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150吨电弧炉技术的进步.pdf

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    • 1前言 15 0 吨电弧炉的技术进步 张露孙开明宋嘉鹏 ( 天津钢管集团有限公司) 天津钢管集团有限公司( 简称天管) 炼钢厂的1 5 0 吨超高功率交流电弧炉,是2 0 世纪9 0 年代从德国曼 内斯曼德马克( 后改为西马格德马克) 公司引进的大型电弧炉,是国内第一台1 5 0 吨超高功率电炉 它采用了当时国际上最先进的电弧炉配套技术,如:( 1 ) 使用海绵铁/热压块( D R I /H B I ) 技术;( 2 ) 废钢预 热装置;( 3 ) 大容量变压器有载调压技术;( 4 ) 水冷炉壁和水冷炉盖技术;( 5 ) 长弧泡沫渣技术;( 6 ) 炉盖第四孔 及屋顶罩二次除尘系统;( 7 ) 高位料仓连续加料装置;( 8 ) 炉壁氧一油烧嘴和炉门悬臂式自耗氧枪装置;( 9 ) 偏 心炉底无渣出钢( 留钢留渣) 技术再加上实行全精炼、全连铸、过程全计算机控制,因此使其成为当时国内 大型超高功率电弧炉的典型代表 I .1 1 5 0 吨电弧炉设计工艺参数 ( 1 ) 炉料结构:5 0 %废钢+ 5 0 %海绵铁;( 2 ) 废钢预热温度:2 5 0 ℃( 可节能2 5k w h /吨钢水) ;( 3 ) 电弧炉变 压器容量:9 0 M V A ;( 4 ) 炉门自耗氧枪工作流量:1 ×3 0 0 0 N m 3 /h ;( 5 ) 炉壁轻油烧嘴辅助能量:3 ×3 M W ;( 6 ) 除尘风机风量:7 0 0 0 0 0N m 3 /h ;( 7 ) 电炉冶炼电耗:5 8 0 k w h /吨钢水;( 8 ) 氧枪氧气消耗:1 7 m 3 /吨钢水;( 9 ) 轻 油消耗:8 k g /吨钢水;( 1 0 ) 石灰消耗:5 0k g /吨钢水;( 1 1 ) 冶炼周期:1 0 0 m i n ;( 1 2 ) 日生产炉数:1 4 .4 炉/日; ( 1 3 ) 出钢量:1 5 0 吨钢水/炉;( 1 4 ) 年生产钢水量:6 0 万吨。

      1 .21 5 0 吨电弧炉运行经济技术指标 1 5 0 吨电弧炉投产后,由于炉壁轻油烧嘴经常堵塞,处理很麻烦,故在投产初期就已经被废弃拆除而 鉴于废钢预热系统布局不合理,操作繁琐,影响生产效率,且预热效果不佳,始终不能正常使用,后于2 0 0 1 年 拆除1 9 9 8 年,将炉门自耗氧枪更换为德国“巴登钢厂”式的炉门自耗氧枪( 2 支) 和碳粉喷枪( 1 支) 至此, 1 5 0 吨电弧炉氧气最高工作流量达到4 5 0 0 N m 3 /h ,无辅助能量到1 9 9 9 年,1 5 0 吨电弧炉实际经济技术指 标见表1 表11 5 0 吨电弧炉( 1 9 9 9 年) 实际经济技术指标 21 5 0 吨电弧炉的技术进步 随着对超高功率电弧炉炼钢技术认识的不断加深,以及大型现代电弧炉炼钢技术的快速发展,天管炼钢 厂原有引进的1 5 0 吨电弧炉,无论是装备水平,还是工艺水平都已逐渐落后,所存在的缺陷也日趋突出,经济 技术指标难以提高因此,天管炼钢厂开始采用一系列先进技术,对1 5 0 吨电弧炉工艺进行完善 2 .1 采用集成强化供氧技术 “T e c h i n t ”公司的“K TI n j e c t i o nS y s t e m ”技术具有预热烧嘴助熔、超音速射流氧枪脱碳搅拌、喷吹碳粉造 泡沫渣以及二次燃烧功能的集成强化供氧技术。

      2 .1 .1“K TI n j e c t i o nS y s t e m ”的核心技术 一6 6 — 所谓“K TI n j e c t i o nS y s t e m ”技术就是具有烧嘴、超音 速氧气射流、二次燃烧功能的K T 氧枪和具有造高效泡沫 渣功能的K T 碳粉喷枪之组合其核心技术就是K T 氧 枪的特殊结构和布置( 见图1 、图2 ) ,保证了其在废钢熔 化时均匀的助熔作用、熔清后超音速氧气射流均匀的脱 碳、搅拌作用和二次燃烧作用K T 氧枪的主氧射流马赫 数达到2 .1 ,且由于主氧周围具有双层环状( 燃) 气流的保 护,主氧射流超音速核心段长度可达2 米以上,因此具有 很强的穿透力和搅拌力,再加上K T 氧枪合理的布置可 以大大改善炉料熔化.、钢液升温、钢液化学成分不均匀 性,加快渣一金界面反应速度,提高氧气利用效率而 K T 碳粉喷枪与K T 氧枪相邻布置,高度略低于氧枪,保 证了泡沫渣能够高效、快速形成 图1K T 氧枪结构图示意图 图2K T 氧枪及K T 碳枪布置图 应用集成强化供氧技术后,1 5 0 吨电弧炉的氧气最高工作流量达到9 5 0 0N m 3 /h 以上,烧嘴辅助能量达 到2 2M W 。

      2 .1 .2 对炉料结构和布料方式的要求 使用中发现“K TI n j e c t i o nS y s t e m ”技术对炉料结构和布料方式有特殊要求: ( 1 ) 对炉料结构的要求 由于超音速氧气射流氧枪,一些难熔化的炉料,如重型料、生铁、机铁的用量和位置必须严格控制对炉 料结构控制要求见表2 : 表2 炉料结构控制要求 ( 2 ) 对布料方式的要求 对料篮布料方式要求为:( i ) 底层加入足量的轻薄料,以减缓炉料对炉壁K T 氧枪和碳枪的冲击 ¨) 为保证生铁、重型( 含渣铁、渣钢) 料在炉内中心部位,避免其封堵K T 氧枪,造成事故,在向料篮加生铁、重型 料时,采用“回抓出坑,填平布料”的方法 2 .1 .3 应用效果 2 0 0 1 年7 月,在全冷料的条件下采用集成强化供氧技术,采用前后主要经济技术指标见表3 一6 7 — 表3 采用集成强化供氧技术前后1 5 0 吨电弧炉主要经济技术指标 2 .2 采用热装铁水技术 众所周知,由于炉外精炼技术的应用,国内电力资源紧张和世界性的优质废钢资源短缺,使得以废钢为 原料、消耗电能源的电弧炉炼钢短流程,明显劣于以铁矿石为原料、消耗焦碳的高炉一转炉炼钢长流程。

      而 铁水被应用于电弧炉生产则给电弧炉炼钢短流程带来了希望的曙光 2 .2 .1电弧炉热装铁水技术 ( 1 ) 采用热装铁水技术的理由 电弧炉兑加部分铁水主要基于以下理由:( a ) 电弧炉的炉料中必须要配人一定比例的生铁,而由于各种 强化供氧技术的应用,又更加提高了生铁的配人比例( ~4 0 %) 因此,用热铁水代替冷生铁,可以利用铁水 的物理热,同时不失去使用生铁的特点,如稀释有害元素含量等 b ) 由于国内电力资源紧张,特别是季节性 电力短缺更加严重,电价持续升高,加大了电弧炉生产厂的成本压力采用热装铁水技术,可以降低电耗,在 资源和能源成本方面寻求一个最佳平衡点 c ) 采用热装铁水技术,电弧炉可以和转炉一样生产低氮钢,以 及其他低有害元素的钢种 d ) 采用热装铁水技术,可以增加电弧炉产量,使实现电弧炉生产节奏“转炉化” 真正成为现实 e ) 采用热装铁水技术,有利于快速熔化冷废钢,及早形成熔池,提高氧气利用效率,强化了 强化供氧技术的效果 ( 2 ) 热装铁水最佳比例 由于电弧炉熔池结构的特点,决定了电弧炉采用热装铁水应该有一个最高比例,即铁水在炉料结构中的 最佳比例通过对1 5 0 吨电弧炉热装不同比例铁水的冶炼周期、冶炼电耗统计结果得出:天管炼钢厂1 5 0 吨 电弧炉的最佳热装铁水比例是3 5 %。

      热装铁水比例过大,如热装铁水比例超过4 0 %时,由于炉内碳氧反应 集中并激烈,炉盖、炉壁沾渣严重,熔清碳高,造成电炉停电吹氧( 或停电停氧) 的时间延长,影响冶炼周期 ( 3 ) 铁水兑人的方式 电弧炉采用热装铁水技术的铁水兑人的方式一般有以下几种:( a ) 从炉门( 出渣) 口兑入:电弧炉加料、通 电后,用天车吊起装有铁水的铁水包,通过兑铁水小车上的兑铁溜槽,经炉f - j 口一次性将铁水注入电炉内,完 成热装铁水操作 b ) 从炉顶兑入:电弧炉加料、通电、“穿井”后,停电、旋开炉盖,用天车吊起装有铁水的铁 水包,从炉顶一次性将铁水兑人电炉内,然后旋回炉盖,继续通电冶炼 c ) 从炉后侧E l 兑人:电弧炉加料后 正常冶炼,装有铁水的铁水包由专用承载架倾动,通过兑铁溜槽,一次性将铁水从炉后侧开口处兑入电炉内, 完成热装铁水操作 上述铁水兑入的方式中最合理的应该是( c ) 因为只有方式( c ) 在兑铁水时,不会影响电弧炉正常冶炼, 而且最安全但考虑到各厂的具体情况不同,应该根据各自情况,选择合适的铁水兑入方式天管炼钢厂采 用的是方式( b ) ,用7 5 吨天车吊起铁水罐中的铁水,通过兑铁水小车上的兑铁溜槽,经炉门口一次性将铁水 注入电炉内。

      ( 4 ) 铁水的温度和化学成分 综合考虑高炉对铁水温度的控制能力、铁水运输温度过程损失以及铁水能顺利兑人电弧炉内,一般电弧 炉采用热装铁水技术对铁水温度的要求是≥1 2 0 0 ℃ 铁水化学成分的控制主要是:硅如果铁水硅高,会造成( a ) 电弧炉冶炼前期炉渣碱度低,脱磷困难,待 炉渣碱度合适时,温度又升得很快,依然脱磷困难 b ) 炉渣稀,易侵蚀炉衬 c ) 由于硅先氧化,抑制了脱碳 反应,待硅氧化完毕后,脱碳反应开始,此时熔池钢水温度因硅氧化已经升得很高,脱碳反应会十分激烈且集 中( 大沸腾) ,造成热损失大,喷溅严重因此,一般电弧炉采用热装铁水技术对铁水化学成分硅的要求是:≤ ~6 8 — 1 .0 %,最好4 0 .5 % 2 .2 .2 应用效果 在电弧炉主变压器为9 0 M V A 和已经采用集成强化供氧技术的条件下,从2 0 0 2 年1 1 月份开始采用热 装铁水技术,实践表明,电弧炉热装铁水对于缩短冶炼周期,降低电耗、氧气消耗、电极消耗以及钢中[ N ] 含 量等都具有非常明显的效果( 见表4 ) 热装铁水技术不仅提高了产量,降低了成本,而且还扩大了电弧炉冶 炼的钢种范围( 如:低氮钢种和低有害元素钢种等) ,使电弧炉钢的纯净度接近或达到转炉钢的水平。

      表4 采用热装铁水后的电弧炉经济技术指标 由于采用了热装铁水技术,在电弧炉跨增加一部7 5 吨天车用于吊兑铁水,同时解决了加料和换、滑电极 共用一台天车,造成辅助时间长的问题使换、滑电极时间缩短了5 0 %以上 2 .3 采用合理供电技术 为了不断追求超高功率电弧炉运行操作的高效、优质、低成本,开始采用使超高功率电弧炉电气运行合 理化、充分发挥主变压器能力的技术,即合理供电技术,实现超高功率电弧炉的高效、节能 2 .3 .1 合理供电技术 2 0 0 4 年,天管炼钢厂将1 5 0 吨电弧炉原9 0 M V A 主变压器更换为1 0 0 M V A 主变压器当新的1 0 0 M V A 变压器取代原有的9 0 M V A 变压器后,其输出功率增大了,电气参数将发生变化因此采用合理供电技术, 确保实现新变压器能稳定、高效运行 ( 1 ) 1 0 0 M V A 主变压器电气参数的测定 实际电气参数测量原理图如图3 所示 电炉变压 电弧炉 图3电弧炉供电回路电气参数测量原理图 使用两台测试仪器一美国施耐德公司生产的高精度P o w e r L o g i c 2 0 0 0 电力参数线路监控仪C M 一2 2 5 0 , 同时测量电弧炉1 0 0 M V A 主变压器一次侧和二次侧的电气参数,测量内容包括电压、电流、有功功率、无功 功率、视在功率、功率因数等。

      ( 2 ) 建立工作电抗模型 以实测电气参数数据为基础,以电极电流为自变量,工作电抗为因变量,采用曲线y = a ×e x p ( b /x ) 类型 的函数形式建立1 0 0 M V A 主变压器电压的工作电抗模型( 图4 ) 如下: X o p = 3 .2 9 e 1 5 .8 7 1 /1 2 ( 某一电压级别) 式中:x D 为工作电抗,m Q 1 2 为工作电流,k A ( 3 ) 确定可操作的工作点总表 一6 9 — { . \ X o P -3 .2 口●】p 1 1 5。

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