
补焊磨损后的挤出机螺杆_廖胜辉1].pdf
1页科技专论 321 补焊磨损后的挤出机螺杆 【摘 要】 本文以我厂挤出机螺杆实际运作情况为研究对象, 以挤出 机螺杆在长时间运行下所产生的磨损问题为切入点, 围绕有关挤出机螺杆 磨损后的补焊这一中心问题, 分别从补焊方案的确定、 补焊方法的具体实 施以及补焊实施后的综合效益这三个方面入手, 做出 了简要分析与说明, 旨 在于为实践工作的开展提供一定的参考与帮助 【关键字】 挤出机;螺杆;磨损;补焊;分析 挤出机能够作用于对各类橡胶及塑料材料的连续性、 混合型挤出 成型操作 主要由加料系统、 挤压系统、 传动机构以及加热冷却机构这 几个方面所构成 而从挤出机整体性运行的角度上来说, 挤压系统是最 为关键的组成部分之一 其主要由螺杆、 机筒、 料斗、 机头以及模具部件 所构成 其中, 螺杆是挤压系统最主要的部件, 其运行质量与整个挤压 机的应用范围以及生产效率之间有着极为密切的联系 然而在我厂实践 中发现: 挤压机螺杆部件频频出现磨损问题, 直接更换所导致的费用开 支较大, 经济性较差, 为此: 本文旨在于通过创新的方式, 针对挤出机 螺杆磨损部份进行补焊处理, 从而达到节省生产成本, 降低工人劳动强 度, 提高劳动生产率。
一、 挤出机螺杆磨损后的补焊方案分析 目前我厂挤出机螺杆采用38铬钼铝材料, 加工完后氮化热处理, 这 样的工艺全国普及了 , 我们的螺杆在这样的工艺下, 使用寿命大约为30 万米 随着磁条订单的增多, 也会使用大批螺杆, 磨损的螺杆也会很多, 以往补焊过螺杆, 采用普通碳钢焊条, 表面硬度HRC≥40, 寿命一般在 8万米, 无法延长使用寿命 针对我厂磁粉硬, 对螺杆磨损大, 而螺杆加 工费用高等特点, 我从降低成本上出发, 构想采用合适的焊条, 堆焊在 废旧螺杆上, 延长其使用寿命 我查阅了相关资料, 决定采用高铬碳化 钨焊条堆焊在螺杆磨损部位, 碳化钨其有很高的耐磨性及耐高温性, 堆 焊后表面硬度HRC65, 适合于我厂螺杆使用环境, 达到延长螺杆使用 寿命 二、 挤出机螺杆磨损后补焊方案的实施分析 根据我厂现有的设备, 购买ф3.2高铬碳化钨焊条, 先将焊条放在 100℃~200℃热处理炉中烘热, 废旧螺杆用氧火加热到100℃左右, 用烘 热的高铬碳化钨焊条对螺杆磨损部份进行堆焊, 焊接时候采用点焊, 堆焊直径不宜过大, 过大会浪费焊条, 以后的手工打磨余量也较大, 造 成劳动效率低下。
堆焊直径也不宜过小, 过小没有效果 堆焊好了以后, 让螺杆在空气中缓慢冷却, 冷却后用手砂轮打磨抛光, 打磨好了以后, 用新的短套筒进行检测, 短套筒在修复的螺杆中可以穿行则合格, 如果 不能穿行的话, 继续抛光打磨 用高铬碳化钨焊条堆焊后, 检测到硬度 HRC65 三、 补焊磨损后挤出机螺杆的综合效益分析 首先, 从经济性角度上来说, 同样是加工一条螺杆, 应用38铬钼铝 材料所对应的加工费用为: 材料: 356元; 工时: 345元; 调质: 32元; 氮 化: 54元; 运输: 18元 总的费用: 805元 而与此同时, 应用高铬碳化钨 焊材料所对应的加工费用为: 72元; 工时: 124元, 合计196元 (以前堆焊 过3根螺杆, 每根螺杆平均要4个焊条, 18元一根焊条) 我厂目前已经用 这种堆焊方法修复过了三条螺杆 能够适用于我厂的挤出环境条件, 堆 焊层不会脱落, 每条能够再挤出21万米 详细对比数据示意表如下表所 示 (见表1) 表1 不同类型使用材料价格与使用寿命对比数据示意表 使用材料价格使用寿命 新制一根38铬钼铝螺杆805元30万米 高铬碳化钨堆焊一根 (现用)196元21万米 普通碳钢焊条堆焊一根 (以前)150元7.5万米 进一步分析, 对于同等挤出60万米磁条的实际工况而言, 可分三种 基本工况: 第一种情况→需要二根新38铬钼铝螺杆所对应的费用开支 为: 2×805=1610元; 第二种情况→需要三根高铬碳化钨堆焊螺杆所对 应的费用开支为: 3×196=588元; 第三种情况→需要八根普通碳钢焊条 堆焊螺杆所对应的费用开支为: 8×150=1200元; 由此可见, 三种不同 加工情况下最高费用 (1610元) 与最低费用 (588元) 相比可节约 (1610- 588) =1022元。
这也就意味着: 通过对磨损后挤出机螺杆进行补焊处 理, 能够在稳定使用寿命的基础之上, 获取长远性的经济利益, 值得应 用与推广 四、 结束语 在经济环境中, 节省开支, 修旧利废, 堵塞漏洞, 减低消耗都能大 幅度的减低生产成本 但是在新的经济环境下 仅仅从这个方面减低成 本, 效果有限, 只有创新才是减低成本的有效途径, 是企业减低成本, 增加效益的不竭之源 科技创新是先进的工艺和设备应用于生产领 域 依靠科技创新是降低成本, 增加效益的有效途径 提高了生产率, 也大量的节省人力物力资源 在目前激烈的市场经济下, 企业的生存和 发展 要实现厂部提出的宏伟目标, 必须狠抓技术进步, 我们必须走出 去, 面向市场, 多方面多渠道的交流与合作, 吸取外面的先进的加工方 法为自己所用 来降低原材料和能源的消耗, 提高我厂的效益 廖胜辉 广东省梅州市磁性材料厂机修分厂 514031 参考文献 [1]朱成实,李涛,李铁军等.基于SolidWorks的塑料排气挤出机螺杆的 参数化设计[J].沈阳化工大学学报,2011,25(1):67-69,96. [2]吕柏源,郑晓斐,闵鹏峰等.橡胶挤出机螺杆构型分析及其几何 参数的确定(上)[J].橡塑技术与装备,2011,37(10):18-24. [3]阎胜文,瞿金平,韦建召等.单螺杆振动塑化挤出机螺杆转动对 其轴向振动的影响[J].中国机械工程,2006,17(9):941-945. [4]魏新利,董卫刚,李培宁等.销钉机筒挤出机螺杆圆周展开面内 物料流动与混合的数值分析与实验[J].化工学报,2003,54(11):1619- 1626. 1孙志勇(1976-),男,山东齐河人,2003年毕业于山东科技 大学机电工程专业,助理工程师,现从事机电技术工作。
六、 总结 PLC控制排水系统满足 《煤矿安全规程》 的相关要求, 以安全、 稳 定、 可靠为基本原则, 充分考虑技术的先进性, 以操作灵活和维护方便 作为设计准则 并且易于接线安装, 节电41%以上, 有显著的节电效果 系统设备具备平稳的自控能力 它为矿井自动化控制排水、 区域小泵站 自动控制泵的节能运行控制, 提供了一个可行的方法 实践证明+933排 水泵站在现场运行以来, 性能稳定可靠 本系统符合矿井建设关于高产高效、 减员增效、 节能降耗的要求 自动化系统的操作, 提高了矿井建设的自动化水平, 为矿山建设和管理 示范, 起到很好的促进作用 (上接第320页) 。
