
齿轮箱故障分析.ppt
49页北京中能联创-夏晖 Gamesa 机组齿轮箱故障 原因分析 * 1 北京中能联创-夏晖 Gamesa机组简介 ØG52/58机组为典型的“丹麦设计”风电机组 Ø水平轴 Ø三叶片 Ø上风向 Ø主动偏航 Ø变桨距功率调节 Ø双馈式变速恒频控制 2 北京中能联创-夏晖 Gamesa机组简介 Ø机组采用常见的“一字型” 布置形式,为保证 变桨系统的安装位置,齿轮箱输出轴在机组 的左侧,与发电机相连,主轴采用双轴承设 计 3 北京中能联创-夏晖 故障现象 Ø现场巡检中,在塔架下部听到机舱发出很大 的异常声音 Ø停机进入机舱检查发现: Æ转速到350RPM左右时,齿轮箱壳体与输入轴 相对前、后轴向窜动,蹿动量为3-5mm左右; Æ在行星轮外齿圈处有很大的“咕咚、咕咚”撞击声 音,声音均匀而且连续,异音和撞击同步出现 4 北京中能联创-夏晖 故障初步分析 Ø根据齿轮箱声音大小和撞击位置手感检查, 初步判定齿轮箱行星轮位置有故障; Ø齿轮箱观察孔无法观察到行星齿部分; Ø受齿轮箱结构限制,内窥镜也无法观察; Ø齿轮已出现故障,齿轮油监测无法判断故障 部位; Ø采用振动监测可初步判断故障部位; 5 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 Ø测试仪器:便携式离线振动监测设备 Ø测试状态: Ø机组并网运行, Æ发电机转速:860-1200rpm左右; Æ发电功率:40-120kW左右; Ø记录数据: Æ传动系统的多点的振动频率、幅值与加速度; Æ发电机实时转速; Æ机组实时输出功率; Æ实时风速; 6 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 Ø记录机组实时输出功率与实时风速的原因: Æ采用便携式振动监测仪,仅两个记录通道,无 法同时测量多点的数据,必须保证各点测量时 机组转速较接近; Æ双馈机组在8-10m/s区段转速变化较快,为保 证测量的准确性,记录功率和风速可以在对转 速的变化值进行校验; 7 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 Ø测点布置如图,共11点; 8 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 Ø各采集点理论上均应位于轴承座6点钟位置 (承载区)上,可是个别位置由于传感器安 放不方便只能做到尽可能接近承载区。
Ø采集并分析的振动参数为以下两种: Æ速度频谱:检测由于如松动、不平衡和不对中 等低频振动故障;监测和确认轴承、齿轮缺陷 阶段 Æ加速度包络线谱:齿轮啮合,轴承早期缺陷, 润滑不良,重复性冲击等问题 9 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 10 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 Ø从数据结果推算 Æ太阳轮轴转速=45 r/min Æ中间轴转速=330 r/min Æ输出轴转速=930 r/min Ø结合监测记录,输出轴转速为984 r/min ,由于风 力机组处于低负载运行状态,转速变化快,认为 两个结果一致; Ø初步诊断为行星轮轴承出现问题,该故障处于严 重阶段 11 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 12 北京中能联创-夏晖 振动监测分析 Ø从上图中可以看到齿轮箱故障已经影响到机 舱大幅度轴向振动 Ø齿轮箱振动总值=29.11mm/s, 13 北京中能联创-夏晖 故障原因初步分析 Ø主轴箱轴承故障 Æ当主轴箱内双列滚子轴承工作游隙增大时,轴 承外圈被轴承座和端盖所固定无法移动,主轴 会带动轴承内圈轴向窜动,这种缺陷在转动设 备中运行中很常见 Æ由于主轴和齿轮箱低速输入轴被胀紧套连接为 一个相对刚性整体,主轴前后窜动会通过胀紧 套将力矩传递给齿轮箱行星轮,行星轮轴向蹿 动撞击齿圈和端盖发出异音,同时行星轮前后 轴承内、外圈位移增大而S值超标损坏。
14 北京中能联创-夏晖 故障原因初步分析 Ø紧急刹车造成行星轮齿轮损坏 Æ行星轮和外齿圈曾经在其它的多种机型上,发 生过因为紧急刹车造成行星轮断齿损坏,最后 外齿圈断齿与行星轮抱死的恶性事故 Æ分析其原因一方面是制造工艺不良、材质选用 不当、装配工艺差等制造装配问题;另一方面 风力机紧急刹车时会使行星轮承受较大的扭力 矩,频繁紧急刹车会在齿轮受力疲劳损伤后, 发生行星轮断齿、轮齿剥光、外齿圈断齿等故 障,进而损坏行星轮轴承 15 北京中能联创-夏晖 故障原因初步分析 Ø变桨液压缸故障 Æ变桨液压缸利用螺栓固定在齿轮箱尾部与其成为一个整 体,变桨杆一端在液压缸内与活塞连接,一端穿过齿轮 箱二级套管与轮毂内三脚架超级螺母连接固定 Æ液压系统油质脏、比例阀故障、缸体活塞磨损泄油,都 会使变桨液压缸供油压力发生急剧变化,压力作用于活 塞造成液压缸体带动齿轮箱一起振动箱体和轴承座为 整体铸造件,箱体前后窜动必然会使轴承外圈和轴承座 之间位移磨损,进而损坏轴承及轴承座 16 北京中能联创-夏晖 修复方案 Ø根据故障分析结果,制定了修复方案: Æ对可能的故障点进行进一步检查; Æ更换备用齿轮箱,尽快恢复机组运行; Æ对损坏齿轮箱进行解体检查; Æ落实轴承损坏的具体原因 17 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查点:主轴箱体 Ø检查结果: Æ塞尺检查主轴箱安装侧隙不大于安装要求0.50mm,外观和力矩检 查地脚螺栓无松动,安装标记线清晰完整; Æ外观和力矩检查主轴与轮毂连接螺栓无松动,轮毂连接法兰无明显 裂纹和缺损; Æ外观和力矩检查主轴箱端盖螺栓无松动,螺栓弹簧垫圈完好无断裂 ,主轴箱轴承端盖无裂纹和漏油。
主轴箱壳体无裂纹和其它缺陷,塞 尺检查主轴和齿轮箱输入轴间隙不大于1mm; Æ由于主轴箱无法解体检查轴承,主轴的飘偏度和同心度无法检查, 打开轴承端盖检查轴承侧面,确认油脂颜色正常无焦糊现象,滚动 体无伤痕,轴承座完好无磨损痕迹,轴承内圈挡圈环无变形损坏、 固定牢固 18 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查点:胀紧套 Ø检查结果: Æ锥形胀紧套(内套)与轴接触的部位有较为明 显的滑动痕迹,但没有毛刺、拉伤、凸起、沟 槽等缺陷,不影响继续使用; Æ螺栓孔完整无伤痕,螺纹完好无拉伤、断裂和 螺纹滑扣等缺陷; Æ力矩检查螺栓紧力符合标准; 19 北京中能联创-夏晖 检查结果 20 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查点:弹性支撑 Ø检查结果: Æ力矩检查齿轮箱弹性支撑紧固螺栓无松动,外 观检查支撑无弯曲变形、连接螺栓完好; Æ检查扭力臂关节轴承转动灵活,内表面和球面 光滑完整未见磨损、划痕、裂纹、锈蚀等缺陷 ,关节轴承密封件完整无损坏,弹性橡胶块无 缺损,锚销无伤痕 21 北京中能联创-夏晖 检查结果 22 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查点:变桨机构 Ø检查结果: Æ液压缸壳体无裂纹和损伤,传感器安装牢固无松动,变 桨杆无弯曲、划痕、磨损、凹坑、锈蚀、脱皮等缺陷; Æ白轴光滑无损伤,白轴后部尼龙轴承完好; Æ黑轴螺栓固定端焊口前套断裂缺损,经分析是滑动轴承 间隙增大后白轴摆动挤裂,不影响继续使用; Æ连接螺栓无松动, 连接螺纹完好、紧密牢固; Æ三脚架上螺栓孔无磨损变形,防转杆光滑无弯曲变形, 变桨轴承转动无卡涩现象,叶片变桨拐臂螺栓无松动和 断裂; 23 北京中能联创-夏晖 检查结果 24 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查点:齿轮箱 Ø检查结果: Æ箱体内低速轴前轴承座内径磨损0.30mm; Æ行星轮前、后两盘轴承S值超标增大2.3mm; Æ低速输入轴轴承磨损; Æ润滑油颗粒度超标; 25 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查结果:低速轴前轴承座内径磨损 26 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查结果:轴承S值超标 27 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查结果:轴承S值超标 28 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查结果:低速输入轴轴承磨损 29 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø检查结果分析: Æ从齿轮箱解体检查情况上分析,由于轴承游隙 增大,导致运行中齿轮蹿动,相互撞击,发出 异常声音; Æ齿轮蹿动,轴承受力超出设计值,外圈与轴承 座发生相对位移,由于箱体材质为铸铁,发生 磨损; Æ磨损的颗粒进入轴承,导致轴承磨损; 30 北京中能联创-夏晖 检查结果 Ø齿轮箱发生损坏的原因: Æ齿轮箱自身缺陷; Æ外部原因导致齿轮箱损坏; Ø具体原因待落实; 31 北京中能联创-夏晖 机组恢复 Ø安装备用齿轮箱,机组恢复运行; Ø在机组恢复后,进行整机的测试;发现当转 速达到800RPM以上时,齿轮箱箱体轴向前 后窜动频率不断增大,机舱振动明显,声音 很大 ; Ø机组存在其他缺陷; 32 北京中能联创-夏晖 其他检查 Ø控制系统检查时发现: Æ在10m/s风速下PITCH AND BRAKE测试中设定变桨值 为30°和转速达到570rpm时风力机组发出Gene-Rotor Discrepancy(转速不匹配)故障两次; ÆCCU X111(Encoder)端子排01端子接线松动; Ø紧固端子排接线后在重复RPM TEST时通过测试 ,机组未报故障; Ø启动机组,齿轮箱轴向蹿动消失,运行平稳,未 见振动和异音,机组并网运行 。
33 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø依据齿轮箱解体后部件损坏和新齿轮箱安装 缺陷处理的情况,分析如下: Æ主轴箱轴承故障引起齿轮箱轴承损坏的分析不 成立; Æ紧急刹车造成行星轮齿轮和轴承的分析不成立 ; Æ控制系统导致变桨机构故障是造成该机组齿轮 箱振动和轴承损坏的原因; 34 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø主轴箱轴承故障引起齿轮箱轴承损坏的分析不成立 Æ第一种分析认为主轴箱轴承工作游隙增大,是造成齿轮箱振动和轴 承损坏的原因通过对主轴箱外部检查,确认主轴箱安装间隙无变 化,地脚螺栓紧力符合要求,安装标记清晰完整主轴与轮毂连接 螺栓无松动且紧力符合要求,轮毂连接法兰未发现裂纹和缺损等缺 陷外观和力矩检查主轴箱前后轴承端盖螺栓无松动,轴承端盖无 裂纹和漏油现象,主轴箱壳体无裂纹和其它缺陷 Æ新齿轮箱安装后检查主轴窜动量小于0.10mm,现场实测主轴箱振 动0.03mm这两项测量数据说明轴及轴承运转平稳,轴承工作游 隙正常,主轴未发生轴向窜动和跳动 Ø基于主轴窜动而引起齿轮箱振动和轴承损坏的分析不成立 35 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø紧急刹车造成行星轮齿轮和轴承的分析不成立 Æ现场检查确认行星轮齿轮和外齿圈完好无异常; Æ解体检查行星轮齿轮与外齿圈啮合良好无卡涩; Æ运行中的紧急刹车并没有引起行星轮和外齿圈断齿损坏 。
Ø行星轮和外齿圈盘动灵活、完好无缺陷,说明紧 急刹车造成行星轮齿轮和轴承损坏的分析不成立 36 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø控制系统导致变桨机构故障是造成该风力机组齿 轮箱振动和轴承损坏的原因 Æ由于控制系统的问题,导致变桨液压缸频繁动作造成齿 轮箱振动和轴承损坏; Æ备用齿轮箱安装后仍然有很大的振动,解体检查变桨液 压缸及活塞、连接螺栓、变桨杆、变桨轴承、三脚架和 防转杆等均未发现异常; Æ将液压站比例阀和变桨液压缸进行清理检查,更换了新 液压油,未见任何异常; ÆCCU X111(Encoder)端子排01端子接线松动,紧固 后振动消失,设备运转平稳; 37 北京中能联创-夏晖 故障分析 ØGamesa机组是变桨距、双馈机组,其控制 结构如图所示: 38 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø变桨控制: 39 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø速度控制: 40 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø编码器: ÆOG 8 DN 2048 CI Æ输出信号附加标 志脉冲和反向信 号; Æ每周输出2048个 脉冲; 41 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø编码器测量发电机转速,信号送到CCU X111端子排01端子,接线松动导致 PLC接 收的发电机转子转速信号不稳定,使PLC采 集到的叶轮转速和发电机转速有偏差; ØPLC为了使转速达到预先设定值,就会控制 变桨驱动装置不断修正桨角变化,这样就引 起变桨液压缸活塞前后油压反复变化,促使 活塞带动变桨杆在缸体内快速往复运动; 42 北京中能联创-夏晖 故障分析 Ø变桨杆前端与轮毂内的三脚架相连,当变桨 杆快速运动时,以三脚架为固定支点推动液 压缸向前、后运动;液压缸也相应推动。
