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qc成果报告 降低接管加工一次不合格品率(问题解决型)

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  • 卖家[上传人]:ji****en
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    • 1、求索QC小组 2010年2月,降低接管加工 一次不合格品率,目录,一、公司简介,二、小组概况,三、选题理由,四、活动计划,五、现状调查,六、目标设定,七、原因分析,八、要因确定,九、对策制定,十、对策实施,十一、效果检查,十二、总结打算,2,一、公司简介,公司坚持“对内抓现场、对外抓市场、现场服从市场”的经营理念和“生产专业化、产品品牌化、市场国际化“的经营方针,高扬“精益求精、追求卓越“的三花精神和迅速反应、立即行动“的三花作风,继续发扬艰苦创业的精神,与时俱进,开拓创新,努力实现百亿三花、百强三花、百年三花!,浙江三花股份有限公司,是一家全球极具影响力的专业研发、制造与经营制冷、空调控制元器件的上市公司,坚持走“小商品、大市场、高科技、专业化”的经营之路。公司凭借高品质的产品和诚信的服务,产品远销韩国、日本、东南亚、美洲、欧洲及中国香港、台湾等几十个国家和地区,与国际家电制造商三星、LG、松下、大金、三菱电机、东芝、日立、富士通、开利、夏普等建立了长期协作关系,在全球制冷空调行业里享有很高声誉,主导产品市场占有率位居全球第一,“制冷空调部件王国”的雏形已基本形成。 公司前身为中日合

      2、资公司,秉承日本企业先进的管理理念,形成了公司独特的“常青树” 企业文化。公司在国内同行率先通过了ISO9001、ISO14001、ISO10012、TS16949、QC080000等管理体系第三方认证,产品通过了CQC、TUV、UL、VDE、CE等安全认证。公司获得了全国质量奖、中国名牌、中国驰名商标、国家重点高新科技企业、中国机械工业百强企业、中国500最具价值品牌、中国优秀企业、专利示范企业(已拥有311项专利,其中发明专利136项)、国家重合同守信用企业和浙江省质量奖等多种荣誉称号。,3,四通换向阀,这是我司的主导产品之一四通换向阀,销量位居全球第一,市场占有率60%以上。 四通换向阀是空调系统三大核心部件之一,主要用于控制制冷、制热的切换。 接管主要用于四通换向阀的管路接口,本次QC活动就是围绕它展开的。,产品介绍,4,二、小组概况,小组概况,小组成员,求索小组全家福,组长,组员,组员,组员,组员,组员 石国锋,5,三、选题理由,从以上统计图表可以发现:从2009年1月开始改用软管后,接管加工一次不合格品率陡然上升,给公司造成了很大的报废损失。因此,小组成员一致讨论通过以 作

      3、为本次QC活动的课题。,为适应四通阀扩能需要,公司推进接管自动化生产,提高生产效率,从2009年1月开始,将接管由硬管(直管)改为软管(盘管),采用专机加工。改软管加工后,生产效率明显提升,但接管加工一次不合格品率显著升高,且由于不合格品无法返工,导致报废损失大(09年1-3月报废损失约8万元)。,接管加工品质对比图,接管加工一次不合格品率,降低接管加工一次不合格品率,6,四、活动计划, 根据PDCA循环制定活动计划,7,五、现状调查,小组针对2009年1-3月接管加工质量状况进行统计,发现总不合格品率从2008年的1.26%上升到当前的2.39%,接着按类型进行分类,不合格的主要类型有:外观变形、扩口印伤、表面划伤、打孔偏、材料不良以及其它一些情况。,2009年1-3月接管加工不合格类型统计(支),2009年1-3月接管加工不合格汇总(支),8,根据以上统计数据,小组按接管加工不合格类型:外观变形、扩口印伤、表面划伤、打孔偏、材料不良以及其它情况作出排列图,如下。从图中可以清楚的看出:外观变形是最主要的不良类型。,2009年1-3月接管加工不合格类型排列图(支),9,找出【外观变形】

      4、是接管加工最主要的不良类型后,小组又对2008.01-2009.03的【外观变形】进行分析,结果显示,2008年外观变形不合格品率在0.51%,自2009年1月改软管加工以来,外观变形突现,1-3月外观变形不合格品率达1.87%。,硬管与软管加工外观变形不合格品率(%),月份,10, 从跟踪结果来看,成形工序产生的不合格数占据总不合格数的80%,而成形工序有86%为外观变形,通过以上调查分析得出,外观变形主要为成形工序产生。,通过以上调查发现,自2009年1月改软管加工以来,外观变形突现。为找出【外观变形】产生的来源,小组对其中10批次(批号09/04-1246起连续10批)接管加工各工序质量情况进行跟踪。,成形工序不合格统计(%),接管加工工序不合格统计(%),11,接管加工工艺流程示意图,自动化加工现场,成形加工专机,12,接管成形加工示意图,外观 变形,通过以上调查得知,接管不合格主要原因为成形加工后外观变形,为降低接管加工一次不合格品率,现解决的主要问题是降低外观变形不合格品率。,接管由硬管改软管后,成形加工的外观变形比例升高。在缩口与直管过渡段易隆起,这样就会造成接管总长偏短

      5、0.51.5mm ,因无法返工而导致报废。,13,六、目标设定,目标值设定依据,目标值设定,本小组找到关键改进项目后,经全体成员开会讨论,确定小组活动的目标值为:接管加工一次不合格品率从2.39%下降到1.2% 。, 因此,从理论上说小组目标是能够实现的。,外观变形占接管加工总不合格数的78.12%,若将外观变形问题解决70%(此时,外观变形不合格品率为1.87% (1-70%)=0.56% 2008年外观变形不合格品率0.51% ),则接管加工一次不合格品率可降为2.39 % (1- 78.12% 70% ) 1.1% 目标值1.2%。, 从2008年硬管加工统计数据来看,接管加工一次不合格品率为1.26%,接近目标值1.2%。,活动目标对比图,14,七、原因分析,外观变形,人,法,机,料,工艺参数不合理,设备无润滑装置,培训不足,材料抗拉强度低,接管定位不正,技能欠缺,设备误差大,材料软易变形,成形加工阻力大,成形压力大,冲压不够润滑,员工操作不当,设备老化,设备维护不当,导向模长度不合理,冲压部位无油,导向模短,导向模长,15,八、要因确定,小组成员根据因果分析图,采取现场调查、

      6、测量等方法,对外观变形的各项末端因素编制要因确认计划表并逐一进行验证。,要因确认计划表,16,2009年4月25日,由杨莲莲对成形加工员工教育培训档案进行调查,统计他们接受岗位技能培训的时间、考试成绩及上岗证持有情况,具体如下表所示:, 要因确认:培训不足,结论:由调查表可以发现,成形加工岗位员工上岗证持有率为100%。 培训不足为【非要因】,17,2009年2月成形加工设备压力(MPa), 要因确认:成形压力大,2009年4月25日,由查朱保对成形专机液压站2月份设备点检记录表进行检查,检查记录统计如下图所示:,结论:由以上调查可以发现,设备工作压力在3至4MPa之间,符合工艺要求。 成形压力大为【非要因】,18, 要因确认:导向模短,2009年4月27日,由石国锋重新制作成形专机的冲头,将冲头导向模在原先长度的基础上加长2mm,并与原冲头各安排3批次进行加工验证,验证结果统计如下表:,结论:通过验证可以发现,加长冲头导向模会有效降低外观变形不合格品率, 降低幅度为1.87%-1.67%0.2% 0.05%。导向模短为【要因】,19,结论:通过验证可以发现,减短冲头导向模对外观变形不

      7、合格品率影响较小。 影响幅度为1.87%-1.89% -0.02% ,在0.05%范围内,导向模长为【非要因】, 要因确认:导向模长,2009年4月27日,由石国锋重新制作成形专机的冲头,将冲头导向模在原先长度的基础上减短2mm,并与原冲头各安排3批次进行加工验证,验证结果统计如下表:,20,结论:由上表可以发现,设备投产时间均小于10年,且月设备停机率均在1%以下, 设备老化为【非要因】, 要因确认:设备老化,2009年4月27日,由章爱国对成形专机投产记录和2月份的的设备维修记录进行检查,检查结果统计如下表:,21, 要因确认:设备维护不当,结论:由上表可以发现,设备保养符合设备维护规程,设备维护不当为【非要因】,2009年4月27日,由章爱国对各成形专机2月份的的设备设备维护保养记录进行检查,检查结果统计如下表:,22,结论:通过验证可以发现,添加润滑油会有效降低外观变形不合格品率。 降低幅度为1.87%-1.19%0.68% 0.05%。设备无润滑装置为【要因】, 要因确认:设备无润滑装置,2009年4月28日,由章新东对成形加工的接管涂刷润滑油,并与未加润滑油的接管加工进行对

      8、比验证,验证结果统计如下表:,23, 要因确认:材料抗拉强度低,2009年4月28日,由章灵秋对3月份各批次铜管的授入检查成绩书进行检查,检查结果统计如下表:,结论:由上表可以发现,3月份各批次铜管强度均 220 MPa。 材料抗拉强度低为【非要因】,24,导向模短,设备无润滑装置,经过以上逐条确认,我们分析得出造成外观变形的主要原因有2条:, 要因抽出,外观 变形,25,九、对策制定, 根据1原则制定对策措施,26,十、对策实施,为找到能最大程度降低外观变形不合格品率的冲头导向模长度,小组成员石国锋分别制作了不同长度导向模的冲头,选取同台设备分别进行验证,验证结果如下:, 对策实施:导向模短,导向模增加长度(mm),导向模长度与接管加工品质图,导向模长度验证表,27,通过以上验证可知,外观变形不合格品率在冲头导向模较短的情况下,加长冲头导向模会显著降低外观变形不合格品率,且将冲头导向模在原来基础上增加5mm时改善效果最佳,小组讨论决定将冲头导向模加长5mm,并开始批量验证,验证结果如下:,通过对冲头导向模的验证,发现将原导向模长度增长5mm,改善外观变形效果最佳。通过批量验证,接管变

      9、形不合格品率下降到了1.12%,达到对策目标1.2%。,对策外观变形品质对比图,28, 对策实施 :设备无润滑装置,由章新东制作自动喷油装置,喷油装置由油壶、电磁阀、控制器、真空发生器、节流阀和皮管组成。装置工作时通过压缩空气将油自动喷入接管内,工作示意图如下:,自动加油装置工作示意图,29,自动喷油装置调试成功后开始批量验证,验证结果如下:,通过自动喷油装置的使用,可以自动给接管冲压部位加油,大大减小了成形阻力,从而有效改善了成形后外观变形的情况,使外观变形不合格品率降到了0.26%,达成对策目标0.5%。,对策外观变形品质对比图,添加润滑油后验证表,30,十一、效果检查,措施实施后,小组对活动前、后接管成形质量状况作了比较,统计如下:,活动前后品质对比(%), 效果检查:品质提高,31, 本次活动通过小组成员的不懈努力,接管加工一次不合格品率从2.39%降低到了0.86%,完成预期设定的目标值1.2%,活动圆满完成。小组通过对活动后的数据重新进行统计分析,发现外观变形不合格品率已由改善前的首位退居第二。,09年6-8月接管加工品质图(支),32,对本次QC活动的经济效益,财务部成本处进行核算,具体数据如下:,接管在成形工序报废净损失为0.12元/支,对策后6、7、8三月共生产30773468 支,通过QC攻关不合格品率从2.39%下降到0.86% , 共节约报废损失30773468 (2.39% - 0.86% ) 0.12 56500.09 元。 增加8台喷油装置的成本为:8台 93元/台 744 元。 (每台喷油装置组成:ZH05DS真空发生器29元/只、H-QS-6节流阀56元/只、皮管8元、油壶(废物利用), 即喷油装置成本为93元/台 ) 试验和定制冲头15只:8元/只 15只 120 元。 通过改进,活动期间直接经济效益为56500.09 744 120 55636.09 元。,根据公司四通阀的产能计算,需年产12000万支接管,每年用油2.5吨(5000元/吨),每年可以为公司节约成本为:12000万支

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