
2022年4季度技术监督学习.docx
11页本文格式为Word版,下载可任意编辑2022年4季度技术监督学习 2 )关于雷击线路造成全厂停电事故的督办 2022 年 8 月 1 日 2:06 , 陕西秦岭发电有限公司 3022 秦罗Ⅱ线、 3021 秦罗Ⅰ 线 330kV 送出线路在龙门架外约 600-700 米处先后被雷电击中, 开关相继跳闸, 秦罗Ⅰ 线、秦罗Ⅱ线 A 、 B 相 CT 的 4 台损坏, 导致 330kV Ⅰ 母母差养护动作, #4 、 5 、 6 机组相继跳闸,造成全厂失电事故发生后举行理由分析认为,造成此次事故的主要理由是秦岭电厂原设计升压站线路侧没有装设避雷器,当电厂送出线路遭遇近区雷击时, 升压站母线避雷器没有对线路出口 CT 起到养护作用 发电机出口电压互感器故障 1 起 1) 发电机本体故障 【案例一】 平凉电厂 #6 发电机氢压发生变化, 3 日内漏氢量由 0.083m 3 /h 增大到到 3.2m 3 /h ,严 重要挟机组安好运行检查察觉,四台氢冷器下部法兰垫圈均有不同程度老化现象, 其中 #4 氢冷器垫圈破损断裂两根密封圈粘接处断裂,密封圈接触面已被挤压变平,达不到密封效果。
【案例二】 龙开口电厂 # 1 发电机出口断路器 011 跳闸,灭磁开关跳闸, 甩 347MW 有功负荷检查察觉机组在并网运行过程中,发电机风洞内 4 号空气冷却器排水管波纹管破碎,漏水喷溅至发电机定子下端部,导致定子绕组下端发生相间短路故障 2) 励磁回路故障 【案例三】 井冈山电厂 #1 发电机主励磁机碳刷运行磨损后变短, 1-2 个碳刷卡阻或弹簧压力裁减,碳刷与滑环接触不良展现打火现象,打火现象快速进展,在短时间内造成了主励磁机正极碳刷环火, 导致 #1 发电机欠励及失磁养护动作跳开出口开关, 机组停运 【案例四】 阳逻电厂 #2 发电机碳刷严重打火, 从当时的曲线来看 #2 发电机正极碳刷打火事情进展很快,从察觉到形成环火直到打闸停机时间仅为 7 分钟停机后对发电机转子碳刷及刷架检查察觉正极有片面碳刷已烧损,刷架有片面烧伤, 负极正常 【案例五】 临沂电厂 #7 发电机励磁集电环发热严重, 运行人员举行减励磁, 降负荷处理, 后打闸停机现场检查发电机正极集电环已变色, 开头测量集电环对地绝缘 1 兆欧,进一步去除刷架检查绝缘筒变色, 其次天测量绝缘为 1 千欧。
检查察觉使用的碳刷不耐磨,质量较差,运行时展现破 碎,细小碎块附着于集电环外观,造成碳刷和集电环的接触不稳定,致使集电环展现发热并导致绝缘筒绝缘降低 【案例六】 达拉特电厂 #6 发电机高速运转时接头脱开、 甩落, 被高速转动的转子风扇打碎后一片面进入励磁机的风道, 另一片面被带入滑环与碳刷间,导致片面碳刷与滑环接触不好产生火花,其余的碳刷电流增大,片面碳刷与刷辫的连接处熔断,最终导致滑环温度升高、绝缘物着火同时滑环与 转子间绝缘套筒外露片面玻璃丝带脱落严重的部位绝缘降低,造成滑环与大轴间放电拉弧,灼伤转子理由是励磁机滑环与转子间的绝缘套筒存在质量缺陷,布局为玻璃丝带加环氧树脂一层一层叠成, 收尾的接头固定不牢,工艺安装时将绝缘筒的绕制方向与转子的旋转方向相反 【案例七】 呼和浩特热电 #4 发电机碳刷打火,且急速变为环火,当时有功 245MW , 打定减无功,但无功已由 18Mvar 降为 -35Mvar ,无法调整, 励磁电压 230V 降到 215V , , 励磁电流由 1608A 降到 1397A , 机炉降负荷, 期间环火有所减缓, 然后立刻变大, 负荷降至 233MW , 环火仍无法操纵。
检查察觉 #4 机内侧滑环碳刷、刷握、 刷盒已片面烧毁 3 )封闭母线故障 【案例八】 达赉湖热电公司 #1 发电机定子接地, 由于微正压装臵向封装母线补充的热空气受距离和温差影响,补充的热空气湿度可能达不到要求或封闭母线密封不好,在高厂变分支母线前后空气中的水分凝聚,在冬季运行时展现结冰,由于气候转暖,片面结冰溶解造成封母接地,定子接地养护动作机组跳闸 4 )发电机出口电压互感器故障 【案例九】 伊敏电厂 #1 发电机出口电压互感器 TV2 B 相因老化造成匝间短路, 发电机定子零序 电压养护动作, 机组跳闸 1.1.2 变压器及部件 2022 年集团变压器及部件故障导致非停 2 起, 其中主变套管故障 1 起, 励磁变故障 1 起 1) 主变套管 【案例十】乌拉山电厂 #4 主变压器高压套管 B 相发生外绝缘闪络故障 理由是故障时天气阴沉、有雾, 主变周边空气湿度大, 加之冲洗空冷岛, 污水流到 #4 主变高压侧 B 相套管上, 造成 #4 主变高压侧 B 相污闪,弧光接地短路, 差动养护动作跳闸 2) 励磁变 【案例十一】 杨柳青电厂励磁变高压侧闪络放电, 发电机定子接地养护动作, #8 发电机组跳闸。
理由是# 8 机组 #2 高加至 #3 高加逐级疏水旁路门后 φ76×6mm 疏水管道因长期冲刷, 管壁减薄,突然发生爆管,大量汽水泄漏,片面汽水进入励磁变 1.1.3 开关站设备 ( 含线路 ) 开关站设备(含线路)导致的非停 9 起, 其中开关站设备导致机组非停 4 起,线路故障导致机组非停 5 起 1) 开关站设备 【案例十二】 金桥热电 #1 机组单元 220kV 2022 隔离刀闸, 于 2022 年 4 月 19 日夜间环境温度低( 0 度左右)、 空气湿度大、 雨夹雪不良天气情 况下发生污闪 现场检查察觉 2022 刀闸放电点在左侧旋转绝缘子中部,为第一放电点,右侧支柱绝缘子也有一放电点为引弧所致 【案例十三】 济宁电厂升压站 GIS 宁厂Ⅱ 线间隔 216-1 刀闸动触头固定端与筒壁之间发生 SF 6 气体击穿放电, 引起 #2 、 #5 机组停用 【案例十四】昌图风电场由于 35kV-A 集电线 #7 箱变高压上塔刀闸动触头侧 A 相电缆绝缘下降,产生单相弧光接地故障, 造成 #7 风机事故 【案例十五】 党河上游三级电站 10kV 乙母举行充电时, 由于 10kV 乙母电压互感器柜 A 相因质量不良, 互感器受系统冲击造成绝缘值降低,设备在正常操作时, A 相互感器绝缘值未能达成操作电压冲击要求, A 相避雷器顶部炸裂绝缘击穿, 瞬时造成 B 、 C 两相电压升高, B 相过电压, A 相避雷器顶部炸裂后造成 A 、 B 、 C 三相短路,发生设备着火, 造成事故设备损毁。
2) 线路故障 【案例十六】 冷竹关水电厂冷临线 253DL 跳闸, 甩负荷 175MW , 冷竹关 1F 、 2F 、 3F 机组相继停机 巡线人员察觉在 35 公里左右, 线路下面树木顶端有灼烧痕迹, 同时询问周边村民得知路跳闸的时段内邻近切实有较大的爆炸声响,判断为线路邻近的树木枝丫逐步长高后,顶端距导线较 近,引起放电树木被灼烧后,树木顶端距导线距离增大, 故随后电路充电无奇怪 【案例十七】 秦岭电厂受极端恶劣天气影响,秦岭电厂秦罗Ⅱ、秦罗Ⅰ 线两回出线,在龙门架外约 600-700 米输电线路处先后被雷电击中, 线路被击中后, 过电压分别导致秦罗Ⅰ 线、秦罗Ⅱ线的 CT A 、 B 两相二次侧绝缘不同程度受损由于 330kV 母线避雷器位于导线连接长度约为 70 米处 的位臵,雷电波从电流互感器的位臵传导到母线避雷器处有一延迟时间,在母线避雷器动作前线路 电流互感器承受不住强大雷电过电压而损坏 为制止类似设备故障重复发生, 筹划在 330kV 秦罗Ⅰ线和秦罗Ⅱ线线路出线侧各装设一组金属氧化物避雷器 【案例十八】 沾化电厂 #4 发电机组与系统解列。
打印 DCS 趋势察觉触发锅炉 MFT 养护动作的信号为 #4 炉甲、 乙送风机电机变频器运行反应消散所致 打印录波图报告及 DCS 历史记录察觉, 6kV Ⅳ段甲、乙母线电压波动, B 相电压到零, A 、 C 相电压升高,相位根本同相, 约 40ms 后, B 相电压恢复, 三相电压波形畸变, 幅值变小, 约 160ms 后三相电压波形恢复正常 经查 6kV 淡水线路经树木枝杆电弧放电接地,在持续放电短路过程中,淡水线路 FC 开关熔断器热积累造成熔断器熔丝熔断, 路放电过程中 6kV Ⅳ段甲、乙母线电压波动降低 【案例十九】 沾化电厂 #3 机组负荷 120MW , 6kV III 段 C 相母线电压低, #3 炉甲、 乙送风机电机变频器停运,告警信号发出,锅炉 MFT 养护 动作, #3 炉灭火, #3 机组与系统解列 理由为大风、阴雨天气使 #1 淡水线路与树木相接, 造成 6kV III 段母线 C 相接地及 B 、 C 相相间短路 【案例二十】 莱芜电厂 C 相母线对地放电短路,母差养护动作,切除相关负荷理由为大风将升压站旁网控楼楼顶防水材料外观的锡箔纸刮起, 锡箔纸落至瓷瓶上导致绝缘距离裁减。
2.2 电气二次非筹划停运事情简述及理由分类 2.2.1 继电养护理由导致的非停 1 )二次回路故障导致的非停 【案例 1 】 中原燃机 2022 年 3 月 26 日 #1 机因发电机中性点侧电流互感器接线盒处发生接线断 裂开路造成发电机差动养护动作机组跳闸 【案例 2 】巢湖电厂 2022 年 6 月 7 日 #2 主变高压侧 C 相电流互感器二次回路在本体接线盒处绝缘破损击穿造成 #2 发变组差动养护、 #2 主变差动养护动作跳闸 【案例 3 】 淮阴电厂 2022 年 7 月 30 日 #6 机增压风机开关分闸回路操纵电缆绝缘损坏造成增压风机跳闸, 机组 MFT 动作 【案例 4 】 秦岭电厂 2022 年 8 月 1 日受极端恶劣天气影响, 在龙门架外约 600~700 米输电线路处先后被雷电击中, 2:06 , 网控室盘前发 “ 秦罗Ⅱ 线养护动作 ” 信号, 秦罗Ⅱ线开关跳闸 2:08 , 网控室盘前发 “ 秦罗Ⅰ 线养护动作 ” 、 “110kV BZT 动作 ” 和 “330kV 母差养护动作 ” , 330kV 秦罗Ⅰ 线、 #4 机组 3304 、 3300 母联开关、 #7 联变 3307 、 #6 机组 3306 开关跳闸, 330kV Ⅰ 母失压。
2:23 , #5 发电机 “ 定时限、 反时限过激磁养护 ” 动作, #5 机组 3305 开关跳闸, 330kV Ⅱ 母失压 #4 、 #5 、 #6 发电机因出口开关跳闸与系统解列分析认为: 秦罗Ⅰ、 Ⅱ 线遭雷击过电压, 造成 A 、 B 相四台电流互感器不同程度的闪烙, 秦罗Ⅰ 线 A 、 B 相 CT 二次端子接线板被电弧灼伤炭化发黑, 造成母差养护动作, I 母全体元件跳闸(该案例因雷电过电压造成电流互感器闪络故障引发, 由于电流互感器本体二次端子接线盒绝缘击穿损坏, 造成事故扩大, 母线差动养护动作) 【案例 5 】 石洞口二厂 2022 年 10 月 18 日 #3 机 6kV 3C 母线进线电源开关 A 相电流回路二次端子至 TA 本体二次电缆绝缘损坏造成 #3 厂总变 B 其次套差动养护动作机组跳闸 2 )设计错误导致非停 【案例 6 】 昌图太平风电场 2022 年 5 月 8 日 35kV A 集电线 #7 箱变高压上塔刀闸动触头侧 A 相发生单相弧光接地故障, A 集电线 ISA-367G 线路养护测控装臵由于设计图纸零序电流养护二次回路接线错误(调试未察觉) 。
