国内石油化工企业同类装置事故案例分析与防范措施汇编【含228个经典案例和相应防范措施,一份非常好的参考资料】12
376页1、1国内石油化工企业同类装置国内石油化工企业同类装置国内石油化工企业同类装置国内石油化工企业同类装置事故案例分析与防范措施汇事故案例分析与防范措施汇事故案例分析与防范措施汇事故案例分析与防范措施汇编编编编2目录第一篇常减压蒸馏装置事故汇编.3第二篇硫磺装置事故汇编.53第三篇催化裂化装置事故汇编.79第四篇脱硫脱硫醇装置事故汇编.91第五篇气分装置事故汇编.93第六篇锅炉装置事故汇编.95第七篇渣油加氢处理装置事故汇编.104第八篇加氢裂化装置事故汇编.135第九篇柴油、航煤加氢装置事故汇编.152第十篇制氢装置事故汇编.184第十一篇连续重整装置事故汇编.210第十二篇聚丙烯装置事故汇编.259第十三篇贮运系统事故汇编.3403第一篇第一篇第一篇第一篇常减压蒸馏装置事故汇编常减压蒸馏装置事故汇编常减压蒸馏装置事故汇编常减压蒸馏装置事故汇编1 1、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“11119 9”设备事故设备事故事故发生的时间事故发生的时间:1988 年 11 月 9 日 20:40 时至 13 日 2l:00 时事故发事故发生的地点:生的地点:某常减压蒸馏装置常压塔事故发事故发生的经
2、过:生的经过:11 月 9 日 20:40 时,常压岗位一学员检查发现常压炉出口转油线(南)弯头处焊缝冲蚀穿孔。采取蒸汽掩护,降温降量措施。10 日凌晨 2:00 时改小循环,常压进料从初底泵泵-4 及炉四路进料开蒸汽吹扫。10 日晚 23:00 时经三次补焊才完毕,试压后改循环,恒温脱水,11 日白班继续升温至控制指标。白班 14:30 时,切换原油,常压开侧线,减压炉升温 350,发现减压炉出口转油线低速段冒油,被迫降温降量改循环。经粘补后,12 日 18:00 时再次切换原油。常压开侧线,减压炉升温至 350。21:30 时减压炉出口转油线低速段两次冒烟着火,再次改小循环,甩开减压系统,吹扫带压补焊,终于在 13 日 12:00 时动火补焊好,14:00 时升温,18:00 时切换开常压,21:00时开减压正常。事故原事故原因分析:因分析:a)常压塔进料(南)弯头处焊缝冲蚀。检修时没有检验出来,影响安全生产。b)减压炉出口转油线低速段漏油埋下着火、爆炸的危险因子。c)重复焊补质量不好,没有检查验收质量。应吸取应吸取的教训和采取的防范措施:的教训和采取的防范措施:a)加强设备维护保
3、养,树立“安全第一”的思想,严把安全生产关。b)对隐患部位进行整改,提高装置设备完好率,并落实日常管理责任制。2 2、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“8 83 3”冒油着火事故冒油着火事故事故发生的时间:事故发生的时间:1989 年 8 月 3 日凌晨 4:30 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置常压塔事故发生的经过:事故发生的经过:8 月 3 日凌晨 4:30 时,由于水压低至 0.25MPa,导致常顶油气水冷器(冷-1、2)冷后温度比正常时高出 5060。自产低压瓦斯多,装置内炉子烧不完,被迫改塔顶放空。凝缩油随瓦斯气从塔顶喷出,随风沿塔壁洒落,遇到高温部位后自燃着火,后用蒸汽扑灭。4事故原因分析:事故原因分析:a)水压低,使冷-1、2 温度超高,不能正常工作。b)瓦斯被迫改放空,污染了周围环境。带油气的瓦斯随风飘散,飘到塔壁引起着火。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)提高安全意识,落实安全防范措施。b)加强处理突发事故的应变技能,提高生产业务技术水平。3 3、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“11111010”生产事故生产事故事
4、故发生的时间:事故发生的时间:1995 年 11 月 10 日 16:50 时至 11 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏外操岗位常压炉事故发生的经过:事故发生的经过:11 月 10 日 16: 50 时左右, 装置因循环点火升温,高压瓦斯带液严重, 造成常压炉点火时回火,幸未造成人员伤亡和设备损害。11 日重新点火升温热循环。事故原因分析:事故原因分析:a)高压瓦斯带液严重,造成操作波动。b)炉膛负压不够,使常压炉点火回火。c)开工前不认真检查流程,致使有阀门错开和漏开,埋下隐患。d)阀门开度过大过快,操作不稳。应吸取的教训应吸取的教训和采取的防范措施:和采取的防范措施:a)开工前认真检查流程,点火前要戴好防护用品。b)开阀时要站在侧边,不要正对点火孔,开关阀门时不可一下开得过大。c)严格执行制度,不能粗心大意。4 4、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“1 13 3”生产事故生产事故事故发生事故发生的时间:的时间:1997 年 1 月 3 日 10:45 时事故发生事故发生的地点:的地点:某蒸馏外操岗位常压塔事故发生事故发生的经过:的经过:1 月 3 日 10:45 时
5、因三蒸馏尾气压力骤增,一蒸馏装置初馏塔、常压塔(塔-1、2)塔顶压力骤升。当班班长开瓦斯放空阀时因管内存油落到塔壁高温管线着火,当班人员立即用消防灭火器和消防蒸汽进行灭火,约 5 分钟后扑灭。装置立即降温降量,事故没有造成损失。事故原因事故原因分析:分析:5a)装置塔-1、2 压力升高,引起操作波动。没有及时与调度联系以控制压力。b)瓦斯放空阀的设计不合理,是导致事故发生的重要原因。c)由于没有将瓦斯放空线内凝缩油放尽,遇高温管线,达到燃点温度即发生着火。应吸取的应吸取的教训和采取的防范措施:教训和采取的防范措施:a)设计不合理没有放瓦斯凝缩油的地方,应增加一个排凝点。b)存在的隐患必须高度重视,加强应急预案的演习。5 5、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“7 72323”爆炸事故爆炸事故事故发生的时间:事故发生的时间:1997 年 7 月 23 日 10:10 时至 18:00 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏泵房事故发生的经过:事故发生的经过:7 月 23 日 10:10 时因渣油泵房改罐造成憋压,造成渣油泵平衡管穿孔,高温渣油泄漏引起着火,约 15 分钟后,火灾引
6、起附近的几个下水井爆炸,装置紧急停工。24 日凌晨修复机泵,装置改循环。24 日早上开常压,下午 2:30 时开减压正常,晚上 6 时开工正常。事故原因分析:事故原因分析:a)渣油泵房改罐,造成减压渣油系统憋压。b)由于维护不力,检查不严密,渣油泵平衡管穿孔。没有及时灭火,引发周围下水井爆炸,被迫紧急停工。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强相关单位的工作联系,搞好平稳操作,防止在改罐过程中产生憋压,引发事故。b)加强职工的反事故演练,提高职工处理事故的能力,及时处理突发事故, 防止事故的扩大。6 6、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“5 51616”火灾事故火灾事故事故发生时间:事故发生时间:2004 年 5 月 16 日 23:45 时事故事故事故发生地点:事故发生地点:某常减压蒸馏装置初馏塔事故事故发生的经过:发生的经过:5 月 16 日,某常减压蒸馏装置根据公司生产调度的安排改炼阿曼油,18:00 时带炼 115#号罐,22:30 时,内操发现初顶罐容-1 液位慢慢上升,当即开大出装置控制阀,但液位没有下来,随即通知外操开大泵出口及开容-1 出
7、装置控制阀的副线阀。23:00 时容-l 液位升至 55,内操通知外操将初顶泵 14#、15#由串联改为并联之后容-1 的液面一直保持在 5456之间波动。23:00 时外操检查容-l 现场一次表显示为 60,与操作室 DCS 显示基本吻合。23:30 时另一个外操在检查常6压炉炉膛时,发现炉膛昏暗,烟囱冒黑烟,同时炉膛出现正压,马上报告班长,班长立即指挥内操开大烟道挡板,同时指挥外操逐个停烧燃料油嘴,并检查风机运行正常,但常压炉状况没有改善。检查减压炉炉膛,一切正常。他马上通知车间值班人员,车间值班人员赶到现场后,马上到常压炉检查了解情况,当他在检查时嗅到有汽油味,随即发现初馏塔顶放空口有汽油喷洒下来,他马上用对讲机通知各岗位,此时喷洒下来的汽油遇到高温阀门,马上爆燃,立即报火警,装置作降温降量打循环处理。此时约为 23:55 时。17 日 00:15 时,大火被扑灭。事故事故原因分析:原因分析:经过事后的了解和调查, 发现容-1 液位显示器失灵,最高液位时指示只升至 55左右。而低压瓦斯分液罐容-13/1 液位超高,常压炉、减压炉炉膛温度突然升高,初馏塔顶压力为 01MPa。由于当
8、时容-l、2 顶放空阀已打开,而容-l 液面已满,瓦斯便夹带着汽油进入炉膛燃烧。同时瓦斯也夹带着汽油从初馏塔塔顶放空线喷洒而出,遇到高温阀门,从而导致了这次火灾事故的发生。本次事故的主要原因是:a)容-1 液位仪表显示失灵,造成假象。b)外操巡检不到位,未检查容-l 现场玻璃板液面计,同时判断失误。c)内操监控不到位,未能及时发现隐患。d)班长巡检不严不细,未能及时发现问题,同时判断失误。e)塔-l、2 顶放空排大气不符合安全规范。f)初馏塔顶出装置 14#、15#泵压头不够,造成汽油出装置困难。g)车间管理不够严细,各专业协调管理不到位。应吸取的教训和采取的防范措旅:应吸取的教训和采取的防范措旅:a)强化当班过程的巡回检查,严格岗位巡检管理制度。b)在加强职工操作技术培训的同时强化岗位安全责任的到位。c)加强对仪表的校对与维护,确保指示真实可靠。d)塔-1、2 顶放空管进行改往火炬线处理。e)完善车间管理管理制度。f)按事故管理四不放过原则,及时组织职工进行事故分析举一反三,使全体职工深刻吸取这一事故教训,从而提高职工的应变处理能力。7 7、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“121
9、22626”人身事故人身事故事故发生的时事故发生的时间:间:1974 年 12 月 26 日 19 时7事故发生的事故发生的地点:地点:某常减压蒸馏装置泵房事故发生的事故发生的径过:径过:12 月 26 日 19 时,泵-46 前原油管沟因施工需要,将管沟盖板揭开,管沟用蒸汽进行掩护,因此管沟揭口处有蒸汽冒出,当班外操在进行巡检时,因管沟冒蒸汽,而且天色已晚,看不清路况,以为管沟上仍盖有盖板,因此,仍从上面走过,结果一脚踏空掉下管沟,致使左腿摔伤后缝了三针。事故原因分析事故原因分析:a)施工单位管理存在漏洞,盖板揭开后,未能在周围设置警戒线,施工完后,又没有及时恢复,是造成这次事故的主要原因。b)操作工晚上检查不带电筒,没有看清路况,是导致事故发生的直接原因。应吸取的教训应吸取的教训和采取的防范措施:和采取的防范措施:a)晚上检查必须带电筒,遇路况不清或视线不好的情况,应提高安全警惕,做好自我防护工作。b)管沟、下水井因施工需要揭开盖后,在无专人监护的情况下,必须设置警戒线,及时恢复沟(井)盖。8 8、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“2 27 7”人身事故人身事故事故发生的时间:事
10、故发生的时间:1975 年 2 月 7 日 7:05 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置外操岗位事故发生的经过:事故发生的经过:某泵工在搞卫生时擦到泵 21 的电机时不小心被电机的后风叶把抹布以及食指卷进去,打断食指的 13,住院治疗 44 天。事故原因分析:事故原因分析:思想麻痹,精神不集中,安全警惕不够,使抹布和食指一同卷进泵 21 后风叶,造成人员伤害,机器损坏。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:加强安全意识教育,搞卫生时精神必须要集中,不要开小差,用抹布必须抓紧,转动部位不能搞卫生。9 9、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“9 91212”生产事故生产事故事故发生的时间:事故发生的时间:1988 年 9 月 12 日 14:10 时事故发生事故发生的地点:的地点:某常减压蒸馏装置外操岗位8事故发事故发生的经过:生的经过:9 月 12 日 14:00 时减压岗位由于调节新指标,在调节过程中,由于经验不足造成减压塔波动大,真空度偏低,引起塔顶温度偏高,造成减顶分液罐容-5 液面严重超高,减顶油串入减压炉炉膛引起大火,报警后消防支队出动几台
11、消防车将火扑灭。事故原因事故原因分析:分析:a)塔顶温度偏高没有引起重视,采取措施不及时使容-5 液面严重超高、减顶油串入加热炉。b)操作工经验不足,操作过程中调节幅度过大,使真空度偏低。c)采取措施不当,使减压炉火越来越大,无法扑灭,只有出动消防车。应吸取应吸取的教训和采取的防范措施:的教训和采取的防范措施:在调整操作过程中应小调细调,加强岗位技术练兵。应采取及时有力的措施控制液面升高,使火灾事故消灭在苗头。1010、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“5 52020”生产事故生产事故事故发生的时间:事故发生的时间:1994 年 5 月 20 日 10:10 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置外操岗位事故发生的经过:事故发生的经过:10:00 时发现炉-3 北路冷进料管线穿孔漏油,该路冷进料改走副线,切出加热炉。事故原因分析:事故原因分析:a)检查不及时不认真,延误处理时间。b)设备管理工作粗放,没有落实巡回检查制度,冷进料管线穿孔没及时发现。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)要认真检查有关的管线阀门,决不能粗心大意。b)切实加强设备的安
12、全监督管理, 特别对处于高温、 高压和具有腐蚀介质的重点部位的设备、管线加强监测、巡检,及时发现设备隐患。1111、 某常减压蒸馏某常减压蒸馏装置装置“6 61111”设备事故设备事故事故发生的时间:事故发生的时间:1997 年 6 月 11 日 4:50 时事故事故发生的地点:发生的地点:某常减压蒸馏装置外操岗位事故事故发生的经过:发生的经过:4:50 时,二蒸馏变电站因老鼠窜入造成 4#电柜短路烧毁,装置大部分侧线、回流泵停运,装置只能采取紧急降温降量作打循环处理,直至 5:40 分才恢复供电,装置开始点火升温,开侧线,9至 10:00 时基本趋于正常。事故事故原因分析:原因分析:电工车间在变电站防小动物的工作上存在漏洞, 管理人员对小动物窜入变电站的危害认识不足,对变电站的基础管理工作不严不细,导致老鼠窜入造成 4#电柜短路烧毁。应吸应吸取的教训和采取的防范措施:取的教训和采取的防范措施:变电站应加强日常的安全检查,对电器设备进行必要的隔离,确保防小动物的安全措施落到实处,防止类似事故的发生。1212、 某常减压蒸馏某常减压蒸馏装置装置“1 12929”人身人身伤害伤害事故事故事
13、故发生的时间:事故发生的时间:2003 年 1 月 29 日 9:20 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置外操岗位事故发生的经过:事故发生的经过:9: 20 时, 因生产需要, 减底泵 (泵-30) 需作换泵处理, 在正常换泵过程中(由泵-30 换至泵-31),操作工在开大泵-3l 出口阀门调节流量时, 泵-31 出口阀盘根突然喷油, 正在开该阀门的职工陈某某的左脸及左颈部烫伤,确诊为浅 2 度烫伤。事故原因分析:事故原因分析:车间在阀门设备管理方面存在漏洞,该阀门在首次安装时没有进行盘根更换处理,相关人员在验收时检查不细,把关不严,为事故的发生埋下了隐患。应吸取的教训和采应吸取的教训和采取的防范措施:取的防范措施:a)加强阀门设备的管理验收工作,严格执行新安装的阀门必须经研磨检验合格才安装使用的规定。b)开关高温高压阀门时,不能正对阀门,要用 F 扳手在侧面开,不能过快,一旦发现漏油立即停泵。1313、 某常减压蒸馏某常减压蒸馏装置装置“2 21818”设备事故设备事故事故发生的时间:事故发生的时间:2003 年 2 月 18 日 10:lO 时事故事故发生的地点:发
14、生的地点:某常减压蒸馏装置外操岗位事故发生事故发生的经过:的经过:白班当班操作工巡检时发现水冲洗管线腐蚀穿孔漏油,停下容 7/1,原油改出。用泵-47 回炼干净容 7/1 存油,进行扫线蒸罐后,更换该段管线,21 日检修好,投用正常。事故原因事故原因分析:分析:10a)水冲洗管线腐冲蚀穿孔。设备管理不到位,长期高温作业,使管线受到冲蚀穿孔。b)检查不认真,延误处理时间。应吸取应吸取的教训和采取的防范措施:的教训和采取的防范措施:加强设备的安全监督管理、维护。特别对处于高温、高压和具有腐蚀介质的苛刻部位的设备、管线加强巡检,及时发现设备隐患;加强设备、管线的检测管理工作,并对有关数据进行分析研究,采取相应的安全措施,真正做到防患于未然。1414、 某常减压蒸馏尾气装置泵出口穿孔泄漏某常减压蒸馏尾气装置泵出口穿孔泄漏大量液态烃事件大量液态烃事件事故发生的时间:事故发生的时间:2004 年 5 月 19 日 8:00 时事故发生的地点:事故发生的地点:尾气泵 2l事故发生的经过:事故发生的经过:5 月 19 日 8:00 时,蒸馏一班尾气分馏岗位操作员如往常一样到装置进行巡回检查。当该操作员
15、检查到泵房时, 发现泵 21 周围白茫茫的一片, 泵 21 抽送的介质是液态烃, 压力高达 2 5MPa,极易形成爆炸性气体,一旦遇上火源,后果不堪设想。该操作员马上用对讲机通知班长,并协助戴好空气呼吸器赶来的同事用蒸气驱散泄漏出来的液态烃, 切断泵 21 电源, 关闭出入口阀和启动备用泵,确保了尾气装置的安全生产。事故原因分析:事故原因分析:泵出口短管腐蚀穿孔。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强对设备的监测特别是定点测厚;b)加强职工巡查,提高巡查质量;c)制订设备泄漏防范措施组织职工学习,提高处理能力。1515、 某车间尾气装置压缩机出口总管穿孔漏某车间尾气装置压缩机出口总管穿孔漏大量液态烃事件大量液态烃事件事故发生的时间:事故发生的时间:2004 年 6 月 4 日 19:00 时事故发生的地点:事故发生的地点:尾气气柜压缩机出口总管事故发生的经过:事故发生的经过:6 月 4 日 19: 00 时, 三蒸馏车间蒸馏五班尾气分馏岗位某职工如往常一样到装置进行巡回检查。当其检查到气柜附近时,听见周围有异常声音,他顺着声源仔细查找,发现是压缩机出口总管
16、流量计法兰有一沙眼,大量的液态烃喷出,由于被保温层挡住,所以泄漏点比较隐蔽。他马上用对讲机通知班长,并协助戴好空气呼吸器赶来的同事用蒸气驱散泄漏出来的液态烃,避免了一起可能发生11的由液态烃泄漏而导致的火灾爆炸事故,确保了尾气装置的安全生产。事故原因分析:事故原因分析:a)处理高硫瓦斯,含硫高,腐蚀性强。b)压缩机出口管线材质为不锈钢,但流量计为 20#碳钢,不耐硫腐蚀。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强检查,定期测厚。b)更换合适的流量计。c)制订液态烃泄漏应急处理预案,组织职工学习,提高处理能力。d)优化操作,提高脱硫效果。可能出现类似事故之处:高速、高压管线弯头,冲刷部位管线,加强检测。1616、 三蒸馏车间蒸馏装置常压塔人孔三蒸馏车间蒸馏装置常压塔人孔垫片漏油事件垫片漏油事件事故发生的时间:事故发生的时间:2004 年 5 月 14 日 10:30 时事故发生的地点:事故发生的地点:常压塔事故发生的经过:事故发生的经过:5 月 14 日 10:30 时,某常减压装置当班一班班长在巡回检查过程中,在电脱盐装置区域,发现常压塔-2 中部有少许冒烟,
17、当时下着雨,同时在该部位的下一层有一个常压塔人孔漏油已打卡,一般人都会以为是下雨蒸发水汽,但高度的责任心和强烈的安全意况,使该班长没有放过任何可疑之处,他立即到常压塔冒烟处进行检查,发现是人孔垫片漏油,260 多度的油正往外冒,高温油正在冒着浓烟,随时有着火的可能,他立即拉上消防蒸汽进行掩护,防止着火,并马上通知车间联系处理,避免了一起火灾事故。事故原因分析:事故原因分析:装置运行周期长,设备老化。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)由于常压塔已出现多次类似这种情况,车间应强化巡检制度,加大巡回检查频次;b)根据装置运行的实际情况,向上级主管部门汇报,加强有关器壁和管线的定点测厚工作。c)制定相关的应急处理预案,组织职工学习,提高职工处理突发性事故的能力。1717、 某常减压蒸馏装置循环水管线破裂造成装置停工事故某常减压蒸馏装置循环水管线破裂造成装置停工事故事故发生的时间:事故发生的时间:2001 年 4 月 3 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置12事故发生的经过:事故发生的经过:操作工发现装置循环水压力突降,减顶真空度下降,常顶压力迅速升
18、高,在外边巡检人员回来报告说冷凝框架第三层有大量水喷下,应该是泄漏,班长马上指挥降量降温,进行紧急停工。这次事故造成装置停工检修 7 天。事故原因分析:事故原因分析:装置冷凝框架的冷却水管线没有架空,直接铺设在框架地面上,而且管线直接贴地面的一面无法刷上防腐涂层,由于没有防腐涂层造成冷却水管线腐蚀减薄,在冷却水压力作用下,裂开了一道将近 2 米长的裂口。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:将冷凝框架上新铺设的冷却水管线架空 20cm,并刷上防腐油漆,避免同类型事故发生。1818、 某常减压蒸馏轻烃装置丙烷阀体穿孔造成丙烷泄漏事件某常减压蒸馏轻烃装置丙烷阀体穿孔造成丙烷泄漏事件事故发生的时间:事故发生的时间:2002 年 12 月 15 日 8:30事故发生的地点:事故发生的地点:D-3 进口处事故发生的经过:事故发生的经过:球罐当班职工在巡检时发现 D-3 进口处有大量的白烟,而且管线结了一层厚厚的冰,根据经验判断肯定是有丙烷泄漏,他马上带上防护用品进入现场深入检查,发现 D-3 进口第一道总阀阀体穿孔,大量丙烷泄漏出来,后经紧急处理没有酿成大的事故。事故原因分
19、析:事故原因分析:阀体腐蚀穿孔。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)操作工要加强巡检,及时发现问题。b)加强设备、管线的检测,及时更换有问题的设备及管线。1919、 某常减压蒸馏装置职工不按时盘车造成轴变形事故某常减压蒸馏装置职工不按时盘车造成轴变形事故事故发生的时间:事故发生的时间:1975 年 5 月 6 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置泵房事故发生的经过:事故发生的经过:原油泵-1、2 开着,由于油罐液面低而造成两台泵抽空,抽空时间较长,后来在操作工的努力下泵-2 上量而泵-1 仍不上量,泵-1 只好停下,但后来泵-l 开不起来,盘车不动,拆下检查发现轴变形,不能开启。事故原因分析:事故原因分析:操作工没有按要求按时盘车,设备维护安全意识差。13应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:对备用机泵一定要进行定时盘车,另外对设备上存在的问题一定要认真及时整改。2020、 某常减压蒸馏换某常减压蒸馏换- -1 1 重沸器腐蚀穿重沸器腐蚀穿孔孔事故事故事故发生的时间:事故发生的时间:2000 年 3 月 15 日 12 时
20、事故发生的地点:事故发生的地点:尾气回收装置塔-3(脱乙烷塔)重沸器换-1事故发生的经过:事故发生的经过:尾气回收装置塔-3(脱乙烷塔)重沸器换-1 腐蚀穿孔。 操作工在外巡检, 发现换-l 处冒出白雾(液态烃),及时汇报并切断两头阀门。现场用蒸汽驱散液态烃。事故原因分析:事故原因分析:a)公司炼高硫原油导致腐蚀严重。b)换-1 壳体为碳钢,不耐腐蚀。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强脱硫,减轻腐蚀。b)材质升级,壳体更换为不锈钢的材质。c)加强检查,定期测厚。2121、 某常减压蒸馏换热器内漏事故某常减压蒸馏换热器内漏事故事故发生的时间:事故发生的时间:1998 年 7 月 22 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏换-2 内漏事故发生的经过:事故发生的经过:常减压蒸馏停电后,原油泵重新启动,造成换-2(常循换热器)内漏。事故原因分析事故原因分析:换热器使用时间长,管束减薄,在停止进料后,恢复进料在突然受压情况下,管束爆裂穿孔漏油。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)定期测厚,根据减薄程度,及时安排更换。b)当系
21、统停下重新启动时,应注意加强现场跟踪检查。2222、 阀门盘根漏油,炉子阀门盘根漏油,炉子熄火一小时熄火一小时事故发生的时间:事故发生的时间:2003 年 4 月 5 日 21 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏减四燃料油泵泵-22事故发生的经过:事故发生的经过:21 时多,由于燃料油压力低,操作工在开大泵出口后,刚转身离开 2 米多,泵出口盘根突然喷14漏,操作工马上将泵-22 停下,但泵出口阀门盘根仍然继续喷油,操作工只好关闭塔抽出阀及第一台换热器阀门,才能制止燃料油泄漏,处理阀门,前后造成炉子燃料中断 1 小时。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)对高温高压部位的阀门,长时间使用后,可能会导致密封盘根老化,发生泄漏。检修时应尽可能定期安排更换盘根,确实无法安排时,应考虑进行注胶、包扎等防范措施。b)开关高温高压阀门时,应尽量避免正对阀门,有意识采取自我保护体位。2323、 渣油换热器管线穿孔漏油,操作工按时巡检避险渣油换热器管线穿孔漏油,操作工按时巡检避险事故发生的时间:事故发生的时间:1999 年 7 月 13 日 10 时事故发生的地点
22、:事故发生的地点:换热器区,渣油第一台换热器进口阀后管线事故发生的经过:事故发生的经过:操作工在巡检过程中,发现渣油第一台换热器的渣油进口阀后冒白烟,走近一看,发现管线已穿孔,高温渣油正在往外冒,随时都有着火的可能,该操作工立即拉来消防蒸汽管并开蒸汽掩护,同时汇报班长,迅速将该台换热器切出改副线,避免了一起火灾事故。事故原因分析:事故原因分析:a)炼高硫原油增多,管线腐蚀加速。b)该管线材质为 20#碳钢,材质设计不合理。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强检查,定期测厚。b)材质升级,采用不锈钢或 Cr5MO。c)制订相关事故应急预案,组织演习,提高职工处理事故能力。可能出现类似事故之处可能出现类似事故之处:高温重油部位。2424、 瓦斯带液,加热炉回火瓦斯带液,加热炉回火事故发生的时间:事故发生的时间:1997 年 5 月 16 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏车间加热炉事故发生的经过:事故发生的经过:当天,某操作工在巡检时发现瓦斯罐容-10 结冰严重,当即打开排凝阀排凝脱液,5 分钟后, 操作工仍没有看到油、气界面,便认为已经脱干净,
23、于是关闭脱液阀,继续往下一站巡检。约 10 分钟后,加热炉发生闪爆回火。事故原因分析:事故原因分析:15a)操作工安全意识和责任心不强,没有仔细检查瓦斯罐容-10 液体是否排干净,是造成事故的重要原因。b)瓦斯罐容-10 排凝系统有缺陷,没有安装视窗,不好直观判断液体是否排干净。c)操作工经验不足,判断失误。应该吸取的教训和采取的防范措施:应该吸取的教训和采取的防范措施:a)加强职工素质培训,提高事故处理能力。b)设备增加排掖视窗,避免判断错误。2525、 某常减压蒸馏装置转油线冲刷腐蚀穿孔着火事故某常减压蒸馏装置转油线冲刷腐蚀穿孔着火事故事故发生的时间:事故发生的时间:1998 年 4 月 29 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏车间转油线事故发生的经过:事故发生的经过:早上 9 时多,一名操作工在巡回检查时发现常压转油线冒出一丝丝白烟,迅速向班长报告,班长立即组织岗位人员去检查,此时,常压转油线已经泄漏着火,操作工马上用蒸汽将火苗扑灭,装置采取降温降量处理,避免了事态的进一步扩大。事故原因分析:事故原因分析:装置开工时间长,加工高含硫原油,常压转油线材质没有升级。应该吸
24、取的教训和采取的防范措施:应该吸取的教训和采取的防范措施:a)腐蚀穿孔处采取贴焊加强,并加强检查。b)大修时,对高温、高压、主要冲刷部位采取材质升级措施。2626、 某常减压蒸馏装置容某常减压蒸馏装置容-2-2 界位失灵,造成常顶循抽空、冲塔事故界位失灵,造成常顶循抽空、冲塔事故事故发生的时间:事故发生的时间:1998 年 10 月 11 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏车间常压塔事故发生的经过:事故发生的经过:1998 年 10 月 11 日 15:00 时,常减压蒸馏装置一操作工发现常顶循流量降至零,马上联系外操检查机泵,外操发现常顶循机泵声音异常,出口压力回零,泵已抽空,立即切换备用泵,备用泵也不上量,班长判断是常一、二中回流太大,导致轻油无法蒸发到塔顶,便指挥大幅度降常一、二中回流量,5 分钟后,塔顶压力急剧上升,造成冲塔。事故原因分析:事故原因分析:班长判断失误,泵抽空的真正原因是容-2 界位失灵,大幅度降常一、二中回流量后,造成塔顶负荷急剧上升,酿成冲塔事故。16应该吸取的教训和采取的防范措施:应该吸取的教训和采取的防范措施:外操巡检要认真,界位失灵及时发现。
25、加强操作员的技术培训。2727、 操作工开错阀门,渣油串入蒸汽系统操作工开错阀门,渣油串入蒸汽系统事故发生的时间:事故发生的时间:1995 年 5 月 3 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏车间渣油系统事故发生的经过:事故发生的经过:某操作工在进行蒸汽排凝时,发现蒸汽颜色发黑,有较重的油气味,经检查发现处于预热备用状态的渣油泵预热进口阀打开,由于泵吹扫蒸汽压力只有 1.0MPa,而渣油预热线的压力 1.5MPa, 渣油串入蒸汽系统,污染蒸汽系统。事故原因分析:事故原因分析:操作工对流程不熟悉,开蒸汽阀时没有仔细检查流程。应该吸取的教训和采取的防范措施:应该吸取的教训和采取的防范措施:加强对职工的培训。2828、 预热燃料油泵不当,造成加热炉熄火预热燃料油泵不当,造成加热炉熄火事故发生的时间:事故发生的时间:1991 年 2 月 20 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏车间燃料油系统事故发生的经过事故发生的经过:燃料油泵检修完,需要预热备用,操作工在预热过程中,没有赶净泵内存水和空气,而是直接引热油预热,导致在机泵内汽化,串入另一台正在运转的燃料油泵,造成燃料油中
26、断,由于当时燃料气压力低,造成加热炉熄火,装置被迫降量打循环。事故原因分析:事故原因分析:操作工技术素质不高,对设备操作不熟悉。应该吸取的教训和采取的防范措施:应该吸取的教训和采取的防范措施:加强岗位培训,加热炉长明灯用高压瓦斯,确保炉内有火种。2929、 原油原油含水量大,造成塔含水量大,造成塔- -1 1 冲塔冲塔事故发生的时间:事故发生的时间:1993 年 6 月 18 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置初馏塔事故发生的经过:事故发生的经过:北山原油罐区原油含水量高造成容-l 排水量增加, 由于辅二岗位没有及时降低或停电脱盐注水和增加破乳剂的注量, 常压岗位没有提高塔-1 顶温加强脱水, 初底油含水量增加, 造成初底泵抽空,塔-1 液面迅速上升造成塔-1 冲塔。事故原因分析:事故原因分析:原油含水量增多, 主操岗位没有及时提高初馏塔的顶温,致使初底油含水量增加,初底泵抽空,17塔-1 液面迅速上升造成塔-1 冲塔。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:加强电脱盐排水,发现原油含水量增大要及时联系原油罐区换罐,同时加强岗位培训,遇到类似问题岗位
27、能正确及时解决,防止事故发生。可能能出现类似事故之处:可能能出现类似事故之处:常减压蒸馏装置初馏塔、常压塔。3030、 破真空没关放空,空气吸入塔破真空没关放空,空气吸入塔- -4 4 事故事故事故发生的时间:事故发生的时间:1995 年 8 月 10 日事故事故发生的地点:发生的地点:某常减压蒸馏装置减压塔事故事故发生的经过发生的经过:常减压蒸馏装置在停工过程中,操作工在破减压系统真空时关了抽真空蒸汽后没有关减顶分液罐容-3 瓦斯放空阀,就回来报告班长破真空完毕,此时班长在操作室发现破真空后真空下降非常迅速,极其不正常,立即派人检查真空系统流程,发现容-3 瓦斯放空阀没有关,造成大量空气吸入减压系统,幸好发现及时,避免了减压系统爆炸事故发生。事故原因分析:事故原因分析:操作工岗位知识不扎实,对停工步骤不清楚。停工过程中检查不细,对灭火的瓦斯嘴未及时关阀,同时破真空时,检查不细,考虑不周全。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强职工教育,在开停工前组织职工全面学习开停工方案,并进行考试。b)加强 HSE 分析,做好各项可能发生事故的危害识别和风险评估。可能
28、出现类似事故之处:可能出现类似事故之处:常减压蒸馏装置真空系统。3131、 原油液位低,原油泵抽空,装置停止进料原油液位低,原油泵抽空,装置停止进料事故发生的时间:事故发生的时间:1996 年 6 月 19 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置原油泵事故发生的事故发生的经过经过:装置在正常生产过程中,原油泵突然抽空,原油泵进口压力低,装置紧急停止进料,加热炉熄火。事故原因分析:事故原因分析:a)由于该原油泵与原油罐水平位置差不多,当原油罐液位低时,泵上量不好,容易抽空。b)当班调度责任心不强,当原油罐液位低时,未能及时通知原油罐区进行带罐。18应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)加强检查及调度联系,在低液面时发现泵上量不好后,要强制联系改罐。b)加强职工的岗位知识和技能教育。3232、 某某常减压蒸馏常减压蒸馏装置装置下雨下雨天平台采样摔伤事故天平台采样摔伤事故事故事故发生的时间:发生的时间:1996 年 5 月 13 日事故事故发生的地点:发生的地点:某常减压蒸馏东界区二层平台事故事故发生的经过:发生的经过:操作工在东界区二层平台采完渣油后,
29、两只手分别拿着减三、渣油的样品,无法扶着楼梯护栏下楼,由于当时下雨楼梯较滑,不慎脚下一滑,摔倒并从楼梯上滚下来,造成腿骨骨折并被渣油轻微烫伤。事故事故原因分析:原因分析:下雨天楼梯较滑,职工安全意识不强,没有做好防滑措施,而且渣油采样设在二层平台不合理。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:加强职工的安全意识教育,将渣油采样改到一层。可能出现类似事故之处:可能出现类似事故之处:本车间的中间罐区和瓦斯采样。3333、 某常减压蒸馏炉子回火造成一某常减压蒸馏炉子回火造成一名职工六级烧伤事故名职工六级烧伤事故事故发生的时间:事故发生的时间:1998 年 7 月 20 日晚上 2l 时事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置加热炉事故发生的经过:事故发生的经过:因常底泵密封大漏着火,停泵、关炉火。在恢复过程中,炉子点火时,由于点燃的第一瓦斯火嘴已灭,未能及时发现,造成炉膛积了大量油气,点第二火嘴时,造成炉子回火,烧伤一名职工。事故原因分析:事故原因分析:a)炉子长明灯不起作用,造成炉火全部熄灭。b)点火过程中,炉二次点火时、监护人员未能及时发现火种已灭,造成大量油气
30、喷入炉膛。c)操作工意识差,未能按操作规程处理,每次点火前都要对加热炉已点燃火嘴检查,确保炉子有火种,无积聚可燃物。应吸取的教训和采取的防范应吸取的教训和采取的防范措施措施:a)加强检查,在泵密封小漏时就要处理,避免事故扩大。b)平时要注意长明灯的作用,事故处理炉子熄火,要保留长明灯,若炉无火种时,要吹扫干净炉膛才能点火。19c)做好 HSE 分析,监护人员要高度负责任。可能出现类似事故之处:可能出现类似事故之处:常、减压炉子点火。3434、 某某常减压蒸馏装置常减压蒸馏装置“10102424出黑油出黑油事件事件事故发生的时间:事故发生的时间:2000 年 10 月 24 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:23 日 22:00 时带炼 128#罐沙轻油,24 日 2:00 时全炼后发现带水严重,降量,停注水,停初侧,后发现初顶出黑油,9:30 时全炼 115#罐阿曼油后逐步恢复,12:30 时基本操作正常,经化验检查可知,原油含水达到 41,严重超过指标30。事故原因分析:事故原因分析:事故的直接原因是:原油含水达到 41,严重超过指标3
31、0。应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施a)要及时查找出现异常情况的原因。b)含水严重时及时联系调度尽快换罐。c)找出原因后要及时采取正确的处理措施。3535、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“1O1O1717着火事故着火事故事故发生的时间:事故发生的时间:2001 年 10 月 17 日 7 时 50 分事故发生的地点:事故发生的地点:某馏装置换热器区事故发生的经过:事故发生的经过:2001 年 10 月 17 日白班 7 时 50 分,工艺员安排当班班长吹扫渣油换热器(换 115/1CD)管程。班长叫司塔外操改流程,两位操作工一起去现场,操作工在打开 115/1CD 管程污油排污阀 2 圈时,大量油气从污油套管处冒出,瞬间起火。8 时 24 分消防队到现场将火扑灭。事故原因分析:事故原因分析:事故的直接原因是:污油线腐蚀穿孔。事故的间接原因是:在现场操作时,未能预先判断污油套管穿孔,在污油套管油气冒出后未能及时关闭排污阀。应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:a)提高操作技术水平。b)加强管理,提高职工责任心。20c)加强职工的安全意识。d
32、)要加强对设备的维护和检查,定期对设备进行测厚。3636、 某常减压蒸馏装置某常减压蒸馏装置“12121111”火灾事故火灾事故事故发生的时间事故发生的时间:2001 年 12 月 11 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:12 月 11 日 6:10 时,蒸馏三班到装置检查吹扫情况,发现与原油泵连接的循环阀阀盖垫片撕裂,大量的蒸汽从撕裂处喷出。三班接班后,副班长到现场按车间要求进行处理:他关回换-1053AB、换-109AB 进口阀及原油泵出口线吹扫蒸汽阀后离开现场。约 8:00 时,车间领导到现场检查,发现循环阀阀盖垫片撕裂处还有蒸汽喷出(已变小),未见油汽喷漏。约 9:45 时,车间领导第三次到现场检查时发现该阀阀盖处有原油喷出,车间领导当即叫在附近干活的副班长和两位操作工上去检查, 约 2 分钟后喷到 3 米开外北面蒸汽阀的原油自燃着火, 副班长发现后冲下地面取灭火器,当副班长刚冲到平台梯子中间时,火源点燃地下边沟,引起大火。车间领导发现着火后立即组织外操人员一边扑救一边报公司火警,用蒸汽封住冷却器以北边沟两头,火势没有蔓延到塔区和东
33、边边沟, 但在冷却器与换热器中间临时施工挖开了管沟, 火从新挖的管沟蔓延到南边沟和装置外。 约 10:20 时,大火被扑灭。事故原因分析:事故原因分析:事故的直接原因是:操作工在改流程时未能正确改对流程,在关原油泵出口线蒸汽后,漏关换-1022AB 进口阀,2 个小时后原油从换-1022AB 进口线倒串回头,从循环阀阀盖处喷出,喷到高温蒸汽阀体引起自燃着火(当时蒸汽温度 299)。事故的间接原因是:初馏塔、常压塔、减压塔蒸塔时,塔底放空过大,油溅出地面流入边沟,边沟积油较多。应吸取的教训和采取的防范应吸取的教训和采取的防范措施:措施:a)加强职工的培训,提高职工操作技术水平。b)职工加强管理,提高责任心。c)开停工方案要详细,在作业时严格按照开停工方案进行。d)在停工期间禁止乱排乱放。3737、 自燃着火事故自燃着火事故事故发生的时间事故发生的时间:1993 年 4 月 25 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置机泵区21事故经过:事故经过:1993 年 4 月 25 日,某炼油厂常减压装置发现常四线油颜色发黑,判断是换热器内漏导致原油串入常四线,为了进一步确认,需要在泵
34、出口和换热器后采样进行分析对比。由于常四线泵放空阀长期没有排放,该放空阀以及泵体到阀体之间管线中的蜡油凝结,有轻微堵塞现象,当外操人员打开机泵出口放空阀采样时,放空不见油,在没有关闭放空阀的情况下去拉蒸汽带准备加热该放空阀和管线。操作人员刚离开不久,高温的常四线油从放空处喷出,冒出浓烈的黄烟,旋即自燃着火,由于泵出口压力高,当天风比较大,火势汹涌,灭火器根本无法扑灭。所幸机泵现场开关在上风口,立即关闭电源后火势得到控制,在消防人员到达后才把大火扑灭。事故原因分析:事故原因分析:a)机泵出口属于高温、高压部位,不应该从此处采样。如必须从此处采样,必须做好防护,采取严密的防范措施。b)操作员离开放空点,应立即关闭放空阀。用蒸汽加热放空阀更应该先关闭该阀后再加热。c)该员工进厂不到 1 年,业务素质和责任心有待提高。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)对新员工的三级教育不能留于形式,既要让新员工深刻认识到石化行业易燃、易爆的危险性,又要让他们认识到只有规范操作才能够避免事故。b)加强管理,提高责任心。3838、 硫化氢中毒事故硫化氢中毒事故事故发生的时间事故发生的
35、时间:2000 年 8 月 14 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置炉区事故经过:事故经过:2000 年 8 月 14 日,某炼油厂常减压两名操作工在减压炉上进行炉膛加药(清灰剂)工作。由于装置界区外就是脱硫装置水封罐,该罐水封不好,经常被冲破,含有硫化氢的气体经常溢出,减压炉离该罐较近,且当日风向正好使减压炉处于下风口位置。当硫化氢气体溢出时,由于以前经常闻到硫化氢气味,没有引起两名操作工足够的重视,只想赶快加完药离开。 大约半个小时加完药后,两个人不同程度感到恶心、呕吐、心跳加速现象,才引起重视。到医院检查诊断为硫化氢中毒,一名员工住院一年后治愈,一名直到 2004 年才治愈。事故原因分析:事故原因分析:a)脱硫装置水封罐控制不好是主要原因。22b)员工对硫化氢中毒认识没有引起足够的重视,由于该罐经常有硫化氢的气体溢出,思想麻痹。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)增强对硫化氢中毒的认识,闻到有硫化氢气味立即撤离现场,如现场需要处理,要佩带好相应的气防器材和必要的安全防护,且要有监护人。b)发现工作现场硫化氢含量超标时,向有关部门反映,争取
36、解决。3939、 常减压装置出黑油事故常减压装置出黑油事故事故发生的时间事故发生的时间:1998 年 3 月 23 日 10 时事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故经过:事故经过:3 月 23 日 10:10 时左右,五班操作员在巡检中发现常二、三线电精制前采样口油品变黑,立即报告班长及车间值班干部,并卡死常二、三线出装置阀。立即查找事故原因;甩电精制罐 V105、V106 下罐,改回炼。经查,事故原因为常压塔塔底液位装高,调整操作,压低常压塔液位,并适当降低处理量。经过调整,13:00 时常二线合格外放,14:00 时常三线外放,减一线进常三线精制罐V106,加工量提到位。至此,操作恢复正常。事故原因分析:事故原因分析:a)操作工责任心不强,素质不高。当班操作员接班后,未能认真分析当前的操作状况,没有认真核对现场的真实液位,在塔底液位失真走直线的情况下,不能加以注意,及时计算物料平衡,致使塔底液位一高再高。b)仪表故障。常压塔塔底浮球液位计一直不准,3 月 22 日联系处理,3 月 23 日 9:00 时仪表到现场处理, 到 10:00 时才处理好。 与此同时,当天气温
37、骤降, 现场的玻璃液面计被冻凝。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:a)五班对本次事故负主要责任, 有关考核严格按经济责任制处理。 当班班长问题发现不及时,管理不到位,负有不可推卸的责任,车间拟将其调离班长岗位。b)上班实际已将液位装高,操作未能及时调整,负有连带责任,拟按经济责任制处理。c)当班值班干部负有领导责任,拟扣发奖金 100 元。d)加强操作工的技术培训。4 月上旬进行班长资格考试,中旬进行操作员岗位考试。e)加强对操作工的技术培训,具备准确判断的能力。4040、 常压炉炉管结焦事故常压炉炉管结焦事故23事故发生的时间事故发生的时间:2001 年 2 月 2 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置炉区事故经过:事故经过:某常减压装置于 2001 年元月 30 日开始进油, 2 月 2 日中午开工正常。 2 日肆点班当班操作员发现常压炉二路孔板记录指示失灵,及时通知仪表工处理,记录指示时好时坏,操作工只能根据进料压力调节流流量。经两、三天的处理,仪表最后的结论是孔板负压管不通(曾经打压到 70Kg/cm2),开工期间无法处理。在处理期间,车间
38、采取二路进料压力比其它三路进料压力高 0.5 Kg/cm2 和炉出口温度按下限控制等措施。2 月 4 日发现二路有两根炉管轻微倾斜,当时怀疑是炉管挂钩脱落造成,在生产处、机动处、安全处、仪表、车间等单位共同研究后,2 月 6 日车间制定了常压炉辐射炉管防范措施 ,全文内容如下:(1)严格控制常压炉各路进料分支流量及温度,严禁偏温、偏流。(2)常压炉二路分支进炉压力要求比其它三路高出 0.5Kg/cm2,出口温度按 355360控制,严禁超温,车间增加对该路出口温度的工艺考核,同时常压炉各路温差考核只考核其余三路温差。(3)常压炉各路分支流量的调节不许大起大落,尤其二路流量控制仪表调节幅度要小,并经常注意该路出口温度的变化情况。(4) 加强对常压炉炉管运行状况及二路进料压力的巡检, 发现异常现象及时向车间汇报并处理。(5)班长岗位要对常压炉二路炉管运行情况进行交接班。由岗位操作工执行。为加强监护检查频次,4 月 1 日车间建立了一个安全监控台帐,由当班班长负责检查记录。进入到 5 月份后,二路进料的两根炉管倾斜有了变化,经设备研究所测量发现该路两根炉管中部的温度比相邻炉管的中部温度高出
39、80 (达到 560) ,通过物料平衡计算, 在相同流量下该路进料压力比其它三路高出近 2 Kg/cm2。初步判断炉管有结焦现象。6 月 5 日车间又制定了常压炉操作注意事项全文内容如下:(1)班长、 分馏岗位操作员直接对加热炉的安全负责制, 上述人员必须定时对常压炉二路炉管的运行情况进行巡检、监护,有异常情况及时向车间汇报。制定相应的操作措施。操作上严格按照以下方法操作:(2)严禁通过均衡四路进料的压力和分支温差来调节二路流量,常压炉二路进料压力必须高于其它各路分支进料压力 0.150.20Mpa。(3)鉴于二路孔板无法计量,操作上可按常压炉二路流量原油二路流量原油水份闪蒸塔汽化量常压炉 1、3、4 路流量之和这一估算方法,估算出常压炉二路流量,作为该路流量调节的24参考值。必须保证二路流量与其它各路流量相当,以确保该路管内油品的流速,防止结焦进一步恶化。(4)原油量一定后,二路流量应一次调整到位,操作时不能以该路流量调节塔底液面平衡。(5)不能大幅度调节二路炉火火焰,该路炉火火焰应适当偏小操作。(6) 各路分支出口温度按 340350控制,炉出口温度按 360365控制,其它三路分
40、支温度温差必须按10控制。6 月 8 日生产处、机动处、安环处、车间在公司生产处调度会议室召开了关于 2常减压装置加热炉炉管结焦会议 ,会议结论是常压炉二路炉管继续监护使用。6 月 14 日利用重油催化停工抢修的机会装置进行了停工抢修,在割除常压炉二路孔板时,发现孔板被一风扳套筒堵死。后割开变形炉管发现炉管内壁结了 56cm 的焦。事故原因分析:事故原因分析:a)建安公司检修换热器时,工作马虎,将风扳套筒丢在设备内,开工后油品将风扳套筒带到常压炉二路进料孔板处,造成常压炉二路进料孔板无法正常工作、孔板过量长期偏小,是造成此次炉管结焦、变形的主要原因。b)建安公司检修换热器时,车间监管力度不够,导致建安公司检修人员将风扳套筒丢在设备内。c)常压炉二路孔板失灵后,车间对问题估计不够,在早期对常压炉二路的实际流量没有作全面细致的分析。d)操作工经验不够,在常压炉二路孔板失灵后,流量调节操作难度大,操作员只能凭经验操作,在判断二路分支温度与流量时,判断不准确,造成二路分支实际流量偏小。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)增强对施工质量的监管,杜绝类似事故发生。b)提
41、高操作工技术素质,遇到异常操作能准确判断,果断处理。4141、 减压炉在点火中闪爆减压炉在点火中闪爆事故发生的时间事故发生的时间:2003 年 3 月 20 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置炉区事故发生的经过:事故发生的经过:2003 年 3 月 20 日,常减压装置在开工过程中执行减压炉点火升温的生产指令,当班操作工根据点炉火的安全规定,将减压炉的烟道挡板打开,炉膛吹汽 15 分钟,烟囱见汽后,执行点火作业,25在伸点火棒点火时,减压炉发生瓦斯闪爆,防爆门、看火窗炸开,炉底看火孔,点火孔及自然通风门向外喷火。事故原因分析:事故原因分析:按照常规,点火前各瓦斯火嘴均向炉内贯通几秒钟,进行置换,然后再开炉膛吹汽,进行点火吹汽,进行点火安全置换,但是由于瓦斯比空气重,火嘴贯通的瓦斯积聚在火盆及小风道内,达到爆炸极限,而风道的位置低,炉膛吹汽对它没有效果,造成点火过程中减压炉瓦斯闪爆。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)在炉膛吹汽前应考虑到风道吹不到的死角。b)吹汽前将炉子风机启动,吹扫风道内可能残留的瓦斯,然后再进行炉膛吹汽。4242、 冷却槽冷
42、却水溢出烫伤事故冷却槽冷却水溢出烫伤事故事故发生的时间事故发生的时间:1997 年 7 月 23 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1997 年 7 月 23 日上午,当班操作工接到内操指令,渣油出装置温度太高,需要调节冷却槽上水量,当时冷却槽上水开度很小,槽内水位靠高位溢流管无压回水溢流,操作工到现场后迅速将上水阀开大,但高位溢流管无压回水溢流水量有限,槽内水位迅速升高,装满后从槽顶溢出,高温热水将操作工腿部烫伤。事故原因分析:事故原因分析:由于上水阀开度太大,造成排水不及时,同时大量进水也容易使槽内水鼓泡,热水从槽顶溢出造成烫伤事故。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)操作应缓慢,严禁大起大落操作。b)工作中应考虑到各种不安全因素,保护好自己,做到三不伤害。4343、 油浆换热器漏油着火事故油浆换热器漏油着火事故事故发生的时间事故发生的时间:1996 年 9 月 12 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过事故发生的经过:1996 年 9 月 12 日,一台油浆换热器因压降大,需要切出
43、系统进行检修,当时,换热器进出口均卡死,换热器经过吹扫处理,但是在泻压时,感觉到油浆排泄不干净,总有少许油浆夹带出来,26隐隐约约感觉到有问题,在换热器进出口加盲板时,果然阀门关不严,造成油浆泄漏,发生自燃着火事故。事故原因分析:事故原因分析:由于油浆含杂质较多,阀道密封不严,关不死。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)对高温重油部位的阀门在平时要全部打开。b)操作中对引起怀疑的不安全因素要有足够的重视。4444、 原油带水冲塔事故原油带水冲塔事故事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 3 月 13 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过事故发生的经过1995 年 3 月 13 日,原油带水大,22:20、22:30 时,2#、3#电脱盐罐相继跳闸,22:50 时,初馏塔安全阀跳,油汽冲到对面马路,同时,初、常底泵均抽空,及时处理,0:30 时,操作基本恢复正常。事故原因分析:事故原因分析:六垅罐区来的管输油含水大,电脱盐装置承受不了,一、二级电脱盐罐相继跳闸,脱水效果不好,将水分带到塔区,引起初馏塔冲塔。再将带水带到常压塔,影响
44、常压塔的正常平稳操作。同时,塔底含水原油抽至泵体内迅速汽化,产生汽蚀。易引起塔底泵抽空。事故处理:事故处理:a)22:20 时电脱盐停一、二级注水,加大切水和乳化层,尽量保持低界位。b)联系原油罐区加强脱水或原油换罐,原油适当降量。c)适当提高初顶温度;初顶回流罐加大切水,防止回流带水;控制好初底液面,防止泵抽空;初顶产品改作轻污油。d)降炉-1.2.3 出口温度,必要时炉-3 四路注汽。e)适当关小常底吹汽,降各侧线外放量,顶回流罐加大切水,常底加大抽出,不合格产品及时改走污油线。f)电脱盐抓紧时间送电,换热器进行泄漏检查,恢复正常操作。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)原油罐区加强脱水;b)出现原油含水大时应及时正确处理,防止冲塔;27c)平时加强事故预案的演练。4545、 低压瓦斯带油低压瓦斯带油事故发生的时间事故发生的时间:1996 年 5 月 12 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:炉-1.2.3 炉膛温度、分支温度上升较快,之后下降;烟囱冒烟,炉膛变正压,出现回火情况;炉膛内一遍黑暗。事故原因分析:
45、事故原因分析:低压瓦斯液位装高,操作员巡检时不仔细没有发现,瓦斯将凝缩油大量带入炉膛内突燃,造成炉膛温度短时间内迅速上升,又因液态烃大量带入,炉膛内氧含量不够, 液态烃燃烧不完全而冒烟,同时使得炉膛温度下降。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)将瓦斯罐底加热盘管蒸汽长期打开;b)操作员每小时检查一次瓦斯罐液位;c)派有经验的操作员或班长每两小时检查一次液位。事故处理措施:事故处理措施:a)立即将瓦斯罐内的液位切除,送到装置外,降低瓦斯罐内液位;b)据情况可关部分低压瓦斯火;c)适当增大烟气排出量和增加空气量,确保炉膛负压和火焰正常燃烧;d)控制好炉膛温度和炉出口温度,保正常压塔的平稳操作。4646、 电网波动电网波动事故发生的时间事故发生的时间:2004 年 7 月 14 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的现象:事故发生的现象:2004 年 7 月 14 日 20:00 时,由于暴雨闪电,导致瞬间停电,造成部分泵停运,风机停运。事故处理措施:事故处理措施:在短时间内,迅速启动各停运泵和风机,恢复生产。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸
46、取的教训及采取的防范措施:a)进行电力系统的改造,确保供电平稳;28b)平时加强事故预案的演练。4747、 常底液面装高,常三线油品变色、污染精制罐事故常底液面装高,常三线油品变色、污染精制罐事故事故发生的时间事故发生的时间:1991 年 6 月 20 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的事故发生的经过:经过:1991 年 6 月 20 日 21:30 时左右,常底液面偏低,指示由 60%的液面降为 20%, 立即降炉-3 四路进料量,常底液面上升到 30%左右又开始下降,操作工准备找仪表工效验,没有找到人,21:45 时到现场看实际液位,发现液面已装满,检查常三线油品颜色,发现油品变色,紧接着常二线油品也变色,立即通知精制岗位将油品改付线。23:30 时,常底液面拉下来,常二线油品颜色恢复正常,24:00 时常三线油品颜色恢复正常。事故原因分析:事故原因分析:a)常底液面仪表指示不准,实际液位装高,指示却偏低;b)实际液位装高, 接近或超过吹汽管线,蒸汽将塔底重组份携带到精馏段,使侧线油品变色;c)操作员责任心不强,技术素质较差,没有及时到现场核实实际液位;d)
47、常二、三线油品甩罐及时,但常三线 6#精制罐出口阀未关,同时,该罐碱渣还在切除, 造成精制罐内形成负压,黑油从出口阀倒入 6#精制上罐,污染了罐内合格油品。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)勤检查塔底实际液位,并与计算机指示液位核对,发现异常,及时联系仪表处理、校对;b)提高职工的责任心和技术素质,提高类似情况的事故处理能力。事故处理:事故处理:a)适降原油加工量,提炉-3 四路进料量,迅速降低常底液位;b)根据情况可适当减少塔底吹汽量;c)发现油品变色后,要求电精制岗位迅速将油品甩出精制罐,防止污染罐内油品;d)将黑油改回炼或交污油;e)油品颜色恢复正常后,再适提原油加工量,恢复正常生产。4848、 开工过程中封油不够用开工过程中封油不够用事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 2 月 9 日事故发生的地点事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:291995 年 2 月 9 日 11:30 时, 在开工过程中, 操作员发现各热油泵端面密封冒烟、 泵有抽空现象,出口压力指示波动大。事故原因分析:事故原因分析:装置在开工过程中,
48、电精制-6.7 收满了四罐柴油, 用水顶到封油线作封油, 因开工时间延长,柴油量不够,将水带到封油线,引起泵端面密封呲油及泵抽空。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)加强对精制罐内油水界位的检查,初步估计罐内油量;b)从封油阀组放空处检查封油质量。事故处理:事故处理:立即改用减二线作机泵封油。4949、 封油带水事故封油带水事故事故发生的时间事故发生的时间:1996 年 4 月 28 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1996 年 4 月 28 日 16:30 时,操作员检查发现常底泵 18#、渣油泵 21#、减二、三线泵常抽空,对操作影响较大,检查各液面均正常。事故原因分析:事故原因分析:减一线作封油,进冷却槽处扫线阀内漏,冷凝水串入减一线油中,而用减一线作封油,封油中的水分在热油泵中迅速汽化,产生汽蚀,导致泵易抽空。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)检查与封油线相关的所有扫线阀,判断有无内漏问题;b)定期检查封油质量。事故处理:事故处理:a)停用减一线作封油,改常三线或减二中油
49、作机泵封油;b)将减一线甩出冷却槽,关死减一线出入口阀门,并对冷却槽盘管进行处理;c)联系建安对该扫线阀进行更换;d)换阀后将封油改用减一线油。5050、 装置停新鲜水装置停新鲜水事故发生的时间事故发生的时间:1998 年元月 22 日30事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1998 年元月 22 日 6:00 时,装置新鲜水停,新鲜水压力指示低或回零,机泵冷却水中断,电脱盐注水回零。事故原因分析:事故原因分析:电网波动,水泵房停电,新鲜水供应中断。事故处理:事故处理:a)立即将循环水改作机泵冷却水;b)暂停电脱盐注水,关好一次注入阀,并停泵;c)新鲜水系统恢复后,将新鲜水改为机泵冷却水,恢复电脱盐注水。5151、 装置循环水中断装置循环水中断事故发生的时间事故发生的时间:1998 年 7 月 6 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1998 年 7 月 6 日 5:40 时,系统循环水中断,循环水压力指示为零,减顶真空度下降,油品冷后温度上升, 请示调度并得到调度的指令, 6:40 时装置原油改
50、闭路循环, 而后又组织装置停工, 8:30时循环水恢复,车间干部职工立即组织开工,初、常顶及常压各侧线改轻污油,11:00 时常二、三线交改柴油,整个操作全面恢复。事故原因分析:事故原因分析:系统原因使循环水中断,值班干部立即改用新鲜水代替循环水后,由于新鲜水压力低,冷却器的冷却水无法满足减压抽真空系统的需要,使得减顶真空度迅速下降,减压操作难以维持,装置改闭路循环,又因循环水不能及时恢复使用,装置被迫停工。事故处理:事故处理:a)将新鲜水改入循环水;b)6:40 时装置原油改闭路循环;c)7:00 时装置全面停工;d)8:30 时循环水恢复,三炉开始升温开工;e)11:00 时操作全部恢复正常。5252、 常二、三线油品变色,长期不合格事故常二、三线油品变色,长期不合格事故31事故发生的时间事故发生的时间:1998 年 9 月 21 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1998 年 9 月 21 日 6:00 时,常底液面装高,6:15 时常二、三线油品变色,将常二、三线改出电精制罐,常二、三线油品进行回炼,9:00 时油品颜色正常,10
51、:00 时改出装置,12:15 时常二、三线第二次被污染,且污染了-5.6.7 精制下罐,使事故处理过程延长,常二、 三线停止回炼, 21:00时常二、三线颜色合格后恢复正常生产。事故原因分析:事故原因分析:a)操作员责任心不强,经验不足,常底液面一直控制在 5070%之间,没有及时拉下来;b)装置处理量为 9500t/d,负荷大,而发现二、三线出黑油后进行回炼,使常压塔负荷进一步增大,操作员对常压塔物料平衡掌握不好,再次使常底液面装高;c)常二、三线油品进行回炼后,没有降低原油处理量,使得常二、三线流量均高达 70m3/h左右,两线回炼量在 140m3/h 左右,且不断累计变大,如此大的轻油回炼量进行了近小时,使常压塔操作被打乱,雾沫夹带比较严重,且造成恶性循环,产品质量更难合格。d)精制操作员责任心不强,没有及时发现变色油品,造成精制罐污染。事故处理:事故处理:a)常二、三线油品停止回炼,外改重污油;b)适当降低原油加工量;c)降低常底液面,维持较低液位操作;d)甩-6.7 下罐,将罐内污油用水顶出做污油,然后重新装油送电进行精制。5353、 中性油回炼,三个电脱盐罐严重乳化中性油
52、回炼,三个电脱盐罐严重乳化事故发生的时间事故发生的时间:1998 年 11 月 3 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:油水界位模糊不清, 乳化层厚, 电脱盐切水黑黄, 污水含油量高达 33000mg/L, COD 为 55000mg/L。事故原因分析:事故原因分析:回炼的中性油是从柴油、汽油碱渣中回收过来的,里面含有较多的碱及天然乳化剂环烷酸,当中性油所带碱渣 PH 值超过 9 时,极容易引起电脱盐罐内油水反向乳化。同时, 天然乳化剂环烷酸的存在又加速了乳化的进程和稳定性。32应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)将中性油中的碱渣沉降、脱除,确保 PH 在左右;b)适当控制中性油回炼量,确保回炼量在 56t/h 左右;c)密切关注电脱盐罐内界位状况及切水情况,若出现异常,立即停止回炼。事故处理:事故处理:a)立即停止该中性油的回炼;b)加大一、二级破乳剂的注入量;c)全部切除乳化层,重新建立油水界位。5454、 雾化蒸汽中串油雾化蒸汽中串油事故发生的时间事故发生的时间:1999 年 2 月 11 日事故发生的地点
53、:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:烟囱冒浓烟,炉膛一片昏暗,炉膛温度和炉出口温度急剧上升,炉膛内负压升高,严重时产生正压,出现回火现象。事故原因分析:事故原因分析:燃料油串入雾化蒸汽中,点油火时,带油的蒸汽和燃料油大量进入炉膛内燃烧,引起炉温急剧上升,同时燃料油雾化情况不好,燃烧不完全,造成烟囱冒黑烟,炉膛内 CO 气体含量急增,可能产生正压,引起回火,而烟气将不完全燃烧产物携带到炉膛上部,在高温下,则会引起二次燃烧现象。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)勤检查雾化汽的质量;b)关死油汽连通阀门和所有油汽跨线。事故处理:事故处理:a)停止烧油火,关死所有油和蒸汽阀门,改烧瓦斯火;b)将雾化蒸汽中的油排到安全地点;c)提高鼓、引风机的转速,确保炉膛内负压正常,氧含量充足;d)雾化汽中的余油处理好后,可重新点油火。5555、 装置先控掉线装置先控掉线事故发生的时间事故发生的时间:1998 年 11 月 11 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置33事故发生的经过:事故发生的经过:a)控制器上面板开关由 on 变为
54、off 状态;b)操纵变量开关由 ON 自动变为 OFF 状态;c)先控测量值大部分超出给定值范围;d)先控系统起不到自动优化调节作用。事故原因分析:事故原因分析:a)较多的操作参数超出给定值范围;b)计算机系统故障;c)原油性质波动大,引起操作波动;d)多个被调参数之间存在矛盾;e)调节幅度太大或过于频繁。事故处理:事故处理:a)调节操作,力求平稳;b)联系计算机所将先控控制器激活,至少保持一个 CTSW 控制开关在 ON 位置;c)将产品质量分析值与先控计算值进行校对;d)调整各操作条件在给定值范围内,并检查各操作参数之间是否存在矛盾,再逐一将各先控参数投用。装置全面停电事故事故发生的时间事故发生的时间:1996 年 5 月 17 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:装置全面停电、停新鲜水、停蒸汽、停循环水。事故原因分析:事故原因分析:由于供电系统故障,生产、民用电全部中断,造成装置蒸汽、水、燃料也全部被中断。等恢复送电后,新鲜水、循环水、燃料全部供应正常,而蒸汽压力一直不能满足工艺要求,延迟了开工过程。事故处理:事故处理:a)装置立即
55、做紧急停工处理:三炉熄火;低压瓦斯系统改放空;关塔底吹汽,过热蒸汽改放空;停所有机泵,关出入口阀门;关产品出装置阀;产品冷却器甩副线,并放尽存水;34b)恢复送电后、新鲜水、循环水以及蒸汽相继供应正常,三炉点火开始升温,装置正式开工;c)三小时后,装置操作全部恢复正常。5656、 减压炉炉管结焦,炉膛温度上升减压炉炉管结焦,炉膛温度上升事故发生的时间事故发生的时间:2000 年 4 月 18 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:a)炉管外表面剥落、发青;炉膛温度上升;b)且容易超出工艺指标范围;c)用红外线远程温度测量仪测量,发青炉管表面温度比附近炉管表面温度要高出 70左右。事故原因分析:事故原因分析:a)炉管使用年限长,从 1983 年更新后,一直运行到现在,1994 年底检修进行一次全面签定,炉管硬度和厚度均有所下降,炉管表面颜色开始发青。b)装置加工量极不均匀,由 4500t/d10500t/d 之间波动,减压炉炉管常处于低流速和超负荷状态,加剧了炉管的结焦。c)加工原油性质差。近年来,加工的原油性质逐年变差,特别是加工粘度大、胶质
56、含量高的重质原油比例增大,使得常压重油在炉管内的流动性能变差,造成炉管容易结焦。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)修改炉出口温度由 3893降为 3863;b)开好常四线,确保常压塔的过汽化油全部送至减三中,降低减压炉负荷;c)控制好减压炉炉膛温度,保证炉膛温度在 750以下,严禁超过 800;d)加强对减压炉四路进料压力的监督检查,确保四路流量的均衡,防止偏流;e)要求设备所定期对减压炉管进行监测,为车间对炉管的特护提供指导。5757、 常二、三线出黑油事故常二、三线出黑油事故事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 3 月 30 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1995 年 3 月 30 日下午 18:00 时,常三线温度为 310,塔底液位为 80%, 三线颜色发黑,立即降低常底液位和塔底吹汽量,同时甩常三线精制罐,改回炼一小时后,操作恢复正常,2:30 时,操作员重新开塔底吹汽,半小时后,常三线、二线相继变色、常一线干点也严重偏高,同时,电精35制罐内油品被污染。事故原因分析:事故原因分析:a)操
57、作员责任心不强,没有看好常底液位,使塔底液位装高;b)开塔底吹汽的操作员技术素质差,开汽量太大,太猛,是造成二次出黑油的主要原因;c)出现黑油后,没有及时甩电精制罐,造成罐内油品污染。事故处理:事故处理:a)提减压炉进料量,适当降原油量,尽快降低常底液面;b)适当关小塔底吹汽量;c)甩开被污染的精制罐,用水顶油进行回炼或改污油;d)立即将常一线、二线不合格产品改污油,避免污染成品罐;e)常三线变色油品与精制罐内油品一同进行回炼。5858、 常顶油串入常一线灯油事故常顶油串入常一线灯油事故事故发生的时间事故发生的时间:1999 年 7 月 12 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:大罐内灯油闪点不合格,馏程分析产品初馏点低,与常顶油初馏点接近事故原因分析:事故原因分析:改常一线生产灯油方案时,走 182 线出装置,常一线去化肥料阀未关。而后常顶油改做化肥料时,致使常顶油和 073#罐内油品一同串入灯油大罐,污染罐内油品 1100 余吨。事故处理:事故处理:a)关闭常一线去化肥料线阀门;b)加强交接班制度和巡回检查制度;c)严格值班干部责任制;
58、d)提高职工技术素质和责任心,杜绝类似情况发生。5959、 初、常顶油品变色事故初、常顶油品变色事故事故发生的时间事故发生的时间:1990 年 1 月 20 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1990 年 1 月 20 日 21:10 时左右,当班操作员发现 V-2.3 切水含有黑油,随即对常压各侧线进36行检查,发现油品颜色均有不同程度的变深,及时处理,21 日 1:30 时,初顶、常顶、常一线颜色正常,操作恢复。事故原因分析:事故原因分析:初馏塔底差压式液面计失灵,而现场玻璃板液面计下部引出管凝结,液面指示同样失灵,操作员误认为是液面较低,实际上初馏塔底液面已经装高,造成重组份携带到塔顶,V-2 油品颜色首先变深,而 V-2 排出的污水又作为 塔 1.2 顶的碱性水回注,使得含有污油的碱性水带到塔 2,引起常顶及常压侧线油品变色。事故处理:事故处理:a)适降原油加工量、提炉-1、2 八路进料量,迅速降低初底液面;b)塔-1、塔-2 顶停注碱性水;c)将初顶、常顶油及常压各侧线油品改污油;d)适降原油处理量,降低炉-1.2 出口温度;e
59、)减少常一、二线外放量,以冲洗塔内被污染的塔盘,同时增大常三线外放量;f)待常顶油颜色正常后,可改常顶油作初顶回流,以加速置换初顶油。6060、 装置停工步骤遗漏致使冒罐跑油装置停工步骤遗漏致使冒罐跑油事故发生的时间事故发生的时间:1974 年 5 月 10事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1974 年 5 月 10 装置停工过程中未联系罐区操作工停原油泵,造成 606罐装满后原油从罐检尺口冒出,流入大排洪沟,跑损原油 100 吨。事故原因分析:事故原因分析:装置停工时油槽工忘记联系罐区停泵,严重失职,造成跑油事故发生(六垅半当时只有一个原油 606罐,且由常减压管理) 。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)装置停工时,须制定详细的停工方案,组织各岗位认真学习落实,岗位操作员必须严格做好本岗位的工作,不能马虎大意;b)与各外联单位加强联系,装置内部各岗位加强协作。6161、 塔底液面装高造成油品变色塔底液面装高造成油品变色事故发生的时间事故发生的时间:1976 年 2 月 2 日37事故发生的地点:事故发生的地点
60、:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1976 年 2 月 2 日常压塔底液面计仪表指示不对偏低,而实际液面严重装高,造成常三线油品变黑,操作员发现不及时 720 吨成品柴油被污染改回炼,造成损失 0.52 万元。事故原因分析:事故原因分析:由于塔底液面仪表指示错误,操作人员技术素质及责任心均差,未到现场检查实际液面,并且发现问题晚,造成大面积污染大罐。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:操作员要加强技术学习,加强责任心,发现事故苗头及时处理,要树立勤查勤看的观念。6262、 关阀门扳手打滑造成手臂骨折关阀门扳手打滑造成手臂骨折事故发生的时间事故发生的时间:1981 年 3 月 27 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1981 年 3 月 27 日 10:50 时,一班常压操作员检查发现常顶回流罐-3 液面太低,需停止-3油外放,在关常顶汽油出装置阀门时因阀门扳手打滑右手手臂碰在常顶汽油到轻污油阀门上造成右手臂骨折住院,歇工 45 天。事故原因分析:事故原因分析:本人安全思想不牢,自我保护意识不强,关阀
61、门扳手打滑造成骨折。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:加强自我保护意识,干什么工作首先要考虑安全,开关阀门时要选用牢固合适的阀门扳手。6363、 下梯子时脚踩空造成右手手腕骨折下梯子时脚踩空造成右手手腕骨折事故发生的时间事故发生的时间:1981 年 12 月 11 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1981 年 12 月 11 日 15:30 时, 车间一工程师与其他同志一起将软管清垢器搬到炉-1 空气预热器去清垢,在下平台时不慎脚踩空造成右手手腕滑线状骨折休息 7 天。事故原因分析:事故原因分析:因检修工作疲劳,不慎脚踩空造成骨折。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:38加强自我保护意识,干工作必须首先要考虑安全。6464、 标测厚点时考虑不慎坠落造成骨折标测厚点时考虑不慎坠落造成骨折事故发生的时间事故发生的时间:1983 年 11 月 21 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1983 年 11 月 21 日 9:45 时, 常压操作员谭某
62、某要进入常压塔底对塔底抽出管线标测厚点号码,由于谭对常压塔底顶棚为纸板结构不清楚, 从人孔跳下踩裂纸板, 自 2.85 米高处坠落地面造成第一节腰椎轻度骨折住院。事故原因分析:事故原因分析:a)操作员不熟悉常压塔底部顶棚结构。b)车间对标测厚点人员的安全防护措施没有教育、交待。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:无论从事什么施工作业首先要进行安全防护及措施教育, 施工者则应具备起码的自我保护意识。对于装置安全设施一定要符合安全要求。6565、 下斜坡摔跤鼻梁骨碰断下斜坡摔跤鼻梁骨碰断事故发生的时间事故发生的时间:1984 年 1 月 11 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1984 年 1 月 11 日 10:45 时,仪表工将常顶注氨线阀门关闭,通知车间设备员,他立即联系检修分厂电焊工来换氨线阀门,因氨线扫线蒸汽未停,沿操作室前斜坡下去关闭蒸汽阀,因所穿塑料底布鞋打滑,摔倒在水沟边的水泥地上,将鼻梁骨碰断。事故原因分析:事故原因分析:斜坡非人行道,作业需按规章进行,应走楼梯。着装不规范,上班应穿工作鞋 ,穿塑料底
63、布鞋不符合规定。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:作业要注意安全,不能图省事省时,着装应按规定。6666、 使用热水冲地面卫生胶管脱落烫伤身体使用热水冲地面卫生胶管脱落烫伤身体事故发生的时间事故发生的时间:1987 年 9 月 26 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置39事故发生的经过:事故发生的经过:1987 年 9 月 26 日 9:30 时,一操作员带领新工人一起用热水冲洗泵区地面卫生,由于两根胶管连接处连接不牢,新工人协助托拽胶管时,将接口拉开,使得高温热水喷出,将新工人的肩、背、臀部多处烫伤,烫伤面积 20,住院治疗为烫伤,歇工 25 天。事故原因分析:事故原因分析:两根胶管连接处铁丝固定不牢,托拽胶管时用力过大,拉开接口,造成高温水喷出烫伤人。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)用热水冲洗地面,水应开度适中,开水前对胶管接口应进行安全检查。b)职工应学习自我保护意识。6767、 减底泵压力表管咀穿孔漏油着火减底泵压力表管咀穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1990 年 3 月 31 日事故发生的地
64、点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1990 年 3 月 31 日,件底泵出口压力表管咀焊缝腐蚀穿孔漏油着火,装置被迫停工抢修 7 小时。事故原因分析:事故原因分析:22/2 泵出口压力表管咀为碳钢材质,抗高温硫、环烷酸腐蚀差,在冲腐和高温硫、环烷酸腐蚀下出口漏油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:在高温、重油部位要选用不锈钢材质的管咀,要求焊接质量好。6868、 容容-3-3 液面装高造成炉液面装高造成炉-1-1 着火着火事故发生的时间事故发生的时间:1987 年 7 月 10 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1987 年 7 月 10 日 5:30 时,一班班长、常压操作员接到厂调度通知,常顶由重整料改生产化工料方案,常顶温度由 103升提到 145, 常顶外放没调大,也没有检查常顶回流罐容-3 液面, 7:55时司炉员发现炉-1 底着火,才知道容-装满,马上将去炉-1 低压瓦斯阀关闭,低压瓦斯改放空,因事故处理较快,没有造成严重后果。事故原因分析:事故原因分析:常顶由重
65、整料改化工料方案,7:30 时常顶温度已提到 127,容-液面已经斜线上升, 常压操40作员到外面开大常顶油外放阀门,没有看外放量,实际量未变也未检查容-3 液面,以致容-3 装满,油顶入低压瓦斯线,造成炉-底着火的责任事故。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:要加强责任心,加强技术学习,加强巡回检查。6969、 常底常底 18#18#泵出口压力表呲油着火泵出口压力表呲油着火事故发生的时间事故发生的时间:1989 年 4 月 9 日 5 时事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1989 年 4 月 9 日 5:00 时,三班发现 18泵出口压力表呲油着火后,使封油加热,18#泵端面密封漏油着火,着火时发现者没有马上停泵,火势大后人无法停泵,联系电工后将变电所内闸拉下才将泵停运,烧坏 18#泵上仪表线、管线泵房顶棚、停工抢修 14 小时。事故原因分析:事故原因分析:18#泵出口压力表为锡焊低温压力表熔化呲油着火, 发现者没有立即将着火泵停运, 而是跑到操作室汇报后再来停泵,因火势扩大,人无法靠近停泵,延长了处理事故时间。应
66、吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:高温部位应采用银焊或不锈钢高温耐腐蚀压力表,在操作室增加高温泵紧急停电按钮。7070、 减底减底 21#21#泵出口小盲口腐蚀穿孔漏油着火泵出口小盲口腐蚀穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1989 年 6 月 27 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1989 年 6 月 27 日 11:05 时,当班班长发现 21#泵出口阀处有火花串出,他立即将 21#泵切换至22/2#泵,班组和车间人员用蒸汽和灭火器交替灭火,但由于火源无法切断,火势还在扩大,在这种情况下,车间领导和炼油分厂领导商量后决定装置紧急停工,由于发现及时处理果断,避免了一次重大火灾事故,16:00 时建安公司补焊完,装置 18:30 时开工正常。事故原因分析:事故原因分析:21泵出口阀后盲口原为25 的碳钢扫线管线, 后另开口改为40mm18-8 扫线管线, 原25mm扫线管线割断盲死,27 日打开保温检查发现盲肠(25100)顶端盲口有一个砂眼,根部焊缝有一条约 2025mm 长的裂缝属腐蚀穿孔漏油着火。应吸
67、取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:41凡高温部位扫线管线材质更换一定要将原碳钢材质割除,不能盲死,因为碳钢材质在高温部位腐蚀相当严重,年腐蚀减薄率 23mm 厚,对装置高温部位使用材质要进行一次全面普查。7171、 炉高速转油线腐蚀穿孔漏油着火炉高速转油线腐蚀穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1990 年 11 月 11 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1990 年 11 月 11 日 10:00 时,二班班长检查发现炉-高速转油线腐蚀穿孔漏油着火,及时组织班组人员用蒸汽、干粉将火扑灭,报告车间、厂部紧急停工,联系建安公司包盒子,停工抢修 3小时。事故原因分析:事故原因分析:此管线为碳钢材质,受高温硫、环烷酸腐蚀穿孔漏油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:高温部位更换防腐钢管 316L 不锈钢管。7272、 换换-23-23 渣油呲出面部烫伤渣油呲出面部烫伤事故发生的时间事故发生的时间:1990 年 11 月日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故
68、发生的经过:1990 年 11 月日 14:30 时换-23 渣油入口法兰短节根部焊缝砂眼补焊, 在点焊时砂眼扩大漏油着火,高温渣油呲到生产副主任严某某脸部烫伤面积达 6%,面、颈部度烫伤。装置紧急停工 11小时,11 月 2 日 4:30 时建安公司将换-23短节包盒子,抢修好 5:00 时开工,8:00 时正常。事故原因分析:事故原因分析:处理砂眼过急,按要求高温部位动火能停的设备应停用、泄压、降温后再进行处理,不能停的采取包盒子,不能直接点焊,因未采取措施在点焊时砂眼扩大,造成烫伤着火事故。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:对高温部位的动火堵漏要认真严格落实安全措施。7373、 渣油线裂纹漏油着火渣油线裂纹漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1991 年 8 月 4 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:421991 年 8 月 4 日 4:15 时, 一班泵工检查发现渣油泵出口水平管线大小头处焊缝裂纹往外呲油,她及时报告班长并用蒸汽掩护, 因漏油太大 4:30 时着火,装置被迫紧急停工,打开保温检查发现水平
69、管 Dg250Dg200 大小头有一条 120mm 长的裂纹, 经检测是碳钢材质, 而水平管是 Cr5Mo 不锈钢。抢修 8 小时。事故原因分析:事故原因分析:主要原因是施工时材质使用没有把好关, 泵出口至换热器水平管为 Cr5Mo 不锈钢, Dg250Dg200大小头也应是 Cr5Mo 不锈钢, 打光谱检查为碳钢,大小头腐蚀严重,焊接处焊缝裂开引起漏油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:施工人员一定要按图纸选用钢材, 不能用其它钢材代替, 装置每次检修要派专人把住材质使用关,严防材质用错。 7474、 减顶回流入塔线穿孔漏油着火减顶回流入塔线穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1991 年 11 月 1 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1991 年 11 月 1 日 4:30 时,常三班司泵工发现减顶回流线往下滴油,她们立即报告班长、车间值班干部,班长和值班干部上塔检查是减顶回流入塔阀门前外部腐蚀穿孔,两个黄豆大砂眼滴油,当时用蒸汽带、软化水掩护。6:00 时油滴到减压塔进料线上着火,把减顶回流线大
70、检修测厚用搭的十几米高竹跳板架子烧着,火苗 20 几米高,10 几米宽,立即停减一线泵、降原油量,6:05 时消防队赶到现场,6:15 时将火扑灭,没有停工。事故原因分析:事故原因分析:减顶回流线保温质量不好,雨水渗入保温内造成严重外腐蚀穿孔,漏油后只用蒸汽掩护,想白天处理,没有考虑搭的竹跳板会着火,所以造成火灾。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:凡发现低温管线穿孔漏油,要报告及时处理,要检查漏油下方、周围是否有高温管线设备,避免油滴到高温部位着火。7575、 炉炉1 1 二路辐射出口烧焦盲板短节穿孔漏油着火二路辐射出口烧焦盲板短节穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1992 年 4 月 21 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:431992 年 4 月 21 日 2:30 时, 四班操作员检查发现炉-1 二路辐射出口阀前烧焦线盲板短节穿孔漏油着火,立即报告班长一起将火扑灭,并用蒸汽掩护,报告厂部同意停炉-抢修,炉-2 单炉生产。7:30 时降原油量, 停炉-1 抢修。10:30 时建安公司将炉-1 二、 三
71、路腐蚀出口阀前烧焦盲板短节割下来检查发现二、三路短节管壁腐蚀相当严重,最薄点只有 1mm 厚。14:30 时建安抢修完重新开炉-1,15:45 时炉-1 正常,停炉-1 抢修 7小时。事故原因分析:事故原因分析:材质用错。炉-1 二、三路辐射出口原烧焦放空线割除盲死,盲口前短节应由碳钢更换 Cr5Mo钢,施工人员仍用的是碳钢材质。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:施工人员应按图纸材料施工,车间应派专人负责监督按材质施工,把住材质使用关。7676、 常压塔底常压塔底 17#17#泵轴断前端封呲油着火泵轴断前端封呲油着火事故发生的时间事故发生的时间:1992 年 4 月 24 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1992 年 4 月 24 日 6:10 时,三班司炉员发现炉-3 进料量一下回零,马上跑去泵区检查发现 17#泵轴断,前端封呲油着火,立即启动 18#备用泵。因发现及时处理快,没造成损失。事故原因分析:事故原因分析:17#泵主轴材质差,轴断后造成前端面呲油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取
72、的防范措施:加强巡回检查。提高轴的使用材质。7777、 常压塔壁腐蚀穿孔漏油着火常压塔壁腐蚀穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1992 年 10 月 28 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1992 年 10 月 27 日四班班长在巡检时发现常压塔进料段人孔下方保温砖内冒烟, 立即报告车间值班干部,并用蒸汽掩护 28 日上午打开保温查漏点,刚打开部分保温,油就从砂眼嗤出着火,及时用蒸汽扑灭。报告厂部同意按紧急停工处理。12:00 时停下来后,打开保温发现有一个 1.5mm 大的砂眼。砂眼部位测厚最薄点只 2.7mm 厚。建安采用补巴处理好。22:30 时开工正常,非计划停工抢修 10 小时。44事故原因分析:事故原因分析:常压塔壁为碳钢材质, 使用 21 年多时间, 受高温硫、 环烷酸的腐蚀和进料口冲蚀穿孔漏油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:加强对高温部位测厚检查,有计划的进行材质更新。7878、 常压塔底常压塔底 17#17#泵轴断泵轴断事故发生的时间事故发生的时间:1993 年 3 月 23
73、日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1993 年 3 月 23 日 9:00 时发现 17#泵振动大,轴承箱声音异常及时倒至 18#备用泵。下午钳工要求开 17#泵检查,在启动过程中前端密封处冒火花,接着发现电机转而泵不转,轴已断裂。下午19:30 时钳工开始检修,发现轴断裂处 1/4 是新断口,3/4 是老断口,说明该轴早就断裂 3/4。24日钳工抢修好。事故原因分析:事故原因分析:轴本身材质差。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:1、提高轴的材质。2、巡检认真,及时发现事故隐患。7979、 减底减底 21#21#泵对轮连轴器齿轮磨平造成停减压泵对轮连轴器齿轮磨平造成停减压事故发生的时间事故发生的时间:1994 年 5 月 24 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1994 年 5 月 24 日 13:10 时发现 21#泵电机对轮连轴器齿轮磨平,电机转而泵不转,立即启动22/2#泵。22/2#泵打不上量后端密封呲,装置被迫 13:40 时停减压。在空运 21#泵电机时
74、,电机轴承散架,钳工抢修 22/2泵后端密封 21:00 时抢修好,重新开减压。停减压 7 小时。事故原因分析:事故原因分析:21#泵对轮连轴器齿轮长期运行,而没有加油造成齿轮磨平断开。22/2#泵由于钳工检修质量不好,动、静环脱开漏油。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:对轮由齿轮连轴器改螺栓连接。 主要机泵备用泵每月切换一次, 保证备用机泵能达到备用要求。8080、 减压塔底减压塔底 22/2#22/2#泵蒸汽扫线管穿孔漏油着火泵蒸汽扫线管穿孔漏油着火45事故发生的时间事故发生的时间:1994 年 7 月 2 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1994 年 7 月 2 日 12:45 时,五班操作员发现 22/2#泵蒸汽扫线单向阀前管线漏油。他立即报告班长,当正、副班长跑到现场,渣油已呲出着火,他们立即停减底 21#泵(22/2#为备用泵) 。装置紧急停工,报告厂调,并组织灭火,在消防队的帮助下 13:15 时大火被扑灭,后又复燃。13:45 时又扑灭。 检查漏处管壁只有 0.5mm 厚, 冲开一个直径 50m
75、m 鸭蛋型大洞。 当天下午建安公司更换 Dg80蒸汽管线,材料为 18-8。同时设备研究所测 21#泵扫线接头处管线也只有 2.7mm 厚。同时将 21#泵扫线管线更换,使用材料为 18-8。这次着火把泵区西边仪表线全部烧坏、泵房顶棚烧穿、20#泵至23#泵上方管线保温烧坏、6#空冷风机电缆头烧坏,泵区照明线和去车间办公室电话线烧断、 7#空冷风机叶片烧坏。班长蔡某某、副班长楚某某、司炉员邓某某三人因救火烫伤住院,浅烫伤。事故原因分析:事故原因分析:材质用错管线腐蚀穿孔漏油着火。 1988 年底大检修计划更换蒸汽扫线管线材料是 18-8, 施工人员没按要求用料,车间把关不严,实际材料为碳钢,导致管线穿孔漏油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:施工人员未按要求用料,车间要专人负责,严格把住材质使用关。8181、 初底初底 19#19#泵电机故障,备用泵电机故障,备用 20#20#泵电机未修好,装置被迫停工泵电机未修好,装置被迫停工事故发生的时间事故发生的时间:1994 年 11 月 16日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发
76、生的经过:1994 年 11 月 16日 0:30 时,二班副班长接班检查发现 19#泵电机冒烟有烧焦味,及时报告厂调度和值班干部,联系电工检查。因 20#电机 13 日电气拉去车间抢修未好无备用泵,一直坚持到3:00 时无法开下去, 装置被迫紧急停工。 20#电机到晚上 21:00 时安装好, 装置开工 23:00 时正常,非计划停工 22 小时。事故原因分析:事故原因分析:此次事故主要原因是电气车间对 20#泵电机抢修不及时而造成的。 20#电机 13 日发现故障拉走抢修到 15日三天时间尚未抢修好,从而造成 19#泵出现同样故障时,因无备用泵而停工。19#、20#电机为轴磨损严重,电机的轴设计转速为 2880 转分,而电机实际转速为 2970 转分,因此超负荷运行,轴磨损严重烧坏。46应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:装置主要机泵要及时修好有备用设备。 1994 年底大检修将 19#、 20#电机拉去南阳防爆电机厂进行改造使轴电机配套。8282、 炉炉3 3 四路辐射管底部弯头穿孔漏油着火四路辐射管底部弯头穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:199
77、5 年 7 月 19 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1995 年 7 月 19 日 18:30 时, 三班班长检查发现减压炉四路辐射炉管底部型管弯头砂眼穿孔漏油着火,他及时用蒸汽将炉底大火扑灭并用蒸汽掩护。立即报告车间、厂部同意停减压、常压打循环。20 日上午建安公司用砂轮机打砂眼处发现一个鸡蛋大孔,孔周围测厚仅有 5.7mm 厚,砂眼鼓泡,有夹层腐蚀穿孔。事故原因分析:事故原因分析:弯头本身材质有问题,高温油冲蚀、腐蚀穿孔漏油着火。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:加强对关键部位得到材质测厚,更换和检查。8383、 换润滑油不当造成鼓风机抱轴、电机烧坏换润滑油不当造成鼓风机抱轴、电机烧坏事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 7 月 21 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1995 年 7 月 21 日 14:20 时炉用鼓风机跳闸停运,联系电工、钳工来检查发现鼓风机抱轴、 电机烧坏。事故原因分析:事故原因分析:五班司炉员换岗到司炉岗位才一个月,对设备性能
78、不了解,润滑油乳化换油时一人操作润滑油排放的多加的少,加上轴承箱本身温度高达 62上面浇冷水冷却,所以造成这起设备事故。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:运行设备更换润滑油须两人操作, 一人排油一人加油,换岗人员未经考试合格,严禁独立操作。8484、 大排洪沟动火造成火灾大排洪沟动火造成火灾事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 8 月 21日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1995 年 8 月 21日运销公司请施工民工在催化与常减压排洪沟管带上割残旧管线, 18:0847时火星掉入大排洪沟内造成大排洪沟和装置常压塔边沟去大排洪沟着火,当班五班及时将火扑灭,这次着火烧坏了 57#泵电缆头和装置电话线。事故原因分析:事故原因分析:a)57#泵填料箱漏油钳工多次检修仍漏;b)车间干部考虑晚上预报会下大雨,为搞好清污分流,下班前将装置边沟去下水井堵死让边沟水流入大排洪沟,正好五班 17:30 时开 57#泵送完油后,用水冲地面油污流入大排洪沟造成火灾。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:含油
79、污水禁止排入大排洪沟,漏油泵要及时整改,整改不了的要采取措施,大检修或换泵。8585、 动火爆炸换热器大头盖飞出动火爆炸换热器大头盖飞出 7 7 米远米远事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 12 月 22日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1995 年 12 月 22 日 16:00 时,建安公司气焊工割换 125CD 大头盖螺栓,先割换 125/D 台大头盖的螺栓,然后割换 125/C 大头盖螺栓,换 125/D 螺栓已割完,在割换 125/C 大头盖时着火爆炸,米的 D 台大头盖飞出米远, 打断钢支架一根拉筋, 打坏 41#泵和基座, 幸好当时飞出方向无人,属一次重大事故。事故原因分析:事故原因分析:拔头油原油换热管线吹扫不干净, 遗留油泥产生可燃气体, 加之换热器水冲洗后去塔-水洗伐阀门未关,洗塔时含油气、液体串入换热器,造成动火引燃油气着火爆炸。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:吹扫设备管线须专人负责,对干净度须严格执行三级检查制度,油气可能互串阀门必须关严,管线须加盲板。换热器螺栓禁止动火割,特殊
80、情况须采取安全措施。8686、 换换-123/CD-123/CD 渣油扫线短节穿孔漏油着火渣油扫线短节穿孔漏油着火事故发生的时间事故发生的时间:1996 年 4 月 29 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1996 年 4 月 29 日 16:00 时,建安公司对换-123/CD 渣油扫线短节准备包合子,焊工先用焊条捅掉换-123/CD渣油扫线短节砂眼上的焦灰.在捅砂眼处焦灰时,渣油呲出着火,因换-123/CD 渣油48入口阀门关不严,被迫装置停工抢修 4 小时。事故原因分析:事故原因分析:此扫线短节 1992 年底大检修更换应为 18-8 钢而实际是碳钢,材质用错,另外换 123/CD 渣油入口阀门关不严,换热器单独停不下来,所以造成非计划停工 4 小时。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:施工人员要按要求用料,车间要严格把住材质使用关,高温换热器动火要先停用,降温降压后再动火。8787、 脚踩木箱开阀造成左外踝骨折脚踩木箱开阀造成左外踝骨折事故发生的时间事故发生的时间:1997 年 1 月 2 日事故发生的地点
81、:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1997 年 1 月 2 日 10:00 时,三班操作员在装置贯通试压开关空冷阀门时,因身体不够高就将一个 400mm高装螺栓用的木箱垫在脚下,开阀时用力脚下木箱倒下,造成左外踝骨折,打石膏在家治疗,歇工 78 天。事故原因分析:事故原因分析:操作员考虑不周,开关阀时脚下垫的木箱未放牢,也无人扶木箱,站在木箱上开阀,木箱倒下造成骨折。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:开关阀门时一定要站在牢固的物体上,如站在活动物体上作业要有专人扶、监护。8888、 减压炉炉管弯头砂眼漏油着火事故减压炉炉管弯头砂眼漏油着火事故事故发生的时间事故发生的时间:1995 年 7 月 19 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1995 年 7 月 19 日 18:30 时, 当班操作员巡检时发现炉-3 的 1#火嘴型弯头处炉管弯头漏油着火,被迫停减压、后将常压部分改闭路循环,共停工 36 小时。事故原因分析:事故原因分析:炉管弯头处材质本身的质量有缺陷,腐蚀穿孔。事故处理:事
82、故处理:a)立即停减压,将常底油全部改去冷渣油罐区;49b)装置降量、降温;c)停原油泵、常压部分改闭路循环;d)更换符合材质要求的弯头、试压;e)升温开工,恢复正常生产。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)对装置高温重油部位材质进行普查、核实;b)对高温重油部位、易被冲蚀的部位、弯头等进行测厚登记,并备案,不符合要求的要尽快更换。8989、 冷却器循环水阀闸板掉冷却器循环水阀闸板掉事故发生的时间事故发生的时间:1997 年 3 月 7 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1997 年 3 月 7 日当班操作员发现常二线、常三线、冷蜡油油品冷后温度偏高,开大循环水后还是冷却不下来;冷渣槽子上水量不足,冷渣出装置温度也偏高。事故原因分析:事故原因分析:常二线、常三线、冷蜡油冷却器循环水出口阀闸板掉,循环水滞留在冷却器内,形成汽阻,使油品无法正常冷却,又使后路冷渣槽子上水困难,从而造成冷渣温度也上升。事故处理:事故处理:a)开槽子旁边循环水旁路阀,保持循环水畅通;b)适降原油加工量,以降低各侧线油品量,确保油品冷后温
83、度不超高, 油品改走冷却器付线;c)将相应冷却器循环水出入口关死,放尽存水;d)联系维修公司更换阀门。9090、 燃料油泵跳闸,燃料油供应中断燃料油泵跳闸,燃料油供应中断事故发生的时间事故发生的时间:1997 年 3 月 22 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1997 年 3 月 22 日 7:45 时,燃料油泵 P-26#跳闸,燃料油中断,三炉全部熄火,炉出口温度急剧下降。事故原因分析:事故原因分析:50三炉全部烧燃料油,没有烧瓦斯,燃料油泵基本上是满负荷生产,而燃料油泵轴功率小,长期满负荷生产,很容易使泵跳闸。事故处理:事故处理:a)立即引高压瓦斯到加热炉,关死所有燃料油火嘴一次手阀和瓦斯一次手阀,并向炉膛内注少量蒸汽;b)增大鼓、引风机的开度,确保炉膛内的氧含量,先点高压瓦斯火;c)启动燃料油泵,将部分瓦斯火改烧燃料油,并将炉温调节正常;d)调整塔内操作,恢复正常。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)对燃料油泵进行升级改造,增大轴功率;b)电机不能过载,必要时降负荷处理。9191、 烟道挡板执行机构坏,
84、加热炉燃烧状况不好烟道挡板执行机构坏,加热炉燃烧状况不好事故发生的时间事故发生的时间:1998 年 10 月 16 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过:事故发生的经过:1998 年 10 月 16 日,加热炉燃烧状况不好, 炉膛内昏暗一片,烟囱容易冒黑烟, 炉膛压力增高,炉温波动大。事故原因分析:事故原因分析:炉-2.3 烟道分支挡板执行机构坏,不动作,影响烟气正常排出和空气正常吸入,造成炉膛内氧含量不够,燃料燃烧不完全而冒黑烟。事故处理:事故处理:a)改加热炉通风为自然通风;b)停加热炉预热系统、鼓引风机;c)联系仪表检修烟道挡板执行机构;d)执行机构处理好后,投用空气预热系统,停自然通风系统。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)经常检查加热炉烟道、风道挡板的执行机构是否运行正常,并及时联系仪表加强维护保养工作。b)迅速及时发现异常情况,立即着手处理。519292、 减压塔底泵漏油火灾事故减压塔底泵漏油火灾事故事故发生的时间事故发生的时间:1996 年 4 月 30 日事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的
85、经过事故发生的经过1996 年 4 月 30 日早上 6:10 时,五班班长杨某某在预热减压渣油泵 P-207/C 时,没有作认真检查,就打开了泵出入口阀进行预热。一会儿,高温渣油喷出,五班班长及时跳出,顿时高温渣油自然着火。 操作室内的副班长见火光很大, 立即报火警。 班长协助操作人员, 用 35kg 干粉压住火势,将运行泵 P-207/B 停运,然而火势大,无法关泵出入口阀,只好关减压塔底抽出阀和渣油第一台换热器 E-219 入口阀。在消防人员的配合下,将火扑灭。事故原因分析:事故原因分析:a)安全意识差,责任心不强,P-207/C放空阀没有关严;b)预热高温泵未按操作程序进行;c)预热时出口阀开得过大,热油大量喷出。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)加强规章制度学习,提高职工安全意识;b)制定高温重质油泵的预热、切换、开停操作规程;c)落实热油泵的验收、预热、开泵“三级”检查制度;d)加强技术练兵,提高处理突发事故的能力。9393、 常压炉瓦斯熄火闪爆事故常压炉瓦斯熄火闪爆事故事故发生的时间事故发生的时间:1999 年 4 月 11 日 8:32 时
86、事故发生的地点:事故发生的地点:某常减压蒸馏装置事故发生的经过事故发生的经过1999 年 4 月 11 日 8:00 时,接班司炉员检查时发现常压炉 F-101 4火熄火(燃烧低压瓦斯),告诉交班司炉员并要求处理。交班司炉员将 4火嘴改成高压瓦斯后并告知接班人员。司炉员接班后,发现高压瓦斯进装置总压低,F-101 出口温度只有 340,汇报班长,联系调度提高瓦斯压力。调度要求烧燃料油,车间值班干部通知司炉员,两人一道检查燃料油流程。当值班干部到 F-101 检查时,发现炉膛发暗,且有瓦斯味,意识到瓦斯熄火,安排司炉员关阀,自己向操作室跑去叫人协助处理,随即 F-101 炉膛发生闪爆。 (时间:8:32 时)事故原因分析:事故原因分析:52a)系统瓦斯压力低,达不到工艺要求;b)瓦斯含粉尘较多,F-101 瓦斯阻火器基本堵塞;c)司炉操作员技术素质不高,不清楚瓦斯压力低的危害;d)责任心不强,炉温下降快,没有及时到现场检查;e)交接班制度不落实,提出的问题整改后没有一道检查。应吸取的教训及采取的防范措施:应吸取的教训及采取的防范措施:a)对瓦斯阻火器进行改造,解决易堵问题;b)燃料油线停
87、用后蒸汽暖线,随时处于备用状态;c)装置停工时,对系统瓦斯管线吹扫,减少杂质危害;d)完善系统瓦斯压力低火嘴熄火的事故预案,组织学习、演练;e)严格交接班制度,落实岗位安全职责。53第二篇第二篇第二篇第二篇硫磺装置事故汇编硫磺装置事故汇编硫磺装置事故汇编硫磺装置事故汇编一、一、 某工厂硫磺回收装置燃烧炉二区酸性气进口管着火事故某工厂硫磺回收装置燃烧炉二区酸性气进口管着火事故事故时间:事故时间:2004 年 6 月某日 0:40事故地点:事故地点:套硫磺回收装置燃烧炉二区西面胺酸性气进口管事故经过:事故经过:某日 0:40,某工厂硫磺回收装置刚交接班当玉班长接班后,开始对装置进行全面巡检。0:48时,当他巡检时发现到硫磺燃烧炉底部有火星掉下,并发现炉西平台处冒烟,并带有硫化氢味,他叫上外操,戴上空气呼吸器到现场进一步检查。在现场,他看到二套硫磺燃烧炉二区西侧胺酸性气壁阀后管线已穿孔,火焰从炉内喷出,于是他们立即通知内操,并向车间值班、车间领导及调度汇报,同时采取紧急停工措施,切断进料,把燃烧炉停下来,酸性气改放火炬。0:57 消防、气防人员到达现场监护。9:46 进炉二区西侧壁阀后火苗才
88、完全熄灭。装置经过抢修后,更换了二区西侧壁阀后进炉管线。装置于 26 日下午 3:50 燃烧炉点火,27日上午 10:50 燃烧炉进酸性气,生产恢复正常。原因分析:直接原因直接原因:由胺酸性气进二区东侧管线全被硫磺堵死来推测西侧管线也可能有不少硫磺,因此在下午 16:55 打开进二区西侧壁阀时,管道上积下的硫磺掉下,落到壁阀阀道上,使得阀门在以后不能关严。当班操作工关死壁阀,打开反吹风后,由于炉膛温度高达 10001100,本身相当于一个火源, 因此由于有反吹风的存在,壁阀后至二区段管内的硫磺即由于阀门关不严漏过来的酸性气在该管段内燃烧。同时,由于该管段外有保温,小范围的局部过热很难检查出来,随着燃烧的不断进行,管内的温度不断升高,管线材质不断减弱,由于炉膛压力达 0.02MPa,因此管线不断膨胀,最后该管段在压力的作用下,管子发生爆裂,于是火焰从炉膛处喷出。根本原因根本原因: :该管线设计安装位置不合理,在垂直管上安装(应该在水平管上安装) , 设计时未有防止该管线硫磺堵塞的措施。车间对引酸性气进炉二区操作未认真进行危害识别和风险评估,对此变更操作可能会造成壁阀关不严的这个严重后果认
89、识不足。54防范措施:防范措施:把、套燃烧炉二区壁阀到炉膛这段管段的保温全部拆除,挂上防烫标志,要求巡检人员每次巡检时加强对该段管段的检查和监控,并做好记录。在正常生产的工况条件下,进二区阀门不能再开,挂上禁动标志牌。从目前的生产情况来看,关掉进二区的胺酸性气阀对装置负荷影响不大,因此下次大修时将进二区的胺酸性气管线加盲板盲死。加强 HSE 意识教育, 不断提高职工的安全意识, 管理人员坚持做到没布置一项工作都要养成 “凡事需做风险分析”的习惯提出安全防范措施,处理隐患时一定要进行危害识别和风险评估,制定和落实安全防范措施。二、二、 二套硫磺尾气回收装置焚烧炉点火闪爆事故二套硫磺尾气回收装置焚烧炉点火闪爆事故事故时间:事故时间:2003 年 11 月某日 22:23事故地点:事故地点:某公司硫磺回收装置尾气焚烧炉事故经过:事故经过:2003 年 11 月某日晚 21 时,硫磺尾气回收装置焚烧炉进行开工点火。共进行了三次点火。前两次因为小火嘴没点着,然后拆清火嘴,所用时间较长。第三次点火时先将辅助燃烧器点着,22:10在点主燃烧器时,没有及时点着主火嘴而发生闪爆,造成尾气中压蒸汽过热器西
90、侧弯头箱鼓起,烟囱内隔墙被震塌。原因分析:原因分析:1、 对炉膛的吹扫时间不够,车间没有严格按照变更管理程序进行危害识别和风险评估,将吹扫时间由原定的 5 分钟改为 3 分钟,导致在点火过程中炉膛吹扫不干净;2、点火过程操作不当,没有严格按照操作规程去点火。点火过程中,进炉膛的瓦斯流量一直是由调节阀控制,该调节阀关不严,导致一定量的瓦斯串入炉膛;3、 点火前没有对火盘进行认真检查,未能及时发现主燃烧器火盘变形,火盘将原应伸出的辅助燃烧起挡住,辅助燃烧器的火焰无法将主火嘴喷出的瓦斯点燃。防范措施:防范措施:1、加强对职工操作技能的培训,使每一位职工都对点火过程及要求有明确的了解。2、对点火操作开展 HSE 风险评估, 使参加点火操作的职工对点火过程的风险有较深刻的认识。3、炉点火过程中的每一个步骤都要严格按照操作规程进行, 并且经过岗位、班长、车间工艺员三级确认后才能进行下一步骤。有确认签名表。554、点火过程由当班班长统一指挥, 装置主管及工艺员监督落实, 吹扫时间按原来的 5 分钟不变,内漏的调节阀要及时处理好,确保仪表完好,符合工艺要求方可进行点火操作。5、对经过检修的燃烧炉、焚烧
91、炉的主、辅燃烧器的安装情况要加强检查,确保符合设计要求。6、加强安全教育,提高职工安全意识,特别是对炉子点火的高风险的认识, 点火一定要按照操作规程操作。7、加强操作控制,搞好平稳操作,确保炉子在正常生产过程中不熄火, 减少平常生产时的点火次数。三、三、 西汽提氨水罐拉裂事故西汽提氨水罐拉裂事故事故时间:事故时间:1999 年 9 月某日 13:26事故地点:事故地点:某公司汽提氨水罐事故经过:事故经过:某公司 100t/h 汽提装置于 1999 年 9 月某日开始对双塔汽提装置进行开工前的试运,双塔系统在氮气间断补压状态下进行新鲜水冷循环, 氨水系统无盐水循环, 至 9 月 9 日上午各塔参数均正常。按统筹步骤,12:40 硫化氢汽提塔开始升温,氨汽提塔 13 时开始升温,升温过程硫化氢汽提塔压力控制正常,13:24 塔 1 底新鲜水(也是塔 2 进料)由原来 30升至 36时,塔 2 由于升温后压力逐渐上升,压力由 0.27M Pa 升至 0.36MPa,并在 0.3-0.34MPa 范围内波动,班长为了把塔 2 压力控制稳定,按开工流程要求指示:外操于 13:23 打开 PC10
92、02B(塔 2 压控阀)下游阀,将气体改进 100m3氨水罐(容 7/2) 。13:25 外操人员发现容 7/2 有响声,罐底拉裂,操作工紧急切断氨水罐容进料。原因分析:原因分析:1、容 7 顶的水封罐设计未能根据实际工况进行充分计算,选取的水封罐进气管径过小, 排气能力不足,给这次事故埋下了隐患。2、当发现塔 2 压力上升后,班长指示外操将塔 2 压力控制流程改好后, 未将调节阀置于手动状态,而在自动状态,导致操作时阀门自动全开,大量气体进入容 7,而容 7 顶水封排泄不畅,造成容 7 超压,将罐底拉裂。3、在汽提开工试运工作中,车间领导及管理人员不够重视,没有做到逐级检查确认,布置工作不细,现场指挥不到位,措施不够落实。防范措施:防范措施:1、组织职工对开工过程中的每一个大步骤开展 HSE 风险评估,识别开工过程中的风险, 落实防56范措施,组织参加开工的职工学习。2、切实加强开工指挥统筹工作,落实责任,每一步骤都要求仔细检查,在车间、班长、操作人员签名确认的情况下才可以实施。3、严肃工艺纪律,坚持开工的每一个步骤都不能省,标准不能够下降,禁止为了赶速度抢进度而省略次要的步骤。4、
93、对识别出来的风险隐患要进行整改,消除安全隐患。四、四、 某汽提万吨罐火灾事故某汽提万吨罐火灾事故事故时间:事故时间:1997 年 4 月某日 19:10事故地点:事故地点:某公司汽提万吨罐火灾事故事故经过:事故经过:某公司南汽提万吨水罐是一个 1 万立方米的内浮顶罐,用于储存炼油高含硫污水,污水罐的另外一个作用是分离含硫污水带过来的污油。 1997 年 4 月某日 19:10,万吨罐区 4 号污水罐突然发出“砰”的一声,同时有两个透光孔喷出了黑烟和火苗,车间职工发现后立即报告了车间领导、消防支队和厂相关部门,当消防部门来到现场时,罐的东西外罐壁上部已有两块油漆受热脱落,消防支队员立即用消防水保护罐壁,向罐打干粉和喷蒸汽,至 13 日 0:10,罐内火被扑灭。这个污水罐当时的液位为 8.1 米(约有 2 米的污油) ,正进行正常的进水和抽水操作中,进罐的水有重整和加氢精制两股进料约 5t/h,出水用泵抽到汽提装置处理。原因分析:原因分析:罐壁内防腐层由于长时间未修补而脱落,罐内壁被硫化物腐蚀后产生硫化亚铁,当罐内液位下降时罐内吸入了空气,硫化亚铁自燃而引燃罐内的轻油,引起火灾。防范措施:
94、防范措施:1、 储存含硫介质的贮罐要定期清扫,并重新防腐。2、 在罐顶增设消防蒸汽管、消防泡沫设施、喷淋水管等消防设施。3、 切实加强设备的安全监督管理,特别针对与含硫介质直接接触部位的设备、管线加强巡检,即使发现设备隐患,采取相应的安全措施,真正做到防患于未然。五、五、 南汽提施工过程中的着火事件南汽提施工过程中的着火事件事故时间:事故时间:1998 年 4 月某日事故地点:事故地点:某公司酸性水汽提装置所辖管廊事故经过:事故经过:57车间接上级通知,准备在三催化污水管在线接入四蒸馏污水管线,要求在三催化污水管线并入二催化污水管线直排阀前加盲板。车间经过检查,制定了施工过程中的防毒、防火的安全措施。某日 8:00,车间安排当班人员去二蒸馏西面管网在三催化污水管线阀前加开口盲板,当班人员经过检查发现所作也的管线没有排污阀,于是戴好空气呼吸器去拆法兰,当时管网正在施工动火。当班人员拆开管线法兰后,管线内污水流出,他们便在旁边观察,两分钟后,当污水流尽,管内的污油便流了出来,即被旁边动火的电焊火花引燃,他们立即用灭火器扑灭,然后用沙覆盖。幸好扑救及时,未造成人员伤亡和财产损失。原因分析:原
95、因分析:当班作业人员安全意识不强,思想麻痹,对管线内存有的介质认识不足,认为只是污水管线,管内只存有污水,而污水是不会着火的,没有考虑到里面还有污油,因此他们作业时只采取了防毒措施,没有做好防火措施,没有制止旁边的施工单位动火作业,从而酿成了这次着火事件。防范措施:防范措施:1、 加强职工的安全技能培训,提高职工的安全技术水准,提高职工的安全意识。2、 作业前开展 HSE 风险评估,使职工充分认识到作业过程中存在的危险,认识交叉作业可能带来的危险,从而采取措施,避免类似事故的发生。3、 各级管理人员在安排作业项目的同时,要加强对作业环节的安全检查监督,坚决制止违章行为。六、六、 南汽提万吨罐区生产事故南汽提万吨罐区生产事故事故时间:事故时间:1996 年 3 月 27 某日 8:30事故地点:事故地点:汽提万吨罐区事故经过:事故经过:1996 年 3 月某日 8:30,万吨罐区 5 号罐顶部透光孔处有少许水和油冒出来, 车间接到报告后,马上组织当班人员进行处理。采取切断 5 号罐进料,把 5 号罐物料转移到 4 号罐(空罐)等措施,避免事故进一步扩大。原因分析:原因分析:1、外操人员巡
96、检质量不好,没有发现 5 号罐的液位指示标尺被卡住在 12.5 米处,致使污水满罐溢出。2、设备管理不够严格,没有定期检查维护罐的指示标尺。3、内操监盘不力,没有发现罐的液位已满。58防范措施:防范措施:1、 加强对设备的检查维护,对设备进行检查,确保设备完好好用,消除事故隐患。2、 加强对万吨罐区的检查,特别是进水送水都要加强检查。3、 对罐区等设备要在操作室设置声光报警装置,以便及时监控。七、七、 南汽提沉降罐着火事故南汽提沉降罐着火事故事故时间:事故时间:2000 年 8 月某日 0:53事故地点:事故地点:某装置汽提装置沉降罐区事故经过:事故经过:2000 年 8 月某日 0:53,当班职工听到沉降罐区传来沉闷的响声,紧接着发现沉降罐区着火。当班职工立即向车间、 消防支队和相关部门汇报。 约十分钟后消防支队及相关人员到现场组织灭火。1:20,厂调度通知各来水装置停送污水,1:45,消防队员把沉降罐的火扑灭。在灭火过程中车间调整了污水处理流程,对污水处理生产没有造成大的影响。灭火后对沉降罐现场进行了检查,发现沉降罐 1 号罐顶板局部及第一圈壁板局部撕裂损坏, 罐底地牛被拉松, 其
97、余部位未有较严重的变形。此污水罐区有 4 个 200m3的污水罐, 用于接收炼油厂各装置送来的含硫化物及少量轻油的污水,经脱气后再经沉降罐脱油,污水送入双塔汽提装置处理。沉降罐脱出的油做回炼处理。罐内脱出的气体经罐顶的放空管线排入 80 米高的烟囱排放。原因分析:原因分析:沉降罐 1 号罐内的污水含有上游装置送水带来的轻油,且油中带有碳 5 以下的轻组分,轻油挥发后产生可燃气体,由于夜晚气温下降,罐内压力下降,空气从烟囱吸回罐内引起放空管内的硫化亚铁自燃,引燃管内可燃气体,最后引燃罐内可燃气体,引起火灾。防范措施:防范措施:1、 改造罐顶排气线,使用水封代替直排,或加装管道阻火器,彻底根除排气线硫化亚铁自燃的危害。2、 加强对水封的检查,确保水封正常好用。3、 管内增设消防蒸汽,发生小火时可以用蒸汽扑灭,避免火灾扩大。4、 定期对罐内进行清洗防腐,清除罐内的硫化亚铁。5、 加强对罐区的检查,发现异常,及时处理。八、八、 硫磺回收装置尾气旁路管线硫化亚铁自燃事件硫磺回收装置尾气旁路管线硫化亚铁自燃事件事故时间:事故时间:2003 年 10 月某日 22:3059事故地点:事故地点:某硫磺
98、回收装置尾气旁路管线事故经过:事故经过:硫磺回收装置尾气旁路管线是一条 DN800 的管线,其作用是当尾气装置需要临时停下抢修的时候,给硫磺装置提供反应后的过程气直接排放到焚烧炉提供通道。这样,硫磺装置可以在尾气停下时不跟着停,因此这条管线没有任何的监测仪表。2003 年 10 月 27 日 22:30 左右,硫磺装置在停汽完成后,装置处于静置状态的第一个晚上,当班操作工在巡检的过程中,发现管线的裸露部分发红,当班人员立即用蒸汽对发红的部位进行掩护,避免了管线的大面积烧损坏。原因分析:原因分析:1、对硫化亚铁的认识不足,装置在停汽的过程中,只认识到硫化亚铁对大型设备的危害,对有可能发生硫化亚铁自燃的大型设备都进行了钝化处理,而忽略了硫化亚铁对管线的危害,没有对管线处理。 (实际上没有办法处理)2、管线在生产过程中,由于硫蒸汽的串入,生成大量的硫化亚铁。在装置停下静置的时候, 由于空气从焚烧炉反串入,造成管线内的硫化亚铁自燃。3、由于管在线没有安装任何的仪表,内操无法通过仪表监控。防范措施:防范措施:1、 停汽前对停汽过程及设备开展 HSE 风险识别活动, 充分认识到可能存在硫化亚铁自燃
99、的设备,从而落实防范措施。2、 装置在停汽过程中尽可能对所有的设备管线进行钝化处理, 对无法钝化处理的管线应该通入蒸汽或氮气保护,避免当停汽后发生硫化亚铁自燃。3、给一些大型的管线安装温度检测仪表,便于内操通过计算机监控。 外操在设备停下后要加强巡检,多用手摸设备管线,以便及时发现有硫化亚铁自燃的管线设备,及时处理,避免烧坏设备。4、 给直径大于 DN200 的管线安装蒸汽吹扫掩护装置, 以便在发生硫化亚铁自燃的时候可以迅速扑灭。5、给所有大型设备安装冷水喷淋系统,以便当设备发生硫化亚铁自燃时可以用水浇灭, 避免损坏设备。九、九、 北汽提装置人身事故北汽提装置人身事故事故时间:事故时间:1992 年 10 月某日 8:40事故地点:事故地点:某汽提装置泵房事故经过:事故经过:60为了迎接设备检查,当班班长接班后安排班组人员去搞设备卫生,泵工戴手套去搞正在运转的泵 4/2 卫生。当搞到泵 4/2 南端轴承支架上时,棉纱及手套一起被卷到轴上,造成泵工右手腕被轴磨伤表皮,无名指骨折的轻伤事故。原因分析:原因分析:1、车间安全教育不到位,泵工缺乏基本点安全常识,违章戴手套搞运转机泵卫生。2、安
100、全监督不到位,没有及时制止泵工的违章行为。防范措施:防范措施:1、加强职工的安全教育,增强职工的安全意识,规范职工的安全行为。2、纠正职工的一些习惯性的违章行为,车间要加强检查考核,杜绝违章行为。十、十、 北制硫装置烟囱断裂事故北制硫装置烟囱断裂事故事故时间:事故时间:1986 年 6 月某日事故地点:事故地点:某制硫装置烟囱事故经过:事故经过:某制硫尾气的烟囱因长期腐蚀损坏,被当时的大暴雨前的阵风吹断(标高约 50 米)掉下,被迫停汽。 当时新的钢架烟囱已经预制好,在吊除旧的烟囱的时候,由于未考虑到烟囱的严重腐蚀情况,在吊拆旧烟囱的时候,约在烟囱标高 18 米处断裂,砸坏烟道防空管线,未伤及人员。原因分析:原因分析:1、事故发生的直接原因是烟囱长期受到腐蚀,机械性能下降。2、 间接原因是施工单位对烟囱的腐蚀程度不清楚, 没有制定详细的施工方案和可靠的防范措施就施工,从而造成这起事故。防范措施:防范措施:1、 施工前施工单位因向车间详细了解情况,按要求开展 HSE 风险评估,充分认识到作业过程的风险,制定详细的 HSE 施工方案方可施工。2、作业过程中,车间应该加强检查监督,发现施工单
101、位有违章行为,应及时指出制止。3、装置烟囱应定期测厚,随时掌握烟囱的腐蚀情况。十一、十一、 某制硫装置烟囱烧坏事故某制硫装置烟囱烧坏事故事故时间:事故时间:1987 年 5 月某日事故地点:事故地点:某制硫装置烟囱事故经过:事故经过:611987 年 5 月某日 17:00,催化瓦斯大量带油,某制硫脱硫瓦斯分液罐连续排油至汽油泵房(管线 Dg50) ,但仍排不及,容器液位仍不断上升,造成大量的汽油进入塔/3 污染了胺液,引起塔/4 酸性气严重带烃,造成制硫操作波动大,尾气烟囱发生二次燃烧,在标高 20 米处烧熔,烟囱在烧熔处倒下,装置被迫停汽。原因分析:原因分析:1、直接原因是由于催化瓦斯大量带油,超过了容/2 的沉降能力,造成汽油串入尾气吸收系统,引起尾气烟囱发生二次燃烧,烧坏烟囱。2、间接原因是操作人员没有预见到瓦斯带油的危险性,没有加强和调度的联系, 没有采取有效的措施解决问题,从而造成了事故的发生。防范措施:防范措施:1、改造扩大分液罐容/2 的容积,使容/2 有充足的余量应付相应的波动。2、 加强操作人员的岗位技能培训, 提高操作人员对各种意外情况的预见性和对突发情况的处理能
102、力。3、开展 HSE 风险评估活动,对生产中可能出现的危险识别出来,制定防范措施,避免类似事故发生。十二、十二、 某硫磺装置锅炉烧坏事故某硫磺装置锅炉烧坏事故事故时间:事故时间:1987 年 2 月某日 08 点事故地点:事故地点:某制硫装置事故经过:事故经过:四点班时,因上游装置酸性气带油带水导致硫磺被迫停工,排净油、水后,又组织开工,23:00 引酸性气进炉,按正常生产调节,此时系统温度较低,故 25 日零点班接班后为提高系统温度,司炉岗位操作员便打开换101 底部排污阀防水,结果忘了关阀,当想起该阀时已经晚了,系统压力上升温度下降,反101 入口降至 69(正常情况下为 240260) ,压力上升至 0.04MPa(正常情况下为 0.010.02MPa) ,而后逐渐上升至 0.08MPa 超过操作压力而被迫停工。当设备打开后检查确认发现 H-101 高温气流区(1200)近 20 根炉管爆管,几十根管子焊口裂开程度不等。原因分析:原因分析:由于操作人员责任心差,这一事故导致停工、抢修、开工一个月,消耗了大量人力、物力和财力,给国家造成了巨大损失。防范措施:防范措施:加强操作人员责
103、任心,加强管理。62十三、十三、 停停电电造成人身事故造成人身事故事故时间:事故时间:1988 年 9 月某日 1:25,事故地点:事故地点:某制硫装置事故经过:事故经过:1988 年 9 月某日 1:25,某炼厂大面积瞬间停电,造成硫磺装置紧急停工。停电后,机 101 停运(罗茨鼓风机) ,由于原料气尚未切断,致使含硫化氢气体顺管线倒流至风机,从风机放空阀处大量外漏,正在按紧急停工程式处理机 101 的反应岗位操作在关闭机 101 出口阀,阀尚未关完毒气已经漫布,该同志憋气时间较长,在换气时吸入硫化氢中毒倒地,幸亏发现抢救及时而未造成生命危险。原因分析:原因分析:装置大面积停电, 造成硫磺装置紧急停工。致使含硫化氢气体大量串漏。流程设计没有隔断阀,安全意识不强。防范措施:防范措施:1. 加强操作人员责任心,加强管理。2. 完善设计。十四、十四、 原料原料带带油造成停工油造成停工事故时间:事故时间:1987 年 2 月某日 1624 点班。事故地点:事故地点:某制硫装置事故经过:事故经过:1987 年 2 月某日 1624 点班,大量柴油带到硫磺,21:00 酸气量突然大幅波动,表超量
104、程,酸气压力达 0.1MPa 以上(操作压力0.5MPa) ,由于供风不足,柴油量大,炉 101 灭火,由于炉温较高,油气在炉内汽化,由于风机尚未停运,故炉内发生爆炸。当班人员立即按紧急停工处理。这一事故后果较为严重。1、 造成近二百吨次品。2、 污染了催化剂使其活性大幅度降低。3、 再度开工时,由于碳等杂质堵塞系统,造成温度下降,在处理时烧坏了换101。4、 炉 101 内油气化,压力升高,使衬里受损。原因分析:原因分析:责任心不强,操作水平不高。防范措施:防范措施:631. 加强操作人员责任心,加强管理。2. 完善设计,防止串油。十五、十五、 风风机事故:机事故:事故时间:事故时间:1988 年 1 月某日 1624 点班。事故地点:事故地点:某制硫装置事故经过:事故经过:1、某装置由于机 101/2 冷却器水箱冻裂。其原因是 20 管线因长期使用而结垢,随着气温的下降已变得很小的循环水线变被冻结,因水不通导致水箱冻裂。2、某装置在运行过程中,由于电机注油咀松动(风机正常振动引起)后被振掉,结果电机内黄油喷出,当班人员发现时,已来不及处理,在切换风机时,机 101/2 电机烧毁,后
105、由电工检修后备用。原因分析:原因分析:责任心不强,操作水平不高。防范措施:防范措施:1. 加强操作人员责任心,加强巡回检查。2. 完善设计,做好防冻防凝工作。十六、十六、 开工期间事故及处理开工期间事故及处理1.液硫线堵液硫线堵( (案例一案例一) )现象:现象:酸气量小,系统温度较低,造成 H-102 西管程液硫线堵塞。因处理量较小,产生的液 S相应的少,有充分的时间对其处理,所以没形成对生产的威胁。2.2.液硫线堵(案例二液硫线堵(案例二)现象:现象:瓦斯烘炉,配风不当,使瓦斯没有完全燃烧产生碳黑、碳、硫及其它杂质混合在一起,该物质粘稠流动性很差,且易冷凝,附在 Dg40 的液硫管线壁上导致管线缩口以致堵死。另外,H-101 液硫管线出口设备咀子有约 50mm 处没有伴热,也是导致堵塞的原因之一。处理:处理:从 2527 日,先后采用煤油喷灯烘烤,铁杆捅等方法,未能处理通。由于时间拖的较长,系统压力逐渐升高,说明 H-101 出口管箱积满液硫形成硫封,无法维持生产,故请示调度后做临时停工处理。教训教训:大修理中设备清扫不彻底,瓦斯进炉无流量指示,调节难度大,进炉空气,瓦斯量相对来说
106、小, 系统压力低采样分析提供的数据仅有参考意义, 造作人员技术素质及责任感应加强和提高。3.3.液硫线堵塞(案例三)液硫线堵塞(案例三)64原因:原因:捕 102/1 液硫出口连接法兰垫片不正,造成向里漏蒸汽,液硫遇蒸汽后凝固,管线堵,导致系统压力升高。处理:处理:采用不停工带负荷更换垫片。教训:教训:增强质量意识方面工作不够扎实,自检项目质量不能保证。4.4.液硫线堵塞(案例四)液硫线堵塞(案例四)原因原因:检修质量差,清扫捕 102 不彻底。导致开工后残渣堵塞,使系统压力升高,液硫带入尾气,增加了尾气的负荷。处理:处理:1.将捕 102/1.2 底部排污拷克打开,硫磺排净。2.将液硫线逐段拆下处理通后回装。教训教训: 开工检查已发现该设备清扫不彻底, 布置负责该设备检修的班组返工,返工后仍不彻底,但没有提出再次返工,对此采取了姑息态度。5.5.液硫线堵塞(案例五)液硫线堵塞(案例五)现象及原因现象及原因:系统温度达正常后,引酸气进炉时间,很短的情况下发现系统压力升高,检查怀疑 H-101 漏,故当该班长将酸气放空,由于意见不一,工段判断是捕 102 漏,故重新引酸性气,系统压力上升
107、,冷 103 出口温度低于指标近 20,也就是说,由于冷 103 出口温度低,使液硫凝固在捕102 网丝上造成堵塞。处理:处理:1.冷 103 给气提高出口温度。2.用大锤振动捕 102 头盖,系统压力下降并恢复正常。6.6.液硫线堵塞(案例六)液硫线堵塞(案例六)现象和原因现象和原因:H-102 西头液硫线(液硫自西向东流动) ,西头高于东,公约 150mm,管线中存有气体,形成气封,液硫无法流过,另外,H-102 出口温度较高,恰好在液硫流动性最差的温度头上,使液硫呈粘稠状棕红色液体,流动性很差。处理处理:检修公司管焊车间在装置临时停工,并处理达动火条件后,将管线割 150mm,使其呈东高西低状,以便于流体的流动,并消除气封。教训:教训:1.施工单位没有按图施工。2.对施工单位施工质量检查不够。7.7.反反 102102 入口大入口大“U U”型管堵塞型管堵塞现象:现象:Dg400 蝶阀检修时维修班没有没有拆装清扫,操作工人没有清扫能力,且蝶阀在 120以下开关不动,故蝶阀东部无法清扫,开工后,高温区的硫熔化流到低温区后又凝固,造成了该线65堵塞。处理:处理:维修班在该线上部开 D
108、g150 小孔,底部开 Dg40 排污口,操作人员配合清扫处理。8.8.烘炉期间阻火器堵塞烘炉期间阻火器堵塞现象现象:制硫炉膛到最后阶段,接班后,调整操作制硫炉温度升至 1200,多次调整温度一直不升,且炉前瓦斯压力 0.04MPa,瓦斯罐压力为 0.4 MPa, 炉子燃烧呈显风大瓦斯小状态, 其火焰发白,跳动不稳。原因:原因:瓦斯阻火器堵塞处理:处理:1.瓦斯改走副线2.拆阻火器清理教训:教训:停工吹扫线不彻底9.9.烘炉期间火嘴堵塞烘炉期间火嘴堵塞现象和原因现象和原因:某装置大修后开工,制硫炉烘炉,由于燃烧不良,火焰跳动不稳,呈现出风大瓦斯小的现象。原因为:瓦斯调节不当,造成瓦斯大风小,燃烧不完全,产生碳黑,堵塞火嘴。处理:处理:关闭瓦斯空气进炉阀,断开法兰后用直径 15mm 管栓捅火嘴重新点火后正常。教训:教训:提高操作素质及责任心,以便于能够及时发现并解决工艺过程中的问题。10.10. 大修不彻底,酸气火嘴堵大修不彻底,酸气火嘴堵某现象和原因:现象和原因:装置大修开工时,系统温度达指标后,引酸气进炉,引酸气后火嘴无火焰,且酸气压力升高。原因:原因:管线检查无盲板,且容 101
109、与炉前压力相等,判断火嘴堵塞。处理处理:断开火嘴与酸性气连接法兰,拆下短节,对管线进行吹扫,将残存在火嘴入口管中的残渣清理干净,重新回装后引酸性气进炉,恢复正常。教训:教训:检修不彻底,留有死角。11.11. 伴热线忘拆盲板系统压力升高伴热线忘拆盲板系统压力升高现象现象:某装置开工系统升温期间,发现进炉风量减小,经检查发现捕 101 以前压力上升,怀疑捕 101 堵塞,用锤振动压力下降,进炉风量恢复正常,不久压力重新上升。捕 101 锥体液硫线伴热垮法兰连接管线法兰有盲板,伴热不热使液硫凝固堵塞设备。处理:处理:停蒸汽,拆盲板,伴热疏通后逐渐恢复正常。教训:教训:1.没有盲板记录2.开工前检查不细12.12. 开工管线堵开工管线堵66某装置大修后装置开工,制硫炉烘炉时,系统内残存的硫磺从开工线喷出,由于开工线温度较低,液硫逐渐凝固,直至堵死,造成风机压力升高,停止烘炉处理。十七、十七、 正常生产期间事故及处理正常生产期间事故及处理1.1.焊口裂,硫化氢泄漏焊口裂,硫化氢泄漏现象和原因现象和原因:某装置操作人员巡检至制硫炉处,常闻到硫化氢气味,阀门、法兰等气密检查没有未查出原因,但硫化氢
110、的气味越来越大,引起了高度的重视,经再次检查,发现制硫炉酸气入口立管与横管碰头焊口处焊口开裂约 200mm。处理:处理:带压用树脂及玻璃布粘合,维持生产,大修期间补焊。2.2.原料气大幅度波动原料气大幅度波动现象和原因现象和原因:含硫污水双塔汽提装置操作不稳,酸气波动,为不影响硫磺生产,将酸气放火炬,酸气放出后,压力没有下降,证明双塔至火炬线不通,酸气无出路只能进硫磺,导致硫磺装置原料大幅度波动,酸气压力达 0.1MPa 之多,风量进不去,造成风机憋压跳闸,造成装置被迫停工。处理:处理:被迫停工,酸气先从 Dg150 事故放空线放在 80 米烟囱,联系上游装置酸气放火炬。3.3.原料突然中断原料突然中断现象和原因现象和原因:加氢精制装置循环水突然中断,紧急停工,硫磺装置进料从四百立方米每小时突降至四十立方米每小时,仅双塔酸气进装置。处理:处理:1.改变操作,硫化氢完全燃烧对系统吹扫。2.临时停工3.停工后冷 101、102 及设备夹套给蒸汽保温。4.3Kg/cm3蒸汽管网压力低,串 10Kg/ cm3蒸汽4.4.伴热被停险些停产伴热被停险些停产现象和原因:现象和原因:接班检查发现捕 1
111、02 液硫线伴热不热,进而检查发现七条液硫线均不化硫磺,当班班长经验丰富,立即想到短接伴热阀是否有问题,检查结果发现该阀未开,打开此阀后半小时恢复正常。后果后果:如不及时发现液硫线堵塞,系统压力升高,会导致机跳闸,被迫停工。严重时损坏设备。5.5.加氢校表,造成原料波动加氢校表,造成原料波动现象和原因现象和原因: 某工厂加氢精制脱硫单元校验仪表造成来我装置原料气大幅度波动。 由于波动大,且时间长,造成产品变黑,成为次品。处理:处理:1.操作工发现及时,并调整操作,因波动幅度大,配风跟不上,空气流量表超程。672.联系调度及加氢稳定操作。教训教训:在酸气大幅度长时间波动的情况下,应及时请示调度将其部分放空,以减少对我装置的威胁。6.6.液控仪表失灵,险些烧干锅炉液控仪表失灵,险些烧干锅炉现象和原因现象和原因:冷 101 室内液控及色带指示正常,当班长巡检时发现冷 101 实际已经没有液面及时赶回操作室检查出口温度已由 104上升到 165尚在指标内。处理:处理:1.H-101 北面液面记叫水,尚能叫水液面。2.改副线手动上水至正常液位。3.联系仪表检查,结果是沉桶卡住,处理后正常。7.7
112、.上游装置液面波动,造成硫磺装置烟囱着火上游装置液面波动,造成硫磺装置烟囱着火现象和原因:现象和原因:进炉空气突降,酸气量突增,压力达 0.03MPa,炉 101 燃烧室黑暗,炉 202 出口温度达 700,然后烟囱着火约 5 分钟。加氢脱蜡单元液面波动,使硫磺装置的原料气波动且带水。处理:处理:1.岗位及时调节进炉风量。2.班长及时请示调度将加氢酸气放火炬。造成的结果:造成的结果:1.硫磺变黑 2.烟囱衬里脱落3.系统受污染,催化剂活性降低,床层阻力大。8.8.防爆门烧红,停工更换防爆门烧红,停工更换现象和原因现象和原因:某装置大修理开工正常生产后,发现制硫炉烧红变形,原因是制硫炉封口前,防爆门口应档的高铝砖没摆好,开工后隔垫陶纤粘向里倒塌,使石棉瓦及不锈钢皮烧坏变形。处理:处理:1.请示调度,做临时停工处理,2.联系铆焊车间更换防爆膜教训:教训:设备封口前应详细检查。9.9.尾气炉熄火尾气炉熄火现象和原因:现象和原因:某装置发生尾气炉多次熄火,温度在 380至 800内数次波动。原因:原因:1.瓦斯压力不稳2.瓦斯带油带水3.瓦斯线伴热处不好用4.调节不当5.火嘴积碳堵塞处理处理:
113、1.联系瓦斯罐区调整压力2.加强脱油和脱水3.恢复伴热4.提高责任心加强调整5.炉子熄火清理火嘴10.10. 管线穿孔管线穿孔现象和原因现象和原因:某装置冷 103 出口管线长期腐蚀,特别是临近末期及原料带水,夹套内漏腐蚀加剧,使出口管线穿孔。处理:处理:维修班在管线穿孔处打补丁。6811.11. 催化酸性气送火炬不通,造成硫磺次品催化酸性气送火炬不通,造成硫磺次品现象和原因现象和原因:某联合装置催化酸性气改火炬不通,经检查是去火炬阀堵了,没有办法只好送硫磺,由于开阀太快,泄压过急,使硫磺酸性气严重波动,操作人员努力调节,但由于风机压力已到极限,进炉风量无法再提,所以因原料气燃烧配风量不足,而生产出次品硫磺。教训教训:上游装置对我们装置的生产的威胁已经不止一次,作为我们应该提高警惕,作为兄弟单位应该加强稳定生产工作,确保下游装置的安全生产。12.12. 酸气大量带油,造成装置停工酸气大量带油,造成装置停工现象和原因现象和原因:某装置双塔汽提装置液控失灵,打大量柴油带到硫磺造成硫磺装置停工。酸气来量大幅度波动,流量表超量程,酸气压力达 0.1MPa 以上,制硫炉熄火,炉内不时发出爆炸声,
114、当班人员立即采取紧急停工,因风量进不去炉,使风机憋压而跳闸,炉内油汽化后使系统压力升高,炉内高温气流携带热量倒灌风线中,风线被烧坏。处理处理:1.紧急停工2.联系调度等有关单位查明原因后,将双塔汽提放火炬3.酸气在放火炬线 80m 烟囱放空教训教训:1.处理及时而且果断,从而保护了设备及人身安全。2.全班人员发挥了大无畏的革命精神,临危不惧,在随时都可能发生爆炸的危险时刻,采取了果断措施,保护了国家财产。13.13. 原料气信号中断原料气信号中断现象和原因现象和原因:某装置在运行过程中,流量计测量回零,但制硫炉燃烧良好。原因:酸气流量一次表引出导管堵塞。处理:处理:联系仪表处理。配风改手动。14.14. 烟囱衬里脱落,堵塞烟囱烟囱衬里脱落,堵塞烟囱现象和原因现象和原因:某装置正常运行中, 发生系统压力在流量不变的情况下逐渐上升,怀疑塔 201 堵,尾气改 Dg200 线放空,系统压力仍不下降,由于憋压,炉 201 混合室出口温度达 900炉 201 被迫降量维持温度。原因:烟囱内衬铝系保温材料大面积脱落,形成阻力,烟囱排放困难。处理处理:1.打开烟囱底部人孔,从人孔处往外掏脱落的衬里。
115、2.烟囱 20 米以上开 Dg250 孔一个,烟气暂时从孔排放。3.逐渐从人孔底部掏脱落的衬里。15.15. 0.3MPa0.3MPa 蒸汽管网超压蒸汽管网超压现象和原因现象和原因: 某硫磺装置 0.3MPa 蒸汽管网超压, 压力上升速度较快, 冷 102 安全阀跳阀, 0.6MPa压力表量程超程,检查结果:1.0MPa 与 0.3MPa 管网连通阀全开,与网管 0.3MPa 蒸汽连接阀未开,去凝结水线未开。原因:0.3MPa 至凝结水线在装置处有一放空阀,Dg80 线多余的 0.3MPa 蒸汽顺此69管排入干渠。检查时发现这个阀是全关的,造成凝结水无处排放,管网憋压。处理:处理:1.冷 102 手动放空2.打开凝结水去干渠 Dg80 阀教训教训:由于阀门在车间墙外,成了检查的死角,另外阀门的位置较低,容易开关,应采取阀门上移办法,减少危险。16.16. 烟囱堵塞,阻力大烟囱堵塞,阻力大现象和原因现象和原因:某装置运行中发现烟囱底部入口往外冒黑烟,系统有阻力,但不影响生产。原因:捕 102 液硫线堵,尾气从 Dg200 线放空,这样,捕 102 内液硫顺管线进入炉 201 混合室,由于
116、混合室出口温度高,液硫汽化呈气体进入烟囱,气体硫冷却固吸附在烟囱壁上而形成阻力,使烟气从人孔往外冒。处理:处理:1.打开人孔清理2.用锤振动使吸附在壁上的硫振落17.17. 炉炉 202202 热偶烧坏热偶烧坏现象和原因现象和原因:某装置操作人员在巡检发现炉 202 炉膛温度指示在 350 至 700之间,稳定不住,炉 202 炉前过热,观察火焰,其颜色说明温度较高,故联系仪表检查仪表情况。原因:原因:1.仪表热电偶接点无异常 2.抽出热偶检查,发现热偶丝断了一根处理:处理:1.仪表更换热偶2.操作人员维持原操作,热偶更换后,测量温度 943随即调整操作降温至 700。18.18. 捕捕 102102 液硫线堵塞液硫线堵塞现象和原因现象和原因:某硫磺装置由于蒸汽内漏,漏进设备蒸汽与过程气中的硫化氢及反应生成硫酸盐类,此类物质高温状态下不熔不化,微溶于水,在低温状态下变成坚硬脆性固体,由于性质决定,虽用 1.0MPa 蒸汽吹扫管线,但无效。处理处理:1.拆下管线,维修班配合,用气焊割掉夹套管后,烘烤,然后用锤敲击,使其脱落。2.确认畅通后回装投用危险:危险:1.系统压力升高2.增加尾气处
117、理装置负荷,严重时污染催化剂。19.19. H-102H-102 管线入口液硫线堵管线入口液硫线堵现象和原因:现象和原因:1.捕 102 内残渣存在管内反 101 出口携带催化剂粉尘进 H-102 造成管线堵塞处理:处理:用 1.0MPa 蒸汽吹扫,畅通后投用教训教训:大修时设备清扫不彻底,系统压力经常波动,易使粉尘及催化剂带入系统,因此稳定操作至关重要。20.20. 瞬间停电,紧急停工瞬间停电,紧急停工70现象和原因:现象和原因:某装置由于瞬间停电后,机 101 停运,班长立即指挥全班做紧急停工,全班同志按其分工,赶赴现场,反应岗位,操作员协助关闭机 101 出口阀,在关阀前,由于停工后酸性气顺风线倒流从风机压控阀处外溢,使风机区域内毒气漫布。该同志在关阀时憋气时间较长,当换气时吸入硫化氢气体中毒倒地,被其同事发现并送医院抢救。由于该阀尚未关严,酸气仍然泄漏班长继续关阀,关阀后及时离开现场,布置停工后的处理工作和开工准备,三点三十分经电工检查确认电压正常后开工,转入生产。停电后造成的结果:停电后造成的结果:由于突然停电,风机停运后,进炉风线为常压,而酸气尚在炉膛内为正压,当酸气压力小
118、于炉内压力时,炉内高温气体倒灌至空气线中,当风机入口阀未关闭以前,酸气则通人出口阀进入机内, 并从压控阀放空管线外溢,高浓度硫化氢气体遍布装置区。由于酸气倒流,空气管线防腐漆被烧爆皮,看火孔风线被硫磺堵死,空气线严重过热。处理事故中一位同志中毒造成人身事故教训:教训:1.停电后采取的措施是正确的,但流程改动后处理方案考虑不周,经验显出不足,如果在仪表室把调节阀关闭,则不至于使硫化氢气体倒流,也不会发生中毒。2.处理事故经验不足,换气的地方方法不正确措施:措施:重新考虑和修订突然停电事故处理方案和处理原则。21.21. 原料气波动烟囱着火原料气波动烟囱着火现象和原因现象和原因:某硫磺装置外送来酸性气大幅度波动,流量表超量程,及时调节进炉风量,风量仍不够,炉膛发暗。炉膛温度下降,尾气还原岗位将硫磺尾气从放空线放空,尾气经过炉 201 后被加热至 300,由于炉 101 配风不足,硫化氢燃烧不完全,大量硫化氢气体被排放到烟囱中,由于炉 202 烟气中含有一定量的氧气, 这样具备了燃烧的条件, 20 米以下严重过热, 对设备形成了威胁。处理处理:1.烟囱底部排污管通人 10kg/m3蒸汽灭烟囱
119、火。2.联系催化酸气改火炬。3炉 202 降温22.22. 处理设备问题导致停工处理设备问题导致停工现象和原因现象和原因:某硫磺装置制硫炉炉头东侧看火孔堵塞,阀门开关不动,为了将其处理通,以便于观察火嘴燃烧情况,所以带负荷把看火孔玻璃拆下,开始不通,在没做其他处理时,看火孔处往外冒烟,随后喷出长达十米的火焰,立即用管钳关阀,怎么关也关不动,在较短的时间内阀门被烧掉,为了不导致设备受到损坏,采取了紧急停工处理。处理:处理:1.紧急停工2.联系维修班更换看火孔和阀门教训教训:1.阀门开工不动时,本不应该拆下看火孔玻璃,即便拆下,情况有变时,也应及时装上。2.对问题不够重视,处理问题前考虑不周7123.23. H-101H-101 液硫线堵停工处理液硫线堵停工处理某硫磺装置 H-101 液硫线堵塞事故,以前曾发生过,其处理方法简单,难度也不大,1987 年改造以后,该液硫线堵塞给判断造成了失误,此次堵塞后,炉 101 炉膛温度 600 至 1000之间晃动,而且多次是较低,炉子温度提不上去,从燃烧情况看,像是火嘴有问题,观察期间反 101 入口温度较高,分析二氧化硫含量较高,故决定停工处理火
120、嘴,停工以后,铆工拆酸性气线与火嘴连接法兰,拆了几个螺丝以后,从法兰处冒出大量的硫蒸汽。铆工师傅不敢再拆,并把情况报告硫磺车间,管理人员赶到现场,从冒出的大量硫蒸汽判断出炉内有大量的硫磺,在高温下汽化证明液硫线不通。硫蒸汽大量对外冒,很可能着火,情况较危险,为了不发生事故,在蒸汽的掩护下,重新紧上螺栓,并组织拆液硫线,处理堵塞部位,放出大量液硫,事故处理完后开工,炉温及系统温度均正常。导致这次判断失误的原因是导致这次判断失误的原因是:1987 年装置大改动后,增加了反 101 入口温度调节的高温掺合阀线,该线从炉 101 出口引出,当液硫线堵塞后,液硫经管束倒流至炉膛,在高温下汽化,经高温掺合线进入反应器,没有因液硫线堵塞而形成阻力,所以整个系统压力变化不大。教训教训:通过这次事故,对今后判断处理同类事故提供了依据,有利于今后的正常生产和安全运行。24.24. 高温掺合阀阀体裂高温掺合阀阀体裂现象和原因现象和原因:某硫磺装置操作人员巡回检查中,发现高温掺合阀着火,当即用水浇灭,并把情况汇报班长,班长安排注意事项,维持生产,第二天上午 9 时车间根据交班情况,安排将阀保温拆开结果发现阀体
121、北侧裂缝往外冒火,重新包好后,向调度作了汇报,并联系检修公司处理。原因:阀体内衬里脱落,脱落衬里的部分裂缝,且局部因高温氧化,形成氧化铁,并且外凸变形。处理:处理:临时停工,检修公司铆焊车间给包合子,焊好后开工,该阀带病运行。措施:措施:大修更换25.25. 衬里脱落,烟囱堵塞衬里脱落,烟囱堵塞现象和原因:现象和原因:某硫磺装置因烟道及烟囱内衬里脱落,堆积到烟囱底部,逐渐升高至烟气入口,造成系统压力升高。处理:处理:打开烟囱底部入孔,及时清理,使其生产恢复正常。26.26. 原料波动并且带胺液,紧急停工原料波动并且带胺液,紧急停工现象和原因现象和原因:某装置由于上游装置泵抽空,脱硫塔液面失控,大量胺液同酸气送至硫磺,造成硫磺装置受到冲击,酸气压力达 0.1MPa,风量鼓不进炉,炉膛温度急剧下降,随后灭火。处理:处理:1.联系调度做紧急停工处理 2.容 101 加强脱水,Dg40 线脱水长达 2 小时,后经调度查72明排放的是催化脱硫系统的吸收液。结果:结果:本次冲击造成生产次品达 200 吨之多。十八、十八、 尾气开工期间事故处理尾气开工期间事故处理1.1. 溶剂罐抽憋变形溶剂罐抽憋变
122、形现象和原因:现象和原因:某硫磺装置尾气处理系统在化学清洗前,检验溶剂罐完好情况,充水试验,当溶剂罐注入一定量的脱氧水后,同时又加入新鲜水,使容器内的温度迅速下降,形成负压。顶部放空阀为 Dg40 线,抽入的空气满足不了压力平衡之需要,从而使罐体上部别抽憋变形,严重处裂缝。处理:处理:检修公司铆焊车间修正,补焊后投用。教训:教训:常压设备使用知识欠缺,放空阀太细。措施措施: : Dg40 该为 Dg80,并加水封。2.2. 液控失灵机跳闸液控失灵机跳闸现象和原因:现象和原因:某硫磺装置尾气开工中,炉尾气炉烘炉,炉膛达到 600,出口 300以上,启动循环鼓风机,控制尾气炉温度,使其炉温不大于 300,不久循环鼓风机跳闸,多次启动都不成功,被迫停止尾气炉升温。原因:吸收塔液控失灵,液位满且高位不报警,胺液顺过程气入口管倒流至循环鼓风机缓冲罐,当大量胺液溶剂充满循环鼓风机缓冲罐出口后,循环鼓风机也带液,造成超负荷而跳闸。处理:处理:打开机底部排空法兰排尽液体,联系仪表检查处理吸收塔液控。教训教训:开工前得检查不细,致使仪表报警系统失灵,塔液面没能引起重视,从而影响开工 8 小时。3.3.
123、系统憋压系统憋压现象和原因现象和原因:某硫磺装置尾气系统温度达正常后,硫磺尾气分析合格,将尾气并入系统,开始运行正常, 此后压力逐渐升高,加氢反应器出口压力最高达 0.3Kg/mm3, 硫磺无法维持操作,所以将硫磺尾气从炉 201 出口管 Dg200 线放空至烟囱,对塔 201 进行大量水冲洗,尾气改进、改出重复几次,压力无变化。原因:塔 201 出口管原设计装有破沫网,起过滤作用,上面挂满 S 粉末,形成阻力,影响开工。处理处理:1.停尾气,塔 201 入口加盲板,2.打塔人孔检查塔板及塔 201 过程气出口,3.拆下过程气出口线上安装的破沫网教训教训: 设计没有将特殊情况考虑全面: 如 1.泵抽空或其他原因导致不上量,水洗塔不起作用时,粉尘洗不下来所导致的堵网。2.硫磺操作不稳,尾气大幅度波动时,负荷过重,导致的堵网。734.4. 急冷塔液位失灵,急冷水倒流至加氢反应器。急冷塔液位失灵,急冷水倒流至加氢反应器。现象和原因:现象和原因:某公司硫磺装置尾气处理系统加氢反应器出口前系统压力升高,经检查发现急冷塔液控失灵,急冷水倒流至蒸汽发生器,使尾气过程气管线形成水封,致使系统压力升高、
124、憋压。处理:处理:硫磺尾气改 Dg200 线放空,反 201 底部加排污阀排水,联系仪表检查处理塔 201 液控系统,调校正常。教训:教训:仪表失灵,没有及时发现液位变化,说明操作工人责任心不强。可能导致的结果可能导致的结果:1.系统压力升高,导致机 101/1.2 超负荷跳闸,硫磺停工。2.如果加氢反应器进水,使催化剂失效。5.5. 瓦斯带油导致尾气炉熄火瓦斯带油导致尾气炉熄火现象和原因现象和原因:某硫磺回收装置尾气炉因瓦斯带油导致燃烧不完全,使尾气炉火嘴堵塞,炉子熄火。处理:处理:1.停炉 202,2.拆瓦斯火嘴连接法兰,3.用氮气吹扫并振动火嘴十九、十九、 尾气正常生产期间事故及处理尾气正常生产期间事故及处理1.1.急冷塔液位计失灵,造成尾气循环鼓风机电机跳闸急冷塔液位计失灵,造成尾气循环鼓风机电机跳闸现象和原因:现象和原因:某硫磺装置尾气处理系统第一次开工系统水洗水联运,因急冷塔液位计失灵(沉筒卡),造成急冷塔假液面,实际液位较高,以致水洗水倒入尾气循环鼓风机,造成电机跳闸。2.2.急冷水过滤器堵塞急冷水过滤器堵塞现象和原因现象和原因:某硫磺装置急冷塔出现温度过高,急冷塔液位指
125、示也正常,切换过滤器后温度下降,后经确认发现急冷塔液位指示是假数据,即在无流量时,表不动作。分析原因:硫磺粉尘及催化剂粉尘水洗后,被携带到水系统,过虑罐使用时间稍长,最终被杂质堵塞。处理:处理:切换过虑罐打开停用罐清扫。3.3.忘开阀,造成憋压忘开阀,造成憋压现象和原因:现象和原因:某硫磺装置二次表指示上升,测量范围:00.16 MPa 表超程,手调器输出信号小于 0.2kgf/cm2 说明调节阀全开,而压力泄不下来,经现场检查发现调节阀下游阀被关的很小, 造成了压力泄不下去。原因:中班因容 202 压力低,YTJ302 漏量,故将下游阀关小,使压力上升,交班时交给零点班造作员,结果该同志忘了,幸亏发现及时,否则将发生损坏设备的严重事故。教训:教训:1.岗位人员责任信差 2.调节部位没有纳入岗位交接班日志和班长日志。3.操作素质低,判断处理问题的能力差。4.4.尾气炉尾气入口堵塞尾气炉尾气入口堵塞74现象和原因现象和原因:某硫磺装置尾气处理系统停工时,制硫尾气直接改进尾气炉时时,发现制硫系统压力逐渐上升。分析原因:尾气至炉 202 入口线弯头处堵塞处理处理:1.提高冷 103 出口温度
126、,熔化堵塞硫。2.提高系统压力试管线堵塞部位。3.用煤油喷灯烘烤堵塞部位措施:措施:提计划改管线,取消向下的弯头,改水平管5.5.急冷塔塔盘堵急冷塔塔盘堵现象和原因现象和原因:某硫磺装置制硫尾气改走尾气处理系统,随后发现系统压力从急冷塔入口处开始上升,硫磺操作难度很大,根据压力指示情况判断是急冷塔堵塞,为了稳定硫磺生产,将硫磺尾气从尾气炉出口 Dg200 线放至烟囱,急冷塔加大水量进行水洗,但都没有效果,停尾气处理系统,急冷塔作清洗处理。处理处理:1.硫磺处理捕 102 液硫线。2.尾气塔急冷塔停止,循环过程气入口加盲板,打开人孔清扫塔盘,13 点清扫完后开工正常。6.6.急冷塔堵塞急冷塔堵塞现象和原因现象和原因:某尾气处理装置正常运行中,系统压力升高,分析原因是急冷塔堵塞所致。分析原因:1.加氢反应器床层温度升至 375,根据正常生产状况的经验说明反 202 床层温度高是因为:.二氧化硫过量, 穿透床层。 加氢不及时, 氢气量不足,化验分析, 加氢反应器出口氢含量位零,在调整操作时压力升高。2.加氢不及时的主要原因是:在调整在线炉前氢气压力时将调节阀前阀关小,而后没有做调整,使炉前没
127、有压力,造成加氢气不及时而使塔 201 堵塞。处理:处理:1.打开调节阀上游阀,使急冷塔前压力表指示 0.2 MPa。2.分析反 201 出口氢气含量,调整至正常。3.急冷塔加大水量水洗。7.7.再生塔顶部温度低,分液罐压力下降再生塔顶部温度低,分液罐压力下降现象和原因现象和原因:某硫磺装置将制硫尾气改进尾气处理系统后,再生塔顶部温度提高不上来,使分液罐压力下降,操作无法进行。分析原因:再沸器凝结水出口阀被关小,凝结水出不去,使再沸器出口温度下降,由于温度的下降,被胺液吸收的硫化氢解析不出来,塔顶压力下降。处理:处理:打开 H-203 蒸汽出口阀,恢复正常蒸汽流量,使操作恢复正常。教训:教训:交接班制度执行不严,调整后的部位没有纳入日志。8.加氢反应器床层着火现象和原因现象和原因:某硫磺装置尾气处理系统临时停工,各点温度正常记录,在记录时发现加氢反应器床层中部温度为 510, 在 1 小时内从 300升至 510, 说明反 201 床层因过氧着火。 分析原因:75临时停工后,在线炉看火孔保护风阀未关,风照常进炉,导致床层过氧着火。处理:处理:关闭吹扫阀,反 201 入口给氮气。9.9.
128、急冷塔堵塞急冷塔堵塞现象和原因:现象和原因:某硫磺装置发现尾气处理系统压力升高,经检查是急冷塔堵塞所致。分析原因:1.根据二转化验分析:上一个硫化氢为 0.58,二氧化硫为 0.59,配风量大于 1 比 1,下一个班化验分析为硫化氢为 0.08,二氧化硫为 1.14,远远超过 2 比 12.还原岗位调整不及时,与前司炉岗位协调不够。处理:处理:1.尾气改 Dg200 线放空至烟囱。2.加大水量冲洗塔 201教训:教训:1.前后炉子岗位配合不够。2.两岗位操作员责任心不强。3.前炉子岗位操作对 尾气炉子岗位产生此影响缺乏意识10.10. 巡检不及时造成事故巡检不及时造成事故现象和原因现象和原因:某硫磺装置在运行中发现时间:酸气压力上升,达 0.5kg/cm2,并发现酸气带水,经检查水是由容 202 带入硫磺,等处理后正常。原因:1.吸收岗位不认真巡检,泵 8 小时没做好记录,对运转情况不了解。2.泵防冻循环线开度大,形成循环,容 202 中冷凝水打不出去,导致酸气带水,在阻火器内形成水封,使压力上升。处理:处理:1.关小防冬循环线。2.容 101 阻火器排水。教训:教训:1.班长岗位巡检
129、应加强。2.班长、岗位操作员责任心和主人翁责任感的培养应加强。11.11. 氢气带水后冻凝氢气带水后冻凝现象和原因现象和原因:某硫磺装置氢气压力下降,继而冻凝,分析原因:氢气微量带水,而后使进装置第一管架弯头处冻凝。处理:处理:蒸汽吹扫管线,同时尾气放空,正常后尾气改走副线。12.12. 氢气泄漏氢气泄漏现象和原因:现象和原因:某硫磺装置在运行中发现氢气进装置排凝阀压盖漏氢气,因氢气压力 1.2MPa, 漏量较大,如果处理危险性较大,当时采取用蒸汽保护的方法维持生产。车间准备装置不停工,在线处理。带压处理,同时用蒸汽保护,于 11 月 10 日时将改泄漏问题彻底处理好了,即保证了生产的正常进行,又保证了安全。13.13.13.13. 尾气炉熄火及尾气炉熄火及 E-3201E-3201 爆管爆管现象和原因现象和原因: 某硫磺装置尾气处理系统在下午 13: 08 左右, 在现场作业听到尾气加热器 E-3201处发现有爆裂声,之后 13:10,尾气炉 ESD 报警,尾气炉火焰监测仪发出熄火信号,内操迅速关闭76尾气炉燃料气控制阀、氢气入尾气线控制阀,制硫尾气改去烟囱。外操现场切断燃料气和氢气
130、的切断阀。为保护加氢反应器,需要点炉,13:20 内操启动尾气炉操作台紧急停车按钮,准备按尾气炉热开工程序启动, 启动尾气炉吹扫程序后吹扫后, 尾气加热器E-3201热侧进TI-3216、 热侧出TI-3215发生异常温升, 其中 TI-3216 最高在 13: 27 时达 595, TI-3215 最高在 13: 45 时达 515 (TI-3215量程为 500) ,马上停止空气吹扫。吹扫操作过程中外操在现场又听到尾气加热器 E-3201 处有爆裂声。由于现场的氮气阀 SV-3201/2 进联锁,无法通过操作调节打开,外操马上接临时氮气吹扫管线,并通知仪表现场强制打开氮气联锁阀,以降低 E-3201 热流程的温度。14:20 TI-3216 降到安全温度,但 TI-3215 温度仍然较高。尾气炉作停工处理。原因分析:1、尾气炉的熄火是由于尾气加热器 E-3201 的爆管引起。 2、尾气加热器 E-3201 的运行负荷远低于设计条件。设计的尾气加热器冷进料 20561NM3/H,现阶段为 3000 NM3/H,设计的尾气加热器热料为 20611 NM3/H,现阶段为 5000NM3/
131、H。根据尾气加热器 E-3201 的技术特性参数,现阶段的操作条件仅为设计负荷的 15%左右。据分析,目前的操作条件远低于设计条件。由于传热系数与流体的流速平方成正比,而大幅下降的流体流速使传热效果大幅下降。当冷料流体流量增加后,引起尾气加热器出口温度 TIC-3201 先降温,而后相应增加的尾气炉尾气使尾气加热器出口温度 TIC-3201 上升,由原有的平衡向新的平衡变动。远低于设计的传热效果, 使出 E-3201 热侧出口的温度 TI-3215 上升, 而逐渐上升的尾气加热器出口温度 TI-3215 又加剧了尾气加热器出口温度 TIC-3201 的上升。 据分析在目前远低于设计条件的运行情况下,这种状态可能会导致个别热管超温爆裂。然而据设计部门意见现阶段的操作满足尾气加热器 E-3201 的使用要求, 并认为只要冷料侧有流体流动不会发生热管超温爆裂。3、尾气炉的 SV 阀发生不能执行 ESD 的指令的情况,导致了事故处理的难度。在出现尾气炉熄火事件后,相继发生SV-3202/7 和 SV-3202/6 打不开的情况,使不能正常加氢处理的制硫尾气携带大量的 H2S 与 SO2进入急冷
132、塔,为防止急冷塔在长时间未经加氢的尾气进入造成硫磺堵塔,须马上将尾气炉点火运行。如果 SV-3202/7 或 SV-3202/6 能准确开启,将加氢反应器、急冷塔和吸收塔切离处理流程,可以待炉膛温度较低的时吹扫点火,避免在炉膛温度较高时启动尾气炉吹扫点火程序,鼓入大量空气。在装置的开工过程中已多次发生 SV 阀打不开与关不了的情况。更换 SV 阀已列入装置大修计划。经分析认为经分析认为:萘热管爆裂产生的萘和通过中间隔板从冷流侧进入热流侧的制硫加氢尾气是尾气加热器 E-3201 热流程出现二次燃烧的主要原因之一。 当用大量的空气吹扫时, 在较高温度 (300400)下,于 E-3201 的热料侧,氢、硫化氢、硫蒸汽和萘等可燃物与空气接触发生强烈的氧化放热反应,它使得 TI-3216、TI-3215 发生异常温升,恶化了事态。热管爆裂时的震动,还引起设备表面灰碳随吹扫空气进入烟道。在烟囱顶端发现有大量的黑烟出现,可能是其反应产物和碳粒的混合物。77教训与措施:教训与措施:在生产和开工过程中已多次发生 SV 阀打不开与关不了的情况,严重影响装置的正常生产与事故处理,对安全生产极为不利。对 S
133、V 阀必须进行整改,或更换或增加手轮。1、尾气加热器的设计必须重新核算,在低负荷运行时需要设计部门提供合理的操作调节方案。在未得到确认说明前,TIC-3201 保持正线手控全开,防止爆管的事故发生。2、尾气加热器 E-3201 发出异常声音时,必须尽快停炉。3 当尾气炉发生熄火,不能马上启动尾气炉吹扫、点火程序。首先接氮气临时线,吹扫炉膛及加热器部分待炉膛温度有效降低后,才能吹扫点火。为确保炉膛内没有可燃气体和可燃物,须用大量的氮气吹扫。需要增加氮气吹扫管线。二十、二十、 高温掺合阀阀芯断裂高温掺合阀阀芯断裂现象和原因:现象和原因:某硫磺装置操作人员发现 TIC-3101B(反应器入口温度)温度突然发生下降,由原225快速下降到 194。次日 2:23 左右联系到仪表进行处理,在初次调整时曾快速上扬 218,但很快下降 158。以后一直下降,一转床层温度上中下层下降至 273、290、301。在处理无效的情况下,装置于 4:00 停止含氨酸性气处理,于 4:20 停止清洁酸性气处理,因燃料气火嘴原因 B 炉紧急停炉,装置氮气赶硫。检修时现场确认阀芯已断裂。分析后认为:1、鉴于 TE-3
134、101B 测点远离高温掺和阀及装置运行平稳的情况,可以认为测点所测一转进口气流的温度是可信的。2、 该阀芯正面接触 1200高温气体,侧面接触 160低温气体,阀芯芯体部分温度差异极大,温差高。对策措施为:对策措施为:1、换上阀芯备件,继续生产。在目前情况下,继续使用陶瓷操作中适当提高一转入口温度,以一转床层温度最高不高于 380为限。降低阀芯处温度变化的程度和幅度。2、TIC-3101B投手动,并对 TV-3101B 阀芯采取限位。确保阀芯在任何情况下与阀座不直接接触。3、如高温掺和阀再出现故障,按照事故处理应急方案程序进行。二十一、二十一、蒸汽发生器内漏,造成系统蒸汽发生器内漏,造成系统憋压。憋压。现象和原因现象和原因:某硫磺装置在上午 8:35 左右将制硫尾气由烟囱改至尾气处理系统,同时对赶硫线的阀门关闭和 B 列的尾气线开启,当赶硫线关闭至 30%时发现有清洁酸性气流量有下降现象, 由于内外操没有及时联络,内外操作不同步,造成酸性气流量突然中断,造成 F-3101B 熄火。原因分析:造成 F-3101B 熄火原因为:1、经过对事发过程中的一系统操作数据分析得出:在切换过程中,由
135、于 E-3202 内漏,设备内部有液封现象(过程尾气切出尾气系统长达 12 小时以上,根据以前经验得出,E-3202 的管程被锅炉水封住),当过程尾气切至尾气系统后,清洁酸性气无后路,造成系统逼压,系统压力从 31.8Kpa 上升至 45Kpa,是造成 F-3101B熄火的主要原因。2、客观原因是系统逼压造成,但也有主观上原因,主要表现在对系统存在问题认识不足,在操作切换中没有很好地对系统压力和清洁酸性气流量进行跟踪,如果能及时发现系统压力和清洁酸性气流量的变化,马上采取应78对措施应该是可以避免熄火的。 3、造成另外操作环境因素也是造成本次熄火的客观原因之一,由于3.5Mpa蒸汽切出系统放空,环境噪声大,内外操的作业联络也有影响,当时内操发现系统有波动,已通过对讲机与外操联络,但没有在第一时间取得联络。改进方案:改进方案:1、本次熄火客观上是因为设备原因,但在实际操作中和操作方案中也确实没有考虑到 E-3202 的内漏问题,存在着对装置目前状况下认识的问题,操作方案不够严密,同时操作上不够精确细致,操作联络不及时。2、为了避免再次出现类似现象,针对此工况,建议:在尽可能短的时间里投过
136、程尾气进尾气系统,过程尾气切出尾气系统超过四小时以上,如过程尾气再次进入尾气系统必须对 E-3202 进行排液,并对系统进行贯通。79第三篇第三篇第三篇第三篇催化裂化装置事故汇编催化裂化装置事故汇编催化裂化装置事故汇编催化裂化装置事故汇编一、优柔寡断一、优柔寡断风机报废风机报废1、事故情况1985 年 12 月 29 日 21 时 30 分,某炼油厂催化裂化装置正在运行的 2主风机组有振动和异常声音,同时风机前轴封处有断续的摩擦声及火花,风机入口端轴瓦温度上升 78,厂内决定先提高 2机组风量,准备启动 1机组。21 时 50 分,轴瓦温度上升很快,机组声音加重,振动增大,流量下降。23 时,机组内有清脆的金属撞击声,前轴封冒青烟,风机出口处温度达 90,23 时 10分,正当在场人员忙于切换 1机组时,2机组一声巨响。壳体破裂,被击穿两个大洞。碎块将 1机组连轴节罩打坏,轻伤两人。由于摩擦引起润滑油失火,2主风机组报废。2、事故原因(1)机组极不正常,没有果断停机,优柔寡断。(2)设备本身是试制品,存在技术问题。(3)主风机推力瓦严重磨损,导致转子与定子发生摩擦,转子叶轮磨坏飞出,击
137、碎外壳。3、损失情况直接经济损失 16 万元,装置停产 12 天。二、回炼油罐爆炸二、回炼油罐爆炸引起大火引起大火1、事故情况1993 年 1 月 1 日 2 时 45 分,某炼油厂催化裂化车间蜡油罐、回炼油罐发生爆炸,并引起大火。催化裂化车间蜡油罐、 回炼油罐是一个整体焊接的容器,中间用 20mm 无折边球型封头隔断。1992 年 11 月 4 日,装置改造后开工正常后停用蜡油罐。由于原料重组分多,回炼油系统经常无油,11 月 15 日停用。为提高轻油收率,12 月 24 日,又投用回炼油罐。1993 年 1 月 1 日,蜡油罐指示液位 46,回炼油罐指示液位 100,310回炼油传热给蜡油罐,造成蜡油罐内介质(柴油及水)大量汽化,压力升高,在无折边球型封头处破裂,使回炼油罐筒体在与球型封头焊接的热影响区断裂、爆破, 同时引起蜡油罐内介质的爆炸。 爆炸和其形成的强大冲击波, 使分馏塔下部 10m 处变形,基础倾斜,柴油汽提塔变形倒塌,周围建筑物不同程度损坏。2、事故原因(1)蜡油罐停用措施不力,未能彻底清理,又未加装盲板,各连接阀门全部关闭,形成一个封闭80容器。(2)对于液面指示,
138、未引起足够重视。3、损失情况5 人轻伤,厂内直接经济损失 90.52 万元,厂外受波及造成的直接损失 7 万元。三、扫盘误停电三、扫盘误停电烧毁主风机烧毁主风机1、 事故情况1983 年 8 月 17 日 8 时 25 分,某炼油厂催化车间操作员打扫增压机处卫生时发现 2主风机有停车的异声,后又发现推力轴瓦处冒烟。意识到是低压系统停电,润滑油供应不上,停运后到增压机处手摇润滑油泵 23 分钟,然后启动 2主风机主油泵。8 时 30 分许,有关领导到达现场,重新启动 2主风机,发现主电机旋转,主风机不旋转,立即停运。经解体检查八块瓦呈不同程度烧损、烧坏;增速箱主从动齿轮磨损破坏;两副轴承、两副气封磨损。2、事故原因(1) 电气车间催化维护班班长打扫卫生时不慎把低压连锁开关碰掉, 催化装置第二低压配电间停电,使 2主风机主辅油泵停运。此时 2主风机仍在高速运转,虽有高位油箱,仍未能满足润滑油供应。(2)事故发生时,操作人员打扫卫生未监盘操作,主油泵停电未能及时启动。(3)主风机高压电源未能及时切断,仍在高速运行造成干磨,促使事态扩大。3、损失情况直接经济损失 0.79 万元。四、汽油串入瓦
139、斯管线四、汽油串入瓦斯管线炉温超高烧坏设备炉温超高烧坏设备1、 事故情况1984 年 1 月 13 日,某炼油厂催化装置处于检修后开工过程中。当天 7 时 30 分,反应岗位已达到装催化剂条件,炉 101 保持恒温,等待装催化剂。8 时 30 分,当班班长联系罐区向一级吸收塔送汽油,建立液面后开始三塔循环。约 9 时,发现炉-101 烟囱大冒黑烟。在进行停炉检查处理时,发现炉 101 炉膛温度已高达 1100,再生器分布板下温度已达 700(指标为550) 。炉 101 操作工关小油火和二次风,但温度仍继续上升。此时,炉 101 炉膛温度、再生器分布板下温度都已超过1100,再生器床层温度已达 720。又将炉 101 油火熄灭,温度仍不下降,并发现密相提升管靠塔壁处过热发红。此时,将炉 101 的瓦斯火熄灭,温度才慢慢下降。经停汽检查,发现分布板下大型卸料管、密相提升管护套、分布板中心人孔等设备被烧坏。812、事故原因(1) 稳定岗位建立三塔循环过程中液面平衡不好, 吸收塔气态烃循环线与瓦斯总管的两道切断阀只关一道,而所关的这道阀又因腐蚀严重关不严,汽油串入瓦斯管线中,造成瓦斯带油。(
140、2)技术素质低。炉 101 操作工在炉超温时判断不准,没有采取果断措施,只关小油火,没关瓦斯火;而炉超温却是因瓦斯带油引起的。(3)开工秩序混乱。岗位人员外出检查时,仪表室无人监盘,未能及时发现温度变化。3、损失情况直接经济损失 7.47 万元。五、管理不善五、管理不善酿成火灾酿成火灾1、 事故情况1984 年 3 月 21 日,某炼油厂催化装置泵房西侧,突然一声爆响。随之是一片油雾,接着燃起了熊熊大火。紧接着又是几声爆响,火势更旺,催化装置紧急停车。经过 20 分钟的全力扑救,才将大火扑灭。大火烧坏仪表补偿线、仪表箱、空冷器部分风叶、电机及其电器开关、电缆、管线、阀门等。2、事故原因泵 304/1 的一中进口阀在 1982 年大修时更换。开工时,因泄露,对阀盖密封面和 12 个螺丝进行密封补焊。经过一年多的生产,先后又重焊数次。补焊时,为了提高焊接性能,把原来 35CrMo的螺丝换成 35铜螺丝。但在换螺丝时,错把 M303.5 的螺母与 M273 的螺栓配套,起不到螺丝的紧固作用;加之焊接质量差,导致阀盖与阀体的法兰焊接处爆裂。由于一中出口阀盖首先爆裂,大量热油(重柴油达 340左
141、右)喷出自燃着火;并影响到附近的冲洗油、重柴、燃料油和塔顶循环线在高温下相继爆裂,大量油料喷出,助长了火势。3、损失情况修复费 10.15 万远,使蒸馏装置低负荷生产。催化装置停产 14 天。六、蒸汽串油起火六、蒸汽串油起火处理不当停工处理不当停工1、事故情况1985 年 12 月 7 日 13 时 40 分, 某炼油厂一催化装置再生器下炉 2001 蒸汽排凝点突然排出的蜡油,落在高温的待生单动滑阀上,自燃着火。将待生单动滑阀信号风导管烧断,供风中断,滑阀自行关闭。工人用干粉灭火机将火扑灭。经检查没有烧坏其他设备。在处理过程中,因缺乏经验,只顾开待生单动滑阀而渣油回炼切除不彻底,反应总进料控制阀关不严,以致发生 U 型管催化剂与油82和泥结焦,导致再生器流化不起来,装置被迫停工。2、 事故原因(1)油的来源:酮苯来的热料和与之连接的蒸汽扫线阀不严,蜡油串到蒸汽系统,并有几处排凝点发现排出蜡油。与此同时,炉 2001 雾化蒸汽为防冻,排凝阀一直开着。当串油时,蜡油流出, 并落在 450的待生滑阀上而引起着火。(2)待生滑阀关闭:该阀为风开阀其供风导管为尼龙导管。着火时,供风导管被烧断,滑
142、阀因中断供风而自行关闭,并超过行程极限,阀板卡住。在灭火后开工中,滑阀长时间又打不开,离合器不好用,5 个人一直开了一个半小时,耽误了迅速恢复开工的机会。(3)U 型管催化剂结焦,再生器及烟道着火:操作员发现滑阀阀位指示全关,立即将反应器总进料自保控制投入和关闭渣油回炼控制阀调节器。分馏岗位向罐区开始排放油浆,但由于渣油回炼切除不彻底,总进料控制阀关不严,加之催化剂停止流化,反应温度降低,使进入反应器的油流到 U型管内,造成催化剂结焦活泥,失去流化条件,致使装置被迫停工。同时,由于排放油浆进罐阀门开度小,油浆排放不及,分馏塔油位过高,造成两器压力失调,当待生滑阀打开后,大量带油的催化剂进入再生器发生二次燃烧,以致烟道着火达 2 小时之久。经切除主风,打开稀相喷水等措施将火熄灭。七、处理贻误良机七、处理贻误良机催化被迫停产催化被迫停产1、事故情况1986 年 6 月 29 日,某炼油厂催化装置因电气故障、操作员处理不及时,造成催化剂倒流,被迫停工 68 小时。当日 11 时 25 分,催化车间主风机操作员发现正在运行的 1主风机复水泵和润滑油泵停运,立即启动备用泵和已停的运行泵,均未成功
143、,迫使主风机紧急停车。经检查,发现系统停电造成。催化反应岗位操作员接到主风机岗位电话并发现主风流量下降时,向班长报告。班长与主风机岗位联系,电话又不通。当反应岗位启用自保时,催化剂已经倒流到阻尼单向阀处,致使主风事故蒸汽顶不进去,而将 Dg1200 阻尼单向阀法兰垫片呲开,被迫停工。2、 事故原因(1)6 月 29 日 11 时 25 分,电网电压波动,出现瞬时低电压和高电压,导致 4变压器开关柜二次线插座接线柱间,因插座板质量差而使绝缘击穿停电。(2) 事故中备用复水泵不能及时启动,是因为其控制线路上在设计时多了一个转向开关,增加了操作的复杂性,而操作人员不清楚贻误了时机。(3)反应岗位操作人员,不能正确判断,没有及时启用自保和主风事故蒸汽,导致催化剂倒流,83使事故扩大。(4)主风机和主操作室之间用拨号电话联系,关键时刻又不通,耽误了时间。八、风吹瓦斯八、风吹瓦斯动火成灾动火成灾1、 事故情况1988 年 6 月 4 日中午, 某炼油厂催化裂化装置开工进入吸收稳定系统收汽油阶段。 13 时 05 分,当班操作员发现泵 303 出入口连通阀弯头处, 有一个 56 的穿孔漏汽油。 车间
144、立即做补焊前的准备工作:将塔 301 的油转到塔 303 后,从泵 303 入口处给蒸汽向塔 301 扫线,并打开塔 301 底部放空阀。因该阀不通,当即进行处理。此时,泵 303/1、2 出口排凝阀也已打开,油气从此处排出。 与此同时,检修车间焊工已来到装置做补焊前的预制工作,催化车间办理了用火票,动火点指定在气压机厂房西侧。当动火完毕,正准备灭掉割把火焰时,塔 301 底部 Dg80 的放空阀刚好处理通,蒸汽、油气喷出,瓦斯借助南风快速漂浮到动火处引燃,导致塔 301 底部放空处起火。2、 事故原因(1)催化车间对动火管理不严,未按一级动火程序审批;在准备动火安全措施时,又排放汽油多时,并且缺少防范措施。(2)当时为南风,催化车间选择在下风不远处动火,没有考虑到预制动火与扫线同时进行工作,一旦塔 301 底部放空阀处理通后,排出的油气、瓦斯会借助南风快速漂浮到动火处引起火灾。3、 损失情况事故造成现场 6 人烧伤,直接经济损失 0.26 万元。九、盲目拆人孔九、盲目拆人孔热剂烫伤人热剂烫伤人事故情况1990 年 2 月 12 日 15 时 35 分,某炼油厂催化装置在停工检修过程中
145、,由于车间有关领导在盲201 刚刚装好,主风还没有切除的情况下,就允许工程公司工人拆卸三旋人孔门。造成灼热的催化剂喷出,将在场的 6 名工人烫伤,其中 2 人重伤。十、关阀变开阀十、关阀变开阀烟机遭损坏烟机遭损坏1、 事故情况1990 年 9 月 23 日,某炼油厂催化裂化装置反应器再生器正在烘衬里过程中,主风机岗位操作员巡检时发现烟机入口平板闸阀处有一小段开度约 90 , 便向车间设备工程师反映。 在得知不应打开后,操作员立即回去关闭平板闸阀。由于误操作反而使平板闸打开约二分之一,致使烟机在无润滑油状态下转动约 5 分钟。经拆机检查,轴流风机的径向轴瓦和推力瓦磨损,烟机二轴套产生纵84向裂纹,烟机和风机叶片顶尖有轻度磨损,推力主盘推力面有磨损,烟机转子和壳体下半部密封齿轮磨倒,盘车器离合齿轮磨出 6 的沟。2、 事故原因(1)厂和车间忽视安全生产,对开工烘衬里期间其他设备有何要求没有明确规定。(2) 车间领导对平板闸阀的重要性认识不足, 在烘衬里过程中, 没有采取必要的措施以防误操作,没挂“勿动”标牌。(3)操作员技术素质低,本应关阀但却误操作反而把阀门打开。(4)管理不严。烟机入口
146、蝶阀手动全开了数日,在烘衬里期间没做检查。(5) 对事故先兆没有认识。 在事故发生前一天就有人发现烟机出入口烟气温度指示达 300以上,并且发现平板闸阀有一小段开度。向班里反映却没有引起重视,未做交接,没向车间汇报。事故发生前,车间领导和技术人员也没有进行认真巡检。3、 损失情况直接经济损失约 18 万元。十一、紧急停机不当十一、紧急停机不当阻尼阀体损坏阻尼阀体损坏事故情况1990 年 9 月 23 日 23 时 30 分,某炼油厂催化裂化装置开工中,由于装置水联运,水压波动,造成润滑油冷后温度上升。轴瓦温度上升至 69时,主风机操作员为保护两台主风机,人为将两台风机紧急停机。当时反再系统正在烘衬里,由于主风机突然停机,造成瓦斯灭火。而反应岗位操作员发现灭火以后才去关阀门,使瓦斯串至反再系统。23 时 30 分在单向阻尼阀处爆燃,造成单向阻尼阀壳体损坏。十二、吹断滑阀阀杆十二、吹断滑阀阀杆装置被迫停车装置被迫停车1、事故情况1991 年 5 月 13 日 13 时,某炼油厂一催化车间当班操作员向车间领导汇报,待生线路不畅已影响到两器催化剂循环。车间当即指示增大两器差压,维持生产,并立即
147、组织查找原因。经查,待生滑阀阀杆转动幅度较大,判断为阀杆断。为处理事故,装置于 16 日 5 时停工。经抢修,于 18 日 10时恢复正常生产。此期间,一催化恒温流化。2、事故原因(1)待生滑阀阀杆因吹扫蒸汽量过大,被吹断。(2)吹扫蒸汽孔板副线阀尚有 3/4 扣未关死。85(3)待生滑阀共 4 个吹扫点合用一个限流孔板,其中一点被堵,迫使吹扫蒸汽流向其他点。十三、停车清扫十三、停车清扫催化剂突泻催化剂突泻1、事故情况1991 年 5 月 17 日晚,某炼油厂重油催化装置因操作不稳于 21 时 50 分,切断进料进行烧焦。在烧焦过程中一、二再生器最高温度达到 1050。为检查设备因超温损坏情况,装置于 18 日 17 时停工。吹扫第一再生器和反应器内余留催化剂的任务,由厂劳动服务公司工程部某工程队承担。20日 8 时 30 分,该队 7 人到现场经车间安全教育、办作业票、佩戴防护用品后,上午清扫完第一再生器。下午进入反应器汽提段,把催化剂铲入“待生斜管”送往“一再”内。因反应器内温度较高,7 人分两组轮流作业。18 时 15 分,突然听到人叫声,并看到从反应器底人孔处飘出灰白色催化剂,
148、一人从人孔处爬出。里面砸埋 2 人被抢救后,经职工医院应急处理并急送市医院,但抢救无效分别于 5 月 21 日、24 日死亡。2、事故原因(1) 原料油调合不均匀,分层严重, 使原料油超重, 导致进装置原料油性质急剧变差, 操作不稳,又造成“碳堆积”致停车。(2)缺乏处理严重碳堆积的经验。对专利技术认识不足, 当班操作人员在没有进料分析报告的情况下,未能判断原料油性质严重变化,仍按以前换罐出现的现象处理。 因而未能及时采取有效措施,引起催化剂严重“碳堆积” ,造成设备超温。(3)管理制度不完善,交接班制度执行不严。原料全分析项目被遗忘,未做分析,调度布置分析任务后也未检查。(4)由于发生“碳堆积” ,在再生器烧焦时最高温度曾达 1050。含碳的高温催化剂在旋风分离器的料腿集合斗处,形成“燃结”状态(即松散的结块) ,堵塞在管内。此时,现场在拆卸反应器装卸孔盖,反应器旋分料腿受到震动,使料腿中的高温催化剂突然倾泻下来,造成伤人事故。十四、催化剂结块十四、催化剂结块生产被迫停工生产被迫停工1、事故情况1991 年 10 月 14 日 6 时,某炼油厂催化裂化装置发生非计划停工事故。13 日
149、 7 时 35 分,催化反再系统催化剂循环突然中断。调整过程中,循环状态时好时坏。至 14 日 6 时,操作进一步恶化,系统催化剂循环彻底中断,停工处理。2、事故原因由于催化剂夹带经高温烧结后形成的结块堵斜管,造成催化剂循环中断,被迫停工。9 月 24 日8611 时 40 分至 12 时 10 分,曾由于蒸汽带水,反应压力波动,造成油气倒流,二段再生器温度达 780,累计超温约 18 分钟,二再内催化剂有烧结现象。因系统催化油结块,致使 10 月 12 日 13 时 53分循环突然中断,油气倒流,再次超温达 900,约 15 分钟。因催化剂结块增加,直到 14 日 6 时,循环彻底中断,停工处理。十五、冲压压油十五、冲压压油桶崩伤人桶崩伤人1、事故情况1992 年 11 月 22 日,某炼油厂催化裂化装置增压机 402/A 润滑油冷却器内漏,于 16 时 20 分检修完。为达到正常备用状态,当班班长等 5 人进行加油。22透平油装在 200L 油桶中,他们将胶带一段接在油桶上盖自治的加油器具上, 另一段接在空压机出口干燥器放空阀上, 用工业风压油。油桶压力控制在 0.12MPa左右。
150、17 时 07 分,当桶内油润滑油剩三分之一时,油桶底盖崩开,油桶飞起,将两名操作工击倒在地。其中一名操作工鼻梁骨粉碎性骨折,开放性颅骨损伤,另一名虽被击倒,但未受伤。2、事故原因客观上是气温低,润滑油粘度大,使油桶充压较高;主观上是把以往的没有安全保证的经验,代替了科学方法,误认为干起来顺手,而导致崩桶伤人事故。十六、阀未关严修孔板十六、阀未关严修孔板油浆喷出火伤人油浆喷出火伤人1、事故情况1993 年 1 月 18 日, 某炼油厂蜡油催化车间备用油浆泵 206/2 预热管线不畅通。当班操作班长、三名操作工及一名技校实习生共 5 人对预热管线的限流孔板进行处理。先由一名操作工和实习生关了限流孔板的上、下阀门,然后拆卸限流孔板法兰、螺栓,并清理了孔板堵塞物。20 时 10 分左右,在拆开法兰往外抠取法兰中的旧垫片时, 压力为 0.9MPa的油浆从管线法兰处喷出。 360的热油 (其自然点为 300)遇到空气立即自燃着火,当时在场的 5 人都被包围在大火之中。用了近半小时才将大火扑灭。事故中,当场死亡 1 人,1 人因伤重抢救无效死亡,1 人烧成重伤,2 人轻伤;烧毁电机三台,部分门窗玻
151、璃损坏。直接经济损失 0.88 万元。2、事故原因油浆内的催化剂固体颗粒与油品中焦炭、胶质等杂质结成坚硬的块状物,将阀门的阀芯顶住,因而阀门未能关严。当更换阀门法兰垫片时,管道受外力震动,催化剂因管道震动而松动,随油浆压出,发生火灾。十七、停工欠妥当十七、停工欠妥当分馏塔起火分馏塔起火871、事故情况1993 年 4 月 20 日, 某炼油厂催化装置停工检修。 8 时 35 分切断进料。 12 时分馏塔底物料抽空,塔内温度降至 230, 具备加盲板条件。14 时 30 分, 当检修人员将法兰直径为 1100 的钢圈抽出,准备插入盲板时,从法兰间隙处冒出高温油气。14 时 50 分15 时,法兰处着小火 2 次,均被扑灭。15 时 10 分再次着火,火势较大,出动 5 台消防车直至 15 时 30 分将火扑灭。2、事故原因(1)主风机切出系统后,由于温度高,为尽快卸完催化剂,于 10 时 30 分,又将主风再次引入系统。再生烟气串入反应器,当沉降器冒黄烟后,又开事故蒸汽掩护,而开度偏大,大量蒸汽将高温气赶到分馏塔,致使分馏塔温度上升至 345,塔内残油形成高温油气。在拆除法兰时,遇空气产
152、生自燃。(2)着小火后处理事故时,将蜡油、回炼油、油浆系统扫线蒸汽送入塔内,以配合灭火,但管线内存有残油,反将残油带入塔内,扩大了火情。十八、误操作十八、误操作炉管爆破炉管爆破1、 事故情况1983 年 6 月 6 日 16 时 50 分,某炼油厂催化裂化装置试车过程中,发生了一起加热炉炉管爆破着火事故。6 月 5 日,值班人员发现回炼油流量为零。为查找原因,打开了回炼油甩炉阀。事后,回炼油进辐射室的阀和回炼油甩炉阀都没有关,也没有明确向下班说明。致使原料油通过对流室串入回炼油线,经甩炉阀走了短路。6 月 6 日 12 时,加热炉出口温度下降。司炉工将两个火嘴的火焰逐渐加大,但炉温不但没有上升反而下降。到 16 时已降到 170(控制温度 230) 。这时,加热炉看火孔已经烤人。16 时 25 分,司炉工在交接班时发现炉管暗红,当即向值班人员作了汇报。值班人员误认为原料油还在以 64t/h 的流速通过炉管,所以错误的采取了并回炼油的作法。当甩炉阀刚关闭,炉管就发生了爆破。大量原料油从破口处喷入炉膛,引起加热炉炉管爆破火灾事故。2、 事故原因(1)回炼油甩炉阀是加工热渣油,甩掉加热炉时才
153、使用的。因此,当回炼油流量为零时,没关闭回炼油通往加热炉辐射室的阀门,只打开回炼油的甩炉阀,使原料油走了短路,造成辐射炉管干烧长达 31 小时,这是事故的重要原因。(2)炉管烧红以后,未能正确判断烧红的原因,虽然也采取了熄火降温的措施,但紧接着又错误的向烧红的炉管内并油。油遇高温急剧气化、分解,压力突然升高,致使炉管发生爆破,引起火灾。这是事故的直接原因。883、 经济损失直接经济损失 13 万元。十九、垫片呲开十九、垫片呲开漏油着火漏油着火1、 事故情况1985年12月10日21时05分和21时45分某炼油厂催化裂化装置冷换区二层平台上, 因冷204/1(轻柴油与软化水换热)管箱垫片呲开,轻柴油喷出并流到下层换热器上。因其头盖未加保温罩,温度高达 360,轻柴油两次自燃着火。这次事故烧坏空冷管束 3 片、风机 4 台及其他设备管线和第三层钢结构平台等。2、 事故原因(1)催化车间第 12 周期开工不顺利,开停工 3 次,一冷一热,对冷换设备管箱侧垫片的密封有很大影响。(2)设备本身存在缺陷。事故后打开冷 204/1 管箱检查,发现凹凸面总间隙为 7 ,而标准总间隙为 5 ,使垫片密封
154、性能减弱;同时,垫片因使用进口黑色耐压石棉垫用完,临时改使代用垫片,但对其性能、应用部位尚未完全掌握。(3) 当时分馏塔为液面控制, 波动大, 使通过冷 204 的轻柴油流量成脉冲状态。 设备压力的波动,更影响了垫片的密封性能。(4)对设备本身存在的问题、施工质量和生产运行中出现的一些异常现象(催化开工时,曾经发现冷 204/1 泄露) ,没进行深入分析,认真查找设备缺陷,采取果断措施。3、 经济损失直接经济损失高达 25.2 万元。二十、停工过急二十、停工过急塔壁变形塔壁变形1、 事故情况1988 年 1 月 31 日,某炼油厂催化车间因设备故障紧急停工,在停工过程中,分馏塔中段两圈塔壁过热变形。1 月 29 日晚,车间值班人员检查发现二再脱气罐及立管有衬里脱落、器壁钢板发红现象。1 月31 日凌晨,再生滑阀温控失灵,反应温度急剧下降,催化剂循环中止。经试验证实衬里堵塞再生滑阀通道,3 时 45 分被迫切断进料,厂部决定紧急停工抢修。并要求: (1)只抢修反再系统,拆人孔及修补衬里。为防止管线冻凝分馏系统退油吹扫管线。吸收稳定及后部系统不退油、不泄压。 (2)31 日 13 时,装上
155、盲板 202。 (3)停工、抢修和开工全过程不超过一周。89催化再生滑阀堵塞以后,沉降器内的催化剂只能出不能进,料位迅速下降。 10 时 50 分降到 180以下。为了防止催化剂和泥,11 时 25 分开始逐个关闭沉降器所有蒸汽阀。12 时 45 分,分馏系统关闭蒸汽阀,分馏塔撤压,同时打开沉降器顶部和大油气管线放空阀,排除余压后装盲板 202。31日 14 时 40 分,检修工人在拆盲板 202 时,车间发现分馏塔 18 层气相温度超高, 分馏塔中部有两圈壁板变形。2、 事故原因(1)二再脱气罐衬里大面积脱落,堵塞了二再滑阀,中断流化是装置被迫停工的主要原因。(2)厂部有关领导布置抢修安排过急,从停工到装盲板 202 的时间仅 10 小时,且没有细致安排相应措施。因此,分馏系统未能降到安全温度,这是导致分馏塔塔壁变形的重要原因。(3)部分主风漏入分馏塔,造成分馏塔超温;换 301 浮头垫片泄露,汽油漏入分馏塔,增加了分馏塔内的存油。二十一、主风机缺油干磨二十一、主风机缺油干磨轴瓦坏装置停产轴瓦坏装置停产1、事故情况1990 年 12 月 8 日 14 时 27 分,某炼油厂催化车间,
156、因岗位操作工没有及时发现主风机止推瓦进油线上的阀门开度小(只有近二扣) ,比正常供油量 126L/min,要少 3/4 以上,远远满足不了止推瓦润滑及冷却的需要,导致严重缺油,轴瓦磨损。事故造成主风机转子南串 10 ,转子主推力盘磨损 3-4 ,副推力面变形 0.5-1 , 止推轴瓦共 10 块全部磨损报废,副推力瓦 10 块中有 2 块钨金已熔化报废,转子两侧气封片高齿磨成低齿报废,转子轮南端面与壳体密封面发生摩擦已变色。2、损失情况:直接经济损失 0.9 万元。二十二、停工过程错误指挥二十二、停工过程错误指挥蒸汽串油烧毁设备蒸汽串油烧毁设备1、事故情况:1990 年 10 月 19 日 10 时 10 分,某炼油厂南催化装置发生一起蒸汽带油,造成三旋局部超温影响检修工期 4 天。当日 7 时,按厂部要求,为处理再生单动滑阀问题,装置开始进行停工操作。10时,切断进料不久,负责分馏岗位全面停工操作人员,在回炼油泵未停泵,正向装置外大量退油情况下,安排分馏岗位人员吹扫原料管线。事后,又未认真检查吹扫流程。因吹扫蒸汽线与退油罐线是同走 E216(冷却器)出装置至罐区的退油线,引起该管线内
157、压力超高。原料油和回炼油汇合的集合管处压力超过了 1.0MPa 蒸汽管网压力。导致油串入装置内 0.7MPa 蒸汽管网。当时,仍在正常给90三旋入口采样反吹点、烟气管道膨胀节冷却蒸汽吹扫点供汽。油顺该管蒸汽流向串进三旋和烟气管道。当时主风机正常向再生器供风(烟机入口蝶阀已全关) ,再生器在进行正常卸催化剂,再生器与三旋内尚有 400-410的温度。油与油气中的空气,在三旋内及烟气管道内相遇,发生燃烧使三旋局部超温。10 分钟后,在烟气管道(去烟机一路)立管段第一和第二膨胀节之间烧穿一个 300200的孔洞。由于三旋局部超温过热,造成 19 根单管脱碳变形和三旋隔板 1/3 面积严重变形。2、事故原因:(1) 因处理再生单动滑阀故障,装置第一次在再生线路不能关死的条件下停工。停工方案充分注意了防止两器互串油或空气的措施。但在吹扫管线时,有关负责人忽视方案中规定“装置内设备存油拿尽,停泵后吹扫管线”的吹扫程序。反映出操作人员技术素质较低,工艺纪律差,缺乏全面必要的联系。(2)蒸汽扫线过程中,没能进行全面检查,操作人员责任心不强。3、 经济损失直接经济损失 0.985 万元。91第四篇第四篇
158、第四篇第四篇脱硫脱硫醇装置事故汇编脱硫脱硫醇装置事故汇编脱硫脱硫醇装置事故汇编脱硫脱硫醇装置事故汇编一、液态烃串风一、液态烃串风罐爆生产停罐爆生产停1、 事故情况1992 年 3 月 20 日 12 时 30 分,某炼油厂催化装置因液态烃脱硫醇系统的液态烃串至非净化风系统,并使液态烃和非净化风一起进入再生器。当与高温催化剂接触后,引起容-103 非净化风罐罐体爆裂长约 900 ,装置被迫切断进料。2、事故原因(1)操作员巡检不认真,误认为液面未空,没能及时对异常情况做出正确的判断和有效的处理。(2)塔-603、容-602 设计无安全阀,单向阀受碱液腐蚀又失去功能。二、生产施工两脱节二、生产施工两脱节违章动火酿恶果违章动火酿恶果1、 事故情况1985 年 4 月 29 日,某炼油厂脱硫车间碱渣处理装置碱渣罐在动火时爆炸。当日上午,仪表车间施工员和焊工等人到脱硫车间碱渣处理装置, 更换碱渣罐容 101/4 液面计。 当时, 碱渣罐容 101/1,2 已进含油碱渣,而四个碱渣罐罐顶有一管线互相连通,造成容 101/4 内串入混合爆炸性气体。动火时,该容器液面计上方阀门又未关严。在刚刚割透容
159、101/4 液面计法兰的连接管线时,碱罐即发生强烈爆炸。焊工被当场炸死,1 名管工被炸成重伤。2、 事故原因这次事故是由于管理混乱、违反“安全用火管理制度” 。 在用火的组织措施和技术措施不落实的情况下蛮干所造成的。脱硫车间在决定更换液面计时,施工安全措施没有全面考虑,对在边进碱渣边更换液面计的复杂条件下,如何联系和协调没有提出要求,特别是忽略了罐顶有一条气体连通线。在制定具体的动火措施时,检查不细,想当然认为空罐没问题。同时将一级用火错误地划为二级用火,而用火负责人和审批人又未能深入现场了解情况,以致生产和施工脱节。仪表车间施工负责人没有全面考虑施工中的安全问题,对施工的进展情况没有及时与脱硫车间联系。尤其是更换液面计动火工作停了两天后在 29 日恢复工作时没有联系。施工现场违反了 “三不动火”的规定,在没有确认谁是监护人以及火票中规定“液面计一次阀关严”的安全措施没有落实的情况下就动火,以致引起爆炸。923、 损失情况造成经济损失 0.25 万元。三、违章作业三、违章作业硫化氢中毒致死硫化氢中毒致死1、事故情况2004 年 11 月 29 日 0 时 10 分左右,某炼油厂设备安装
160、维修公司仪表工王某(男,36 岁)在三联合直柴加氢装置进行仪表维修时,发生硫化氢中毒严重昏迷,最终抢救无效于 11 月 30 日 17 时35 分死亡。11 月 28 日 23 时 50 分,仪表维护班王某、魏某接到三联合车间直柴加氢装置脱硫汽提塔回流罐 V3205 液位指示失灵的通知后,在三联合车间当班班长翟某的陪同下一起到现场进行处理。29日 0 时 10 分左右,王某在处理回流罐 V3205 液位浮筒底部排凝阀时,含有硫化氢的烟雾突然从排凝阀排出,没有任何防范的王某当即中毒晕倒。闻讯赶来的人员将王某转移到通风处,进行人工呼吸抢救。 0 时 15 分, 医护人员赶到并送往医院抢救,最终抢救无效, 于 11 月 30 日 17 时 35 分死亡。2、事故原因初步分析死亡直接原因是硫化氢中毒。事故发生的主要原因是作业者违章作业,未按规定佩带隔离式呼吸防护用具,未佩戴便携式硫化氢监测仪;作业单位未按集团公司硫化氢防护安全管理规定的有关条款要求,落实安全措施。按规定含硫化氢介质的采样和切水作业应为密闭方式,不允许直接排入大气。对危险作业未按规定办理作业票,没有明确监护人,随同作业人员也没有
161、认真履行监护责任。93第五篇第五篇第五篇第五篇气分装置事故汇编气分装置事故汇编气分装置事故汇编气分装置事故汇编一一、 “八四八四一一一一”爆炸火灾爆炸火灾1、事故情况1984 年 1 月 1 日 5 时 32 分,某炼油厂气体分馏装置于 1983 年 12 月 24 日开车,生产丙烷。 开车前,整个系统是在 0.588Mpa 压力下停放。开车后,系统提高到正常操作压力 1.715Mpa。1 月 1日 5 时 26 分左右,突然气分塔区发出泄压的尖鸣声,均认为是蒸汽泄漏, 操作员首先关了脱丙稀塔底重沸器蒸汽入口控制阀,又关了气分伴热蒸汽总阀。但声音和蒸汽量却不减。正在查找原因时,突然,泄压声由尖鸣变为沉闷,在场的人感到全身发凉,液化气味很浓,透不过气来,车间副主任和两名操作员摸出装置,到距离装置 60 米远的门卫处打电话,向总厂值班室报告情况。同时,当班班长一边命令紧急熄火停炉,一边向调度室汇报。话音未落,巨大的爆炸就发生了。2、 事故原因(1)管线焊口断裂,致使大量液化气丙烷泄漏,遇加热炉明火爆炸。(2)脱丙稀塔和塔底重沸器之间连接的管线,接出一个变径管,变径管小头接焊出丙烷抽出线,变
162、径管缩口处的焊口,由于低周疲劳产生断裂。断裂原因一为焊接质量低劣,二为在开车、停车扫线、试压等过程中压力、流量的变化是造成断裂的外部原因。3、 损失情况大火燃烧 1 小时 18 分钟,燃烧面积 5760m2,破坏面积 4 万多 m2。造成催化和吸收稳定区域部分设备严重损坏,5 人死亡、18 人重伤、62 人轻伤。直接经济损失 252 万元。二、 “八八八八十十二二二二”小梁山液化气恶性爆炸小梁山液化气恶性爆炸1、事故情况1988 年 10 月 22 日 1 时 07 分,某炼油厂油品车间小梁山球罐区发生重大爆炸事故。10 月 21日 23 时 40 分,当班班长和一名操作工在 914球罐进行进行开阀脱水操作,在未关闭球罐脱水包上游阀情况下,就打开脱水包下游阀,在 0.4Mpa 压力下边进料边脱水,致使液化气大量逸出,23时 50 分,门卫发现跑料后通知操作工,22 日零时 05 分,关闭脱水阀。25 分钟内跑料 9.7 吨。保安公司职工见液化气不散,又提醒当班注意,但未能按操作要求采取紧急排险措施。逸出的液化气随风向球罐区围墙外的临时工朋蔓延和向低洼处积聚。1 时 07 分,扩散并积聚
163、的液化气遇工棚内的火种,引起爆燃,于 2 时 05 分大火被扑灭。942、事故原因违章操作,边进料边脱水,致使水和液化气同时排出,脱水时没有关闭球罐底部脱水阀,致使液化气带压放出。发现跑气,既未向上级报告,又未采取任何紧急措施。紧靠球罐区西墙外 6m 处简易仓储用房错误改作外来施工人员住房。管理不严,劳动纪律松弛。当班 7 人中,2 人睡岗,3 人离岗,其余两人是 9 月入厂实习大学生。“三同时”贯彻不力。该罐区为新建,虽然安装了报警器,但未投用。3、损失情况爆燃过火面积 62500m2,直接经济损失 9.8 万元。三、交叉作业无指挥三、交叉作业无指挥塔盘坠落砸死人塔盘坠落砸死人1、事故情况1989 年 9 月 26 日,18 时 25 分,某炼油厂气分装置塔4 更换新塔盘吊装的施工作业过程中,因吊篮的内侧刮在塔平台的外照明灯线保护管及其支架上而停止下降,致使吊篮向外倾斜,一块约12302905mm 的降液板滑出,砸在塔底第一层平台上正在施工的铆焊车间一名电焊工头上。安全帽被砸碎,头颅骨开放性骨折,脑组织外露,右下肢粉碎性骨折,经抢救无效,于当晚 19 时 15分死亡。2、事故原因现场
164、施工组织协调不力,塔内拆除、更换新塔盘吊装降液板过程中无人负责,塔上塔下无人联络,卷扬机无人指挥,立体交叉作业无安全措施。卷扬机操作员未经岗位操作培训,无实际经验,违反特殊工种必须持证上岗的安全规定。95第六篇第六篇第六篇第六篇锅炉装置事故汇编锅炉装置事故汇编锅炉装置事故汇编锅炉装置事故汇编一、阻火器应拆未拆一、阻火器应拆未拆跑瓦斯爆炸伤人跑瓦斯爆炸伤人1、事故情况1988 年 7 月 15 日 23 时 15 分,某炼油厂东锅炉通往瓦斯火嘴前的水封式阻火器橡胶防爆膜,因瓦斯压力波动被鼓破。大量瓦斯外溢,蔓延到邻近的高压油泵房东侧水泵房内,以及它们之间的部分室外空间,被油泵房内不防爆的电气设备引爆。偏厦被崩塌,泵房内部分照明、电线、隔音间受损。一名司泵工左眼被崩坏失明。2、事故原因炉前瓦斯火嘴阻火器原为一常压平顶式容器,特别是防爆膜上还加放空管。因不符合总公司关于瓦斯管网设施的安全管理要求,于 1987 年均已改为 SO 系列的 2.5MPa级阻火器。但事后却没有将原水封式阻火器拆除,盲目保留,反而造成安全设施不安全,隐患整改留隐患。3、损失情况直接经济损失 0.86 万元。二、脱岗洗
165、澡洗衣服二、脱岗洗澡洗衣服操作忙乱炉爆炸操作忙乱炉爆炸1、事故情况1989 年 4 月 13 日 7 时 38 分,某炼油厂热电车间 16炉,由于司炉工调节操作失误,造成炉膛爆炸。锅炉部分副架、立柱,炉膛水冷壁四角焊口、炉管、省煤器托梁,炉膛内外护板及烟道等不同程度损坏。事故前, 锅炉运行正常, 但瓦斯压力波动较大 (0.220.35MPa) , 汽压波动幅度较大 (3.43.7MPa)。7 时 35 分,当司炉工发现炉过热蒸汽压力高至 3.7MPa,汽压高警报响时,便手动减低 16炉烧火自孔调节阀给定值,欲减负荷降压。但由于调节幅度过大过快,瞬间将炉负荷由 40 吨/时减至 20 吨/时。7 时 38 分,炉膛发生爆炸。2、事故原因(1) 操作调节失误。 由于调节炉烧火自控调节阀给定值幅度过大过快, 致使瓦斯调节阀瞬间关闭,炉膛熄火,过热蒸汽压力急剧下降。因瓦斯调节阀在自动位置上,当压力降至低于 3.4MPa时,瓦斯调节阀又自动开启,大量瓦斯进入炉膛,遇高温发生爆炸。(2)规章制度不落实,违反操作规程。操作规程明确规定,当炉负荷低于 30 吨/时, 应改为手动。96当瓦斯调节阀开度低
166、于 40%时,应改为手动操作并相应减少瓦斯火嘴数量和减少入炉风量。但司炉工完全没有执行上述各项规定。3、损失情况直接经济损失 3.12 万元。三、干冰冻管路三、干冰冻管路解冻跑重油解冻跑重油1、事故情况1983 年 11 月 27 日,某炼油厂动力分厂二车间,因违章堵盲板跑燃料油 267 吨。当天,该车间正在停工检修,燃料油罐有 7m 多油未退出,而检修计划又要在罐抽出线上动火配管。为此,错误采取用干冰冻凝管路,拆开出口阀门法兰加盲板的办法。由于事先思想不重视,组织不严密,200的法兰却备了一个 Dg150 的盲板,作业时才发现不合适。这天是星期天,时间下午 4 点多,工人着急下班,又预测干冰冻住的管线星期一不会解冻。所以不立即更换盲板,又不抽掉盲板重新接好阀门,就同意下班。夜里,因罐内油温传导,干冰解冻造成跑油。2、事故原因用干冰冻凝管路强行检修,本身就是一种冒险蛮干的方法。工作拖拉,施工未完就收工。200 的法兰备了一个 Dg150 的盲板,还强行试装,工作作风差。四、阀门未关严四、阀门未关严硫酸全跑光硫酸全跑光1990 年 9 月 22 日,某炼油厂锅炉车间发生跑硫酸 26 吨事
167、故,直接经济损失 0.46 万元。当时正值检修期间,锅炉化学水工段组织清理 2酸罐中污泥时,发现 Dg50 的排污阀堵死,将此阀门卸下。清理结束后装上,但未关死。9 月 22 日联系收酸未向当班人员交代清罐情况。当班人员只检查两个排污阀门齐全,误以为处于关闭状态,随后联系 10 时至 15 时收酸。15 时 30 分,关 2酸罐入口阀门,酸液面高度 1.7m。23 日 1 时 35 分,夜班工人发现 2酸罐周围有酸迹。白班以后打开人孔才发现所收 26 吨硫酸全部跑光。五、油箱缺少润滑油五、油箱缺少润滑油齿轮磨坏迫停炉齿轮磨坏迫停炉1993 年 4 月 23 日 11 时,某炼油厂动力电站 3炉大修后点火投入运行。17 时 20 分,启动制粉系统。24 日 1 时,司炉发现甲侧磨煤机电流摆幅大,立即向班长汇报。现场检查发现变速箱振动大,外壳温度高,立即停车。经拆开检查,发现变速箱内缺少润滑油,使变速箱齿轮烧坏。直接经济损失 4 万元。六、应变能力差六、应变能力差人随设备齐坠下人随设备齐坠下971985 年 8 月 25 日 11 时 15 分,某炼油厂热电厂 4汽机北侧平台发生一起坠落死
168、亡事故。8 月24 日,停工检修,25 日 9 时车间主任、班长、安全员在班前会议上强调了检修安全注意事项,并特别强调指出: “防止盖盖板时发生事故” 。会后,汽机钳工组长和运行工、除氧工三人一组修 4机汽水分离器排大气的二道阀填料和法兰垫片。该阀位于 4机北侧的平台下面,组长和运行工到天井里面干活,除氧工在平台上传递工具。11 时 15 分工作完毕,运行工、除氧工把靠在 4机北侧蒸汽母管上的栅栏或盖板(宽 1.3m、长 1m、重 34.5kg)搬过来,运行工先把北侧放进天井槽内,并让除氧工扶好,就在运行工已绕到西南端的一瞬间,除氧工无意错动了盖板,使盖板的北端从只有6cm 的槽台滑落。除氧工身体失去平衡,而手仍抓住盖板未松开,人和盖板从天井孔内坠落,掉在4机零米层水泥地上(高约 6m) ,颅骨粉碎性骨折。经抢救无效死亡。七、设计存缺陷七、设计存缺陷设备砸人致死设备砸人致死2004 年 5 月 10 日,某炼油厂发生 1 起人身伤亡事故,造成 1 人死亡。5 月 9 日该厂新建 CFB锅炉试运, 2#锅炉 4#汽轮机组达到设计负荷。 5 月 10 日 21 时 30 分动力厂热机车间开
169、始对汽轮机组4 段抽汽系统进行调试。操作员在操作室调节压力,车间设备技术员张某(男,30 岁)和维修班长在现场观察安全阀起跳及复位情况。安全阀设计定压值为 1.4Mpa。在调整好安全阀重锤后,21 时35 分升压至 1.4Mpa时安全阀起跳。此时安全阀下的法兰焊口下部突然折断,安全阀连同上部排空管线倒下,砸到工具房后反弹将张某砸倒,送医院抢救无效死亡。事故主要原因是安全阀放空管线存在设计缺陷,没有采用放空直排方式,排空管线先向上,然后转 90 度角改为水平管,水平管段长度为 1.5 米,没有考虑蒸汽放空产生的反推力,且没有考虑固定支架结构的稳定性,拐弯放空的排汽管固定支架只在垂直方向有托架,水平方向没有采取任何固定措施。设计审查不严,图纸会审不细,没能及时发现和纠正设计缺陷也是造成事故的重要原因。八、水质不良八、水质不良锅炉爆炸锅炉爆炸1事故情况某造纸厂有一台 4t/h 快装式锅炉发生爆炸,将一名临时推煤工当场炸死。该厂是以麦秸杆为原料生产纸浆的小厂,有两台 KZL4-I3-AII 型锅炉;两台锅炉中,一台运行,一台备用,交替操作。该厂的制浆线停产,锅炉的供汽压力由原来的 0.8MPa
170、 降至 0.4MPa,主要用于办公室及车间取暖。2、事故原因锅炉爆炸后,350m2的锅炉房及隔壁 110m2的水泵房窗玻璃震碎,残片所剩无几,厂房内墙壁及屋顶壁面击痕斑斑,并出现几处裂纹。98爆炸后, 锅筒上左右各 8 根水冷壁管全部从胀接口拔出, 4 根下降管由左右集箱的焊缝处撕离。8 根后棚管中 3 根断裂,其余扭曲变形。爆破裂口位于锅筒底部左侧主燃高温区,破裂状为不规则“T”字型,沿锅筒环向长度约 1470mm,纵向长度为 2050mm。断口的边缘为锐角,应腐韧性断裂,断口附近锅筒壁厚度由原选用壁厚的 16mm 减薄至 610mm 不等,在“T”字型断裂带纵横断封交界处尚有鼓胀之残迹可见,锅筒下半部外壁面有明显的过烧氧化铁色泽。左右集箱仍置于锅炉基础上,尚未脱离原座。锅炉爆炸前两块水位计中一块已失灵,另一块完好。事故前水位正常,压力表爆炸前指示压力为 0.4MPa,爆炸时锅内有水。锅筒爆炸前管子有鼓包预兆;当鼓包中心处破裂后,按“T”字型破口尖角效应规律,形成撕裂式爆炸。由于锅筒、水管束及集箱内以泥垢为主,充水量不多,且爆炸时的锅内压力仅 0.4MPa,爆炸能量有限的;爆炸威力以
171、 TNT 当量估算为 6KgTNT。锅筒爆炸前锅内水含量仅占正常水量的18.02%,而锅内绝大部分为泥垢成分。以上情况决非短期操作所至。据查,现有并不完备的锅炉水处理设施已停运一月有余,水化人员放假回家;事故仅半个月来,锅炉排污水引出管又被冻结,故停止了定期排污。该厂的锅炉给水取自地下水,悬浮物含量很高,硬度高达 10.8mmol/L,相当于锅炉给水控制指标 0.03mmol/L 的 300 多倍,氯根为 140mg/L。如此水质不经任何处理就直接注入锅炉,在锅炉运行中不断经历蒸发、浓缩和析出过程,形成大量的泥垢沉积是必然的;而停止了定期排污又加剧了泥垢沉积物的析出与固化。通过对这起爆炸事故的调查分析,这次爆炸事故的性质为低压、高温蠕变破裂爆炸。上述爆炸死亡事故说明, 目前,在一些偏远落后地区,小型蒸汽锅炉的水质处理工作必须改善。九、蒸汽污染九、蒸汽污染过热器爆管过热器爆管1、 事故情况某电厂一台与 12MW发电机组配套的 65t/h 锅炉, 过热蒸汽额定压力为 3.82MPa,额定温度为 450,投入运行一年后便发生过热器大量胀粗,多次被迫停炉检修。运行 3 个月后停炉检修时,由于时
172、间较紧,在为查明原因情况下,将爆破的 6 根过热器管在联箱根部割除,并将管口堵死,然后继续投入使用;两个月后,又因为大面积爆管被迫停炉大修,共更换了 23 根(包括上一次堵死的 6根及部分胀粗管)过热器管,造成了大量的经济损失。2、 事故原因该炉过热器分为两级, 一级过热器为383mm 的 20g 钢管, 二级过热器为383mm 的 15CrMo99钢管,爆管部位多发生在 I 级过热器(I 级爆管 9 根,II 级爆管 4 根) 。破口断面粗糙而不平,破口边缘呈钝边,并不锋利,表面有较厚氧化皮;管径胀粗 12mm,判断为长期过热而引起的爆管。查阅该炉运行记录:长期以来,主蒸汽温度多在额定温度 450以下运行,没有过热蒸汽超温记录。查阅化学分析记录,给水品质合格,但有一侧饱和蒸汽和过热蒸汽品质严重超标,而另一侧饱和蒸汽温度和过热蒸汽品质基本符合要求,化验人员早有发现但未引起足够重视,继续在这种状态下运行。对锅炉内部的检查发现,锅筒内的加药管端头堵头开焊。对胀粗较严重的管子进行了割管检查,管内积盐严重,厚度达 10mm 左右, 尤其是在下部 U 型弯头部位,管孔几乎堵死。锅炉投入仅一年,过
173、热器管积盐如此严重,说明蒸汽受到了严重污染。蒸汽的污染有两方面的原因,既“机械携带”和“选择性携带” 。 “选择性携带”是由于蒸汽直接溶解某些盐类而造成的,其溶解度的大小与蒸汽压力、锅水的含盐成分有关;蒸汽的压力越高,蒸汽的密度越大,蒸汽的性能越接近水的性能,溶解盐类的能力也就越强。对于压力只有 3.82MPa的中压锅炉来说, “选择性携带”的影响很小。 “机械携带”是由于蒸汽中携带水滴。而水滴内溶解有杂质,蒸汽进入过热器,水滴被蒸干,盐类杂质便沉积在过热器管壁上。因此可以初步判定,这样严重的积盐是由于“机械携带”引起的。影响“机械携带”的原因很多,如锅筒内部结构、炉水含盐量、蒸汽负荷、锅筒水位、工作压力等都有很大影响。由于该锅筒的锅筒壁与其相连接的密封角铁的连接处,没有按要求满焊,只进行了点焊;密封角铁与汽水入口挡板连接处,制造厂出厂时为点焊(要求现场满焊) ; 旋流子入口结合面处石棉垫脱落;因此,进入锅筒的汽水混合物大部分没有经旋流子的一次汽水分离;而是出现了汽水短路。尽管在饱和蒸汽出口处直接进行了三次分离,但三次分离器为波形板分离器,分离效果有限,因此引起机械携带。锅筒内加药管端
174、头堵头开焊,使锅内加药不能均匀的分布在锅水内,锅内水处理起不到应有的作用,锅水水质恶化,进一步加深了过热器的管内水垢。3事后处理对锅筒内部进行修理,未满焊的部分全部满焊,并进行了热处理,更换了旋风子密封石棉垫;加药管端开焊处焊死。这样从根本上解决了蒸汽带水和加药不均匀的问题。大面积更换了损坏的过热器管,对于来不及一次更换的胀粗的管子,在以后的大修小修中逐渐更换,并加装了反冲洗管路进行定期冲洗,避免了再次结盐,效果较好。进行了冷态空气动力特性试验,调整了炉内空气动力场,改善了炉内燃烧工况和运行方式。100加强了化学监督,发现异常问题及时汇报,清除隐患。十、加药不慎十、加药不慎多次爆管多次爆管1、事故情况某厂 65t/h 煤粉锅炉,锅筒工作压力 4.5MPa,过热蒸汽出口压力 4.0MPa,蒸汽温度 450, 配3000KW 背压发电机组。该炉投入使用运行两年后,四日内连续发生三次水冷壁爆管事故:(1)第一日上午 10 时,左侧水冷壁管第 20 根管爆破,停炉抢修换管。(2)第一次事故后,点火投粉运行 8 小时后侧水冷壁凝渣管处第 22 根管爆破,停炉换管。(3)第二日事故抢修后,点火投粉
175、运行 2 小时,锅炉压力上升至 1.9MPa,7 日 16 时 30 分,前墙水冷壁第 28 根管爆破,停炉换管、酸洗、碱煮后运行至今。2、事故原因该炉投入使用以来,运行状态良好。每次爆管后,都是锅炉处在各运行参数正常的情况下突然听到炉内有很大响声,炉子瞬间灭火,从炉墙看火门处冒烟、冒汽,锅筒水位不能维持。紧急停炉检查见水冷壁爆管,管径胀粗,破口处明显减薄。根据现场情况和理论分析确定,管内水垢脱落堵塞是爆管的直接原因。在事故处理过程中,发现下联箱底部有垢片,垢片厚度 0.30.4mm,垢片外形线同水冷壁管内壁相吻合。用手电筒在手孔处往联箱里面照,发现水冷壁管孔内也有积存的垢片,垢片的堵塞占流通面积的 50%以上。从下联箱的一个小手孔只能看到 4 个水冷壁管目,推测全炉 342 根水冷壁管可能有的积存垢片少,有的积存垢片多,堵塞严重,使水循环阻力增加。正常的水循环被破坏,水冷壁管在炉膛高温火焰的作用下,管壁温度升高,强度下降,造成爆管。调查表明, 炉内加药不慎,是造成管内垢片堆积进而发生爆管事故的根本原因。该炉在投运时,只有炉外水处理措施,运行几年后有薄垢 0.30.4mm,98 年后完
176、善了炉内加药措施。第一次事故前10 天开始进行炉内加药 磷酸三钠。磷酸三钠在炉水中发挥了作用,促使原有老垢特别是水冷壁管内的垢片脱落,垢片在重力作用下顺管下降,有些直接落入下联箱内,有些顺管下降后停留在下联箱附近的弯管处,从而形成了垢片的积存。3、事故处理清除管内积存的垢片是事故处理、 防止爆管的关键。由于锅炉结构的限制,机械清洗无法进行。根据对垢片化学试验的结果,采用酸洗、碱煮的方法,选用盐酸浓度 5%,缓蚀剂浓度 0.3%,强制循环水冷壁管内流速约 0.08m/s,温度控制在 5060,循环 6 小时,终止时酸浓度 3.6%;之后进行碱煮,氢氧化钠浓度 5%,温度 5055,循环 5 小时后,排出棕红色浑浊液体。酸洗、碱煮后检101查,管内垢片消除,点火安全运行至今。这次事故是由于炉内加药不慎,造成 65t/h 中压锅炉水冷壁管多次爆管,教训是深刻的,炉内加药应采取慎重的态度。炉内加药作为炉外水处理的补充,对防垢有积极作用,但在首次应用时必须对管内结垢作到心中有数,要将原垢彻底清除。对于水冷壁管在下联箱处有弯管结构的锅炉应该特别注意,以防加药不慎而造成锅炉事故。十一、燃油锅炉烟道、
177、炉膛连续爆炸十一、燃油锅炉烟道、炉膛连续爆炸1、 事故情况某厂两台 20t/h 燃油锅炉在 8 小时内相继发生烟道与炉膛爆炸,造成全厂停产停暖。事故当日下午,因上水干线故障锅炉房停水,两台运行锅炉全部停炉。故障排除后,同时启动两台锅炉的鼓风机;15 分钟后启动柴油泵,按习惯点火方法点燃了 2 号炉的一个柴油喷嘴。他们的点火习惯是:先开鼓风机通风 15 分钟;停下鼓风机;把鼓风机挡板调到与所点油抢相适应的位置; 火把从点火孔伸到油抢喷嘴下部,开启油抢上进油阀,待油抢点燃后再启动鼓风机送风。运行 15 分钟后,用同样方法点燃 1 号炉的柴油喷嘴。着火约 1 分钟后,总烟道发生爆炸, 随即 1 号炉的炉膛也发生了爆炸。事故发生后,司炉工立即把 2 号炉停下来,但为了防止全厂生产设备与供暖设施冻坏,后又重新点燃 2 号炉; 在对 2 号炉通风 15 分钟后, 停下鼓风机进行点火。 当点火棒从点火孔伸进大约 100mm左右时,忽然一声巨响,2 号炉发生了炉膛爆炸。此时油抢的进油阀未打开,点火的司炉工面部被烧伤。2、现场勘察情况(1)两台锅炉的室外总烟道全长 30m,1、2 号炉一端的 12m 全
178、部炸开倒塌,其余的 18m 也有局部坍塌,现场有残留的焦油气味与部分焦油。(2)烟道爆炸后,1、2 号炉的支烟道已经与烟囱分离,烟囱已不能起引风与排烟作用。(3)室内支烟道局部破坏,1、2 号炉的炉墙及护板全部塌落(包括侧墙及炉顶) 。3 号炉靠近 2号炉一侧的炉墙也局部被炸坏,锅炉左侧的梯子,被炸后扭转了 90。(4)两台锅炉的水冷壁及附属管道均有变形和破坏,其中 2 号路损坏较重,大部分已不能恢复使用。(5)燃烧器的一次风枪有油焦堵塞现象,但尚不严重;将油抢卸开检查,导流片的 4 个导流槽内有局部结焦。雾化片的孔径为 2mm,二次风枪的调节螺杆均扭不动,失去调节作用。(6)两台炉膛下部均有油焦,2 号炉炉膛下部还有少量的液体柴油。水冷壁管、对流管上都积有油灰和油焦,其厚处达 5mm,说明锅炉平时燃烧不好。102(7)两台锅炉的炉膛与燃烧器风箱上,均没有按规定安装风压表。经查,两台出事锅炉型号均为 SZY20-13/250-I 型,是 70 年代的产品,炉膛全封闭正压燃烧,炉膛出口烟气压力设计为 1078Pa,无空气预热器和引风机;只有省煤器和鼓风机;使用二次风轮可前后调整的燃烧器,
179、机械雾化喷油嘴,设计使用煤气或液化气火炬点火。燃料为 100 号重油,为了启动前加热重油,运行前期还使用柴油做燃料。3、 事故原因分析(1)烟道爆炸原因2 号炉停炉后油枪未卸下,点火前也没试验油枪雾化情况,现场勘察油枪导流槽内有结焦,再加上仍使用燃重油时的油枪,雾化片口径较大,柴油泵仅供此油枪燃油,油压较高(1.8MPa) ,鼓风机挡板开度小,这就造成 2 号炉点火后的 15 分钟内,油枪雾化状况极差,燃烧不好,使炉膛内大量积油,烟气中含有大量未完全燃烧的可燃气体与油滴。而此时,司炉工忙于准备 1 号炉,对这种状况无暇顾及。锅炉没有引风机,当时锅炉刚点着,又是无风天气,烟囱抽力小,大量的可燃气体与油雾堆积在总烟道内,随时可能达到爆炸极限范围内的浓度。1 号炉点燃时,基于上述同样原因,油枪雾化不好,造成火焰在炉膛后部燃烧。鼓风机一开,把带有明火的大油滴吹到总烟道内,导致总烟道内堆积的可燃气体发生了爆炸。(2)1 号炉炉膛爆炸原因总烟道发生爆炸后,迫使大量烟气返回炉膛,使炉膛内压力突然升高,也使火焰从炉膛后部返回前部与未燃烧的油滴积聚混合,造成了 1 号炉的炉膛爆炸。(3)2 号炉炉膛爆炸
180、原因因 2 号炉内存有大量积油,加上此炉为热底炉,积油时蒸发为可燃的油气,点火前虽用鼓风机通风 15 分钟, 但因其支管道已经倒塌与烟囱分离,所以排烟极为不畅,并未把炉膛内的可燃气体排除干净,且混合到了爆炸极限范围内,所以当火把一接近炉膛,立即就发生了爆炸。4、 预防措施为了避免类似事故的发生,要作到以下几点:(1)按正确的锅炉点火程序点火,特别要注意以下问题:停炉后油枪要立即卸下清理, 点火前在炉外用蒸汽或水试油枪雾化状况, 确认完好后方可点火。点火时要改不通风状况下点火为通风状态下点火,为了防止火把被风吹灭而造成失误,应改火把点火为液化石油气火炬或高能电弧点火器点火。点火前要查看炉膛内情况,确认不会发生爆炸时方可点火。103(2)要装设必要的联锁保护,点火程序控制和熄火保护装置。(3)加装引风机,更换老式燃烧器,改变锅炉出力不足、燃烧不好的状况。(4)锅炉的热工仪表应按规定完善。(5)加强锅炉的安全管理。5、损失情况烧伤工人,直接经济损失 110 万元。十二、缺水事故引发的锅炉爆管事故十二、缺水事故引发的锅炉爆管事故1、 事故情况某厂两台 35t/h 煤粉炉仅运行三个月就发生了锅炉
181、水冷壁管过热变形爆管事故,锅炉被迫停炉大修。经查,该锅炉自动给水阀失灵,采用了人工调节,锅筒上安全阀开启压力为 4.4MPa,经查, 操作室内电接点水位计失灵,锅炉上双色水位计已损坏,锅炉高低水位报警失灵,其他仪表完好。事故发生前,锅炉正常运转,但由于锅炉自动给水调节失灵,给水采用人工手动调节。因锅炉水位偏高,主司炉按以往操作方法,将给水阀门关死后再稍开一些。锅炉班长叫主司炉检查水位,主司炉认为无问题,没有检查。约过 10 分钟左右,突然锅炉内发出“砰”的一声闷响,浓烟和蒸汽从锅炉的各炉门急剧喷出,瞬间充满锅炉房内整个空间。此时,被迫采取紧急停炉。事故发生后,经现场检查和分析发现,锅炉两侧水冷壁 68 根,有 58 根过热变形,需要更换,其中一根在管子上部爆裂出 400mm 的破口,从管子的损坏部位和破口特征看,这次事故是一次严重的缺水事故。2、 事故原因分析(1)两台 35t/h 锅炉,其中 2 号炉给水自动调节阀已经失灵,靠手动调节锅炉给水,而该厂值班的主司炉只有两人,没有配备副司炉,因而司炉无法兼顾锅炉上水和监视水位。(2) 锅炉部分水位警报和控制仪表失灵, 司炉人员无法正常监视
182、水位, 从而导致锅炉严重缺水。104第七篇第七篇第七篇第七篇渣油加氢处理装置事故汇编渣油加氢处理装置事故汇编渣油加氢处理装置事故汇编渣油加氢处理装置事故汇编一 、某 石 化渣 油 加氢 装 置一 、某 石 化渣 油 加氢 装 置 “4.194.19” 火 灾事 故火 灾事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2003 年 4 月 19 日 12 时 00 分事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :某 车间 渣 油加 氢 装置 分 馏炉 F201事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :4 月 19 日 12 时 , 某石 化 分公 司 某 车间 渣 油 加氢 装 置 操作 工 发现 分 馏 炉 F201 烟囱 有大 量 黄烟 冒 出, 判 断为 炉 管泄 漏 ,随 即 进行 紧 急停 工 。处 理 过程 中 ,炉 膛 对流室 有大 量 浓烟 冒 出, 渣 油从 炉 膛流 到 地面 并 着火 。 经车 间 干部 职 工及 公 司消 防 人员的 共同 奋 力扑 救 , 12: 30, 火势 得 到控 制 , 13: 20 将 火扑 灭 。 15: 1
183、7 时 ,炉 F201发 生复 燃 ,16:00 将 火扑 灭 ,在 第 二次 着 火过 程 中清 扫 现场 的 2 名 临时 工 被烧 伤,其 中 1 人 重伤 ,1 人 轻伤 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :经 调查 事 故发 生 前分 馏 炉 F201 炉 管内 的 介质 及 相关 操 作参 数 列表 如 下:介 质F201 压 力( MPa)F201 出 口温 度()F201 炉 膛温 度()工 艺指 标操 作参 数工 艺指 标操 作参 数工 艺指 标操 作参 数渣 油0.07 0.090.08330385384.1850565从 上表 可 以看 出, 在 事故 发 生前 ,分 馏炉 F201 各 个操 作 参数 正 常平 稳, 符 合工艺 控制 指 标。事 故发 生 后,经 事故 调 查组 的 认真 调 查 、取 证、分 析 ,认 为事 故 原因如 下:事 故的 直 接原 因 是:渣 油加 氢 装置 分 馏炉 F201 是 由洛 阳 设计 院 设计 , 对 流 、 辐 射炉 管 材质 均 为 Cr5Mo,管 径为 1528。 2003 年 4 月 25 日 ,对
184、 炉 F201 进 行了 开 炉 检查 , 4 条 转油 线 材 质均 为 Cr5Mo ,未 发现 错 用材 质 。炉 F201 的 A 路 进料 转 油线 辐 射段 水 平炉 管 离弯 头 焊缝 约 15mm 处 开裂 (裂 口为 长 120mm, 宽 50 mm 的 扇形 裂 口 ,裂 口处 管 壁厚 仅 为 1.82.4 mm) , 转 油线 水 平 直 管及 炉 管 中 上部 减 薄 严 重。 经 分 析 ,炉 管 减 薄 是由 于 高 温H2+H2S 腐 蚀造 成 ,设 计 时炉 管 选材 等 级偏 低 ,是 造 成 F201 首 次着 火 的直 接 原因 。事 故的 管 理上 的 原因 是 :1051、 设 备管 理 工作 粗 放 。装 置在 2001 年 大修 期 间对 分 馏炉 F201 炉 管进 行 常规 检查 测厚 时 没有 安 排对 炉 子水 平 管进 行 测厚 检 查分 析 ,未 能 及时 发 现水 平 管已 腐 蚀减薄 ,这 是 引发 首 次事 故 的重 要 管理 原 因。2、 原 炼 油厂 机 动 处 技术 管 理 不 到位 , 没 有 安排 对 分 馏 炉
185、 F201 炉 管 测厚 方 案 审查 ,把 关 不严 , 是造 成 首次 事 故的 一 个管 理 原因 。3、 设 备检 测 中心 业 务管 理 不到 位 ,没 有安 排 对分 馏 炉水 平 管作 测 厚分 析,是 造成 首次 事 故的 又 一个 管 理原 因 。4、 分 馏炉 F201 的 A 路 进料 副 线阀 内 漏, 是 造成 第 二次 复 燃的 直 接原 因 。5、 现 场指 挥 人员 违 章指 挥 。第 一 次火 灾 扑灭 后 ,现 场 指挥 人 员安 全 意识 淡 薄,急 于抢 修 ,在 炉 膛内 温 度较 高 ,炉 管 内残 余 物料 未 进行 处 理、 分 馏炉 不 具备 交 付检修 、安 全 防范 措 施不 落 实的 情 况下 , 违章 指 挥, 组 织民 工 清理 现 场和 抢 修, 是 造成两 名民 工 烧伤 的 一个 管 理原 因 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、加 强管 线 、设 备的 腐 蚀管 理 与检 测 。对 分馏 系 统需 升 级材 质 的管 线 增加 测 厚点 数并 定 期检
186、测 ,并 对 新增 设 的 Cr5Mo 跨 线进 行 重点 腐 蚀检 测 ,防 止 此类 事 故的 再次 发生 。 在装 置 大修 时 增加 测 厚点 数 ,真 正 了解 加 热炉 的 腐蚀 情 况, 并 制订 治 理措施 。2、加 强 HSE 学 习,认 真落 实 工作 危 害因 素 分析 ,提 高职 工 危险 识 别和 防 范能 力,提 高职 工 安全 意 识。3、及 时修 订 和完 善 岗位 操 作规 程 ,加 强职 工 操作 技 能培 训 ,并 认真 组 织职 工 进行 反事 故 演练 , 提高 职 工应 对 突发 事 故的 能 力, 确 保将 事 故消 灭 在初 发 状态 中 。二 、二 、 某 石化某 石化 渣 油加 氢 装置 高 压空 冷 伤人 事 故渣 油加 氢 装置 高 压空 冷 伤人 事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 : 2000 年 2 月 22 日 17:00 时 左右事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 : 渣 油加 氢 装置 高 压空 冷 AC101 平 台事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2000 年 2
187、 月 22 日中 班 ,渣 油三 班 当班 。接 班后 不 久,反 应内 操 发现 第 二列 冷 高分 -V102 入 口 温 度 高 , 于 是 通 知 反 应 外 操 ( 女 ) 去 调 整 在 运 的 第 二 列 冷 高 分 -AC101B 风 叶 角度 。 由 于 该空 冷 风 叶 角度 调 节 器 难动 作 , 当 班副 班 长 主 动与 外 操 一起 去调 整 空冷 角 度。 副 班长 用 扳手 慢 慢用 扳 动风 叶 调节 手 轮, 该 名外 操 在侧 边 观看106调 整角 度 标尺 。17:00 时 ,当 角度 标 尺指 示 在“ ” 的 位置 时( 角 度标 尺 范围 为 ), 扳 手手 柄 突然 打 在副 班 长的 下 额上 , 下额 的 三颗 门 牙被 打 掉。 经 医院诊 断为 下 额骨 骨 折。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、由 于是 在 运空 冷 ,当 用扳 手 调节 其 风叶 调 节器 时 ,空 冷产 生 的风 对 调整 的 风叶 产生 强 大的 反 作用 力 ,这 种 反作 用 力沿 着 调节 螺 杆传 到 调节 手 轮, 然 后作 用
188、 于扳手 上, 形 成切 线 离心 力 ,扳 手 随着 手 轮反 向 转动 , 产生 的 巨大 的 反向 力 使操 作 人员无 法控 制 住扳 手 ,就 可 能伤 到 操作 人 员。 因 此该 类 空冷 风 叶调 节 器结 构 存在 隐 患,是 造成 这 次事 故 的直 接 原因 。2、车 间专 业 管理 方 面存 在 漏洞 , 该 类空 冷 调节 器 一直 难 动作 ,但 专业 管 理人 员没 有及 时 整改 , 也没 有 及时 制 定相 应 的安 全 措施 和 具体 的 操作 方 法。 现 场的 安 全监督 管理 不 到位 。3、职 工对 操 作该 类 空冷 可 能产 生 的危 害 没有 进 行识 别 分析 ,对 可能 产 生的 危 害认 识不 足 ,HSE 的 意识 不 够。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、事 故发 生 后 ,车 间 组 织全 体职 工 学习 讨 论事 故 发生 的 原因 、后 果 。对 操作 该类 空冷 调 节器 可 能产 生 的危 害 进行 了 全面 的 分析 ,提 高职 工 的安 全 意识
189、,吸 取教 训,避 免类 似 事故 的 发生 , 做到 “三 不伤 害 ” 。2、车 间加 强 专业 管 理 。对 特殊 设 施、 装 备的 使 用和 操 作应 制 定相 应 的安 全 操作方 法。 车 间要 求 在调 节 该类 空 冷风 叶 角度 时 ,要 把 该在 运 空冷 器 停下 , 风叶 角 度调节 完毕 后 再启 动 该空 冷 。3、加 强现 场 安全 监 督管 理 , 在 高压 空 冷 AC101 旁 设立 安 全警 示 牌: “严 禁在 动态 下调 节 风叶 角 度” 。 避免 类 似事 故 的发 生 。三 、三 、某 石化某 石化 渣 油加 氢 装置 蒸 汽伤 人 事故渣 油加 氢 装置 蒸 汽伤 人 事故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2003 年 10 月 28 日 15:30 时 左右事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :渣 油加 氢 装置 原 料油 缓 冲罐 V103事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2003 年 10 月 28 日 15:30 时 左 右, 某 车间 渣 油加 氢 装 置正 处 于 停工 吹
190、 扫 阶段 。装 置主 管 在现 场 检查 系 统管 线 吹扫 情 况时 , 发 现原 料 油缓 冲 罐 V103 低 点放 空 线不 畅107通 ,只 有 少许 水 滴出 , 于是 他 就采 用 振动 和 摇晃 的 方法 进 行疏 通 。突 然 ,积 聚 在该管 线内 及 罐底 的 冷凝 水 、蒸 汽 及管 线 内的 残 油等 混 合物 突 然喷 出 ,经 地 面反 溅 到主管 身上 及 脸上 , 经医 院 鉴定 , 主管 身 上被 烫 伤面 积 约 16 ,属 浅 二度 烫 伤。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :原 料油 缓 冲罐 V103 流 程简 图火炬燃 料氮气低事 故 发 生 的至1、 装置 停 工时 , 吹扫 管 线的 方 法还 不 够科 学 ,不 够 完善 。2、车 间在 停 工吹 扫 过程 中 ,工 作危 害 分析 不 够全 面 ,没 有分 析 到疏 通 管线 时 可能 发生 的 危害 , 工作 危 害分 析 不够 全 面。3、公 司安 全 部门 现 场安 全 监督 不 到位 ,没 有指 出 吹扫 过 程中 疏 通管 线 可能 产 生的 危害 , 没有 给
191、车间 配 备必 要 的防 护 用品 。4、当 时人 的 安全 意 识不 强 ,没 有意 识 当管 线 被疏 通 后, 管 线内 的 油、 汽 可能 会喷 出伤 人 ,没 有 采取 必 要的 防 护手 段 和方 法 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、事 故发 生 后, 车 间组 织全 体职 工 分析 了 事故 发 生的 原 因 ,对 吹扫 过 程中 还 存在 的其 他 危害 进 行了 较 全面 的 分析 。 并要 求 在疏 通 管线 时 必须 佩 带防 护 面具 及 其他防 护用 品 。2、 公司 安 全环 保 部给 车 间配 备 了 6 套 防护 面 罩, 并 加强 现 场的 安 全监 督 管理 。1083、大修结束后,车间和公司有关部门对装置停工吹扫的方法进行了探讨,力求能更加科学,更加安全的对吹扫停工检修装置。4、车间组织相关专业人员到带压疏通管线技术较成熟的兄弟单位学习带压疏通管线的先进方法,避免类似事故的发生。四 、四 、某 石化某 石化 渣 油加 氢 装置 循 环氢 压 缩机 封 油小 透 平泵 损 坏事 故
192、渣 油加 氢 装置 循 环氢 压 缩机 封 油小 透 平泵 损 坏事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2002 年 1 月 26 日 9:00 时 左右事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :渣 油加 氢 装置 循 环氢 压 缩机 封 油小 透 平泵事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2002 年 1 月 26 日 9 时,为 了检 验 机组 大 修质 量 ,进 行机 组 试运 ,启 动封 油 电泵约 一分 钟 ,电 泵 出现 很 大的 刮 磨声 , 出口 压 力波 动 大, 立 即停 泵 。拆 检 发现 泵 体螺杆 磨损 , 泵出 口 单向 阀 密封 胶 圈损 坏 ,致 使 封油 透 平泵 在 开泵 时 泵出 口 倒窜 , 透平泵 反转 磨 损, 致 使透 平 泵损 坏 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 C102 密 封油 站 的流 程 设计 不 合理 , 泵的 可 操作 性 差。2、车 间设 备 管理 人 员管 理 粗放 ,对 封油 透 平泵 在 大修 期 间没 有 安排 对 该泵 单 向阀 进行 拆 检。3、车
193、间与 检 修单 位 沟通 不 够 ,没 有及 时 对故 障 判断 并 进行 及 时处 理 。车 间设 备人 员对 机 组及 透 平出 现 的现 象 没有 作 出及 时 的反 应 ,没 有 及时 准 确判 断 ,错 过 了处理 机会 , 导致 事 态扩 大 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、C102 密 封油 站 的流 程 设计 不 合理 ,泵 的可 操 作性 差 。车 间请 设 计委 托 进行 改造 。2、 对 C102 密 封 油 泵单 泵 运 转 的 状 况 ,车 间 制 订 特 护 措施 及 应 急 方 案 , 确保 机组 及装 置 安全 运 转。3、 加强 设 备管 理 人员 责 任心 的 教育 , 加强 专 业知 识 的培 训 与学 习 。4、 对 C102 封 油 泵 的操 作 法 不 合 理 的 地方 , 组 织 有 关 专家 与 车 间 技 术 人 员进 行重 新编 写 修改 , 并组 织 职工 学 习。五 、五 、某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置 “ 8.208.20” 设 备事 故设 备事
194、 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :1999 年 8 月 20 日 2:00 时109事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 : 某 车间 制 氢装 置 转化 炉 蒸 汽过 热 段事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :1999 年 8 月 8 日 17:18 时 , 转化 炉 开始 氮 气 循环 烘 炉 点火 升 温 ,经 过 11 天 的时 间, 先 后完 成 了原 料 预热 炉 、转 化 炉烘 炉 及水 汽 系统 煮 炉、 热 氮试 运 等过 程 , 至19 日 , 顺利 完 成 烘 炉煮 炉 程 序 ,然 后 , 中 压汽 包 按 煮 炉曲 线 进 行 要求 由 3.0MPa 开始 降 压 , 8 月 20 日 2: 00 时 当 汽 包压 力 降 至 1.1MPa 时 , 发 现蒸 汽 过 热 段 有 大 量蒸汽 泄漏 并 伴有 碱 液外 流 。经 熄 火降 温 后检 查 ,发 现 如下 现 象:1、 弯 头箱 内 大部 分 弯头 和 连接 短 管严 重 断裂 ,裂 缝达 100 多 处 ,均 为穿 透 性裂缝 。断 口 多数 为 横
195、向 断 口, 外 径无 变 化。2、 裂 缝多 在 焊缝 附 近, 而 弯头 多 在背 弯 位置 。3、 弯 头箱 内 大部 分 直管 和 弯头 表 面粘 满 浓缩 的 煮炉 碱 液。4、 中 压汽 包 内旋 风 分离 器 的气 罩 有 6 个 偏离 , 其中 1 个 与主 体 已分 离 。5 5、 炉 内翅 片 管未 发 现断 裂 现象 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 转 化炉 蒸 汽过 热 段炉 管 材质 设 计选 用 18-8 型 不锈 钢 。当 温 度高 于 300 时,18-8 型 不锈 钢 在浓 度 很低 的 碱液 中 ,一 天 即会 发 生应 力 腐蚀 开 裂。 转 化炉 烘 炉、煮炉 的记 录 显示 ,过 热蒸 汽 温度 在 200以 上的 时 间达 78h ,其 中超 过 300 的 时间 达60 h; 而焊 缝 的热 影 响区 、 弯头 背 弯部 位 必然 存 在较 高 的残 余 应力 , 因此 , 这是 一起 碱应 力 腐蚀 开 裂( 也 称碱 脆 开裂 ) 的设 备 事故 。2、 制 氢装 置 中控 室 DCS 操 作记 录 显示 ,汽 包液
196、 位 单参 数 自动 调 节,液 位记 录 和现 场液 位 指示 是 平稳 的 。然 而 ,现 场 检查 中 压汽 包 内旋 风 分离 器 罩偏 离 甚至 分 离,炉 水的 碱 煮下 面 沉积 大 量铁 锈 和油 脂 。在 此 情况 下 ,炉 水 表面 的 张力 很 小, 极 易起泡 , DCS 很 难 判断 泡 沫 层 ,因 而 仪 表 出现 假 液 位 。泡 沫 在 旋 风分 离 器 性 能下 降 甚 至失 效的 情 况下 , 自然 随 蒸汽 进 入蒸 汽 过热 段 ,是 发 生碱 应 力开 裂 (也 称 碱脆 开 裂)的 必要 条 件。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、 高 温烟 气 侧( 蒸 汽出 口 侧) 4 排 炉管 材 质改 为 1Cr5Mo , 配相 应 的急 弯 弯管。低 温烟 气 侧( 蒸 汽进 口 侧) 3 排 炉管 改 为 20#裂 化管 , 配相 应 的急 弯 弯管 。2、 与 集合 管 相连 的 短管 取 消, 改 为整 根 炉管 , 与集 合 管进 行 承插 焊 。1103、 进 出口 集
197、合管 与 工艺 管 线的 连 接仍 为 法兰 连 接, 进 口集 合 管材 质 改为 20#裂化 管, 配 相应 的 法兰 、 垫片 ; 出集 合 管材 质 改为 1Cr5Mo , 配相 应 的法 兰 、垫 片 。4、 进 出口 集 合管 封 头底 部 安装 排 凝管 及 闸阀 。5、 将 中压 汽 包内 所 有旋 风 分离 器 汽点 焊 固定 。六 、六 、某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置 “ 10.1910.19” 设 备事 故设 备事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :1999 年 10 月 19 日 9: 00 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :某 车间 制 氢装 置 转化 炉 下集 合 管外 接 管事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :1999 年 10 月 15 日制 氢 装 置建 立 脱硫 、 转化 、 中变 大 循环 , 进行 首 次开 汽 。10月 19 日 9:00 时 转化 炉 达 到配 氢 配汽 条件 ,在 进行 配 氢配 汽 检查 时,发 现转 化 炉下集 合管 外 接管 泄 漏, 装 置被 迫
198、停炉 检 查。在 324 根 外接 管 中, 先 后查 出 89 根 带穿 透 和未 穿 透裂 纹 的接 管 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 制 氢装 置 转化 炉 下集 合 管外 接 管在 首 次开 汽 过程 中 的泄 漏,主 要是 由 于内 壁焊 接接 头 附近 出 现应 力 腐蚀 , 并形 成 穿透 性 的裂 纹 造成 的 。2、 设 计 选材 不 当。 通 过 对裂 纹 多 处断 口 的 腐蚀 产 物进 行 分 析, 发 现 cl-含 量 很高 ,而 在 高温 热 氮运 行 时, 下 集合 管 处 320 170 , 外接 管 在 200左 右, 使 水蒸汽 中含 有 溶解 氧。而 由于 设 计选 用 18-8 材 质,供 应材 质 不良(成 份 、性 能多 项 指标不 合格 ,残 余应 力 过高 ,实 际的 热 处理 状 态不 明 ),加 上焊 后 热处 理 造成 18-8 的 敏化,使 接管 内 壁在 高 温 、高 含溶 氧 、高 cl-浓 度试 车 的条 件 下产 生 cl-应 力腐 蚀 开裂。同 时, 也 使暴 露 在大 气 环境 中 数月 的 接管
199、 外 壁出 现 晶间 腐 蚀裂 纹 。这 是 产生 本 次事故 的主 要 原因 。3、 焊 接过 程 存在 存 在问 题 。镍 基 焊缝 金 属中 出 现热 裂 纹, 且 有夹 渣 和气 孔,这是 焊接 过 程中 形 成的 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、 按 “四 不放 过 ”的 原则 处 理事 故 , 对 类似 的 问题 进 行检 查 ,及 时 处理 , 避免同 类型 事 故再 次 发生 。2、 通过 失 效分 析 ,将 324 根 不锈 钢 外接 管 全部 更 换为 Cr5Mo 钢 管。3、加 强 HSE 学 习 ,认 真落 实 工作 危 害因 素 分析 ,提 高职 工 危险 识 别和 防 范能 力,111提 高职 工 安全 意 识。七 、七 、 某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置 “11.2011.20” 设 备事 故设 备事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :1999 年 11 月 20 日 0:05 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 : 某 车间 制 氢装 置
200、 转化 炉 下支 尾 管事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :1999 年 11 月 17 日 8: 00 时 制 氢装 置 建立 脱 硫 转化 大 循 环, 转 化 炉、 加 热炉 重新 升温 , 装 置重 新 开 工, 11 月 19 日 11:00 时 进 行配 氢 配 汽, 11 月 20 日 0: 05 时检 查发 现 转 化炉 下 支尾 管 与加 强 接头 之 间连 接 处 漏 氢并 着 火, 装 置再 次 停炉 检 查。接 头上 侧 有 3 根 开裂 ( 1 根 裂于 母 材已 穿 透, 2 根 裂于 焊 缝 ) ; 接头 下 侧有 9 根 全部沿 焊缝 开 裂; 3 根 有 2 5 的气 孔 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 转 化炉 下 支尾 管 与加 强 接头 之 间连 接 处的 泄 漏有 两 种 :一 是在 熔 合线 以 外下尾 管母 材 上的 穿 透性 开 裂; 二 是沿 角 焊缝 上 的开 裂 。2、 母 材上 穿 透性 能 裂纹 是 由多 裂 纹源 共 同作 用 ,从 内壁 启 裂,沿 周向 呈 锯状 扩展 。3、 金 相观
201、察 :母 材 上的 裂 纹, 无 论是 穿 透还 是 未穿 透 的微 裂 统计 均 沿晶 扩 展 。4、 裂 纹的 断 口表 面 凹凸 不 平并 有 台阶 特 征 ,属 脆性 断 裂。电 镜还 显 示,在 一些晶 粒的 晶 面上 , 有明 显 的疲 劳 浑纹 , 局部 存 在二 次 裂纹 。5、 由 于结 构 设计 许 用压 力 过高 ,变 形补 偿 不足 以 及焊 接 质量 等 原因 导 致试 车 过程 中, 在 应力 集 中和 附 加弯 曲 应力 高 的焊 接 接头 区 域开 裂 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、 按 “四 不放 过 ”的 原则 处 理事 故 ,对 类似 的 问题 进 行检 查 ,及 时处 理 ,避 免同 类型 事 故再 次 发生 。2、 改 变尾 管 的形 状 , 增 加了 三 个 180。转 角, 使 下支 尾 管长 度 由 1602 增至 5432 ,从 而 大大 增 加了 变 形补 偿 能力 。3、 与 炉管 的 焊接 由 角焊 缝 改为 对 接焊 缝 ,一 方面 增 强了 焊 接接 头
202、的强 度,另 一方 面可 对 焊缝 100% 射 线和 渗 透检 查。同 时 ,加 强施 焊 过程 中 的焊 接 工艺 控 制,确 保焊 接质 量 。4、 增 设下 集 合管 外 壁喷 淋 装置 ,用 冷却 水 降低 集 合管 外 壁温 度 ,减 小集 合 管的112变 形。八 、八 、某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置 “ 4.114.11” 生 产事 故生 产事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2000 年 4 月 11 日 2:50 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :某 车间 制 氢装 置 PSA事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2000 年 4 月 11 日 2:50 时 KS7704D 弹 出报 警,经 当班 人 员检 查 为该 程 控阀 卡 在全 开 位 置, 操 作 人 员 及 时 切出 PSA 的 D 塔 , 但 在切 塔 过 程 , PSA 程 序 乱 ,造 成 PSA中 工业 氢 回零 以 及脱 附 气全 量 进入 转 化炉 燃 烧, 于 2: 55 时 ,外 操 发现 转 化炉 底 及炉 顶已 着
203、 火, 为 了保 护 转化 炉 及炉 管 ,当 班 人员 请 示值 班 及调 度 后, 对 装置 进 行紧急 停工 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 造 成程 控 阀门 KS7704D 卡 在全 开 位置 的 主要 原 因是 油 路堵 塞 ,造 成程 控 阀门无 法正 常 开关 。2、 PSA 程 序仍 有 缺陷 , 当系 统 压力 紊 乱, 不 能及 时 选择 切 塔时 机 切塔 时 ,容 易造 成脱 附 气全 量 进炉 , 从而 使 得转 化 炉炉 膛 正压 , 这是 造 成 转 化炉 底 及炉 顶 着火 的主 要原 因 ,也 是 本次 事 故的 起 因。3、 制 氢装 置 处于 开 工初 期,当 班操 作 人员 对 PSA 的 操作 仍 至整 个 装置 的 操作 仍不 熟悉 , 没有 处 理 PSA 事 故的 经 验, 是 本次 生 产事 故 的主 要 原因 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、按 “四 不放 过 ”的 原则 处 理事 故,组 织操 作 人员 对 此次 事 故进 行 学习 、分 析
204、,制 订相 应 的处 理 预案 。2、 要 求成 都 华西 所 优化 PSA 运 行程 序 ,并 制 订出 详 细的 操 作规 程 。3、加 强职 工 操作 技 能培 训 ,并 认真 组 织职 工 进行 反 事故 演 练 ,提 高职 工 应对 突发 事故 的 能力 , 确保 将 事故 消 灭在 初 发状 态 中。4、加 强 HSE 学 习 ,认 真落 实 工作 危 害因 素 分析 ,提 高职 工 危险 识 别和 防 范能 力,提 高职 工 安全 意 识。九 、某 石 化九 、某 石 化制 氢装 置制 氢装 置 “ 5.285.28” 生 产事 故生 产事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2000 年 5 月 28 日 22:40 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :某 车间 制 氢装 置 中压 给 水泵 房113事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2000 年 5 月 28 日 22:40 时 , 某 车 间制 氢 装置 中 压 给水 泵 P2003A 突 然 跳停 , 由于 中 压汽 包 V2015 液 位 急剧 下 降 , 汽
205、包 液 位 从 50%下 降 到零 液 位 只 有 5 分 钟 ,操 作人 员在 判 断出 泵 跳停 后 ,立 即 联系 电 工并 派 外操 到 现场 检 查, 但 是备 泵 无法 启 动。到 22: 44 时 中压 汽 包 V2015 的 液位 已 下 降至 -6.5% , 已呈 干 锅 状态 , 为 防止 事 故 的进 一步 扩 大, 当 班人 员 经请 示 调度 同 意, 启 动紧 急 停炉 按 钮, 随 后制 氢 装置 按 紧急停 工处 理 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 根 据电 工 检查 结 果, P2003A 突 然跳 停 是因 为 P2003A 现 场电 机 开关 柱 进水 锈蚀 造成 线 路短 路 。2、 而 另 一台 中 压 给 水泵 P2003B 检 修 结束 后 , 车 间设 备 员 安 排制 氢 四 班 副班 长将 P2003B 送 电 , 制 氢四 班 副班 长 安排 外 操去 送 电, 外 操由 于 工作 忙 而没 有 及时 送 电,并 交班 说 明 ,而 制氢 四 班副 班 长没 有 了解 清 楚,误 将未 送 电的 P2003B 当
206、 作备 用 泵交班 ,使 得 P2003B 不 在备 用 状态 ,造 成 P2003A 突 然跳 停 后 ,备 泵 P2003B 无 法及 时 启动 ,导 致 中压 汽 包 V2015 的 液位 急 降, 这 是引 发 事故 发 生的 主 要原 因 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、发 生以 上 生产 事 故, 更 加提 醒 我们 ,严 格执 行 岗位 责 任制 和 岗位 交 接班 制 度不 是一 句 空话 , 是需 要 我们 操 作人 员 实实 在 在的 执 行。2、 严格 执 行备 用 机泵 管 理制 度 。3、 严格 执 行机 泵 维修 管 理制 度 。4、要 加强 操 作人 员 的 HSE 工 作意 识 的培 训 ,提 高操 作 人员 对 存在 问 题的 跟 踪检查 的能 力 。十 、十 、 某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置 “7.207.20” 设 备事 故设 备事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2000 年 7 月 20 日 0: 30 时事 故发 生 的地 点 :事 故发
207、 生 的地 点 : 某 车间 制 氢装 置 E2002 壳 程事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2000 年 7 月 20 日 0:30 时 ,由 于 E2002 壳 程侧 垫 片泄 漏 增大 ,压 力为 5.5MPa、温 度为 250 的 中压 汽 包给 水 呈汽 雾 状喷 出 ,检 修人 员 无法 进 行焊 接 ,为 避免 引 发更大 的安 全 隐患 , 装置 停 工处 理 E2002 漏 点。114事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、由 于装 置 处于 开 工初 期 ,工 艺还 不 够成 熟 ,频 繁的 开 停工 对 装置 设 备的 影 响很 大, 是 造成 E2002 壳 程侧 垫 片泄 漏 的主 要 原因 。2、原炼油厂机动处对 E2002 壳 程侧 垫 片泄 漏 问 题重视程度不够,该 漏点 车 间已 多 次向厂 里反 映 ,并 已 出单 包 焊处 理 。3、原 检 修公 司 预制 钢 套尺 寸 不符 重 制, 延 误了 抢修 的 大好 时 机, 是 引发 事 故的主 要原 因。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训
208、 和 采取 的 防范 措 施:1、 按 “四 不放 过 ”的 原则 处 理事 故 , 对 类似 的 问题 进 行检 查 ,及 时 处理 , 避免同 类型 事 故再 次 发生 。2、 将 E2002 壳 程侧 垫 片的 两 侧连 接 管件 焊 死。3、对 有同 样 情况 的 E2003 壳 程侧 垫 片也 采 用同 样 的方 法 将 E2003 壳 程侧 垫 片的两 侧连 接 管件 焊 死。十 一、十 一、 某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置 “ 10.810.8” 爆 燃事 故爆 燃事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2000 年 10 月 8 日 11:45 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :某 车间 制 氢装 置 E2002 管 程出 口 三通事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2000 年 10 月 8 日 11:45 时 ,某 车 间制 氢 装置 E2002 管 程 出口 管 线三 通 ( 50015) 底部 突 然爆 裂 ,2.5MPa 、 195.4 的 中变 气 从爆 裂 处喷 出 ,引 起 爆燃 事 故。
209、经 过调 查,事 故发 生 前,装 置操 作 平稳 ,正 常供 氢 ,石 脑油 进 料量 为 7.387t/h,进 干气 为 2500 m3/h, 转化 炉 入口 温 度为 500.4 , 配汽 量 为 70.6 t/h, 低变 入 口温度 为 195.4 ,氢 气产 量 为 37261m3/h,装 置负 荷 为 75%。至 11:45 时 E2002 出 口管线 三通 突 然爆 裂 ,由 氢 气( 45.6%) 、 甲 烷( 3.2%) 、 水 蒸汽 ( 40.0%) 、 一 氧化 碳及二 氧化 碳 组成 的 混合 气 体大 量 喷出 ,引 起爆 燃 ,并 引起 附 近的 轻 石脑 油 泵 P2001B发 生着 火 燃烧 。爆 燃 事 故发 生 后 , 车 间 操 作人 员 立 即 报 火 警, 同 时 切 断 装 置 进料 进 行 紧 急 停 工处 理, 此 次事 故 没有 造 成人 员 伤亡 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 选 材不 合 理。 转 化 炉出 口 至 中变 反 应 器出 口 管线 为 铬 钼钢 材 质 管线 , E2010115管 程出 口 后管
210、 线 为不 锈 钢材 质 ,E2002 管 板为 不 锈钢 材 质 ,已 考虑 到 碳酸 腐 蚀问 题,唯 有低 变 反应 器 出入 口 管线 采 用碳 钢 材质 , 在正 常 的操 作 条件 下 ,该 段 管线 难 很难避 免受 稀 碳酸 腐 蚀而 减 薄。2、E2002 壳 程 除氧 水 从壳 程 底 部进 入 , 与 E2002 管 程 出口 的 中变 气 换 热, 在 管程 出口 易 产生 管 壁效 应 ,在 E2002 管 程出 口 三通 附 近管 壁 内形 成 稀碳 酸 ,使 三 通底部 受冲 刷 腐蚀 , 导致 该 部位 严 重减 薄 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、按“四 不放 过”的 原则 处 理事 故,对 类似 的 管线 、三 通 、弯 头进 行 测厚 检 查,安 装在 线 测厚 盒 ,定 期 检查 。2、机 动处 负 责组 织 修复 ,尽 快恢 复 生产 , 对 E2002 管 程 出 口三 通和 与三 通 相连到 两端 弯 头间 6 米 直管 段 进行 更 换各 材质 升 级 为 不锈 钢 材
211、质 ; 对 E2002 管 程出 口 不锈 钢 三 通底 加防 冲 板, 防 止冲 刷 破坏 。3、由 洛阳 设 计院 与 公司 、炼 油厂 某 车间 工 艺人 员 根据 装 置现 状 对工 艺 操作 参 数进 行调 整 , 提 高 E2002 管 程出 口 温度 , 抢 修后 按 调整 后 的工 艺 参数 进 行生 产 。十 二、十 二、 某 石化某 石化 制 氢装 置制 氢装 置“ 10.2310.23” 设 备事 故设 备事 故事 故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2000 年 10 月 23 日 9:26 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 : 某 车间 制 氢装 置 V2015 顶 部安 全 阀前 法 兰事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2000 年 10 月 23 日 9:26 时 ,转 化炉 鼓 风机 C2003B 突 然跳 停 ,引 发装 置 联锁 停车 。在 装 置恢 复 生产 过 程中 , 中压 汽 包顶 部 两个 安 全阀 前 法兰 焊 接处 突 然发 生 断裂(断 裂前 汽 包最 高 压力 为 4.06MPa ,汽
212、 包设 计 压力 为 4.6 MPa,设 计工 作 压力 4.2MPa,安 全 阀定 压 为 4.47 MPa) , 中 压汽 包 向 天 空喷 出 两 条 巨大 的 汽 柱 ,入 炉 蒸 汽 剧减 ,装 置被 迫 紧急 停 工, 切 出脱 硫 系统 , 转化 炉 引氮 气 吹扫 置 换。 经 过检 查 ,中 压 汽包顶 部两 个 安全 阀 阀前 短 管均 在 与中 压 汽包 连 接焊 缝 前 1 2 处短 管 发生 断 裂 。 此 次停 工未 对 转化 催 化剂 造 成不 良 影响 , 恢复 进 油后 生 产一 切 正常 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 设 计不 合 理 。 安 全阀 后 管线 就 地放 空 管线 只 向一 侧 排汽 , 造 成后 路 阻力 增 大。当 中压 汽 包顶 部 两个 安 全阀 超 压起 跳 时, 由 于安 全 阀后 短 管排 汽 不顺 畅 ,使 得 汽包压 力不 断 增大 , 最后 整 个安 全 阀前 短 管发 生 断裂 。1162、 中 压汽 包 顶 部两 个 安 全阀 及 其 短管 相 对较 重 , 由于 没 有 支撑 固 定 ,在
213、 装置长 期的 生 产过 程 中, 存 在较 大 的残 余 应力 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、 按“四 不放 过”的 原则 处 理事 故, 对 类似 的 问题 进 行检 查, 及 时处 理,避 免同 类型 事 故再 次 发生 。2、 加 强 HSE 学 习 , 认 真落 实 工作 危 害因 素 分析 , 提 高职 工 危险 识 别和 防 范能 力,提 高职 工 安全 意 识。3、 中 压汽 包 顶部 两 个安 全 阀后 就 地放 空 管线 改 为向 两 侧排 汽,减 少管 路 后部 阻力 。4、 中 压汽 包 顶部 两 个安 全 阀加 支 撑固 定 ,消 除 应力 。5、 中 压汽 包 顶部 两 个安 全 阀阀 前 增加 手 阀,当 中压 汽 包超 压 起跳 后,若 安全 阀无 法复 位 或在 正 常生 产 过程 中 安全 阀 需要 校 验时 , 将手 阀 关闭 , 切出 安 全阀 。十 三、十 三、 某 石化某 石化 柴 油加 氢 装置柴 油加 氢 装置 “ 12.2712.27” 设 备事 故设 备事 故事
214、故发 生 的时 间 :事 故发 生 的时 间 :2001 年 12 月 27 日 9: 00 时事 故发 生 的地 点 :事 故发 生 的地 点 :某 车间 柴 油加 氢 装置 V1102 液 控阀 副 线阀事 故发 生 的经 过 :事 故发 生 的经 过 :2001 年 12 月 27 日 9:00 时 , 柴 油加 氢 装置 高 压 分离 器 V1102 液 控 阀副 线 阀盘根 处 发生 油 喷 漏 ,故 而 装 置 紧急 停 工 , 处理 该 阀 。 经检 查 , V1102 液 控 阀副 线 阀 只压 了一 道 盘根 。事 故原 因 分析 :事 故原 因 分析 :1、 建 设公 司 阀门 班 工作 不 认真 、不 负责 任 ,在 大修 时 V1102 液 控阀 副 线阀 只 压了 一道 盘 根, 当 装置 升 压进 油 后, 该 阀盘 根 处便 发 生油 喷 漏, 这 时是 造 成事 故 的主要 原因 。2、 建 设公 司 设备 专 业施 工 管理 不 到位 ,管 理粗 放 ,对 V1102 液 控阀 副 线阀 压 盘根 的工 作 没有 专 人管 理 。3、 某 车间 设 备
215、管 理 人员 质 量监 督 不到 位,没 有到 现 场监 督 压盘 根 工作 ,未 能及时 发现 V1102 液 控阀 副 线阀 盘 根问 题 。应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:应 吸取 的 教训 和 采取 的 防范 措 施:1、 按“四 不放 过”的 原则 处 理事 故, 对 类似 的 问题 进 行检 查, 及 时处 理,避 免117同 类型 事 故再 次 发生 。2、 加 强 HSE 学 习, 认 真落 实 工作 危 害因 素 分析 , 提 高职 工 危险 识 别和 防 范能 力,提 高职 工 安全 意 识。3、 联 系阀 门 班重 新 压好 V1102 液 控阀 副 线阀 盘 根。十四、某石化公司渣油加氢装置冷高分安全阀起跳十四、某石化公司渣油加氢装置冷高分安全阀起跳事故经过事故经过:岗 位发 现 循环 气 量大 幅 减少 , 防 喘振 伐 全开 ,查 找原 因 ,发 现热 高 分液 位上 涨较 快 ,正 在 分析 原 因, 发 现压 力 快速 下 降, 到 现场 检 查, 确 认冷 高 分安 全 阀起跳 。岗位事故分析岗位事故分析:岗位 查 询趋 势 发 现 ,
216、热 高 分 液 位上 涨 较 快 ,已 达 高 限 。由 此 判 断 ,油气 在此 分 离不 好 ,造 成 循环 机 入口 流 量偏 低 ,导 致 防喘 振 阀快 速 打开 , 大量 气 体从压 缩机 出 口返 回 冷高 分 入口 , 且冷 高 分安 全 阀定 压 不准 , 一直 带 病工 作 ,受 此 冲击造 成起 跳 。事 故 处理事 故 处理 : 室外 岗 位迅 速 将安 全 阀切 换 至备 用 安全 阀 ,联 系 重新 打 压事 宜 。室 内 将热 高分 液 控阀 手 动控 稳 后, 将 防喘 振 阀关 闭 (关 阀 时要 缓 慢进 行 ) 。事故教训事故教训:操作员要提高责任心,认真盯表,及时发现问题并处理;要建立严格的安全阀管理制度,禁止安全阀带病工作。十五、某石化公司渣油加氢装置冷低分安全阀起跳十五、某石化公司渣油加氢装置冷低分安全阀起跳事故经过事故经过:岗位 发现 热 高分 液 位快 速 上涨 ,液 控伐 已 全开 ,液 位继 续 上涨 , 马 上到 现场 , 发 现现 场 阀 处 于 全 关 位置 , 立 即 挂 手 轮开 阀, 又 发 现 A 阀 挂 不 上手 轮
217、, 于 是把 B 阀 挂手 轮 开, 将 热高 分 液位 控 制至 正 常。 后 又发 现 ,冷 低 分压 力 下降 , 压控 阀已 全关 , 仍不 起 作用 , 到现 场 检查 , 确认 安 全阀 起 跳。岗位事故分析岗位事故分析:事后 查趋 势 发现 ,空 冷冷 后 温度 上 升了 20 度,冷 高分 液 位有 明 显的 上涨 ,而 冷 低分 的 液面 有 很大 波 动, 压 力也 有 一个 先 涨后 低 的变 化 ,因 此 分析 , 热高分 液控 阀 故障 造 成液 位 上涨 , 在短 时 间内 反 应生 成 油先 充 满热 高 分, 后 满至 空 冷,又 进入 冷 高分 , 冷高 分 液控 阀 开大 , 进入 冷 低分 的 进料 增 多, 气 相也 增 多, 而 冷低分 压控 阀 反应 缓 慢或 排 量不 够 ,使 低 分内 压 力升 高 ,直 至 安全 阀 起跳 。事 故处 理 :事 故处 理 : 室 内 岗位 将 压控 改 手动 操 作, 室 外将 安 全阀 切 换至 备 用阀 , 联系 重 新打压 事宜 。事故教训:事故教训:处理 事故 要 正确 果 断, 杜 绝次 生
218、事故 的 发生 。118十六、某石化公司渣油加氢装置分馏塔侧线出黑油十六、某石化公司渣油加氢装置分馏塔侧线出黑油事故现象:事故现象:采样 发现 柴 油颜 色 发黑 , 干点 偏 高, 加 样颜 色 发黑 。 当班 判 断柴 油 汽提 塔底 重沸 器 内漏 。事故分析:事故分析:查询 历 史趋 势 发现 , 分 馏塔 液 位 在一 段 时 间内 指 示为 78% , 不 升也 不 降,而 出装 置 量却 一 直上 涨 并超 程,柴 油抽 出 温度 在 这段 时 间内 上 涨了 50 度 左右 ,而 抽出 量有 变 化, 察 看交 接 班日 志 ,得 知 当班 将 长渣 循 环切 除 。综 上 观察 所 得, 柴 油颜色 发黑 是 冲塔 所 至, 而 不是 重 沸器 内 漏。 原 因分 析 为, 当 班将 常 渣循 环 切除 后 ,没有 将常 渣 出装 置 开大 或 开得 太 小, 结 果常 渣 排不 出 去, 造 成分 馏 塔液 面 上涨 , 而液位 指示 也 不对 ,78%即 全满 , 操作 员 麻痹 大 意, 没 有意 识 到这 一 点, 结 果造 成 冲塔,柴 油出 黑 。事故教训
219、:事故教训:操作 员要 加 强自 身 业务 水 平的 提 高, 要 加强 岗 位责 任 心, 正 确分 析 ,处 理不 正常 的 情况 。十七、某石化公司渣油加氢装置高压进料泵入口过滤网法兰呲十七、某石化公司渣油加氢装置高压进料泵入口过滤网法兰呲事故经过事故经过:高压 进料 泵 预热 ,进 行至 开 预热 阀 这一 步 骤时 ,现 场开 最 小流 量 阀付 线 伐,在 开预 热 阀时 , 入口 过 滤网 法 兰呲 开 。后 发 现最 小 流量 控 制阀 未 开。事故分析:事故分析:最小 流量 阀 付线 伐 虽开 , 但最 小 流量 阀 未开 , 预热 阀 开得 过 大, 进 入泵 体的 量大 于 返罐 的 量, 造 成憋 压 ,使 入 口过 滤 网法 兰 呲。事故教训:事故教训:此次 事故 也 在于 室 内外 沟 通不 好 ,室 外 预热 未 通知 室 内操 作 员, 因 此最 小流 量阀 没 有开 。在 今后 的 工作 中 一定 要 加强 室 内外 的 联系 ,并 且要 准 确的 表 达意 思。十八、某石化公司渣油加氢装置高压氢气泄漏十八、某石化公司渣油加氢装置高压氢气泄漏事故经过事
220、故经过: 装置 进行 80kg 气 密时 ,循 环机 参 考气 差 压引 出 线与 仪 表箱 连 接法 兰 突然 呲开 ,80kg 氢 气喷 出 。事故处理:事故处理:关 闭差 压 引出 线 手伐 , 将漏 点 与系 统 隔离 , 联系 仪 表处 理 。事故分析:事故分析:停 工时 工 艺条 件 的变 化 ;垫 片 老化 引 起其 应 力变 化 等原 因 造成 此 次事 故 。事故教训:事故教训:加强 高压 部 位的 检 查维 护 ,要 杜 绝有 死 点存 在 。十九、某石化公司渣油加氢装置循环机联锁停机十九、某石化公司渣油加氢装置循环机联锁停机事故经过:事故经过:循环 机提 速 过程 中 ,联 锁 停机 。事故分析:事故分析:提速 过快 , 过量 冷 凝水 导 致复 水 器液 位 升高 , 达到 联 锁值 停 机。 备 用泵 未能 联锁 自 启也 是 导致 事 故发 生 的原 因 。119事故处理:事故处理:反应 岗位 按 方案 处 理事 故 ,联 锁 消除 后 开机 , 系统 逐 渐恢 复 。事故教训事故教训: 操作 要循 序 渐进 ,不 能急 功 近利 ;联 锁保 护 要投 用
221、正常 ,并 定期 检 查投 用情 况。二十、二十、 某石化公司渣油加氢装置循环机封油高位油罐沉筒坏造成装置停工某石化公司渣油加氢装置循环机封油高位油罐沉筒坏造成装置停工事故经过:事故经过:开工 以来 , 多次 发 生封 油 跑损 事 故, 每 一次 都 较为 危 险, 且 基本 都 是高 位油 罐液 位 下降 , 岗位 增 加上 油 量, 内 回油 增 大, 导 致脱 气 槽跑 油 。事故处理:事故处理:封油 跑损 的 情况 没 有缓 和 ,且 有 越来 越 频繁 的 趋势 , 怀疑 是 高位 油 罐液 控阀 有 问 题, 装 置 准 备 停 机 处理 。 反 应 降 温 降量 降 压 , 停 机。 仪 表 处理 高 位 油 罐 液控 阀 ,发 现液 控 阀没 有 问题 ,进 一步 检 查,确 认是 高 位油 罐 沉筒 液 位测 量 仪的 问 题,仪 表处 理 。处 理 完毕 后 ,系 统 升压 提 量升 温 ,恢 复 正常 。 正常 后 ,未 再 发生 此 类问题 。二十一、某石化公司加氢裂化装置二十一、某石化公司加氢裂化装置 P-402BP-402B 停泵导致进料中断事故停泵导致进
222、料中断事故2003 年 7 月 23 日 2 : 09 加 氢 裂 化 装 置 高 压 进 料 泵 P-402B推 力 轴 瓦 温 度TI-47111B 突 然 由 40 升 高 到 99 , 导 致 P-402B 联 锁 停 泵, 造 成 加 氢 裂 化 进料 中断 , 2: 17 开 备用 泵 P-402A , 恢复 进 料。从 FSC 记 录情 况 看 ,导 致 P-402B 停 泵主 要 原因 是 TI-47111B 假 指示 导 致。当 时P-402B 停 泵后 ,联 系仪 表 、信 息所 查 原因 ,没 有确 定 如何 造 成 TI-47111B 假 指示 的原 因, 怀 疑为 接 线松 动 所致 。7 月 23 日 9;50P-402A 换 至 P-402B 运 转, 截 止 7 月 23 日 16:00 运 转正 常,说 明 P-402B 停 泵主 要 原因 是 TI-47111B 假 指示 导 致。当 时 由 于加 氢 裂 化 装 置 已 经运 转 2 年 半 , 许多 重 要 仪 表 接 线 可能 松 动 , 影 响 装置 正常 运 转, 为 避免 发 生类 似 事
223、故 , 车间 打 报告 到 厂机 动 处, 联 系仪 表 、信 息 所对所 有重 要 仪表 的 接线 进 行紧 固 。二十二、某石化公司加氢裂化装置二十二、某石化公司加氢裂化装置 P-402/BP-402/B 停泵导致进料中断事故停泵导致进料中断事故2004 年 3 月 15 日 9: 00 连 续 重整 车 间 加 氢裂 化 装 置 进料 泵 P-402B 因 前 密封 泄漏 ,切 换 至 P-402A 运 行。9: 11 操 作 室 FSC 系 统 显 示 P-402A 有 停 泵 联 锁 信 号 (HO-4301 )输 出 , P-402A 自停 。 经 室内 外 操 作 人 员 检 查确 认 P-402A 具 备 启 动条 件 后 , 9: 17 再 次 启 动 P-402A正 常。 加 氢裂 化 装置 因 此中 断 进料 8 分 钟, 经 岗位 人 员及 时 、迅 速 调整 , 于两 小 时120后 加氢 裂 化反 应 系统 趋 于正 常 ;产 品 经改 短 循环 后 ,分 馏 系统 也 在较 短 时间 内 恢复正 常。事 后 经 检 查 发 现 , P-402A 停 泵 原
224、 因 为 : 9:11:25.440 秒 副 推 力 瓦 温 度 TT-4704温 度 假 指 示 导 致 P-402A 联 锁 自 停 。 但 是 TT-4704 温 度 高 报 警 信 号 于 0.24 秒 后 9:11: 25.680 恢 复正 常 。 由于 联 锁 高报 警 信 号维 持 时间 太 短 , DCS 以 及 FSC 系 统均 未采 集到 具 体的 报 警数 值 。该 原 因已 向 仪表 及 信息 所 反映 。二十三、某石化公司加氢裂化装置二十三、某石化公司加氢裂化装置 K-402K-402 停机事故停机事故事故经过:事故经过:2004 年 7 月 20 日 8: 41(DCS 时 间 ,以 下 同 ) , K-402 因 汽 轮机 轴 承 温 度TI46385 假 指示 (瞬 间由 正 常的 68 突 升至 197 )而 联锁 停 机。停 机后 KV-1 室 内指 示动 作, 但 系统 压 力没 有 下降 ,现 场确 认 KV-1 没 有打 开 。F-401 熄 火,操 作员 马上 到现 场 关 D-920 出 口到 F-401 瓦 斯阀 门 。由 于 KV-1
225、没 有打 开,HV-4101 下 游阀 现场 关闭 ,8:49 现 场打 开 HV-4101 下 游阀 后 ,反 应 开始 泄 压。由 于 反 应 泄 压 时 间 晚 , 导 致 开 始 泄 压 时 R-402 的 三 、 四 床 出 口 温 度 上 涨 到 397。 在泄 压 过程 中 ,由 于 温度 向 R-402 四 床出 口 带, 导 致四 床 出口 温 度升 高 ,关 其他 6 路 冷 氢 ,开 TV-4110 , 将 K-401 全 部 新 氢进 R-402 四 床 入 口, 但 由 于 反 应 压 力降 低 ,泄 压 速 度 慢, 推 动 力 小, 虽 然 四 床入 口 温 度 降低 , 但 出 口温 度 升 高 。 9: 22系 统压 力 降低 到 3.5 MPa 时 ,R-402 四 床入 口 温度 350 , 出口 达 到 430 。 现场 开大 HV-4101 下 游阀 ,加 快泄 压 速度 ,出 口温 度 降低 。9:26 反 应压 力 降低 到 2.9 MPa,R-402 四 床出 口 温度 降 低到 360。 停止 泄 压, 系 统升 压 ,等 待 K-40
226、2 恢 复。由 于 K-402 电 液 转换 器 卡, 停 机 后无 法 马 上开 机 , 10: 20 更 换 新电 液 转换 器 ,做 静态 试 验, 11: 08 开 机正 常 。11: 24 系 统 压 力 升 高 到 7.55 MPa, 由 于 R-402 的 3、 4 床 出 口 温 度 降 低 到 360 。K-402 开 机 后, 由 于 需 要暖 机 , 转 速没 有 很 快 提起 来 , 同 时防 喘 振 阀 全开 , 冷氢 量提 不 起来 。 导 致 R-40 2 的 3、 4 床 出口 温 度上 升 。 11: 46 系 统压 力 升高 到 8.16 MPa,R-402 的 3、4 床 出口 温 度达 到 435 ,打 开 HV-4101 系 统泄 压 ,12:02 系 统压 力 泄压 到 5.16 MPa,R-402 的 3、 4 床 出口 温 度得 到 控制 。K-402 转 速提 高 到正 常 ,系 统开 始恢 复 。系 统在 降 低压 力 到 4.0 MPa 后 ,由 于 背压 低 ,C-401 的 DEA 量 达到 197t/hr ,全开 LIC-41
227、12/AB 的 双阀 , 液面 无 法控 制 ,停 P-403 。 P-404 由 于背 压 低, 注 水量 大,121泵 振动 大 ,停 P-404 。 系统 压 力恢 复 后, 开 P-403 、404。本 次停 K-402 , 在泄 压 过程 、 K-402 开 机恢 复 中, D-410 液 位两 次 升高 。事故教训:事故教训:1、本 次 K-402 停 机 ,R-402 的 3、4 床 出口 温 度两 次 升高 ,一 方面 是 由于 没 有及时 泄 压 (主 要 原 因 KV-1 没 有 打 开, HV-4101 现 场 关 着阀 , 打 开 需 要 时 间 ) , 另 一 方面 则是 在 恢复 过 程中 , 系统 压 力恢 复 太快 。2、本 次停 K-402 ,在 泄压 过 程、K-402 开 机恢 复 中,D-410 液 位两 次 升高 。以 后在 K-402 开 机过 程 中 ,加 强 对 D-410 排 凝, 同 时 在开 机 过 程中 , 为 防止 D-410 液 位升 高, 可 将 C-401 副 线开 大 ,K-402 正 常后 , 关回 原 位。防范措施防
228、范措施:本次 K-402 停 机,KV-1 没 有打 开 ,主 要原 因 仪表 风 堵。需 要在 以 后将 KV-1联 锁调 试 作为 正 常定 期 工作 , 每月 调 试 1 次 ,防 止 类似 情 况发 生 。二十四、某石化公司加氢裂化装置二十四、某石化公司加氢裂化装置 E403E403 管束发生泄漏事故管束发生泄漏事故2004 年 9 月 8 日 ,加 氢裂 化 装置 检 修完 毕,开 工气 密 过程 中 发现 E403 的 管束 因腐 蚀而 出 现泄 漏 ,由 于没 有 配件 ,无 法更 换 管束 ,遂 堵管 24 根(共 1268 根) ,装 置继 续开 工 。在 今后 的 生产 操 作当 中 ,及 时 发现 泄 漏并 正 确处 理 是保 证 加氢 裂 化装 置 安全 生产 的关 键 。 为保 证 E403 的 安全 运 行 ,及 时 监 控泄 漏 情 况, 在 E403 的 蒸汽 出 口 分水罐 D913 顶 部增 加 了一 台 采样 器 ,定 期 采样 ; 在采 样 器上 方 加设 了 一台 氢 气报 警 仪,并 将氢 气 报警 仪 的报 警 信号 引 至 DCS 界 面
229、上 的 E403 处 ,便 于 操作 人 员及 时 监控 。 为安 全起 见 ,现 场将 E403 汽 包安 全 阀放 空 管线 加 高至 A401 上 方。在 正常 生 产过 程 中,要 求操 作 人员 重 点关 注 系统 压 力 、氢 气耗 量 以及 PV4105 控 制阀 开 度的 变 化 。一 旦发现 泄漏 , 必须 及 时汇 报 车间 ; 情况 严 重时 班 长应 该 当机 立 断, 组 织加 氢 裂化 装 置紧急 停工 。二十五、某石化公司加氢裂化装置二十五、某石化公司加氢裂化装置 P801P801 密封泄漏着火事故密封泄漏着火事故事故经过:事故经过:11 月 10 日 凌晨 2: 40, 加氢 裂 化 操作 员 发 现 P-801C 突 然起 火 , 且火 势 比较 大, 无 法判 断 是什 么 部位 故 障, 大 家立 即 利用 手 提灭 火 器进 行 扑救 , 但火 势 仍旧不 减 。由 于火 苗 将梯 子 通道 封 死,无 法将 泵 切除 ,为 避免 火 情引 起 二次 事 故 ,将 PSA系 统 由室 内 手 动 停车 , PSA 入 口 氢气 手 动 泄 放至
230、火 炬 , 因着 火 具 体 情况 不 明 , 火势仍 大 , PSA 付 线 暂时 未 开 。 裂化 反 应 暂 由制 氢 氢 气 维持 , 系 统 降温 降 量 , 因氢 气 排122放 火炬 , 重整 适 当降 温 降量 。P-801C 处 火势 得 不到 控 制, 现 场火 苗 有三 米 多高 ,并在 风的 作 用下 四 处乱 窜 ,岗 位 人员 拨 打 119 报 警, 因 该处 偏 北有 仪 表信 号 线经 过 ,为 避免 烧 坏信 号 线引 起 大面 积 停工 , 大家 利 用蒸 汽 、小 推 车轮 番 扑救 , 在扑 救 过程中 PSA 处 照明 突 然中 断 ,怀 疑 是火 烧 所致 , 五分 钟 后, 消 防队 赶 到, 火 势得 到 了控制。大 火扑 灭 后,发 现是 P-801C 后 轴承 密 封处 起 火 ,给 上临 时 蒸汽 掩 护以 防 氢气 闪爆 。设 备 人员 在 平台 温 度稍 微 下降 后 将其 切 除。 因 照明 系 统烧 坏 ,为 避 免仪 表 信号线 烧坏 引 起某 些 阀门 开 关状 态 异常 , 岗位 人 员到 现 场确 认 后将 PSA
231、 付 线打 开 ,此 时裂 化 反 应进 料 已 经 降 到 了 120t/h , CAT: 345 , 压 力 10MPa ( 原 来 为 155t/h , 380 , 15.5MPa ) , k-401 停 一 台 。 重 整 进 料 50t/h , 温 度 490 ( 原 来 为 65t/h , 505 ) 。 将 氢气 放 火 炬 关闭 , 两 套 装置 开 始 逐 步恢 复 。 PSA 系 统 PV-801 故 障 ,仪 表 排除 后 重 新开 起 。 重 整 PV-2085 故 障 , 仪表 排 除 后 投 用 。 PSA 系 统 故 障后 重 整 还 原 氢引 进二 制 氢氢 气 ,正 常 后重 新 引 PSA 氢 气。经验教训经验教训:本次 发现 事 故与 处 理过 程 中 ,发 现比 较 及时 ,处 理过 程 也比 较 果断 、正 确,但 也有 部 分不 足 之处 , 主要 表 现在 以 下方 面 :( 1) 发 现着 火 后, 及 时汇 报 ,以 保 证班 长 能根 据 实际 情 况及 时 安排 处 理问 题 。( 2) 利 用 现场 的 消 防 设施 积 极 控
232、制现 场 火 势 不扩 大 , 并 立即 报 火 警 ,此 程 序 非常 正确 , 也有 利 于尽 快 将火 扑 灭。( 3) 由 于火 势 较大 , P-801C 无 法切 除 ,室 内 将 PSA 手 动停 车 ,以 切 断着 火 物质的 来源 , 以便 控 制火 势 ,防 止 火势 扩 大, 造 成设 备 烧坏 和 氢气 大 量泄 漏 爆炸 , 并可避 免为 控 制火 势 人员 强 制切 除 P-801C 而 造成 人 员伤 亡 的事 故 。( 4) 主 操人 员 坚守 岗 位, 以 保证 正 常的 操 作, 此 安排 非 常正 确 。( 5) 为 保 证还 原 氢 纯 度, 及 时 将 还原 氢 改 为 制氢 氢 气 , 重整 操 作 员 处理 的 非 常正 确。( 6) 由 于 重整 氢 和 乙 烯裂 解 氢 纯 度较 高 , 可 满足 裂 化 用 氢需 要 , 且 氢气 中 不 含一 氧化 碳 、二 氧 化碳 , 不会 发 生甲 烷 化反 应 而造 成 裂化 反 应起 飞 温的 现 象, 在 灭火的 过程 中 应尽 快 将氢 气 改走 PSA 副 线, 以 保证 氢 气管
233、网 不发 生 较大 波 动。 而 本班 在处 理事 故 过程 中 ,由 于 火势 较 大, 未 及时 将 氢气 改 走 PSA 副 线, 致 使裂 化 装置 和 重整 装置 大 幅度 降 量, 使 事态 扩 大化 。由 于 前 段 时间 出 现 过 PSA 故 障 而 没 有及 时 改 走 PSA 副 线 , 造 成氢 气 管 网 大 幅 度123波 动 ,此 次 又 由 于 P801 着 火 再次 造 成 氢 气管 网 出 现 大幅 度 波 动 ,说 明 班 组 人员 对PSA 副 线的 作 用认 识 还不 是 非常 清 楚 , 因 此要 求 班组 人 员在 PSA 出 现问 题 需进 行 PSA停 车时 , 要及 时 将氢 气 改走 PSA 副 线, 以 保证 氢 气管 网 的稳 定 ,同 时 要及 时 将重 整还 原氢 改 为制 氢 氢气 , 以保 证 重整 再 生的 正 常操 作 。二十五、某石化加氢裂化装置二十五、某石化加氢裂化装置七次七次 CT101CT101 结盐,停工处理结盐,停工处理事故经过:事故经过:CT101 ( 循环 氢 压缩 机 蒸汽 透 平) 结 盐是 加
234、氢裂 化 装置 这 时期 生 产的 主 要矛 盾 之一 。出 现 CT101 结 盐现 象 时,CT101 一 级叶 轮 出口 压 力逐 渐 升高 ,最 高时 达 2.0MPa,超 设计 压 力 1.94MPa , 此时 一 般采 取 停装 置 进料 进 行低 速 洗盐 处 理。原因分析:原因分析:在整 个生 产 过程 中 ,蒸 汽 质量 含 钠量 ( mg/kg ) 均高 于 国家 规 定的 中 压蒸 汽 含钠量 20mg/kg 的 指标 ,装 置自 产 中压 蒸 汽含 钠 量最 高 时达 870mg/kg 。这 样高 含 钠的 中压 蒸 汽 必然 对 CT101 的 运 行 带来 影 响 。 1983 年 1 月 14 日 , 因 CT101 入 口 蒸 汽过 滤网 结 盐 ,循 环 氢 压 缩 机 的 转速 从 9000rpm 急 速 下 降至 4100rpm 。 经 分 析, 影 响 中 压蒸 汽含 钠 超标 并 不是 因 无盐 水 质量 引 起的 , 也可 排 除系 统 中压 蒸 汽的 影 响, 而 且结垢 物均 为 钠盐 , 初步 认 为可 能 是由 浓 缩的 锅 炉水 引
235、 起的 。改进措施:改进措施:自 产中 压 蒸汽 含 钠量 超 标的 情 况一 直 延续 至 1988 年 10 月 30 日 后,在 此期 间 陆续 采取 的 一 些措 施 。 一是 Na3PO4 注 入点 从 原 来位 置 后 移, 减 少 Na3PO4 进 入降 温 水中 ,并 调整 了 该药 液 的浓 度 ;二 是取 消 了注 入 NaOH ;三 是在 锅 炉入 口 处烟 道 加砌 一道 火墙 , 改善 热 能分 配 ;四 是 增加 饱 和蒸 汽 和加 强 过热 蒸 气质 量 分析 。 上述 措 施陆续 实施 后 ,装 置 自产 中 压蒸 汽 质量 得 到保 证 ,以 后 不再 出 现 CT101 结 盐现 象 。二十六、某石化加氢裂化装置二十六、某石化加氢裂化装置 E105E105 换热器管程堵塞,停工处理。换热器管程堵塞,停工处理。事故经过:事故经过:加 氢裂 化 装置 从 1982 年 11 月 15 日 投料 试 车 至 198 3 年 10 月 2 日 运转 近 一年 时间 ,由 于原 料 中( VGO)的 氯离 子 含量 超 标( 设 计氯 离 子 2ppm),从
236、1983 年 9 月 起,E105 管 程 铵盐 沉 积 结 垢的 问 题 就 日益 明 显 、 。 由 于铵 盐 的 沉 积, 造 成 了 反应 系 统 的压 力降 上 升 ,到 1983 年 9 月 21 日,循 环氢 压 缩机 的 进出 口 压力 降 超过 2.3Mpa 设 计值 ;同 时 ,由 于 铵盐 沉 积, 造 成 E105A/B 换 热效 率 迅速 下 降, 脱 丁烷 塔 进料 预 热温124度 从 162170 下 降至 152 ,最 低时 降 至 142 。 针 对 E105A/B 出 现铵 盐 沉积 现 象后 ,1983 年 9 月 3 日 ,美 方专 家 提出 降 低 E105A/B 管 程温 度 的方 法 ,即 加大 注 水量,减 少水 的 汽化 , 但因 当 时另 一 台注 水 泵不 能 备用 而 无法 实 施; 至 1983 年 9 月 19 日才 开起 另 一台 注 水泵 , 两台 泵 联合 注 水, 但 此时 已 错过 处 理的 有 利时 机 ,加 大 注水没 有起 到 效果 ;至 1983 年 9 月 26 日 ,美 方专 家 又提 出 提高 E10
237、5AB 管 程温 度 ,即 将注 水 点后 移至 高压 空 冷器 之 前, 目 的是 热 分解 铵 盐, 亦 未能 实 现目 的 。至 9 月 30 日, 中 、日 、美 三方 商 定 ,换 热器 E105AB 恢 复低 温 注水 , 1983 年 10月 2 日 加氢 裂 化装 置 停下 处 理 E105AB 铵 盐沉 积 问题 。1983 年 10 月 2 日 加氢 裂 化装置 停工 ,3 日 至 5 日 进行 水 洗 E105AB 后 发现 系 统压 降 仍然 很 大 ,经 中、日 双方 协 定,于 9 日 至 17 日 处理 换 热器 结 垢。处 理过 程 中发 现 ,每 台换 热 器有 617 根 管子 ,其中A 台 有 272 根 不通 ,B 台 有 315 根 不通 ,同 时 ,还 对换 热 器分 程 箱和 管 子内 结 垢物 进行 了采 样 分析 , 灼烧 试 验后 的 残存 物 主要 是 含铁 硫 化物 。事故原因:事故原因:加氢 裂化 装 置原 料 一部 分 是由 当 时的 一 蒸馏 装 置提 供 的,一 蒸馏 装 置生 产 的 VGO含 氯离 子 高达 35ppm
238、,超 过设 计 值 2ppm 是 造成 E105AB 管 程结 垢 的主 要 原因 ; 另 一方 面, 发 现出 现 铵盐 沉 积后 处 理措 施 不得 力 ,没 有 抓住 最 佳时 机 。改进措施:改进措施:加 氢 裂 化原 料 油 各 项 质 量 指标 必 须 得 到 严 格控 制 , 特 别 是 关 系装 置 安 全 生 产 和长 周期 生 产的 指 标更 是 应这 样 。发 生 铵盐 沉 积, 不 仅影 响 装置 生 产, 而 且还 可 能出现 垢下 腐 蚀现 象 ,引 起更 为 严重 后 果。治 理原 料 问题 应 从上 游 装置 的 生产 操 作抓 起,只 有上 游 装置 生 产搞 好 了加 氢 裂化 装 置的 原 料才 会 有保 证 。二十七二十七、某石化加氢裂化装置某石化加氢裂化装置脱乙烷塔顶冷却器脱乙烷塔顶冷却器(E111)(E111)出口至塔顶回流罐入口间管线因腐蚀两次穿出口至塔顶回流罐入口间管线因腐蚀两次穿孔孔事故经过:事故经过:1986 年 6 月 13 日 加氢 裂 化装 置 正常 生 产过 程 中发 现 该处 管 线突 然 穿孔 ,后 经检查 在弯 头 内侧
239、 一 垂直 管 线部 位 有两 处 手掌 面 积大 小 的地 方 被严 重 腐蚀 , 而其 中 一处穿 孔。 1987 年 4 月 19 日 又在 同 一处 发 生穿 孔 现象 。原因分析:原因分析:125脱 乙 烷 塔是 全 回 流 操 作 , 该塔 顶 组 分 中 含 较多 的 硫 化 氢 组 分 及微 量 水 , 形 成 了湿 硫化 氢 环境 , 一般 认 为腐 蚀 发生 原 因是 湿 硫化 氢 腐蚀 引 起的 。处理措施:处理措施:1986 年 6 月 13 日 管线 穿 孔发 生 后,加 氢裂 化 装置 作 紧急 停 工,将 腐蚀 部 位前 后三 个 弯 头 和 0.8m 长 的 管 线 更 换 为 同 材 质 同 规 格 的 管 子 ( 原 材 质 为 STPG38 ) 。 1987年 4 月 19 日 腐蚀 穿 孔发 生 后 ,将 该段 管 线全 部 更换 为 1Cr18Ni9Ti 不 锈钢 。1993 年6 月 装置 大 修时 又 将该 管 线更 换 为 18-8 钢 。二十八、某石化加氢裂化装置二十八、某石化加氢裂化装置 19861986 年分馏满塔事故年分馏满塔事故
240、事故经过:事故经过:1986 年 10 月 6 日 加氢 裂 化装 置 停外 排 未转 化 油 ,罐 区则 将 未转 化 油进 罐 阀门 关闭 。 10 月 7 日 零点 班 接班 后 发现 未 转化 油 罐液 位 不断 上 升, 则 开大 未 转化 油 外排 量,但 未与 罐 区联 系 是否 后 路畅 通 ,操 作人 员 也未 去 现场 检 查 。至 7 日 2:00 未 转化 油 罐液 面满 , 造成 该 罐安 全 阀起 跳 ,引 起 减压 分 馏塔 液 位满 , 蜡油 从 减压 系 统水 封 罐大气 腿溢 出 ,蜡 油 飞溅 至 减压 塔 塔底 泵 并起 火 同时 , 由于 调 节不 及 时, 第 一分 馏 塔也相 继满 塔 ,轻 石脑 油 、重 石脑 油 及航 煤 侧线 均 串入 蜡 油 。3:10 经 生产 调 度查 明 未转化 油罐 进 罐阀 门 未开 ,未 转化 油 后路 畅 通之 后,操 作人 员 又因 急 于降 低 分馏 塔 液面,造 成未 转 化油 空 冷器 部 分管 子 弯曲 , 胀口 漏 油。原因分析:原因分析:造 成 分 馏满 塔 事 故 的 根 本 原因 是
241、 班 与 班 之 间交 接 不 清 , 当 班 操作 人 员 发 现 未 转化 油罐 液 面不 断 上升 时 缺乏 责 任心 , 既没 去 现场 检 查, 也 未与 生 产调 度 联系 , 却作出 错误 判 断, 认 为是 反 应深 度 低引 起 的, 延 误了 时 机。 当 查明 是 未转 油 线后 路 不通时 ,却 又 因调 节 不当 引 起空 冷 器泄 漏 的连 带 事故 。事故教训:事故教训:由 于 联 系不 好 造 成 油 品 后 路不 通 现 象 是 常 有的 , 加 强 联 系 往 往可 以 避 免 许 多 事故 ,当 装 置出 现 异常 情 况时 , 操作 人 员首 先 要能 正 确判 断 ,去 现 场检 查 核实 也 非常必 要, 如 果能 做 到这 点 ,装 置 安全 生 产就 有 保障 。二十九、某石化加氢裂化装置二十九、某石化加氢裂化装置 19871987 年循环氢加热炉炉管结焦年循环氢加热炉炉管结焦事故经过:事故经过:1987 年 处理 蒸 汽中 断 时启 动 7abr/min 泄 压,11 月 5 日 0:00 时 开循 环 氢压 缩126机 (C101 )
242、 , F101 点 火, 反 应 开始 升 温 升压 , 此 时 F101 炉 管壁 温 约 260 , 而循 环氢 压缩 机 (C101 ) 因封 油 液面 建 立不 正 常, 于 是 1:00 时 循环 氢 压缩 机 ( C101) 转速 才提 到 处 8000rPm 。F101 增 点火 嘴 以后 , 发现 F101 第 二路 炉 管壁 温 度上 升 很快,2: 00 时 该炉 管 壁 温两 侧 温 度分 别 为 TI-108 为 556.6 , TI-109 为 565.7 , 比其余 三 路管 壁 温 度 高出 200 , 联 系仪 表 工 校 正热 电 偶 。 经分 析 认 为 ,氢 气 加 热 炉结焦 可能 性 不 大, 因 此 。F101 继 续升 温 , 到 4: 00 时 TI-108 为 597 .8 , TI-109 为570.3 , F101 炉 停止 升 温。 时 后检 查 发现 循 环氢 加 热炉 第 二路 炉 管结 焦 。原因分析:原因分析:紧 急 泄 压后 容 易 发 生 炉 管 进油 , 一 定 要 引 起高 度 重 视 ; 循 环 氢压 缩 机 (
243、 C101 )启 动后 , 循环 氢 压缩 机 ( C101) 转速 未 有正 常 时不 能 急于 点 主火 嘴 ;由 于 反应 系 统压 力低 , 气体 循 环量 小 ,不 能 将油 带 出炉 管 ,在 干 烧情 情 况下 造 成炉 结 焦。事故教训事故教训当装 置发 生 事故 紧 急停 工 后,在 重新 开 工时 ,循 环氢 压 缩机( C101)启 动正 常 后,以 最大 循 环赶 油,并 检查 确 认各 分 支炉 管 壁温 度 是否 相 近,待 各分 支 、温 度相 近 后,加 热开 始 点火 升 温。当 仪表 指 示异 常,单 向阀 中 出现 介 质倒 流 等现 象 时应 引 起重 视,认 真检 查 找原 因 。三十、某石化加氢裂化装置三十、某石化加氢裂化装置发现发现 E102E102、E104E104 内漏。内漏。事故经过:事故经过:在 此之 前, 装 置于 1988 年 11 月 17 日 停工 对 CT10 1 进 行低 速 洗盐 , 并 于 8 日 8:55装 置进 料 生产 ,至 12 日 装置 处 理量 提 到 100t/h 生 产。19 日 因仪 表 电故 障
244、,循 环氢压 缩机 自 停, 7bar/Min 和 21bar/Min 放 空系 统 启动 , 由 于进 行 紧急 放 空, C101、 E102、E104 和 E105 换 热器 均 有不 同 程度 的 损坏 , 进行 了 处理 , 并于 24 日 恢复 生 产。原因分析:原因分析:当 时 怀 疑 是 E102 、 E104 (VGO 与 反 应 生 成物 换 热 器 ) 内 漏的 原 因 有 二 , 一 是恢复 生产 后 脱丁 烷 塔顶 温 高, 且 非常 波 动。 此 种现 象 一般 来 说是 分 馏进 料 带水 影 响,而 当时 处 理的 正 是装 置 设计 原 料, 由 于泄 漏 影响 了 高压 分 离器 内 的油 水 分离 效 果;二 是分 析 了循 环 油的 碱 性氮 ,结 果高 达 30mg/kg. 结 合上 述 现象 和 所作 分 析,证 实了E102、 E104 出 现了 内 漏。事故教训:事故教训:127在 此 之 前, 加 氢 裂 化 装 置 的仪 表 供 电 问 题 曾迫 使 加 氢 裂 化 装 置多 次 紧 急 停 汽 ,每 次故 障 7bar/Min 紧
245、急泄 压 都启 动 ,频 繁的 紧 急放 空 操作 ,必 然对 加 氢装 置 的高 压设 备造 成 不良 影 响, 特 别是 依 差压 设 计的 高 压换 热 器更 是 容易 引 起泄 漏 ,或 者 引起高 压法 兰 撕裂 , 所以 确 保仪 供 电系 统 工作 可 靠是 保 证装 置 安全 生 产的 关 键。三十一、某石化加氢裂化装置三十一、某石化加氢裂化装置 19891989 年循环油流量孔板泄漏年循环油流量孔板泄漏事故经过:事故经过:1989 年 6 月 29 日 ,加 氢 裂化 装 置处 理 脱丁 烷 塔塔 顶 冷却 器 管束 内 漏临 时 停工,16:00 开 始装 置 降温 降 量, 18:45 停 下循 环 油泵 , 17:20 用 冲洗 氢 吹扫 循 环油 线 ,此时 循环 油 流量 孔 板发 生 了泄 漏 ,响 声 使得 法 兰附 近 20 米 范围 无 法听 清 对方 讲 话。 立即 启动 了 21 巴 /分 放空 , 当 反应 压 力 降至 11.0MPa 时 ,现 场 关 闭冲 洗 氢 手阀 , 事 故消 除。原因分析:原因分析:这 是 一 起恶 性 未 遂 事
246、 故 。 引起 循 环 油 流 量 孔板 泄 漏 的 直 接 原 因是 操 作 人 员 缺 乏必 要的 操 作经 验 ,用 冷 的冲 洗 氢吹 扫 循环 油 管线 时 ,由 于 循环 油 管线 温 度高 , 冷冲洗 氢进 入 后, 循 环油 管 线温 度 急剧 下 降, 造 成了 孔 板法 兰 拉裂 发 生泄 漏 。事故教训:事故教训:1. 当 需用 冲 洗氢 冲 洗循 环 油管 线 时 ,必 须把 握 好时 机, 待 管线 温 度较 低 时才 允许 用冲 洗 氢吹 扫 循环 油 管线 。2. 加 氢裂 化 装置 在 事故 处 理过 程 中使 用 急冷 氢 被认 为 是一 种 有效 手 段 ,但 操作过 程中 要 防止 调 节幅 度 过大 , 避免 出 现类 似 前述 事 故。三十二、三十二、某石化公司某石化公司反应器反应器 R102BR102B 后部催化剂床层温度超温达后部催化剂床层温度超温达 860860。事故经过:事故经过:1991 年 7 月 3 日 20:50 发 现 C101 调 速 杆 弹 簧 固 定 螺丝 有 一 条 被 振 断 , 装 置 于21:00 开 始 停 工
247、, 7 月 9 日 9:10 恢 复 进 VGO, 至 7 月 15 日 装 置 处理 提 高 到 100 吨 /时 。 7 月 16 日 6:50 在 没 有 任 何 预 兆 情 况下 , 循 环 氢 压 缩 机 ( C101 ) 突 然 停 运 , 7巴 /分 无 自 启 动 放 空 ( C101 停 运 后 , 7 巴 /分 紧 急 泄 压 系 统 应自 启 动 ) , 后 手 动 按 7巴 /分 放空 按 钮仍 无 动作 ,后 又把 高 分压 控 改为 流 量控 (通 过阀 FICV-116 ) ,开 大该阀 放 空 。 7:00 启 运 C101 , 转 速 提 至 3000rpm 后 无 法 向 上 升 速 , 当 班 交 班 时 R102B最 高温 度 上 升至 428 ,压 力为 9.0MPa 。 7:30 启 动新 氢 压 缩机 C102A 。 由于 在 C101128低 速 运行 , 而 催 化剂 床 层 温 度又 较 高 的 情况 下 向 系 统补 充 新 氢 , R102B 床 层 最高 温度 点急 速 上升 , 很快 达 490 , 当最 高 点温 度 达 4
248、99 时 再次 试 图启 动 7 巴/分 放空系 统未 成 功,决 定启 动 21 巴/分。9:15 反 应系 统 充入 高 压氮 气 ,然 而充 氮 后温 度 上升 加快 , 并在 充 氮过 程 中重 新 启动 了 C101 , 9:50 C101 转 速提 升 至 8000rpm, 在 整个处 理过 程 中 ,R102B 床 层温 度 交 替上 升 , 最高 温 度 达 860 .处 理过 程 中 R102B 最 高点 温度 迁 移曲 线 如下 图事故教训:事故教训:循 环 氢 压缩 机 是 加 氢 裂 化 装置 最 重 要 的 设 备之 一 , 为 了 保 证 在循 环 氢 压 缩 机 事故 停 运 时 装 置 的 安全 生 产 , 一 般 设 有 两 套 紧 急 泄 压 系统 , 分 别 是 7 巴 /分 和 21 巴 /分 两种 ,上 述降 压 系统 的 启动 都 有相 关 规定 。此 次 C101 停 运后 ,当 时装 置 处于 满 负荷 生产 ,新 换了 国 产 3824 催 化剂 ,1990 年 2 月 20 日 正式 投 入生 产 运行 ,催 化剂 活性 仍还 相 当
249、 高, R102B 最 高点 温 度 为 395 ,在 C101 停 运后 7 巴 /分 降压 系 统 没有 自启 动, 同 时也 无 法手 动 启动 的 情况 下 ,操 作 指挥 人 员没 能 当机 立 断启 动 21 巴 /分 放空,错 过了 处 理事 故 的有 利 时机 ;在 C101 转 速无 法 提升 至 8000rpm ,反 应器 内 空速很 低的 情 况下 , 盲目 进 新氢 , 试图 恢 复生 产 ,造 成 温度 急 速上 升 ,在 最 高点 温 度接近 500 的 情 况下 才 启 动 了 21 巴 /分 放 空, 此 时 已 经无 法 通 过 泄压 终 止 催 化剂 床 层温 度上 升 。泄 压 后又 试 图引 入 高压 氮 气降 温 ,结 果 又因 高 压氮 气 纯度 不 够加 急 了温度 急升 , 是造 成 催化 剂 床层 温 度达 860 的 又一 错 误步 骤 。三十三、三十三、某石化公司某石化公司高分安全阀起跳,火炬管线断裂着火高分安全阀起跳,火炬管线断裂着火事故经过:事故经过:由于 安全 阀 起跳 过 程中 安 全阀 O 型 密封 圈 损坏 ,未 能自
250、动 复位 ,大 量的 高 压气 体129排 入火 炬 管网 , 致使 火 炬线 受 到强 烈 冲击 , 部分 管 段发 生 前后 移 位、 左 右摆 动 及上下 振 动 ,近 200 米 管 线 从管 架 掉 落 地 面 。 26 日 6:30 发 现 在 距火 炬 头 约 100 米 处 有两 焊口 发 生断 裂 ,引 起 着火 燃 烧。原因分析:原因分析:造 成 此 次事 故 的 起 因 是 当 班操 作 人 员 工 作 责任 心 不 强 , 对 工 艺参 数 长 时 间 不 调节 ,致 使 高分 压 力超 工 艺指 标 达 1 个 多小 时 而不 觉 察, 麻 痹大 意 是造 成 事故 的 直接原 因。装 置 外 火炬 管 线 有 存 液 是 引起 火 炬 线 掉 落 着火 事 故 的 主 要 原 因。 当 高 速 气 流 在管 内流 动 时, 将 管内 存 液推 向 前方 , 在管 线 高跨 前 积聚 产 生水 击 ,致 使 管线 产 生强烈 冲击 而 甩落 断 裂。三十四、三十四、某石化公司某石化公司启动启动 7 7 巴巴/ /分放空,火炬线振落。分放空,火炬线振落。事故经过
251、:事故经过:1995 年 6 月 21 日 加 氢裂 化 装 置 处于 开 工 阶 段。 12:05 进 VGO, 准 备于 13:00 开注 水泵 向 E105 前 高压 换 热器 注 水, 岗 位外 操 人员 在 对注 水 流程 未 作详 细 检查 确 认的情 况 下, 打 开 相 关阀 门 并 通 知开 泵 。 约 在 13:15 ( 注 水泵 还 未 开 启)从 E104 来 的高 压油 气 通过 E105 注 水线 倒 串至 装 置的 临 时注 水 点处 ( 裂化 反 应器 出 口) 喷 出, 大量 油 汽 弥 漫 了 整 个高 压 换 热 器 区 , 当 班 在 未 彻 底 弄 清原 因 的 情 况 下 启 动 7 巴 /分 放空 ,致 使 加氢 裂 化装 置 火炬 线 部分 管 段从 管 架掉 落 。原因分析:原因分析:岗 位 人 员对 流 程 检 查 不 细 是造 成 此 次 事 故 的直 接 原 因 , 而 当 班在 未 查 清 事 故 原因 的情 况 下启 动 了 7 巴 /分 放空 加 剧了 事 故发 展 。当 发生 事 故时 冷 静沉 着 ,在 短时 间内 查清
252、 事 故原 因 并正 确 处理 是 对操 作 人员 的 普遍 要 求。 火 炬线 有 存液 也 是造 成 火炬线 掉落 的 原因 之 一。三十五、三十五、某石化公司加氢裂化装置某石化公司加氢裂化装置设计留下安全隐患,串压导致贫液缓冲罐罐底拉裂设计留下安全隐患,串压导致贫液缓冲罐罐底拉裂事故经过:事故经过:加 氢裂 化 装置 在 1994.101995. 2 间 进行 了 改造 , 重 新设 计 建造 了 装置 脱 硫系 统。1995 年 8 月 31 日 23:00 , 液态 烃 脱 硫塔 和 干 气脱 硫 塔 共用 的 贫液 进 料 泵( P151A )因 发生 瞬 间停 电 而停 运 ,贫 液 流量 下 降至 零 。岗 位 重新 开 启该 泵 时, 发 现泵 出 口无压 力, 立 即停 下 该泵 , 开另 一 台进 料 泵( P151C ) , 同样 是 泵出 口 无压 力 ,同 时 岗位130发 现 贫液 缓 冲 罐 液位 迅 速 上 升到 100%, 现 场 检查 发 现 该 罐出 现 振 动 ,响 声 较 大 ,因担 心是 液 态烃 脱 硫塔 和 干气 脱 硫塔 液 控线 串
253、 压, 岗 位立 即 关闭 了 两塔 液 位控 手 阀。随 后, 贫 液缓 冲 罐被 拔 起, 罐 底拉 裂 ,全 部 胺液 外 漏。原因分析原因分析: :造成 此次 事 故的 原 因是 设 计上 存 在安 全 隐患 。贫 液泵 出 口有 多 路流 程 ,设 计上 仅在 泵总 出 口处 设 有单 向 阀, 干 气脱 硫 塔贫 液 进料 线 上也 无 单向 阀 ,因 此 ,当 贫 液进料 泵停 时 ,1.2MPa 的 干气 便 从贫 液 进料 线 返串 至 贫液 缓 冲罐 , 引起 串 压撕 裂 罐底 。岗 位人 员 对流 程 不熟 悉 ,出 现 干气 串 至贫 液 缓冲 罐 时没 能 及时 作 出正 确 判断 , 延误了 事故 处 理时 机 。改进措施改进措施: :随 后 大 修中 增 加 了 干 气 脱 硫塔 贫 液 进 料 线 单向 阀 , 并 将 贫 液 泵出 处 单 向 阀 移 至合 理位 置 。三十六、三十六、某石化公司某石化公司仪表风压缩机跳停,仪表风压缩机跳停,7 7 巴巴/ /分和分和 2121 巴巴/ /分联锁启动分联锁启动事故经过:事故经过:1996 年 9 月 5
254、 日 13:20,仪 表风 压 缩机 故 障停 运 后,DCS 出 现仪 表 风压 力 低限 报警 信 号, 但 由 于 操作 人 员 未 打开 报 警 蜂 鸣器 开 关 , 操作 人 员 未 发现 ; 13:40 再 次 出仪 表风 压 力低 低 限报 警 信号 , 仍未 引 起操 作 人员 注 意, 到 13:50 由 于仪 表 风压 力 低导 致了 7.0 巴 /分 和 21 巴 /分 泄压 阀 动作 , 装置 停 止进 料 , 4 小 时后 恢 复进 料 。原因分析:原因分析:两 次压 力 低报 警 均未 引 起当 班 操作 人 员的 注 意,最 终导 致 了事 故 的发 生 。同 时,岗 位人 员 巡检 粗 心, 近 1 小 时的 停 机过 程 中岗 位 人员 毫 无觉 察 ,错 失 良机 。 另外 ,虽 然仪 表 风压 缩 机停 运 后仍 有 30 分 钟的 供 风能 力 ,但 7.0 巴 /分 和 21 巴 /分 泄压 阀的 工作 部 件有 些 是需 要 较高 压 力的 , 低于 此 值时 , 泄压 阀 就会 因 气源 压 力不 足 而自动 打开 , 这一 点 操作 人
255、员应 引 起重 视 。三十七、三十七、某石化公司某石化公司高压空冷入口注水点低点处泄漏着火高压空冷入口注水点低点处泄漏着火事故经过:事故经过:1997 年 5 月 4 日 , 加氢 裂 化装 置 反 应系 统 正 处于 开 工 气密 阶 段。 在 4 日 四 点班对 反应 系 统压 力 5.0MPa 气 密时 发 现高 压 空冷 E 组 堵头 有 漏 , 当 班将 该 组空 冷 器切 出系 统, 并 从该 组 空冷 注 水线 低 点处 泄 压交 保 运人 员 处理 , 5 日 7:30 处 理完 毕 。 5 日131白 班接 班 后, 岗 位操 作 人员 按 要求 改 通流 程 对其 再 次气 密 ,由 于 操作 人 员未 对 流程作 详尽 检 查, 即 开启 该 组空 冷 入口 阀 ,导 致 7.8MPa , 温度 140 的 氢气 流 从注 水 点低 点处 喷 出, 因 静电 引 起火 灾 ,大 火 燃烧 致 使附 近 平台 钢 板和 钢 结构 变 形, 操 作人员 被灼 伤 ,装 置 紧急 泄 压并 出 动了 多 台消 防 车。原因分析:原因分析:造成 事故 的 根本 原 因是
256、操 作人 员 在改 流 程过 程 中检 查 不细 。事故教训:事故教训:发 生 在 开工 过 程 中 因 流 程 检查 不 细 导 致 流 程改 错 , 甚 至 酿 出 事故 的 例 子 已 是 非常 多见 , 为什 么 屡次 出 现类 似 事故 ? 关键 的 还是 没 有充 分 吸取 以 前的 事 故教 训 ,思想 麻痹 , 想当 然 地做 工 是容 易 出事 故 ,而 且 往往 是 大事 故 ,教 训 不可 谓 不深 刻 。三十八、三十八、某石化公司某石化公司液化气外泄,致使操作人员硫化氢中毒液化气外泄,致使操作人员硫化氢中毒事故经过:事故经过:1997 年 9 月 12 日 17:0 5 岗 位人 员 巡回 检 查时 发 现脱 乙 烷塔 顶 回流 泵 泵体 密 封出现 泄漏 ,含 硫液 化 气外 喷 ,泄 漏泵 处 于备 用 状态 。发 现泄 漏 后 ,岗 位人 员 呼叫 约 20米 外的 同 岗位 另 一人 员 来协 同 处理 。 该 职工 跑 过来 后 憋足 一 口气 将 该泵 入 口阀 关 闭,在 关阀 过 程中 , 含硫 液 化气 越 漏越 大 ,关 闭 阀门 后 迅速
257、撤 离了 现 场, 但 一职 工 发生了 硫化 氢 中毒 , 离开 该 泵约 10 米 后昏 倒 在现 场 。原因分析:原因分析:由 于 该 泵结 构 特 殊 , 加 上 输送 介 质 易 含 酸 性水 , 经 常 造 成 该 泵体 密 封 因 腐 蚀 而泄 漏。 这 次发 生 泄漏 时 ,虽 然 憋足 一 口气 将 该泵 入 口阀 关 闭, 但 仍不 是 安全 行 为,防 硫化 氢 中毒 的 意识 还 有待 加 强。三十九、三十九、某石化公司某石化公司反应系统不锈钢法兰密封槽底开裂反应系统不锈钢法兰密封槽底开裂事故经过:事故经过:反 应系 统 临氢 部 位法 兰 均采 用 321 奥 氏体 不 锈钢 。其 中 1994 年 改造 时 E102A 壳程 出口 至 R101 入 口混 氢 前的 热 新鲜 进 料线 改用 18-8 型 不锈 钢 。 1994 年 大修 检 查时,发 现 R101、 R102A、 R102B 的 出口 弯 头后 法 兰等 8 片 不锈 钢 法兰 密 封槽 存 在裂 纹, 其中 除 E101 管 程 入 口 法 兰 因 裂 纹延 伸 至 密 封 面 而 作 更
258、 换 处 理 外 , 其余 均 打 磨 消 除 。1997 年 检查 时 没 有发 现 裂 纹。 1998 年 检修 时 , 发现 R101 出 口弯 管 后 法兰 密 封 槽底有 长达 960mm ,深 36mm 的 裂纹 ,R102A 出 口弯 管 后法 兰 有长 330mm ,深 53mm 的 裂纹,132检 查 F101 ,F102 流 控后 法 兰发 现 有两 片 法兰 有 裂纹 ,这 4 片 法兰 均 更换 。这 些裂 纹基 本上 都 处于 梯 形槽 底 内侧 。预防措施:预防措施:1、 停工 时 控制 好 降温 降 压速 度 ,建 议 进行 循 环脱 氢 工序 。2、严 格控 制 螺栓 上 紧力 ,使 用力 偶 扳手 使 上紧 力 分布 均 匀,避 免螺 栓 与法 兰 承受 过大 载 荷。3、 考虑 增 加法 兰 密封 槽 底部 转 角半 径 ,或 改 进现 有 的密 封 槽设 计 。4、 对新 定 的奥 氏 体不 锈 钢法 兰 锻件 , 要严 格 对固 溶 热处 理 的要 求四十、四十、某石化公司某石化公司 20002000 年两次年两次 7.07.0 巴巴/ /分联锁
259、动作时泄压阀未能正常打开分联锁动作时泄压阀未能正常打开事故经过:事故经过:2000 年 3 月 7 日 5:30 ,循 环氢 压 缩机 出 现润 滑 油压 力 低假 信 号,7.0 巴 /分 联锁设 备全 部 停运 ,但 由于 循 环氢 压 缩机 蒸 汽透 平 主汽 门 被卡 死 ,循 环氢 压 缩机 未 停下,同 时 7.0 巴 /分 泄压 阀 也未 能 开启 动 作。 当 班班 长 旁开 循 环氢 压 缩机 联 锁信 号 后 , 开起 高压 进 料泵 立 即恢 复 生产 , 处理 过 程中 未 造成 其 它事 故 。2000 年 4 月 4 日 19:1 5重 复发 生 前一 次 事故 ,7.0 巴/分 泄压 阀 也未 能 开启 动 作。原因分析:原因分析:2000 年 3 月 7 日 5:30 发 生的 循 环氢 压 缩机 润 滑油 压 力低 假 信号 后 经查 明 是润 滑油 压力 变 送器 气 源环 节 有问 题 ;后 一 次事 故 原因 据 查是 电 气转 换 器故 障 。当 时 对循环 氢 压 缩 机 蒸 汽 透平 主 汽 门 故 障 和 7 巴 /分 泄 压 阀 问 题
260、 未 作进 一 步 处 理 的 原 因 是 装置 计划 在 当年 6 月 份进 行 大修 , 考虑 到 离装 置 大修 时 间已 很 近。预防措施:预防措施:1、装 置 的联 锁 信 号 采集 点 建 议 采取 “三 选 二 ”的 方 式, 就 可 杜 绝由 于 假 信 号引起 的联 锁 误动 作 。2、 对装 置 的联 锁 系统 应 加强 维 护和 仪 表更 新 ,保 证 安全 运 行。3、 由于 7 巴 /分 或 21 巴 /分 泄压 阀 前后 压 差相 当 大, 启 用机 会 很少 。 因此 , 装置 检修 时 一定 要 设法 安 排检 查 维护 工 作, 保 证阀 门 装配 质 量。4、 更换 工 作更 为 可靠 的 泄压 阀 。四十一、某石化公司四十一、某石化公司 20002000 年减压分馏塔因硫化亚铁自燃而部分烧坏。年减压分馏塔因硫化亚铁自燃而部分烧坏。事故经过:事故经过:133加 氢 裂化 装 置按 计 划 于 2000 年 6 月 29 日 上 午 8:00 开 始 停工 进 行装 置 大 修。 6月 30 日 晚 8:00 分 馏系 统 全 面给 汽 吹 扫, 至
261、7 月 3 日 晚 10:00 分 馏系 统 停 止给 汽 吹扫 。 为 了有 利 于分 馏 各塔 清 扫 , 于 7 月 4 日 分别 对 脱丁 烷 塔 (T101) , 第 一分 馏 塔 ( T103)和 减 压分 馏 塔 ( T106 ) 进 行水 洗 , 14:00 停 止 水洗 。 下 午 分馏 系 统 计 划打 人 孔 , 但因 下雨 T106 人 孔于 7 月 5 日 上午 11:00 左 右才 打 开 ,当 时 考 虑到 T106 经 过水 洗 对打 开人 孔 后没 有 采取 进 一步 的 保护 措 施 。 当 日下 午 2:30 装 置人 员 上班 去 检修 现 场时发 现 T106 上 部塔 身 向 西北 方 向 倾斜 , 经 观察 是 在 T106 填 料段 下 部 变形 , 并 可观 察到 塔壁 发 红, 证 实是 发 生了 硫 化亚 铁 自燃 , 更换 筒 体 11.0m。原因分析:原因分析:T106 塔 项抽 出 口上 部 设有 一 段(高 约 3.7m) 用 于传 热 的鲍 尔 环填 料, 该 填料 处于 混堆 状 态, 从 装置 1982 年 11 月
262、试生 产 以来 , 由于 清 扫困 难 ,从 来 无法 对 填料 层进 行清 理 。装 置从 1995 年 开始 ,设 计的 胜 利 VGO 基 本不 再 有 ,代 之的 是 中东 含 硫原油 ,由 于 装置 进 行 90 万 吨 /年 改造 时 分馏 部 分未 作 任何 改 造和 材 质升 级 工作 , 长期以 来大 量 加工 高 含硫 原 油, 是 造成 分 馏系 统 腐蚀 加 剧的 直 接原 因 。事故教训:事故教训:对 加 工 高含 硫 原 料 所 带 来 的设 备 腐 蚀 认 识 不足 , 停 工 时 打 开 人孔 后 没 有 采 取 足够 的预 防 措施 是 造成 事 故的 关 键。 所 以, 针 对炼 高 含硫 原 料的 状 况, 装 置人 员 必须对 可能 产 生的 腐 蚀以 及 腐蚀 部 位应 有 足够 的 认识 , 并在 停 工过 程 中采 取 相应 措 施,杜 绝类 似 情况 的 发生 。四十二、四十二、某石化公司某石化公司 20022002 年高压空冷管束穿孔年高压空冷管束穿孔事故经过:事故经过:2002 年 9 月 18 日 17:38 时,三 班班 长 巡检
263、 发 现 A101B 台 上面 有 白色 烟 雾冒 出,立 即用 对 讲机 与 操作 室 联系 , 通知 外 操人 员 以最 快 速度 赶 至现 场 协力 将 A101B 进 出口 阀关 死 ,避 免 了一 起 重大 火 灾爆 炸 事故 的 发生 。事故原因:事故原因:高 压空 冷 器管 子 内结 垢 严重 , 垢 物的 存 在改 变 了物 流 流态 , 造 成冲 刷 腐蚀 而 穿孔 。事故教训:事故教训:增 强责 任 心, 加 强巡 检 ,防 患 于未 然 。在 当 前操 作 工况 大 变化 的 情况 下 (高 硫、高 处理 量 ), 要注 意 做好 相 关防 范 措施 和 应急 处 理办 法 。134135第八篇第八篇第八篇第八篇加氢裂化装置事故汇编加氢裂化装置事故汇编加氢裂化装置事故汇编加氢裂化装置事故汇编石油化工行业的是一个高危险行业,工作环境、接触的物质大都有毒有害。加氢裂化集炼油技术、高压技术和催化技术为一体,是重质馏分油深度加工的主要工艺之一。 加氢裂化装置处于高温、高压、临氢、易燃、易爆、有毒介质操作环境,其强放热效应有时使反应变得不可控制,轻者损害设备和催化剂,重者发
264、生严重人身伤亡事故。氢气具有强爆炸危险性和穿透性,一旦泄露,极易着火爆炸,近几年随着油品质量升级、各企业加工高硫原油,加氢裂化脱硫反应产生的硫化氢造成的危害也会逐渐显现出来,加氢裂化装置高温高压,高压串低压可能引起低压系统爆炸,一旦操作失误或处理事故不及时,就会导致严重后果;高温、高压设备设计、制造过程存在问题,也会引起火灾或爆炸。甚至管线、阀门、仪表的泄漏也可能产生严重的后果。加氢裂化装置事故一般由公用工程故障、设备故障和生产操作故障等引起。典型的公用工程故障有:供电系统故障引起的停电和瞬时停电(晃电) ;循环水中断;净化风压力过低或中断;燃料油或燃料气压力过低或中断;蒸汽(高压、中压、低压)系统压力过低或中断典型的设备故障有:循环氢压缩机系统故障;新氢压缩机系统故障;高压进料泵故障;循环油泵故障;管线、阀门、机泵、压力容器等泄漏或引起火灾;典型的生产操作故障有:原料油中断;新氢中断;高压串低压;反应器床层飞温;136事故发现的不及时或处理不当,可能导致人身伤害、设备损坏、催化剂损坏等严重后果。以下是国内外加氢裂化装置发生的典型事故:1 1我国某厂我国某厂 2525 万万 t/at/
265、a 加氢裂化装置高压油泵房蒸汽云爆炸事故加氢裂化装置高压油泵房蒸汽云爆炸事故该装置运行不到一年,由于油泵换泵期间,泵不上量,而泵出口未装单向阀,造成高压氢气倒泄到油泵房,引发爆炸,45 人死亡,58 人受伤,厂房及设备遭到严重毁坏,炸毁厂房 4000 多 m2,损失极其惨重,停工两个月后才恢复生产。2 2加氢裂化装置酸性水罐串压爆炸事故加氢裂化装置酸性水罐串压爆炸事故某炼油厂加氢裂化装置高压分离器排放酸性水时,造成串压,导致低压的酸性水罐被炸飞。3 3加氢裂化装置低压分离器因超压发生爆炸事故加氢裂化装置低压分离器因超压发生爆炸事故1987 年 3 月 22 日 7 时,英国格朗季蒙斯炼油厂加氢裂化装置低压分离器因超压发生爆炸,并继而发生大火。事故造成一人死亡,装置严重损坏,经济损失 7850 万美元。事故原因:高压分离器与低压分离器之间的液位控制阀在手动全开位置,高分内 15.5MPa 的高压气体迅速进入低分,低分液位控制阀在全关位置,低分的安全阀设计排放量远远低于高压串低压的量,尽管安全阀已起跳,但压力仍很快上升至 5.0MPa 导致爆炸。 虽然为防止高分液面过低, 高分内设置了检测
266、液位过低的浮子开关,并设有在紧急情况下可通过手动遥控切断通往低分的液位控制阀的装置,但是事前该浮子开关长时间处于不能使用状态,手动遥控切断调节阀的装置和调节阀之间的接线被遗漏,因此没有起到应有的保护作用。4 4高压换热器泄漏事故高压换热器泄漏事故某石油化工股份有限公司19921998年已有 5台换热器共7 次发生管束腐蚀泄漏或底部排污口断裂,这些故障都导致了装置停车。特别是在 1992 年 5 月 31 日凌晨,当时装置处于准备投料的前一天,反应系统压力 13.0MPa,反应器进口温度为 180,原料油高压换热器底部排污口突然断裂,大量的氢气喷出发生了燃烧。 操作人员马上紧急启动 2.1MPa/min 泄压系统处理, 但大火还是烧坏了平台及一些电缆线,所幸的是当时装置尚未进油,大火很快被扑灭,未造成更大损失。5 5管线材质错用引发氢气泄漏爆炸事故管线材质错用引发氢气泄漏爆炸事故某石化厂加氢裂化装置循环氢压缩机出口管线材质错用 Cr5Mo,又未进行适当的热处理,导致生产中弯曲部分管段炸裂,大量氢气泄漏遇火花产生爆炸,造成操作室和机械室 9 人死亡。6 6氢气压缩机泄漏发生火灾事故氢气压缩
267、机泄漏发生火灾事故1999 年 5 月 6 日, 位于印度哈里亚纳邦巴尼伯德市附近的印度石油公司的加氢裂化装置发生火137灾,导致 5 人死亡,2 人烧伤,工厂和设备损失严重。被烧死的 5 人均是参予设备检修的人员,当时有 2 人正对加氢裂化装置进行置换,以便修理管道。火灾是因为加氢裂化装置的氢气压缩机泄漏氢气造成的。7 7氢气加热炉炉管破裂着火爆炸事故氢气加热炉炉管破裂着火爆炸事故东北某厂加氢裂化装置氢气加热炉炉管在运转中破裂着火;东北某厂加氢裂化装置加热炉炉膛爆炸;东北某厂开工升温后高压阀门炸裂起火。8 8仪表故障导致循环氢压缩机自停仪表故障导致循环氢压缩机自停国内某厂加氢裂化装置年处理能力 80 万吨,操作压力 16.7MPa, 加氢精制催化剂为托普索公司TK-555 系列, 加氢裂化催化剂为国产 3905,采用精制裂化串联全循环工艺。 其裂化反应器有四个裂化床层及一个后精制床层。由于仪表故障,导致循环氢压缩机自停,0.7MPa/min 联锁动作,在泄压过程中,前三个床层温度下降,第四床层温度呈上升趋势,泄压 55min 压力 2.0MPa 时,后精制温度出现明显反弹,15min
268、 后其温度由 460上升到 600。9 9加氢裂化装置停电处理不及时损坏催化剂事故加氢裂化装置停电处理不及时损坏催化剂事故中石油某炼油厂加氢裂化装置 2005 年 9 月发生停电事故,0.7MPa/min 联锁未动作,5 分钟内未打开,热点上升至 420,后打开 2.1MPa/min 紧急泄压至 1.1 MPa,操作工误开新氢机导致系统串入 2.0 MPa 氢气,系统压力上升至 2.0 MPa,未开启泄压,开循环机 1400rmp,此时热点上升至 450,补入中压氮气(1500Nm3/h) ,热点仍无法控制,最终热点温度上升至 882,2 个小时后才将温度控制住,降至 500,高压换热器因温度超高导致泄露。停工后卸出催化剂发现,部分催化剂发白烧坏,进行了更换。1010反应器出口管破裂引起爆炸火灾事故反应器出口管破裂引起爆炸火灾事故1)1)事故基本情况事故基本情况1997 年 1 月 21 日下午约 7 时 41 分,国外某炼油厂加氢裂解工段 3 号反应器上的出口管破裂,轻质气体(主要是从甲烷到丁烷的混合物、汽油和氢气)从管道中泄出燃烧引起爆炸和火灾事故。一名加氢裂解操作工在反应器下检查
269、现场温度仪表时被炸死, 46 名工人受伤, 13 名重伤人员被送往当地医院治疗。2)2)事故原因分析事故原因分析(1) 碳氢化合物和氢气泄漏继而引起爆炸起火的直接原因是 3 号反应器出口管温度超高 (可能超过 760) ,进而发生破裂所致。高温是由于反应器的温度偏离操作程序规定的反应温度引起的, 3 号反应器的 4 床,由于触媒床138层内的流动和热分布不均匀产生 1 个热点,然后扩展到 5 床。致使第五催化剂床产生过多的热量, 由于反应产生的过量热量使反应器内部某些部位温度读数达到 444.4。造成反应器出口管的温度升高。因在 3 号反应器运行中,反应温度偏离现象没能得到控制,进而使其温度过高导致出口管线破裂。(2) 温度偏离始于 3 号反应器第四催化剂床的问题是事故分析的热点, 该问题极有可能是由于催化剂层内的介质流动和热量分布不均所致。当反应器内某部位温度达到 426.7时,操作人员没有及时启动反应器的紧急泄压系统,这是由于操作人员也不明白为什么产生高温,对反应器是否真正发生了温度偏离持怀疑态度, 没有引起高度重视。之所以对此温度半信半疑,是由于各种因素造成的,包括:温度读数的波
270、动、补充到 2 段氢气流量的非连续性、氢纯度分析的误导性,以及缺乏首次高温出现后的高温报警装置。为了测得反应器内的实际温度,曾派一名操作工到反应器的下方,从安装其上的现场仪表上读取温度数值。在实测过程中,碰巧无线报话器发生了故障,无法将这些数据及时传给控制室。甚至在控制室内的操作人员已察觉到 3 号反应器进口温度超过 444.4后,仍未及时启动紧急泄压系统,而是采取了冷却反应器、增加冷却氢气的流量、降低加热炉的温度等措施。(3)向操作人员强调安全操作反应器的力度不足。在以往出现温度偏离时,没有严格执行“启用紧急泄压系统”的规定。一是管理层没有采取有效措施确保这一“紧急程序”的严格实施;二是管理层自身也没有认识到或指出温度失控将会危及人们生命财产安全的严重性。三是对反应器的温度极限没有严格、明确的规定,加之过去曾使用过泄压系统而产生负面影响,使操作工不愿执行泄压操作这一规定,同时也没能始终将反应器的温度严格控制在其极限之内,其结果导致不顾危险的操作条件冒险操作,给事故发生留下严重的隐患。(4)在设计和运行反应器的温度监控系统过程中,没有很好地考虑人的因素。在反应器的正常运行时,操作人员可
271、通过三种不同的操作系统获取温度数据,但并非所有的温度数据都可以立即采集到,致使操作人员不能迅速、准确地做出判断或决策。如最关键的反应器最高温度监测点,没能也无法从控制室查到此数据,而必须由操作人员到反应器的下方,从安装在其下的仪表盘上直接读取数据,非常不方便;报警系统在一段时间内仅允许接受一次报警,而且紧急报警和设备运行中报警之间在数据记录仪的报警系统中没有明确区分;氢纯度数据分析结果滞后于实际生产,通常在 7 分钟后才能将其分析数据传递给操作人员,很容易引起误导;操作人员靠手动调节控制系统的温度,这就给加氢裂解反应器的操作带来一定的难度;该单元的冷却阀一直泄漏,换热器法兰的泄漏是用堵塞措施处理的,紧急泄压系统没有进行过测试以保证其可靠性。139(5) 监督管理不力。 操作人员在本次和以前发生的温度偏离故障中没有遵循、 严格执行有关 “紧急程序”的规定,同时也没有及时向领导层报告,甚至这种违反“紧急程序”的行为被领导层所认可;操作人员缺乏全面培训,包括知识更新培训,缺乏对氢裂解单元操作危害的认识;对于改变催化剂所需的机械变更或操作方面的变更,没有实施适应变更情况的相应管理。(6)运行准
272、备和维护工作不充分。控制室内的温度监控器(指数字记录仪)不可靠,有时不能使用,而反应器在运行中的绝大部分温度数据都是靠这些仪器记录的。在以前,操作人员会不顾及数据记录仪的故障继续使反应器运行。在反应器某一点的温度超过正常值 10的情况下,数据记录仪无法重调以便接受更高的温度报警。 用于将现场仪表盘的数据传递给控制室的无线通讯器不可靠,在事故发生期间不起作用。该单元的冷却阀、换热器法兰一直存在泄漏。紧急泄压系统没有得到测试以保证其使用的可靠性。操作人员就是在此种条件下运行该单元设备的。(7)操作人员培训不够。培训教材过时,单元更新培训计划没有制定。操作人员在温度仪表方面接受的培训是不充分的,他们不理解数据记录仪上的零缺省值可能意味着极高温度,不理解补充氢流量的降低是发生极高温度偏离的征兆。缺乏异常操作情形的知识、以及处理紧急程序能力的培训。(8)操作程序不完善,操作程序过时且不完整。操作程序散落于各种文件之中,而且设备和工艺发生变化后没有得到更新。没有将几次事故中总结出的经验教训编入操作程序之中。许多操作没有制定操作程序,包括从反应器下的现场测试仪表中获取温度数据的操作方法,操作程序中,
273、催化剂床运行温度的极限存在着危险性等。(9)工艺危险性分析存在错误。工艺危险性分析没能揭示出所有已知危险因素和操作缺陷, 没有反映出工艺过程中实际使用的设备和仪器的缺陷,没有恰当地给出以前发生的事故可能造成的危害性后果,如以前发生过的温度偏离事故。对于现场温度仪表盘的安装和使用没有进行过危险性分析。3)3)事故教训与防范措施事故教训与防范措施调查人员对这次炼油厂爆炸起火事故调查后给出了下述的建议:(1)管理层不能只考虑成本和生产。管理层必须让操作人员了解运行目标和存在的危险。 生产装置的管理必须设置安全操作极限, 必须为操作人员提供一个在必要时能有效执行的紧急停车程序。(2) 在设计工艺控制仪表时应考虑到便于操作。 加氢处理反应器的温度控制应将控制室内所有可以利用的必要数据汇总在一起,应使用某种备用温度指示系统,以便在仪表发生故障时仍可继续安全运行装置。各报警系统的设计应允许将关键的紧急报警从其他操作报警中分出来。140(3) 应对操作人员实行适当的监督。监督人员必须保证所有规定的程序得到遵循。监督人员应辨别并指出所有操作危险因素,对发现的问题进行彻底的调查,找出根本原因,采取纠正措施
274、。与运行事故有关的设备和工作行为由管理层负责纠正。(4) 企业应保持设备的完好性。设备如发现问题应停止运行,加氢处理操作尤其需要可靠的温度监控和紧急停车装置,设备应定期检测,应急技能应定期训练,在设备安装或大修之后运行期间应提供维护和仪表方面的支持。(5) 对操作人员加强培训。 管理层必须确保操作人员在工艺单元操作和化学知识方面接受定期培训,对于加氢裂解器,培训内容应包括反应动力学以及发生温度偏移的原因及控制。操作人员应在工艺仪表的限制方面以及如何处理仪表故障方面受到培训。企业应确保操作人员在使用紧急停车系统以及何时需要启用该系统方面接受培训。(6) 制定操作程序。炼油厂的管理层必须为加氢裂解操作的所有阶段制定操作程序,操作程序中应包括操作极限以及偏离操作极限的后果。操作程序应进行定期审查和更新,以适应设备、化工工艺和操作方面的变更。如果合适,操作程序还应根据工艺危险性分析和事故调查结果得出的结论和提出的建议及时予以更新。(7) 进行工艺危险性分析。工艺危险性分析应基于实际存在的设备和操作条件。分析中应包括关键操作系统如温度监控或紧急操作系统的故障。对于设备或工艺的所有变更情况应进行变
275、更管理审查,必要时,应进行变更的安全评价。1111裂化反应器后部催化剂床层超温和反应加热炉炉管结焦裂化反应器后部催化剂床层超温和反应加热炉炉管结焦1 1) 事故经过事故经过M 炼油厂 1991 年 7 月 16 日之前,加氢裂化装置由于循环压缩机(C101)调速杆或调速阀问题多次停车处理。1991 年 7 月 3 日 20:50 发现循环氢压缩机(C101)调速杆弹簧螺丝有一条被震断,装置于 21: 00 停工, 7 月 5 日开始至 7 月 8 日调速系统处理完毕, 当日 22: 00 启动循环压缩机 (C101),7 月 9 日 9:10 恢复进 VGO, 至 7 月 15 日装置处理量提高到 100t/h。 7 月 16 日 6:50 在没有任何预兆的情况下, 循环气压缩机 (C101) 突然停运, 但 7bar/min 紧急泄压系统未自动放空, 手动按 7bar/min放空按钮,泄压阀仍未打开,因此,将高压分离器(V303)压控该为流量控(通过阀 FICV-116), 进行了紧急放空。7:00 重新启动循环氢压缩机(C101),但转速最高仅 3000rpm,而此时 R102B
276、最高温度已经上升至 428,压力为 9MPa;7:30 启动新氢压缩机(C102A) ,向系统补充氢气后,裂化反应器(R102B)床层温度急剧上升,很快达 490,当最高点达 499时,再次启动 7bar/min 放空系统又未能成功,因此启动 21r/min 放空系统紧急泄压处理。为例降低床层温度,9:15 又向反应系统引141入高压氮气,然而在引入高压氮气后反使床层温度上升更快,并在充氮过程中重新启动了循环氢压缩机(C101) ,9:50 循环氢压缩机(C101)转速提至 8000rpm,在整个处理过程中,R102B 床层温度交替上升,最高温度达 860。处理过程中裂化反应器(R102B)最高点温度迁移曲线如下图。2 2) 事故教训事故教训此次循环氢压缩机(101)停运时,由于装置处于满负荷生产,催化剂活性相对较高,在裂化反应器(R102B)最高点温度为 395,7bar/min 泄压系统未能完成自启动和手动失败的情况下,当班人员没有及时启动 21bar/min 泄压系统进行放空,错过了处理事故的有利时机;此外,在循环氢压缩机(C101)转速较低,无法升至 8000rpm、反应器内空
277、速很低的情况下,盲目引进新氢,试图恢复生产,又使床层温度进一步上升,在最高点温度接近 500的情况下,启动 21r/min 泄压系统进行放空,已无法终止催化剂床层温度的上升;泄压后采用引入高压氮气的方法进行降温结果又因高压氮气纯度问题使床层温度继续升高。12.12.循环油流量孔板法兰泄漏事故循环油流量孔板法兰泄漏事故1)1)事故经过事故经过N 炼油厂 1989 年 6 月 29 日装置因处理脱丁烷塔塔顶后冷器(E106)内漏临时停工,16 时开始降温降量,18:45 停循环油泵(P102) ,19:02 用冲洗氢吹扫循环油进料线,此时循环油流量孔板(FRC-157) 法兰突然发生严重泄漏, 巨大的响声使距法兰 20 米左右的地方互相听不见讲话的声音,情况十分危险。 立即启动 21 bar/min 紧急泄压。 当反应压力降到 11.0MPa 左右, 现场关闭隔离阀门,消除了事故隐患。2)2)事故分析事故分析氢气大量泄漏很可能产生恶性爆炸事故,在国内炼油行业中曾多次发生,教训十分惨痛。此次事故的主要原因是,吹扫时间距停泵时间太近,在管线温度较高(300时) ,冲洗氢阀位开度过大、流速较高使
278、高压法兰温度急剧变化,而产生严重泄漏。因此,在今后的处理过程中,应注意待管线冷却后方可进行吹扫,而且在开始吹扫时应注意控制氢气的使用量,并随着温度的降到缓慢增加氢气吹扫量。3 3) 应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施当需用冲洗氢冲洗循环油管线时,必须把握好时机,待管线温度较低时才允许用冲洗氢吹扫循环油管线。装置在事故处理过程中使用急冷氢被认为是一种有效手段, 但操作过程中要防止调节幅度过大,避免出现类似前述事故。1421313某炼油厂放空火炬管某炼油厂放空火炬管爆燃着火事故爆燃着火事故1 1)事故发生的经过)事故发生的经过1993 年 8 月 26 日 6:23 时,装置在开工过程中,发生一起火炬管线断裂爆燃着火事故。当零点班操作工接班后,发现容器、塔液面达 50%时,即关闭界区低氮油阀,停止收低氮油,此时,分馏、反应低氮油大循环,反应系统保持恒温恒压,高压分离器 D102 顶压力调节仪表手动操作, 零晨3 点, D102 压力15.6MPa,由于关低氮油阀停止收低氮油,反应系统低氮油循环量少, D102 与D103 液面下降, 操作工通过液位控制仪表及室外开工旁
279、路线手阀调整液位后便打盹睡岗。4:30 时D102 压力升到期 16.5MPa,开始超压,6:07 时升到 17.16MPa,D102 顶安全阀启跳。6:30 时,由于安全阀启跳期间 O 型密封圈损坏,安全阀不能复位,大量高压气体排入火炬管网,致使火炬线受到强烈冲击, 管线发生剧烈摆动,造成 9#路与 7#路之间 200 多米管线从管架上甩下地面;另外在距离火炬南 100 米处的电厂围墙边,有两个焊口发生断裂,大量可燃体高速喷射出并迅速扩散,约有 15米长的火炬管线从 5 米高龙门架上掉落,与地面碰撞产生火花,引燃可燃气体,在管线断裂口处发生火灾。2)事故原因分析事故原因分析(1)当班操作工违反劳动纪律、工艺纪律、操作纪律,在岗位上睡岗,致使 D102 压力超高长达一个半小时,未及时发现和调整,造成安全阀启跳,启跳后没有及时进行处理,致使安全阀阀芯O 型密封圈损坏,安全阀不能复位,大量高压气体排入火炬管网。(2)脱硫车间管线工脱水不认真,致使加氢裂化火炬系统管线和分液罐内存液,当加氢裂化安全阀启跳后,大量高压气体喷射出,高速气体在管内流动时,将液体向前推进,在管线高跨前积聚产生水击,使
280、管线发生强烈震荡而甩落断裂,引发事故。3)应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:(1)增强责任心,落实岗位责任制。(2)教育职工,举一反三,吸取事故教训,防止类似事故的发生。(3)系统管线班应加强对管线脱水点定期检查,定期脱水,确保管线畅通。1414加氢裂化装置反应进料加氢裂化装置反应进料泵(泵(P1P10 02B2B)火灾)火灾事故事故1)事故发生的经过事故发生的经过:1996 年 10 月 11 日 8:25 时,抽出系统操作学习人员,接到班长整改项目工单, 要求更换 P102B出口高点排空手阀手轮(P102B 出口高点排空手阀手轮打滑) ,泵岗位人员在作业过程中,站在该泵泵体上拆泵出口高点排空手阀手轮,因手轮螺母较紧,用力拆螺母时带动阀杆,使阀芯退出,当时143该泵在运转,泵出口压力 1.0MPa,油温度 350,致使高温油从该阀喷出着火,把作业人员烧伤。2)事故原因分析事故原因分析:(1)作业人员安全意识差,P102B 高温,高压,且正常运转,未考虑到拆该手轮螺母时,会带动阀杆使阀芯退出,使高温油从该阀喷出着火。(2)操作工违反“运转设备,原则上不允许换阀
281、,换压力表等”的安全管理规定,违章作业。(3)处理不当,T106 属负压塔,在 P102B 出口高点排空手阀着火时,应立即将该泵停下,换泵处理。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:(1) 加强职工的安全教育和培训工作,提高职工自我保护意识。(2) 运转设备,高温高压管线绝不能换阀、换压力表等作业。(3) 车间管理人员在安排工作时,应考虑该项工作可能存在的风险,同时安排布置注意事项和需采取的安全措施。1515加氢裂化装置加氢裂化装置空冷空冷(A101A101)火灾事故火灾事故1)事故发生的经过:事故发生的经过:1997 年 5 月 5 日 7:40 时,反应岗位外操,按车间要求对空冷 A101 入口 E 组进行气密检查(在4日四点班反应系统压力5.0 MPa, 气密检查时该组堵头有漏,便将该组空冷切出,并从注水线低点盲盖处泄压,交检修保标人员把紧,于 5 日 7:30 时完成) 。反应外操人员,在未进行认真检查的情况下(当时注水线两道手阀未关严, 低点盲盖也未紧好) , 便打开 E 组入口阀, 当时反应系统压力 7.0 MPa,温度 140,致使氢气从低点盲盖喷
282、出,因静电产生火花导至氢气爆燃着火,将作业人员被烧伤。2)事故原因分析事故原因分析:()反应外操安全意识差,责任心不强,A101 空冷是岗位高压设备,在未认真检查流程,低点是否关闭情况下,便打开 E 组入口阀,是导至事故发生的直接原因。()车间管理人员在不了解设备状况的情况下, 随意下达工作指令时, 管理工作不严不细,也是造成事故的原因之一。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:在开工过程中发生因流程检查不细,导致事故的例子已是屡见不鲜,但为什么会屡次出现类似事故?关键的还是没有充分吸取以前的事故教训,思想麻痹,想当然地做工是容易出事故,而且往往是大事故,教训不可谓不深刻。今后教育职工增强责任心,在改流程时,认真细致检查,确认无误,方能改动流程。1441616加氢裂化装置界区氢气阀兰漏着火加氢裂化装置界区氢气阀兰漏着火1)事故发生经过事故发生经过:事故前加氢裂化装置,氢气进装置的界区阀关死,并加了盲板,开口内开,由于系统外氢气系统管线有 2 道焊口不合格,需要重新处理,但该系统管线与二重整,新区氢气管线相连,并在使用当中,厂生产计划处,技术处牵头对该管线的停用及
283、画盲板图,并由调度通知车间安装盲板。7 月 24 日上午厂生产计划处联系车间加盲板事宜,并要求车间负责抓紧落实,车间汇报加盲板方案后,答应下午 3 时安排实施。当天下午 3 时,车间安排人员到现场调换盲板开口位置向外,并安排班长调完后就打开氢气进装置阀门,给外面吹扫进来。当天 16 时 50 分,盲板开口位置调好后,其中一名班长准备开阀,其余人员离开现场,当班长打开阀门 2 扣左右时,有氢气喷出。随即着火。2)事故发生原因事故发生原因:1、 调度与车间协调不足,在通知车间负责安装此盲板和调换开口位置时,未交代清楚这个氢管网还在投用。2、 车间安排工作不够慎重,考虑不够周全,在没有确认外系统是否还存在物料的情况下就安排班长打开氢气进装置阀门,造成这一事故。3、厂技术处组织制订的此系统停用步骤,吹扫方案不详细,过于简单,实施过程不便于操作。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1、加强对全职工安全教育,使职工对装置内易燃、易爆介质的性质有充分认识,提高职工的安全意识。2、车间管理人员加强对有关安全管理标准、制度学习熟悉并严格执行有关制度和规定。3、职能部门管理人员要
284、提高责任心和业务素质,完善有关管理制度。4、接受和安排任务时要认真了解情况,情况不明时,不能作业。1717加氢裂化装置加氢裂化装置胺液倒窜入胺液倒窜入氮气线氮气线生产事故生产事故1)事故发生经过事故发生经过:2002 年 1 月 18 日 9:00 时,白班四班外操巡检发现 C101 氮封处液体冒出,怀疑是 T153 胺液倒窜入 N2线所致。车间立即批示关 N2阀,并在低点排液,同时更换了 6 桶被污染的润滑油。当天四点班 21:28 时,五班外操巡检发现 C101 联轴节润滑油呼吸阀处有大量润滑油冒出,当班立即作紧急停工处理,停 C101,7 巴放空泄压。19 日零点班更换了润滑油罐润滑油,再开 C101 试运,检查不再冒油。确认冒油原因是润滑油回油过滤器堵逼压所致。1452)事故事故原因分析原因分析:1 月 18 日 7: 00 时, 零点班四班分馏内操发现 T153 压力偏低, 即通知分馏外操到现场拆 T153 底 N2线盲板补压,外操人员拆除盲板并打开 N2线阀充压,但在充压过程中,系统 N2压力降低而未及时检查发现。零点班与白班岗位交接班时只是口头说明正在对 T153 N2补
285、压,而交接班日志上未记录,接班人员未对此引起重视, 同样未及时对系统 N2压力作检查, 造成 N2压力低而 T153 内胺液倒窜至 C101氮封线,并由此污染润滑油、密封油系统造成过滤器逼漏。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:干任何一项工作前,应先进行危害因素识别和评估会有什么影响,增强工作责任心,工作干完后应加强检查。交接班要清楚,真正做到“十交五不接” 。特别是对上班改动过的流程与步骤,当班要加强检查确认,以便能及时纠正误操作,不致事故进一步恶化。1818加氢裂化装置反应氢气加热加氢裂化装置反应氢气加热炉炉管带油炉炉管带油生产事故生产事故1)事故发生经过事故发生经过:2002 年 1 月 20 日零点班一班开 C102 升温升压气密。 6: 00 发现 F101 第二路温度比其他支路严重超高 100,而出口温度却比其他支路低 10,而且这种情况越来越明显。车间立即判断是该炉管带油所致,即停止升温,提高系统压力,并加大 F101 循环量赶油。经处理后,该问题即消除。2)事故事故原因分析原因分析:118 日停 C101,7 巴放空后,F101 炉管内存有油,
286、升温前未作赶油处理。2思想麻痹,未充分分析可能存在的危害因素。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1每次 7 巴放空后开工,反应炉管应作好循环赶油工作。2加强盯表监视,发现异常情况立即采取措施处理。1919加氢裂化装置液化气脱硫塔加氢裂化装置液化气脱硫塔安全阀起跳安全阀起跳生产事故生产事故1)事故发生经过事故发生经过:2002 年 7 月 2 日零点班四班分馏岗位外操巡检发现 D156 压力高,便在现场改压控阀副线放空,却错将 D156 去 T153 液控阀副线阀打开,T153 液位上升,压力超高,安全阀起跳,直到四点班二班当班时才检查发现。2 2)事故)事故原因分析原因分析:1461流程不熟悉,改错流程。2改流程后,T153 液位上升(当时 T153 已停用)而内操未及时发现。3白班人员检查不细不严,导致问题一错再错。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1加强培训,提高岗位技术水平。2内外操加强联系沟通,特别是操作步骤改动时要认真加强各参数变化检查与确认。3干任何一项工作前, 应先进行危害因素识别和评估会有什么影响, 工作干完后应加
287、强检查,增强工作责任心。2020加氢裂化装置加氢裂化装置炉壁超温炉壁超温生产事故生产事故1)事故发生经过事故发生经过:2003 年 3 月 27 日某厂加氢裂化装置小修后开工进油,19:20 时,F109 阀准备投自控,当时流量显示为 90000m3/h,投自控后,流量显示为 80000 m3/h,但实际此数据为假数据,F109 阀实际已全关闭,造成炉壁温超高。反应内操岗位立即将炉子瓦斯切断,并打开炉挡板降温。2)事故事故原因分析原因分析:仪表失灵,F109 阀投自控时调节阀却全关。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:对于刚开工时投用的仪表设施,操作人员不要麻痹大意,而是要内外核对确认是否真实一致。对于重要的仪表设备,要预先联系仪表工调试好用后才投用。2121加氢裂化装置加氢裂化装置高分液位超高联锁高分液位超高联锁停循环机停循环机生产事故生产事故1)事故发生经过事故发生经过:2004 年 3 月 29 日 14:30 时,白班四班当班,C101 突然跳停(原因不明,怀疑是拆竹架民工碰到液位高高限报警联锁动作) 。8 分钟后,在系统压力 9.0Mpa、反飞动线未
288、打开、LV103B 手阀关闭,内外操沟通不够的条件下, 即把 C101 由 3000 转/分提速到 8000 转/分, 造成高分液位超高联锁动作,C101 再次跳停。2)事故事故原因分析原因分析:1C101 提速时,系统压力过高。2C101 提速前,反飞动线阀未打开。3准备工作未做充分,提速时,LV103B 手阀仍关闭,导致液位上升时,来不及开阀。4内操技术差、经验不足,当液位上升后,LV103B 调节阀阀位输出仍从 0%开始往上缓慢调节,147延误了拉低液位时间。5由于 LV103B 阀经常出现阀位卡死现象, 估计当时 LV103B 阀处于不动作状态, 否则液位不会在十几秒时间内满上去。6内外操沟通不够,提速时内外操缺少联系。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1C101 提速时,各项准备工作要认真检查确认,当所有具备条件后,才能提速。2加强培训,提高职工分析判断及处理异常情况的能力。3加强沟通联系,特别是内外操之间工作联系配合。2222加氢裂化装置加氢裂化装置内操思想麻痹内操思想麻痹,导致高分压力超高险造,导致高分压力超高险造安全阀安全阀启跳启跳生产事故生
289、产事故1)事故发生经过事故发生经过:2004 年 5 月 3 日白班四班当班,13:55 时 DCS 画面 P113、P133、F119、F121 等五块高压仪表同时 IOP 报警失灵,反应内操思想麻痹大意,在上述显示数据固定不变的情况下,仍不作认真分析判断,特别是高分压力固定在 14.42Mpa、而新氢供氢在 37000m3/h 一段时间后高分压力仍不上升时,仍未考虑到仪表是否失灵,以致反应系统压力不断升高,直至被车间管理人员发现时压力已高达 17.47 Mpa,险跳安全阀。2)事故事故原因分析原因分析:1仪表显示失灵是首要原因。2反应内操技术差、经验不足、思想麻痹大意、责任心不强是主要原因,对异常情况不会分析及判断处理。3外操人员检查不细不严,以致现场压力显示超高也未及时发现,并通报内操处理。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1操作人员对于 DCS 报警要高度重视,及时与外操人员核对各参数真实性。2内操人员要时刻头脑清醒,对各参数变化能及时判断识别,并采取措施处理。3外操人员巡检要讲求质量,做到严细、认真、负责,对现场情况心中有数,并及时把真实信息通报给
290、内操。4加强职工技术培训,提高分析判断和处理问题能力。班长要经常检查 DCS 中重要工艺过程重要参数的变化情况,指导内操人员及时做好调整。2323加氢裂化装置加氢裂化装置脱乙烷塔顶部一脱乙烷塔顶部一管线穿孔管线穿孔事故事故1)事故发生经过事故发生经过:1481986 年 6 月 13 日 9:15 时,某石化厂加氢裂化装置正常生产过程中,发现脱乙烷塔顶部一管线突然穿孔,后经检查在弯头内侧一垂直管线部位有两处手掌面积大小的地方被严重腐蚀,而其中一处穿孔。1987 年 4 月 19 日又在同一处发生穿孔现象。2)事故原因分析事故原因分析:脱乙烷塔是全回流操作,该塔顶组分中含较多的硫化氢组分及微量水,形成了湿硫化氢环境,一般认为腐蚀发生原因是湿硫化氢腐蚀引起的。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1、1986 年 6 月 13 日管线穿孔发生后,装置作紧急停工,将腐蚀部位前后三个弯头和 0.8m 长的管线更换为同材质同规格的管子 (原材质为 STPG38) 。1987 年 4 月 19 日腐蚀穿孔发生后,将该段管线全部更换为 1Cr18Ni9Ti 不锈钢。1993
291、年 6 月装置大修时又将该管线更换为 18-8 钢。2、近年配炼原料油含硫较高,有关专业定期对设备、管线进行测厚,发现管线减薄现象,应及时处理。2424加氢裂化装置加氢裂化装置循环氢加热炉炉管结焦循环氢加热炉炉管结焦事故事故1)事故发生的经过事故发生的经过:1987 年 11 月 5 日 0:00 时,某厂加氢裂化装置开工开循环氢压缩机(C101) ,F101 点火,长明灯火嘴全点,并点二个主为嘴,反应开始升温升压,此时 F101 炉管壁温约 260,而循环氢压缩机(C101)因封油液面建立不正常,于是 1:00 时循环氢压缩机(C101)转速才提到处 8000rPm。F101 增点火嘴以后,发现 F101 第二路炉管壁温度上升很快,2:00 时该炉管壁温两侧温度分别为TI-108 为 556.6,TI-109 为 565.7,比其余三路管壁温度高出 200,联系仪表工校正热电偶。经分析认为, 氢气加热炉结焦可能性不大, 因此。 F101 继续升温, 到 4: 00 时 TI-108 为 597, TI-109为 570.3,F101 炉停止升温。时后检查发现循环氢加热炉第二路炉管结焦
292、。2)事故原因分析)事故原因分析:处理蒸汽中断时启动 7abr/min 泄压引起高压换热器内漏, 生成油漏入氢气一侧, 在充氮时蜡油带入 F101 炉管内。循环氢压缩机(C101)启动后,循环氢压缩机(C101)转速未有正常时不能急于点主火嘴。由于反应系统压力低,气体循环小,不能将油带出炉管,在干烧情情况下造成炉结焦。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:当装置发生事故紧急停工后,在重新开工时,循环氢压缩机(C101)启动正常后,以最大循环赶油,并检查确认各分支炉管壁温度是否相近,待各分支、温度相近后,加热开始点火升温。149当仪表指示异常,单向阀中出现介质倒流等现象时应引起重视,认真检查找原因。2525加氢裂化装置加氢裂化装置干气串至贫液缓冲罐,引起干气串至贫液缓冲罐,引起超超压撕裂罐底压撕裂罐底事故事故1)事故发生的经过事故发生的经过:某加氢裂化装置在 1994.10-1995.2 间进行了改造,重新设计建造了装置脱硫系统。1995 年 8月 31 日 23:00,液态烃脱硫塔和干气脱硫塔共用的贫液进料泵(P151A)因发生瞬间停电而停运,贫液流量下降至零。
293、岗位重新开启该泵时,发现泵出口无压力,立即停下该泵,开另一台进料泵(P151C) ,同样是泵出口无压力,同时岗位发现贫液缓冲罐液位迅速上升到 100%,现场检查发现该罐出现振动,响声较大,因担心是液态烃脱硫塔和干气脱硫塔液控线串压,岗位立即关闭了两塔液位控手阀。随后,贫液缓冲罐被拔起,罐底拉裂,全部胺液外漏。2)事故原因分析事故原因分析:造成此次事故的原因是设计上存在安全隐患。贫液泵出口有多路流程,设计上仅在泵总出口处设有单向阀,干气脱硫塔贫液进料线上也无单向阀,因此,当贫液进料泵停时,1.2MPa 的干气便从贫液进料线返串至贫液缓冲罐,引起串压撕裂罐底。岗位人员对流程不熟悉,出现干气串至贫液缓冲罐时没能及时作出正确判断,延误了事故处理时机。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:随后大修中增加了干气脱硫塔贫液进料线单向阀,并将贫液泵出处单向阀移至合理位置。加强职工技术培训,提高职工技术素质,开展突发事故演练,提高职工处理突发事故能力。2626加氢裂化装置加氢裂化装置仪表风压力低报警仪表风压力低报警未及时发现导致装置紧急停工未及时发现导致装置紧急停工事故事故1)事
294、故发生的经过事故发生的经过:1996 年 9 月 5 日 13:50 时,某炼化加裂装置因 C103A 故障跳闸,仪表风压力低,致使 7 巴、21巴联锁启动,使装置停工四小时,在 C103A 跳闸停机此期间,因操作工把操作台报警铃声关得太小,在13:20 时曾出现仪表风压力低报警, 13:40 时仪表风压力低低限仪表风压力低报警,内操和 C103岗位人员仍未及时发现,岗位也未按时巡回检查,未及发现 C103A 停,直到 7 巴、 21 巴起动,班长才发现仪表风压力低引起。2)事故原因分析事故原因分析:(1)操作台报警铃声关得太小,因此,出现报警铃声时,未发现仪表风压力低。(2)C103 岗位人员责任心不强,不巡回检查,未及时发现 C103A 停。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:150(1)、操作台报警铃声绝不能关得太小,出现报警铃声时,应及时检查,确认报警原因,及时处理。(2)增强责任心,落实岗位责任制。(3)教育职工举一反三,防止同类事故的发生。2727加氢裂化装置加氢裂化装置高压空冷管内结垢严重,造成冲刷腐蚀穿孔高压空冷管内结垢严重,造成冲刷腐蚀穿孔事
295、故事故1)事故发生的经过事故发生的经过:2002 年 9 月 18 日 17:38 时,三班班长巡检发现 A101B 台上面有白色烟雾冒出,立即用对讲机与操作室联系,通知外操人员以最快速度赶至现场协力将 A101B 进出口阀关死,避免了一起重大火灾爆炸事故的发生。2)事故原因分析事故原因分析高压空冷器管子内结垢严重,垢物的存在改变了物流流态,造成冲刷腐蚀而穿孔。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1增强责任心,加强巡检,防患于未然。2在当前操作工况大变化的情况下,要注意做好相关防范措施和应急处理办法。3加强对高压空冷等重点部位的监视。2828加氢裂化装置加氢裂化装置高压泵润滑油泵高压泵润滑油泵(P01AP01A)电机烧毁电机烧毁事故事故1)事故发生的经过事故发生的经过:2002 年 10 月 23 日日 7:25 时,某石油化工公司炼油厂加氢裂化车间二班操作工巡检发现高压泵润滑油泵 P01A 电机有杂音, 即汇报车间值班设备人员,在设备人员到现场检查时,发现电机温度已严重超高,即切至 B 泵,停下 A 泵后,有烟冒出。此时电机已烧毁。2)事故原因分析事故原因分
296、析:1该电机使用时间长,绝缘老化损坏。2当班外操人员巡检时未能及时发现该电机有异常情况。3操作工巡检发现电机有杂音时,未能采取果断措施切换泵,延误了时间。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1加强巡检,做到认真严细,不放过任何一台设备。发现异常情况严重时,应采取果断措施先处理。2加强巡检,做到认真严细,不放过任何一台设备。3发现异常情况严重时,应采取果断措施先处理。1512929加氢裂化装置减压塔加氢裂化装置减压塔 T106T106 顶部填料段顶部填料段硫化亚铁自燃硫化亚铁自燃事故事故1)事故发生经过事故发生经过:某厂加氢裂化装置于 2000 年 6 月 29 日 8 时开始停工进行装置大修。6 月 30 晚上 8 时,分馏系统全面给汽吹扫,至 7 月 3 日晚 10 时,分馏系统停止给汽吹扫。为便于清扫,还对减压塔 T106 进行水洗,14 时停上水洗,因天下雨到 7 月 5 日上午 11 时左右才打开减压塔 T106 人孔,在打开减压塔 T106 人孔后,由于考虑到减压塔 T106 已经水洗,因此,在打开人孔后没有再采取进一步的保护措施。当日 14 时 3
297、0 分,装置人员到现场检查时发现减压塔 T106 上部塔身已向西北方向倾斜, 分馏减压塔 T106 填料段下部变形,塔壁被烧红,证实发生了硫化亚铁自燃。2)事故发生原因事故发生原因:1、由于硫化亚铁自燃,填料段塔体局部高温过热,材料强度降低,在塔体自重作用下,东北侧塔体凹陷而倾斜,凹陷处被烧熔成环向长 40mm,径向 150mm 的洞。从现场检查来看,塔壁及内构件均发现比较多的硫化亚铁。2、对加工高含硫原料所带来的设备腐蚀认识不足,停工打开人孔后没有采取足够预防措施, 是造成事故的关键。3)应吸取的教训和采取的防范措施应吸取的教训和采取的防范措施:1、 针对加工高含硫原料的状况, 车间管理和操作人员必须对设备可能产生的腐蚀以及腐蚀部位有足够的认识,并在装置停工过程中采取相应措施,杜绝类似事故的发生。2、要做到人孔一开水便到,对塔内易于积聚的腐蚀产物进行及时性清洗。3、硫化亚铁具有较强的活性和螯合能力,今后选用适宜螯合剂对硫化亚铁进行钝化。152第九篇第九篇第九篇第九篇柴油、航煤加氢装置事故汇编柴油、航煤加氢装置事故汇编柴油、航煤加氢装置事故汇编柴油、航煤加氢装置事故汇编1 1某厂柴油加
298、氢装置某厂柴油加氢装置“12.2712.27”设备事故设备事故事故发生的经过:事故发生的经过:2001 年 12 月 27 日 9:00 时,某厂柴油加氢装置高压分离器 V1102 液控阀副线阀盘根处发生油喷漏,故而装置紧急停工,处理该阀。经检查,V1102 液控阀副线阀只压了一道盘根。事故原因分析:事故原因分析:(1) 建设公司阀门班工作不认真、不负责任,在大修时 V1102 液控阀副线阀只压了一道盘根, 当装置升压进油后,该阀盘根处便发生油喷漏,这时是造成事故的主要原因。(2) 建设公司设备专业施工管理不到位, 管理粗放, 对 V1102 液控阀副线阀压盘根的工作没有专人管理。(3) 车间设备管理人员质量监督不到位, 没有到现场监督压盘根工作, 未能及时发现 V1102 液控阀副线阀盘根问题。应吸取的教训和采取的防范措施:应吸取的教训和采取的防范措施:(1) 按“四不放过”的原则处理事故,对类似的问题进行检查,及时处理,避免同类型事故再次发生。(2) 加强 HSE 学习,认真落实工作危害因素分析,提高职工危险识别和防范能力,提高职工安全意识。(3) 联系检修人员重新压好 V1102
299、 液控阀副线阀盘根。2 2某厂高分某厂高分 D-303D-303 液位计手阀阀体泄漏液位计手阀阀体泄漏事故发生的经过事故发生的经过: :2002 年 12 月 28 日,某厂加氢引直馏柴油进行初活性运转时,发现高分 D-303 液位计两只手阀阀体泄漏, 将后法兰处有砂眼的手阀关闭、液位计切除;对前法兰处有砂眼的手阀进行堵焊失败后,在严格控制高分液控开度、 做好进出罐的物料平衡的情况下, 关闭 D-303 液位计引出总管上下手阀,拆除了该液位计手阀,液位计回装后维持生产。2003 年 1 月 24 日,采用相同的控制方法更换了高分液位计上的相同类型的“NEWMANS”阀。事故处理方案:事故处理方案:1 月 24 日机动处计划组织人员更换高分 D-303 液位计、界位计 NEWMANS 公司生产的手阀,更换153时将切除现场液位计和远传液位指示,切除后 DCS 上将无液位信号。由于更换阀门较多(11 只) ,处理时间长,对操作人员安排及操作调整如下:(1) 1 月 23 日白班,降低高分 D-303 液位 LIC4511 至 35%,稳定反应进料量 105t/h,调节反应加热炉出口温度和利
300、用 PIC4511 保证反应系统压力稳定,每小时记录一次高分液控 LIC4511开度,为高分液位远传信号切除后,控制 D-303 的液控阀 LIC4511 的开度提供参数。控制好加氢注水量,记录高分界位阀开度。(2) 1 月 24 日更换 NEWMANS 公司生产的手阀前,切除 D-303 液位、界位引出总管手阀,接临时胶带将液位计中介质引低点放空。放空后,在液位计顶接临时胶带引蒸汽吹扫干净后,联系施工单位用防爆工具施工。(3) 室内操作人员在 D-303 液位计拆除前控制反应进料量 105t/h,将 LIC4511 改为手动操作,根据 23 日白班收集阀位数据调节 LIC4511 开度,在 D-303 液位计拆除后,安排一名操作人员到循环氢分液罐 D-305 处,随时准备切液,防止因 D-303 液位超高带液进 K-302,损坏压缩机;安排一名操作人员到低分 D-304 顶,防止因 D-303 液位过低串压,如有串压现象, 操作人员可开 D-304 安全阀付线泄压。(4) 室内操作人员控制好反应进料量和反应压力,保证反应进料量和压力的平稳,监视 D-305界位,及时联系现场人员切液;
301、监视 D-304 压控阀阀位变化和 D-304 出口流量变化情况, 有异常情况及时联系现场人员。(5) 施工结束后,液位计必须用蒸汽吹扫后方可投用。3 3某厂高低分界控失灵、汽提塔带水某厂高低分界控失灵、汽提塔带水事故发生的经过事故发生的经过: :2003 年 1 月,加氢注水由除盐水改为净化污水后连续两次出现汽提塔带水事故。带水现象带水现象:加氢进料流量FICQ4505与低分D-304出口流量FI4528不平衡, FI4528流量显示值大于FICQ4505流量显示值,大量带水时两者的差值近似于注水量;E-302 壳程出口温度低,汽提塔进料温度低、汽提塔顶压力偏高、回流罐界位 LIC4607 控制阀开度变大。事故分析原因:事故分析原因:净化污水与除盐水相比杂质含量较高如硫、氮、酚类,杂质组分的存在不利于 D-303、D-304界位的油水分离,使油水分离效果变差,含硫污水中含油量增加,造成 D-303、D-304 含硫污水的密度变小,密度的变化影响 D-303、D-304 界位仪表的测量,含硫污水的密度变小界位仪表的显示值154PV 偏低。在注除盐水时考虑到较高的界位有利于油水分离,D-
302、303、D-304 的界位一直控制在(设定的 SV 值)80%-75%,由于界位仪表的显示值 PV 偏低,在测量值(PV 值)为 74%左右时界位实际上已经全满,由于测量值(PV 值)小于设定 SV 值,界位控制阀一直保持全关,含硫污水由高分带入低分,又带入汽提塔,造成汽提塔进料温度波动。4 4 “9.39.3”某厂催柴某厂催柴 DCSDCS 停电事故停电事故事故经过及处理过程:事故经过及处理过程:9 月 3 日早晨 7 时 10 分左右,当班操作员在盯表时突然发现处于备用状态的循环氢压缩机C-3101/A“活塞杆下沉”频繁报警,马上联系仪表进行处理。在处理过程中,7 时 17 分,催柴装置61#、62#、63#操作站屏幕出现连续闪动,随即发生黑屏,装置大联锁动作,装置现场紧急泄压阀动作,所有控制阀按自身作用方式同时全开或全关,各液、界位急剧升高。派专人盯住现场高分液位、 界位, 打开液控副线阀, 防止液、界位超高; 检查加热炉是否熄火;关 P-3101/B 出口阀,关新氢进装置界区阀、瓦斯入炉手阀;分馏改小循环;停 P-3102/B;P-3103、P-3104 带罐循环;处理过程中发
303、现 C-3102 干气密封的 N2中断,立即开界区 N2压控副线阀,恢复氮封;由于床层温度已开始下降,为保证系统压力,关紧急泄压阀手阀,尽量维持分馏各塔内液面、压力正常。事故处理经验和教训:事故处理经验和教训:(1) 班组人员能够做到统一指挥,有条不紊,事故处理较好地把握和执行了“先重点关键部位后一般部位”的原则,保护了催化剂、设备安全,有效地防止了事故进一步扩大和恶化。(2) 内操人员盯表认真,能够迅速通知有关单位,及时向领导和值班人员汇报。外操人员行动迅速,处理得当,未发生跑冒漏等现象。(3) 分馏双塔汽提蒸汽停的迅速及时,为分馏双塔循环提供了保证。(4) 在今后处理此类事故时,应把握:a紧急泄压阀动作后, 根据床层温度上升趋势,在保证最高点温度380的情况下,应及时现场关闭紧急泄放阀,确保系统压力;当压力低于新氢压力时,应及时补入新氢。b由于 DCS 故障而造成压机停运、各控制阀全开或全关。处理时,反应系统要防床层超温、保压力,分馏系统要压顶温、保底温、保液界位、防超压,以缩短恢复生产时间,减少损失。c停工或恢复生产期间,加强对炉子和反应高温高压部位的检查,确保提前发现问题。d注
304、意对封油系统的监控,以防抽空。1555 5某厂某厂 DCSDCS 死机事故死机事故由于该车间 DCS 操作系统存在内存容量小的缺陷,加氢部分出现两次 DCS 死机事故,出现 DCS死机后,要求其他 DCS 不要再进行调用曲线的操作,因为操作曲线占用计算机内存较大,防止出现多台 DCS 不能操作的情况发生,影响装置生产,同时联系仪表有关人员处理。处理:联系仪表加强维护,出现 DCS 死机后,操作人员不再进行调用 DCS 曲线的操作。6 6某厂某厂“5.205.20”瞬间停电事故瞬间停电事故事故的处理过程:事故的处理过程:2005 年 5 月 20 日 15: 57 操作室照明灯突然熄灭, 随即复明, 瞬间停电! 此时内操己经将 DCS 上机泵运行状态图调出, 从图中可清楚地看到, 原料泵 P-3101/A、 增压机 C-3101/A、 封油泵 P-3210/A、各空冷风机及炉子风机均已停运。班组人员按照班长的指挥,兵分几路,处理事故现场。检查炉子时,发现炉子联锁没有动作,炉子没有熄火,立即关闭炉子主火嘴手阀;启动封油泵并检查压机C-3102 的运行状况;启动原料泵;分别去启动现场各停运机
305、泵。操作室内的班长和内操,在与调度的联系中断的情况下,内操在紧盯仪表时,发现新氢压力开始下降,马上与重整联系,并通知油品停送料泵,操作人员赶赴现场重新停原料泵,关新氢入装置界区阀,关原料入 V-3101 阀,分馏改小循环。同时及时拆 V-3106 充氮线盲板,V-3102 ,V-3103 , V-3106 含硫气改走放空。由于系统压力下降较快,视反应器床层温度变化情况,熄加热炉长明灯,关瓦斯进 V-3109 阀。操作人员正在对事故现场进行紧张处理时, 突然又发生了一次闪电, 又造成 P-3105/A, P-3210/A 及部分风机再次停运,紧急重新启动各停运设备,将 P-3105/A 切至 3105/B 运行。17:10 调度开始通知准备恢复,限制新氢用量。操作人员在开增压机 C-3101/A 时,发现润滑油压力达不到启动条件 0.40MPa,通知钳工处理不果,只好联系仪表摘除联锁后启动 C-3101/A。启动过程中, 励磁柜又发生多处故障报警, 通知电气处理。 此时装置区内再次发生瞬间闪电, P-3210/A停,C-3101/A 瞬间停后又自启动,部分空冷风机停。操作人员再次重新启动
306、停运设备,压机加 25%负荷,系统开始升压,并重新点长明灯,当压力从 3.57Mpa 升至 5.57Mpa 时,接调度通知压机卸负荷,停新氢,维持系统循环。操作员按指示对系统进行降温操作,T-3101 温度降至 175时,停汽提蒸汽;V-3106 压力降至 0.29MPa 时,用氮气充压至 0.50MPa;视床层温度,适当调整长明灯;视V-3107 液面关粗汽油出装置阀,并根据系统压力及时调节干气密。存在的问题及改进措施:存在的问题及改进措施:(1) 加热炉联锁末投,至使反应器入口温度瞬间上升 10,存在严重隐患。(2) 增压机 C-3101 启动条件中, 润滑油压力 0.40Mpa 定的过高, 致使增压机长达 40 分钟开不起156来,延误了时机,影响了装置的安全生产,应适当降低润滑油启动压力,这样更利于装置在非正常条件下的快速恢复。(3) 催柴装置增压机 C-3101/B 的负荷控制器存在着一定的缺陷,如果新氢量达不到一定标准,增压机将难以做到低气量运行。同时 C-3101/A 开起来后,励磁柜又有处故障报警。建议车间定期检查机泵及励磁柜的运行情况,做到心中有数,并对 C-3101
307、/B 的负荷控制器进行改进。(4) V-3106 充氮线上盲板,每次遇到事故,都需要调向,不仅牵制人力,而且一旦疏忽就有可能造成不应有的损失。建议改成三阀组。取得的经验及今后的努力方向:取得的经验及今后的努力方向:(1) 统一协调的指挥是处理突发事故的基础,只有这样,才能做到忙而不乱,有条不紊,及时将各类突发事故消灭在萌芽壮态。(2) 在分馏改循环过程中,保持足够高的双塔液面,是保证恢复大循环进料,保护催化剂的不可缺少的必要条件。(3) 内操紧盯仪表和外操对现流程的熟悉, 是及时发现和迅速处理各类事故的条件和保障, 应注重对各类事故预案的学习和演练,切实提高班组成员处理突发事故的能力 。7 7某厂防喘振控制阀某厂防喘振控制阀 FIC4970FIC4970 动作动作2003 年 4 月 21 日 10 点 45 分,加氢岗位操作人员联系仪表校对循环机入口流量 FI4970 时, 没有将防喘振控制阀 FIC4970 切出,在仪表人员将 FI4970 回零时,DCS 显示循环机入口流量低,使防喘振控制阀 FIC4970 自动打开,造成混氢流量低。处理:对操作人员进行培训,要求在仪表处理反飞动
308、有关仪表时,切除防喘振控制阀 FIC4970。8 8某厂循环机联锁停机某厂循环机联锁停机事故经过及处理:事故经过及处理:2003 年 4 月 23 日 9 点 31 分,由于加氢装置循环机干气密封排气压力开关 PS4992 动作,造成循环机联锁停机, 加氢装置紧急停工处理: 关闭反应进料加热炉F-301瓦斯控制阀及手阀, 控制 F-301出口温度 290-300,控制系统压力 7.5MPa;新氢压缩机继续运转向系统补入氢气,控制系统管网氢气压力 1.85MPa。紧急泄压阀 HC4502 保持一定开度,保证气流流动,控制床层温度;切断反应进料,停反应进料泵 P-302,联系相关单位停直柴、催柴、焦化汽柴进装,停原料泵 P-301;平稳各部分压力、液位,等待循环机 K-302 恢复运转后组织反应进料。K302 停机后, 车间立即对机组相关控制参数及显示参数进行检查, 发现 505 显示外部跳闸, DCS157报警指示显示为 505 速度设定值低限、低低限报警,因 ESD 系统 SOE 功能发生故障,无法及时、准确发现故障停机的起始原因,车间确认机组各参数均正常后,决定恢复 K302 运行。
309、在恢复过程中,机组联锁无法复位,车间判断联锁停机内容中某一参数在起作用,会同仪表车间进行检查,发现干气密封排气压力开关 PS4992 动作且没有复位,仪表车间校验该压力开关损坏后,进行了更换。 更换后,车间在 20 分钟内将机组运行恢复正常。在故障排除过程中,车间积极进行 K302 的热启动。中午 12 点,循环机 K302 启动成功。 加氢反应准备恢复进料,启泵 P-302 自身循环, 全点 F-301长明灯,准备反应进料后点火嘴升温;联系常减压、油品送加氢原料进 D-301,然后启 P-301,对P-302 切换返回控制阀和进料控制阀,加氢反应进料 90t/h。加热炉点火嘴反应升温,控制温度 285。D-303、D-304 液位上涨后,引油进 C-301,恢复汽提蒸汽、汽提塔回流和酸性水外送,12 点 45分,联系罐区精制柴油外送,加氢装置恢复生产。事故原因分析:事故原因分析:事故发生前,加氢操作人员除对各工艺参数进行正常调节外,没有进行过大幅度调整,机组转速保持 11000rpm 平稳运行;事故发生后,从 DCS 上检查机组干气密封一次排气压力、排气流量、 一次进气压力及流量、密
310、封气与参考气差压以及二次密封气等各控制参数平稳,没有发现任何异常现象。后查为 PS4992 压力开关误动作,可能存在质量问题。事故预防措施:事故预防措施:(1) 加强反事故演练事故发生后,车间技术人员立即对此次停机事故进行了总结,发放到操作工手中,以加深对事故处理过程的认识。同时,进一步加强培训工作,提高操作人员的技术素质和事故应变能力。(2) 加氢大型机组的巡检操作人员加强对 DCS 各相关参数的监视,继续加强对大型机、泵的维护和巡检力度,发现异常现象要立即汇报相关单位和车间相关人员进行判断确认。充分利用 ESD 的 SOE 功能,加强对工艺及机组联锁的监视。9 9某厂柴油某厂柴油 V-3102V-3102 液控电磁阀故障,液控电磁阀故障,C-3102C-3102 停机,大联锁启动停机,大联锁启动事故经过:事故经过:2001 年 1 月 17 日 9 点 36 分,V-3102 液面迅速上升,操作人员立即赶往现场开液控副线,但液面升势迅猛,在开副线过程中,C-3102 停机,联锁停 C-3101A、P-3101A,但 F-3101 未熄火,岗位人员手动熄炉,高分紧急泄压。经车间和岗位
311、人员努力,装置于 12 点 40 分恢复正常生产。事故原因分析事故原因分析:158(1) 高分液位高假信号导致液控电磁阀关闭;(2) 岗位人员对高分液控非正常状态的控制还不熟悉;(3) 高分液位联锁条件有欠缺。事故教训及以后应采取的措施事故教训及以后应采取的措施:(1) 高分液控电磁阀质量、维护、使用环境等有待改善;(2) 加强职工防范事故意识,熟练高分液控等关键部位在非正常状态的处理;(3) 加强职工培训,提高职工预测事故隐患的能力。(4) 高分液位联锁条件需协商妥善解决。1010某厂某厂 1.0Mpa1.0Mpa 蒸汽管网波动蒸汽管网波动事故事故处理:处理:2003 年 5 月 17 日 4 点半, 由于全厂蒸汽管网压力下降, 1.0Mpa 蒸汽管网压力最低降至 0.3Mpa,根据情况,某车间及时对加氢部分进行如下调整:(1) 开 HC4502,循环氢适当放火炬,降低系统压力。根据蒸汽压力情况,逐步将反应压力降至6.0Mpa,使汽压机在较缓和的工态下运行,尽量维持生产。(2) 降低反应进料量至最低负荷 90t/h。(3) 降低汽提塔 C-301 的汽提蒸汽量至 0.3t/h,节约用
312、汽;降低汽提塔 C-301 回流量,保证较高的塔顶温度,防止柴油闪点不合格。注意事项:注意事项:(1) 安排人员专门监视 K-302 工作情况, 注意蒸汽温度变化, 现场在汽轮机进汽管线上稍开排凝放空,防止因进汽温度过低,造成进汽带水,损坏汽轮机。(2) 注意机组各运行参数变化,如危及机组安全,立即紧急停机。(3) 安排操作人员做好准备在循环机停机后的事故处理。(4) 重点部位有专人负责,做好随时紧急停工的准备。事故事故处理:处理:在采取以上措施后, 循环机始终维持在 8000 转上工作,由于蒸汽压力下降,抽空能力下降使得真空度不足,而复水器的循环水开至最大时,汽轮机排汽温度仍高至 86外,但没有出现其他影响机组安全运行的情况。6 点 45 分,蒸汽系统管网压力逐步恢复,各操作参数逐步恢复正常。再出现类似情况时,可以根据情况进一步降低反应系统压力,尽量维持 K-302 运行,但必须加强 K-302 的工况监测,做好随时停机、紧急停工准备。15911111111某厂粗汽油管线冻凝事故某厂粗汽油管线冻凝事故该线出现两次冻凝事故。第一次是引装置外粗汽油进装建立汽提塔回流时,引油结束后未对该线
313、进行处理,由于粗汽油含水在低点凝结,造成 LIC4607 冻凝;第二次是在装置运行初期,由于外送粗汽油量较小,气温低,而且粗汽油含水,造成装置外系统管线冻凝。事故事故处理处理:管线加伴热,冬季投用。1212某厂开工引油时跑油事故某厂开工引油时跑油事故加氢装置引直馏柴油进装时,由于直馏柴油进装阀后扫线蒸汽线双阀间放空阀(DN20) 未关闭,造成引直馏柴油时跑油。事故事故处理:处理:以该事故为典型事故,对全体人员进行通报。1313某厂柴油紧急泄放阀误动作停车事故某厂柴油紧急泄放阀误动作停车事故经过处理过程:经过处理过程:2005 年 8 月 1 日 1:30 左右,紧急泄压阀动作,原料泵 P3201 停,现场关,联系仪表人员进行处理, 当时一时检查不出原因, 反应床层温度较高, 紧急熄炉, 随后将泄压阀打旁路, 重新启动 P3201,点炉,处理部分长明灯软管堵,后点燃长明灯,点火嘴,调整操作,1:45 左右恢复正常。事故事故原因:原因:仪表事后发现为紧急泄压阀回执信号故障。事故事故经验教训经验教训:(1) 紧急泄压阀手阀误动作后, 则联锁停原料泵、 加热炉, 关注催化剂床层温度, 高时熄长
314、明灯,保护催化剂。(2) 若长时间恢复不了,预分馏、T-3201 及时改循环。(3) 处理过程妥当。1414某厂某厂段低电压跳闸事故段低电压跳闸事故事故事故处理:处理:2005 年 3 月 31 日 20:28 因变电所段低电压跳闸,造成催直柴两套装置停工 5 小时:(1) 催柴:C-3101B 停机,现场紧急启动 C-3101A,辅助油泵没电,20:40 现场停 P-3101A,检查发现 P-3105B、 A-3101AD、 A-3104A、 F-3101 风机停运。 联系电气复位, 21: 28 启动 C-3101B、22:08 启动 P-3101A 建立大循环,0:05 投 T-3101 汽提蒸汽,0:35 投 T-3102 汽提蒸汽,2:00 加样合格,3:30 改产品。(2) 直柴:C-3201B、P-3101A 停运,现场紧急启动 C-3201A,辅助油泵没电,检查发现 P-3210B、160P-3203B、A-3202、F-3201 风机停运。联系电气复位,21:40 启动 C-3201A、21:45 启动P-3201B 建立大循环,23:05 投汽提蒸汽,2:00 加样
315、合格,3:30 改产品。事故事故停电后停电后:(1) 现场检查确认,紧急启动备用机泵。(2) 在增压机启动不起来时,将原料泵紧急停运,熄炉。(3) 保证系统气体流动。(4) 分馏改小循环,及时停汽提蒸汽,避免分馏带水。1515 某厂某厂 FSCFSC 动作联锁停车动作联锁停车事故事故处理处理:2005 年 8 月 23 日,17:25 分,FSC 突然动作,经过一连串报警,C3201AB 停,原料泵停,高分液界位电磁阀动作。急忙恢复高分液界位,关加热炉流控阀,重新启动 C3201,启动原料泵,18:00 完全恢复正常操作。事故事故原因原因:安全栅瞬间失电。事故事故教训教训:(1) C-3201 停运后,关注 F-3201、P-3201 是否联锁,停运保证床层气体流动,避免系统催化剂床层温度升高。(2) 迅速将高分液控阀由自动改手动操作,并根据液位趋势超前调节。1616某厂原料泵推力轴承主瓦温度高高联锁停车某厂原料泵推力轴承主瓦温度高高联锁停车事故经过:事故经过:2004 年 4 月 3 日 15 时 16 分 22 秒原料泵 P-3101B 推力轴承主瓦温度 T001BC 突然显示 6
316、0.5(IOP-), 同时高高报警, 造成 P-3101B 联锁停车。 15 时 19 分 29 秒 F-3101 出口温度 340高高报警,并造成加热炉主火嘴联锁。15 时 22 分启动 P-3101A,装置生产逐步恢复,15处理过程:处理过程:(1) P-3101B 停后,在不明原因情况下,操作员现场紧急启动 P-3101A。(2) TC-101 高报后关闭 FC-101,很快主火嘴联锁停炉。(3) P-3101A 启动后,逐步恢复操作。事故事故原因:原因:(1) T001BC 现场仪表接线头松动是引起 P-3101B 推力轴承主瓦温度 T001BC 高高报联锁使(2) P-3101B 停车的原因。161(3) P-3101B 停车后 F-3101 主火嘴未联锁的原因是润滑油共用, 备用泵具备启动条件, 而 F-3101联锁条件是两台原料泵同时显示停机状态经验教训经验教训:(1) 在人员较少情况下,班组人员齐心协力,确保了装置安全。(2) 在 P-3101B 停运后,室内未及时关闭 FC-101,室外未及时确认加热炉是否联锁。(3) 高分液控阀及时改了手动,但直到液位低联锁,才对液
317、控进行调节,较为滞后。1717盲目进罐油气中毒事故盲目进罐油气中毒事故事故经过:事故经过:1974 年 8 月 4 日,某铂重整装置在停工检修过程中,当班班长带领几名工人去清理重整轻汽油回流罐。来到现场后,见此罐的人孔已打开,在未知是否经过化验分析,也没有采取其它安全措施的情况下,班长就首先进罐,即被熏倒。同来的一名工人发现班长中毒倒下,便进罐抢救也中毒倒下,其他人一看不好,跑到车间拿来防毒面具,把他俩从罐中救出来,送医院抢救脱险。事故原因:事故原因:在停工扫线过程中,此罐的回流泵入口管线未经处理,管内存有轻汽油。同时该罐抽出线阀门未关,气温高,轻汽油挥发,大量油汽窜入回流罐。这次事故也说明检修现场组织不严密,存在漏洞。事故教训:事故教训:今后一定在加强检修现场的组织工作,统一指挥,严格执行厂安全技术规程关于“塔和容器不经化验采样做爆炸气体试验合格及氧含量不合格不准进入”等有关规定。1818瓦斯罐超压险些爆炸事故瓦斯罐超压险些爆炸事故事故经过:事故经过:1988 年 12 月份,某厂重整车间为了使 89 年的工作提前做,在 89 年不耽误按计划开工试车,同时不致于加热炉秋季打衬里在冬季
318、冻裂和脱落。厂里安排 9 台加热炉烘炉,在烘炉操作过程中,操作工巡检不及时,都是新工人加上对流程不太熟悉,结果造成容 501 瓦斯罐压力超压,最高压力达到 1.1MPa,由于班长和车间领导处理及时,避免了一场瓦斯罐爆炸的严重事故。事故原因:事故原因:对于这次事故,车间组织班组和技术人员进行讨论分析。主要是:(1) 第一次烘炉操作工经验不足,处理问题不果断;162(2) 对现场流程特别是瓦斯系统不太熟悉;(3) 岗位责任制落实不好,分工不明确。以上三点是导致事故的主要原因。1919氢压机出口补氮气阀阀芯碎裂事故氢压机出口补氮气阀阀芯碎裂事故事故经过:事故经过:85 年 1 月 15 日,柴油加氢改为灯油加氢,反应压力由 4.5MPa 提到 5.2MPa,氢压机出口补氮气线两道放空阀(J11-160Dg25)都内漏,9:15 分最后一道阀阀芯突然碎裂,氢气喷射出 10 米远,使得装置紧急停工。预防措施:预防措施:临氢设备必须选材严格,产品质量要合格;临氢设备必须定期检查,到期更换;加强巡回检查,发现隐患,必须立即整改。2 20 0某厂车间炉管堵塞事故某厂车间炉管堵塞事故事故经过:事故经过:
319、1996 年 1 月 14 日,某重整装置开工进油,预加氢炉 401 炉管出现异常,四路进料中有三路出口温度为 240,另一路为 70左右,车间一直未能及时发现。17 日工艺员徐某在进行日检中发现该炉温度显示异常, 向车间作了汇报,18 日校表后该路温度仍为 70左右,而工艺员和领导均认为是热电偶问题。1 月 25 日装置发生瞬时停电,操作员发现该炉温度升至 180,车间才引起重视。26 日机动科、生技科共同测试, 判定该炉炉管堵塞, 后采取顶管方案无效,被迫对该路作封管处理。事故原因:事故原因:(1) 加工原料质量低劣、含高硫等原因造成系统内硫化铁、氧化铁等杂质较多,检修时未清理干净,留下隐患。(2) 车间技术管理不到位,炉管温度异常未引起重视,错过处理机会。2121某厂加氢误停机组电引起装置停某厂加氢误停机组电引起装置停事故经过事故经过: :89 年 12 月 5 日 10:30,新氢压缩机-201/1 因有故障需要切换.岗位操作员在切换过程中,误将J-202 电源切断,致使五十万加氢装置被迫停工达 100 分钟,5 小时未出产品.事故原因:事故原因:(1) 队伍素质差;(2) 管
320、理存在问题, 未对仪表柜上的电源按钮做文字标记.事故教训:事故教训:163(1)责任心要强, 不能鲁莽行事,看清后再按开关;(2)对机组的电源按钮、仪表开关要用文字标明。(3)顶岗考试应强调实际操作技能。2222某厂柴油加氢某厂柴油加氢 F F31013101 着火事故着火事故事故经过:事故经过:9 月 3 日 1 时 32 分,催柴加氢装置突然发出一声沉闷的响声,立即到现场检查,发现反应进料加热炉 F3101 着火,紧急开 F-3101 灭火蒸汽,1 时 33 分岗位人员启动临氢系统紧急泄压阀,停加热炉 F3101、循环机 C3102、增压机 C3101、原料泵 P3101,对加热炉进行隔离,1 时34 分打 119 报火警并组织人员到现场配合灭火, 经过消防人员 36 分钟的扑救, 2 时 12 分火势扑灭。事故原因:事故原因:确定为对流段丁头炉管缺陷油气泄漏导致着火。2323套扳脱扣、摔伤头部事故套扳脱扣、摔伤头部事故事故事故经过:经过:1996 年 5 月 19 日,某石油化纤公司维修车间检修三班,承担的催化重整装置大检修任务已进入收尾阶段。14:00 班里开始拆卸界区盲板。管
321、工金某和刘某 2 人配合拆除一根及 DN20mm 的氢气管线法兰盲板(该盲板距地面 2m)。作业时,刘站在管排外侧,金站在管排内侧。金一只脚踏在管排架基础上,另一只脚踏在一根 DN20mm 伴热管线上(均距地面 0.4m),用一个套扳拆卸盲板螺栓。14:30 当金某双手用力松动法兰上最后一个螺栓时,由于脚步下滑动,套扳脱扣,身体失重后仰摔倒,安全帽甩出,头部着地。现场人员将其送职工医院,确诊为:颅骨骨折、右硬脑膜外血肿。事故原因:事故原因:(1) 伤者安全意识不强。对作业环境较差没有引起足够的重视。尤其是进入大修收尾阶段,思想麻痹,忽视安全,安全帽不系带摔倒时即先甩出,没有起到保护作用,致使头部受伤。这是事故发生的直接原因和主要原因。(2) 检修后期,车间领导对检修现场监督检查不够,对参检职工的安全教育抓得不实,存在薄弱环节。这是事故发生的一个重要原因。事故教训:事故教训:(1) 戴安全帽必须按规定系好帽带。(2) 强化职工的安全意识教育,尤其要抓好检修收尾阶段的安全教育,严防麻痹思想的产生。(3) 加强对检修后期施工现场的监督管理。1642424某厂某厂“11.2211.22” 聚结
322、器泄漏、着火事故聚结器泄漏、着火事故事故经过:事故经过:2000 年 11 月 22 日 17:10 分左右,一班操作员在上午刚投用的过滤器、聚结器处巡检、脱水,现场一切正常,17:20 分左右操作员正为来料波动及原料罐液位不稳与常压罐区联系并调整操作。17:30 分职工发现 P-3209/A 出口阀火情并及时报告操作室,操作工迅速联系消防队及向车间报告,并与班长迅速赶到现场,关闭泄漏容器聚结器的入口阀,随后赶来的其它同志及时关闭过滤器的出入口阀及聚结器的出口阀,由于泄漏油较多,P-3209/AB、炉区都有不少柴油,空气中油气弥漫, 十分危险,在 17:40 分切断来料,17:51 分手动停炉,除循环机正常运行外,反应、分馏全面停下,17:55 分左右,消防队与三联合部分职工将火扑灭。现场清扫之后,20:25 点 F-3202 火嘴,20:35 分重新引油,21:00 反应系统恢复进料,21:24 点 F-3201 火嘴,装置全面恢复生产。事故事故原因分析:原因分析:(1) 17:21 分前,LV201 一直处于自动状态,液位超过设定值(55%)后,阀位关小,短时间内造成聚结器处压力升
323、高。(2) 从打开聚结器的情况来看,垫片有两处被撕破,长约 10cm,所用石棉垫质量差应该是造成这次泄漏的主要原因,所用垫片柔韧性差,耐油性不好。事故事故以后应采取的措施:以后应采取的措施:(1) 开工初期对于不稳定仪表投自动应慎重,多观查确认,防止出现大幅度的波动。(2) 加强对施工、检修质量的监督。(3) 事故处理要忙而不乱,要及时切断火源附近的油、气源及火源,防止事故的扩大。(4) 可考虑在过滤器前加压力表和室内上压力指示表。2525某厂氮气管线进油某厂氮气管线进油事故经过:事故经过:2001 年 1 月 13 日,准备在氮气线上动火时发现氮气线内有柴油,经仔细检查确认是从分馏塔顶回流罐氮气串入。事故原因:事故原因:(1) 分馏循环升温速度较快,塔顶回流系统建立较晚,致使回流罐液位超高、压力超高(大于氮气管线压力)。(2) 氮气充压线未及时加盲板,上下游手阀未关或漏量。避免措施:避免措施:165(1) 分馏循环升温前,容器先建立界位,确保室内外指示真实无误;(2) 按规定控制分馏循环升温速度,不能太快;(3) 氮气充压后,上下游手阀一定关死,确认不再用氮气时,加上盲板。拆装盲板要
324、专人负责;(4) 严密监控各液、界位和压力变化趋势。2626某厂某厂 F F-3101-3101 出口压力表呲裂出口压力表呲裂事故经过:事故经过:2001 年 6 月 3 日 16: :40,发变电车间职工通知当班人员,F-3101 顶部雾气较大。岗位人员立即赶到现场检查并确认加热炉顶部出现泄漏现象。 反应紧急停工, 停 C-3101、 C-3102, 泄压至 3.2MPa,分馏改小循环。 岗位人员上去检查发现是加热炉出口压力表呲裂, 在蒸汽掩护下将压力表手阀关死。18: :00,装置开始恢复,18: :20 分启动 C-3102,夜班接班启动增压机补压,19: :50 启动原料泵 A大循环,20: :30 点炉子四个主火嘴,0: :10 投用 T-1 汽提蒸汽,1: :30 收原料油,产品出装置(由于紧急停工未带油,C-3102、C-3101 启动后,大量柴油带入高分,转至低分时,由于低分油没能及时排出导致安全阀起跳) 。后经操作人员调整,装置很快恢复正常生产。教训及以后应采取的措施:教训及以后应采取的措施:(1) 加强对反应系统等高温高压部位的巡回检查;(2) 加强对反应系统等高温
325、高压部位的生产管理;(3) 加强职工防范事故意识,熟悉事故处理方法。2727某厂原料油中断事故某厂原料油中断事故事故原因:事故原因:油品民工干活时把电缆线挖断,造成原料泵停运事故经过:事故经过:2002 年 2 月 24 日 14:13,当班操作员发现原料油进装置表 F112 突然回零, 原料罐液位下降较快,急忙与调度、油品联系,查询原因,并汇报车间值班。在班长的指挥下,外操去现场确认流程、阀位及原料罐液面,内操及时降量关 LV101,并适当拉高分馏两塔液面,做好大循环的准备,当原料罐液位降至 35时,装置改大循环,关精柴出装置阀,由于进料量降低,精柴掺入,氢耗减少,岗位人员及时与重整联系后,降增压机负荷至 50,循环氢压缩机转速降低 300rpm,系统尽量保温保压,保持系统物料平衡。15:33 分,进料恢复,调整操作,精柴出装置。教训及以后应采取的措施:教训及以后应采取的措施:(1) 岗位人员应加强责任心,认真盯表,及时发现问题,为处理问题赢得宝贵时间。166(2) 原料中断时,应及时关闭液控阀,防止倒串;(3) 装置改大循环,系统保温保压,保液面;(4) 注意高低分压力液面稳定;(
326、5) 增压机及时减负荷;(6) 加强与调度、油品、重整联系。2828 某厂某厂 1.281.28 装置大联锁动作装置大联锁动作事故经过:事故经过:2003 年 1 月 28 日 11:36 分 10 秒,高分液位突然升高,36 分 24 秒高分液位高报,内操急开液控阀,液位仍急速上升,36 分 34 秒高分液位 100%,班长急派人去现场开高分付线阀,在开阀过程中即 37 分 37 秒循环机联锁停机,继而导致 C3101B、P3101A 停车,F-3101 主火嘴熄灭,从高分液位开始升高到停机历时 1 分 27 秒。事故原因:事故原因:(1) 开工过程中,岗位人员在执行班长的指令时有疏忽、不汇报现象,致使早该关闭 FC104 付线阀门未按指令执行提前关闭。(2) 车间管理人员、 班组岗位人员对关闭该阀门可能产生的后果认识不深, 在关闭该阀门时动作过快,致使高分液位短时间内急速升高,操作人员立即开启高分液控付线拉低液位时,装置大联锁已启动。(3) 液位高高联锁停车信号由循环机入口分液罐移至高压分离器,虽然起到了保护机组的作用,但由于联锁停机时间提前近 2 分钟, 缩短了处理问题所必需的时
327、间, 增加了问题处理的难度,这也是一个客观原因。事故事故教训:教训:(1) 对 FC104 付线的作用和对反应系统的影响认识不足。(2) 在处理过程中, 岗位人员统筹兼顾不够, 反应系统紧急泄放付线阀、 高分压控付线关闭较晚,导致反应系统压力下降较多。(3) 未能及时向调度汇报情况。事故事故以后应采取的措施:以后应采取的措施:(1) 在开停工过程中, 管理人员和操作员对可能引起高分液位突增的因素要有清醒的认识, 关键步骤、特殊位置的操作一定要慎重,不可过快;(2) 开工过程组织协调要进一步加强,做到忙而不乱,令行禁止,汇报及时;167(3) 加强职工预测和防范事故能力培训,使职工熟悉引起高分液控突变的因素及正确的处理方法;(4) 循环机入口分液罐液位高高联锁开关到货后尽快将联锁信号引出点恢复到以前位置, 以减少联锁停车的可能性;(5) 出现问题及时向有关单位汇报情况。2929某厂原料泵推力轴承主瓦温度高高联锁停车某厂原料泵推力轴承主瓦温度高高联锁停车事故经过:事故经过:2004 年 4 月 3 日 15 时 16 分 22 秒原料泵 P-3101B 推力轴承主瓦温度 T001BC 突然
328、显示 60.5(IOP-),同时高高报警,造成 P-3101B 联锁停车。15 时 19 分 29 秒 F-3101 出口温度 340高高报警,并造成加热炉主火嘴联锁。15 时 22 分启动P-3101A,装置生产逐步恢复,15 时 50 分催柴装置各工艺参数正常。事故原因:事故原因:(1) T001BC 现场仪表接线头松动是引起 P-3101B 推力轴承主瓦温度 T001BC 高高报联锁使P-3101B 停车的原因。(2) P-3101B 停车后 F-3101 主火嘴未联锁的原因是润滑油共用备用泵具备启动条件,而 F-3101联锁条件是两台原料泵同时显示停机状态。事故处理:事故处理:(1) P-3101B 停后,在不明原因情况下,操作员现场紧急启动 P-3101A。(2) TC-101 高报后关闭 FC-101,很快主火嘴联锁停炉。(3) P-3101A 启动后,逐步恢复操作。经验教训:经验教训:(1) 在人员较少情况下,班组人员齐心协力,确保了装置安全。(2) 在 P-3101B 停运后,室内未及时关闭 FC-101,室外未及时确认加热炉是否联锁。(3) 高分液控阀及时改了手动,但
329、直到液位低联锁,才对液控进行调节,较为滞后。以后采取措施:以后采取措施:(1) 在 P-3101B 停运后,室内应及时关闭 FC-101,室外确认加热炉是否联锁;(2) 迅速将高分液控阀由自动改手动操作,并根据液位趋势超前调节,若液位上升难以控制, 则立即到现场开副线排放;(3) 正常生产时,将原料备用泵“手动停车开关”旋起,使加热炉联锁图上“备用泵停车”呈红168色;而启动备用泵前,需将该开关按下,具体见车间对原料备用泵“手动停车开关”的补充规定;(4) 加强事故演练,提高处理突发事故的应变力。3030某厂加氢开票不去现场某厂加氢开票不去现场, ,储罐着大火储罐着大火事故经过事故经过: :90年8 月21日施工要对 V-123(单乙醇胺罐)出口管线动火,委派看火人开火票,将动火情况向安全员说明后, 安全员以为在 V-123 罐顶出口阀后动火,就开出了火票, 签字完后就交带给施工人员,也没有到现场去检查情况。 作业人拿到火票后即在罐顶根部动火。 9:30 因罐内单乙醇胺溶液含有 H2S 气体、氢气、及部分轻油, 割开管线后, 立即产生大火, 火势窜起一丈来高。检修人员及车间干部立即赶到
330、现场灭火, 9:40 将火扑灭.事故分析事故分析: :(1) V-123 内单乙醇胺溶液含有 H2S 气体、氢气、及部分轻油, 遇火点燃 ;(2) 安全员开火票没去现场考察和落实安全措施;(3) 火票没经车间主管安全的领导审批就擅自交动火人作业;(4) 施工单位委托看火人办理火票不符合火票审批手续;(5) 看火人对动火部位、岗位流程不清楚。事故教训:事故教训:(1) 安全员开火票要到现场去察看,确定安全用火是否具备条件;(2) 火票审批车间领导要去现场查看措施的可行性和是否落实;(3) 动火作业人必须亲自办理火票;(4) 看火人必须安排熟悉岗位流程的操作员;(5) 装置停工后, 盛有易燃物质的容器的出入口一定要加盲板; 容器动火作业一定要作分析。3131检查流程不仔细,蜡油串入新鲜水检查流程不仔细,蜡油串入新鲜水事故经过事故经过: :90 年 12 月 7 日零点班, 装置正在进行蜡油加氢试验. 针对蜡油特点,车间要求原料泵-101/2预热。 预热流程为泵-101/1连泵-101/2 入口出口. 司泵岗位操作员因对流程不清楚, 委托加氢岗位操作员开预热阀. 加氢操作员对现场流程进行检查
331、后, 确认预热循环流程已通,即开阀.至早晨 7:40 发现新鲜水线内串入蜡油. 检查泵-101/2 入口新鲜水阀未关, 蜡油顺其入口流入新鲜水系统. (此泵在前两天的顶油过程中曾用过新鲜水, 用完后未关阀) 。169事故分析事故分析: :(1) 停工顶水、吹扫后, 负责人对关健部位的流程恢复没有认真检查致使泵-110/2 入口新鲜水线上阀未关;(2) 司泵操作员对本岗位的流程不熟悉, 反应出素质低;(3) 加氢操作员虽然对流程熟悉, 但改流程时未详细检查;(4) “三级检查制度”没有落实;(5) 原设计泵-101/1 为柴油泵,没有预热线,该蜡油线为临时加的,在检修项目交底时未列为交底内容,造成部分职工不熟悉现场情况;(6) 场地照明状况不良。事故教训:事故教训:(1) 装置非计划停工吹扫、顶油, 泵入口连接系统管线的阀门用完后一定要关掉;(2) 车间负责人在吹扫完后对重点部位的流程必须进行复查;(3) 工艺管线流程改动后一定要交班;(4) 流程改动落实“三级检查制”,确保正确无误;(5) 加强对职工的责任心教育和技术素质培训;(6) 改善环境, 确保照明设施完好。3232作业措施有漏
332、洞,害己又害人作业措施有漏洞,害己又害人事故经过:事故经过:1991 年 2 月 28 日容-107 玻璃板泄漏, 车间安排当天白班操作工进行整改. 按照车间主任指示, 关闭玻璃板上、下引出阀,拆开玻璃板, 因阀内漏. 容-107 内的硫化氢气体泄漏出来,将熏倒. 车间主任见状, 憋着一口气,迅速跑去抢救该操作工,因没有配戴气防器具,匆匆忙忙不幸摔倒,右手肘骨折断. 操作工住院 3 天, 调养一月;车间领导住院 3 个月.事故分析事故分析: :(1) 车间、班组在安排工作时在安全方面考虑不周全, 缺少必要的警惕和自我保护措施;(2) 新工人对 H2S 的危害的认识不够, 自我防范意识不强;(3) 到泄漏硫化氢气体的危险区域进行抢险,没有配戴气防器具。事故教训事故教训: :(1) 在含硫化氢介质的作业场所进行拆玻璃板、 法兰和换阀门等作业, 应做好事故预想并要采取相应的安全措施;170(2) 对新工人要加强硫化氢中毒方面的知识教育,提高其安全意识和自我防范能力;(3) 到泄漏硫化氢的危险区域进行抢险,必须配戴可靠的气防器具;(4) 危险大的直接作业环节应有车间管理干部到场进行技术指导和监
333、督。3333交叉作业无措施,高空落物伤人头交叉作业无措施,高空落物伤人头事故经过:事故经过:92 年 4 月 2 日, 在 30 万吨焦化汽柴油加氢停工检修过程中, 车间安排班封塔-101 人孔, 班接到车间通知后, 分两组人员同时封该塔人孔, 一组在塔上部二层平台,一组在塔中部五层平台.11:10 上层打人孔螺栓时用力过大,(一新分来的技校生) 扳手未按住, 震脱飞出, 落在平台上( 二层与五层之间相距 13.44mm, 二层平台外沿小于五层平台外沿), 因惯性和冲力作用, 扳手被反弹出平台外,砸在下面第五层平台打人孔的头上,将其安全帽砸破,顺安全帽的缺口将头部挤伤(扳手重 3.7kg), 造成头部缝了针,住院 20 天。事故分析事故分析: :(1) 高处交叉作业,没有充分隔离;(2) 扶扳手的人安全意识淡薄,作业经验欠缺;(3) 管理人员、班长安排工作时考虑不周全。事故教训事故教训: :(1) 高处交叉作业,一定要充分隔离;(2) 加强对新工的操作技能培训和安全意识教育;(3) 凡高处打人孔螺栓, 扳手要用绳子系住;3434仪表参数没摸透,改为自动,炉子爆仪表参数没摸透,改为自动,
334、炉子爆事故经过:事故经过:1993 年 6 月 1 日下午,炉-101 温度偏低 325(330),操作工稍开付线,17:00 关付线,并将瓦斯流控表改为自动(原来手动).17:45当班班长发现炉-101炉膛温度偏低仅480(正常530),告诉操作工.操作工随即开大瓦斯流量, 并将烟道压控加大.班长见温度升不上来,去现场发现炉-101 四个火嘴全熄,迅速回操作室通知操作工。 操作工迅速跑到炉-101,并会同岗位上副操关炉前阀,17:50在关炉-101 西侧炉前阀时,炉膛瓦斯发生爆炸。 对流室北侧门被掀开,南侧门掀开一条 20cm 宽的缝隙,操作工本人也轻度烧伤。事故分析事故分析:(1) 仪表参数没有摸准, 手动改为自动后, 造成控制阀大幅度波动,甚至关闭;171(2) 操作工责任心不强,仪表改自动后还没有稳定,没有盯紧二次表;(3) 班长处理问题不果断, 发现炉子熄火, 没有及时关闭炉前阀, 使炉膛内积聚的瓦斯越来越多;(4) 仪表性能差,温度难以控制,在安全上没有引起车间足够的重视;(5) 操作工着装不合规范,使自己被烧伤。事故措施事故措施: :(1) 对炉子瓦斯流控改自动操作,控制
335、要平稳,不能大起大落,否则炉子容易熄火;(2) 二次表改自动操作后,一定要仔细观察一段时间,直到该表走稳;(3) 车间要重视隐患的整改,不能听之任之;(4) 发现问题要及时果断处理,犹豫不决会错过最佳处理时机;(5) 上班时间着装要规范。3535巡回检查走过场,仪表失灵把油串巡回检查走过场,仪表失灵把油串事故经过:事故经过:1994 年 5 月 30 日,车间在下午上班后检查发现容-305 满且大部分为柴油,又从机-402 火炬线放空点放出大量柴油,同时机-402/1 级间冷却器内也有很多柴油,加氢火炬系统背压高,容-122脱油时间达 4 小时,经调查核实系容-102 满所致。事故原因事故原因: :(1) 容-102 液位显示失灵;(2) 反应岗位操作员责任心不强,巡回检查不落实,容-102失灵后满罐(即50%指示)达4小时之久,没有发现;(3) 火炬出现异常情况,一些部位放出柴油,没有及时发现、判断;事故发生后不主动向车间汇报,而是隐瞒,说明班组的操作纪律、工艺纪律松懈,整体综合素质差;(4) 仪表维修质量差, 此表已多次出现 80%即为满的现象, 一直没有处理好;(5) 车间不重视
336、隐患整改, 思想上有些麻痹.事故教训事故教训: :(1) 确保仪表完好投用;(2) 岗位(包括班长岗位)要按照巡检内容认认真真检查,不能走过场;(3) 车间要重视仪表隐患的整改,如仪表暂时不能处理,要制订具体的事故处理预案,并加强岗位、班长、车间的三级监控;(4) 发生事故或者生产上出现较大的波动要及时汇报,将损失减少到最低程度;172(5) 加强对职工的安全意识、技术素质的培训, 提高判断事故的能力。3636开工切水不佳,超压满罐炉子熄开工切水不佳,超压满罐炉子熄事故经过:事故经过:95年 4 月9 日,30万加氢已开工进料,生产处于调试阶段.21:20 由于容-103 界控不太好用,大量含硫污水带入容-104,然后进入塔-101,同时容-107 脱水不及时, 造成塔-101 压力达 1.7MPa,容-104油压过不来,液位上涨满入瓦斯线,致使瓦斯系统带油, 火咀下火雨,30 万加氢三台炉子被迫熄火。事故原因事故原因: :(1) 操作工责任心不强,盯仪表不紧;(2) 操作工责任心不强,盯仪表不紧;(3) 容-103 界控阀不好用,容-107 玻璃板不清晰;(4) 车间管理上存在漏洞,
337、 是诱发事故的间接原因.事故教训事故教训: :(1) 开工初期,各仪表运行状况还不稳定,岗位上要加强盯表;(2) 加氢开工阶段,分馏各回流罐脱水应作为开工的关键步骤写在开工方案上;(3) 仪表、玻璃板等设施必须确保完好、清晰。3737开工气密串氮气,保运整改跑催化剂开工气密串氮气,保运整改跑催化剂事故经过事故经过: :1997年1 月18日开工气密过程中,由于反-101 中部卸料口法兰多次打紧后仍泄漏, 车间要求保运人员拆开法兰换垫片. 9:30 松开法兰准备安装新垫片,9:40 恰值循环氢脱硫塔-103 充氮气气密,由于容-103 压控管排处联循环氢脱硫单元的阀未关,氮气串至反-101,将已装好的中部卸料口以上的加氢剂(CH-20)全部压出.后经回收,损失较小.但三十万加氢开工拖后三天.事故原因事故原因: :(1) 流程检查不细,塔-103 充氮气时未关上联反应系统的阀门;(2) 施工与开工,协调不够,只顾一方;(3) 换钢圈垫片过程中,现场无人监护,致使事故扩大。事故教训事故教训: :(1) 各单元非同步气密要隔开,与其它单元相联的阀门要关严;(2) 开工过程中工艺、设备、安全各路
338、主管要协调关系,车间要统筹安排;(3) 保运抢修过程中,设备员要对施工现场负责监督, 以对付突发性事故的发生。1733838开循环机引蒸汽,放空水击折断线开循环机引蒸汽,放空水击折断线事故经过:事故经过:97 年 1 月 14 日,机-102 油运正常后,为保证第二天主机开机顺利和争取时间,车间领导安排引3.5MPa 蒸汽入装置,并在加氢机厂房南侧放空,14:50由于经验不足,将边界总阀开得过大,且未对管线内存水进行脱水,造成管线内水击,由于总放空阀开得过大,放空线在加氢机房正面龙飞凤舞,场面非常危险,关小边界总阀后,管线甩头才停止,将 Dg80 的放空线甩弯 8m.事故原因事故原因:(1) 放空阀开得过大;(2) 边界总阀在没有脱水和暖线温度不够的情况下开得过大。事故教训:事故教训:引蒸汽时边界总阀、放空阀要关小,及时脱水,管线温度升起来后,再开大边界总阀。3939车间指令不听清,流程改错炉子熄车间指令不听清,流程改错炉子熄事故经过事故经过: :1997 年 4 月 2 日 17:00,某加氢装置准备开循环机-202 建立系统循环,主管技术员要求操作工对流程进行检查,关闭有关阀门,尤
339、其是容-203 去容-204 阀,岗位误以为打开此阀,致使充氮气后,气体串至容-204,顺罐顶排到炉前瓦斯线,造成正在运行的三十万加氢炉-101、103 火咀熄火。.事故原因事故原因: :(1) 误操作,听错车间指令;(2) 改流程“三级检查”没有落实。事故教训事故教训: :(1) 流程改动时三级检查一定要落实;(2) 在工作上操作员要把事情听清楚、问清楚才动手;(3) 开工过程中采取下指令与执行指令登记的办法,避免指令听错。4040某厂加氢吹扫带压拆法兰,污水溅出灼伤眼某厂加氢吹扫带压拆法兰,污水溅出灼伤眼事故经过:事故经过:97 年 3 月 18 日,由于容-104 压控后路不畅,车间决定从制氢边界管排引汽反吹.送汽后容-104压控低点仍不见汽,估计可能是管线堵,决定松开法兰清通, 在卸螺栓时, 总管内污水(含氨、硫化氢)喷出,溅在眼睛上, 造成轻微灼伤.事故原因:事故原因:174(1) 拆法兰带压操作;(2) 无保护措施。事故教训:事故教训:在吹扫过程中拆法兰、换阀门、加盲板等作业不得带压操作,如工艺上不能停汽,要采取必要的防范措施。4141误闻停机报警声,切断进料心太急误闻停机
340、报警声,切断进料心太急事故经过:事故经过:97 年 11 月 10 日未开的机-102 仪表突然报警,岗位操作员误以为机-202 轴振动大出现报警,没有去操作盘检查,就直接开机-202 防喘振阀,造成 50 万加氢混氢流量大量下降,而此时机-102 停机报警也响了,操作室反应岗位听到机组停机报警声后,又看见混氢突然下降,就立即将五十万加氢进料切断,切断进料 5 分钟后才知道机-202 并没有停,然后恢复进料。事故原因:事故原因:(1) 加氢压缩机岗位操作员误开喘振阀,使循环氢量大幅度下降;(2) 反应岗位没有落实机组运行状况, 仅凭停机报警声和混氢流量下降就将进料切断, 工作没有做细。事故教训:事故教训:(1) 机组出现报警,一定要去仪表盘落实报警参数,然后进行相应的操作调整;(2) 岗位上在操作喘振阀时, 在兼顾机组喘振现象的同时, 还要注意防止循环机出口流量出现大的波动;(3) 车间应规范管理,对喘振阀的使用要有一个明确、具体的制度;(4) 反应岗位在切断进料前,要落实机组的运行状态。4242改循环流程不畅通,憋漏产品换热器改循环流程不畅通,憋漏产品换热器事故经过事故经过:1996
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