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灼伤烫伤造成人身伤害案例

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  • 卖家[上传人]:万****
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    • 1、灼伤烫伤灼伤烫伤造成人身伤害案例 1、消音器焊接质量不过关,调试吹管时发生重大人员伤亡 2006 年 5 月 17 日,XX 发电有限责任公司新建机组在吹管过程 中,因消音器焊接质量不过关,导致焊口开裂造成化学化验室内正 常工作的11 人死伤。 【案例简述】 XX 发电有限责任公司工程项目进度计划,依据编制的蒸汽吹管调 试措施,某电建公司和生产单位配合,进行5 号机组的吹管工作。 该工程于 2006 年 3 月进入分部试运阶段。5 月 14 日 23 时 48 分 正式开始蒸汽吹管,至5 月17日 23时顺利完成了 23次吹管。 5 月17 日 23 时 52 分,操作人员开启吹管临吹阀,进行第 24 次吹管,23 时 53 分,听到吹管声音异常,立即关闭吹管临吹阀,23 时 57 分锅炉 灭火停炉。 经检查发现,位于吹管系统末端的消音器堵板由于焊口开 裂吹落,蒸汽吹向化学水化验室,将已封闭的化学水化验室门吹开, 高温蒸汽涌入化学水化验室,造成正在化学水实验室进行正常运行、 调试、 维护的 1 1 名工作人员灼烫伤,5人死亡、 2人重伤、 4人轻伤, 其中两名重伤人员也于 6 月 9

      2、日和 16 日相继死亡。其中,XX 电厂死 亡 5人,调试所死亡 2 人。 【案例评析】 事故发生后,石家庄市安监局牵头组成事故调查组,并邀请有关方 面专家对事故原因进行了认真分析。专家组意见: 1调试所制定的“蒸汽吹管调试措施“、“蒸汽吹管补充措 施“符合原电力工业部“火电机组启动蒸汽吹管导则“的要求。 2吹管过程中的工艺过程、安全措施可行,吹管过程控制和运 行正常并已吹过23 次。 3经现场仔细查看,消音器存在严重缺陷是事故发生的直接原 因: (1)消音器堵板设计为平板且平板与简体“角焊缝“设计为非焊透 结构,设计不合理。 (2)角焊缝的高度偏小,不符合标准要求。 (3)角焊缝存在严重的未熔合、未焊透等缺陷。 消音器在长期使用中,由于热疲劳应力的反复作用,致使消音 器堵板“角焊缝“缺陷处产生裂纹源,在运行中裂纹源逐渐扩展,造 成角焊缝瞬间发生断裂,堵板脱开并被蒸汽吹走,致使高温蒸汽直 吹出去,灼烫造成人员伤亡事故。 故消音器堵板与简体结构角焊缝设 计不合理、制造工艺不符合有关标准要求,是事故的主要原因。 河北公司高度重视对事故的调查分析,在积极配合事故调查组 进行调查的同时,认真查

      3、找、反思事故教训。经过认真分析,本次事 故暴露出的主要问题: 1电建公司租用的消音器,虽在其它建设工地使用过,现场也 按火电工程调整试运质量检验及评定标准的有关规定进行了外观 观察,未发现问题;且由于结构原因,对内部可能存在的缺陷难以 发现,暴露出对此类非标设备缺乏有效的检测手段。 2本次事故暴露出在租赁设备合同管理、非标产品质量检验和 使用方面存在制度不健全,管理不规范,措施不到位等问题。 3本次事故暴露出施工、监理单位安全防范意识不强,对现场 风险辨识、 危险点分析不够,没有预想到处在吹管系统末端的消音器 堵板可能脱落,因而没有对可能造成的后果采取防范措施。 4施工企业所承揽的工程点多面广、 工期紧张、 任务繁重,导致 其管理、 技术力量以及施工资源相对分散,现场安全技术管理相对削 弱,在施工组织管理及安全技术保障措施等方面存在漏洞。 5本次事故反映出河北省电力公司对所属施工企业安全生产监 督、检查、教育、指导等方面还存在薄弱环节。 2、加氧吹管过程发生爆炸,调试现场五人烫伤 【案例简述】 2003 年 5 月 13 日,某电厂 2300MW 机组工程 3 号锅炉吹管进 进加氧吹管

      4、阶段,加氧临时系统见图1。16:00,对左全屏过热器进 行加氧吹管工作。 在氧气瓶接进支路前,安装单位工作职员打开排气 门对其支管路进行 2 次每次约十多分钟的蒸汽吹扫,并消除了加支 路接头漏气的缺陷。 17:45,调试单位的指挥职员来到 0米加氧点进 行现场指挥,发现加氧蒸汽吹扫A、 B2控制门未封闭,指挥施工职员 将该两阀门封闭,接进 2 组氧气瓶(每组 10 瓶),并将 2 组氧气支 管路 C、D阀门打开,此时压力表 P1为12 MPa。18:20,左全屏过热 器加氧吹管预备工作全部完成。19:00,此时汽包压力为 5.8MPa, 过热器温度为 427。在听到吹管指令后,工作职员打开加氧控制 B 阀门,在开启阀门过程中忽然一声巨响,2 个控制加阀门及连通管 同时被烧化、 炸裂,大量的蒸汽冲出,造成 1人脸、 手、 胸部严重灼烫 伤,2 度烫伤面积达 60,另有2人轻度烫伤。 【案例评析】 1.光谱分析表明,吹管加氧临时系统阀门、管材符合要求。 2.吹管加气系统临时管路蒸汽吹扫不彻底,在加氧吹管前的 2 次十多分钟对临时管路的吹扫时,未对氧气支管路和压力表支管路 进行吹扫,加氧系统

      5、临时管路存在油脂。 3.在加氧过程中,氧气与支管路的油脂接触,形成氧化反应, 在打开加氧控制阀门 B 时,氧与高温蒸汽接触,而产生爆燃,使加 氧控制A、B 阀门和连通管路烧断,从而使加氧操纵职员烫伤。 4.一般说的油脂是指润滑油脂,实际上就是加稠化剂稠化了的 润滑油,其化学组成十分复杂,主要组成成分为烷烃、环烷烃、芳香 烃和不饱和烃等多种烃类有机化合物。 5.不管外部条件如何,油的氧化是一个必然的过程,油发生氧 化会有氧化分解产物,在高温的作用下,油的烃类物质的碳链会发 生断链和脱氢,其分解产物会有大量低分子烃类气体。 所以在蒸汽吹管时,附着在加氧管道内壁上的油脂先在高温的 作用下,天生大量低分子烃类气体。 烃类气体跟大量氧气进一步发生 剧烈反应,引起爆炸。 3、法兰加热混温联箱乙侧堵板崩开,一人死亡一人伤 2013 年 12 月 26 日,XX 热电有限公司(以下简称“卓资公 司”)在#1 机组启动投运法兰加热装置工作中,因操作不当致使法 兰加热混温联箱乙侧堵板崩开,造成1 人死亡,一人轻伤。 【案例简述】 12 月 25 日 11 时 26 分,利用#1 机组调停机会,停机消缺#2

      6、 中 调门抗燃油管裂纹缺陷,当日 19 时 50 分消缺结束,锅炉点火启动 。 20 时 00 分运行接班后,#1 机组长张 xx 安排汽机副值班员薛 x(死 者,男,汉族,1985 年出生,29 周岁,大专文化,)就地进行各项 启机操作任务,李 x(2013 年毕业生,实习人员,10 月份入厂) 跟随薛x 现场学习。 26日 0 时34 分,机组挂闸升速至 900r/min中速 暖机。0 时 56 分,运行人员按照规程规定开始进行投运#1 机汽缸法 兰加热装置准备工作,机组长张 xx 在集控室 DCS 操作站手动开启汽 缸、法兰加热联箱疏水电动门和法兰集汽联箱疏水电动门。通过对讲 机安排汽机副值班员薛 x 就地全开联箱疏水手动门和稍开进汽截门 暖管,0 时 58 分,操作完毕,在就地等待下一步操作命令时,#1 机 法兰加热联箱乙侧堵板崩开,冲击波将汽机副值班员薛 x 冲倒在地, 李 x在躲避过程中脸部擦伤,立即紧急将伤员送医救治。 2时 50分, 薛 x后因伤势过重医治无效死亡。 李 x因受惊吓、 脸部擦伤留院观察。 【案例评析】 现场检查发现,法兰加热联箱(426mm2532mm)

      7、整体向东侧 移动 0.4 米,联箱上部连接的管道和安全阀变形,联箱堵板向西飞 出 40多米,落到#2 机 3 米高处消防水管道上。 通过查看事故追忆系统(SOE)和历史曲线,初步分析为: 在混温联箱暖管过程中,混温联箱变送器压力由 0MPa 仅用 26 秒 就 升 高 至 1.65MPa ( 法 兰 联 箱 正 常 工 作 压 力 为 0.5MPa-0.8MPa ) , 就 地 检 查 安 全 阀 有 动 作 痕 迹 ( 动 作 压 力 0.98MPa),但未有效起到消压作用;运行人员操作检查漏项,未按 运行规程规定确认汽缸法兰混温联箱疏水电动门开启,造成混温联 箱严重超压将一侧堵头崩开,导致事故发生。 从爆口检查,堵板与联 箱焊接工艺存在质量缺陷,焊材与母材未充分溶透。 4、热网站蒸汽泄漏,冒然进入被烫死 热网站蒸汽泄漏,一名人员不采取任何措施进入现场,被蒸汽 烫伤死亡。 【案例简述】 某年4 月 9 日上午,某厂热网站运行人员检查发现蒸汽联箱一 阀门呲汽,立即汇报领导,并安排专人在热网站门外把守。 在此期间, 一名技术人员冒然进入现场,核查设备缺陷,看护人员未发现,该 技术人员被蒸

      8、汽烫伤死亡。 【案例评析】 1.技术人员安全意识淡薄,在明知现场充满蒸汽,仍强行进入; 2.看护人员没有发现人员进入,看护不力。 5、水未放尽许可开工,热水喷出三人烫伤 某厂在处理高加泄漏缺陷作业,3名检修人员在打开人孔门时, 热水喷出烫伤。 【案例简述】 某年8 月 16 日下午,某厂在消除高加泄漏缺陷工作中,在加热 器热水未放净的情况下,运行人员许可开工。 检修人员打开人孔门时, 热水喷出,三人被严重烫伤。 【案例评析】 1.加热器热水未放净,许可开工; 2.工作负责人未认真就地核实安全措施。 6、未按票做措施 蒸汽喷出伤人 检修人员在拆开阀门过程中,蒸汽突然喷出,人员严重烫伤。 【案例简述】 某年2 月 2 日下午,某厂进行阀门检修时,运行人员未按照工 作票要求将管道前方来汽阀门彻底隔绝,也未将管道疏水门打开。 检 修人员拆开阀门过程中,蒸汽突然喷出,人员严重烫伤。 【案例评析】 1.运行人员未按照工作票要求将阀门彻底隔绝,并打开疏水门, 便允许开工; 2.工作负责人和运行人员没有共同到现场确认安全措施。 7、操作乱设备差管理松 除氧器爆炸群死群伤 某厂运行人员给除氧器加压时,超

      9、压爆炸,造成9 死6伤。 【案例简述】 某年 1 月 11 日,某厂运行人员发现除氧器水位低于规定水位, 为了急于交接班,开启了 2 台水泵给除氧器补水,使得除氧器水位 上升,压力下降,运行人员为迅速提高压力,违反规定打开二段抽 气,由于抽气系统阀门失灵,加之盲目操作,除氧器压力急剧上升, 由于安全阀定值偏高,起不到保护作用,导致除氧器超压爆炸,造 成 9人死亡,3 人重伤,3 人轻伤。 【案例评析】 1. 严重违章,使用二段抽气给除氧器升压。 2. 设备有缺陷,抽气系统阀门失灵。 3. 运行人员在不监视除氧器压力情况下,盲目操作。 4. 安全阀定值偏高,起不到保护作用。 8、主蒸汽管道材质差,突然爆裂致7 人伤亡 2006 年 12 月 12 日,XX 发电厂发生一起主蒸汽管道爆裂事 故,造成二人死亡、二人重伤、三人轻伤,部分设备损坏。 【案例简述】 2006 年 12 月 12 日 9 时 01 分,XX 发电厂#1 机组正常运 行,负荷 500MW,炉侧主汽压力 16.48MPa, 主汽温度 543,机 组投“AGC”运行,各项参数正常。9 时 02 分, #1 机组汽机房右 侧主蒸汽管道突然爆裂,爆口处管道钢板飞出,在主蒸汽管道上形 成面积约为 420mm(管道纵向)560mm(管道环向)的爆口,高温 高压蒸汽喷出,弥漫整个汽轮机房,造成人员伤亡和设备损坏。 事 故共造成 7 名人员伤亡,其中 2 人事故当天死亡,另外 2 人重伤、 3 人轻伤。 伤亡人员均为负责汽机车间清扫卫生的朔州涞源电力安装 检修公司(外委)工作人员。截至目前,2 名重伤人员的各项生理 指标正常,已无生命危险,3 名轻伤人员已停止用药,饮食起居恢 复正常。发生事故的主蒸汽管道设计为420mm40mm,材质为捷克 标准 17134,相当于我国钢号 1Crl2WmoV,设计额定运行压力为 17.2MPa, 温度为 5405。 号机组成套设备从原捷克斯洛伐克进 口,1992 1 于 年 7 月 16 日移交生产。 【案例评析】 山西朔州市政府有关部门组成的事故调查组于 15 日进驻神头二 电厂。 事故调查组分社会调查组、 技术组、 资料组三个工作小组。 山西 省电力公司组织有关单位积极配合事故调查组的工作。 目前,事故调 查组已完成社会调查和资料

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