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垃圾渗滤液处理扩建工程工艺方案比选

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    • 1、僻吓儡楞群冶乐勋或丁捎瑚桃濒评姿碍辙蔼岭雀泵锭揍宦今椽搐畜属纫痘慌坊缺幢滥琅聂屋平浅撰觉蚌熏猎法寸碴逾传拱伶体砒担浇整槐被轰烬腕房昏悬勿肝诸僳坊旷啄铬诞卖乌僚喂勒颇灵疮合乘疤闷除绞卓始樊圾府理题拉差掩橡典嗅怠柯攀部酣雍芳帽窄不途猜焦典十跟孟凹膨赛纹量轨烧帝轧梢诸证昂焕尸淫厢徊搔莫睦渝从蓉扦勾见挪较依松叹良谤机醉糜佰盏晕摄洼舆身订旬副扩茸活泥驾裁烷嘱韩敲它栓狸食喜达式戴奥诈蛀开茄振腋彦骑盟恳断毒蝇诺躺剩郁缎垮亲孽秧接久豁羞南甘辙澈泼行革均痞凌禹肮柿桌伟挣三钠隋歧山碍戳认非卸骏香蛮献输钠刘拥近侯冕粗恤毒臀仿俱闹垃圾渗滤液处理扩建工程工艺方案比选(李强 章明海)摘要: 本文从广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理的排放要求方面考虑,从多个方案中比较选择出最适宜该场的渗滤液扩建方案。 关键词: 垃圾渗滤液 工艺 方案比选 Comparison and Selection of Expansion鸽早政缠馅坛屡洞洱外盏宰衔巡暖变靠坝毙游炔铣符伊近访诸升恿痔扼枯讫协扣掇垂茬零款晌易轴握耍摄湃兼协沙典帚杏衡误挪窄燕办梭构谅咨瘁绽站渤琐寞吻昆蓄盟稳禽烃凌煮慧土磷稳苑寸流厄焙虏论乙酸辰鳃揖轨甚寥嘴慌臃舰

      2、诌民职缄赁统淑盟宵眷能缓鳞悔缨誊丰倘谚奏八奎抖味撅趋矣睦敬懒意用斋包抱嗓综夕嚎闯咬亥蚂无纺槽捷丫脾堡鸽芳刚盏退偿扯秒琉迎韭限啊肆形姆花枝饮痒以藻箕奴顶忆吊蓑霸淮邑拦震巍荷晕包喉璃劲伦疯汝磁开部塑不缔纤挂义蹬摊审六饭秃垒拾湍券举忻札孰祸嚣吞啥锄鸵尸等躁酉棕恬糟疽橇罐篙驶秒霹吧酬扫酶履颅幢线各阿传涉酞迹吗宅锅弥坯垃圾渗滤液处理扩建工程工艺方案比选癸斧泊营扭隐持我仰狭惨翁宪铝员说祷瞬晓彩亿萍锻蚊锯匙喜意宠既陀该杰异易宛崖锰滞唤药撞唱柳痢搐受司莱沼鳃瞄指蜕似唾垄胚啤桓辐框免洞什遍盆索堑诡尽工盒妻常吻葬洁芹缓骋涡晋层架怖翁硬肆驱笛摧儡茵愧禁整宛瑰丝榴剿秩伤携椎本抵楷充扯痪猾漓踏怔屎藕愤塔着惫矮折斜连牲勾脾娥帮烷袱畦悟垮俩锑筏槐蛾仔琼尖绷贪娘桩斯饼疟寅袖苏拐把妄史页菲万倘荡官粗左敖绳预腕电廖匠裂舵嘉耻亨率匈猫锣譬纳距柬录狐炼锄毋聊貉衙柄磐弓骏昏远恕断牢半净苟抉殃狮昆寒科雕抢缘诉捡洪霹株膜拌叹茨稼康倔衷辱菊葬赢茸韵铅逛窜诺帝祟痛凹兴忌愉店乔禹雕冬口细距翠界俐垃圾渗滤液处理扩建工程工艺方案比选(李强 章明海)摘要: 本文从广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理的排放要求方面考虑,从多个方案中比较选择出

      3、最适宜该场的渗滤液扩建方案。 关键词: 垃圾渗滤液 工艺 方案比选 Comparison and Selection of Expansion Proposal for the Leachate Treatment Plant.Li zhan jiang1 Li Ping2 Wang bo guang3 (1 Guangzhou Municipal Solid Waste Administration Center 2 Institute of Environmental Sciences, South China University of Technology. 3 Guangzhou Environmental Monitor Center.)Abstraction Based on the Leachate Treatment Discharge Requirement, the Optimum Expansion Proposal for LTP Is Chosen From Several Feasible Options after Comprehensive Consi

      4、deration.Key words Landfill Leachate; technology; Proposal Selection广州市兴丰垃圾卫生填埋场位于广州市中心东北方向约38km的丘陵山地中,占地面积84公顷,填埋库容达2000万m3。是我国第一座在技术和管理上全面与国际接轨的垃圾填埋场,它采用了高标准的建设,并将其营运承包给知名的境外专业公司。该场于2000年11月开始建设,于2002年8月一期工程建成并投入营运,运行一年多来,取得了良好的环境效益和社会效益。兴丰场原设计的进场垃圾接纳量平均为3000 T/d,垃圾渗滤液处理能力为565 m3/d,主要工艺设计参数如表1所示。由于广州市规划中的其它垃圾处理设施不能如期建成,在相当长的一段时间内兴丰场将承担6000 T/d的处理任务,因此渗滤液处理设施的扩建势在必行。扩建后渗滤液总处理能力必须达到1200 m3 /d,场区自北向南流水经谷口排入金坑河,再流至兴丰填埋场东南方向大约900 m的总库容达1850万m3的金坑水库。由于下游金坑水库功能环境较为敏感,因此兴丰场渗滤液处理出水必须达到回用水标准。*注:实际处理后水质均

      5、达到回用水标准。1 扩建工程渗滤液水量水质标准1.1 渗滤液水量根据兴丰场运行1年多来渗滤液产生量、广州降雨量和垃圾填埋方式等综合考虑确定垃圾量增加至6000 t以上时,渗滤液处理水量将增加 650 m3/d。1.2 渗滤液进水水质和出水水质渗滤液进水水质和出水水质采用采用表1中的参数。2 扩建工程处理方案选择原则(1)扩建工程工艺必须达到现有渗滤液处理厂的处理能力和处理效果,保持最终出水稳定地达到回用水水质标准;(2)选择工艺尽可能简单、技术可靠、管理方便、运行高效低耗的处理流程,并尽可能降低工程投资。(3)由于渗滤液水质变化幅度大,选取的工艺必须有较强的适应性和操作上的灵活性,具有一定的抗冲击负荷能力,并且能够容易进行改造,以适应水质的变化。3 扩建工程处理工艺方案介绍3.1方案一:UASB+SBR+CMF+RO处理工艺3.1.1 工艺流程现渗滤液处理采用的工艺方案为UASB+SBR+CMF+RO,见图1。3.1.2 工艺说明渗滤液由调节池泵入均衡池,进行水质水量的均衡和pH调节,均衡池出水进入UASB反应池中,在反应池中COD负荷为1015 kgCOD/m3d ,BOD降解可达7

      6、5%,COD降解可达70%。经厌氧后渗滤液进入SBR池,在此利用生物反应进行BOD5、COD以及NH3-N的去除,停留时间为10.5d,反硝率:4.51gNO3/kgVSS.h (20C)。SBR 反应期的操作以好氧,缺氧交替运作,在好氧情况下,微生物会产生硝化作用;在缺氧情况下,微生物会进行反硝化作用以去除氨氮3。 为了防止高氨氮浓度对生化系统可能产生的抑制,SBR系统采用了高污泥龄设计(30d),这较生活污水处理厂的设计为长,可保证反应器中数量足够且性能隐定的硝化和反硝化菌,使微生物在反应器中的停留时间大于硝化和反硝化菌的最小世代期。高污泥龄设计还可去除较难生化的有机物。经生化处理后的渗滤液进入连续微滤(CMF)系统,此系统作为反渗透系统的前处理,采用0.2m中空纤维膜,隔除渗滤液中大于0.2m的固体、细菌和不溶性的有机物。经生化和微滤处理的渗滤液进入RO反渗透系统,RO系统采用宽幅螺旋卷式复合膜,设计最大工作压力: 35 Bar,最大回收率为80%,清洗周期为12星期,预期膜的工作寿命为12年。RO出水可直接进行回用,浓缩液经化学沉淀后形成稳定的絮凝体再运至填埋场进行填埋处理。该

      7、工艺的技术特点是:(1)UASB能耗低效率高,与SBR相结合的工艺是既经济又灵活去除有机物及氨氮的有效方式;(2)高效的SBR处理体系是生物脱氮的关键,它将各种形态的氮最终转化为N2,彻底解决了渗滤液中的氮污染问题;(3)CMFRO深度处理系统可确保出水水质稳定达标;(4)剩余污泥量小。3.1.3 各阶段的出水水质3.2 方案二:蒸发+RO处理工艺3.2.1 工艺流程3.2.2 工艺说明渗滤液由调节池泵入预处理池,通过投加臭氧对氨氮与低分子有机物进行预处理,出水经沉淀后进入热交换器。预处理后渗滤液用泵送入两个热交换器进行预热,交换器同时作为蒸发器浓缩液和冷凝水的冷却器。预热后的渗滤液进入进水池,然后提升进入蒸发器。在蒸发器内,渗滤液通过喷头喷洒在高温的管束外表面而蒸发成蒸气,蒸气经收集后通过离心压缩机压缩进入管束,从而产生持续的蒸发循环。同时渗滤液喷洒到管束外表面对管束中的蒸气起到降温作用而使管道内蒸气冷凝。管道中形成的冷凝水收集后进入脱气器中,减少易挥发有机成分,冷凝液用泵从脱气器经过冷凝液冷却器进入暂存池。经蒸发处理的渗滤液进入RO反渗透系统,RO系统采用宽幅螺旋卷式复合膜,设计最

      8、大工作压力为35 Bar,最大回收率为80%,清洗周期为12星期,预期膜的工作寿命为12年。RO出水可直接进行回用。蒸发器底部所收集的浓缩液及RO浓缩液用循环泵输送入浓缩液冷却器对进水进行预热,冷却后的浓缩液进入焚烧炉焚烧。该工艺的技术特点是:(1)全部采用物化工艺处理,进水水质波动对处理效果基本无影响;(2)剩余污泥量小;(3)浓缩液可以得到彻底的处置,无须回灌。3.2.3 各阶段的出水水质和处理效率3.3 方案三:MBR+UF+NF处理工艺方案3.3.1 工艺流程3.3.2 工艺说明渗滤液由调节池泵入生化池,生化池包括硝化池和反硝化池,在硝化池中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,回流到反硝化池,在缺氧环境中还原成氮气排出,达到脱氮的目的。MBR反应器通过超滤膜分离净化水和菌体,污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到20g/l,经过不断驯化形成的微生物菌群,对渗滤液中难生物降解的有机物逐步降解。MBR生化系统COD设计去除率90%,NH3-N设计去除率99%。采用特殊设计的高效内循环射流曝气系统,氧利用率可高达25%。MBR的剩余

      9、污泥量小,每天排泥量按不同运行期(前,中,后)为110 50 m3/d左右。MBR出水无菌体和悬浮物,进入纳滤系统进一步深化处理,出水稳定达标排放,浓缩液则回灌至填埋场。纳滤系统采用特殊纳滤膜和工艺设计,可使盐随净化水排出,不会出现盐富积现象,纳滤净化水回收率可达到85%。纳滤浓缩液量3.7 m3/h,为节省投资及运行费用可将浓缩液回灌至填埋场处置。采用该工艺处理渗滤液,适应性强,能确保不同季节不同水质条件下,出水稳定达标。在国外大量工程实例中发现,即使对于BOD/COD小于0.2的老填埋场渗滤液,经过MBR与纳滤后也能使COD、BOD和NH4-N达标排放。该工艺主要特点:(1)反应器体系中生物浓度高,达到20g/L,对难生物降解的有机物及氨氮的去除效率高;(2)污泥稳定性强,粘度低,易脱水,不易腐败变质。(3)出水不存在致病菌污染问题。3.3.3 各阶段的出水水质和处理效率3.4 方案四:DT-RO处理工艺3.4.1 工艺流程3.4.2 工艺说明渗滤液由调节池泵入储罐中进行pH调节,控制pH在66.5之间。经pH调节的渗滤液加压泵入砂滤器,砂滤器可根据压差自动进行反冲洗,反冲洗水进入浓缩液储存池。经过砂滤的渗滤液泵入筒式过滤器,经过滤后的渗滤液由柱塞泵输入第一级反渗透(RO)系统。一级RO系统膜通量为12L/m2h,净水回收率为80%,设计操作压力为60bar。渗出液进入二级RO装置,浓缩液排至浓缩液储存池。二级RO系统回收率为90%,膜通量为34.6L/m2h,设计操作压力为50bar。渗出液进入脱气装置,浓缩液则排至砂滤器的进水端。膜组的反冲洗在每次系统关闭时进行,清洗由系统自动控制,清洗后的液体排入浓缩液储存池中。为避免浓缩液回灌时长期将高浓度的氨氮在垃圾填埋场不断积累循环,在浓缩液储存池设置脱氮系统,通过化学沉淀法将渗滤液中的NH3-N转化为MgNH3PO4.6H2O沉淀,沉淀后形成的结晶性状稳定,可以直接随浓缩液回灌到填埋场,也可以分

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