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球铁提高球化率的工艺措施.docx

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  • 卖家[上传人]:菲***
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  • 上传时间:2022-01-19
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    • Word版本下载可任意编辑】 球铁提高球化率的工艺措施 国内普通球墨铸铁铸件的球化级别要求到达4级以上,(即球化率70%,)一般铸造厂到达的球化率为85%左右近年来,随着球墨铸铁生产的发展,尤其是在风电铸件生产和铸件质量要求较高的行业,要求球化级别到达2级,即球化率到达90%以上笔者公司通过对QT400-15原采用的球化、孕育处理工艺以及球化剂、孕育剂开展分析、改良,使球墨铸铁的球化率到达了90%以上 1、原生产工艺 原生产工艺:熔炼设备采用2.0T中频炉和1.5T工频炉;QT400-15原铁液成分为ω(C)=3.75%~3.95%、、ω(Si)=1.4%~1.7%、ω(Mn)≤0.40%、ω(P)≤0.07%、ω(S)≤0.035%;球化处理所用球化剂为1.3%~l.5%的RE3Mg8SiFe合金;孕育处理所用孕育剂为0.7%~0.9%的75SiFe-C合金球化处理采用两次出铁冲入法:先出铁55%~60%,开展球化处理,然后参加孕育剂,再补加其余铁液由于球化、孕育采用传统的方式,用25 mm厚的单铸楔形试块检测得到的球化率一般在80%左右,即球化级别3级 2、提高球化率的试验方案 为提高球化率,对原来的球化和孕育处理工艺开展了改良,主要措施是:增大球化剂和孕育剂参加量、净化铁液、脱硫处理等。

      球化率仍然采用25 mm的单铸楔形试块开展检测,具体方案如下: (1)分析原工艺球化率偏低的原因,曾认为是球化剂用量较少,故将球化剂参加量由1.3%~1.4%增加到1.7%,但球化率并未到达要求 (2)另一种猜测是认为球化率偏低可能是由于孕育不良或孕育衰退引起,因而试验加大孕育剂量,由0.7%~0.9%增加到1.1%,球化率亦未到达要求 (3)继续分析认为铁液夹杂较多、球化干扰元素偏高等可能是造成球化率偏低的原因,因而对铁液开展高温净化,高温净化温度一般控制在1 500±10℃,但其球化率仍未突破90% (4) ω(S)量高严重消耗球化剂量并加速球化衰退,因此增加脱硫处理,将原铁液ω(S)量从原来的0.035%降低到0.020%以下,但球化率也只到达86% 以上4种方案的试验结果如下表1所示,楔形试块的组织和力学性能均未到达要求 3、最后采用的改良方案 3.1具体改良措施 原材料采用生铁、无锈或少锈的废钢和回炉料; 对原铁液开展炉外加纯碱(Na2CO3)脱硫;采用福士科390预处理剂在包内开展预脱氧处理;采用福士科球化剂开展球化处理;采用碳化硅和硅铁联合孕育。

      新工艺原铁液成分控制:ω(C)=(3.70%~3.90%、ω(Si)=0.80%~1.20%、ω(Mn)≤0.30%、ω(P)≤0.05%、ω(S)≤0.02%当原铁液ω(S)量超过0.02%时,采用工业用纯碱开展炉前脱硫处理,因脱硫反应是吸热反应,要求脱硫温度控制在1500℃左右,纯碱参加量根据炉前熔清时的ω(S)量高低控制在1.5 % ~2.5 %同时,球化处理包采用普通的堤坝式处理包,首先把福士科NODALLOY7RE牌号球化剂1.7%参加包底堤坝一侧,扒平压实,用0.2%的粉末状碳化硅和0.3%的小块状75SiFe先后覆盖一层,捣实后用压铁盖上,在铁液包的另一侧参加0.3%的福士科390孕育剂出铁时首先冲入总铁液量的55%~60%,待球化反应完毕后,参加1.2%的75SiFe-C孕育剂后冲入剩余铁液,扒渣浇注 3.2试验结果 原铁液脱硫前后的的成分见表2、表3,25mm单铸楔形试块对应的力学性能和金相组织见表4,金相组织中球化率的评定方法采用金相图像分析系统自动检测 4、结果分析 4.1主要元素对球化率的影响 C、Si:C能促进石墨化,减少白口倾向,但ω(C)量高会使CE过高而容易产生石墨漂浮,一般控制在3.7%~3.9%。

      Si能加强石墨化能力,消除渗碳体Si以孕育剂的方式参加时,可大大降低铁液的过冷能力为了提高孕育效果,原铁液的ω(Si)量从原来的1.3% ~1.5%降到0.8%~1.2%,ω(Si终)量控制在2.60%~3.00% Mn:在结晶过程中,Mn增加铸铁的过冷倾向,促进形成碳化物(FeMn)3C在共析转变过程中,Mn降低共析转变温度,稳定并细化珠光体Mn对球化率没有太大的影响因受原材料的影响,一般控制ω(Mn)2CO3=Na2O CO2↑: 生成的Na2O又与铁液中硫化合生成Na2S,(Na2O) =(Na2S) (FeO)Na2CO3分解析出CO2引起铁液剧烈搅动,促进脱硫过程开展纯碱渣极易流动、很快上浮,脱硫反应时间很短,脱硫后应及时扒渣,否则会回硫 4.3预脱氧处理、球化处理及孕育处理 福士科390预处理剂在包内起到预脱氧处理的作用,同时增加石墨形核核心、增加单位面积石墨球数,还可以提高Mg的吸收率,大幅度提高抗衰退能力,提高球化率福士科孕育剂含ω(Si)=60%~70%、ω(Ca)=0.4%~2.0%、ω(Ba)=7%~11%,其中Ba可以延长有效孕育时间。

      选用福士科球化剂牌号为NODALLOY7RE,其ω(Si)=40%~50%、ω(Mg)=7.0% ~ 8.0%、ω(RE)=0.3%~1.0%、ω(Ca)=1.5%~2.5%、ω(Al)<1.0%由于铁液经过了脱硫和预脱氧处理,铁液中消耗球化剂的元素大量减少,因此选用了ω(RE)量低的球化剂,以减少RE对球状石墨形态的恶化;起球化作用的元素主要是Mg;Ca和Al可以起到加强孕育的作用 采用碳化硅和硅铁联合孕育处理,碳化硅的熔点在1600℃左右,并在凝固时增加石墨结晶晶核,采用大剂量的硅铁孕育,可以防止球化衰退 5、结论 生产铁素体球墨铸铁,要求球化率到达90%以上时,可以采用以下措施: (1)选用优质炉料,减少炉料中的反球化元素 (2)选用ω(RE)量低的球化剂,减少RE对球状石墨形态的恶化影响 (3)原铁液的ω(S)量应小于0.020%,这样可以减少球化剂的消耗量,特别是硫化渣二次回硫所消耗的球化元素 (4)对铁液开展预脱氧处理,增加单位面积石墨球数,提高球化率,大幅度提高抗衰退能力,延长有效孕育时间 (5)降低原铁液中ω(Si)量,增加球化剂、孕育剂和各种预处理剂的参加量,强化孕育处理。

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