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蒸汽管线直管压力平衡型膨胀节失效分析_张晓辉.pdf

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    • 一?…—= —蒸汽管线直管压力平衡型膨胀节失效分析蒸汽管线直管压力平衡型膨胀节失效分析张晓辉 齐金祥(秦皇岛市泰德管业科技有限公司,河北 秦皇岛 0 6 6 0 0 4 )摘 要:本文通过对某化工企业蒸汽管线用直管压力平衡型膨胀节的失效分析 , 阐 述了该膨账节发生失效的 原因 , 并对蒸汽管线膨账节的设计和使用提出 了几点建议 关键词 : 波纹管; 失效 ; 水锤; 蒸汽FailureAnalysisOfStraightPressureBalancedExpansionJointONSteamPipingSystemZHANGXI AOHU IQlJI NXI NAG(Qi nHuangDaoTaidyFlex- techco., LTD., Qinhuangdao0 6 6 0 0 4 , China)Abstract :Thereisafai lureanalysi sofst raightpres surebalancedexpansi onjointonsteampipingsys tem.Expoundthefai l urereasonsoftheexpansionjoint , andgi vesomesuggest iontotheexpansi onjo intofSteamP i pi ngSystem.Keywords :bel lows ; failure ; waterhammer2 0 1 5 年 4 月 ,某化工企业在新项目试运行期间,发现安装在蒸汽管道水平管段的直管压力平衡型膨胀节发生失效现象 , 导致该管道停气 , 系统停产。

      因此 ,查找问题发生的根本原因 ,解决问题 ,避免造成更大损失的任务迫在眉睫 1概 述该膨胀节安装于蒸汽管道水平管道上 (见图 1 ) ,膨胀节所在管段管系图见图 2 . 管道系统温度一压力曲线见图 3 , 实际工作参数见表 1 表 1 管道参数表公称通径mmDN 8 0 0工作压力MPa 0 . 2 ? 0 . 2 5 ̄设计压力MPa0 3 5工作温度C 1 2 0'设计温度工1 6 0工作介质 低低压蒸汽图 1 现场膨胀节失效照片?1 5 5?第十四届全国膨胀节学术会议论文集 膨胀节技术进展NS EEco^o/Z4 -B?- SC2-12 418.S/w?4 ?! 1^]/el'-mk!J i? i :i 8*c ./SBZ 4 -B8 -SC2 - 1 8 8 2 3- 3- A 7 8- tfl 8 0?*VAfiE *j  2 4 1 8.?[g4 ZW/^/J I , ' , " 8M'S3 )Jl? 1 1( 8 80 );jJ l? I I( 8 r?--^C〇lf(TO//E2 -I 42 ?- 88 - SC 2 -I 8BB 3- 2 - ft 7 8 -*? - ?8MK/(??(ti  2 418-S<//N 34 W1/Zm/^\24 - 8 a8 S?-l 8W9 A 7B'Hi ze! 8 .YS0 J2^J I 0 I 1 I I BOT|/C〇A tOV 2 B4 S SHI SN 3Z2Mn>SM 3图 2 管系图r-?..…勝:暱画匿L綱| |d?叫lIfmam图 3 管系压力温度曲线图 4 平衡波纹管失效图片膨胀节的现场安装情况如图 1 所示 , 现场管道位置已经按安装要求进行了保温处理, 而膨胀节位置未做保温处理。

      系统开始运行的第一个月 , 系统运行情况正常 系统停车再开车四天后 , 发现该膨胀节的工作波纹管运行正常 ,平衡波纹管发生扭曲变形 , 波纹管有些部分已经被拉直 , 有些部分产生了褶皱丨(见图 4 ) ,现场测量实际位移量为 1 3 0 mm2 失效分析 :2 . 1 波 纹 管 计 算 校 核此膨胀节为直管压力平衡型膨胀节, 结构形式见图 5 波纹管具体参数见表 2 波纹管参数表表 2 波纹管参数表|公称通径 mmDN 8 0 0设计压力MPa0 . 3 5设计温g °C 1 6 0 轴向补偿量 mm 1 2 0波纹管材料 3 1 6L工作波直边段内径 mm7 9 8波高 mm5 5波距mm6 0纹管 波数 8—壁厚 mm_0 . 8—层数—2平衡波直边段内径 mm1 1 2 8波高 mm7 0波距 mm 7 0纹管丨波数丨8|壁厚 mm|1 . 0丨层数|2?1 5 6?[[ 蒸汽管线直管压力平衡型膨胀节失效分析膨胀节波纹管材料为 3 1 6 L, 材质性能见表 3 ( 3 1 6 L材质性能表(ASTMA 2 4 0 ) ) , 材料的各项性能复验值见表4 ( 3 1 6 L各项性能复验参数表) 。

      ^^J. IIILrmm■尋 1 ̄f■toi1「ruTOinwcrtriIi iz丨二 :二二 二 二 二 二 二二二iru uu impwi ̄HA-图 5 膨胀节结构示意图表 33 1 6 L 材质性能表 (ASTMA 2 4 0)?扩1^月民拉伸化学成分( % )度强强率HB度 度%^I^I^ ^ ^ ^CSiMnPSCrNiMoN> 1 7 0>4 8 5^4 0< 9 5< 0 . 0 3< 0 . 7 5< 2 . 0<0 . 0 4 5< 0 . 0 3 01 6 ? 1 81 0 ? 1 42 ? 3<0 . 1表 43 1 6 L 各项性能复验参数表屈 抗 延壁 服 拉伸 化学成分( % )厚强强率?■产p%仙^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^又 又 CSiMnPSCrNiMoN1 . 02 7 46 2 45 88 00. 0 2 2 30.5 7 51.  3 6 20 . 0 2 8 30.  0 0 2 21 6 . 51 0 . 0 52 . 0 40 . 0 1 3 20 . 82 7 66 2 95 78 10 . 0 2 20 . 5 0 8*1 . 4 3 50 . 0 2 6 80 . 0 0 2 81 6 . 5 81 0 . 0 62 . 0 30 . 0 1 2 7由 以上复验结果可以看出 , 波纹管材料的各项性能指标满足标准要求 。

      2. 1 . 1工作波纹管的计算和校核按照 GB/T1 2 7 7 7 2 0 0 8 进行波纹管的计算( 符号的定义同标准要求) ,计算结果如表 5 :表 5 工作波纹管计算校核表应力 /失稳压力计算值判定值判定判定结果压力引起的波纹管直边段周向薄膜应力?Mpa2 7 .5 81 1 5fl <Cwb [ 0 ] L合格压力引起的波纹管周向薄膜应力AMpa 5 0 . 2 91 1 5^<Cwb [aj L合格压: 力引起的波纹管子午向薄膜应力AMpa6 . 2 3- — —压力引起的波纹管子午向弯曲应力AMpa2 3 6. 8 1——位移引起的波纹管子午向薄膜应力 ^Mpa4 . 5 1-——?1 5 7?I      第十四届全国膨胀节学术会议论文集 膨胀节技术进展(续表)应力/失稳压力I计算值判定值判定I判定结果一位移引起的波纹管子午向弯曲应力 仍Mpa6 6 0 . 0 9 - ——柱失稳极限设计内压PscMpa 0 . 3 60. 3 5PSC>P合格平面失稳极限设计内压Mpa0 .4 40. 3 5Ps i>P合格泛3 +AMpa 2 4 3 . 0 43 0 5 . 9 [ct] L合格由 以上的计算校核结果可知 ,工作波纹管合格。

      2 . 1 . 2平衡波纹管的计算和校核按照 GB/T 1 2 7 7 7—2 0 0 8进行波纹管的计算(符号的定义同标准要求) ,计算结果如表 6 :表 6 平衡波纹管计算校核表应力/失稳压力计算值判定值判定判定结果压力引起的波纹管直边段周向薄膜应力Mpa2 7. 9 4 1 1 5 合格压力引起的波纹管周向薄膜应力Mpa5 1.1 51 1 5 合格压力引起的波纹管子午向薄膜应力 (J3Mpa 6 . 3 2压力引起的波纹管子午向弯曲应力 Mpa2 5 9 .1 3位移引起的波纹管子午向薄膜应力 <7 5Mpa 3 .1 2—一一位移引起的波纹管子午向弯曲应力 (TsMpa5 1 3 . 3 3柱失稳极限设计内压 Mpa0 . 3 70 . 3 5P,C>P合格平面失稳极限设计内压hMpa 0 . 3 90 . 3 5P3 i>P合格(7 3 +〇4Mpa2 6 5 . 4 52 9 6 . 7<? 3 +<T4 ^Cm [a] 'i ,合格由以上的计算校核结果可知 ,平衡波纹管合格。

      通过膨胀节波纹管的计算和校核结果可以看出,该膨胀节的工作波纹管和平衡波纹管均复合设计要求判定合格 2 . 2 泠 凝 液 的 影 喃因该膨胀节正常运行一个月 时间 , 系统正常运行时 ,膨胀节工作状态满足设计要求 ,与设计算条件相符 在系统停车又再次开车后 ,膨胀节发生了失效 失效部位为平衡波纹管部分 ,平衡波纹管发生扭曲变形 ,波纹管有些部分已经被拉直 ,有些部分产生了褶皱 ,平衡波纹管实际位移量达 1 3 〇mm 由现场了解可知 :膨胀节安装在水平管段上, 内部流通的介质为蒸汽 , 蒸汽温度为 1 2 〇°C , 管道部位已经按施A工要求进行了保温处理,而膨胀节位置未进行保温^处理 从而导致蒸汽流经膨胀节时会结露 ,析出冷—LL--aL-J凝水 由于膨胀节自身结构的特点 ,水将积聚在膨=二二二二二二二二二: : :=二==::二胀节的平衡波纹管段(见图5 和图 6 ) 随着时间三品吞^的推移水就会不断增多, 特别是系统停车后 ,析出的冷凝水会不断增多,使得冷凝水聚积在平衡波纹丑—-1=二 管部位波纹管和接管的下腔。

      ^由现场的压力温度曲线 ( 图 3 ) 可以看出管系图 6 平衡波纹管积水示意S停车后又启动 ’ 管内压力有瞬间急剧升高现象 ’ 由于膨胀节平衡波纹管部位已经有大量的冷凝水积?1 5 8?蒸汽管线直管压力平衡型膨胀节失效分析聚 ,在系统再次启动时高速流动的蒸汽会带动膨胀节中的水一起流动造成了涟漪 随着蒸汽的带动, 冷凝水在管道内慢慢形成了一定的规模(类似于波浪) , 在平衡波纹管下腔内就会产生水锤, 冷凝水在管道内形成浪涌式的撞击 同时当蒸汽接触到低温的冷凝水后会立即冷却 ,蒸汽的体积立刻减小(冷凝水的体积比蒸汽小约 1 0 0 0 倍) ,。

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