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精品资料2022年收藏的煤矿生产经营情况汇报.doc

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  • 上传时间:2023-10-25
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    • 煤矿生产经营情况汇报一、2012年-2015年主要指标完成情况2012年-2015年生产经营整体来看,产量持续增加,总成本持续下降,2015年相比2012年:产量增加74万吨、成本减少7485万元、收入减少14394万元(价格下降减收55809万元)、利润减少10803万元,具体主要指标完成如下:1、产量2012年以来,原煤产量持续增长,2014年产量增长高达22%,2015年预计原煤产量230万吨,较2014年增加18.3万吨,增幅为9%产量增加的主要原因是矿井生产系统不断优化,效率增加同时紧跟市场调整优化产品结构,矿井商品煤产量及外购煤配洗量逐年增加,2015年预计外购煤30万吨,创造效益600万元以上,比2012年6.4万吨,增加23.6万吨,增幅为369%具体见下表:时间项目原煤产量其中:备注商品煤产量外购煤数量 2012年 总产量 1560323120861363633.93  2013年 总产量 1740841139498891170.03  同比 增减 18051818637527536.1  增幅 12%15%43%  2014年 总产量 2116858.741571041.85111120.44  同比 增减 376017.74176053.8519950.41  增幅 22%13%22% 2015年 总产量 23000001880000300000  同比 增减 183141.26 308958.15 188879.56   增幅 9%20%170% 其中:201501-10月 总产量 1931149.51522200208784.3 2、收入2012年以来,收入持续下降,2014年收入降幅高达11%,2015年预计实现收入66421.04万元,较2014年减少5066.79,降幅为7%。

      收入下降的主要原因是价格持续大幅下降,2015年10月份精煤价格478元/吨,与2012年初价格1353元/吨相比,吨煤下降了875元,降幅为65%;当前原煤价格295元/吨,与2012年初价格737元/吨相比,吨煤下降了442元,降幅为60%产量的不断增加与收入持续下降形成的“剪刀差”越来越大,按照2015年的原煤产量230万吨计算,2015年的平均价格与2012年平均价格结算收入差55809万元2012年-2015年价格下降减少收入统计表时间原煤产量(吨)价格(元/吨)收入(万元)收入差额(万元)备注实际2012年实际参照12年20121560323487 487 75983 75983 0  20131740841423 487 73622 84773 -11151  20142116859 309 487 65364 103084 -37720  20152300000244 487 56194 112002 -55809  3、成本2012年以来,扣除2013年因为三采区涌水量加大改造矿井排水系统(辅助水仓、泵房、管路及直排孔等)增加费用3125万元外,整体成本持续降低,特别是2014年、2015年总成本降幅都在8%以上,下降额度分别为5220万元、4612万元。

      形成这种局面的主要原因是矿井精细化管理不断提升,成本管控措施效果明显按照矿井成本管控现状,2015年总成本56000万元,其中可控成本30378万元,占总成本54%,不可控成本25622万元,占总成本的46%相比2012年总成本下降7485万元,主要是可控成本下降6598万元,占下降总成本的88%2012年-2015年成本费用统计明细表时间项目成本费用其中:备注可控成本不可控 2012年 总成本63484.6936975.626509.09  2013年 总成本65831.5435803.930027.64 同比增减2346.85-1171.73518.55 增幅4%-2%6%  2014年 总成本60612.1333747.8126864.32 同比增减-5219.41-2056.09-3163.32 增幅-8%-3%-5% 2015年总成本5600030377.5725622.43 同比增减-4612.13 -3370.24 -1241.89  增幅-8%-6%-2%  其中:2015年1-10月成本 45741.5724976.1820765.39 说明:可控成本包括工资、其他人工费、材料费、华建排矸费等、修理费、其他费用,不可控成本包括社保费及公积金、电费、折旧费、摊销、吨煤提取费用、税费、利息支出。

      4、利润2012年到2015年,年度利润分别为13403万元、9258万元、6115万元、2600万元,利润持续下降,主要原因是价格持续大幅度下降,提产降本难以抵消价格下降损失二、主要工作措施2012年以来,围上以上工作目标主要采取的措施:(一)以ECRS分析法为原则,对生产系统进行优化,达到更高的生产效率,实现矿井大系统降大成本,大转变创大效益,提升矿井大系统价值链创效能力1、暂停3各采区生产计划,集中生产效益突出根据当前煤炭市场行情,本着合理集约生产的原则,调整采掘头面布置及接续计划,将矿井生产方向调整至二采区、三采区及七采区,取消开拓-650m水平及五、六采区系统调整后矿井由六个采区压缩为三个采区进行采掘活动,减少了四个掘进工作面及四个采区生产系统人员共计150人,关闭采区所有设备、管线、电缆等物资进行调拨使用,减收系统设备投资1100多万元,年节约运行费用约2650万元同时根据当前市场,结合六采区煤质及赋存条件计算,暂停开采六采区原煤减少亏损2195万元减少采区的同时,配套项目也进行了调减,暂停风井施工(6950万元)及井下洗选(2465万元)系统,仅此两项工程节约投资9415万元。

      2、“一体化论证”手段提升了工艺降本的新高度一是通过实施“一体化论证”,施工工艺更加精细化,也确保了经济效益的最大化2015年通过论证,优化方案设计,对比过去的经验做法和行业惯例,仅13315工作面和-900制冷硐室减少巷道长度309.7米,工期提前5个月,节约费用180.24万元,且通风、运输系统均得到改善二是差异化施工(断面和支护)让精细化管理再加力挖潜,在确保安全的前提下,根据工作面顺槽揭露顶板岩性状况,矿山压力显现情况,相邻采区(工作面)情况,服务周期,巷道功能等因素及时分段、分顶板、分帮部上部、分帮部下部等变更支护强度,优化支护参数,2015年累计节省材料费318万元三是差异化回采,针对煤层变化大的工作,采用差异化开采,如:12307面煤厚在0.3到3.5m,为保煤质,提效益,经一体化论证,对三机配套进行了优化(采用ZY5000/16/37型液压支架,MG2×150/700-AWD(基本)型采煤机、SGZ730/400型刮板输送机),顾厚薄煤层开采,降低矸石产量3.5万吨,增加主井有效提升能力,综合效益为359.3万元同时对一些开采条件比较复杂的地段变换方法,尝试采用转采、下拉、对拉等方式对工作面进行布置,顺利实现了11308面90度转采;13303面梯形加架开采;12310面对拉开采,提高了效率,减少安装回撤等费用约165万元。

      特别是13303工作面使用梯形加架开采方式,多回收原煤12万t,增加收入3180万元三、提质增效一是合理优化开拓布局,各个采区均设有煤仓、矸石仓,在采掘工作面过断层时,岩石段严格按规定进行分装、分运二是强化技术管理,超前做好地质分析,根据现场环境变化指导施工,提前采取措施,上漂下卧,合理推进,提高资源回收率,减少地质条件变化对煤质的影响三是当回采工作面遇断层落差超过4m或根据一体化论证后煤机直接截割过断层不经济时,在临近断层处另行施工工作面切眼,跨越断层开采四是在源头抓煤质的同时,通过优化洗煤厂加工工艺,外购煤配洗等措施提高了商品煤质量,满足市场需求,实现产量产销平衡五是发挥内部市场化管理机制,把市场、煤场、现场有机衔接起来,强化以质定价、按质收购,严格按煤质管理考核办法进行兑现奖罚,增强全员抓煤质的主动性和积极性2015原煤发热量加权平均4236大卡/千克,同比提高1.5%二)运用价值链瓶颈理论分析、持续优化矿井基本价值链,使矿井基本价值链作业能力实现了均衡,提高了矿井整体价值创造力2012年以来通过不断的梳理生产流程,对制约生产能力提升的环节进行不断的优化、改造,充分利用瓶颈资源,同时让生产过程的其他活动迁就、服务于瓶颈,逐步实现了矿井系统阶段性整体效能最大化,具体工作开展情况:1、矿井供电系统改造2012年开始对矿井供电系统进行了改造,新架设1趟35KV供电线路,安装1台20000KVA主变;同时将原来2台12500KVA主变更换为容量20000KVA主变,实现了矿井35KV线路三回供电两用一备,减少了影响矿井生产的时间,改变了基本电费收费方式,年节省费用273.6万元,实现了矿井供电更安全、更可靠、更经济。

      2、矿井排水系统改造2013年以来,施工辅助泵房、内外环水仓,同在辅助泵房选装了2台MD600-195×4型、1台MD520-76×10型高速耐磨矿用排水泵,采用地面钻孔安装2趟Φ325mm排水管路,配合中央泵房原有的8台水泵、4趟排水管路运行,可实现11台水泵,6趟排水管路的运行模式,矿井最大排水能力3000m3/h,缓解了矿井排水压力,为矿井安全生产提供了有力保障,排水能力提升后,最大限度利用峰谷电价政策,年节约电费355万元3、洗选系统改造2013年对洗选系统进行了升级改造,新上浮选车间,并将地面原煤运输系统并入洗煤厂,形成了输、送、洗统一管理的良好局面,洗选能力由130万吨提高到现在的240万吨2013年以来通过系统改造、节支降耗等方式,洗选成本由18元/吨降低到的10.5元/吨,降幅为42%,年节约费用1650万元同时可实现矿井原煤全部入洗,保证产品可实现市场效益最大化4、主副井提升系统改造为提高主副井提升能力,最初提出新建风井、新建主井兼风井等三种方案,最终经过反复论证,选择了投资少、工期短,能达到最优提升量的方案,即2014年春节检修期间,对主井提升系统进行了改造,将原ZKTD250/40(1250KW)型直流电机更换为ZKTD250/40(1600KW)型直流电机,并对配套的主井电控系统进行了改造。

      主井系统改造完成后,提升速度由原来的10.5m/s提高到12.4m/s,提升量由8吨增加到9吨,单钩循环时间从改造前137s 减少到118s,可提升原煤6040吨,每年多提升原煤46.2万吨同时对副井提升系统地面翻煤笼进行了改造,年多提升原煤9.9万吨两项改造提升矿井产能力56.1万吨/年,增。

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