
锅炉燃烧调整与各项指标的控制措施.docx
14页锅炉燃烧调整及各项指标的控制措施防止锅炉结焦和降低污染排放指标措施一一针对此题目进行内容的增减 细化和完善,要充分发挥合力团队和专工及主任层面作用,总结经验,真正发挥指导运行人员操作的目的!而不是为完成我布置的工作去应付!建 议妥否请考虑!在锅炉运行调整中,在每一个运行工况下,对每一个参数的调整及控 制的好坏,直接反映出锅炉燃烧调整的水平,最终反映在整台机组运行的 稳定性上针对我公司情况,锅炉调整主要是对燃烧系统的调整,其次是各个参 数的调整及控制下面将详细介绍锅炉调整的每一个环节燃烧调整部分:一、 送、引风量的调整及控制在平衡通风的燃煤锅炉风量的调整中,原则上直接采用调节送、引风 机动叶或静叶开度的大小来调整总风量的大小,主要依据锅炉所带负荷 的高低、氧量的大小以及炉膛负压来控制目前#1、2炉引风量的调节, 在稳定工况运行时主要是投入自动调节送风量的调节,在负荷稳定时投 入自动调节,在负荷波动大时手动调节在点炉前吹扫条件中规定风量大 于30%所对应的风量的质量流量为280T/H,根据这一基准,在正常调整中, 按照负荷高低和规定氧量的大小来控制送风量将炉膛负压调节在 -19.8Pa〜-98Pa为基准来控制引风量。
二、 燃料量的调整及控制1、锅炉负荷小幅度变动时调节原则:通过调节运行着的制粉系统的出力来进行调节过程(以少量加负荷为例)1) 在给煤量不变的情况下,首先将A磨煤机的调整做为燃烧稳定的 基础,然后通过适当开B、C磨煤机容量风门开度来调整负荷,调整时 不要大幅度开容量风门,根据负荷情况,可单侧或双侧调整,调整幅度 控制在2%开度左右,调整后,密切注意汽包压力或主汽压力以及氧量 的变化趋势,如果压力上升快,可适当对单侧容量风门回调来进行控制2) 在各台磨煤机容量风门开至40-45%时,此时应根据磨煤机料位及 电流情况,来增加给煤量,根据长时间观察,每台磨煤机给煤量最稳定 工况出力在54-56T/H之间,在掺烧劣质煤(如金生小窑煤)时,出力 在48-50T/H之间此时可适当提高一次风压来调整负荷3) 在煤质差,顶压困难时,采取以上方法无法提高或维持负荷时, 可采取调大大矿煤比例来提高入炉煤综合发热量,此时应特别监视和调 整给煤量较少或给煤机停运侧的分离器出口温度,不得超过85笆2、锅炉负荷大幅度变动时调节原则:通过启、停一套层制粉系统来进行调节最低允许出力:取决于制粉的经济性和燃烧的稳定性当负荷低于 一定程度时,应停掉一套运一层制粉系统,将它的出力分摊给其余运行 着的制粉系统。
最大允许出力:取决其碾磨能力以及所要求的煤粉细度当负荷升高 到一定程度时,应重新启动一套制粉系统,以分散各磨煤机的出力,同时分散炉内热负荷调节过程(以大量加负荷为例)1) 当单台给水泵运行,运行磨煤机出力达到最大或负荷加至220MW以上时,首先启动一台给水泵,然后启动备用磨煤机运行,同时适当降 低另两台磨煤机出力,以分散炉膛内过高的局部热负荷2) 当两台给水泵运行时,直接启动备用磨煤机运行三汽压的调整及控制1、 汽压调整的原则1) 当外界负荷变化引起主汽压力变化时,通过增减燃烧工况的方法进 行调节2) 若由于锅炉燃烧原因引起的主汽压力波动,应立即查明原因,稳定 锅炉燃烧;3) 主汽压力超压后,应及时降低燃料量;当汽压继续升高达到PCV 整定值时(18.13MPa),PCV打开泄压当压力达到安全门动作压力而安全 门拒动时,应立即手动MFT停炉,严防锅炉超压2、 汽压的调整是以改变锅炉蒸发量作为基本的调节手段,只有当锅炉蒸发量超出允 许值或其他特殊情况发生时,采用增减汽轮机负荷的方法来调节汽压对 于汽包锅炉,锅炉蒸发量的改变可以通过对燃烧工况的调节来实现四汽温的调整及控制1、正确使用减温水系统:在正常运行监视和调整的过程中,减温水系 统应投入自动方式。
在监盘过程中随时监视过热器一、二级减温器前、后 蒸汽温度的变化趋势,正常时一级减温器前的温度在391笆左右,减温器 后温度在450笆左右二级减温器前温度在508笆左右如果这几个温度 出现快速或不正常变化,此时应及时采用改变自动偏置或切手动来进行调 节一、二级减温水流量的大小,以控制进入分隔屏过热器和高温过热器的 蒸汽温度不至于过高,以使主汽温度能控制在额定范围2、 燃烧器摆角的使用:原则上采用燃烧器摆角来主要调整再热汽温,但 在实际运行中,摆角摆动过大或频繁摆动,对炉内燃烧动力工况影响很大 因为,在做冷态动力场试验时,假想切圆的位置和大小的确定是在燃烧器 摆角处在水平位置时调整的各层风速在热态运行时,随意大幅度或频繁 改变摆角角度,直接影响炉内燃烧工况,极易造成烟气气流的无规律变化, 使得汽温发生大幅度波动所以在运行中尽量保持摆角在水平位,再热汽 温过高时,尽量小幅度向下摆动,然后采取别的办法来调节3、 运行中出现异常情况:汽温超标时一定要果断处理,当即立断采取必 要的手段,调整幅度可大,尽力减小汽温超限幅度保证机组运行安全当 汽温超过540笆时一定要超前进行操作,及时果断采取一切必要手段进行 调节,如一、二级减温水调门全开。
其它手段均采取后炉侧汽温高至550笆, 且仍有上升趋势时,立即停止C2层粉或停止C磨运行且及时降低风量, 加强燃烧调整,在此过程中一定要以汽温为重严禁存在侥幸心理而延误时 机五:磨煤机的启、停操作1、启动磨煤机的操作1)在一台或两台磨煤机运行的情况下,需要启动另一台或两台磨煤机时, 在检查过程中,燃烧调整值班员进行操作,逐一满足磨煤机启动条件,在“开启一次风总风门”和“分离器出口挡板开”这两条件时,严密监视和 调整一次风总风压保持基本稳定,以防止风压突然变化对运行磨煤机造成 过大的影响根据负荷及烟温情况,先调整好各层二次风根据氧量情况, 调整送风量调整汽温的值班员有意识调整汽温有缓慢下降趋势2) 在启动条件全部满足后(喷燃器最好对角开启),及时启动磨煤机3) 磨煤机启动后,根据加负荷情况启动单侧或双侧给煤机并建立料位然后开启热风门至20-30%,开启投粉侧旁路门至30%,容量风门至5%左右, 未投粉侧旁路风开至5%,保证分离器出口风压及一次风速4) 根据压力和汽温变化情况,逐步单个投入另外的同层喷燃器及时调 整热风门开度至50%,根据分离器出口温度调整冷风门然后根据压力上 升情况及时调整运行磨煤机的给煤量和容量风门。
5) 根据汽温情况,单个投入另一层喷燃器,并及时调整旁路风门至30%, 容量风门至5%直至全部投入喷燃器6) 开大热风门至70%,调整冷风门和旁路风门,以满足通风量和分离器 出口温度及一次风速合适,然后缓慢开启两侧容量风门7) 根据负荷和压力情况,调整各台磨煤机出力,以达到各台磨煤机出力 基本平衡8) 在启动和调整磨煤机过程中,及时监视和调整一次风压力保持基本稳 定,在磨煤机启动正常后,根据煤质及负荷、脱硫效率情况适当调整各台 给煤机给煤量及一次风总风压2、停止磨煤机的操作在正常情况下的操作:1) 减小单侧或双侧给煤机给煤量至最小(6T/H),关闭给煤机上闸板2) 给煤机皮带上原煤走空后,停止给煤机运行3) 在磨煤机抽粉过程中,根据分离器出口温度,缓慢关闭热风门,开启 冷风门4) 根据负荷及压力情况,适当调整运行磨煤机出力5) 待停磨煤机抽粉15-25分钟(根据料位情况)存粉抽完后,缓慢关闭 冷风门至10%,停止待停磨煤机同时调整一次风总风压,保证负荷及压 力基本稳定6) 磨煤机停止后,开启一个或两个分离器出口挡板(停止前可以先挂禁 操),用以泄去磨煤机和分离器内风压7) 磨煤机停止后,根据氧量调整风量,调整二次风门至合适位置。
8) 磨煤机停止后,继续监视其油系统运行情况及各部温度变化情况,发 现不正常时及时采取措施进行处理紧急情况下的操作:1) 某台磨煤机发生故障时,直接采取“紧急停止磨煤机”按钮对磨煤 机进行停止并及时对其进行冲惰,以防止磨煤机因存粉而发生自燃或爆 炸2) 在燃烧调整稳定后,必须对停止磨煤机各一次风管进行彻底吹扫, 防止一次风管内自燃掺配煤及控制炉内结焦部分:公司#1、2机组投产以来,锅炉结焦问题一直困扰着每一位领导及员 工的心,公司及运行部领导针对这一情况,专门成立了热试小组进行掺配 煤和燃烧调整对煤场制定了管理制度在燃料供应紧张,入厂煤来煤复杂的实际情况下,通过近一年的努力 和摸索试验,通过对设备的不断调试,收集数据,总结经验,目前基本掌 握了掺配煤的方式和掺烧比例,炉内结焦问题得到了有效地改善入厂煤情况:大矿煤以新疆煤为主,主要有望布#1、#3、柳沟北山、 柳沟北塔山、柳沟三道岭、准东、小黄山#1、#7、低窝铺、都善、柳树泉 和鹏远煤等,各个矿点大矿煤煤质含硫份、发热量、灰熔点等有很大差别 小窑煤主要是右旗、金生、华隆和煤泥存煤分区堆放根据煤场存煤,经过长时间的配煤掺烧以及炉内燃烧工况的调整及观 察,总结出适合入炉煤掺烧方式如下:1) 望布#1+准东+煤泥2) 望布#1+煤泥+金生3) 望布#1+唐家沟+煤泥4) 小黄山#7+唐家沟+煤泥5) 柳沟北山+唐家沟+煤泥6) 柳沟北塔山+望布#1+唐家沟+煤泥7) 柳沟三道岭+煤泥8) 柳沟三道岭+准东+煤泥+金生9) 鹏远+小黄山#1+煤泥10) 鹏远+唐家沟+金生+小黄山#1在每日配煤计划单中掺烧方式中,每一种煤的参考掺烧比例很重要, 每一种掺烧煤量的多少均是通过计算和实践经验而得来。
如果在调整中偏 离太大,会造成炉膛内结焦以及脱硫效率降低这是因为在配煤时,对煤 质指标进行了综合考虑和计算后得到的给煤量如燃煤加权平均收到基硫 (St,ar)在1.25%以下时,脱硫塔入口烟气含硫量可以控制在2826Mg/Nm3 以下,脱硫效率控制在90%以上灰熔点(ST)在1200 °C以上时,炉内 结焦可能性大大降低综合发热量在17.2-18.5MJ/KG时,炉膛整体温度 可以控制在1320-1380C左右,机组带负荷能力强掺配比例及煤粉细度 方面通过实际掺烧情况,总结出不适合掺烧煤种有望布#3、小黄山#1和柳 沟北塔山,尤其是小黄山煤种不易入炉燃烧小窑煤中,华隆和金生掺烧 时,脱硫效率难以控制NOx、CO、SO排放量的调整及控制部分2针对目前环保要求,NOx SO2超标排放将收取排污费,为实现环保型、 节约型电力生产,根据近期调整试验情况,确保锅炉的安全、稳定、低NOx、 CO、SO2运行,总结出如下调整及控制措施一、NOx的成分及形成机理:NOx 包括 N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,大气中 NOx 主要以 NO、NO2的形式存在,氮氧化物(NOX)种类很多,造成大气污染的主要是一氧 化氮(NO)和二氧化氮(NO2),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者 的总称。
在氮氧化物中,NO占有90%-95%,二氧化氮占5%-10%煤粉锅炉在运行中生成的NOx有三部分,即燃料NOx、热力NOx和快 速 NOx燃料NOx约占NOx总量的50%〜75%左右,它是燃料中的氮及空气中的 氧在燃烧的初始阶段(着火区)发生反应而生成的对于同一种燃料,它 的生成量及过量空气系数和煤粉在着火区停留的时间成正比热力NOx约占NOx总量的20%左右,它是空气中的氮在高温下及氧反 应生成的,它的生成量及炉内温度、氧浓度和反应时间成正比,且炉内温 度对其生成有较大影响快速NOx约占NOx总量的5%左右,它也是空气中的氮在高温下及氧反 应生成的,它的生成量及炉内压力的0.5次方成正比,而及炉内温度的关 系不大因此,降低。












