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除氧器的工作原理

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  • 卖家[上传人]:博****1
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    • 1、除氧器的工作原理:液面上的蒸汽分压越高,空气分压越低,液体的温度越接近饱和温度,则液体中溶解的 空气量越少,所以在除氧器中,尽量将水加热到饱和温度,并尽量增加液体的表面积,以加 快汽化的速度,是液面上蒸汽分压升高,空气分压降低,这样就可以达到除氧的效果了。 除氧器振动的原因:(1) :除氧器过负荷。(2):上水温度太低。(3):进汽管振动。(4):再沸腾 开度大。(5):二次门开度大。(6):除氧器喷嘴脱落喷雾层内压力波动。 为什么规定汽缸上下温差不大大于50C:汽缸之间存在温差,将引起汽缸变形,通常是上缸温度大于下缸温度,而上缸变形大于 下缸,使汽缸向上拱起,汽缸的这种变形,使下缸底部径向间隙减少,甚至消失,造成动静 摩擦,损坏设备,另外还会出现隔板和叶轮偏离正常时所在的垂直平面现象,使轴向间隙变 化,甚至引起轴向动静摩擦。凝汽器真空下降的危害:(1) :排汽压力升高,可用焓降减少,不经济、机组出力降低。(2) :排汽缸轴承座等受热部件膨胀,可能引起中心变化,使机组振动。(3) :排汽温度升高使凝汽器铜管胀口松弛,破坏了凝汽器的真空严密度。(4) :使汽轮机轴向推力发生变化。(5)

      2、:使汽轮机后部轴瓦温度高。(6) :使排汽容积流量减少,对末级叶片工作不利。机组空负荷时排汽温度为何升高:(1) :空负荷运行时,由于蒸汽的节流,蒸汽到排汽缸已经膨胀到很抵压力,但有较大 大过热度,因而排汽温度与凝汽器内的压力不是对应关系。(2) :由于空负荷运行,进入汽轮机的蒸汽量少,少量的蒸汽被高速转动的叶轮撞击和 扰动,形成一种鼓风作用,这种机械撞击和鼓风作用,象摩擦产生热一样,使排汽温度升高。 凝汽设备的任务:(1) :在汽轮机排汽口建立并保持真空。(2) :把汽轮机中作完功的排汽凝结成水,并除去凝结水中的氧气和其它不凝结的气体,使其作为锅炉的给水。旁路系统的作用:(1):保证锅炉最低负荷繁荣蒸发量。(2):回收工质和部分热量并减少排汽噪音。(3):事故和紧急停炉时排出炉内蒸汽以免超压。(5):冲车前建立汽水循环、清洗系统。(4):保护再热器。(6):冲车时维持主再热蒸汽参数达到一个预定的水平,以满足各种启动条件。 盘车的作用:(1):防止转子受热不均匀,产生热弯曲,而影响再次启动后损坏设备,在启动或停机 中启动盘车减少转子因温差大而产生的热弯曲。(2):启动前盘动转子,可以用

      3、来检查汽轮机是否具备启动条件。(3):盘车时启动油泵能使轴承均匀冷却。(4):冲转时可以减少转子启动摩擦力,减少叶片冲击力。加热器端差增大的原因:(1):加热器受热面结垢。(2):加热器汽侧空间聚集了空气。(3):加热器水位 高。(4):加热器旁路门漏水。凝汽器真空的建立:汽轮机的排汽进入凝汽器汽侧,循环泵不间断地把冷却水送如凝汽器水侧铜管内,通过 铜管把排汽的热量带走,使排汽凝结成水,其他容积急剧减少(约减少到原来的三万分之一) 因此原为蒸汽所占的空间就形成了真空。冷态冲车的条件:主蒸汽压力:1.82.0Mpa主蒸汽温度:260280C再热蒸汽温度高于:100C真空:6066Kpa EH油压:14.00.05蒸汽品质合格、主机油质合格,调速油压:2.00.05Mpa润滑油压:0.10.02 Mpa 冷油器油温:4245C主轴晃动不超过原始值的0.02mm空冷系统各保护静态实验良好。为什么规定转速到零真空到零方可停轴封: 若转子静止,真空还未到零则不能停止轴封供汽,若停止则冷空气必然由轴端汽封进入汽轮 机内部,转子轴端会冷却,可能造成大轴弯曲或轴封摩擦,若转子停止真空到零后继续向轴 封

      4、供汽,会造成上下缸温差增大,转子受热不均匀,发生热弯曲,轴封漏汽量过大,还能引 起汽缸内部压力升高,排汽安全门动作。热态启动的条件:(1) :主、再热蒸汽温度高于汽缸最高温度50100C,且有不低于50C的过热度。(2) :转子弯曲值在允许范围内。(3) :汽缸下壁温差在允许范围内。(4) :高中低压胀差在允许范围内。(5) :具备滑参数启动的其它条件。(6) :循环泵启动运行正常。冷热态启动的区别:(1) :汽缸温度150C以下为冷态,150C以上为热态。(2) :冷态先抽真空后供轴封,热态先供轴封后抽真空。(3) :冷态轴封供汽用厂用供给,热态轴封供汽高压部分用主汽供,低压部分用厂用供。(4) :冷态盘车2小时,热态盘车不小于4小时。(5) :冷态暖机依据:整体膨胀4,中压膨胀稍有,热态无其它原因可以快速升速带负荷。(6) :冷态主汽压1.82.0Mpa,汽温260280C,热态主、再热气温高于缸温50 100C,且有50C的过热度。(7) :冷态真空维持在6066Kpa,热态真空维持在5360Kpa。影响胀差的因素:(1) :汽轮机滑销系统畅通与否。(2):控制蒸汽温升、温降和流

      5、量变化速度。(3) :轴封供汽温度的影响。(4):汽缸、法兰、螺栓加热装置的影响。(5) :凝汽器真空的影响。(6):汽缸保温和疏水的影响。汽轮机调速系统的作用及任务:(1) :作用:随时维持气轮机的功率与用户消耗的功率平衡,使汽轮机转速稳定在规定转 速内,保证宫殿质量及机组安全。(2) :任务:(1):稳定工况下,保证汽轮机转速不变,控制在规定值内。(2) :当负荷变化时,保证转速的偏差在规定值内。(3) :当甩负荷时,保证转速不超过危急保安器动作值。加热装置的投入:(1) :当主机抽真空后即可将夹层、法螺进回汽联箱疏水门开启,法螺回汽各分门及至凝 汽器总门开启。(2) :锅炉点火见压后,将主汽到夹层及法螺加热电动门全开,用手动门控制进汽压力0. 050.1Mpa左右暖管,监视联箱温度及汽缸、法兰、螺栓温度,控制温升1.50(3) :机组转速500r/min,投入夹层及法螺加热装置,投夹层加热时,先将下夹层进汽 门全开,上夹层进汽门根据上下缸温差及夹层温差进行调整。投入加热后,关闭进回汽联箱 疏水门,法螺进汽联箱压力维持在0.6Mpa,夹层进汽联箱压力维持在3.0Mpa(4) :机组

      6、并网加负荷过程中,严密监视机组胀差、上下缸温差、夹层法螺温差及联箱压 力等。(5) :当机组胀差、上下缸温差、法螺温差正常,法兰外壁温度达400420C时可停止 加热装置,停止时,应先关进汽总门及手动门、电动门,关回汽分门及总门时,应注意进汽 联箱压力,确证进汽门严密时再关回汽总门及分门。热态启动时的投入:(1) :当主机抽真空后将法兰、法螺进回汽联箱疏水门开启,然后开启上下夹层进汽门进 行放水,1020分钟后,关闭上下夹层进汽门。(2) :当主蒸汽温度高于高压内缸上缸内壁温度50C时,夹层加热进汽联箱暖管,当主 汽温度接近法兰内壁温度时,法螺加热进行暖管,暖管时竟进回汽联箱疏水开启,发落回汽 联箱各分门几总门开启,用手动门控制进汽联箱压力暖管。机组滑停时,当主汽温度接近高 压外缸内壁和法兰外壁金属温度时,投入加热装置。水冲击的现象:(1):主、再热汽温急剧下降。(2):汽轮机振动增大,声音异常,并有水冲击声。(3) :电动主闸门、高、中压自动主汽门、调速汽门的门杆、法兰及汽封等处大量冒白汽。(4) :负荷突然下降并摆动,串轴胀差异常变化,推力轴承温度和回油温度异常变化。(5) :蒸汽

      7、或抽汽管道发生振动并有水冲击。水冲击的原因:(1):锅炉满水或水位高引起蒸汽带水。(2):锅炉汽水共腾,加负荷过快。(3):主、再热蒸汽减温水调整不当,造成气温急剧下降。(4): 一次减温水门不严,水漏入系统内。(5)加热器满水,或暖机时疏水没有排净。(6):高加钢管破裂,其保护未动作或动作后给水未切断,同时抽汽逆止门不严。(7):炉推动返水。轴向位移增大的原因:(1):高负荷时,气温、气压、真空过低。(2):汽轮机过负荷或负荷变化大。(3):汽轮机发生水冲击。(4):旁路系统误开。(5):汽轮机通流部分结垢严重。(6):推力轴承故障,任一主、调速汽门脱落。(7):轴向位移表指示失灵。 机组各打闸按钮动作过程:(1)机头就地打闸按钮动作的是解脱滑阀,卸掉了附加保安油,使危急遮断器滑阀移动到 下止点,薄膜阀打开,AST电磁阀不动作,AST母管油接通了无压回油母管,主汽门关闭, OPC母管油从AST母管回到无压回油母管,调门关闭,汽轮机停机(2)桌面打闸按钮动作的是MQ-66电磁阀,MQ-66电磁阀带电打开,解脱滑阀打开, 卸掉了附加保安油,使危急遮断器滑阀移动到下止点,薄膜阀打开,AST

      8、电磁阀不动作, AST母管油接通了无压回油母管,主汽门关闭,OPC母管油从AST母管回到无压回油母 管,调门关闭,汽轮机停机。(3)微机内紧急停机按钮动作的是AST电磁阀,AST母管油接通了无压回油母管,主汽 门关闭,OPC母管油从AST母管回到无压回油母管,调门关闭,AST电磁阀动作,同时 使MQ-66电磁阀带电接通,使解脱滑阀打开,卸掉了附加保安油,危急遮断器滑阀移动到 下止点,薄膜阀打开,汽轮机停机。(4)DEH后备手操盘打闸按钮动作的是AST电磁阀,AST母管油接通了无压回油母管, 主汽门关闭,OPC母管油从AST母管回到无压回油母管,调门关闭,AST电磁阀动作, 同时使MQ-66电磁阀带电接通,使解脱滑阀打开,卸掉了附加保安油,使危急遮断器滑阀 移动到下止点,薄膜阀打开,汽轮机停机。本机汽轮机超速保护有:OPC:动作转速为额定转速的103%,值为3090转/分机械超速:N#1棒:动作转速为:3230转/分,复位转速3036转/分N#2棒:动作转速为:3294转/分,复位转速为3054转/分AST:动作转速为额定转速的112%,值为3360转分1、说明AST油压如何建立的?答(

      9、1)机组打闸后,需复位AST电磁阀组(2)启动高压油泵,薄膜阀关闭(3)启动EH主油泵,经一节流孔板后,AST母管开始充油,加此节流孔板是为了更快速 的充油,AST电磁阀组也开始充油,当AST母管压力与EH主油泵母管压力相等后,AST 油压就建立了2、说明OPC油压如何建立的?答:(1) AST油压建立正常(2)检查DEH后备手操盘OPC电磁阀组在投入位,即OPC电磁阀组在关闭位(3)启动EH主油泵,经一节流孔板后,OPC母管开始充油,加此节流孔板是为了更快 速的充油,当OPC母管压力与EH主油泵母管压力相等后,OPC油压就建立了。3、为什么OPC动作只关闭调门?答:OPC与AST由一单向阀相连,此单向阀保证OPC的油能进入AST母管,但AST母 管的油不能进入OPC,故OPC动作后,OPC油通过其电磁阀组进入无压回油母管,但AS T不能通过OPC母管进入无压回油母管。4、为什么AST动作,主汽门调门全关?答:OPC与AST由一单向阀相连,此单向阀保证OPC的油能进入AST母管,但AST母 管的油不能进入OPC,故AST动作后,AST油通过其电磁阀组进入无压回油母管,OPC 油通过AST母管回到无压回油母管。5、AST电磁阀组装设两节流孔板的作用?答:(1)为了保证AST电磁阀组的动作正常,让EH油在AST母管间循环流动,防止AST电磁阀组腐蚀而使电磁阀动作不正常(2)为了使EH油在AST母管内循环时不影响A ST母管压力,通过节流后实现了防腐的功能,也对系统产生很小的影响(3)为了检查AST电磁阀是否动作正常,可以实现在线实验(4)为了使AST电磁阀充 油6、j06三个节流孔板经入危急遮断器滑阀的三条压力油路有何作用?答

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