MTK6573&6575芯片焊接问题总结Report v1.2.pdf
18页MTK6573&6575芯片焊接问题总结报告时间:2012年3月14日制作:SMT产品工艺目录一.问题描述二.原因分析三.对策追踪四.结论总结问题描述一.MTK6573&6575至导入以来,涉及多个机种均出现SMT焊接” 枕头效应 ”问题,统计不良率2%~3%左右,针对此不良SMT 对各相关制程工艺展开逐步分析和改善后,不良率降低至在0.7%,以下为相关机种及芯片焊接不良率统计:机种 芯片型号 累计投入 不良数 不良率2MP500 6573 12982 259 2.0%2MP530 6573 10526 336 3.2%2MP523 6573 10860 195 1.8%1MP000 6573 6715 161 2.4%1MT000 6575 40 1 2.5%问题描述BGA Cross Section Test BGA Cross Section Test二.MTK6573 BGA 金相切片结果-枕头效应NG OK▼枕头效应枕头效应(Head-in-Pillow, HIP)最主要是来描述BGA的零件在回流(Reflow)过程中,因为BGA载板和PCB板发生板翘(warpage )或是其他原因使得BGA的锡球与印刷电路板上的锡膏分开,当电路板温度渐渐冷却低于焊锡的熔点 后,锡球与锡膏也各自从熔融状态凝结为常状态,BGA的载板与电路板的翘曲也慢慢 的恢复,当锡球与锡膏又再次接触后,就会形成类似枕头形状的虚焊或假焊的焊接。
枕头效应多发生在BGA零件的边缘,因为翘曲最严 重,目前比较可靠可以分析HIP不良现象的方法是使用染红试验(Red Dye Penetration ),以及微切片分析(Cross Section),此两种方法都属于破坏性检测▼枕头效应的检测原因分析一.制程排查:通过排查人、机器、材料、钢板开法 、操作环境等方面因数,主要原因:1.BGA封装(Package)2.钢板开法( Stencil Process)3.贴片机的精度不足(Pick&Place)4.回流焊温度(Reflow Profile)5.锡球氧化(Solder ball Oxidization)6.PCB Pad设计( Design for PCB)机器问题?钢板开法问题?材料问题?6573空焊人员机器材料方法5S未做好未按SOP作业未培训合格上岗印刷治具平整度问题設備老化Profile参数范围标准参数设置不当轨道调整过宽Stencil开孔尺寸比例问题零件本体高温变形元件封装锡球大小不同、氧化PCB PAD氧化钢板孔壁处理毛刺PCB来料拼板钢板张力问题原因分析二. MTK6573空焊原因分析鱼骨图如果同一个封装BGA有大小不一的锡球存在 ,较小的锡球就易出现枕头效应的缺点。
另外BGA封装的载板耐温不足时也容易在回流焊 时发生载板翘曲变形的问题体,从而造成枕头效应; 排查结果锡球表面颜色有轻微发暗,类似氧化现象1.元件封装、锡球氧化问题排查无大小锡球问题 MT6753锡球颜色明显灰暗MT6573 高通7227原因分析分别取100pcs单体做Reflow前、Reflow后平整度测量结果: MTK6573由于单体尺寸偏大,载板基材较薄,易于Reflow过程中BGA载板和PCB板发生板翘芯片型号Reflow前 Reflow0.05mm 0.10mm 0.05mm 0.10mmMTK6573 5pcs 0 10pcs 0Qualcomm7227 0 0 2 02.元件封装载板变形问题排查原因分析芯片型号 L( mm) W( mm) H( mm)MTK6573 12.3 12.3 0.8Qualcomm7227 11.8 11.8 0.9PCB PAD尺寸=0.25mm 开孔尺寸= 0.24mm 钢板厚度=0.10mm开孔宽厚比:2.4 面积比: 0.65排查结果: 钢板开孔符合业界标准IPC-7525模板设计导则规定锡膏有效释放的 通用导则:宽厚比>1.5,面积比>0.60 Aspect Ratio=Width of Aperture=WThickness of Stencil Foil TArea Ratio =Area of Pad=L x WArea of Aperture Walls 2x( L+W) xT原因分析3. 钢板开孔方式当回流焊(Reflow)的温度或升温速 度没有设定好时,就容易发生没有融锡或是发生电路板及BGA载板板弯或板翘 问题,最终形成焊接枕头效应问题排查结果: 实测温度范围符合SMT标准Profil e设定要求,但峰值与回流时间属制程上限原因分析4.Profile设定范围&实际比对排查5.PCB Pad设计问题排查当PCB PAD设计尺寸偏小与BGA锡球或 存在PAD设计尺寸大小不一的情况,易造成焊接过程中枕头效应现象。
排查结果: PCB Pad尺寸偏小,且存在盲孔 ,易造成焊接枕头效应和空焊不良Pad尺寸偏小,实际0.23mm左右,PAD为绿油开窗定位PAD建议改成为绿油定位对策追踪针对以上制程及设计方面原因分析,总结做以下对策:1. 元件封装、锡球氧化问题-----将锡球表面颜色有轻微发暗,类似氧化现象 此问题已反馈MTK供应商分析,并提供分析报告 —未提供报告2. 元件封装载板变形问题-----此问题对元件本体尺寸设计及Reflo w Profile设定都有要求,从目前元件本体尺寸设计MTK已无法改善,对Profile严格要求 ,降低峰值温度、减少回流时间,测量结果必须严格控制在标准Profile内 通过2周的实验追踪,降低峰 值温度、减少回流时间有助于减少焊接过程中元件载板变形导致的“枕头效应”现象3. 钢板开孔方式----- 在IPC-7525 宽厚比及面积比要求范围内,暂无较好的优化方案对策追踪4. PCB Pad设计问题排查-----对PCB BGA Pad设计后续列入《De sign For Manufacturability Check List》中,并通知NPI要求新项目导入5. BGA 红墨水实验作业流程制定导入进度BGA焊接工艺中的“枕头效应”问题通过红墨水染 色实验更能直观判定整个BGA所有焊点的平面焊接状况,以更有效找出根本原因,彻底解决制程问题。
目前进度:1.红墨水:工厂现有,同时请忠晓确认后续购买问题2.AB胶水:胶水厂商已答应本周快递一支过来3.治具:已与金工间谢磊沟通,但金工间由 于排程较多,暂未制作,预计下周完成4.染色实验作业流程:待以上完成后以实际过程制作结论总结MTK 6573& 6575 芯片的焊接问题,研 究分析得出同PCB Pad设计有很大的因素,针对此问题有联系MTK供应商、锡膏供应商、及业 内相关人士,对MTK6573&6575芯片的焊接问题(枕头效应)进行过相关的 研究并存在一定比率的不良;综上结论必须严格按照DFM、Reflow standard Profile内要求才可以将MTK 6573& 6575 芯片的焊接问题降到最低,以 至于在此中找到更彻底的解决方案。

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