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zd6型金属摩擦带的研究与应用.doc

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  • 上传时间:2021-12-30
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    • ZD6型金属摩擦带的研究与应用[摘要]本文分析了 ZD6型摩擦电流不稳定的原因, 以及给铁路行车工作造成的危害及解决方案通过应用金属摩擦带, 提高摩擦带耐磨性,延长摩擦带的寿命,降低维修成本支出,减少了维 修工作量,提高电动转辙机的摩擦电流稳定性,确保行车安全[关键词]摩擦夹板内齿轮突出端 金属摩擦带一、前言摩擦带是安装在电动转辙机减速器上摩擦夹板,摩擦带是调整 摩擦电流的主要配件,摩擦电流是电动转辙机转换道岔能力大小的量 化指标,其主要作用:一是带动道岔转换,道岔转换完了事,动作电路 被切断,电动机因惯性关系不可能立刻停转这个惯性动能消耗于摩 擦带上,保护了机械转动部分二是当尖轨在转换中途受阻时,负荷超 过一定的限度,减速器内齿轮在摩擦夹板内空转,断开道岔尖轨和电 动机的联系,使电动机继续旋转,动能消耗于摩擦带上,使电机不致被 烧毁《铁路信号维护规则》中对ZD6型电动转辙机的摩擦电流的调 整范围明确规定,动作电流不大于1.5A,摩擦电流不小于2. 3A,不大 于2. 9A,最小不得小于动作电流的1.3倍所以,现场维修信号工每 月计表时,都要对线路上运用的电动转辙机摩擦电流做例行测定,调 整,以便达到《铁路信号维护规则》的技术要求。

      但在测试时,如果万 用表的指针摆动较大,检修者在短时间内难以确定摩擦电流的准确数 据即使在测定时摩擦电流达到规定要求,但正常运用过程中,仍然出 现摩擦电流过大或过小的问题摩擦电流过大,会造成道岔4mm锁闭, 造成挤岔事故,难以保证行车安全摩擦电流过小,会使道岔转换不到 位,造成道岔无表示故障,影响行车正常使用二、原因分析1•材质对电动转辙机摩擦电流产生较大影响的零件是减速器 上的摩擦带铁道部有关文件规定:摩擦带与其配合面的配合面积不 少于其表面的4/5电动转辙机所用采用摩擦带为(4. 5 0. 5) x 30mm 石棉橡胶刹车带(见图1),其材质较软,不耐磨,寿命短(大约3个月- 半年更换一次),遇有油易老化,易断裂,摩擦制动效果不稳定,而且新 老件无互换性非定型产品,需重新钻孔后,方可安装运用2.安装工艺更换摩擦带时,需根据夹板的孔距进行钻孔,由于 使用手枪钻,孔距难保精确,使摩擦带与其配合面难以到达技术要求, 造成摩擦电流不稳定3.外界影响由于电动转辙机机内进雨水,温差变化较大时,石棉 橡胶受潮变形等,造成摩擦电流不稳定,尤其在春秋两季温差大时特 别明显三、改进方法1.应用金属摩擦带。

      金属摩擦带有铁、铜、锌等合金材料经过 特殊工艺精制而成具有强度高、韧性大、耐磨、不易老化、受温度 影响非常小、摩擦制动效果好,寿命长等优点另外,属定型产品,在 已加工好的4个装配孔中,有3个为椭圆孔,1个圆孔(见图2),椭圆孔 是为了随夹板孔安装时调整孔距,不需要再重新加工,直接更换即可 这样,更换新件便于与旧夹板良好的配合,具有良好的互换性2•现场安装与调试摩擦带制动的对象是减速器内齿轮,其与摩擦 带弧面配合部分,内齿轮突出端图纸标注的尺寸①120—0. 23运用1 个周期(5年),一般磨耗量在0. 1- 0. 2mmo而信号工厂在制造金属摩 擦带时是按照标准图纸上的尺寸加工的,这样新旧零件配合在一起效 果一定不理想,摩擦电流就会不稳定为了解决这一难题,经现场反复 试验研究,采用如下办法解决不配套的问题1)首先取一对备用夹板,将原石棉摩擦带拆除,更换上新金属 摩擦带,然后与车站联系要点,将夹板更换在运用电动转辙机上更换 完成后,在尖轨和基本轨之间夹有大于4mm铁片或其他抗挤压的金属 物,然后与车站联系定、反位操丛道岔,使电动机正、反转来研磨摩擦 带需要注意,初次转换道岔时,必须将电动转辙机摩擦力调整小一些, 防止烧损电机,随着电动机空转,摩擦带与减速器内齿轮突出端相互 磨耗、磨合,听减速器转动声音在匀速状态后,再逐渐加大摩擦力,观 察面是否达标,直至达标为止。

      研磨摩擦带时间不宜过长,正、反转各 磨1分钟左右后,万用表电流档测定,当摩擦电流稳定后,应停止电机 空转磨合不达标可再次研磨2)当用万用表测定摩擦电流稳定后,将夹板再重新卸下后,清 除内齿轮突出端和摩擦带上磨耗残物,清除干净后,再重新安装上即 可由于残物在摩擦带与内齿轮突出端之间,会造成摩擦电流忽高忽 低不稳定的现象存在四、应用效果通过在铁运处集配站、客运站、新桥站、青町站60组电动转 辙机上安装使用120个金属摩擦带,经过一年的试用,新摩擦带与旧 部件配合良好,检测摩擦电流稳定,电动转辙机运行稳定,一年来没有 因为摩擦电流变化而引起故障降低维修成本支出,减少了维修工作 量达到安全、可靠、优质、高效的目的为集团公司创造了良好的 经济和社会效益,具有的使用和技术推广价值。

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