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熄火、熄火有跳机的各专业处理重点.doc

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  • 卖家[上传人]:gg****m
  • 文档编号:213156859
  • 上传时间:2021-11-21
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    • 熄火、熄火有跳机的各专业处理重点汽机专业:一、 熄火不跳机汽机侧处理:1、 锅炉熄火后应迅速检查汽泵是否跳闸,电泵是否联锁启动,如未联锁启动则 应手动启动电泵,保证锅炉汽包水位正常;2、 密切注意轴封汽源的切换,防止轴封压力低引起跳机,关注重点:#3机因轴 封压力高,轴封母管疏水开启较多路降压,需及时关闭;带外供汽机组熄火,外 供汽要及时倒到其他机组或开启主汽供轴封3、 锅炉熄火后,为保证主汽压力及主、再汽温不至下降过快,应立即手动快速 关小调门(以最大限制速率1OOMW/MTN),保证主汽压不至下降过快,控制不出 现逆功率同吋关闭主、再热蒸汽减温水相关阀门,加强主、再热汽温的调整和 监视,确保过热度在10CTC以上,如MFT过程中过热度低至报警值(主汽温度<10 X主汽压+ 270C)应检查机组应联锁跳闸4、 将变频凝泵出力调小(注意汽泵密封水压力),强制开启凝泵再循环,调节 好除氧器、凝汽器水位正常5、 加强对汽机上下缸温度监视,发现温差变大及吋查找原因处理6、 检查机组缸本体疏水和管路疏水是否联锁开启正常,如未联锁开启则应手动 开启;检查高低加水位正常,抽汽管上下壁温度正常,否则根据情况及时隔离高 加水、汽侧。

      7、 加强对机组TSI参数的监视,主要包括大机振动、轴向位移、差胀、缸胀、 偏心、瓦温等二、 跳机不破坏真空的处理1、 检査TV、GV、RSV、IV及各段抽隔离门,逆止门关闭,发电机解列,负荷到 零,转速卜•降2、 立即启动密封油备用泵,润滑油泵,注意油压变化情况3、 检查旁路关闭、大机疏水门自动打开4、 根据炉要求启动电动给水泵5、 及时切换轴封汽源,防止轴封压力低汽机进冷汽,及时隔离外供汽,防止管道 倒送汽及振动6、 根据大机转速情况及时启动顶轴油泵和盘车,检查机组情况,完成其他停机 操作7、 停机时,如厂用电切换不成功,则按厂用电中断处理8、 其他按锅炉熄火不跳机执行三、跳机破坏真空的操作1、 立即起动密封备用泵(SOB)及润滑油泵(BOP),检查TV1〜2、GV1-6、RSV1〜2、 IV1〜2及各段抽汽逆止门、抽汽隔绝门均关闭、发电机解列,负荷到零, 转速下降派人到就地准备启动顶轴油泵和盘车2、 大机疏水门自动打开,切手动关闭,如高旁打开了则手动关闭切断冇可能 凝汽器进汽的因素,如外供汽、除氧器溢流、轴封等3、 注意轴封自动情况正常4、 停用真空泵,开启真空破坏门5、 确认电泵起动,汽泵停用。

      6、 检查机组轴向位移、差胀、推力瓦温等参数是否正常,听测转动部分声音、 振动是否止常7、 转子静止时,投入盘车,注意比较惰走时间8、 完成运行规程规定的其它停机操作9、 打闸停机后,注意厂用电否切换成功,否则按厂用电中断处理10、 如遇到水冲击及汽温低即紧急停机,应及时检查汽机本体及各段抽汽管道疏 水门口动打开,否则应强制打开,打开疏水手动门锅炉专业:锅炉MFT后处理1、 锅炉MFT动作后,应立即检查MFT “首出”条件,查清引起MFT跳闸的原因2、 检查OFT动作,否则手动OFT,检查OFT后燃油快关阀及燃油调节阀关闭3、 检查脱硝系统跳闸,否则手动停止喷氨4、 检查两台一次风机跳闸,检查所有运行的磨煤机、给煤跳闸,磨煤机进出口 风门扌当板关闭,将所有跳闸设备开关按钮复位5、检杳过热器减温水、再热器减温水电动总门关闭6、 检查两台汽动给水泵联跳,电动给水泵联启正常后调整给水流量,维持汽包 止常水位7、 MFT原因查清后,如锅炉允许启动,则检查锅炉吹扫条件是否满足,待锅炉 吹扫条件满足后进行锅炉吹扫,使MFT复位,OFT复位锅炉重新点火,点火后 的升温、升压、带负荷按热态开炉进行空预器保持连续吹灰。

      8、 如MFT动作原因一时难以查清或消除,则按热备用停炉处理,并作好随时恢 复的准备电气专业:锅炉熄火机组解列后电气处理一、 锅炉熄火不跳机1、 锅炉MFT动作后,应立即检查并记录电气设备运行状态及保护、信号动作情 况2、 退出机组AVC,控制机组无功,防止转子过热3、 及时将厂用电倒由启备变接带4、 当发电机逆功率运行时,逆功率保护到定值后应动作跳闸,若逆功率保护不 动作,判断主汽门确关闭时,应立即解列,以防汽机末级叶片过热二、 大机跳闸后可立即重新并网1、 防误解锁后断开发变组开关2、 减励磁待发电机励磁电流到0,发电机出口电压约为3KV后断开直流输出开 关 AK、 BKo3、 确认主变中性点刀闸在合闸位置,确认发变组保护投主变接地保护4、 退出“SF6开关联关主汽门”、“励磁系统故障联关主汽门”压板;5、 机组条件满足后重新并网三、 大机跳闸后暂无法重新并网,则按机组停机处理,重点关注母差保护、发变 组保护、网控稳控装置压板投退,主变中性点调整等脱硫: 脱硫导致锅炉MFT的因素及对策1、循环浆液泵全停原因一-吸收塔液位低于5MA、 吸收塔及附属设备出现大量跑浆导致吸收塔液位低于5MOA) 立即隔离漏点。

      B) 为防止吸收塔内部兀件损坏,开启事故喷淋及进行除雾器冲洗降温C) 就地启动一台循环浆液泵运行D) 停止排石膏,对吸收塔补水、补浆E) 汇报值长异常处理完毕,机组重新点火B、 运行监盘未发现导致吸收塔液位低于5MOA) 为防止吸收塔内部兀件损坏,开启事故喷淋及进行除雾器冲洗降温B) 快速启动一台循环浆液泵运行C) 停止排石膏,对吸收塔补水、补浆D) 汇报值长异常处理完毕,机组重新点火2、 循环浆液泵全停原因---6kV电源中断A) 为防止吸收塔内部兀件损坏,开启事故喷淋及进行除雾器冲洗降温B) 汇报值氏,6kV电源中断原因查明后恢复6kV运行,重新启动一台循环浆液泵 运行,机组重新点火3、 循环浆液泵全停原因-一工艺水中断,循环泵因温度高跳闸A) 为防止吸收塔内部元件损坏,开启事故喷淋冲洗降温B) 运行工艺水泵故障,备用水泵联启不成功,开启除雾器与工艺水母管联络门C) 工艺水箱液位太低,工艺水泵跳闸查明原因,恢复工艺水箱进水,其中#1、 2机组可以启动除灰高冲水系统供水D) 工艺水管破裂进行隔离及联系检修处理E) 汇报值长异常处理完毕,重新启动一台循环浆液泵运行,机组重新点火2、净烟气温度高于75C,延时15秒触发锅炉MFT (建议取消或完善)A)为防止吸收塔内部元件损坏,开启事故喷淋及进行除雾器冲洗降温。

      B)测点故障,联系检修强制信号后,汇报值长,机组重新点火0净烟气温度高于75C原因:循环浆液泵喷淋层故障,根据循环浆液泵运行电 流,出口压力等运行参数,隔离故障点,进行循环泵的启动和停止二、机组短期故障除灰脱硫注意事项:1、 最少维持电除尘一电场运行2、 保持一级吸收塔最少一台循环浆液泵运行,最多两台循环浆液泵运行3、 停止二级塔循环浆液泵、氧化风机运行4、 对一、二级塔除雾器顺控冲洗三次,防止除雾器堵塞5、 捞渣机及炉底水封运行保持不变熄火停机化学要采取的措施1、 如果化验站水汽样还冇,但如果闭式水停止,即没冇闭式循环水则立刻通 知集控关闭现场的取样一次门2、 关于该台机组的高混运行情况如果停运时间较长,则关闭高混的进、岀口 门,开启精处理旁路门待机组开启后,再投运高混3、 如果没有水样,则联系化学检修退出各化学仪表。

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