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2页氩站工作总结转眼间,从冷修来到Ar站丁班的实习了一个月在这个月中, 我在主任等领导指导下和孙师傅帮助下,按要求顺利的完成的实习任 务Ar站是转炉与连铸的中间环节,控制其生产过程的节奏是十分 关键的,特别是直走Ar站有两种工艺流程分别是直走和进LF炉下面主要谈谈直走的工艺流程:1、钢包吊到钢包车上座罐—2、 在Ar站填沙—3、钢包烘烤—4、转炉出钢—5、钢车开到Ar站 处理一6、测温取样—7、喂丝(铝线、碳线)—8、吹氩—9、加调温 料(废钢)—10、测温取样—11、加保温剂—12、钢车开往吊包位—13、 连铸一、 通过工艺流程可以看出,Ar站的主要作用1.1) 通过测温,判断钢水温度是否合格,如果温度过高就要加 入调温废钢,温度不够就要加入升温Si、Mn等合金1.2) 通过喂Al线和C线,调节钢水中[Als]、[O]等微量成分1.3) 通过底吹氩,促进夹杂物上浮、调节钢水温度、均匀成分、 提高合金的脱氧率、调高连铸可浇性1.4) 通过定氧与取样分析,确定钢水[O]以及其他成分含量二、 Ar站生产过程中注意具体事项2.1) Ar站主要的危险风险:机械伤害、触电、烫伤、粉尘、煤 气中毒2.2) 底吹试吹氩,调节主阀Ar流量为100%,并查看主控操作 画面中流量是否稳定和流量大小是否正常,进而判断透气砖的好坏。
2.3) 底吹氩流量的大小,需根据钢水的实际软吹情况和流量的 稳定情况,以及透气砖的好坏来控制2.4) 测温时,人不能正对测温口,需侧身2.5) 定氧操作,需先大吹氩1-2分钟,待液面稳定后,才能定氧2.6) 加废钢,需根据测出的温度确定;同时,在软吹时不能加 入废钢2.7) 实时观察烘烤的长明火的大小是否正常,并及时处理2.8) 过程控制时,主控应及时将数据报给转炉、LF炉、厂调、 连铸,并询问的热修钢包信息;直走时,班长必须控制钢水出站时间三、Ar站存在的问题及改进的措施3.1) 转炉出钢后钢水表面有时泡沫渣的渣壳会非常厚,导致喂 的Al线在渣壳表面燃烧氧化,不能有效与钢水接触,减少了 Al的收 得率,提高了生产成本针对这样的情况,可以先进行大吹氩,并适 当延长吹氩时间,吹化渣壳,然后在喂Al线,提高Al利用率3.2) 当盛装钢水的钢包的软管漏气,不能进行底吹氩操作时 针对这样的问题,可以下面几点着手分析:1)转炉出钢烧坏皮管,2) 热修透气砖清洗不到位,3)金属软管漏气,4)堵头没接好;并对应 原因进行处理3.3) 6#、7#喂丝机出现卡丝,主要原因是喂丝机与铝线的大小 匹配有点不合适。
根据测量现用Al线和老区的Al线直径,可以发现 现用Al线尺寸较大,与老区的喂丝机匹配存在有一定的问题。
