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带模注浆逐窗浇筑工艺应用总结.docx

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  • 卖家[上传人]:lil****ar
  • 文档编号:282743107
  • 上传时间:2022-04-26
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    • 三峨山隧道正洞应用分窗浇筑带模注浆工艺分析总结1、 二衬背后脱空采用RPC注浆管在施工过程中,严格按照成昆安质电〖2017〗107号附件成昆铁路峨米段带模注浆技术要求,除注浆时间较长,过程中无异常后经三方检测,实行带模注浆工艺后,二衬拱顶不密实缺陷有效降低,拱顶脱空缺陷杜绝,经实验室取芯及回弹实验,发现混凝土强度符合要求,回填注浆效果良好经咨询RPC注浆管生产商,该厂家仅生产长度66cm,92cm两种规格的注浆管(实测注浆管长度),当二衬拱顶厚度超出92cm以上,该施工工艺将无法进行,在锚段拱顶二衬较厚处,RPC管无法伸入拱顶2、 在二衬采用滑槽逐窗入模分层浇筑过程中,现场采用泵送入模,仅在第一排窗口可以完成滑槽逐窗入模分层浇筑,拱顶预留3个混凝土浇筑孔,可实现由小里程至大里程方向的逐窗浇筑在二衬台车第二排窗,由于输料管坡度较小,浇筑砼粘稠度较大,砼很难流入第二排浇筑窗;在第三排窗处,窗口高度大于泵送口高度,无法完成滑槽逐窗浇筑,目前厂家还未给出好的改装方案3、 经和现场施工人员探讨,采用滑槽逐窗入模分层浇筑中,至少需要8~10人才能正常施工在本次完成第一排窗浇筑后,关闭截流阀,安装连接第二排窗滑槽中,用时过长,台车拱顶分流槽出现堵管现象。

      由于台车顶部空间较小,工人很难清理堵塞的分流槽,浇筑砼无法正常流出,为避免出现施工冷缝,重新接管,改用单窗浇筑方式4、 台车设计每排有8个浇筑窗,第一排分层逐窗浇筑能实现8窗浇筑,第二排只能同时浇筑6窗口(两窗口被台车撑架阻挡不能连接滑槽),第三排未分层浇筑台车自带附着式振捣器未应用,采用插入式振捣器人工振捣,人工振捣效果较好,未出现衬砌面蜂窝麻面现象;当出现堵管时,人工清理堵管时间较长,会出现施工冷缝5、 浇筑完成一板混凝土时间为12-14个小时,对混凝土塌落度要求较高,现场二衬混凝土塌落度控制在185-200mm,浇筑时间较以前增加3h左右6、 拱顶带模注浆工艺实施起来较为复杂,RPC管安装、注浆控制为主要难点,需要严格盯控采用注浆材料为微膨胀砂浆:水=1:1,一次注浆量为150-300kg 总结人:韩运才 项目:成昆铁路峨米2标 单位工程:三峨山隧道进口正洞带模注浆材料采购信息法兰RPC注浆管 注浆材料。

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