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提高LF炉脱磷效率.docx

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  • 卖家[上传人]:公****
  • 文档编号:475106555
  • 上传时间:2022-08-03
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    • 提高LF炉脱磷效率工业纯铁是钢的一种,其化学成分主要是铁,含量在99.50%一 99.90%,它是一种重要的钢铁基础材料,主要用于冶炼各种高温合金、 耐热合金、精密合金等航空航天和军工合金或钢材炼钢部成功开发 出转炉冶炼工业纯铁,但DYCT系列钢种对P含量要求极高磷是钢 中有害元素之一,对于转炉生产超低磷钢所采用的双渣法,生产周期 长、能耗高、作业率低,一般只能将钢中的磷脱到0.004%-0.005%, 很难将磷脱到更低的水平为此,提出通过转炉出钢倒LF炉脱磷的 新工艺措施,满足了超低磷钢的要求,以解决上述困扰问题二、实施过程为解决上述困扰问题,具体方案如下:1、 LF造渣时,白灰加入量控制在2.5-3吨由脱磷反应公式 2[P]+5(FeO)+4(CaO) =4CaO ・P205+5[Fe]可知, 脱磷过程需要一定的碱度,因此需要加入一定的白灰具体操作如下:钢水进站后测温定氧,加入第一批白灰及化渣剂造渣,白灰与化 渣剂的比例在3: 1或4: 1之间,用以加热时埋弧起弧待埋弧稳定 后快速将温度升至脱磷初始温度,即1600°C升温过程中继续按比 例3: 1或4: 1之间分批次加入白灰及化渣剂,白灰总加入量控制在 7.6Kg/吨钢-11.5Kg/吨钢之间。

      2、 钢水温度控制到1600度左右吹氩搅拌脱磷升温至1600度左右结束后,将氩气调整至88Nm3/h大流量搅拌10min-15min,可使钢渣充分混合,提高钢渣接触界面,有利地增加了脱磷的动力学条件,提高脱磷的速率三、 取得效果上述方案的实施,避免了转炉双渣操作工艺,实现了满足钢中磷 脱至0.001%-0.002%的要求,为超低磷钢的生产提供了强有力的支撑四、 效益分析预计DYCT系列钢平均年产量75罐以上,主要指标变化及效益计 算方法如下表1和表2:表1熔剂成本工艺流程白灰,kg/t熔剂成本,元/tLF炉脱磷前(转炉双渣生产)61.538.56LF炉脱磷后46.128.9表2钢铁料成本工艺流程钢铁料成本,kg/t钢铁料成本,元/tLF炉脱磷前(转炉双渣生产)11262274.5LF炉脱磷后11202262.4此项目实施前和实施后相比,熔剂成本降低9.66元/吨,钢铁料 成本降低12.1元/吨,共计降低成本21.76元/吨,则预计年效益: 75X260X21.76=42.43 万元。

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