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2022年复杂电气设备故障分析与排除试题ok.docx

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  • 卖家[上传人]:高****
  • 文档编号:233190275
  • 上传时间:2022-01-01
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    • 类别:复杂电气设备故障分析与排除1. 描述 DCE1500螺柱焊机显示“ no lift拉弧故障1,螺柱焊拉弧电机损坏2,螺柱焊枪电缆总成损坏3,螺柱焊送料器损坏出题车间: CP1BS出题人邮箱:”故障的含义及可能产生的缘由4,拉弧电机与气缸连接件脱落或损坏5,拉弧气缸机械卡死2. 如〔 图二〕 方式接线, PNOZX10.1 型继电器(图一为继电器内部接线图)的内部工作过程是什么,可实现什么功能?功能描述:PNOZX 10 急停继电器用于确保紧急情形下安全回路的断开.当接通电源后,短接 Y1-Y2 ,S12-S34 并接通输入回路, K3 处于工作状态.输入回路接通(如:未按下急停按钮) ,继电器 K1 ,K2 通过触点 K3.1 ,K3.2 接通,并通过 K1.1,K2.1 自锁保持,状态指示 LED 亮.当断开 K1.2 ,K2.2 后, K3 在经过90ms 的延时后断开.安全触点( 13-14/23-24/33-34/43-44/53-54/63-64)闭合,帮忙触点( 71-72/81-82/91-92/01-02)打开.输入回路 断开 ( 如 : 按下 急停 按钮 ), 继 电器 K1 , K2 断 开, 安全 触点13-14/23-24/33-34 /43-44/53-54/63-64)重复断开,帮忙触点( 71-72/81-82/91-92/01-02)闭合.用于单通道检测,手动复位功能3. 机器人故障报警:“检查机器参数”,分析产生的缘由,解决措施? 答:缘由:系统硬盘内储备的机器参数与实际连接的机器人不符措施:订正机器人参数. 〔使机器参数与机器人参数一样 〕4. 机器人故障报警:“操作者疼惜 /疼惜栅栏开着”,分析产生的缘由,解决措施? 答:缘由:在自动或着外部运动方式中,操作者疼惜功能被触发.外围设备接口故障措施:关闭疼惜栅栏.检查输入接口,检查 ESC板功能5. 如下图所示 IBS 网络,网络适配器( DSC)显示 RBUS1.0 故障,写出修理思路及解决方可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载法.( 5 分)1. 检查 1.0~2.0 光缆.2. 检查 1.0 模块及出口3. 检查 2.0 模块及入口.4. 修复后重启.6,SCA 涂胶泵泵机不抽胶,请分析故障缘由列出排除方法.答:( 1)可能无气源或液压源,或者气压源和液压源压力不够,检查压力表,确认压力源有效.(2) 把握器电源被切断,急停被释放,检查确认电源是否正常,确认产生急停缘由并排除复位.(3) 可能胶桶空,更换胶桶,确认胶料无问题.(4) 温度没有达到,等待胶料加热达温.(5) 更换胶桶后桶内有空气,削减驱动压力,打开排流旋塞直至排出胶料无气泡, 再渐渐上升压力.(6) 泵机连杆上的胶料硬化,清洗连杆,更换密封.(7) 泵机把握切断,打开泵机把握.(8) 泵机运行频率高,检查泵机是否有泄漏情形必要时更换密封.检查跟压盘位置是否正确,检查胶桶是否无胶料.7,DCE 螺柱焊编程终端报警( no sow), 请分析故障缘由列出排除方法.答: no sow 没有螺柱与工件接触的信号.可能缘由及排除方法有:(1) 夹套内无螺柱,重新装载螺柱,检查螺柱送料装置是否有螺柱.(2) 夹套内螺柱型号不正确,重新装载正确的螺柱.(3) 焊头支撑脚位置不正确,过长,调整到合理位置.(4) 焊接回路检测电压丢失,检查焊机检测电压是否正确,连接线路是否正常.(5) 工件脏或有油污导致电气回路中断,清理工件表面.(6) 焊头滑板故障伸出不到位,更换焊头.8,SCA 涂胶机 APC3000 报警”No material-flow ”,请分析故障缘由.答:故障报警的意思是没有涂胶.有以下可能缘由:可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载(1) 胶枪喷嘴堵塞,清理喷嘴,必要时更换.(2) 胶枪没有打开,检查胶枪打开把握阀是否正常工作,检查把握阀阀线电缆是否损坏, 检查把握线号是否正确得到,检查胶枪是否损坏.定量机无压力或者压力不足,检查定量机压力源是否正常,检查压力传感器是否正常,检查把握板是否正常.9. 当变频器运行过程中多电流跳闸,可能缘由有哪些? 答:(1) ) 升速时间设定太短.(2) ) 降速时间设定太短.(3) ) 转矩补偿设定较大,引起低频时空载电流过大.(4) ) 电子热继电器整定不当,动作电流太小,引起误动作.10. 当变频器运行过程中过电压跳闸,故障缘由有哪些? 答:(1) ) 电源电压过高.(2) ) 降速时间设定太短.(3) ) 降速过程中,再生制动的放电单元工作不正常.11. S7-300/400怎样实现 PLC 启动后处理初始化操作? 答:S7-300/400用启动组织块实现系统的初始化. 当 CPU 上电或切换到 RUN 操作模式时, S7-400 在暖启动,热启动或冷启动时, 分别执行启动组织块 OB100,OB101,OB102, 可以在这些组织块中对初始化操作编程.12. 请分别表达等离子焊接系统在焊接过程中, 送丝速度和机器人运行速度对焊道的影响? 答:送丝速度过快,就焊丝不能被熔化,没有足够的连接,质量无法保证.送丝速度过慢,就母材镀锌层烧坏,焊道过低,阴极针寿命降低.机器人焊接速度过大,焊丝不能准时熔化,无足够连接.机器人焊接速度过小,热量集中在工件,烧坏镀锌层.13,当顶盖激光焊钎焊,焊接时显现气孔应当从哪些方面进行检查? 答:(1) )检查零件:零件匹配,间隙尺寸,污物,油污.(2) )检查送丝机构:送丝机构的驱动轮是否有污物,安装正确的焊丝芯,焊丝受污,划痕或磨损,送丝匀速( Fronius 的电流值),送丝匀速是否匀速.(3) )检查聚焦位置:检查激光焦点是否和焊丝协作,疼惜镜受污情形,测量激光功率判定焊头是否损坏.(4) )检查 Fronius 电源:焊丝驱动电机电流理论值,通过电流测量带检查预热电流,地线正常.(5) )检查机器人:检查过程参数设置是否正常,检查程序挑选是否正确,手动运行检查运行时焊头角度.可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载。

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