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电容使用注意事项与失效解决方案0001.docx

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  • 文档编号:460276619
  • 上传时间:2023-04-25
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    • 电容使用注意事项与失效解决方案 在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内 使用的电容器,应当避免在下述情况下使用电容使用注意事项与失效解决方案:电容的选用注意事项在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范 围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用:a、高温(温度超过最高使用温度);b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电 容器体过热,容量下降,寿命缩短;c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时, 电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;d、 施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时, 电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏若电路中有可 能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器;e、 使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可 能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减;f、在直接与水、盐水、油类相接触或结露的环境、充满有害气体的环境硫 化物、氨水等)、直接日光照射、臭氧、紫外线及有放射性物质的环境、振动及 冲击条件超过了样本及说明书规定范围的恶劣环境下,禁止使用电容器;g、电容器安装时,电容器防爆阀上方留有空间、爆阀上方避免配线及安装 其他元件、电容器四周及电路板避免安装发热元件。

      电容安装的注意事项a、用过的电容器不能再使用,但作为周期检查可卸下来测试电性能;b、如果电容器已充电,使用前要用一个约1kQ的电阻放电;c、如果电容器在超过35°C,湿度大于70%的条件下存放,其漏电流可能上 升,使用前可通过一个约1kQ的电阻施加额定电压处理;d、安装前要确认电容器的额定容量、电压和极性;e、掉在地面的电容器不要使用;匚变形的电容器不要使用;g、电容器的正负引线间距应与PCB板焊孔的位置相吻合若将电容器强行 插入孔距不配套的电路板,会有应力作用于引出线,会导致电容器短路或漏电流 上升;h、安装时把电容器引脚或焊针插入PCB板,直到电容器底部贴到PCB板表 面;匚不要施加超过规定的机械压力当拉力施加到电容器引出线,该拉力将 作用于电容器内部,会导致电容器内部短路,开路或漏电流上升在电容器焊装 到电路板,不强烈摇动电容器电容低电压失效的机理在电路设计中,有一种常见的认识,“器件的裕度设计在没有把握的情况下, 余量尽可能大就会可靠”,事实上这个观点是错误的对于安规电容来说,耐压 余量留的太大,也会导致一种失效,称之为“低电压失效”低电压失效的机理是介质漏电流的存在在较大湿度情况下,因为电容的不 密封性,会导致潮气渗入,在电容两极加电压时,渗入的潮气表面会因其导电性 形成漏电流,过量的漏电流会使电容的储能特性大大降低,结果就表现为电容的 特性丧失。

      这个现象在湿度储存试验后加电运行时最容易出现但经过一段时间(不少于2h)的高温储存后,再开机,该电容的性能又可以 恢复或者将电容拆下,给两端加较高电压(不低于0.7倍额定电压的电压值,如 50V的电容,加不低于35V,不高于50V的电压),加压一小段时间后,再将电容 焊上电路板,开机后,失效现象消失以上现象产生的机理如图填充介质中,渗入潮气,会形成如图所示的漏电 流通路,其上会产生漏电流,导通通路上有电阻,因此会产生热量I2R,当电容 的额定耐压值较大,而实际施加的电压很小时(如施加10%的额定耐压),热量很 小,不足以使潮气挥发掉,因此表现为电容失效但施加的电压较大时,相同的 电阻值,却能产生较大的热量,热量会使潮气快速挥发,电容特性很快恢复因 此,电容的耐压值降额幅度过大,容易引发低电压失效一般以按照**降额到额 定值的70%为宜高温储存试验后,潮气在高温下快速挥发,电容特性可恢复环境应力筛选试验(ESS试验)是考核产品整机质量的常用手段在ESS试验 中,随机振动的应力旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷体积较大 的电容,在焊接后,如果没有施加单独的处理措施,在振动试验时容易发生引脚 断裂的问题。

      这个实验模拟的是运输振动、运行振动、冲击碰撞跌落的应力条件断裂的机理是应力集中,一般发生在电容引出脚或焊盘连接点位置,如图 当振动环境下,电容引出脚和焊盘连接点承受的将是整个电容横向剪切和纵向拉 伸方向的冲击力,尤其当电容较大的时候,如大的电解电容电容引脚断裂机理示意图此现象的发生机理简单,解决方案也不复杂,常规经验是在电容的底部涂1 圈硅橡胶GD414以粘接固定,但这种处理方式是不行的硅橡胶拉伸强度为4-5MPa,伸长率为100%-200%,分子间作用力弱,粘附性 差,粘接强度低;用于粘接电容时,表面上看是固定住了,但实际上冲击应力较 大的时候,硅橡胶的被拉伸程度较大,电容自身依然会受到较大的拉伸应力和剪 切应力;所以,固定用的材料推荐首选E-4X环氧树脂胶,其拉伸强度大于83MPa, 伸长率小于9%,粘合性好,粘接强度高,收缩率低,尺寸稳定从性能上能明 显看出,E-4X环氧树脂胶才能起到真正的固定作用对涂胶工序也须进行细化,要求环氧胶固定电容高度达到电容本体的1/3, 并在两肋形成山脊状支撑,使电容与E-4X胶成为一体,振动中不再颤振,引脚 得到保护另外,除了涂胶固定,电路板装配生产的流程也会引出,先装配电容,再装 配其它元件,这样,立式电容为最高点,周转或放置时,易受到磕碰或外力而造 成歪斜;更改工序,先装配其它元件和粘接立柱再装配高电容,这样周转或放置 时,比电容稍高的立柱受力就保护了电容。

      改进工序前,先对电路板真空涂覆(在电容陶瓷面上形成约15 “m厚的派埃 林薄膜材料),再涂硅橡胶固定改进后,先在电容上涂环氧胶,再在整个电路 板真空涂覆,这样在电容和胶外表面一体形成派埃林薄膜由于派埃林薄膜表面 粗糙度小于陶瓷面,胶在派埃林薄膜表而的接触角大于陶瓷表面(接触角越小润 湿效果越好),改进后固定效果更好对以上问题和解决方法做一个总结结论有三:1、电容引脚断裂性质是疲劳 断裂;2、装配方式设计不合理,固定胶粘接强度不够和工艺不完善是导致引脚断 裂的原因;3、改用环氧树脂胶和调整生产流程从工程上解决此问题。

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