提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践.doc
4页提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践龙 彪( 马鞍山钢铁股份有限公司)摘 要 适当提高转炉冶炼吨钢矿石用量,可以降低钢铁料消耗,降低生产成本但矿石的大量入炉改变了原有的热量和物料平衡,如果控制不当会给冶炼带来许多不利的影响在提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践中,可以通过对设备和工艺的优化,得到适合的操作模式,使转炉冶炼保持稳定关键词 炼钢 铁矿石 生产实践0 前言为了保持热量平衡,转炉炼钢一般采用废钢、矿石、生铁块、氧化铁皮作为冷却剂,使吹炼过程有正常的熔池升温制度和所需的出钢温度,其中以废钢用量最多但随着废钢价格持续上涨且采购困难,大量使用废钢造成了炼钢成本的上升,也不利于炼钢生产的稳定近年来一些炼钢厂通过适当提高吨钢矿石用量的途径,来降低钢铁料消耗以降低成本,实践证明切实可行马钢第二钢轧总厂的吨钢矿石用量为 10 kg/t 左右,相比于其他一些炼钢厂用量较低,因此有很大的提升空间1 工艺条件马钢第二钢轧总厂现有 4 座 40 t 复吹转炉,工艺流程为 : 鱼雷罐车铁水—转炉吹炼—精炼站吹氩—连铸转炉采用定量装入制度,总装入量为 40± 0. 2 t,其中废钢 6 t ~ 7 t( 包括少量生铁块和氧化铁皮 ) ,铁水 33 t ~34 t。
铁水平均成份与温度情况:Si: 0. 45% , P: 0. 110% ,S: 0. 032% ,T: 1390 ℃ 造渣料有石灰、镁球和矿石,其中部分石灰生烧较高在 18% 左右转炉冶炼周期为 25 min,供氧时间为 11min ~ 12 min,供氧压力为 0. 65 MPa ~ 0. 85 MPa,氧流量为 8000 m3/ h ~ 10000 m3/ h氧枪参数见表 12 铁矿石条件及其冷却效应2. 1 铁矿石条件为了保证较好的冶炼效果,选用进口澳矿,其主要成分为 Fe2O3,该矿品位高,杂质含量少,易还原其理化指标见表 22. 2 铁矿石的冷却效应在一定条件下,加入 1kg 冷却剂所消耗的热量就是该冷却剂的冷却效应铁矿石的冷却效应吸热包括物理冷却吸热和化学冷却吸热两个方面: 物理冷却吸热是矿石从常温加热至熔化后,直至出钢温度的整个过程所吸收的热量; 化学冷却吸热是通过铁矿石的分解还原反应吸热澳矿的主要成分为 Fe2O3,其吸热反应式为[ 1]: 从上式可以看出,Fe 2O3 的分解热所占比重很大,铁矿石冷却效应随 Fe2O3 含量而变化废钢冷却效应吸热主要依靠升温吸热来冷却熔池,冷却效应不如铁矿石。
马钢第二钢轧总厂使用的废钢中加有部分生铁块和渣钢,根据实际使用的情况来看,矿石的冷却效应值约是废钢的 4 倍3 大量铁矿石加入炉内产生的问题及分析铁矿石的加入起到了调节熔池温度和氧化的作用,减少了氧气消耗,增加了钢水量,但随着铁矿石用量的增加,也给冶炼操作带来了许多不利的影响3. 1 对设备造成的不利影响1) 加料不顺矿石的加入是通过高位料仓振动向低位料仓增料然后再加入炉内,增料需要一定的时间,一般当矿石用量 >800 kg 时,一个料仓难以满足大量矿石的及时加入矿石潮湿容易发生下料槽结料,造成下料不畅2) 除尘效果差大量矿石的加入使熔池反应剧烈,烟气量大幅增加且温度较高,使除尘烟罩容易结渣和漏水,同时烟气的大量外溢也造成环境污染3. 2 对工艺造成的不利影响1) 溢渣、喷溅现象增多澳矿的主要成分为 Fe2O3,较高的含氧量使钢水中的碳氧反应较为活跃,另外铁矿石带有脉石,为保持合适的炉渣碱度还需补加石灰,从而使炉渣总量增加铁矿石加入时间和加入量不合理,易造成溢渣和喷溅现象冶炼前期约 3 min 左右炉渣乳化,易出现溢渣现象中后期熔池温度较高,铁矿石的大量加入使炉内反应剧烈,约在 8 min ~10 min 易发生喷溅。
溢渣和喷溅的发生,造成了造渣料和金属损失,不利于钢铁料消耗和成本的降低2) 一倒命中率降低一倒控制包括对 C、P、S 和钢水温度的控制,经验炼钢是通过供氧时间和观察炉内火焰来判断一倒矿石的加入使炉渣中 FeO 含量增加,利于去 P、S但铁矿石加入时间和加入量的变化使过程升温、渣层厚度、供氧时间和炉内火焰等发生了变化,容易导致一倒 C 和温度不命中,从而使一倒命中率降低3) 终点炉渣 FeO 含量高矿石用量增大后,冶炼后期加矿石的情况增多,提枪前压枪时间短,使炉渣中 FeO 高 ; 此外一倒不命中炉次,为了达到要求的出钢成分和温度,在 补吹时也通过加矿石来调整,终点炉渣中 FeO 含量高从而导致终点炉渣平均 FeO 含量高达 20% ~ 22% ,增加了金属损失,降低了溅渣护炉效果4 设备和工艺的优化4. 1 设备的优化1) 下料系统优化增加一个矿石加料料仓,在冶炼中轮流加料,同时保持铁矿石干燥、少粉料,保证下料槽的通畅2) 除尘系统优化加大一次除尘风机转速,将其由原来的 2200 r/min 增加到 2400 r/min,从而加大一次除尘的处理能力在冶炼操作中枪位每次波动幅度 <200 mm,造渣料加入遵循少量多批原则,减少烟尘量,同时降低烟罩加强回收,减少烟尘外溢。
4. 2 工艺的优化1) 装入制度将原有的总装入量 40 ± 0. 2 t,改为 39 ±0. 2 t,可以增加炉容比,稳定出钢量为了获得最佳的配比,设计了 3 t 废钢方案和 1 t 废钢方案进行试验对比,其中 1 t 废钢方案可以通过自循环废钢来满足生产试验结果表明: 加 1 t 废钢时,每炉钢平均矿石加入量为 1500 kg,加料过于频繁,易发生喷溅,烟尘外溢和烟罩结渣现象严重,因而钢铁料损失大,并严重污染环境加 3 t 废钢时,每炉钢平均矿石加入量为 980 kg,能保持备料、加料和除尘的良好运转,冶炼过程较平稳因此采用铁水 36± 0. 2 t,废钢 3 t 的装入制度2) 供氧和枪位适当调小氧压和氧气流量,延长供氧时间到 12 min 左右,采用变压变枪的供氧操作,如图 1 所示由图 1 可以看出,0 ~ 3 min 开吹调整氧压约 0. 75 MPa、氧流量约 9300 m3/ h, 、枪位约 0. 9 m,加强供氧和熔池搅拌,以促进熔池温度迅速上升和石灰快速化渣,尽快形成具有一定碱度的炉渣; 3 min~ 4 min 炉 渣 充 分 乳 化,这 时 调 整 氧 压 到 约 0. 66 MPa、氧流量约 8500 m3/ h,枪位略微上下波动;4 min ~8 min 枪位保持在 1 m 左右,略微波动总体呈提升趋势,配合加矿石来调节熔池温度和 FeO 含量; 8 min ~11 min 枪位波动较大,使炉渣保持良好的流动性和足够的 FeO 含量,以利于脱 P 和 S;11 min 后枪位降低,使熔池钢水成分和温度均匀,加强熔池搅拌,稳定火焰,便于一倒判断,同时可以降低渣中 FeO 含量,减少铁损,提高钢水收得率。
3) 造渣控制适当采用预加石灰和少量留渣的操作方法当石灰生烧较高不易化渣时,在前一炉钢倒渣后加入 200 kg ~500 kg 石灰,让石灰预热,同时也可以预留少量的炉渣,使吹炼前期石灰快速融化成渣矿石加入时间集中在 4 min ~ 8 min,遵循少量多批的原则,每批次加入量≤100 kg,控制炉渣中 FeO 的含量在 10% ~15%4) 温度控制铁水温度较高时,可在加废钢兑铁水后一次性加入 200 kg 左右的矿石,取代前期废钢的冷却作用,保持合适的开吹温度冶炼过程中 3 min ~ 4 min 熔池温度上升,这时开始加矿石调温,使熔池温度均匀上升 5) 终点控制冶炼终点压枪≥50 s,对熔池进行深枪位搅拌,均匀钢液温度及成分,尽量降低渣中 FeO 含量,以减少金属损失,获得合理的终渣成分,提高溅渣护炉效果5 优化效果1) 通过对下料和除尘设备的优化,两个铁矿石加料仓能满足大量加铁矿石的冶炼要求,保持铁矿石的干燥度也杜绝了下料槽结料的现象,少量多批加入矿石使冶炼过程产生的烟气量减少加上一次除尘能力的增强,烟罩结渣和漏水情况大大减少,烟尘外溢量减少2) 通过对工艺控制过程的优化,冶炼起渣快,过程化渣良好,溢渣和喷溅现象减少,喷溅率小于 8% ; 冶炼过程枪位波动小,过程升温均匀,末期炉内火焰稳定,一倒 C、P、 S 和温度命中率都得到了很大的提高,基本恢复到大量加矿石冶炼之前的水平,一倒综合命中率在 65%以上; 通过对比提高吨钢矿石用量前后的终渣数据 ( 见表 3) ,可发现吨钢矿石用量增大后,转炉内终渣成分变化不大,终渣碱度、w( MgO) 、w( FeO) 仍旧分别控制在 3. 0% ~ 3. 5% ,6% ~ 9% ,18% ~ 20% 的合格范围以内,通过优化操作,终渣总( FeO) 的质量分数略有降低。
3) 通过对设备和工艺的优化,能有效地控制大量矿石入炉带来的不利影响,使转炉冶炼过程平稳、生产顺行采用优化后的装入制度,矿石消耗提高到约 30 kg/t矿石消耗量增加而钢铁料消耗、氧气消耗降低,可降低转炉炼钢成本约 6 元/t6 结束语通过对马钢第二钢轧总厂在提高转炉吨钢矿石用量生产实践中所遇到的问题进行分析探索、采取切实可行的应对措施,实践表明,取得的效果明显对其他炼钢厂解决生产中的类似问题具有很好的借鉴作用7 参考文献[1] 李传薪. 钢铁厂设计原理( 下册) . 北京: 冶金工业出版社,2005: 71.[2] 王雅贞,李承祚,等. 转炉炼钢问答. 北京: 冶金工业出版社,2003:129-131。





