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传统湿法脱硫脱碳的运行及其气体净化效率的提高.pdf

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    • 2 0 0 3 年第3 卷第4 期 气体净化1 3 传统湿法脱硫脱碳的运行及其气体净化效率的提高 周大明 ( 山西晋城二化,山西晋城0 4 8 0 2 6 ) 提高脱硫净化技术既包括新方法的开 发、亦包括脱硫装置传质过程强化的研制, 而对于某些脱硫效率不理想的厂家,可能后 者技术的提高更见成效鉴于上述看法,以 山西晋城二化运行3 年的脱硫和脱碳装置取 得的效果为例或能得到启发 1 变换气湿法脱硫装置 晋城二化于2 0 0 0 年结合产品结构调整, 新上1 5 0 k t /a 大颗粒尿素,与之同期新上变换 气湿法脱硫和P C C 法2 .7 M P a 脱碳装置全 厂生产和净化工艺:半水煤气柜一静电除尘 一罗茨风机一冷却洗涤一压缩一全低变一变 脱一脱碳一铜洗一氨冷器一油分一合成系 统其中脱碳C 0 2 混解气经C 0 2 压缩机、活 性炭脱硫后去尿塔;脱碳净化气直接进压缩 去铜洗其特点是采用全低变工艺不设煤气 湿法脱硫,强化变换气湿法脱硫和脱碳,不 设脱碳系统前后干法脱硫把关,与传统做法 比较,省去煤气湿法脱硫及脱碳前后干法精 脱硫,强化变换气湿法脱硫气体净化工艺 简化,资金投入省,生产运行没有湿法煤气 脱硫费用高,脱碳前后活性炭更换费用低, 经济效益显著。

      1 .1 变换气湿法脱硫运行状况 晋城二化原料煤以晋城小粒煤为主,其中 原料煤中硫含量控制小于0 .5 %,半水煤气中 H ,S 含量5 0 0 .- - 7 0 0 m g /m 3 ,经全低变入脱硫塔 变换气H 2 S 含量亦在5 0 0 ~7 0 0m g /m 3 变脱 采用传统的栲胶法,出塔气体中H 2 S 含量控 制在5m g /m ’以下,一般为l ~3m g /m 3 ,脱硫 效率9 9 %以上,经湿法脱硫后的变换气经压 缩直接进入脱碳系统目前运行1 台 6 M 2 5 ~1 8 0 /3 2 0 、3 台6 M P - 11 0 /3 2 0 ,2 台 l V I H ~9 2 /3 2 0 及8 台L 3 .3 ~1 7 /3 2 0 ,合成氨生产 能力1 3 0 k t /a ( 4 0 0 t /d ) ,现运行3 年,2 0 0 3 年6 月检修未发现硫堵现象,塔器未清洗,塔压 差不增,未做任何处理装置运行参数列于 表l 表1变换气脱硫运行参数 项 目 控制指标运行指标 变换气量/m 3 h ‘1 变换气入塔压力/M P a 溶液循环量/m 3 h 脱硫前H 2 S /m g h ‘3 脱硫后H 2 S /m g h d 入塔气体温度/ C 循环液温度,℃ 入喷射器压力/M P a 7 2 6 0 0 O .7 5 4 5 0 ~5 0 0 5 0 0 ~7 0 0 /3 .0 l ~3 .0 液 N a 2 S 2 0 3 /g L d ≤5 .00 .5 ~5 .0 组电位/m V - 1 5 0 ~一1 8 0 - 1 5 0 ~1 8 0 分 栲胶儋L 一 2 .0 ~2 .51 .5 ~2 .5 悬浮硫g L o < O .5< O .3 1 .2 工艺流程及设备 变脱采用压缩机二段出口0 .7 5 M P a 压 力,变换气经变换板式冷凝器及气水分离器 后入变脱塔,气体臼下而上与脱硫液逆流接 触,脱硫后气体由塔顶出,经气水分离进入 枷乃湖湖m啪嗡嗡础皑《硼引“舻伊 1 4 气体净化2 0 0 3 年第3 卷第4 期 压缩机三段入口:吸收H 2 S 后的富液由塔底 排出。

      不经闪蒸处理直接减压至 0 .4 5 ~ 0 .5 5 M P a 进入再生槽自吸空气喷射氧化 再生贫液经硫泡沫分离、液位调节进入循 环槽,再经贫液泵加压循环使用硫泡沫集 中泡沫槽经泡沫泵送至连续熔硫釜加工成硫 锭 主要设备变脱塔分三段装填散装聚丙烯 鲍尔环,总高1 5 m :塔顶塔底分别设液气分 布装置,每层填料上端设气液分布盘再生 柱为三体结构二自吸喷射,有效容积6 3 m 3 , 冈容积偏小利用l 台原氨水槽改造的再生槽 并用,总容积1 1 0 m 3 表2设备一览表 名称规格型号数量/台 贫液泵D 2 8 0 - 4 3 3 ,Q _ 2 8 0 m ‰’ 3 H 2 1 2 9 m H 2 0 - N = 1 6 0 k W 脱硫塔巾3 8 0 0 ’H - - 3 0 4 9 5 ,聚,烯鲍尔 l j 个tV = 1 1 0 m 巾4 0 0 0 ,H = 5 9 0 0 ,V = 6 5m ’; 再生段.’ 1 0 3 6 0 0 ,H = 6 5 0 0 ,V = 4 5m ’, 循环段由3 8 0 0 ,H = 3 9 0 0 V = 4 0m 3 I 溶液制各槽 们0 0 0 ’恭v = 2 6 m r l 泡沫槽1 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 ,V = 1 0m 3l 1 .3 问题讨论 脱硫效率取决于生产运行中气液传质全 过程效率及脱硫方法,采用传统的栲胶法脱 硫同样能够达到较高的脱硫效率。

      目前日产 氨4 0 0 t 左右( 6 0 0 t 尿素+ 12 0 t 碳铵+ 10 - 2 0 t 液氨) ,入塔气H 2 S 5 0 0 ~7 0 0 m g /m 3 ,出塔气 H 2 S 实际< 3 .0 m g /m 3 ,脱硫效率稳定在9 9 % 以上启用2 台液泵,出口阀( D N 2 0 0 ) 开 5 ~ 6 圈,如果液量增大,脱硫后H 2 S 继续下 降变脱效率高的原因一是脱硫塔生产能力 满足要求,气体空速0 .2 m /s 左右:二是传统 的栲胶法脱硫技术成熟,生产比较稳定:三 是该装置在设备和工艺设计上科学合理,工 艺指标及溶液组分严格控制和管理 塔堵是脱硫系统常见问题,塔堵可分为 硫堵和盐堵,常见的塔堵一般兼而有之并以 硫堵为主该装置运行3 年于2 0 0 3 年6 月检 修填料干净如洗,未做任何处理,之所以未 产生塔堵,关健是控制好溶液组分、副产盐 类物质及悬浮硫指标悬浮硫指标为≤ O .5 9 /L ,实际一般≤0 _ 3g /L 溶液外观呈棕红 透明,通过脱硫塔时对填料表面产生冲刷作 用而不会产生塔堵笔者认为装置悬浮硫指 标难以控制主要是溶液组分不当,再生和硫 沫分离效果差;应调整好组分,从再生的结 构及喷射上寻找原因解决。

      不同的脱硫方法 产生硫沫粒度存在差异,因此再生停留时间 不一致,控制悬浮硫指标的难易程度也有所 不同,传统的栲胶法产生的硫沫粒度相对要 大,指标较好控制降低悬浮硫含量不提倡 提高再生的液位,将大量溶液与硫沫同时溢 出,这会造成熔硫困难,残液损失,运行成 本增大在回收残液时,数量过大会造成溶 液的温度升高,引起其他弊端 脱硫液中副产物浓度高是产生盐堵的原 因,副产物不累积最终引发溶解度小或浓度 高的盐类沉淀析出溶液中应控制N a 2 S 2 0 3 的浓度,当溶液温度高时生成率高,N a 2 S 2 0 3 并能氧化为溶解度较小的N a 2 S 0 4 ,因而 N a 2 S 2 0 3 一般应控制在3 .0 9 /L 以下各不同 的脱硫法组分应科学合理,组分不当不仅影 响脱硫和再生效率,还会产生沉淀,栲胶法 溶液中栲胶与偏钒酸钠的含量比值应按要求 严格控制在范围内. 溶液的硫容鲑指单位体积的脱硫液脱除 H 2 s 的数量,受溶液的浓度、循环量、气体 H 2 S 含量及气体净化度要求等因素影响,在 一定程度上反映脱硫的方法及生产装置的技 2 0 0 3 年第3 卷第4 期 气体净化 - 1 5 术水平。

      硫容量低则溶液的循环量大,消耗 增高,但溶液的硫容量并非越高越适宜,不 同的工艺条件应有不同的硫容量例如半水 煤气脱硫气体入塔前H 2 S 含量较高,出塔气 体净化度不要求很高时,溶液的硫容量则可 相应提高而变换气脱硫要求尽量提高气体 净化度,降低气体中H 2 s 含量,满足下工序 的要求,则需要适当增大循环量,溶液的硫 容量相对偏小 此外,从防止脱硫塔硫堵角度考虑,溶 液循环量应适当增大,以增加对填料的冲刷 作用;从强化湿法变脱效果甩掉干法变脱方 面考虑,也应适当增大溶液的循环量,使脱 硫后气体H 2 S 含量达到最低限变脱溶液硫 溶量以多少为宜,有待于专家指正和生产实 践的验证 重视硫磺回收工作,提高硫泡沫的分离 浓度,减少熔硫釜残液回收量,因为溶液经 加热后组分有所变化,不利于脱硫和再生 硫磺回收最好采用连续熔硫、连续回收残液 法,避免集中回收残液回收前应经沉淀和 清理,防止残渣带入系统内该项工作做好 了可有效降低药剂消耗,稳定脱硫再生效率 该装置硫磺回收率在8 5 %- 9 5 %,月回收硫磺 2 5 t 左右,以吨单价6 0 0 ~7 0 0 元计,其销售收 入超出月耗药剂费用,有一定的经济效益。

      变脱的药剂消耗量相对比较稳定,根据 车间领料统计,2 0 0 3 年上半年吨氨纯碱单耗 0 .1 8 3 k g ,五氧化二钒0 .0 0 3 lk g ,栲胶0 .0 1 8 6 k g ,按进厂药剂价纯碱1 .3 元/k g ,栲胶9 .0 5 元/k g ,五氧化二钒4 3 元/k g ,则吨氨药剂消 耗成本费为0 .5 4 元 强化变换气湿法脱硫,使气体H 2 S 含量 降至5 .0 m g /m 3 以下,不论使用传统的栲胶法 还是开发的新方法均能做到只要达到< 5 .0 m g /m 3 指标前工序可去掉或弱化煤气湿法 脱硫,后工序可去掉脱碳前的干法脱硫,形 成一条既稳定又能体现效益达到事半功倍的 效果 2 从脱碳系统的运行看变脱气体净化效果 变脱后气体中H 2 S 带入脱碳系统,经气 提后被氧化析出单质硫,硫颗粒在P C 液累 积、沉淀在填料表面造成堵塔,阻力上升, 净化效率下降脱碳系统长周期稳定生产的 关健是控制好入系统气体中H 2 S 的含量;而 脱碳系统的运行效果也可判断变脱的运行状 况 晋城二化采用P C 法2 .7 M P a 脱碳,于 2 0 0 0 年与变脱同期投入运行。

      脱碳装置以中 2 8 0 0 脱碳塔和由3 8 0 0 再生塔为主体,设计合 成氨能力8 0 k t /a ,目前实际生产能力4 0 0 t /d 脱碳塔气液比8 5 以上,净化气C 0 2 ≤0 .3 %, 脱碳塔压差2 4 k P a 净化气H 2 S 含量 0 .0 6 - - 0 .12 m g /m 3 ,不经干法精脱硫进入铜洗, 铜洗塔中1 0 0 0 和中7 0 0 各1 台,生产稳定并 有一定余量脱碳混解气H 2 s 含量 7 ~l O m g /m 3 ,经C 0 2 压缩机二段活性炭脱硫 后降至O .3 m g /m 3 以下脱碳装置运行3 年, 检查脱碳塔填料及P C 水冷均无硫沉淀脱碳 装置之所以能够超设计能力的发挥,除装置 设计技术先进合理,投入运行不断完善改进 外,主要是得益于入塔气体的净化度的提高 脱碳系统各塔设备的气液分布装置及塔 盘的设计是科学合理的,脱碳塔采用四段散 装填料,每段填料均设气液均布装置,强化 了气液传质效率,设备的优化设计是提高气 体净化效率和溶液再生效率的基础 P C 液解吸再生采用四级减压工艺( 闪 蒸、常解、真解和负压气提) ,不仅降低了混 解气的输出量,节省了罗茨风机电耗,而且 提高了再生塔的生产能力。

      脱碳泵与涡轮机组配置S S S 离合器组成 1 6 气体净化 2 0 0 3 年第3 卷第4 期 富液能耸回收装置,运行状况良好,年节电 近1 .4 1 0 6 k W h 进入尿素合成塔的C 0 2 气体来源于脱碳 混解气,要求气体H 2 S 含量必须严格控制在 1 0m g /m 3 以下变换气中H 2 S 被P C 液溶解 吸收后,在P C 液再生过程中主要释放于混解 气,变换气H 2 S 高必然造成混解气中H 2 S 含 量高目前混解。

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