
某德士古水煤浆气化装置气化炉下降管堵塞事故案例分析.doc
2页某德士古水煤浆气化装置气化炉下降管堵塞事故案例分析 某德士古水煤浆气扮装置气化炉下降管堵塞事故案例分析 1. 事故经过: 4月6日某德士古水煤浆气扮装置气化系统停车,F0701气化炉C拔烧嘴时,发觉渣口堵塞严峻,处理渣口时,发觉下降管堵塞,车间组织人员疏通无果,拆下降管检查,发觉激冷环烧坏,更换下降管 2. 缘由分析: ① 3月份煤质屡次发生变化,灰中大块多,下灰量大,造成C炉屡次堵渣,渣口压差增大,采纳提高氧煤比、通过XV0715泄压的方法屡次进展处理排渣畅通后,渣口压差却始终偏高,只能始终实行提氧煤比的方法处理煤质变化是造成堵渣,渣口压差高的主要缘由 ② 在处理堵渣时,氧煤比变化快,炉温变化快,可能使大量的熔渣流下,堵塞渣口,造成下降管挂渣采纳XV0715泄压的方法,可能破坏下降管水膜分布及渣流速和流向,造成下降管挂渣 ③ 由于气化没有备炉,所以气化始终用连投的方式进展投料,以维持生产,至使激冷水管道、激冷环没有得到彻底冲洗,可能造成加水管道及激冷环局部堵塞,水分布不均,造成挂渣。
3. 防范措施或处理方案: ① 加强煤质治理,原料、分析、气化相关岗位多进展联系,准时对煤质进展分析,实行有效的监控措施,确保煤质稳定 ② 在煤质发生变化时,提氧煤比要缓慢,操作人员要有急躁,不能操之过急,堵渣时,使用XV0715泄压要慎重,要留意时机 ③ 气化炉停车后,管道冲洗要彻底,保证质量,激冷环要定期冲洗,做水分布试验 ④ 渣口压差高,处理无效,应准时停车处理,避开烧坏下降管 。












