
炉送、引风机性能试验报告.doc
29页TPRI西安热工研究院有限公司技术报告 TPRI 合同编号:报告编号:国电吉林江南热电有限公司№2机组送、引 风机热态性能试验及节能改造方案研究报告西安热工研究院有限公司二 ○ 一 三 年 四 月1.本技术报告的著作权属西安热工研究院有限公司,未经我院的书面许可,任何单位与人员不得全部或部分复制本报告或擅自公开发表;2.凡注明了密级的技术报告,任何部门与人员均不得私自对外提供,不得复制;3.无西安热工研究院有限公司技术报告专用章的技术报告,不属我院的正式技术报告;4.对本技术报告有异议者,请与西安热工研究院科研管理部联系(:029-82102163);5.西安热工研究院有限公司投诉()029-82102315注 意 事 项报 告 编 号:合 同 编 号:项目负责单位:西安热工研究院有限公司项目承担部门:锅炉设备及环保事业部 课题起讫日期:2013年3月-2013年4月项目 负 责人:董康田主要工作人员:徐永峰 曾 灏 周欣安报告 编 写人:周欣安 孙大伟报告 校 阅人: 审 核: 批 准:摘 要国电吉林江南热电有限公司№2机组为330MW汽轮发电机组,其锅炉为哈尔滨锅炉厂设计制造的HG1100/17.5-HM型亚临界自然循环汽包锅炉,直流式煤粉燃烧器四角布置,切圆燃烧,一次再热,平衡通风,干式排渣,全钢构架、悬吊结构,锅炉运转层为栅格板大平台,运转层以上为紧身封闭。
设计煤种为白音华煤、校核煤种为白音华煤与北煤的混煤,制粉系统采中速磨冷一次风正压直吹制粉系统,配置5台长春发电设备总厂生产的MPS200—HP—IIB型磨煤机(设计为5运转1备用),5台徐州三原电力测控技术有限公司的称重给煤机№2机组配置2台GJ34546型离心式冷一次风机(转速为1490r/min), 2台GU13630-01单级动叶调节轴流式送风机(转速为1490r/min)、2台HU25240-22双级动叶调节轴流式引风机(转速为990r/min),送、引风机均由成都电力机械厂生产自机组投运以来,运行人员反映送、引风机设计出力偏大,特别是送风机满负荷时开度仅为40%左右,导致它们运行能耗偏高;为考察目前№2机组送风机、引风机在满负荷及中、低负荷时的出力及运行情况,了解机组烟风系统阻力与送、引风机性能的匹配情况,掌握送、引风机可能存在的节能空间,为送、引风机节能改造提供依据,国电吉林江南热电有限公司(以下简称江南热电厂)委托西安热工研究院有限公司(以下简称热工院)对№2机组送、引风机进行热态性能试验热工院派员于2013年4月1日至5日到江南热电厂进行了№2机组送、引风机的热态性能试验。
本报告介绍了№2机组送、引风机热态性能试验情况并对试验结果进行了分析 关键词:送、引风机 热态试验 节能 改造目录1 前言 12 设备概况 23试验工况、方法,试验内容、目的及测点布置 64 测试项目及仪器 85 热态试验结果及分析 96送、引风机改造及节能效果预测 131 前言 国电吉林江南热电有限公司№2机组为330MW汽轮发电机组,其锅炉为哈尔滨锅炉厂设计制造的HG1100/17.5-HM型亚临界自然循环汽包锅炉,直流式煤粉燃烧器四角布置,切圆燃烧,一次再热,平衡通风,干式排渣,全钢构架、悬吊结构,锅炉运转层为栅格板大平台,运转层以上为紧身封闭设计煤种为白音华煤、校核煤种为白音华煤与北煤的混煤,制粉系统采中速磨冷一次风正压直吹制粉系统,配置5台长春发电设备总厂生产的MPS200—HP—IIB型磨煤机(设计为4运转1备用),5台徐州三原电力测控技术有限公司的称重给煤机烟气系统流程如下:空气由送风机送入风箱,经锅炉两侧调风器送入至炉排,在炉膛内与原煤进行燃烧,燃烧产生的高温烟气自炉膛出来后,依次流经对流管束、过热器、省煤器、SCR脱销装置、空预器、除尘器,尾部低温省煤器,经分配挡板后通过引风机进入脱硫系统后再经烟囱排出。
上述空预器(2台)为哈尔滨锅炉厂生产的30.5-VI(T)-2200-QMR型三分仓容克式空预器,除尘器(2台)为布袋式,设为四个除尘通道、每个通道3层布袋№2机组采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,设计工况下脱硫效率不小于95%整套系统采用一炉一塔制,吸收塔设有3层喷淋装置、5台搅拌器、两级除雾器、3台浆液循环泵,脱硫系统不单独设置增压风机№2机组配置2台GJ34546型离心式冷一次风机(转速为1490r/min), 2台GU13630-01单级动叶调节轴流式送风机(转速为1490r/min)、2台HU25240-22双级动叶调节轴流式引风机(转速为990r/min),送、引风机均由成都电力机械厂生产自机组投运以来,运行人员反映送、引风机设计出力偏大,特别是送风机满负荷时开度仅为40%左右,导致它们运行能耗偏高;为考察目前№2机组送风机、引风机在满负荷及中、低负荷时的出力及运行情况,了解机组烟风系统阻力与送、引风机性能的匹配情况,掌握送、引风机可能存在的节能空间,为送、引风机节能改造提供依据,国电吉林江南热电有限公司(以下简称江南热电厂)委托西安热工研究院有限公司(以下简称热工院)对№2机组送、引风机进行热态性能试验。
热工院派员于2013年4月1日至5日到江南热电厂进行了№2机组送、引风机的热态性能试验整个试验工作得到了电厂各级领导高度重视,设备部、运行部等有关部门积极参与和协助,使现场试验的各项工作得以顺利进行和完成在此表示衷心的感谢!本报告介绍了№2机组送、引风机热态性能试验情况并对试验结果进行了分析 2 设备概况2.1锅炉基础数据锅炉主要技术参数列于表1,锅炉设计煤种为蒙东白音华褐煤、校核煤种为白音华煤与北煤的混煤,其煤质分析数据列于表2表1 锅炉主要技术参数名 称单位BMCRTRLTHAHTO切高加75%THA50%THA主 蒸 汽 流 量t/h11001043.26997.56775.27714.46400.01过热器蒸汽出口温度 oC541541541541541530.1过热器蒸汽出口压力MPa17.5017.4117.3417.0516.988.08再 热 蒸汽 流 量t/h909.19865.47829.81761.85606.49349.74再热蒸汽进口压力MPa4.0533.6533.6993.4472.6891.487再热蒸汽出口压力MPa3.833.443.493.262.541.402再热蒸汽进口温度oC336.8325.5327328.3302.1316.7再热蒸汽出口温度oC541541541541541503汽包工作压力MPa19.018.7718.5917.8317.658.62环境空气温度℃20.0020.0020.0020.0020.0020.00给 水 温 度oC284.2276.2277.8173.1257.1226.6过热器一级减温喷水量t/h013.6512.5258.5239.3713.55过热器二级减温喷水量t/h06.226.0329.5819.737.20再热器调温方式/方法SOFA摆动/喷水喷水温度oC177.5172.5173.9173.1161.8142.5空预器进口一次风温oC303030303030空预器进口二次风温oC232323232323空预器出口一次风温oC393.9388.3385.6335361.7297.2空预器出口二次风温oC378.9374.4373.3324.4350295炉膛出口烟温oC10111005992969941775空预器出口排烟温度(未修)oC158.9156.7156.7132.8136.7113.9空预器出口排烟温度(修正)oC152.8150.6150.6126.7130104.4一次汽系统阻力MPa1.51.367————二次汽系统阻力MPa0.220.208————省煤器系统阻力MPa0.3960.38————炉膛出口 过剩 空气系数1.21. 2燃 料 消 耗(实际值)t/h225.60218.13207.74193.22157.4090.83锅 炉 热 效 率(低热值)%91.992.091.68(保证)表2 煤质分析数据项 目符号单位设计煤种校核煤种工业分析收 到 基 水 份Mt%32.427.54空气干燥基水分Mad%14.2012.142收 到 基 灰 分Aar%1519.802干燥无灰基挥发份Vdaf%49.2843.512收到基低位发热量Qnet,arkcal/kg32283472kJ/kg13.5014.522可磨 系数HGI5658.8冲刷磨损指数Ke1.51.77煤粉气流着火温度IT℃680684元素分析收 到 基 碳Car%38.5439.434收 到 基 氢Har%3.253.53收 到 基 氧Oar%9.928.846收 到 基 氮Nar%0.730.672收 到 基 全 硫St,ar%0.430.402灰熔融性变 形 温 度DT℃12601264软 化 温 度ST℃13001300半 球 温 度HT℃13201334流 动 温 度Ht℃13401356灰份分析二 氧 化 硅SiO2%56.8758.056三 氧 化 二 铝Al2O3%27.9026.46三 氧 化 二 铁Fe2O3%2.082.782三 氧 化 硫SO3%3.703.168氧 化 。












