
SCR对脱硝效率及SO2转化率影响分析.doc
18页SCR对脱硝效率及SO2转化率影响分析王杭州(厦门华夏电力公司,厦门,361026)摘 要:本文通过 300MW 机组脱硝的性能试验,测试 SCR 脱硝效率及 NOX 浓度及其分布试 X验以及对SO2转化成SO3影响进行测试分析,探讨与分析烟气脱硝工程性能试验所采用的 方法、手段及评价依据,为日益增多的烟气脱硝系统提供性能试验的技术借鉴与实践参考 关键词:性能试验;选择性催化还原技术(SCR); SO2NOx作为燃煤电厂的主要污染物之一,在烟尘与SO2污染逐步得到控制后,正日益引 起重视影响SCR系统的因素多(烟气条件、环保要求、排烟条件、FGD装置、空气预热 器、 ESP 等设备),投资大,运行成本高,因此,对 SCR 系统进行现场性能分析研究对于 SCR系统内流体流动、传质传热、节能降耗具有重要的意义SCR系统各种参数(脱硝效 率、 NOx 浓度、烟气流量与温度等)之间有着非常紧密的联系,其中的脱硝效率是所有参 数中最关键、最核心的因子参数之间、注氨格栅以及烟气流体分布的优化与调整,对SO2 的转化率的程度等,对整套 SCR 系统的科学与经济运行有着重要的促进作用本文通过 300MW机组脱硝的性能试验,测试SCR脱硝效率及NO浓度及其分布试验以及对SO2转化 X2 成SO3影响进行测试分析,探讨与分析烟气脱硝工程性能试验所采用的方法、手段及评价依 据,为日益增多的烟气脱硝系统提供性能试验的技术借鉴与实践参考。
1.1 样品的采集与测试测试方法总体描述为:在每台 SCR 反应器的进出口烟道截面上,采用网格法(进口 28点,出口 20点)逐点采集烟气样品,用NGA2000多功能分析仪测量烟气中的NO与O2, 以此来获得每台反应器的脱硝效率为了分析烟气通过催化剂后的SO2/SO3转化率,需要用 化学法在省煤器出口和SCR反应器出口烟道同时采集烟气样品,以分析SO2与SO3浓度 通过在每台反应器出口 5点烟气取样,来分析烟气中的氨逃逸浓度1.1.1 SCR设计参数每台锅炉配备两台三分仓容克式空气预热器,在省煤器与空预器之间,由上海电气石 川岛电站环保工程有限公司设计安装了两台高灰型SCR烟气脱硝装置脱硝反应器采用“2 + 1”的催化剂布置模式,初装两层美国康宁公司提供的蜂窝型催化剂(节距7.0mm, 22x22 孔,0.8mm壁厚),每层催化剂上方安装3只半伸缩式蒸汽吹灰器SCR反应器入口安装了格 栅式喷氨系统,每台反应器设置9只手动调节阀,采用分区调节的方式来控制喷氨后的 NH3/N O 分布表 1 SCR 装置的设计参数项目单位数据备注烟气流量t/h1305Nm3/h1010466湿基入口烟O2%4干基气成分H2O%8湿基SOx卩L/L500干基飞灰浓度g/Nm323NOxmg/Nm3<450 ( max600)干基、6%O2SCR性NOx(干基)mg/Nm3180(首期) 45(远期)参数脱硝效率%60(首期) 90(远期)100%ECRnh3逃逸卩L/L<3干基,6%O2 Vol.so2/so3转化率%<1系统阻力Pa<1000喷氨的均匀性是保证良好脱硝效率及减少氨逃逸率的关键,为保证喷氨的均匀性,每 个SCR反应器设有9X3根伸入烟道的注氨支管,每根支管上有10个不锈钢喷头,即27根 注氨支管与270个喷嘴组成了注氨格栅(AIG)(见图1注氨格栅示意图),均匀地分布在SCR 进口侧烟道的截面上。
另外,在注氨支管上设置了流量调节阀、节流孔以及差压计,用于调整注入氨量的均匀性图1注氨格栅(AIG)示意图1.1.2 NOx与O2浓度测量在每台 SCR 反应器的进出口烟道截面上,采用网格法(进口28 点,出口20点)逐点采集烟气样品,用NGA2000多功能分析仪测量烟气中的NO与O2,以此来获得每台反应器 的脱硝效率为了分析烟气通过催化剂后的so2/so3转化率,需要用化学法在省煤器出口和 SCR反应器出口烟道同时采集烟气样品,以分析SO2与SO3浓度此外,每个试验工况都 采集了入炉煤和飞灰(空预器出口撞击灰)样品在每台SCR反应器的进口和出口烟道截 面,采用等截面网格法(进口 7X4,出口 5X4)布置烟气取样点(图2),分析各采样点烟 气中的NO与O2含量,从而获得烟道截面的NO与O2分布,并计算每台反应器的脱硝效率 每台SCR反应器的进出口均已安装了 NO和O2浓度分析仪,通过测量烟道截面的NO 与O2浓度分布,可找出监测分析仪的显示值与实际NO与O2浓度之间的关系,以此来 连续监测每个试验工况期间的脱硝效率波动SO?、SO3NO 及 O2第一层催化剂TT <—注氨丄第一层催化剂备用层NO、O2取样点空预器图2 NO与O2浓度的采样点12IAIT1H过滤器混合器取样管2采样泵2神冷凝器蠕动泵烟气中的NO浓度的测量参考美国EPA-7E标准。
采用ROSEMOUNT公司的NGA2000 型烟气分析仪逐点测量首先用不锈钢管将烟气引出至烟道外,然后经过水洗除尘、除氨器 除氨、烟气预处理装置清洁、除湿、冷却,最后接入NGA2000型烟气分析仪进行分析NOx 取样与分析系统见图3每个试验工况结束后,根据各取样点的NO与O2浓度,将NO修 正到6%氧量下,加上5%NO2,可获得各取样点的NOx浓度图 3 NO 和 O2 的取样分析系统1.1.3 NH3逃逸测量烟气中气态氨的样品采集执行美国EPA CTM027标准,图4是样品采集系统的示意图, 用硫酸溶液作为氨的吸收液,用离子色谱仪进行浓度分析采样点位于SCR反应器出口水 平烟道,每侧5 个取样孔图 4 烟气中的 NH3 取样系统1.1.4 SO2/SO3 转化率在脱硝反应器的进出口烟道同时测量so2和SO3浓度,可获得烟气通过SCR反应器后 的SO2/SO3转化率在每台反应器的入口水平烟道选择两个烟气取样孔,采用图4—5所示 系统同时采集SO2与SO3样品;在反应器出口水平烟道选取两个烟气取样孔,也采用图5 所示系统采集SO3样品用离子色谱仪分析所采集样品中的硫酸根离子浓度,可折算出烟气 中的so2、SO3浓度。
SO2/SO3转化率的计算公式如下:Kso2Cso , ex Cso , ina QCso , in2100% (1)式中:Ks°2刊O2/SO3转化率,%; XCso3,ex - SCR反应器出口的SO3平均浓度,卩L/L@6%O2 ;Cso3,加-SCR反应器入口的SO3平均浓度,卩L/L@6%O2 ;Cso , in2-SCR反应器入口的SO2平均浓度,卩L/L@6%O2图5 SO2/SO3采样系统示意图1.2 结果与讨论1.2.1 测试结果1.2.1.1 SCR进出口 NOx浓度测试SCR装置的脱硝效率试验时的脱硝效率设定值、喷氨量、SCR反应器进出口的实测NOx浓度见表2SCR脱硝效率(DCS)设定值为60.7〜63.9%,实际脱硝效率约为70.51〜74.64%表2 锅炉的脱硝效率项目单位300MW工况下反应器SCR反应器BA设定脱硝效率(DCS )%60.763.9喷氨量-DCSNm3/h113.792.4入口 N0x@6%02( DCS)mg/Nm3412.5438.5出口 N0x@6%02( DCSmg/Nm3185.5233.1实测入口 N0x@6%02mg/Nm3429.4423.7实测出口 N0x@6%02mg/Nm3122.7128.8实际脱硝效率%71.4369.6平均脱硝效率%70.51备注:DCS显示的N0x@6%02为NO的质量浓度,本表中数据已经转换成NO2的浓度。
1.2.1.2 SCR进口 NOX浓度分布表3 SCR-A反应器进口 NOX浓度分布NOx-mg/Nm3A 反应器进口@6%O212345671395.2398.2406.0412.8428.1448.2496.92386.6382.7398.6405.3464.8480.4507.33372.9392.3413.9439.4462.9488.7498.64304.8344.7429.7424.8450.6460.3492.5最大507.3最小304.8平均值428.1入口分布标准11.5偏差表4SCR-B反应器进口 NOX浓度分布NOx-mg/Nm3B 反应器进口@6%O276543211477.5463.2472.9449.3448.0464.9450.42493.3468.4458.9471.8424.9445.1446.73507.1473.3489.4496.5451.5443.1412.44511.2509.1474.9445.1471.0451.0449.2最大511.2最小412.4平均值 465.0入口分布标准 5.3偏差• 2.1.3 SCR出口 NOX浓度分布(以B反应器为例,分别测出调整前后偏差值)表5 SCR- A反应器出口 NOX浓度分布(调整后)NOx-mg/Nm3A反应器出口@6%O2123451132.1152.8160.0141.2176.72133.5155.0160.9170.9148.43127.5145.5148.8143.9142.14171.4162.9179.1181.2191.7最大191.7最小127.5平均值156.3出口分布标准11.5偏差脱硝效率63.5表6 SCR- B反应器出口NOX浓度分布(调整前)NOx-mg/Nm3B反应器出口@6%O2543211188.0208.3220.0134.435.12196.8240.8247.4125.138.03183.5228.3202.0109.644.24207.5223.3253.6123.526.5最大253.6最小26.5平均值161.8出口分布标准47.4。
