
默纳克3000New最新故障代码及详细解决方案.docx
9页默纳克3000New最新故障代码及详细解决方案故障代码E01:故障名称:逆变单元保护故障原因:1 .主回路输出接地或短路;2. 曳引机连线过长;3. 工作环境过热;4. 控制器内部连线松动;故障解决方案:1 .排除接线等外部问题;2. 加电抗器或输出滤波器;3. 检查风道与风扇是否正常;4. 请与代理商或厂家联系;故障代码E02:故障名称:加速过电流故障原因:1. 主回路输出接地或短路;2. 电机是否进行了参数调谐;3. 编码器信号不正确4. 电机相序接反5. 加速时间太短故障解决方案:1. ・检查电机接线是否正确,是否将地线接错•检查封星接触器是否造成控制器输出短路•检查电机线是否有表层破损2. ・按照电机铭牌设置电机参数,重新进行电机参数自学习3. ・检查编码器每转脉冲数设定是否正确•检查编码器信号是否受干扰:编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否单端接地•检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳•检查编码器相关接线是否正确可靠异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器 是否工作正常4. ・调换电机UVW相序5. ・调换电机UVW相序故障代码:Err03故障名称:减速过电流故障原因:1. 主回路输出接地或短路;2. 电机是否进行了参数调谐;3. 编码器信号不正确;4. 减速曲线太陡;故障解决方案:1. ・检查电机接线是否正确,是否将地线接错•检查封星接触器是否造成控制器输出短路•检查电机线是否有表层破损2. ・按照电机铭牌设置电机参数,重新进行电机参数自学习3. ・检查编码器每转脉冲数设定是否正确•检查编码器信号是否受干扰:编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否 单端接地•检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳•检查编码器相关接线是否正确可靠。
异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器 是否工作正常4. ・减小减速度故障代码:Err04故障名称:恒速过电流故障原因:1. 主回路输出接地或短路;2. 电机是否进行了参数调谐;3. 编码器信号不正确故障解决方案:•检查电机接线是否正确,是否将地线接错•检查封星接触器是否造成控制器输出短路•检查电机线是否有表层破损2. ・按照电机铭牌设置电机参数,重新进行电机参数自学习3. ・检查编码器每转脉冲数设定是否正确•检查编码器信号是否受干扰:编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否 单端接地•检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳•检查编码器相关接线是否正确可靠异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器 是否工作正常故障代码:Err05故障名称:加速过电压故障原因:1.输入电压过高;故障解决方案:1.・检查输入电压是否过高;观察母线电压是否过高(正常380V输入时,母线电压在2. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常3. 加速区间的加速度太大540V-580V 之间)2. ・检查平衡系数•检查母线电压在运行中是否上升太快;如果太快说明制动电阻没有工作或者选型不合适:•检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠•请参照前面章节的制动电阻推荐参数表重新确认实际阻制是否合理•如果制动电阻阻值正常,电梯每次均在速度达到目标速度时发生过压,则有可能需要 将F2-01/04的值减小,以减小曲线跟随误差,防止因系统超调引起过电压3. ・减小加速度故障代码:Err06故障名称:减速过电压故障原因:1. 输入电压过高;2. 制动电阻选择偏大,或制动 单元异常;3. 加速区间的加速度太大。
故障解决方案:1. ・检查输入电压是否过高;观察母线电压是否过高(正常380V输入时,母线电压在540V-580V 之间)2. ・检查平衡系数•检查母线电压在运行中是否上升太快;如果太快说明制动电阻没有工作或者选型不合适:•检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠•请参照前面章节的制动电阻推荐参数表重新确认实际阻制是否合理•如果制动电阻阻值正常,电梯每次均在速度达到目标速度时发生过压,则有可能需要 将F2-01/04的值减小,以减小曲线跟随误差,防止因系统超调引起过电压3. ・减小加速度故障代码:Err07故障名称:恒速过电压故障原因:1. 输入电压过高;2. 制动电阻选择偏大,或制动 单元异常故障解决方案:1. ・检查输入电压是否过高;观察母线电压是否过高(正常380V输入时,母线电压在540V-580V 之间)2. ・检查平衡系数•检查母线电压在运行中是否上升太快;如果太快说明制动电阻没有工作或者选型不合适:•检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠•请参照前面章节的制动电阻推荐参数表重新确认实际阻制是否合理•如果制动电阻阻值正常,电梯每次均在速度达到目标速度时发生过压,则有可能需要 将F2-01/04的值减小,以减小曲线跟随误差,防止因系统超调引起过电压故障代码:Err08故障名称:维保提醒故障故障原因:1.在设定的时间内,电梯没有 进行断电维保;故障解决方案:•对电梯进行断电维保•取消F9-13保养天数检测功能•请与代理商或厂家联系故障代码:Err09故障名称:欠电压故障故障原因:1. 输入电源瞬间停电;2. 输入电压过过低;3. 驱动控制板异常。
故障解决方案:1. ・检查是否有运行中电源断开的情况•检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠2. ・检查是否外部电源偏低3. ・请与代理商或厂家联系故障代码:Err10故障名称:控制器过载故障原因:1. 机械阻力过大;2. 平衡系数不合理;3. 编码器反馈信号是否正常;4. 电机调谐不准确(调谐不准确故障解决方案:1. ・检查抱闸是否没有打开,检查抱闸供电电源是否正常•检查是否导靴过紧2. ・检查平衡系数是否合理3. ・检查编码器反馈信号及参数设定是否正确,同步电机编码器初始角度是否正确时,电梯运行的电流会偏大);5. 电机相序接反6. 变频器选型过小4. ・检查电机相关参数是否正确,重新电机调谐•如果是做打滑实验时出此故障,请尝试使用F3-24的打滑功能完成打滑实验5. ・检查电机UVW相序是否正确6. ・电梯空轿厢、稳速运行过程中,电流已经达到变频器额定电流以上故障代码:Err11故障名称:电机过载故障原因:1. 机械阻力过大;2. 平衡系数不合理;3. 电机调谐不准确(调谐不准 确时,电梯运行的电流会偏 大);4. 电机相序接反5. 电机选型过小故障解决方案:1. ・检查抱闸是否没有打开,检查抱闸供电电源是否正常• 检查是否导靴过紧2. ・检查平衡系数是否合理3. ・检查电机相关参数是否正确,重新电机调谐•如果是做打滑实验时出此故障,请尝试使用F3-24的打滑功能完成打滑实验4. ・检查电机UVW相序是否正确5. ・电梯空轿厢、稳速运行过程中,电流已经达到电机额定电流以上故障代码:Err12故障名称:输入侧缺相故障原因:1. 输入电源不对称;2. 驱动控制板异常。
故障解决方案:1. ・检查输入侧三相电源是否缺相•检查输入侧三相电源是否平衡•电源电压是否正常,调整输入电源2. ・请与代理商或厂家联系故障代码:Err13故障名称:输出侧缺相故障原因:1. 主回路输出接线松动;2. 电机损坏故障解决方案:1. ・检查电机连线是否牢固•检查输出侧运行接触器是否正常2. ・确认电机内部是否有异常故障代码:Err14故障名称:模块过热故障原因:1. 环境温度过高;2. 风扇损坏;3. 风道堵塞故障解决方案:1. ・降低环境温度2. ・更换风扇3. ・清理风道•检查控制器的安装空间距离是否符合要求故障代码:Err15故障名称:输出侧异常故障原因:1. 子码1:制动电阻短路2. 子码2:制动IGBT短路故障故障解决方案:1. ・检查制动电阻、制动单元接线是否正确,确保无短路•检查主接触器工作是否正常,是否有拉孤或者粘连等情况2. ・请与厂家或代理商联系故障代码:Err16故障名称:电流控制故障故障原因:1. 子码1:励磁电流偏差过大:2. 子码2:力矩电流偏差过大:3. 子码3:速度偏差(欠值) 过大故障解决方案:1-2.・检查输入电压是否偏低(多见于临时电源时)•检查控制器与电机间是否连线牢固•检查运行接触器是否工作正常3.・检查编码器回路:① 检查编码器每转脉冲数设定是否正确② 检查编码器信号是否受干扰③ 检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地④ 检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳•确认电机参数是否正确,重新进行调谐•尝试增大F2-08转矩上限故障代码:Err17故障名称:调谐时编码器干扰故障原因:1. 子码2:正余弦编码器信号 异常2. 子码3: UVW编码器信号 异常故障解决方案:1. ・正余弦编码器C、D、Z信号受干扰严重;请检查编码器走线是否与动力线分开,以 及系统接地是否良好•检查PG卡连线是否正确2. ・UVW编码器U、V、W信号受干扰严重;请检查编码器走线是否与动力线分开,以 及系统接地是否良好•检查PG卡连线是否正确故障代码:Err18故障名称:电流检测故障故障原因:1.驱动控制板异常。
故障解决方案:• 请与代理商或厂家联系故障代码:Err19故障名称:电机调谐故障故障原因:1. 子码1:定子电阻辨识失败;子码5:磁极位置辨 识失败2. 子码8:选择了同步机静止自学习,但是编码器类 型不为正余弦编码器3. 子码9:同步机静态调谐,CD信号波动过大4. 子码12:同步机免角度自学习时,编码器零点角 度未学习到报警故障解决方案:1. ・检测电机线是否正常连接2. ・选择其他调谐方式或者更换为正余弦编码器3. ・正余弦编码器CD信号硬件干扰,检测接地是否良好4. ・半自动免角度自学习,需要在检修模式下获取编码器零点位置 角后,才能快车运行故障代码:Err20故障名称:速度反馈错误故障故障原因:1. 子码1:同步机空载调谐时未检 测到编码器信号2. 子码4:同步机辨识过程检测不 到Z信号;子码5: SIN_COS编码器信号断 线;子码7: UVW编码器信号断线; 子码14:正常运行Z信号丢失3. 子码3、子码15:电机线序接反4. 子码9:速度偏差过大5. 子码12:启动过程中编码器AB 信号丢失6. 子码13:运行过程中编码器AB 信号丢失7. 子码19:运行中正余弦编码器 信号受干扰严重8. 子码55:调谐中正余弦编码器 信号受干扰严重或CD信号错误故障解决方案:1. ・检查编码器信号线路是否正常•检查PG卡是否正常•检查抱闸是否没有打开2. ・检查编码器信号线路是否正常•检查PG卡是否正常3。
