好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

钢轨打磨车完好收标准.doc

4页
  • 卖家[上传人]:mg****85
  • 文档编号:33612925
  • 上传时间:2018-02-16
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:79.50KB
  • / 4 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 钢轨打磨列车完好标准1 整车外观及主要附属装置1.1 结构完整,机件齐全,无自主加装的超限装置1.2 各连接紧固件、传动系统 、基 础制动、车钩、 车轴齿轮箱、分动齿轮箱和减速齿轮箱等安装牢固可靠,车底其他吊挂零部件,安装牢固,焊接可靠1.3 主车架、打磨小车架无裂 纹、 变形和严重锈蚀1.4 车体及外表面清洁,无明 显油垢和油漆剥落,司机室内,不漏雨车门开闭灵活,密封良好,门锁可靠,车内控制箱、 电气间清洁,工具间机件齐全、摆放整齐1.5 前后标志灯、大灯、警灯、作业灯和司机室、 电气间、工具间内的照明灯、指示灯等齐全有效,雨刮器齐全,工作正常;1.6 仪表齐全有效,各种铭牌清楚 齐全,各种 标志涂色正确1.7 空调器、加热器、室内增压器工作正常1.8 各胶管接头无松动,胶管无磨 损、 龟裂、老化等1.9 (*)安全销、安全链、防火挡板齐全可靠,安全挂钩开闭正常,锁定可靠,无裂纹,行车安全备品齐全可靠1.10 风喇叭声音洪亮,风铃铛动 作正常,声音清脆,车内通话装置工作正常,声音清晰1.11硬管安装牢固,无径向窜动 ,管卡无松 动1.12 电缆电线捆扎整齐,无破 损1.13 车钩高度(中心线)在 815~890mm 之间,车钩三态作用良好,缓冲器和钩体不悬空。

      2 各系统及主要部件技术性能2.1 发动机2.1.1. 主发动机启动时,冷却水位及机油油位正常,怠速转速为(900±50)r/min,最高转速为(1800±50)r/min在冷、 热状态下启动次数不超过 2次,转速从 900r/min升至1800r/min,运转平稳,无异常冲击、振 动和敲击声, 预热有效可靠2.1.2. 主发动机各仪表指示正确,各 报警灯显示无误,整机各停机按钮工作正常2.1.3. 辅助发电机组冷却水、油位正常,仪表指示正常,发动机转速为(1500±30)r/min2.1.4. 主发动机在怠速时,输出电压 220~240V,频率(60±5)Hz,运转正常,皮带无破损, 张力适度,手指下压后达 10~15mm 为宜高速 时电压为 590~614V,频率(120±5)Hz2.1.5. 主发动机润滑性能良好,机油 压力在 343~618kPa 正常范围内 辅助发电机组的发动机机油压力为 343kPa,各温度指示正常各空气滤清器散热片无堵塞,其报警器显示正常,燃油、配气系统密封良好2.1.6. 电流、电压表指示正确,电瓶充放电正常,在全充电状态下应为 1.28~1.30,在半放电状态下应为 1.25,在全放电状态下应为 1.10~1. 15。

      电瓶箱、接 线柱无严重腐蚀,电解液高度符合要求2.1.7. 发电机冷却风扇无明显甩油、漏油 现象通气孔 顺畅 2.2 传动走行系统2.2.1 分动齿轮箱工作正常,油位正常,齿轮啮合平稳,无异响和明显漏油,滤清器显示正常2.2.2 车轴齿轮箱油位正常, 齿轮啮合平稳无异响,通气孔畅通2.2.3 当主风缸压力达到 500kPa 时,传动轴气动换档能及 时到位,各 轴高、低空三档指示灯显示正确气动风路无明 显漏油, 传动轴运转平稳2.2.4 传动轴运转平稳,各部螺栓 坚固无松动2.3. 转向架及轮对2.3.1 转向架结构焊接无裂纹,无明 显变形和严重锈蚀 2.3.2 (*)轮对各主要尺寸检查、车轴探伤记录齐全, 车轮 无裂纹,轮对踏面擦伤深度不超过 1mm,踏面剥离长度一 处不大于 40mm,两 处不大于 30mm,轮辋厚度不小于 23mm,轮缘厚度不小于 23mm2.3.3 轴箱液压减振器无明显漏油,作用可靠,橡胶减震块无脱胶、龟裂、老化,作用可靠2.3.4 轮轴压装部位结合良好2.4. 制动系统2.4.1 空气压缩机工作正常,无异响、过热和明显窜油2.4.2 各空气制动部件按规定进行校验,并且 记录齐全,性能可靠。

      2.4.3 总风缸压力达到 700kPa后,柴油机停机,3min 内总风缸压力下降不超过20kPa,1min内列车管压力下降不超过 5kPa,3min内制动 缸压力下降不超过 5kPa.2.4.4 各储气缸无积水,排气 阀开关可靠2.4.5 制动后闸瓦应紧贴车轮踏面不偏磨, 闸瓦与车轮间 隙应保持在 5~10mm,闸瓦厚度不少于 12mm2.4.6 弹簧制动缓解压力应大于 420kPa2.4.7 制动软管连接器与其它车辆连接时不漏风2.4.8 单独制动性能全制动时,制动缸最高压力 380kPa,制 动缸压力由 0升至 380kPa 时,升压时间应小于7s,由 350kPa 缓解至 35kPa 时应 小于 5s2.4.9 自动制动性能2.4.9.1 均衡缸压力由 0升至 440~460kPa 时升压时间为 12~14s,从 500kPa降至360KkPa 应为 5~8s2.4.9.2 全制动时,制动缸最高 压力 400kPa,升 压时间应 小于 12s由最高压力缓解至35kPa 时应小于 12s2.4.9.3 (*)紧急制动时,列车 管压力排零应小于 3s,制 动 缸升至最高压力 400kPa 时为 6~9s 。

      2.5. 电气系统及计算机控制系统2.5.1 电气系统电源电压正常,各装置 齐全良好2.5.2 计算机系统工作正常,通 讯线路正常2.5.3 驾驶系统中(24±5)V 电源电压正常,各仪表显示指示正常2.5.4 驾驶手柄,换档开关及 驾驶控制开关动作正常,各电磁控制阀动作准确2.5.5 液压系统中各电磁控制阀动作准确,液 压泵控制开关 动作正常2.5.6 计算机操作指令输出正确, 对走行及作业参数监 控反馈正确打磨 电机起停、升降、偏转动作控制准确,继电器输入输出正确,各保护继电器动作正常,控制电路板工作正常2.5.7 DLC控制系统工作正常2.6. 工作系统2.6.1 打磨小车收放自如,基准 轮升降灵活2.6.2 打磨电机导向柱光滑,无油 污、灰 尘,无变形,打磨电机顺畅、到位2.6.3 (*)各打磨电机运转正常,打磨 电机偏转时到位,电机过压、过流、超温保护装置安全可靠2.6.4 打磨小车摇架横移、偏 转正常到位,无粉 尘覆盖2.6.5 (*)防火档板升降顺畅挡火效果良好,气缸 动作到位,无明显漏风2.6.6 打磨电机障碍跨越动作准确可靠2.6.7 工作走行测距装置皮带松紧适度,皮 带无损伤、老化,张驰动作正常,无粉尘覆盖。

      2.7. 液压系统2.7.1 液压系统中无明显泄漏现象,油管外 层保护胶管无明 显破损2.7.2 液压系统工作压力应保持恒定在 2917kPa,各系统压力达到标定值2.7.3 液压系统的油泵,油 马达运转正常,无异响2.7.4 各电磁控制阀动作灵敏、准确,液压泵控制形状动作正常2.7.5 当走行液压油温度超过 32℃时,冷却 风扇应低速启 动,超 过 52℃时高速运转当工作液压油温度超过 52℃时 ,冷却 风扇启动2.7.6 液压总成件及元件经试验台测试合格有记录数据2.8. 测量系统2.8.1 波磨小车升降灵活,卸、加载动作正常,指示灯显示正常,精度校验准确, 测量轮无明显磨损,弹簧压力适中,车架清洁2.8.2 激光探头清洁,精度校 验准确,探 头动作到位,指示灯显示正常2.9. 消防系统2.9.1 消防水泵工作正常, 压力保护开关正常2.9.2 侧喷水电磁阀动作可靠,各管路无泄漏2.9.3 水箱加热装置工作正常,各水管、水枪、 喷头齐全,工作正常3 上道实作精度检查3.1. 波磨探测系统工作正常3.2. 激光探测系统工作正常3.3. 打磨作业后钢轨波浪磨耗残余量符合有关技术规定3.4. 线路实测记录值与波磨小车测量值相符。

      3.5. 作业后轨顶面平滑,无明 显光带4 说明4.1. 本条件适用于 PGM-48型钢轨打磨列车,其它打磨列车可参照执行4.2. 带(*)号者为关键项目4.3. 同时满足下列要求者为完好设备:4.3.1. 关键项目全部合格4.3.2. 一般项目合格率不低于 80%。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.