产品精益生产示范线总结
25页1、9600KW逆变器柜精益生产示范线,编制:江禄卿,审核:丁 刚,批准:周益民,主题背景,一、当前,集团公司已经通过2亿、4亿、10亿规模的突破进入了一 个新的发展时期,正面临着集团公司“十二五”规划和轨道交通领域的新 挑战。产能扩张、管理提升迫在眉睫. 二、集团公司自2005年导入精益生产以来,一直致力于创建具有联诚 特色的精益生产管理方法和模式。今年,精益生产的重点是创建8条精益 生产示范线. 三、9600KW逆变器柜代表着出口产品中的高端质量铆焊件,承载着 重振联诚集团在西门子用户中信誉的重任;同时,西门子对该产品的质量和 产能需求是钢结构事业部现有管理水平一个巨大的压力。,总体思路,项目启动:成立9600NBQ精益生产推进小组,明确职责和分工。 策划布线:对现场6S、工艺布局、物流线路、标准化作业,通过 可视化管理进行策划,形成一条线路清晰的生产线。 过程实施:针对策划的内容进行实施,过程中应该有小结和逐步 改善的措施。 验证:以西门子用户需求进行实施。 以客户需求的产能目标(40台/月)为基准实施准时化生产; 以客户需求的质量目标(一次交验合格率98%,“用户满意率”90%/月
2、 )为基准实施标准化作业。,历程概述,9600KW逆变器柜精益生产线的建立还要追溯到2009年,当时该 项目也是作为项目管理模式中的经典案例在组织实施,由当时的项目经 理李跃丰先生负责.该项目正如我们之前所描述的背景一样,有诸多特性 和值得挑战的因素包含在内.经过近一年的准备和试制,终于在2009年 9月成功进行首件评审,这件事也算是联诚的一个大事件. 钢结构事业部从2009年10月份正式进入小批量生产的阶段,当时 的状况是整个柜体车间由于出口产品划转海外后,仅仅留下来10多人可 以参与生产.焊工资质不全、铆工技能达标的只有23人、批量生产的 工艺还处在摸索阶段、工装基本为零,与我们的竞争对手时代金属相比 较,在薄板柜体这个领域,我们差之甚远. 2009年10月,成立柜体车间. 2009年11月, 一边小批量生产备料,一边进行人员调整,划拨小件,历程概述,车间滤波柜骨架班11人参与柜体车间,人员增加至26人.技能状况差. 2009年12月,首批 生产开工,由于骨干技能不足,采用包干制,只有 一个总装台位.同时,选择性进行培训,引进一批学徒焊工. 2010年1月,形成四个总装台位,其中三
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