
H型钢焊接变形控制.ppt
23页H型钢焊接变形控制,QC攻关小组发表人:蒋相民 二OO四年十二月,中铁十局建筑工程有限公司工业设备安装分公司,一、小组概况,小组成员简介,二、选题理由,三、现状调查,小组成员根据现场实际操作与分析,对产生H型钢焊接变形的种类,进行调查统计,其数据如下表制表人:蒋相民 调查人:米云建 余爱杰 万科理 2004.09.05,,三、现状调查(续),排列图,从排列图可以看出,H型钢焊接变形的主要变形是:角变形、纵向收缩变形及弯曲变形四、目标设定,通过对H型钢焊接变形主要影响因素的研究,确定H型钢焊接过程中控制角变形、纵向收缩变形、弯曲变形的有效方法,使H型钢焊接变形量控制在规范允许范围内,将H型钢焊接一次成型合格率由现在的89%提高到100%制图:蒋相民 2004.09.05,五、分析原因,小组成员采用头脑风暴法对H型钢焊接过程中产生的以上三种变形,进行原因分析,并一一列举在因果图上:,,制图:蒋相民 2004.09.08,垂直度和平整度不够,,,环,,环境温度变化大,,,料,,,,,,工作面不平整,,法,,,,,,,,六、确定主要原因,小组成员召开座谈会,对全部末端原因进行逐一验证:如下一:装配焊接经验不足。
经过施工现场调查发现,全部都从事过H型钢焊接施工,焊工持证率100%,这不是H型钢焊接变形的主因二:理解施工技术交底不透彻,调查发现完全理解施工技术交底的员工为100%,这不是H型钢焊接变形的主因三:材料垂直度和平整度不够经检查,H型钢焊接采用标准钢板,切割采用自动切割机,切割操作平台满足规范要求钢板切割后,经简单矫正后,垂直度和平整度,能满足规范要求,所以这不是H型钢焊接变形的主因六、确定主要原因(续一),五:环境温差大查阅怀来往年8~11月中旬期间天气资料可知,作业时间选在每天9:00~16:00,气温平均在10℃以上,且按照施工组织要求,气温发生骤变时未施工,所以这不是H型钢焊接变形的主因四:工作面不平整铺设钢平台,经检查作业平台平整度符合加工要求,这不是H型钢焊接变形的主因六:埋弧焊、手工电弧焊热输入量大通过埋弧焊、手工电弧焊、CO2气体保护焊三者焊接情况比较,一般情况下,埋弧焊、手工电弧焊热输入量大,焊接热影响区范围较大,纵横向收缩量增大,构件随之变形增大,这是H型钢焊接变形的主因七:焊缝尺寸较大焊缝截面积大,输入焊缝的热量较大,热影区较大,冷却时收缩引起的变形量大,这是H型钢焊接变形的主因。
六、确定主要原因(续二),八:预热温度根据往年怀来天气资料可知,在8~11月中旬期间施工可不预热,这不是H型钢焊接变形的主因九:T型接头焊T形接头由于焊缝横向收缩方向与接头的翼板成45°角,造成较大角变形,这是H型钢焊接变形的主因十:开坡口方式不对相同条件下,单面开坡口,焊缝截面大,变形大,这是H型钢焊接变形的主因十一:焊接顺序不正确通过几种焊接方案试验比较,证实焊接顺序不正确是H型钢焊接变形的主 因七、制定对策,针对以上主因,小组成员制定了相应的对策如下表:,七、制定对策(续一),八、实施对策,实施一:2004年09月15日,QC攻关小组成员开会学习QC知识,查阅有关工艺参数,根据焊缝的截面积大小确定其焊接工艺参数,(工艺参数为:电流600--700A,电压35--50V,速度19---24米/小时,)并结合以下预防变形工艺措施,采用埋弧焊接施工能有效的控制了焊接变形实施后效果调查表如下:,八、实施对策(续一),实施二:2004年09月15日,QC攻关小组成员召开了小组会议,经讨论决定:在保证无超标缺陷焊缝的前提下,将单面坡口焊接改为双面坡口对称焊接方案实施后,经质检评定,H型钢焊接角变形量符合规范要求。
用单面坡口焊接角变形大,焊缝截面大,变形大,用双面坡口对称焊接减小角变形,焊缝截面小,变形小,八、实施对策(续二),实施三:2004年09月15日,QC攻关小组召开小组会,制定了防止T型接头发生角变形的方案,并分项实施一、在焊接H型钢施工中,采用了双开坡口对称焊接顺序方案,经检验,H型钢焊接角变形量符合规范要求制图:蒋相民 2004.09.15,二、小组成员参照反变形量参考值图表,(选择做2的反变形量)对H型钢采用了刚性加紧法反变形方案,经检验,H型钢焊接角变形量符合规范要求八、实施对策(续三),制图:蒋相民 2004.09.15,,,,,八、实施对策(续四),实施四:采用按H型钢纵向焊缝每米预放长度为0.5~0.7mm的办法,补偿焊缝纵向收缩量经过质检验收,焊接完备后纵向收缩量符合规范要求八、实施对策(续五),,实施五:利用PDCA方法,选用图示的H型钢焊接顺序,经质检验收,其变形量符合规范要求。
对策实施后,对产生H型钢焊接变形的种类出现的频率,进行调查统计,其数据如下:,九、检查效果,制图:蒋相民 2004.10.30,从排列图可以看出,角变形、纵向收缩变形及弯曲变形已经不是H型钢焊接的主要变形,通过质检人员的现场检查验收,其他几种变形量已在规范允许范围内,因此本次活动成功解决了H型钢变形控制问题,并通过下表统计信息显示,提高了H型钢一次成型焊接合格率九、检查效果(续一),,十、制定巩固措施,本次活动积累的经验及所得数据写入H型钢焊接作业指导书中,作为员工作业指导标准九、检查效果(续二),十一、总结回顾及今后打算,通过本次活动,小组成员分工协作,各展所长,充分发挥了各自的主观能动性,提高了团队协作能力本次活动解决了生产过程中急需解决的问题,提高了H型钢一次成型焊接合格率, ,同时增强了小组成员的质量意识,提高了大家解决实际问题的能力,使我们学到了解决实际问题的方法本次活动虽然提高了控制H型钢焊接变形的能力,取得了一定的成绩,但我们仍不满足现状,小组打算在今后H型钢焊接施工中,将不断积累的施工经验,在焊接H型钢过程中探索应用新工艺、新方 法相结合,并以此作为下一步的活动内容。












