
微电解+芬顿氧化+SBR 工艺处理丙炔醇和丁炔二醇生产废水.docx
4页微电解+芬顿氧化+SBR工艺处理丙炔醇和 丁炔二醇生产废水作者:朱章民来源:《科技视界》2013年第28期朱章民(聊城市环科环保工程有限公司,山东聊城252000)【摘要】本文介绍了采用微电解+芬顿+SBR工艺处理丙炔醇、丁炔二醇生产废水的设计、 调试运行的经验在进水C0DCrW2800mg/L,B0D5W600mg/L的情况下,经过本工艺过程处理, 出水水质完全达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准关键词】污水处理;微电解;芬顿;丙炔醇;丁炔二醇丙炔醇和丁炔二醇是有机合成的重要中间体,广泛应用于医药行业、农药行业、化工行业, 其下游产品的应用更为广泛,国内外市场需求量很大[1]某化工企业在丙炔醇和丁炔二醇生产 过程中排放定量生产污水和部分生活污水,生产污水主要污染物为丙炔三醇、丁二炔醇、以及 少量的甲醛和副产物等,是一种典型高浓度难降解的有机废水根据该污水水质特点和该厂目 前的实际情况,将生产废水经过微电解、芬顿氧化和混凝沉淀预处理后,再与生活废水混合后 进入水解酸化和SBR处理系统,该工艺取得了良好的处理效果1进水水质水量1.1生产污水水质水量该生产废水属于难降解有机废水,pH值较高,可生化性差,排放水量水质不稳定。
废水经 过初级沉淀后排入调节池,调节池进水水质水量见表1呱*S3姗1岬1)11.2生活污水水质水量生活废水有机物含量丰富,可生化性好,水质水量比较稳定,生活废水水质水量见表2呱2污水处理工艺设计2.1工艺流程图**rB- ―fSIH' TV |LrtlStSII. Ml■•-2.2主要设备、建筑物及其工艺参数(1) 调节池:对不同车间排放的污水起到均质作用容积112m3,具体尺寸 8.0mX4.0mX3.5m,钢砼结构2) pH值调节池:在pH值调节池加酸,调整pH值到3.5-4,以满足微电解反应器进水要 求,容积56m3,具体尺寸4mX4.0mX3.5m,钢砼结构3) 微电解反应器:微电解技术对化工有机污染物质作用范围广,如:含有偶氮、碳双键、 硝基、卤代基等结构的难降解有机物质及各类苯系物等,并且经过微电解处理后废水的可生化 性一般可有较大提高[2],经过后期化验分析,可以使该生产废水B/C达到0.45设计参数: 直径2.4m,高度4.0m,有效停留时间内60min,设备材质为碳钢并进行防腐4) 芬顿反应池:它能有效氧化去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物,其实质 是H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由(・OH)。
・0H可与大多数有机物 作用使其降解[3]容积18m3,具体尺寸4mX1.0mX4.5m,有效停留时间60min,钢砼结构5) 混凝沉淀池:加碱液和絮凝剂沉淀废水中的铁离子等悬浮物容积18m3,具体尺寸 4mX4.0mX4.5m,钢砼结构6) 中间水池:混凝沉淀池出水进入中间水池,与生活污水混合由于生产污水中缺磷少 氮,两种污水的混合为活性污泥补充了氮源和P容积196m3,具体尺寸8.0mX7.0mX3.5m, 钢砼结构7) 水解酸化池:采用升流式技术,布水均匀的布水系统,出水设置带锯齿堰的集水槽, 容积108m3,具体尺寸6mX4.0mX4.5m,水力停留时间8h8) SBR池:SBR池采用2格,单池进水3h,曝气10h,沉淀1.5h,放水3.5h,两池循环 进行,采用罗茨风机非限制性曝气方式,气水比20:13运行与调试3.1物化预处理工段调试污水在pH值调节池调整好pH值后,由泵打入微电解反应器,微电解进满水后投入微电解 填料,微电解反应器内应避免长时间缺水,以防止填料板结经过化验分析,通过微电解的处 理污水CODCr有了较高的去除率,同时出水B/C达到0.45,很大程度上提高了污水的可生化性。
微电解出水进入芬顿氧化池,控制好H2O2的投加量进过后期化验分析,在实际运行中,芬顿 氧化的处理效率达到30%以上芬顿试剂处理难生物降解或一般化学氧化难凑效的有机废水时 有其它方法无法比拟的优点[4]经过芬顿氧化后,先加入碱液调整好pH值,再加入絮凝剂, 进行絮凝反应,混合液进入沉淀池,调整好加药量以确保出水澄清上清液进入中间水池,与 生活废水混合3.2生化工段调试为了加快调试进度,在水解酸化池中加入了少量厌氧污泥SBR池污泥投泥后闷曝24h (污 泥来自当地生活污水处理厂,为新鲜污泥),控制气水比15~20:1调试前期采用较小的排水 比,随着时间的推移,逐步增加排水比经过物化处理再与生活污水混合后的污水营养丰富, 可生化性良好,经过10天的培养,活性污泥对该废水有了较好的适应,污泥开始大量繁殖调 试第30天,经过企业化验室化验分析,主要指标均能达到相关标准排放要求4废水处理效果该工程投入运行后,经过1个月的调试,运行稳定,出水效果良好调试期过后,当地环 保部门按照相关规定和标准要求对该项目进行了连续2天监测,监测结果见表3mi;.SS1^1叫殆单.5结论实际运行经验表明,采用微电解+芬顿氧化+SBR工艺处理丙炔醇、丁炔二醇生产废水,能 够达到良好的运行效果,经过对环保部门监测数据进行分析,污水CODCr、BOD5的去除率均达 到97.5%以上,各项出水指标均能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级排放标准。
参考文献】[1]钟传蓉,卢爱•炔醇的应用与生产J].油田化学,2000, 17(3):285-288.[2] 孙志华,魏永强,等•铁碳微电解工艺分析与设计优化[J].新疆环境保护,2008, 30(3):35-37.[3] 张传军,李泽琴,等.Fen ton试剂的发展及在废水处理中的应用[J].世界科技研究 与发展,2005,27(6).[4] 张国卿,王罗春,等.Fe nt on试剂在处理难降解有机废水中的应用[J].工业安全与 环保,2004,30(3):17.[责任编辑:汤静]。
