PC开裂原因分析.docx
7页PC 开裂原因分析与验证一、 不良描述:不良产品:1200LED龙A日光灯管(T8 S3014冷白)不良时间: 2013.08.12 上午 8: 00不良地点:六楼老化车间不良现象:老化72H透光罩输入端15CM内(特点:端盖为6孔透气;此端安装有电源)有不同程度内部开裂现象(非边缘开裂,非龟裂,非松纹裂,非单向 开裂,开裂处内外表面手摸无触感)不良率:全检总数:500PCS,不良数:33PCS,不良率:6.6%二、不良原因分析:PC灯罩开裂的主要原因是PC分子链结构受到破坏,分子链断开,导致产 品开裂或者说表面有裂纹影响分子链结构的因素有以下三种1、反复使用反复使用是最常见的问题很多老板为了节约成本,使用回收 料、水口料、废料,以次充好、坑蒙客户、扰乱市场)反复使用时,产品在不断 的高温作用下,产品的分子就会发生裂变分子链就会发生断裂、裂解由高分 子物质变成低分子物质,材料变脆该实验数据由深圳某塑胶科技有限公司提供,主要说明杂料对产品内应力开裂时间的影响PC/ABS(回收料,经过人工剔除杂料)PC/ABS(未剔除杂料,含PPO,PET杂料)添加抗应力开裂剂(5 %)添加抗应力开裂剂(5%)加部分增韧剂A (3%)加部分增韧剂A (3%)2、应力过大,分为两种:应力过大是设计和使用问题。
首先,产品本身形状以 及模具本身设计的尺寸及脱模所产生的应力1.材料的结构决定材料的性能, 材料的性能反映材料的结构内应力开裂原理:在成型聚碳酸酯 PC 时,分子链 被迫取向,但是由于聚碳酸酯分子链上具有苯环,所以取向比较困难,而在成型 后,被取向的链有恢复自然状态的趋势,但是由于整个分子链已经被冻结和大分 子链之间的相互作用,从而造成制品存在残留应力,而残余应力的存在,就造成 产品可能出现应力开裂,注意,这里说的是可能,为什么是可能呢?这是因为聚 碳酸酯内部还存在很多力,而其中比较重要的是:抗开裂力,这个力的大小取决 分子链的长短,链间的缠结数目,分子之间的作用力当抗开裂能力和内应力平 衡时,产品不会出现开裂现象,而当抗开裂能力小于内应力时,就会出现简单 来说就是:分子链上苯环——成型取向——制品成型后出现内应力——当内应力 和抗开裂能力平衡——好制品——当内应力大于抗开裂能力——产品开裂可以 通过改性,加入抗应力开裂剂,其作用是:在成型PC或PC/ABS合金时,快速 恢复被迫取向分子链回复自然状态,消除残留应力,防止应力开裂现象的发生 2.模具温度内应力是因为成型时候分子链被冻结引起的,模具的温度对冻结和 分子链的解取向有很大影响,很明显,模具温度越高,分子链肯定容易运动,所 以,提高模具温度,不仅对充模有利,并且可以调整制品冷却速度,使其变得更 均匀,从而有利于聚碳酸酯中取向分子的松弛,也就是解取向。
模具温度假如能 控制,在100—120度是成型聚碳酸酯的最佳温度了 2.成型条件在成型时:成 型温度、成型压力、成型速度、保压时间、保压压力五点很重要聚碳酸酯的加 工温度是比较高的,成型压力是比较大的,成型速度是比较快的,所以,成型温 度稍微提高一些,成型压力减小一些,成型速度也减小一些,保压时间少一些, 保压压力小一些可在减少开裂机率3. 退火处理退火处理是指将制品放到热介质中静置一定时间,退火温度一般 比聚碳酸酯的热变形温度低 10--20度,处理效果最好,假如温度太高,制品就 容易出现翘曲、变形如果温度太低,处理效果又达不到,退火时间一般是 1--10 小时了,时间长短,取决于制品的厚薄,退火后,慢冷到室温,要是太快,麻烦 的内应力又产生了,内应力简直是无处不在)其次,外界所给于产品的应力应 力过大,分子就会断裂应该将产品的物性参数告诉注塑厂、客户,以便他们 的设计模具、注塑产品、使用 PC 灯罩时能遵循,从而降低了应力过大的风险3、环境因素酸碱性环境、强紫外线,高低温的影响PC材质的特性:A: PC料对一般的火.醇.油.盐和弱酸类觖保持稳定的性能.B:但在碱性物质.芳香 族•卤代碳水化合物等中会发生发白,溶胀和溶解等现象c: PC临界应力-由于化 学药品的作用,会产生徵裂纹或龟裂•这种现象为溶剂开裂•需注意如下:一般常用 洗板水有丙酮和酒精,前者是绝对不能用在PC上的,后者在60度左右也会与 PC发生反应。
另外你的原物料一定要有所把关,如锡膏,热缩套管,浇水灯, 有的物质在加热到一定程度就会能会发出于PC罩子反应的物质,导致罩子发生 龟裂,微裂等根据以上三种可能原因,我们分析如下:一、环境因素影响:可能导致开裂的外部环境及接触化学品环境及确认试验结果如下:A、生产环境:1、5楼,6楼车间,老化间空气中无酸碱可能,几乎无阳光照射;酸碱发生源,无阳光照射,空气质量很好,且此前生产同种产品时无开裂现象, 可以排除生产中酸碱性环境及强紫外线对其影响2、老化车间环境温度40度,且输入端温度很高;根据老化车间温度点检记录,老化72H期间,温度在38-41摄氏度在老化车间 40度时进行试验1:温升试验,结果:输入端为64.5度,输入端PC罩表面为 47.7度,输出端为48度见下图同时进行试验2:高温测试 从仓库取未使用PC罩10PCS在高温箱进行100度 高温老化24H,结果无异常由此可见非温度影响B、生产过程接触化学品:1、 5楼SMT生产灯板,DIP生产电源板时,有用到酒精清洁;2、 6楼组装时,PC罩清洁,装板后因溢出导热硅脂而用酒精进行擦拭;试验3:将散热器,端盖,新PC罩(PC罩内部有用酒精擦试)组装后放高温箱 进行100度高温测试72H,结果:酒精与PC发生反应,表现为雾状痕迹,但无3、 供应商生产PCB板时可能用洗板水(丙酮存在可能性性大);试验4:在全新PC罩上涂上丙酮,结果:2分钟后丙酮与PC发生反应,表面由 光滑变粗糙,开始白化,但无开裂。
试验5:将散热器,端盖,未贴灯珠的PCB板,全新PC罩组装后放入100度高 温箱72H,结果:无异常由试验4,5可知:非PCB板影响4、 老化过程中导热硅脂中可能有对PC有害物质挥发;试验6:将散热器,端盖,涂有导热硅脂的全新PC罩组装后放入100度高温箱 72H,结果:无异常试验7:将不良灯具开裂PC罩换下,将涂有导热硅脂的全新PC罩换上后常温 老化72H,结果:无异常由试验6,7可知:非导热硅脂影响5、 电源外热缩套管在老化时可能有对PC有害物质挥发;试验8:将散热器(内置30CM长热缩套管),端盖,全新PC罩组装后放入100 度高温箱72H,结果:无异常由试验8可知:非热缩套管影响6、 内部输入线正负极处硅胶老化时可能有对PC有害物质挥发;试验9:将散热器(两端内置2立方厘米硅胶),端盖,全新PC罩组装后放入 100度高温箱72H,结果:无异常由试验9可知:非硅胶影响7、PCB板背面油性笔标记字体,老化时可能有对PC有害物质挥发;试验10:将散热器,端盖,全新PC罩(用油性标记笔装10CM长部分全部涂黑) 组装后放入100度高温箱72H,结果:无异常由试验10可知:非油性笔标记物质影响。
由以上10个差异试验可知,非环境因素影响二、 应力过大影响:对于内应力影响主要在于 3 方面:1. PC 分子量大小;据供应商SGS报告,原料由帝人提供,PC分子量应该没问题除非用的是假料 基本可排除分子量小的影响2. 成型条件; 供应商润成拒绝提供成型条件,现无法确定是否成型条件不良造成开裂3. 外界所给于产品的应力我司产品结构设计中,散热器,端盖及PC罩配合良好,张力影响较小 基本上可以排除外力影响三、 反复使用影响1、回收料、水口料、废料因为PC加入改性添加剂——抗应力开裂剂后,可用冰乙酸浸泡PC罩,验证其 抗内应力开裂能力强弱,从于断定是否添加了回收料、水口料、废料目前六安 冰乙酸无法买到,试验还未进行四、 不良原因分析结论:根据以上分析,暂定结论为:1、 非公司生产过程中造成开裂;2、 可能为供应商成型条件不良造成开裂;3、 可能为供应商原料中添加了一定比例回收料,水口料,废料,从而造成开裂;五、临时对策: 1、我司不良品 PC 罩良品替换采购与供应商协商2、 我司寄20PCS不良PC罩,10PCS良品给采购刘阳,后 转供应商(润成)协助分析3、 采购购买 10KG 冰乙酸以便此次验证和 IQC 后续检验使 用。





