
JZ7型制动机故障及处理.docx
4页本文格式为Word版,下载可任意编辑JZ7型制动机故障及处理 JZ-7制动机故障处理 (五部闸) 试闸前: 1、 现象:均衡风缸、列车管定压、工作风缸压力均为0. 单缓管堵 2、 现象:均衡风缸、列车管、工作风缸压力均为0. 自阀调整阀弹簧取出(未装) 3、 现象:均衡风缸、列车管、工作风缸压力于总风缸压力一致自阀调整阀排风口排风 自阀调整阀膜板破 4、 现象:均衡风缸、列车管、工作风缸压力100-300KPA 自阀调整阀手轮全松 5、 现象:均衡风缸、列车管、工作风缸压力于总风压力接近 自阀调整阀全紧自阀调整阀膜板右侧缩口风堵堵 6、 现象:均衡风缸、列车管、工作风缸均为0 中均管堵(有20KPA过充压力)中继阀总风缸管堵堵 7、 操纵风缸风压低于或者高于600KPA 操纵风缸调整阀调整压力低于或者高于规定压力20KPA以上 第一步:自阀减压50KPA 8、 现象:列车管压力下降每分钟超过20KPA. 列车管漏泄每分钟超过20KPA以上 9、 现象:均衡风缸压力不降,自阀排风口不排风 自阀调整阀压板螺母排风孔堵 10、现象:均衡风缸、列车管减压正常,机车不制动,单阀正常。
调配阀列车管塞门关闭变向阀卡死在调配阀侧 11、现象:自阀单阀都不起制动 作用阀14#管堵 12、现象:制动缸不按比例上升,且不保压(自缓)工作风缸表针先下,制动缸跟着下降 工作风缸及其管系漏泄 13、现象:制动缸增压正常,不保压(自缓)工作风缸与制动缸压力同时下降 降压风缸及其管系漏泄 14、现象:制动缸表针忽上忽下 作用风缸堵 15、现象:制动缸上升不成比例,拉单缓工作风缸下降快,制动缸缓解慢 工作风缸堵 16、现象:制动缸压力上升至常用限压阀限制压力 主阀供气阀漏主阀小膜板上方缩孔内堵堵 其次步:最大减压量 17、现象:常用减压起分外 均衡风缸堵 18、现象:制动缸压力低于/高于340-360KPA 常用限压阀调整压力高于/低于规定压力20KPA以上 19、现象:拉单缓,单阀柱塞排风口不排风、机车不缓解 单缓管堵(工作风缸无压力) 20、现象:拉单缓单阀手柄不能自动回到运转位 自阀复原弹簧未装(取出) 第三步:去把位 21、现象:均衡风缸压力不降,列车管压力下降240-260KPA 均衡风缸与列车管表管倒装。
22、现象:中继阀不自锁,列车管压力下降 中均管泄漏(其他位置列车管减压正常) 过充位 23、现象:没有过充压力,过充压力缩口风堵不排风 过充管靠自阀侧堵 24、现象:没有过充压力,过充压力缩口风堵排风 中继阀过充管堵 25、现象:过充压力不能消释,过充风缸缩口不排风 过充风缸堵/过充风缸缩口风堵堵 第四部:分外位 26、现象:制动缸压力上升到340-360KPA 紧急限压阀弹簧未装(取出) 27、现象:制动缸压力高于/低于450KPA 紧急限压阀调整压力高于/低于规定压力20KPA 28、现象:不能自动撒砂 6#管(撒砂管)堵 第五部:单阀试验 29、现象:制动缸风压只起100-150KPA 单阀手轮全松 30、现象:制动缸压力低于/高于300KPA 单阀调整阀调整压力低于/高于规定压力20KPA以上 31、现象:不制动 单独作用管堵、单阀调整阀弹簧取出 32、现象:制动缸压力超过650KPA 单阀调整阀手轮全松 综合现象: 33、现象:拉单缓单缓柱塞排风口不排风,推单缓机车制动缸无压力 单阀座垫反装 34、现象:自阀过减位移回最小减压位,列车管压力跟随均衡风缸上升(同客货车转换阀)但 自阀过充位列车管没有过充压力。
自阀前端盖总风通路堵 35、现象:自阀制动时,制动缸按1:2.5的压力上升,不保压,最大减压量起400KPA 以上,过减位起600以上,分外位追总风 紧急限压阀止阀弹簧取出(未装),紧急限压阀柱塞第2道O型圈破损 36、自阀最大减压量起180-200,过减位起240-260,分外位正常,缓解不稳定(制动缸)有时不完全缓解 常用限压阀弹簧未装(取出) — 4 —。
