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对压缩机设备及管线爆炸事故得思量与分析.docx

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  • 卖家[上传人]:云****
  • 文档编号:249265809
  • 上传时间:2022-02-04
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    • 对压缩机设备及管线爆炸事故得思量与分析对压缩机设备及管线爆炸事故得思考与分析10月X日晚X点XX分左右,总厂动力车间200立方空压机及低压管线发生爆炸,将管线上敷设得电缆击破造成短路,引起多处着火,从本次爆炸事故得现场情况来分析,事故应该是化学爆炸,首先从爆炸得三个条件来说,一是可燃物,我们得空压机使用得润滑油,不可避免得有部分进入到空压机和管道内部,我们所用得150#润滑油在154度时就出现积碳和碳氢化合物,由于公司生产得连续性要求,我公司又没有备用管线更换倒用清理,日积月累自然形成较多积碳,二是助燃物,就是我们得压缩空气,三是高温或明火,从空压机得运行情况看,压缩气在出口时温度有时达到168度左右,超过国家最新标准要求,接近润 滑油得闪点,况且我们得仪表、测量点上也可能存在误差 事故发生后,公司采取了应急措施,虽然目前已恢复了生产,但暴露出我公司从设计到施工、到使用,从制度到操作、到验证,均存在很多问题亟待解决,我认为主要表现在以下几个方面:首先从爆炸得第一个条件润滑油上进行分析,我公司在使用和更换压缩机润滑油时未对成分进行分析,对润滑油得物理特性了解不够,润滑油在正常工作条件得变化更没有了解,我们是否应考虑搜集国家相关得标准知识,组织相关人员进行培训和配置,并考虑由权威机构进行化验分析润滑油得合适性,对润滑油得采购进行把关,二是润滑油量得大小控制上,制度得制定缺乏科学依据,只是一个经验积累,现行得注油量是大还是。

      小,没有一个确切得数据可循,这也暴露出我们得职能部门得管理问题 其次是第二个条件助燃物得问题,也就是压缩空气,我公司得行业特点和生产工艺情况决定了这是一个不可避免得现状,再就是第三个条件高温或明火得问题,作为本次爆炸事故得开始点就是200立方空压机,事故发生后,通过对此空压机缸体拆卸后查看,活塞与缸体间无擦伤、碰撞迹象,也就是说因空压机内部钢件摩擦起明火得可能性不大,那么这就涉及到高温得问题,造成设备运行高温得原因,我个人认为有以下几个方面:一是从我公司得管网设计看,结构设计合理性差,一方面是由于设计之初缺乏远景方案,特别是象动力车间、变电站等这样得一旦投产后无法全面停机进行改造得单位,随着 公司产能得增加,当生产规模扩大后,为减少停产,降低损失,只能是单纯得根据场地布置,从目前空压机得进气和排气管线来分析,弯头较多,阻力增大,再就是从爆炸得200立方空压机看,此空压机排气管设计为500得管线,而我们联接空压机和储罐间得排气管线为400得,空压机吸气和排气不畅通,是造成空压机运行温度较高得一个客观原因 二是从冷却系统得运行来看,冷却水得进出口温度不尽合理,这也涉及到我们对冷却水得一个界定得问题,水质得要求和进水得温度等,再就是从爆炸得空压机缸体内得水垢情况看,厚度较大,已影响到降温效果,还有就是管理不严细得问题,这次事故中,在检查时发现,对冷却水管线也进行了保温处理。

      再一个就是此 次事故也反映出了我们得安装工作存在不合理得问题,同一个管架上有压缩气管,有蒸汽管、有水管,紧连得有电缆线、通讯线等,多种管线并存,是导致此次事故进一步扩大得原因,如果没有电缆在附近,单纯得压缩气管线爆炸后,就不会造成公司得电缆得损坏、停电,同样得道理,如果电缆出现漏电、火花后,也很容易造成各管线得着火事故,因为我们得压缩气管线、蒸汽管线等都进行了保温处理,保温层中得油毡纸易燃,假设电火花造成管道保温层着火,会不会因管道局部高温而出现压力管道爆炸,这也应该是我们必须回顾得一个经验教训 但是总得来说一般问题得出现都从管理方面反映出来,在2021年公司动力车间曾发生过类似事件,虽然当时未造成大得事故 ,但公司各管理部门未能举一反三,引以为戒,没形成科学得分析研究,没能从管理上做细做严,制定下一步得改进措施,也是此次事故发生得一个重要原因 目前公司得每一级得管理都存在问题,设备处在设备巡查时,未严格按完好标准进行逐条对照,车间维修保养时没有逐条落实到位,再就是我们制订得标准、细则肯定存在不合理、不科学得问题,虽然有人员少,现在工作头绪多,应付不过来得问题,但思想上、认识上对潜在得危险根本就未意识到,再就是作为第一手资料得掌握者,最有讲话权得各车间,对于一些不合理、不科学得指标、制度等,没有提出建设性得意见,只是单纯应付执行,指标、标准在实习中的不到检验,同时各部门制定得标准制度,对于国家有。

      明文规定得,没有向法规上靠,比如说国家标准规定在任何压力下压缩机得出口温度应在150度以下,但我们得操作规程却规定为190度,明显与国家标准不符,我们得制度都是由责任部门起草后经相关部门审核会签得,从这里也可以看出我们得制度起草不严谨细致,同时我们相关部门得审核也只是个形式;二是管理部门、管理人员知识面窄,所以干工作凭感觉、凭经验、想当然,对问题得处理判断找不到科学依据、技术依据,造成这种问题主要是思想意识原因,进取心小,工作态度缺乏严谨性,凭经验,吃老本,使下面得工作人员也养成了同样得工作.惯,对于知识得获的,应该从以下四个渠道获的,比较切合实际:(1)书本知识,我们一进校门,就接触得东西, 需要不断温.,看有关专业书籍,接受新知识 (2)法律法规,可以说法律法规是从血得教训中,的出得经验教训,为避免类似问题得发生而对有关方面作了规定,并制定了强制性条款,这就是设计、操作得规范 (3)与其它行业进行交流学.,这一点涉及到学.与吸收得问题,我们这个行业不可能与其它行业完全相同,学.到得知识、交流的来得东西,需根据我公司得实际情况进行选择性吸收、转化,融合为自己得,这种知识在工作中得实用性比较强。

      (4)在工作中不断回顾、不断分析、归纳,再到实习中检验,形成一种独有得操作方式,这种方式应该是最适用于我公司得实际情况 再就是对公司总体思想理解上存在偏差,作为企业,要求节支降耗,减少成本这是一个必然得事,但前提是在不影响生产,确保安全等条件下,科学得组织,深挖潜力去节约费用支出,而不是单纯得少开一部分设备、少换一部分件得问题,再就是公司相关部门逐年进行成本压缩,所有得依据只是上个年度得费用,有得可能认为我今年压缩后,车间能完成,明年再压缩车间还能完成,那么车间究竟是怎样完成得,相关得部门缺乏调查,这也是一个造成车间为保住自己不被处罚,被逼得去减少一些维修、保养工作 这不能不说是我们对公司总体思想得一个错误认识导致了这样一个不良结果,也为本次事故埋下隐患 5Word版本。

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