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14页汽轮机真空系统知识第一节凝汽设备的作用凝气设备主要由凝汽器、循环水泵、凝结水泵、抽气器等组成一、凝汽器的作用凝汽器的作用是降低汽轮机的排气压力即形成高度真空,以增大蒸汽 在汽轮机内的理想焙降;冷却汽轮机排汽成为凝结水,回收工质和一部分 热量;在机组启、停中回收疏水;对凝结水和凝汽器补水进行一级真空除 氧二、抽代器的作用抽气器的作用有二:一是在机组启、停过程中,抽出凝汽器内的空气, 建立启动真空;一是在机组运行中,连续不断地抽出凝汽器内漏入的空气 等不凝结气体和蒸汽,维持凝汽器内的真空,以保证凝汽器的工作效率和 提高机组经济性三、循环水泵和凝结水泵的作用循环水泵的作用是连续不断地向凝汽器与其他冷却器(空冷器、冷油 器)等提供一定压力和流量的冷却水,以保证它们工作需要凝结水泵的作用是将凝汽器中的凝结水连续不断地输送出去,送至除 氧器作为锅炉给水,以达到回收工质的作用第二节 凝汽设备的运行监控与工作原理一:凝汽器的运行与监督(一)凝汽器运行好坏的标志(1)(2)能否达到最有利真空;能否使凝结水的过冷度最小;1 / 15(3)能否保证凝结水品质合格二)凝汽器的最有利真空凝汽器的最有利真空是指在汽轮机排气量、凝汽器冷却水入口温 度一定时,通过增加冷却水流量使汽轮发电机的功率增加。
当发电机 增加的功率与循环水泵多耗的功率之差最大时的真空它应该经过技 术经济比较来确定,一般由实验来确定三)凝结水的过冷却凝汽器排汽口温度与凝结水温度之差称为凝结水的过冷度凝结水过冷却一方面降低了电厂的热经济性,增大了煤耗-一般过冷度 每增加1°C,煤耗率约增加0.1%〜0.15%;另一方面使凝结水含氧量增 加,加快了设备管道系统的腐蚀,降低了设备的安全性和可靠性凝结水 过冷度一般要求不超过0.5〜19凝结水过冷度增大的原因主要有:(1)凝汽器设计不合理;(2)凝汽器汽侧积存空气;(3)凝汽器水位高,淹没一部分冷却管,造成凝结水过冷却;(4)冷却水漏入凝汽器汽侧,导致凝结水过冷却;(5)冷却水水温过低,凝汽器热负荷过小,尤其是抽气机组在冬季供热 时,可能出现这种情况四)凝汽器的热力特性凝汽器真空与凝汽量与冷却水温度的变化关系称为凝汽器的热力特性, 掌握凝汽器热力特性是正确分析凝汽器运行状态和维护的依据根据凝汽器热力特性可以分析出,提高凝汽器真空可采取下列措施:2 / 15(1)降低冷却水进口温度;(2)增加冷却水量;(3)降低传热端差,即保持传热面清洁或改进旧设备,增加传热面积 和传热效果。
二、抽代器抽气器的任务是将漏入凝汽器内的空气和少量不凝结的蒸汽连续不断 抽出,在运行中维持凝汽器真空;在启机前建立启动真空因此抽气器运 行状态的好坏对机组的安全性和经济型起着很大的作用1)抽气器的工作原理抽气器是喷射泵的一种应用形式它由喷嘴、混合室、扩散管等组成 工作介质通过喷嘴,将压能转变为速度能,利用卷吸作用的原理在混合室 中形成高于凝汽器的真空,将凝汽器中的空气等汽、气混合物抽出,通过 扩散管再将速度能转变为压能,最后以略高于大气压的压力将混合物排至 大气2)射水抽气器射水抽气器是以水为工作介质,一般由专设的射水泵供给,压力在0.2~0.5mpa,压力水经水室进入喷嘴,将压力水的压能转换成速度能高 速射出,在混合室形成高度真空,将凝汽器中的汽、气混合物抽出,与水 混合,经扩散管排至大气射水抽气器主要由水室、喷嘴、混合室、扩散 管和逆止阀等组成其消耗的水量约为凝汽机组冷却水总量的10%左右, 工作水源可选为工业水或循环水由于工作水经抽气器后水温较低,故可 回收至循环水泵入口3 / 15第二章汽轮机真空下降的原因一、凝汽器真空的形成凝汽器中真空的形成是由于汽轮机的排汽被凝结成水,其比容急剧缩 小。
如蒸汽在绝对压力4KPa时, 蒸汽的体积比水容积大3万多倍 当排 汽凝结成水后,体积就大为缩小,使凝汽器汽侧形成高度真空,它是汽水 系统完成循环的必要条件在运行中真空下降,将直接影响汽轮机汽耗和 机组出力,同时也给机组的安全稳定运行带来很大的影响因此,对影响 凝汽器真空的原因进行分析和处理十分必要二、真空缓慢下降的原因分析与防范措施(1)真空系统不严密该故障通常表现为汽轮机同一负荷下的真空值比 正常时低,并稳定在某一真空值,随着负荷的升高凝汽器真空反而升高 真空系统严密程度与泄漏程度可以通过定期真空系统严密性试验进行检 验若确认真空系统不严密,可用蜡烛或专用的检漏仪器检测各负压管道、 阀门以与凝汽器本体,发现漏泄点与时消除2)凝汽器水位高凝汽器水位升高往往是因为凝结水泵运行不正常或水 泵故障,使水泵的效率下降此时应启备用泵,将故障泵停下进行检修若检査出凝结水硬度大,可以判断凝汽器铜管漏泄导致凝汽器水位升高此外凝结水再循环门操作不当也是造成凝汽器水位高的原因,应多方面综 合考虑3)凝汽器铜管结垢 凝汽器铜管结垢, 致便汽水热交换效率降低, 端 差增大,凝汽器真空降低 造成端差大的主要原因是循环水中污泥和溶于 水中的碳酸盐析出附在凝汽器铜管水侧产生水垢,形成很大的热阻,使 传热端差增大,凝汽器真4 / 15空下降,排汽温度升高。
为防止这种现象发生, 应定期清扫凝汽器4)抽气器工作不正常或效率降低这种情况可看出凝汽器端差增大,主要检査射水泵电流、出口压力是否正常,射水池水温是否过高,抽气器 真空系统严密性如何,有条件可试验抽气器的工作能力和效率5)循环水量不足相同负荷下(指排汽量相同),若凝汽器循环水出口 温度上升,即进出口温差增大,说明凝汽器循环水量不足,应检査循环水 泵工作有无异常,检查循环水泵出口压力、循环水进口水位,检査进口滤 网有无堵塞6)循环水温度高运行中由于冷却塔工作不正常,如配水槽、配水 管内积泥,致使配水不均,配水管断裂局部 水大量流下;塔内填料塌落, 冷却风走近路;喷嘴堵塞,溅水碟脱落、使水喷淋不均;防冻管阀门不严造成水走近路,也可使水塔出水温度升高,真空下降第一节汽轮机凝汽器真空度下降的表现在汽轮机组的正常运行中我们可以通过各种仪表、数据来了解和分析汽轮 机凝汽器的真空度好坏情况一般汽轮机凝汽器真空度下降的主要表现有:(1)真空表指示降低;(2)排汽温度升高;(3)凝结水过冷度增加;)(4凝汽器端差增大;(5)机组出现振动; 第二节汽轮机凝汽器真空度下降原因分析引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因主要有循环水量中断或不足、循 环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器或真空泵故障、凝汽器满水(或水 位升5 / 15高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空 系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。
一、循环水■中断或不足(1)循环水中断循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是: 真空表指示回零; 凝汽 器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出循环水中断的原因 可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位 过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,便空气漏人泵内等循环水 中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时进行故障 停机⑵循环水量不足循环水量不足的主要特征是:真空逐步下降;循环水出口和人口温差增 大由于引起循环水量不足的原因不同,因此有其不同的特点,所以可根 据这些特征去分析判断故障所在,并加以解决:① 若此时凝汽器中流体阻力增大,表现为循环水进出口压差增大,循环 水泵出口和凝汽器进口的循环水压均增高,冷却塔布水量减少,可断定是 凝汽器内管板堵塞,此时可采用反冲洗、凝汽器半面清洗或停机清理的办 法进行处理② 若此时凝汽器中流体阻力减小,表现为循环水进出口压差减小,循环 水泵出口和凝汽器出口循环水压均增高,冷却塔布水量减少,可断定是凝 汽器循环水出水管部分堵塞,例如出口闸门未全开或布水器堵塞等等③ 循环水泵供水量减少,一般可从泵人口真空表指示的吸人高度增大、 真空表指针摆动、泵内有噪音和冲击声、出口压力不稳等现象进行判断、 此时应根据真空降低情况降低负荷,并迅6 / 15速排除故障。
二、循环水温升高当机组的循环冷却水为开式水时,受季节影响大,特别是夏季,循环 水温升高, 影响了凝汽器的换热效果 当循环水进口温度升高时, 其吸收 热量就减少,蒸汽冷凝温度就越高,冷凝温度的升高可使排汽压力相应升 高,降低蒸汽在汽机内部的焙降,使得凝汽器内真空下降循环水温越高, 循环水从凝汽器中带走的热量越少,据测算,循环水温升高5°C,可使凝 汽器真空降低1%左右对于采用冷却塔的闭式循环供水系统,水温冷却 主要取决于冷却水塔的工作状况由于飞散与蒸发损失,循环补充用水是 较大的,与时补充冷水是保持冷却水塔有效降温的重要方面,应定期检查 冷却塔内的分配管是否正常,出水是否完好,这些因素都直接影响水的分 布均匀性,影响其散热性能,通过每年清洗垫料,真空可恢复2%-3%,这样降低凝汽器进口水温是提高真空的有效途径,这比提高循环水量更为 有效可见,循环水温度对真空影响是很重要的三、 后轴封供汽不足或中断后轴封供汽不足或中断,将导致不凝结气体从外部漏入处于真空状态 的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结的气体滞留在凝汽器中影响 传热,凝结水过冷度增大,不但会使真空迅速下降,同时还会因空气冷却 轴颈,严重时使转子收缩,胀差向负方向变动,轴封失汽,常由轴封汽压 自动调节失灵或手动调节不当引起,都应开大调门,使轴封汽压力恢复正 常,当轴封汽量分配不均引起个别轴封漏人空气时,应调节轴封汽分门,重新分配各轴封汽量,汽源本身压力不足,应设法恢复汽源,轴封汽不足 或中断在处理过程中,应关闭轴封漏汽门。
四、 抽代器或真空泵故障7 / 15抽气器工作不正常引起真空下降的特征有:循环水出口水温与排汽温 度的差值增大;抽气器排气管向外冒水或冒蒸汽;凝结水过循环度增大, 但经空气严密性试验证明真空系统漏气并未增加引起抽气器工作不正常 的原因和处理原则如下:(1)冷却器的冷却水量不足,使两段抽气器内同时充满没有凝结的蒸汽; 降低了喷嘴的工作效率此时应打开凝结水再循环门,关小通往除氧器的 凝结水门,必要时往凝汽器补充软化水2)冷却器内管板或隔板泄漏,使部分凝结水不通过管束而短路流出;冷 却器汽侧疏水排出不正常,也可造成两段抽气器内充满未凝结的蒸汽3)冷却器水管破裂或管板上胀口松驰或疏水管不通,使抽气器满水,水 从抽气器排气管喷出4)喷嘴磨损或腐蚀,使抽气器工作变坏此时,抽气器的用汽量将增大,通过冷却器的主凝结水的温升也增大发生上述情况,应迅速进行处理,启动备用抽气器或真空泵五、 概汽器热负荷过高由于机组主蒸汽管自动主汽门前、调节汽门前疏水,低压加热器疏水 以与抽汽逆止阀等多处疏水,均接入凝汽器,增加了凝汽器换热强度,当 循环冷却水量一定或不足时,就会导致凝汽器真空度下降改进的方法是 将以上疏水系统加分流管道与阀门或直接接至电厂的疏水扩容器或疏水 箱,以降低凝汽器的热负荷。
六、凝汽器满水(或水位升高)凝汽器汽侧空间水位过高引起真空下降的原因是:8 / 15(1)凝汽器汽侧空间水位升高后,淹没了下边一部分铜管,减少了凝汽器 的冷却面积,使汽轮机排汽压力升高即真空降低2)如凝汽器水位升高到抽空气管口高度,则凝汽器真空便开始下降根 据凝结水淹没抽气口的程度,开始时真空降低缓慢,以后便迅速加快,这 时连接在凝汽器喉部的真空表指示下降,而连接在抽气器上的真空表指示 上升如果不与时采取必要的措施,将有水由抽气器的排气管中冒出造成凝汽器满水的可能原因如下:①凝结水泵故障②凝汽器铜管破裂,此时凝结水水质恶化③备用 凝结水泵的进出口阀门关闭不严或逆止阀损坏,水从备用泵倒流回凝汽 器④正常运行中误将凝结水再循环门开大七、 凝汽器冷却面结垢或腐蚀,传热恶化当凝汽器内铜管脏污结垢时,将影响凝汽器的热交换,使凝汽器端差增大,排汽温度上升,此时凝汽器内水阻增大,冷却通流量减小,冷却水 出入口温差也随之增加,造成真空下降凝结器冷却面结垢对真空的影响 是逐步积累和增强的,因此判断凝汽器冷却面是否结垢,应与冷却面洁净 时的运行数据比较凝汽器冷却面结垢的主要原因是循环水水质不良,在 铜管内壁沉积了一层软质的有机垢或结成硬质的无机垢,严重地降低了铜 管的传热能力,并减少了铜管的通流面积。
当结垢过多,真空过低时,就 必须停机进行清洗一般情况下,采用酸洗后机组真空会明显改善八、凝汽器水侧泄漏凝汽器铜管泄漏,是凝汽器最常遇到的故障之一凝汽器铜管泄漏, 将使硬度很高的冷却水进入凝汽器汽侧,凝汽器水位升高,真空下降,此 外还使凝结水质变坏,造成锅炉和其它设备结垢和腐蚀,严重时可导致锅炉爆管确认凝汽器铜管泄漏时应立即 对铜管做堵管处理9 / 15九、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入真空系统不严密,存在较小漏点时,不凝结的汽体从外部漏人处于真 空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结气体滞留在凝汽器中 影响传热,使真空异常下降,这类真空下降的特点是下降速度缓慢,而且 真空下降到某一定值后,即保持稳定不再下降,这说明漏汽量和抽气量达 到平衡真空系统不严密漏气量增多时,表现的主要现象是:汽轮机排气 温度与凝汽器出口循环水温的差值增大、凝结水过冷却度增大此时应立 即查找漏气原因和漏气点并予以消除下面介绍一下一般容易发生漏气的 地点,以便査找和消除1)轴封蒸汽未与时调整好造成轴封断汽,使空气从轴封处漏入,特别是 在负荷突然降低时容易发生,应十分注意2)汽轮机排汽室与凝汽器的连接管段由于热变形或腐蚀穿孔引起漏气。
3)汽缸变形,从法兰接合面不严密处漏入空气4)自动排气门或真空破坏门水封断水5)凝汽器水位计接头不严密,或其它与真空系统连接的设备或管道上的计量表连接管有缺陷6)真空系统的管道法兰接合面、阀门盘根等不严密,特别是抽气器空气 抽出管上的空气门盘根不严密等第三章凝汽器真空度下降的影响主要表现为以下几个方面:1、 当汽机的排汽压力、温度升高,蒸汽在机内的可用熔降减少,蒸汽在凝汽器中的冷源损失增大,机组效率下降,机组出力减少10 /2、 凝汽器真空下降较大而排汽温度上升较高时,将使排汽缸与低压轴承 座等部件受热膨胀,引起机组中心偏移,机组发生振动3、真空降低,要维持机组负荷不变,需增加蒸汽流量,引起末级叶片 可能过负荷,轴向推力增大,推力瓦温度升高,严重时可能烧毁推力瓦4、 由于排汽温度升高,可能引起凝汽器冷却水管胀口松动,破坏凝汽器 冷却水管严密性5、 排汽的体积流量减少,对末级叶片工作不利有资料显示,当机组汽耗量不变时,真空恶化1%,将引起汽轮机的功率 降低约为额定容量的1%当汽轮机的负荷不变时,真空恶化1%,相当 于电厂的燃煤消耗量增加大约为1-2%真空每降低lkPa,汽轮机汽耗 平均增加1%~2%。
所以,只有了解凝汽器真空下降的原因和所产生的后 果,才能确保与时准确地对故障进行处理结束语:通过以上分析可以看出,影响凝汽器真空的因素众多复杂,只有 熟悉掌握机组系统原理, 才能做出准确分析判断 当然也应了解真空降低 对机组的影响,以达到与时准确、果断地处理故障第四章橇汽器真空度下降的预防措施真空系统庞大,与真空有关的设备系统分散复杂,真空下降事故至今仍在汽轮机事故中占相当大比重,需要时刻做好真空下降预防工作1、 加强对循环水供水设备的维护工作,确保循环水供水设备的正常运行对冷却水流量和流速进行合理调整11 /2、 提高抽气器工作性能,加强对凝结水泵与射水泵、射水泵抽气器、真空泵等空气抽出设备的维护工作,确保其正常运行,抽气器切 换要严防误操作3、 轴封供汽压力自动、凝汽器水位自动要可靠投用,调整门动作要可靠, 并加强对凝汽器水位和轴封汽压力的监视维持轴封系统与水封的正常工 作;维持好轴封加热器的正常水位;调整汽轮机轴端汽封间隙,减小轴端 漏汽量;严格控制低压汽封供汽压力、温度,遇到汽封系统运行不正常, 应与时进行分析,负压部位管道设计时,应充分考虑膨胀问题;应尽量避 免剧烈工况出现;与时更换泄漏的阀门等方面改进真空的严密性;提高抽 气器效率。
4、 对凝汽器的汽水、水封设备的运行加强监视分析,防止水封设备损坏 或水封头失水漏空气5、 汽水系统化学补充水接至凝汽器补充水温度低,吸收排汽热量可降 低凝汽器温度6、 坚持定期进行汽轮机真空严密性试验,监视真空系统严密程度若结 果不合格时,应对汽轮机真空系统进行査漏,堵漏目前检漏方式有卤素 检漏法、超声波检漏法、真空灌水法和氮质谱检漏法,其中氨质谱检漏法是目前汽轮机真空系统检漏的先进方法7、 低真空保护装置应投入运行,整定值应符合设计要求,不得任意改变 报警、停机的整定值8、 在运行中若凝结水水质不合格,但硬度又不高,可能是由于管板胀口 不严有轻微的泄漏所致这时,若停运凝汽器,不易找出泄漏处可以考 虑的应急做法是在循环水泵吸入口水中加适量的锯木屑木屑进入水室 中,在泄漏处受12 /到真空的作用会将“针孔”堵塞,可使水硬度维持在合格 范围内9、 保持凝汽器管壁和水侧的清洁度,减轻汽器铜管结垢,目前最有效的 方法是胶球清洗可以考虑加装凝汽器铜管杀菌灭藻装置,防止微生物在 铜管内壁蔓延我厂就加装了超声波杀菌除垢装置10、 提高凝汽器胶球自动清洗装置的投入率11、 可以考虑定期进行凝汽器铜管硫酸亚铁补膜工作。
12、加强运行管理,对下列各参数定时记录,以便分析比较:凝汽器的 真空,排汽温度,凝结水的水质、温度,循环水进出口水温、压力,凝汽 器热井水位,循环水泵电流值等13、检查冷却塔性能,加强运行维护,调整到最佳工况运行第四章结论总而言之, 本文所述的内容是在汽轮机正常运行中, 较为常见的凝结 器真空度下降的原因、象征与处理方法当然,本人理论水平有限,纯属个人观点,不是绝对的原因、象征与处理方法,不可避免的存在一些问题 和不足,还需要大家在工作过程中予以批评指正,不断地总结和完善这方 面的知识!因为随着电厂设备的老化,新的原因、象征也会产生,这就需要我们大家在工作的过程中,不断地总结和提高这方面的知识与技能,与 时发现问题,与时査明原因,采取措施予以解决,在实际生产中,应当坚 持“以设备治理为基础、通过运行方式的调整来克服季节因素带来的不利 影响”的原则,坚持以科学理论分析为依据、紧密结合生产实际、合理组织、统筹安排,对凝汽设备系统全面分析、深入研究、逐步排査,找出真 空度下降的关键因素,在确保安全的前提下争取最大的经济效益,确13 /保机 组的安全经济运行通过以上的综合分析不难看出,影响凝汽器真空的因素众多复杂, 所以只有熟悉掌握机组系统原理,才能做出准确分析判断。
当然也应了解 真空降低对机组的影响,主要表现为以下几个方面:其一是当汽机的排汽压力、温度升高,蒸汽在机内的可用始降 减少,蒸汽在凝汽器中的冷源损失增大,机组效率下降,机组出力减少;其二是真空降低,要维持机组负荷不变,需增加蒸汽流量,引起末级叶片 可能过负轴向推力增大,推力瓦温度升高,严重时可能烧毁推力瓦;其三 是凝汽器真空下降较大而排汽温度上升较高时,将使排汽缸与低压轴承座 等部件受热膨胀,引起机组中心偏移,可能发生振动;其四是由于排汽温 度升高,可能引起凝汽器冷却水管胀口松动,破坏凝汽器冷却水管严密性; 其五是排汽的体积流量减少,对末级叶片工作不利所以,了解凝汽器真 空下降可能产生的原因和后果,才能确保与时准确地对故障进行处理14 /。
