
水泥厂学习总结(二).doc
8页学习小结学习小结不知不觉来来枞阳海螺学习将近一个月了,枞阳海螺水泥股份有限公司已投产的水泥生产线一共四条:两条 2500t/d,一条5000t/d,一条 10000t/d,在建的有两条 5000t/d这次来学习的主要是万吨线的操作,通过这段时间的学习,对万吨线的设备布置和工艺操作有了初步的认识,在这里做个总结,向领导汇报这一阶段的学习成果,在这学习期间,得到了领导和同事的大力帮助,由于个人能力有限,其中难免有不足之处,请领导给予批评指正一一 工艺流程工艺流程枞阳万吨线采用四组份配料:石灰石,砂岩,铁粉(或钢渣) ,黄土(或粉砂岩) ,水泥厂就坐落在石灰石矿山脚下,砂岩,铁粉(或钢渣) ,粉砂岩由船运入厂,黄土则是矿山的表层土,他们称砂岩为高硅,黄土为低硅生料磨采用史密斯的 ATOX50 磨,双风机系统,分别由两台高温风机供风,增湿塔后置,收集的物料可入窑也可入生料库,废气处理系统采用的是电收尘,成品生料由斜槽和提升机入容量为 1.7万吨*2 的生料均化库,每个库底有七个下料区入容量为 170t 的缓冲仓,由两台冲板流量计(一用一备)计量后经提升机入窑,物料经窑系统为 5.8/6/6.4*90M,带 MSC 分解炉的五级双列悬浮预热器,最高一级为四旋风筒, 枞阳海螺称旋风筒最下一级叫一级,最上一级叫五级,一级旋风筒和分解炉之间设有反射仓,设计目的是为了减轻一级筒的负荷,窑尾斜坡处安有脱氮装置,主要目的是降低 NOX 的含量,减少有害气体的排放量。
全线设置有五台气体分析仪:高温风机出口各一台,C3 出口各一台,窑尾斜坡一台正常生产中投入 C3 出口的两台,窑尾温度高,易损坏,只有在窑况不正常,有可能是窑内通风问题时,才投入使用,检验后,马上停止使用窑筒体前后采用汽缸密封,密封效果好,无明显漏风漏料现象,窑为三档支撑:三台液压挡轮,两台向上工作,一台做过上上极限保护,燃烧器采用的是 CP 的三通道燃烧器熟料冷却采用 CP 公司的第三代充气梁式篦冷机,熟料经辊式破碎机后由熟料拉链机输送至熟料库,拉链机的斜度为 28 度煤粉制备由两台沈重立磨完成,煤粉仓有三个:窑头仓、窑尾仓和中间仓,中间仓通过气力输送泵相连,窑尾仓设在预热器一层,煤粉计重由两台菲斯特称完成设备改造(存在)的一些问题:目前,反射仓和脱氮装置都已停用,主要问题:⑴反射仓在使用中易结皮,脱落后掉入反射仓内,从而堵死下料口,使其不能正常使用,在停用后,一级筒也没有特别大的不良反应 ⑵脱氮装置在投入使用后,NOX 的含量有所下降,但与设计值有较大差距,且在使用过程中,由于窑尾温度高,易结皮,从而减少窑内通风,严重影响窑的正常运行⑶篦冷机在一段和二段篦床之间加有挡风墙,以解决煤磨、预热发电、窑争风问题,效果比较明显,解决了二次风温不稳定和过低的问题。
⑷在入窑分隔轮上部加装一台离心风机,如同密封风机原理,在停窑时,鼓入冷风,形成正压,使热风无法进入输送斜槽,从而避免烧损透气布综观万吨线设备,机械、电气运行平稳,故障率低,这一方面是和进口设备性能优异有关系,另一方面也和使用、维护有很大关系,枞阳海螺的设备电机跳停值都是在设备的 98%左右,留有裕量,从而更好地保护设备,提高了运转率二二 工艺操作工艺操作万吨线的控制参数:初始投料 200t/h,预热器出口负压: -1500_-1800Pa高温风机入口温度:<350℃头煤用量: 23_25t/h尾煤用量: 初始 3t/ h(依据分解炉出口温度逐步递增)窑速: 0.4__0.6rp窑尾温度: 1050℃以上窑头负压: -100Pa 左右正常喂料 700__730t/h预热器出口负压: -5000Pa 左右分解炉出口温度: 860_880℃窑尾温度: 1050__1100℃窑速: 3.0 左右窑尾负压: -400Pa 左右一室篦压: 7.5__8.0KPa一段篦速: 7__8s/窑头负压: -100Pa 左右二次风温: 1100_1200℃物料控制参数:熟料率值:LSF 92_95%SM 2.35_2.55IM 不考核煤粉 细度<12水分<3.5f-cao <1.2生料细度 <20 枞阳万吨线常见的设备、工艺问题A 窑尾结皮 枞阳海螺万吨线窑尾结皮基本上都是人工用钢管清理,①这种方法清理不彻底,且清理后的大块结皮掉落在下料口部位,易造成 C1 下料管堵塞,四五两个月为此停了两次窑,一次停机 9 小时,一次停机 15 小时,我觉得窑尾空气炮安装位置也不合理,C1 下料管下方的堆积物料清理不到。
②清理时安全措施不到位:无防护面罩、长手套,易烧伤B 64m 红斑,最高温度达到 570℃,掉转引起的,到十五日红斑由一处扩展到两处,这种情况主要是窑况的波动引起窑皮不稳定引起的,64m 是过渡带位置,本身就没有窑皮,掉砖后加冷却,由于温度差,在掉砖部位挂上一层薄薄的物料,窑况波动,这层物料就会脱落,这种情况很容易引起窑砖的大面积脱落,过渡带红窑挂窑皮和烧成带挂窑皮是不一样的,需慢窑速、80%的喂料量和窑速,最主要的是降低分解炉出口温度、稳定窑况,不出现大幅的波动C 燃烧器的位置固定,无法移动,不利于调整,且头部积料,使火焰发散,不顺畅,火力不集中,易造成短焰急烧,使燃烧器烧结能力下降,产质量不易控制;另一方面,积料过多,因杠杆原理,使燃烧器内外筒间隙变形,造成火焰变形,磨损风道,使其能力和寿命下降和缩短,解决办法:①外拉燃烧器,使物料落不到上边,优点:方法简单,缺点:缩短了冷却带,使窑口和窑头罩部分耐火材料寿命降低;二次风温高,物料发粘,易结雪人②在窑头罩侧面开孔,用钢管或槽钢等捅,优点:不改变工艺状况,缺点:劳动强度大,材料损耗较大,清理时,易捅到燃烧器,使耐火材料脱落,烧损燃烧器。
③改变配料方案、调整燃烧器,使物料在窑口温度较低,优点:彻底解决问题,缺点:难度较大,牵扯面广,很难实现D 窑头雪人的清理用机械法和人工钢管清理,由于安装部位较高,和设备能力限制,对堆积起来的较软物料,和距离较远物料,无法清理或清理不彻底,机械清理雪人装置只对堆积时间长、窑内掉下的较硬蛋或结皮起效,人工钢管清理危险且不易彻底,建议:用高压水枪清理,优点:清理彻底,速度快,适应各种物料,高压水流经熟料和高温,不会打到篦板上缺点:设备需要维护,维护费较高,枪头易损预热器建议在 C3 以下安装气管和风枪,以利于清堵, 万吨线的操作基本上和 5000t/d、6000t/d 的操作思想是一致的,分析窑况具体参数都是:窑尾温度、窑尾负压、二次风温、分解炉温度、窑电流、分解炉出口温度、预热器 NOx 和氧含量,但由于万吨线的窑驱动是双电机,运行比较平稳,窑况的波动在窑电流反映不是很灵敏,这就需要操作员更加精心操作,NOx 是反映窑况的重要参数,气体分析仪是一个需要精心维护的设备,有利于操作精细化来到枞阳海螺,第一印象就是环境好:绿绿的草坪、树木,清清的池塘,偶有调皮的鱼儿啄出的水波荡漾开去;现场很干净,设备极少有跑冒滴漏现象,如果不是设备的隆隆声,还让人以为到了花园哩,这些,都从一个侧面反映了海螺的企业文化,作为中国水泥行业的龙头老大,有很多值得我们学习的地方,在今后学习的日子里,认真学习领悟海螺先进的操作和管理,结合荥阳实际,为把我们天瑞建设的更强大而努力!附表:08 年枞阳海螺万吨线生料熟料经济技术指标目录08 年年 4#5#原料磨主要原料磨主要经济经济技技术术指指标标:磨型产量(t)时间(h)台时(t/h)运转率%4#磨2610684.706710:34387.9076.62 5#磨2576137.066591:58390.8075.05 一、台一、台时时08.0108.0208.0308.0408.0508.0608.074#(t/h)378.21382.96370.02364.82358.51378.85390.625#(t/h)382.96384.21380.53370.33387.54376.04399.8308.0808.0908.1008.1108.1208 年累计07 年同期4#(t/h)389.44431.25422.06390.53395.74387.90424.595#(t/h)404.06418.77405.22375.67391.11390.80421.91二、停机二、停机08.0108.0208.0308.0408.0508.0608.074#(次)8126615275#(次)71474167308.0808.0908.1008.1108.1208 年累计07 年同期月 份磨 型月 份磨 型月 份磨 型月 份磨 型4#(次)5353981995#(次)517137572三、三、电电耗耗08.0108.0208.0308.0408.0508.0608.074#(kwh/t)20.8920.8121.7523.8921.9522.2221.1008.0808.0908.1008.1108.1208 年累计07 年同期4#(kwh/t)20.8221.0720.1721.8720.5421.2820.44万吨线 08 年主要经济指标与去年对比如下:产量台时运转率实物煤耗标准煤耗工序电耗07 年 3552163440.2092.12153.82105.6426.0308 年3386673434.6288.71163.08107.9124.7408 年主要质量指标与去年对比见下表:f-Cao 强度 指标时间合格率平均值3 天28 天立升重合格率07 年92.950.9831.261.2100月 份磨 型月 份磨 型08 年92.131.0231.0660.14100。












