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2019年丰田现场改善流程图---(以中一箱体预装线的光电开关改善为例)培训课件.ppt

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  • 卖家[上传人]:管****问
  • 文档编号:112241567
  • 上传时间:2019-11-05
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    • 丰田现场改善流程图---(以中一箱体预装线的光电开关改善为例) 可动率极其差 ((未看到过线体连续流动30S以上) 现状的问题点:是什么 追究线体停止的原因,使生产效 率提高 缩短生产节拍是下一步工作 定改善的方向:为什么期待的效果:做什么 生产效率提高10%~15% NO. 问题点改善提案 1因为有光电开关,封台面 工位每一个操作循环停一 次 除去光电开关(在必须停线的时候使用手动开关 ) 2封台面工位的操作区域不 够长 确保封台面操作工位足够长 ,即使该工位未及时 完成操作也不会造成整体停线 3线体均衡状况非常差将作业分解到最小的单位,从第一个工位开始往 后分摊 4型号不同,压粘合工位的 节拍也不一样 将每天的上线的型号由小批集中改为平准化 5线体操作工需要到很远的 地方推工装车 新设线 外工,保证不再因为线 上的操作工拉料取 料而造成停线 6部件没有适量、适位存放等第3项的作业分配完成以后再正式确定 负责人每天了解情况, 根据工作的需要来调整工作进度是要“推后”还是“加 快”,保证工作不偏离目标 进度管理 要因分析 在工艺上,也就是说大家是不 是认为这样做是对的,大家越 是这样想停线就越多。

      现在已经掌握停线的原因了: 第1:因为操作区域不够长,操 作不能在定置区域内完成工作 第2:在工位后设有光电开关, 现在的作业模式是每一个操作 循环都停线封台面工位停, 相关联的前工位全停 另外、该工位有时需要停下线 来进行修整,有时候要停下线 来将其他要发泡的箱体搬上线 体,这尽是些造成停线的要素 所有的问题都是 这个工位引起的 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 第1步是要先提高“应动率”! 应动时间:表示的是实际用于生产合格品的时间 应动时间=C·T×合格品数 应动率:在想运转设备时(看板到来时),设备正常运转的 比率,这也相当于设备及其保全而形成的应信度/稳 定度我们一直都将应动率100%作为目标! 应动率=应动时间/稼动时间 要想提高应动率,必须减少非应动时间,即要减少所有造成停 线的因素 非应动时间 想要运转设备时,因为各种各样的因素(设备 故障·作业滞后(超节拍)·品质不良·检验停线·缺料·换产停线· 付带作业)等原因 目前应动应动率只有52% (实际测试实际测试1小时时,最后封台 面工位停约约28分43秒,生产产 线实际线实际正常流动动生产产31分17 秒 应动应动率=52% 目标标是将应动应动率提 升到90%以上,要 提升应动应动率就是要 减少各种造成停线线 的因素 箱体预预装A线线不停线线活动动 序 号 专专家提出问题问题专专家改进观进观 点实实施方案 责责任 人 承诺诺期 限 实实施进进程 1 反转台必须设 置旋 转一圈退回原位的功 能吗?反转台的能力 够不够? 1、设备 自身不能做无用功 2、设备 自身节拍必须满 足 生产节 拍要求(当前以25S为 目标) 作反转台改为360度旋转方案,报批闫健6月30日 已报批,需落实具体的 现场 布局及工艺分配后 在7.4前实施完毕 2 取消光电开关 设备 不能成为“一个流”生 产的障碍 尚未确定闫健6月24日 设备 本身没问题 ,主要 是其他问题 影响 3 为什么放库存的线 体没有利用起来? 应用的线体仅仅 作为库 存存 放台就是最大的浪费 改为应 以进行前后运行的线体,一分为二, 能起到平衡库存作用,做方案报批 闫健6月30日 专家观点可接收,但目 前没有应用必要 4 为了消除操作工之 间的相互碰撞,线 体能延长多少? 必须有足够的空间保证线 上 操作工能按标准作业进 行循 环作业 将压粘合与上胆工位整体后移 线 阎健6月30日 已报批,需落实具体的 现场 布局及工艺分配后 在7.4前实施完毕 5 要贯彻线 体间隔的 思路? 标准的丰田线体就是每个型 号都有对应 的线体间距,1 个间距里面只有1个在制品 按照等间距化的原则,且保证在间距内只有 一个正在加工的产品 宋宝爱 黄鲁涛 6.22 各线体已经实 施,现 对操作工的意识起到了 很好的强化作用,下一 步需根据标准作业再细 化 6 操作area line/区域 线的设置 强制性培养员工按定制操作 (养成遵守标准作业的习惯 ) 做工装,进行强制性的间隔王刚6月25日已完成 7 发泡工序的模具配置 与上胆要保持一致 平准化排模,保证前后工序 JIT 实施 宋宝爱 黄鲁涛 6月20日 现在只了解了根据排模 的数量确定平准化上模 的计算方法,后期必须 明确成公式 8 在最后工位设信号灯 在一个工序的最后工位设一 定的操作余量,不能成为影 响该工序前面所有工位的瓶 颈 将原信号灯重新利用,并进行改造,根据实际 情况设置报警时间 王刚6月25日 信号灯亮起的时间 尚未 设定,主要是未确定标 准作业 9 理解线内工、线外 工的思路,能不能实 施? 线外工分担必须外操作 的作业,使线上操作工能一 直保证按标准作业循环操作 且不停线 将在适合外操作的作业要素分离出来,根 据工作量设置线外工 宋宝爱 黄鲁涛 2月22日 还未完成,标准作业未 确定 整理改善的思路很重要 可能要解决1个课题有很多的事项需要做, 但我们已必须和确定改善方向一样从这些事 项中整理出改善的逻辑顺序,从而更好的保 证改善效果。

      问题问题点:专专家给给的改进进并不是特别别完整,逻辑逻辑也不是 很严严明,专专家自己也强调调他是留了一部分空间间,需要 具体执执行人员员和他来沟通才会出来,这这也是为为了培 养他们们事业业部现现在改进进比较积较积极,但觉觉得没有一个 整体把关人员员 实施1、上胆平准化 •一般来讲节拍时间指的是在该线体上应进行生产的时间但是,这指的是指生产单一产品的情况, 实际上应用于每种型号的生产的时间都不一样 •若是生产A、B、C三种成品的线体: •型号当日数量节拍时间A800台68·25秒B400台136·5秒C200台273秒合计1400台39秒 •生产每一型号 需要的节拍时间 • 68.25秒 •——A——A——A——A——A——A——A •136.5秒 •——B————B————B——————B • 273秒 •——————C———————————C •也就是说,若这条线生产顺序【ABACABACABAC】,那差不多各型号都在要求的时间段内被生产 出来若能进行这样的生产,各线体就不需要配备超出需要的人员和设备,会取得综合收益。

      这种 状态被称为“平准化”,我们必须以此为目标来改善生产组织方式 现场问题 点真正的原因改善的方向改善的预期目 标 具体改进事项 预热炉前小 集存库拥堵 ,造成预装 线工序停线 等待,影响 整体生产效 率 发泡模位排 布与上胆数 量不一致, 需要的内胆 没有,不需 要的内胆过 多,预装线 无法流动加 工 上胆工位控 制的上胆数 与发泡需求 对应,实现 发泡JIT 1、消除拥堵 停线 2、实现25S节 拍 第1阶段:简单 做出根据模位数 安排上胆数的计 算公式,先标准 固化 责任人:宋宝爱 黄祖涛 第2阶段 :将影响 发泡效率 的参数全部 统计出来 ,再次完善 计算标准 第3阶段: 向所有冰箱事业 部推广并形成标 准作业 责任人:李文阁 ??? 平准化概念 实施2、等间距化 现场问题 点真正的原因改善的方向改善的预期目 标 具体改进事项 线体上在制 品的间隔各 不一样,操 作工相互之 间碰撞、交 叉作业或是 待工、作业 滞后的现象 很突出 未形成标准 作业,作业 安排不均 建立标准作 业 1、使各操作工 的作业分配均 衡,保证节拍 2、改造成标 准的可视化线 体 第1阶段:先按 照压粘合工位的 节拍上画出 间距,规定1个 间隔内只能有1 个在制品 责任人:宋宝爱 黄祖涛 第2阶段 : 进行必要 的工艺改 进,将目 前一些明 显的作业 浪费消除 ,分出线 内作业和 线外作业 ,重排标 准工艺 第3阶段: 向所有冰箱事业 部推广并形成标 准作业 责任人:??? ??? 已解释释多遍,但实实施人员还员还没有完全弄明白画 等间间距标识标识的真正意图图,也没有前后串联联起来 思考 。

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