
邢钢转炉双联生产超低碳钢脱锰优化与回硫控制.pdf
5页2 0 1 5 年炼钢品种、 质量提升研讨会论文集邢钢转炉双联生产超低碳钢脱锰优化与回硫控制霍志斌 赵彦岭 王秋坤 豆红卫 张进红( 邢台钢铁有限责任公司 )摘 要: 通过对邢钢转炉双联冶炼超低碳钢钢种时的参数控制及优化, 达到了很好的脱磷、 脱锰效果, 并对超深脱硫铁水双联过程回硫有关因素进行分析, 在此基础上 ,提出 了有效控制回硫措施关键词: 超低碳钢; 转炉双联; 脱锰; 回硫OptimizationofDecreasingManganeseandResulfurizationControlondeadmildSteelproductedbyDuplexMeltingProcessHUOZhi-bin,ZHAOYan-ling,WANGQiu-kun,DOUHong-weisZHANGJin-hong(XINGTAIIRON&STEELCORP.5LTD)Abstract :Theeffeciencyofdephophorizationanddemanganizationofproducingde-admi ldsteelwasgrealyimprovedbyoptimizingtheoperationcontrolinduplexprocessofconvters.ThefactorsconcerningresulfurizationofIow-sul furmolteniron intheduple-xprocess areanalyzed,accordingtowhichthemeasuresto reduceresulfurizationareproposed.KeyWords :deadmildsteel ;duplexprocessofconvter ;De-Mn ;resulfurization因钢铁企业形势严峻, 邢钢选用价格低的高锰高磷矿冶炼铁水, 铁水锰达到 0 . 4 0 -0 . 7 0%、铁水磷达到0 . 1 0 0%以上。
邢钢超低碳钢钢种成品锰要求不大于0.1 0 % 对于铁水猛升高的现状, 转炉采用正常吹炼工艺到终点无法稳定控制锰含量在 0 . 1 0 %以下为提高脱磷、 脱锰率, 邢钢转炉冶炼超低碳钢采取双联工艺 , 脱磷炉脱磷率达到7 0%以上 (总脱磷率9 5%左右) , 同时对初炼炉的工艺进行了优化, 总脱猛率达到8 8%以上 但双联工艺出现较严重的过程回硫现象, 本文分析了转炉在双联冶炼超低碳钢过程中回硫的相关因素, 为转炉双联回硫控制提供参考1 双联生产超低碳钢的工艺控制为了取得较快的化渣效果, 脱磷转炉一般采用供氧强度S2 . 0 m3/min, 基本处于软吹状态:脱磷转炉的底吹流量控制, 直接影响到脱磷炉的动力学条件 由于脱磷炉吹炼过程是抑制C-O反应的过程, 动力学条件明显不足, 因此一定强度的底吹保证了脱磷转炉的动力学要求[ 1 ] 冶炼至终点时, 根据测定温度进行调整, 确保终点温度控制在1 3 6 0 °C- 1 4 1 0 °C[2 ] 邢钢脱磷炉参数控制见表1 :9 42 0 1 5 年炼钢品种、 质量提升研讨会论文集表1 脱磷炉工艺参数控制氧压 (Mpa) 底吹流量 (m3/min) 枪位(m) 供氧强度 (m3/min_ t ) 石灰 (kg ) 石灰石 (kg)R 半钢温度0 . 5 0 - 0 . 7 02 _ 7 - 3 . 21 -L 43 . 0 - 3 . 71 0 0 08 0 02 . 3 1 3 2 0- 1 4 0 02脱锰机理及工艺优化2 . 1 脱猛的热力学条件Mn在渣-金属间的反应[3 ] , 可由式 ( 1 )表示:\_Mn\+FeO(T)=Fe{l)+Mn〇Q)( 1 )式 ( 1 ) 的平衡常数为:^⑵aUnaFeO展开后可以得到[%尬]=_=(,)’,_( 3 )^Mn^MnaFeO^ FeO从而得出LMn==^KM? (%FeO)^〇……… ( 4 )[%Mn]7 1yMn 0可见, LMn会随炼钢条件的不同而变化。
在熔炼初期, 由于温度较低, 渣中 FeO含量高 ,渣碱度低, Mn会迅速氧化进入渣中; 在熔炼后期, 由于熔池的温度升高,渣中 FeO含量降低, 渣碱度升高, 锰会从渣中还原到铁水中 炉渣碱度越高, 熔池的温度越高 , 回锰的程度越高脱磷炉出钢后将炉渣剩在炉内倒入渣盘, 且脱磷炉炉渣碱度控制在 2 . 0 左右, 半钢出钢温度 1 3 2 0- 1 4 0 0°C 这些条件可以促进转炉脱锰, 并且因脱猛后的渣不带入脱碳炉 , 可有效抑制吹炼后期的回镇现象, 从而提高转炉的脱锰率 采取双联工艺与正常一渣至终点工艺的脱猛率对比如表 2 :表2 双联工艺与正常工艺脱锰率对比铁水猛X 2脱锰率 (%)成品锰沒). 1 0%比例 (%)0 . 4 0 - 0 . 5 2 4#^ 7 6 3 1 %0 . 4 3 - 0 . 5 53 #炉 ̄4#炉双联8 8 1 0 0%2 . 2双联生产超低碳钢的工艺优化对于脱磷炉而言, 因低碱度有利于脱锰, 减少脱磷炉石灰加入量, 从而降低终澄碱度,因冷却剂是石灰石, 相应石灰石加入量会增加, 综合而言, 可以提高脱磷炉的脱猛率, 同时对脱磷率影响不大。
见表 3 :表3 脱磷炉降低渣碱度的脱锰效果铁水磷铁水Mn石灰石子半钢Mn半钢P脱锰率脱磷率炉号 R(%)(%)(kg )(kg)(%)(%)(%)(%)7 9 3 40 . 1 0 50 . 41 0 3 67 6 50 . 10 . 0 3 07 57 12 . 3 47 9 3 50 . 1 1 30 . 4 41 1 3 08 1 30 . 1 30 . 0 2 87 0 . 57 52 . 4 67 9 3 80 . 1 1 50 . 4 75 2 41 1 3 00 . 0 80 . 0 3 58 2 . 17 01 . 9 69 52 0 1 5 年炼钢品种、 质量提升研讨会论文集7 9 4 30 . 1 0 80 . 4 35 2 16 5 30. 0 50. 0 2 68 9. 27 61. 7 53双联冶炼超低碳钢终点硫的控制 :转炉冶炼工序的回硫主要是指脱硫后的低硫铁水在转炉冶炼时, 由于加入的造淹材料以及铁水残渣和废钢中含有较高的 S, 部分 S 回到钢水中 , 造成转炉冶炼终点S 超标 [ 4 ] 。
邢钢生产超低碳钢使用的铁水硫含量 0 . 0 0 3- 0. 0 0 7%之间, 从邢钢双联生产超低碳钢的实际钢水成分看, 终点钢水中的硫含量波动范围比较大(W(S)=0 .0 0 6 %?0 .0 1 2 %) , 双联生产超低碳钢终点 S 大于 0 . 0 1 0 %的比例达到 7 % 各节点硫含量变化1 1 0 . 0|1 0 0 .〇 ===== ̄■ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄- ̄■mQ9 0 . 0 -f-§ /i8 0 - ° /?7 0 - °/, ̄ ̄ ̄ ̄ ̄?一一一一一^6 0 . 0d5 0 . 0' '111入炉s终点s进站s成品s节点|— 2 月 -■■■ 1 0月|图 1 双联( 1 0月) 与未双联 ( 2 月 ) 冶炼超低碳钢各节点平均硫含量变化回硫的主要原因分为两类: 一类是转炉冶炼的入炉材料的影响; 另一类是转炉冶炼过程工艺参数的影响3 . 1 转炉脱硫机理转炉冶炼过程回硫是渣钢之间的反应, 溶渣金属间的脱硫反应及硫分配比可表示如下:[S]+( 02')=(S2 ')+[〇]( 5 )渣=Xg?( 6 )5<a?(S)钢srsz-xl 0 0 <?( 0 )式 ( 6 ) 中, Ls为硫在渣钢中的分配比; 由上式可以看出分配比Ls主要与转炉的终点温度、 炉渣碱度以及炉渣中的FeO含量有关。
图 2是炉渣碱度和炉渣FeO含量对硫在钢渣间分配比的影响 从图 2 中可看出, 增加炉渣的碱度有利于提高硫的分配比Ls 在一定范围内提高炉渣中FeO含量有利于提高硫在渣钢间的分配比, 但超过一定的范围,是不利于转炉脱硫的[4]UII5 i ̄ ̄二5 . 0^4.0 ■ ^3 * 53 - 0 L lO1 5 2 0 2 5 3 0逾中图2 渣中FeO 、 碱度对硫分配比的影响9 62 0 1 5 年炼钢品种、 质量提升研讨会论文集超低碳钢基于降锰的考虑 , 出钢温度不能太高, 氧化性又不能太弱 脱碳炉是低硅冶炼,釆取大渣量脱硫不可行, 大幅提高碱度炉渣难以熔化 故依靠转炉参数的优化减少回硫难以实现, 应从降低原料硫含量着手3 . 2 转炉双联物料增硫及控制各物料带硫量比例 (物料平衡计算) 如图3 :各入炉材料带入硫的比例 (%)4 5—4 0^3 52 9.8 63 0 2 5—擊, —2 0 1 5 ,'1 0 52 :-1- 7 ;0—L——*1111—1铁水低硫铁块造淹料 脱硫渣图3 各物料带硫量比例冶炼每炉超低碳钢炉料带入钢水中硫的比例除铁水与低硫铁块外, 最大的为铁水脱硫澄、 造渣料带入硫, 分别带入4 . 7kg与3 . 8 kg , 而铁水与低硫铁块总共带入6. 7 kg硫, 炉料中的总硫量达到 1 5 . 2kg。
双联生产超低碳钢时取的脱碳炉终渣成分,可计算硫的分配比在1左右, 如表4 :表4 脱碳炉硫的分配比炉号终点硫瘡中硫分配比R8 4 6 8 0 . 0 0 8 5 0 0 1 L 1 8 ^8 88 4 6 90 . 0 0 7 90 . 0 0 60 7 61 8 8若保证钢水终点硫不大于0 . 0 1 0%, 取Ls=co(S)‘co(S>s=l , 则渣中硫含量不能大于0.0 1 0%加入的金属料硫含量均小于 0 . 0 1 0%, 在脱碳转炉冶炼过程中 , 只要加入的造渣材料co(S)不大于0 . 0 1 0%, 即可保证造渣料不增硫双联脱磷炉取半钢渣成分, 可计算出硫的分配比在 2 . 0左右, 如表5 :表5 脱磷炉硫的分配比炉号半钢硫淹中硫分配比R0 0 9 6 0 . 0 0 5 0 0 1 2,0 L 6 70 0 9 70 . 0 0 40 0 11 5L 6 9?毕 钢硫?进站硫0 . 0 1 2 -?.. ?-A-jggK0 . 0 1 1 -'?0.0 1 0 -\、W0 0 0 9: X謚0 0 0 8 -\/g o. 。
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