
年产3000吨维生素B1工艺设计缩写稿.doc
11页年产3000吨维生素B1工艺设计摘要: 采用氨基丙腈甲酰嘧啶路线合成维生素B1以氨基丙腈为原料经钠代、烯胺、甲酰嘧啶、硫代硫胺、硝酸硫胺、盐酸硫胺等六个工序合成维生素B1盐酸盐,生产过程采用间歇式生产方式生产生产的产品符合中国药典2005版二部,英国药典2000版,美国药典25版设计内容包括厂址选择、物料平衡计算、能量平衡计算、主要设备计算与选型、车间平面布置图及立面图、工艺流程图和全厂总平面图关键词:维生素B1,合成,间歇生产,工艺设计 With an annual production capacity of 3,000 t of vitamin B1 Process DesignABSTRCT: Using Propionitrile formyl - pyrimidine synthesis of vitamin B1 . To-propionitrile as raw materials by substituting sodium, enamine, formylation pyrimidine, thiosulfate Allithiamine, thiamine nitrate, Thiamine Hydrochloride six processes synthesis of vitamin B1 hydrochloride Production process using batch production mode of production. With the production of Chinese Pharmacopoeia 2005 version 2, 2000 edition of the British Pharmacopoeia, USP 25 edition. Design elements include site selection, material balance calculation, the energy balance calculation, calculation and major equipment selection, Workshop layout plan and elevation, and the whole process flow chart of the total factory floor plan.KEY WORDS: Vitamin B1, synthesis, batch production, process design1引言维生素B1又称硫胺素或抗神经炎素。
为无色结晶体,溶于水,在酸性溶液中很稳定,在碱性溶液中不稳定,易被氧化和受热破坏维生素B1主要存在于种子的外皮和胚芽中,如米糠和麸皮中含量很丰富,在酵母菌中含量也极丰富瘦肉、白菜和芹菜中含量也较丰富目前所用的维生素B1都是化学合成的产品在体内,维生素B1以辅酶形式参与糖的分解代谢,有保护神经系统的作用;还能促进肠胃蠕动,增加食欲 维生素B1缺乏时,可纪起多种神经炎症,如脚气病菌维生素B1缺乏所引起的多发性神经炎,患者的周围神经末梢有发炎和退化现象,并伴有四肢麻木、肌肉萎缩、心力衰竭、下肢水肿等症状18~19世纪脚气病在中国、日本,尤其在东南亚一带广为流先,当时每年约有几十万人死于脚气病中国古代医书中早有治疗脚气病的记载,中国名医孙思邈已知用谷皮治疗脚气病在现代医学上,维生素B1制剂治疗脚气病和多种神经炎症有显著疗效2 工艺概述 工艺流程路线如图1-1,首先,将计量好的氨基丙腈和甲酸甲酯投入预混釜,在低温下滴加28%的液体甲醇钠;然后,将预混液压入中压釜,通入CO,控制工艺条件,反应6h;最后,降温压入中转罐,离心,滤饼进入双锥真空干燥器烘干,得钠代物将钠代物于常温下加入纯水溶解后,加入邻氯苯胺和盐酸并混匀进行反应,温度40℃左右,时间20小时;缩合反应结束即放料离心并用大量水冲洗至中性,甩干;将离心料烘干,供甲酰嘧啶工序使用将盐酸乙脒和液体甲醇钠混合,于35℃进行游离反应,反应结束后即放料离心,并用甲醇洗涤氯化钠滤饼。
反应时间8小时将反应物离心、洗涤即得中间体甲酰嘧啶将γ-氯代-γ-乙酰丁内酯(简称氯酯)投入加有5%左右盐酸的反应釜中,升温至90→95℃水解1小时,水解结束用小苏打中和至pH7.5得氯醇溶液,供硫代硫胺缩合用在嘧啶水解锅中放入30%的液碱,然后投入甲酰嘧啶,升温至115→120℃水解1小时,水解结束后冷却至70℃,压入已加甲醇和液碱的缩合锅内,并继续冷却至30℃再向缩合锅内加氯化铵,调pH为10,关闭缩合锅的所有管口,加入二硫化碳,控温40℃反应2小时后,加入全部氯醇溶液在45℃缩合反应6小时,缩合反应结束后,降温至30℃,放料离心,母液送溶剂回收工序回收甲醇,回收的甲醇部分返回本工序套用,多余部分进入甲醇储罐硫代硫胺粗品甩干后,用自来水冲洗至清,再甩干得粗品(SB1缩合物)将一批粗品全部投入稀盐酸中,搅拌30min后,加活性炭脱色过滤,过滤液打入中和锅内用NaOH于30℃中和至中性,冷却后放料离心,料底用大量水洗涤至清,甩干、出料、分析合格后交硝酸硫胺工序使用在氧化釜中加水,用少量硫酸调pH至5,将硫代硫胺分数次加入釜内,控温约26℃;滴加双氧水进行氧化反应,滴定后保温搅拌3-5小时;保温结束,加入活性炭脱色2小时,离心并用水洗涤、过滤,得氧化母液;将氧化母液放入中和锅中,加入硝酸钠溶液,滴加液碱,温度控制在10℃左右中和完即可放料离心,并用少量无水乙醇洗涤、甩干、烘干即得硝酸B1成品本工序间歇生产,在转化釜中加入无水乙醇和盐酸,开搅拌,加入硝酸硫胺,升温至70℃左右,转化反应2小时左右,降温至20℃左右,放料离心,将离心得到的固体粉状料烘干得盐酸硫胺成品 生产工艺流程示意图图1-1 3 工艺计算合理的计算是优化设计的灵魂,本设计中进行了详细的物料衡算、能量衡算,并对一些数据进行了多次计算校核,为工艺设备的选型和工程施工提供了可靠、科学的依据。
为了更充分、清晰表达计算思路,计算多在表格中进行,在说明书中对其中的部分组分进行了计算举例4 设备计算与选型对在工具书中无法找到的不锈钢反应釜进行了详细的计算通过概算完成了塘玻璃反应釜、计量罐、离心泵、储罐、离心机的选型通过设备的计算和选型,为后期设备布置准备了充分的资料在设备定位和车间布局设计中,在缺乏经验的前提下,广泛的查阅了相关资料,严格按照国家有关法规,遵循相关化工厂设计原则水、电、气消耗指标见表1-1建筑指标见表1-2表1-1 车间消耗水﹑电﹑汽及经济技术指标类型日消耗量水17573 kg/h电300 kw·h表1-2 建筑指标主要建筑指标数量车间占地面积1992m²车间周围绿化面积480 m²车间建筑面积900 m²预留地1080m²建筑系数35.8%5 图纸绘制与设计成果绘制完成工艺流程图3张,全厂总平面图1张,车间设备平面图5张,车间立面图2张书写设计说明书1份6 结论本次设计是在参考江苏兄弟维生素有限公司维生素B1生产工艺基础上,通过工艺计算,采用图纸的表达,并辅以文字说明所设计出的较为完整、合理、先进、可行的生产车间在整个厂区的设计中,充分考虑废水、废气、废渣的循环综合利用,这样有利于降低成本,减少污染,仔细对比方案,选择节约原材料,能源及水源的工艺和设备。
施工和生产中排放的“三废”严格按国家规定进行处理,达到允许排放标准方可向外排放由于自身知识水平有限,加之实践经验的不足,设计中不乏有许多错漏,恳请老师悉心指教参考文献化工类毕业设计题目作者 参考文献[1] 姚玉英.《化工原理》.天津大学化工原理教研室编[M].天津:天津科技出版社,1999. [2] 陈均志.《化工原理实验及课程设计》[M].西安:陕西人民出版社,2002.[3] 周镇江.《轻化工工厂设计概论》[M].北京:中国轻工业出版社,1994.[4] 左识之.《精细化工反应器及车间工艺设计》[M].上海:华东理工大学出版社,1996.[5].陆振东.《化工工艺设计手册》.北京:化学工业出版社,1994[6] 王保国.《化工设计》[M].北京:化学工业出版社,2001.[7].黄英.《化工过程设计》.西安:西北大学出版社,2004[8]王正平.《精细化学反应设备分析与设计》.北京:化学工业出版社.2004[9黄璐.《化工设计》.北京:化学工业出版社.2000[10]汪镇安.《化工工艺设计手册》.北京:化学工业出版社.2003[11]时钧.《化学工程手册》.北京:化学工业出版社.1989。
