好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

罗家H井井喷失控事故.ppt

124页
  • 卖家[上传人]:工****
  • 文档编号:607345268
  • 上传时间:2025-05-24
  • 文档格式:PPT
  • 文档大小:18.55MB
  • / 124 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,罗家16,H,井井喷失控事故,,应吸取的教训,,,,主要内容,一、井喷事故发生经过及处理情况,,1、罗家16,H,井井喷情况,,2、罗家16,H,井发生井喷失控事故后处理情况,,,3、罗家16,H,井井喷失控事故造成的严重后果,,,二、从罗家16,H,井井喷事故看钻井井控工作存在的问题,,,1、对高含硫高产量大斜度水平井的井控工艺技术特点认识不足,是造成井喷失控事故的原因之一,,,2、一系列严重违规操作的叠加,是引发井喷失控事故的直接原因,,,3、造成井喷事故扩大和恶化的原因,,,,罗家16,H,井是位于川东罗家寨构造上的一口国家重点工程项目水平井,目的层是飞三该井设计井深4322,m,,垂深3410,m,,水平段长700,m,,地层压力当量钻井液密度为1.28,ɡ,/cm,3,,,是培育100,×,10,4,m,3,/d,以上的高产井一、井喷事故发生经过及处理情况,1、罗家16,H,井井喷情况,,,罗家,16H,井构造位置图,,罗家,16H,井井场地形地貌图,,,四川石油管理局川钻12队(70555钻井队)承钻罗家16,H,井钻井工程施工作业任务。

      该井与同井场的罗家2井井距3.8,m,罗家2井测试产量为62.3,х10,4,m,3,/d,H,2,S,含量125.53,ɡ,/cm,3,同井场另布罗家14,H、15H,两口定向井,待钻罗家,16,井丛式井组各井相对位置图,,该井于2003年5月23日开钻,2003年12月23日,02:29,钻至井深4049.68,m,,水平段长424,m,,循环泥浆后起钻起钻过程中,顶驱滑轨偏移,导致挂吊卡困难,起至井深1948,m,套管鞋内修顶驱滑轨12月23日21,:51,起钻至井深209.31,m,发现溢流泥浆1,.1 m,3,,,立即下放钻具,抢接回压凡尔无效,21,:55,抢接顶驱无效,发生强烈井喷22:25,左右,该队副队长打开反循环压井通道,安排司钻上钻台开2#泵,向井内反注重泥浆,但压井管汇外,10#,闸门(井队称附,5#,)是常开的,重泥浆并未注入井内钻杆内喷高10,m,,钻具上行2,m,左右,大方瓦飞出转盘21,:59,关球形、半闭防喷器,钻杆内液气同喷达二层台以上22,:01,钻杆被井内压力上顶撞击在顶驱上,撞击火花引发钻杆内喷出的天然气着火22,:03,关全闭,钻杆未被剪断而发生变形,高速气流将火熄灭,但井口仍喷气。

      转盘面以上约有14米钻杆倾倒向指重表方向12,月,23,日,22:40,向高桥镇政府汇报险情,请求紧急疏散距井场,1km,范围内的居民组织职工紧急疏散井场附近村民约半小时后井口喷势加剧,硫化氢气味变浓,井队职工撤离井场再次请求高桥镇政府将疏散范围扩大到,3,~,5km,23:40,根据上级指示,,,钻井队组织突击队关油罐总闸,停泵、停柴油机、停发电机,并发现提升钻具的吊卡与吊环分离,井喷处于失控状态,钻井队人员全部撤离井场24日,0,0:45,~,7:00,开县副县长带领开县相关部门人员赶赴现场现场成立了以副县长为组长、钻井队长为副组长的疏散搜救领导小组,组织疏散井场周边3,km,范围的居民,并组织突击队搜救中毒村民全局启动重大突发性事故应急预案,通知周边井队停钻,利用各井现有泥浆材料,为罗家,16H,井抢配压井泥浆11:20,高桥镇大气中,H,2,S,含量超过,100ppm,,现场指挥下令抢险人员由高桥镇向齐力乡方向转移,先拟在正坝设立抢险指挥点,后确定撤至高升煤矿进行指挥,在正坝设立了观察看守点,专人监测大气中硫化氢浓度24日,11:30,管理局指令:,“,根据现场情况,尽快点火,”,。

      公司现场指挥并立即研究点火方案,请求武警点火但开县武警支队需要请示重庆市武警总队13:20,齐力乡空气中硫化氢浓度达,80ppm,,指挥部人员撤向高升煤矿重庆市武警总队批准点火,要求告知安全路线14:00,从突击队人员中得到信息并告知现场指挥,“,井场井喷声音好象变小了,”,指派一名突击队员进入井场观察,证实井口已停喷分析为因钻具氢脆折断落井,防喷器自动关井,井口停喷14:20,指挥人员立马赶赴高桥镇准备场勘察点火管理局和分公司一些领导相继赶赴高桥镇12,月,24,日,15:00,组织突击队员进入井场对井口、放喷管线等状况进行第一次点火前踏勘管理局和分公司主管技术领导亲自进行了第二次点火前踏勘决定立即组织实施点火15:20,为了尽快实施点火,抢险人员撬开附近一商店,找到魔术弹,在距放喷口约,50m,处实施第一次点火,由于喷势太大,不敢靠近,点火不成功15:55,再次从商店内找来威力更大的魔术弹,在距喷口约,70,米处第二次点火成功观察井口压力,28MPa,并全开,1#,、,3#,放喷管线放喷12,月,24,日,21:40,四川石油管理局、西南油气田分公司的主要领导,中油集团公司副总经理和技术专家相继赶到井喷现场。

      23:10,召开了有集团公司、管理局、西南油气田分公司领导、技术专家参加的紧急会议,重新调整了抢险指挥部,研究部署抢险压井工作12,月,25,日现场继续放喷,进行抢险压井施工准备技术组完成了抢险压井方案,后勤组基本上解决了抢险人员的食宿问题,警戒保卫组工作有序进行,搜救工作在地方政府和武警部队统一安排下全面展开中油集团马富才总经理、副总经理苏树林等连夜赶赴现场,对四川石油管理局、西南油气田分公司领导关于进一步抓好抢险工作、配合地方政府做好搜救工作提出要求,亲自参加研究抢险压井方案,部署抢险工作12,月,26,日现场继续进行压井施工准备,转运高架油罐到安全位置,安装固定备用压井管线,整改,1,、,3#,放喷管线,拆出井口防溢管,固定倾斜在内支梁的钻杆,清理井场和钻台,布局压井用水泥车和压力车,压井管线试压合格26,日,14:35,国务委员兼国务院秘书长华建敏、重庆市委书记黄镇东抵达事故现场查看现场、安抚群众、听取汇报要求充分作好预案,做到万无一失,打好抢险攻坚仗2、罗家16,H,井发生井喷失控事故后处理情况,,12,月,27,日在集团公司、四川石油管理局和西南油气田分公司领导统一指挥下,通过,14,名专家和,75,名工程技术人员和有关主要领导共同努力,顺利完成了抢险压井工作。

      先用,3,条放喷管线放喷,,,井口压力,13MPa,接着用3台压裂车向井内注密度,1.85-2.0g/cm,3,压井泥浆,182.9m,3,再用2台泥浆泵注入浓度,10,%,1.50g/cm,3,桥塞泥浆,27m,3,最后用1台压裂车向井内注密度,1.85-2.0g/cm,3,压井泥浆,20m,3,,压井获得成功12月27日11,:00,压井成功,罗家16,H,井井喷解除12月29日经吊灌正常后,下钻通井,分段调整泥浆在3552,m,探得鱼头2004年1月1日下,Ф200,捞筒在鱼头加压5-15,t,,落鱼下行到3559,m,,起完捞获一块原为钻柱下部的螺杆钻具扶正条再下5″卡瓦打捞筒,捞获一块被夹扁了的钻杆本体(半边)考虑到鱼顶上堆积物较多,一时难以处理完,为稳妥起见,于2004年1月3日打水泥20,t,×1.85g/cm,3,对该井进行暂闭在处理了大量的善后工作,进行了充分的技术准备,制定了详细的应急处理预案之后,经报中国石油天然气集团公司同意,经国家安全生产监督管理局验收批准,罗家,16H,井于,2004,年,7,月,23,日恢复钻井工作,从井深,3100m,开始侧钻,井号定为罗家,16H-1,井。

      由川钻,24,队承钻,原承钻该井的川钻,12,队被撤消建制开钻后,在驻井项目组的领导下,认真落实岗位责任制,认真执行各项规章制度,认真执行各项技术措施,克服恐喷症、恐硫症、恐慌症,完成扭方位、稳斜、增斜、水平钻井四个阶段的钻井工作,于,8,月,24,日,22:46,钻至井深,4248m,完钻水平巷达,612m,2004,年,9,月,5,日完成,7″,尾管,+51/2″,衬管的悬挂和固井工作9,月,17,日进入完井工程阶段9,月,25,日进入试油工程阶段该井采用美国贝克休斯,7″,永久完井防硫封隔器,法国瓦洛瑞克防硫采气井口,使用密度,1.42g/cm,3,CaCl,2,完井液,采用液氮诱喷技术,地面安装大产量高含硫气井相应测试装置和管汇,安装,3,条测试管线,,5,条放喷管线9,月,27,日,对井场,500m,半径内居民疏散,,8,个外围警戒小组进入警戒点,,9,个大气监测小组进入监测点,消防车分赴指定位置,医护人员进入指定地点,现场施工人员对各项准备工作做最后的检查放喷排液后,测试使用,3,条,3,1,/2″,测试管线测试,分装,35mm×2,、,34mm×1,孔板,在稳定油压,9.6MPa,,套压,15MPa,条件下,初测天然气产量为,267.49×10,4,m,3,/d,,无阻流量当在,1000×10,4,m,3,/d,以上,硫化氢含量,134g/m,3,,为川渝地区乃至全国目前产量最高的超级大气井之一。

      油层套管为,244.5mm,(,0~1471.51m,),+(177.8mm+139.7mm,)衬管,(1471.51~4247.45m),其中,3397.48~3415.43m,为,SM2535-125,耐蚀合金钢,177.8mm,套管完井管柱,114.3 mmVM80SS,油管,+718,材质的井下安全阀,+718,材质的,SAB-3,封隔器安全系统:井深,94.32m,下有安全阀目前井口装置为,FF,级,Malbranque103-70,3、罗家16,H,井井喷失控事故造成的严重后果,,本来罗家16,H,井的钻井工作已接近尾声,再有一趟钻就可完钻,就可交出一口高产、高水平的科研项目井由于一系列一般性的低级的错误,而酿成特大的井喷失控事故,损失是惨重的,影响是巨大的《钻井技术操作规程》指出,油气井井喷就是事故,井喷失控就是灾难性事故国家安全生产监督管理局副局长孙华山说,: “12.23”,井喷事故是特大责任事故,国家安全生产监督管理局副局长孙华山说:由两位院士、五位教授级高级工程师组成的专家组经过五天的紧张工作得出了事故原因的初步结论有关人员对这口高产出的气井预测不足,对高含硫高产出的水平井钻井工艺还不够成熟,现场作业人员违章违规,在起钻过程中,泥浆的循环时间严重不足,又不按规定进行灌注,没有及时发现溢流的征兆,采取有效的措施,这些是产生井涌井喷的直接原因。

      有关人员违反有关规定拆除了在钻具中安装的回压阀,也就是防井喷的装置,导致了井喷的严重失控井喷失控以后没有及时对放喷管线实施点火,以致大量含高浓度硫化氢的有害气体喷出,造成了这次事故的扩大和恶化该井井喷抢险耗用了大量的人力、物力、财力,打乱了全局的正常的生产秩序,打乱当地群众的正常生活秩序,造成万人大撤离,2142人受伤住院,243人中毒死亡,是人类开采天然气史上最大的悲剧事件仅直接经济赔偿补偿上亿元,直接经济损失更大数千万元的投资被沉淀,数百万的天然气产量胎死腹中造成上至中国石油天然气集团总公司总经理、四川石油管理局局长的引咎辞职、撤职,下至部长、经理受处分,数十名职工被传讯,,6,名职工被追究刑事责任中国石油天然气集团公司总经理马富才和,重庆市副市长周慕冰到现场组织指挥抢险,,12,月,26,日,国务委员兼国务院秘书长华建敏看望在重庆开县井喷事故中已得到妥善安置的受灾群众国家安全生产总局局长李毅中在事故现场组织抢险,,偌大的高桥镇人去楼空,,间接损失更是无法估量的罗家16,H,井井喷失控事故是对钻井战线的一次大的打击,特别是对钻井一线和在一线施工的职工在心理上产生严重的影响罗家16,H,井井喷失控事故对四川石油管理局乃至整个中国石油天然气集团总公司的声誉产生重大的影响。

      在国际国内反应强烈,影响很大罗家16,H,井井喷失控的事故还带来一系列的连锁反应,造成布井困难,勘探开发施工常常受阻,本来十分常规的工艺技术没法正常开展,没完没了的补偿、赔偿和撤迁,无形中增加了勘探开发的成本,阻碍勘探开发事业的发展二、从该井井喷事故看钻井井控工作存在的问题,,1、对高含硫高产量大斜度水平井的井控工艺技术特点认识不足,是造成井喷失控事故的原因之一,,(1)对高产高含硫水平试验井重视不够,,查阅罗家16,H,井钻井地质设计:该井构造位置位于构造高点附近,钻探目的是培育高产井要求“按100万级高产井进行水平井及试油设计”正在钻进的飞三地层以灰岩为主钻井设计中已写明储层中“具有高角度裂缝及层间裂缝”,“天然气中,H,2,S,含量较高(﹥100,mg/L)”从钻井设计中可以非常清楚地看到该井获高产高含硫的大气井的期望值非常大,这一点在这口井施工之前及在施工中就应该充分了解到,在钻开气层之前就应该作好充分准备,在气层中钻进应当引起特别的重视该井从设计到施工,没有制定专门针对本井飞三气层具体情况的安全钻进技术措施和紧急情况处理预案,而仅仅在,HSE,作业计划书有一般的表述,这是不够的。

      对于这样一口川渝东部地区高陡构造上的第一口水平井,这样一口中国石油天然气集团公司重点科技公关项目的试验井,上级管理部门竟没有派有经验的工程技术人员驻井帮助指导工作,进行技术把关在投资达数千万元重点井的现场负责技术的技术员,资历偏短(从事钻井工作时间仅3,.5,年),经验少,缺乏应付处理复杂情况的能力协助其工作的技术员仅是一个实习技术员2)对运用水平井钻井技术钻大产量气井的井控技术的特殊性认识不足,目前我国灰岩气藏的水平井较少,象罗家16,H,井这样高含硫(151,ɡ,/m,3,)、,高产的水平井以前未曾遇到过,因此被列入国家重点工程科研项目与罗家16,H,井同井场的罗家2井直井,产气的飞仙关第二套厚储层段段长35,m,,测试产量63,.2,×,10,4,m,3,/d罗家16,H,井设计钻探飞仙关第二套厚储层,在产层中的水平巷道700,m,该井在井深3653,m,进入水平井段,至事故时井深4049.68,m,,在储层仅水平段就达414.68,m,根据数学模式研究成果,当水平段长大于700,m,时,增产气量变为很小,累计气量趋于水平直线该井的水平段已达414.68,m,,加上斜井段,其在产层的水平位移还要大,是同井场罗加2井暴露储层段长的14倍。

      井底9,m,钻遇快钻时,钻时从34.4,min,降至最低6.2,min,,显然钻遇了裂缝发育异常段因此可以认为,该井已经可以预计获得的气产量已达到很大值,预示着极有希望获得产量比罗家2井产量高数倍的大气井该井为川东地区重点气藏飞仙关实施长段水平井钻井的科学试验井,尽管钻井液密度已接近设计要求的上限,1.43g/cm,3,(设计密度,1.37,~,1.45g/cm,3,),但在天然气直井钻井能够保证压稳的钻井液安全附加值,能否在长段水平井钻井时确保压稳气层,尚属天然气水平井钻井井控工艺需要研究的内容从现场2003年12月24日16,:10,开启1#、3#放喷管线放喷,至12月27日,08:00,,历时66,h,,井口压力稳定在18,MPa,,,估计天然气无阻流量应当在400,×,10,4,m,3,/d,以上在事故发生之前,,,对该井已经获得的钻探成果,天天面对的可能是一口特大的“气老虎”,谁也没有去认真地分析,,,并采用与之相适应的工艺技术和安全措施,反映出人们的安全意识、人员的素质和技术水平上存在的严重问题3)大产量大斜度水平井井控工艺技术的特殊性认识不足,,水平井的井控工艺与普通井的井控工艺并无太大的不同,但毕竟还有一些差异。

      上面已经谈到大斜度井、水平井可获得产量与普通井的巨大差异虽然天然气在水平井中的气浸量和滑移速度尚无合适的准确的计算方法,但可以定性地说,由于水平井与普通井相比,液气置换的空间和界面增加数倍到数十倍,通过置换而进入井筒的气量也会比直井有成倍的增加在水平井中,天然气在产层中上窜距离减少许多倍(井眼直径与井段的关系),在水平井段的上井壁很容易形成一个气柱带,在井眼内也很容易形成一段纯气柱,因而不仅上窜的速度会成倍的增加,而且由于纯气柱的存在,就会显殊增加返出地面时的溢流强度和井喷的烈度该井长达424,m,的水平段的产层,起钻时的抽汲作用比产层相对薄的直井要大得多,加之又是使用的,PDC,钻头抽汲作用会更大值得注意的是,进入水平井段井筒的一部分气会附着在上井壁上,不会像直井筒那样很快滑脱上行因而大斜度井、水平井循环时,气浸后效的持续时间要比普通井要长针对大斜度井、水平井在气层中钻进的这些特点,就应该对该井的井控工艺特点进行研究,思想上应该更加重视,钻井技术措施(包括钻进、起下钻等)应该更加得当等但现场并没有把这口水平井、试验井作为一口特殊井来认真对待,这是值得反思的2、一系列严重违规操作的叠加,是引发井喷失控事故的直接原因,,(1)发生事故的前一趟起钻就存在严重的违规操作,,该井在发生事故的前一趟起钻就已出现严重违规操作,出现井喷隐患。

      《钻井井控实施细则》规定:“,起钻前循环井内钻井液时间不应少于一周半;短程起下钻后的循环观察时间也应达到一周半以上从录井曲线上读值,12月20日23,:48,使用8 1/2″钻头钻至井深4038.97,m,,循环至21日,01:11,停止循环起钻,循环时间仅83,min,,而循环一周需要87,min,,循环时间与规定相差甚远从循环时进出口泥浆密度值上看,问题更为严重这趟钻20日23,:48,开始循环时,入口泥浆密度值一直为1.43,ɡ,/cm,3,至21日,00:03,,即循环15,min,后,出口泥浆密度即从1.43,ɡ,/cm,3,降为1.42,ɡ,/cm,3,至,00:14,即循环26,min,后,出口降为1.11,ɡ,/cm,3,至,01:11,即循环83,min,开始起钻时,出口泥浆密度仅为1.07,ɡ,/cm,3,很显然,停止循环起钻时,出口后效正处于高峰值《钻井井控实施细则》规定:“起钻前充分循环井内钻井液,使其性能均匀,进出口密度差不超过0.02,ɡ,/cm,3,”本次起钻,进出口钻井液密度差竟达0.36,ɡ,/cm,3,查录井实时报告时,在循环期间,钻井液总体积增加1.1,m,3,。

      可以想象到,这时的气测值,这时出口管钻井液流量,不要说坐岗密切观察,就是稍微留意一下,就会看出问题来的可是在这种情况下,竟然就起了钻工作都粗到这种地步,真令人不可思议本次起钻,虽然幸运地没有发生井喷,但存在着严重的井喷隐患,实在令人后怕对此等严重违规行为,无论在当时,还是在过后,从现有的资料上均看不到任何人的任何评说,可以看到现场在井控方面存在的严重问题同时也可以看出,以后发生的井喷事故并不是偶然的2)发生井喷事故前起钻过程,存在诸多违规行为,,现按钻井工序的先后顺序,重点对发生井喷失控事故的这一趟钻中违反操作规程的行为进行一下分析①,钻具组合中未安装钻具回压阀是造成井喷失控的最直接原因之一,,《钻井技术操作规程》规定: “气层钻进中钻柱必须装上钻具回压阀《钻井井控实施细则》规定:“,油气层钻井作业中,应在钻柱下部安装钻具止回阀和旁通阀,《钻井井控实施细则》规定:“,在钻井现场,钻井队是井控及其它安全责任的主体在现场服务的相关单位人员应服从统一的井控和其它安全管理,应执行一切井控及其它安全规定、规程、细则和标准钻具回压阀是目前最主要的钻具内防喷工具本来前几趟钻钻柱下部都安装有回压阀,但本次下钻却取掉了回压阀,致使起钻至井深209.13,m,发生井喷时钻杆内无法控制,造成严重的井喷失控。

      一口井的井控工作应主要由钻井队负责,现场从事其他作业的人不能越权或违章指挥据查现场资料,实际用的钻具组合,这一趟没装回压阀,而上4趟钻具装有回压阀原因是本趟钻在下钻时,由于更换了无线随钻测量仪器,负责现场水平井实施的技术人员认为,,头趟钻使用,MWD,无线随钻测斜仪需要单向脉冲,第二趟钻需要更换测斜仪且不需要单向脉冲,,于是就指示钻井队将已下入井内的钻具回压阀卸下《钻井井控实施细则》规定:,“,油气层钻井作业中,应在钻柱下部安装钻具止回阀和旁通阀,但下列特殊情况除外:,,a,)堵漏钻具组合b,)下尾管前的称重钻具组合c,)处理卡钻事故中的爆炸松扣钻具组合d,)穿心打捞测井电缆及仪器钻具组合e,)传输测井钻具组合f,)其它特殊情况,如不能接止回阀应采取相应的安全措施,并报告钻探公司井控第一责任人或井控负责人同意后实施该技术负责人仅从定向测斜工艺上考虑是否需要安装回压阀,而忽略了或者根本就没有想到在气层中钻进需要装回压阀他也许根本就没有想到取掉钻具回压阀可能带来的严重后果,井控意识太差,钻井技术太片面尽管其他人在不装回压阀问题上应负主要责任,但这并不能免除钻井队在这一井控问题上的责任该井在井底9,m,钻遇快钻时,钻时从34.4,min,降至最低6.2,min,,因本身就在气层中钻进,这是明显的裂缝油气显示征兆。

      司钻和值班的采集工应当注意到这一情况,采集工还应作一些必要的观察、记录工作,并应向司钻和值班干部报告遇到这种情况,必要时应停钻观察但现有的记录看不到有任何这方面的作为②钻进中有明显的直接油气显示但未采取任何措施,,,《钻井井控规定》规定:钻进中遇到显示异常等情况,,,应立即停钻观察③起钻前循环时间严重不够,,,前面谈到,该井是钻到一个好的显示井段就起钻的该井4049.68,m,井深的循环一周需要97,min,,循环迟到时间为62,min,从录井曲线读值实际循环泥浆时间是35,min,另根据排量和时间计算,停止钻进后,循环泵入的钻井液只占2178,m,长的井段,即尚有1870,m,的环空容积钻井液为混气钻井液未排出地面若根据录井实时参数记录,停泵时至少也还有215,m,岩屑气没有带出井筒③起钻前循环时间严重不够,,,不受密度影响而一定要返至地面的“岩屑气”及置换气,尚未返至地面,这就为后来的井喷留下了严重的隐患该尚在环空的气泡,甚至还可能有气柱,在起钻过程中,不断滑脱,膨胀上升,导致溢流发生,使井内环空液柱压力进一步降低,并且愈接近井口会愈演愈烈,最后导致井喷即使按理想状态的排量计算,连取砂样的迟到时间都还没有到,,,最后所钻的3,m,的岩屑气尚未返至地面就起钻,这是造成这次井喷失控事故的一个很重要的原因。

      现在没法弄清,也没有必要去弄清是谁,是出于什么考虑指示在这个本不该起钻的时间起钻的,,但这不仅仅是一个常识上的错误④在气层中钻进没有进行短程起下钻,,,《钻井技术井控规定》规定:钻开油气层后,起钻前要进行短程起下钻并循环观察后效《钻井井控规定实施细则》规定:,“,坚持用短程起下钻方法检查油气侵和溢流,下列情况需进行短程起下钻:,a,)钻开油气层后,每次,起钻前b,),……”,,,短程起下钻,后应该计算气体上窜速度,以确定每趟起下钻作业的安全时间该井在气层中起钻均未进行短程起下钻,这一次也就不是偶然的了⑤ 发现起钻时一直喷泥浆不作认真分析和处理,,12月23日白班的司钻接班检查时(,07:15,)就提出“都起20多柱(实际为29柱)了,钻杆水眼喷泥浆还很严重”的问题,未引起重视晚上7:30在交接班会上接班的司钻又提出“起钻喷泥浆太凶,起一柱喷一柱”的问题当时经现场人员合议认为,此状况是“打钻时泥浆上加了料,没循环均匀”所致,其它无影响就算是打钻时泥浆上加了料,都起了快3000,m,,钻具内外钻井液面还未自动找平?既然知道泥浆上加了料,为什么不循环均匀了再起钻?这是不是一个缺乏钻井常识的低级错误?,,很明显,循环时液面可能就在上涨,停泵后一开始起钻就可能在发生溢流,泥浆就有可能从一开始就灌不进去。

      中途一直喷泥浆,就说明有可能一直在发生溢流经查录井曲线,到晚上7:30起至井深1004,m,,那个时候还发生那么严重的喷泥浆现象,那正是即将发生井喷的预兆了可惜这些现象竟没任何人去分析、去思考加之没有人记录灌入量、泥浆池液面和溢流量,没有人到现场去看一看溢流和泥浆池液面情况,因而没能采取正确的处理措施特别是在12月23日晚上7:30交班会当起钻喷泥浆反常问题提出后,如果在那个时候能作出正确判断,并立即采取处理措施,比如,加装钻杆回压阀后抢下钻,并根据情况,适时把井关了,起码井喷失控是可以避免的只可惜错过了可以避免井喷失控事故发生的一次机会,实在令人惋惜该班接班后起钻,起钻时发现钻杆母接头内泥浆是满的,后来发展到从钻杆内外溢,仍没有引起重视,到最后就从钻杆内喷出来了如果发现钻杆内泥浆是满的能够引起警觉,这时能立即抢接回压凡尔,关封井器,井口仍是不致以失控的对整个起钻过程中一直发生钻具喷泥浆这一不正常现象,不分析,不处置,是造成井喷失控的一个很重要的原因⑥起钻过程中安排修理顶驱,修理完后,又未下至井底循环,,《钻井井控规定实施细则》规定:,“,在起下钻过程中,设备检修应安排在下钻至套管鞋进行;若起钻过程中因故不得不检修设备时,检修中应采取相应的防喷措施,检修完后立即下钻到井底循环一周半,正常后再起钻。

      该井本次起钻中,起钻至井深1849,m(,而不是9,5,/,8,″套管鞋2478.89,m),,修理顶驱设备时间长达4:20,修好后又没有下钻至井底循环排出气侵泥浆,而是直接起钻,延长了停止循环泥浆的时间加之起钻过程又很长,使井内静止时间长达18:21,这也是导致发生井喷失控的一个原因⑦起钻不认真灌泥浆,没有及时发现溢流,是造成井喷失控事故的主要原因之一,,《,钻井井控规定,》,规定:,“,起钻中严格按规定及时向井内灌满钻井液,并作好记录、校核,及时发现异常情况;,”,,,《钻井井控实施细则》规定:,“,起钻中严格按规定每起出,3,柱~,5,柱钻杆灌满钻井液一次,每起出,1,柱钻铤灌满钻井液一次;若钻具水眼堵塞,起钻中应每柱灌满钻井液一次或连续灌注《,钻井井控规定,》,规定:,“,‘,坐岗,’,人员发现溢流、井漏及油气显示等异常情况,应立即报告司钻起下钻中注意观察、记录、核对起出(或下入)钻具体积和灌入(或流出)钻井液体积,”,《钻井井控实施细则》规定:,“,建立,“,坐岗,”,制度,指定专人观察和记录循环池液面变化和起下钻灌入或返出钻井液情况,及时发现溢流显示起下钻作业,应注意观察停止灌钻井液时和停止下放钻具时出口钻井液是否断流,每起下,3,柱~,5,柱钻杆、,1,柱钻铤记录一次灌入或返出钻井液体积,及时校核单次和累计灌入或返出量与起出或下入钻具体积是否一致,发现异常情况及时报告司钻,”,。

      《钻井技术操作规程》、《钻井井控规定》和《钻井井控规定实施细则》都对起钻灌泥浆和坐岗观察的要求说得再清楚明白不过了在实际操作中,起钻时,应按要求记录:每次灌泥浆应灌入量、实际灌入量、误差量;累计应灌入量、累计实际灌入量、累计误差量每次灌泥浆的应灌入量与实际量出现误差时,都应及时查找原因,采取补救措施现在没法查到有关灌泥浆数据地面泥浆量增量和出口管溢流情况的文字数据仅从录井曲线上可以查到灌泥浆的次数、间隙时间(柱数)经查,本次起钻有4次5柱以上才灌一次泥浆,开始起钻就起6柱后才灌一次泥浆,间隙最长的达9柱才灌一次起9柱钻杆液面环空降低38,m,,按1.43,g/cm,3,密度计算,液柱压力下降0.55,MPa,从挂泵灌泥浆的全部曲线上看,大多数都没有达到应达到泵压幅度值,并且都没有泵运转的持续时间间隔曲线段,给人一个刚挂泵就立即摘泵的印象因为没有灌泥浆的记录,此现象使人很容易得出一个没有怎么灌进去的联想必须指出,仅仅满足按规定的钻具柱数灌泥浆是不够的,也不能仅满足每次都“灌满”就行了要紧的是,每次灌泥浆是否都能按理论的应灌入量都灌进去了?若不能正常灌入时,是否查找了原因?是否采取了相应的补救和应急处理技术措施?比如,立即关井向井内挤泥浆、立即改为下钻或控制回压循环排气等。

      因为没有灌泥浆记录的文字资料,因此不能准确确定本次起钻的实际溢流量但从起钻时一直在喷泥浆这一现象上看,有可能从一开始就灌不进去泥浆再加上起钻喷掉的大量泥浆,那么很容易想到,实际的溢流量有可能是个很大的数字应该指出,起下钻时的溢流预报,不能按钻进工况标准进行,比如,不能要等到溢流1,m,3,了,才报警,必须及时发现,及时报告,及时处理出口管溢流情况和循环罐液面监测仅靠仪器是不够因为用于监测出口泥浆性能和含量的电导率要待高电导率的天然气出来才能发现,用于监测泥浆池液面的超声波液位传感器也难免会出现失灵的情况从有关资料上看到:23日21:51起钻至井深209.31,m,21:54,根据录井仪第一次报告溢流了1.1,m,3,,21:55,泥浆即从钻杆水眼内和环空喷出,喷高5―10,m,,钻具上顶2,m,左右,大方瓦飞出转盘,发生井喷21:59关封井器,钻杆内喷势增大,液气同喷到二层台似乎井喷是突然发生的,其实不然根据经验和常识,这样深的井,这样一口常规地层压力,地层压力并不太高的井,用这样高的泥浆密度附加值,突然发生井喷是不可能的,肯定有一个较长的过程该井使用的钻井液液柱超过地层压力5.1,MPa,,,相当于只有在近400,m,的钻井液柱柱被耗掉时,井内才会失去平衡,才会发生溢流、井涌。

      按此计算,除报告的1.1,m,3,外,至少还应有11,m,3,左右钻井液被溢出报告的溢流,1.1m,3,显然有误,或者说有假发现溢流时,实际上已发生井喷了从起下钻实时报告表上可以看出溢流开始时间为21,:42,,井喷时间为21,:57,,即溢流发生12,min,后才报告,这可是要命的12,min,如果这时能及时发现溢流,亡羊补牢,控制井口应该是件不很难的事可惜机会又一次被错过了没有按规定认真灌泥浆,没有按规定记录灌泥浆量,没有及时发现井口的溢流,没有及时对井口进行控制(报告时实际上已没法对井口进行控制了),是本次井喷失控事故的最主要的原因在这样长的起钻时间内,出口管及泥浆罐竟无任何人值守,现场竟没有一个人对这一最关键的环节给予注意,真是不可思议井喷有一个发展过程,即气(油)侵→溢流→井涌→井喷→井喷失控每一个环节若处理不好就会向下一个环节发展每个环节的初始阶段都有预兆,及早发现及时正确处理这些预兆,就不会向下一个环节发展从以上几点井喷失控事故的直接原因分析,我们不难看出,本趟起下钻,从下钻、钻进、循环到起钻,都有违规操作现象,几乎每一步都在违规操作,并且涉及到那么多岗位、那么多的人暴露了井控工作存在的严重问题。

      尽管在这些直接原因中,有某几个是直接造成井喷失控事故的主要原因,但造成井喷失控事故应是这些诸多原因叠加的结果假如现场有关的每一个人,在每一个环节,稍微注意一下和加强一点责任心,假如现场上哪怕只有一个井控意识技术素质较强、有责任心的明白人,假如上述有其中任何一个环节实际并没有发生,或者发生后能得到及时纠正的话,也许此次严重的井喷失控事故就不致以发生3、造成井喷事故扩大和恶化的原因,,(1)钻井队在井喷发生后,最初采取的处理措施基本上还是正确的,,井喷发生后,司钻立即发出警报,下放钻具,在井口大方瓦飞出无法坐吊卡时,先关球形防喷器,后关半闭防喷器,在抢接回压阀和顶驱失败后,决定关全闭封井器,以期剪断钻杆,这些措施和程序基本上都是正确的关全闭封井器实际上是不能将钻杆夹断的因此,目前的,《,钻井井控规定,》,规定:“,在区域探井、高含硫油气井、高压高产油气井及高危地区的钻井作业中,从固技术套管后直至完井全过程,应安装剪切闸板防喷器剪切闸板防喷器的压力等级、通径应与其配套的井口装置的压力等级和通径一致2)采取试图提断钻具的措施似有不妥,容易造成不良后果,,,在采取关全闭措施后,见未达到剪断钻杆控制井口的目的,又采取试提钻具,希望能提断被全封所夹钻具,实现关闭全封控制井口。

      这一措施虽然也算是一个可考虑的措施,但似有不妥之处就本井当时的时间(晚上)和当时所面临的那种局面,在那样紧张恶劣的条件下,采取此措施容易出现误操作,万一将井口装置提坏,则有可能造成整个井的完全失控,后果难以预测根据四川的历史统计资料,含有硫化氢的气井发生井喷,钻杆发生氢脆的平均时间为15小时钻具折断后就可关井,这是可以预料到根据本井井喷资料时间推算,本井,12,月,23,号21:59关封井器, 24日13,:30,发现井口停喷,防喷器自动关井,这时钻具已氢脆折断落井钻杆折断的时间为15,:31,,井口停喷是无意中发现的,故实际钻具氢脆折断时间比这要短3,),《钻井井控规定》规定,:,“,井喷失控后应立即停机、停车、停炉,关闭井架、钻台、机泵房等处全部照明灯和电器设备《钻井井控规定实施细则》规定,:,“,井喷失控后严防着火和爆炸应立即停钻机、机房柴油机、锅炉,切断井架、钻台、机泵房等处全部照明灯和用电设备的电源,熄灭一切火源该井在人员紧急撤离井场前未停泥浆泵、发电机、柴油机反映出钻井队在井喷失控时的应急处理能力差,紧急情况下的岗位操作、人员组织处于无序状态4,)采取在井喷情况下向井内打泥浆的措施是徒劳无益的,,在井口钻杆内强烈井喷的情况下,企图通过向井内打泥浆,以防止井内泥浆喷空,并且为此动用数人摸黑去冒险实施,是徒劳无益的,并且增加了人员的伤亡风险,白白耽误了抢救工作的宝贵时间。

      实事上,慌乱中并没有将5#闸门打开,就开了泵,所注泥浆根本不可能进入井内幸好不知什么原因,10#闸门(该井队称为附5#,应称10#闸门)处于半开状态,不然就会将泥浆泵保险销憋断,出现像渡1井那样,泥浆泵保险凡尔被憋通后,在后场井喷的情况5,)井喷失控后的最初时刻,没有组织人全力放喷,并在火口将火点燃,,,罗家16,H,井23日21:55发生井喷,22:01钻杆内喷出的天然气被碰击出的火星引燃,22:03井口失控,22,:32井场柴油机和发电机熄火后重新启动柴油机开泵打泥浆,23:30停泵按此时间推算,从井口失控到最后停泵,时间为1:17说明在这样长的期间内,井场天然气浓度还未达到天然气——空气泥合比和,H,2,S——,空气混合比的爆炸极限,组织放喷点火应是有充足的时间,点火也不致危及井场安全6,)井喷失控后没有组织专人对井口失控状况进行实时观察监控,延误了点火战机,,,井喷失控后,立即安排人员撤离井场,是正确的,以人为本这是大前提但如果能有意识的组织专人在安全的前提下,对失控井口的失控状态进行实时观察监控,或在有安全装备和安全措施的条件下,组织人进入井场观察井口状况,摸清情况,以待时机采取下一步救援措施。

      这样,也许能寻求到最佳的控制井口机会,较多的缩短失控的时间,减少人员伤亡当时现场主要精力忙于人员的救援,有人路过井场时,无意中发现井口不喷了,才向指挥人员报告此情况如果一开始就对井口失控状态进行实时观察监控,就能够更早地发现井口已关闭的情况(钻具断后落井,全闭封井器和球形封井器同时关井所致),使至关重要的点火工作尽早进行,以降低,H,2,S,气体对人的伤害的程度《钻井井控规定,,》规定:,“,任何情况下关井,其最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的,80%,和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值在允许关井套压内严禁放喷在发现井口停喷时,就应考虑试关井因地层力只有43.6,MPa,,,井口关井压力不到40,MPa,,,防喷器为70,MPa,,,是能够实现关井的若能及时关井,就可减少数小时的放喷时间,可以安全实施放喷口点火事后证实,全闭防喷器虽经强行关闭5″钻杆,但却是完好的7,)井喷失控后期没有及时在放喷口点火,延长了有毒气体的扩散时间,,,H,2,S,密度为,1.56,(空气为1),比空气重井喷失控后,从井口喷出的含,H,2,S,浓度极高的天然气迅速弥漫,会在井场及低凹处较大面积扩散和滞留,危及人群的生命安全。

      该井含硫天然气大部分是通过,1#,、,3#,放喷管线向外泄露的由于,H,2,S,燃烧后只能产生低毒性的,SO,2,,,因此,适时点燃含,H,2,S,气体,是减缓和防止井内喷出的有害气体大范围扩散,减少危害的有效措施《钻井井控规定实施细则》规定,:,“,钻井队在实施井控作业中放喷时,放出的天然气要烧掉,防止天然气与空气混合比达到,5%,~,15%,的爆炸极限放喷点火应派专人进行,点火人员应佩带空气呼吸器,在上风方向远程点火H,2,S―,空气爆炸极限为4,.3,~,46%,《钻井井控规定,,》规定:,“,井喷失控后应立即停机、停车、停炉,关闭井架、钻台、机泵房等处全部照明灯和电器设备,必要时打开专用防爆探照灯;熄灭火源,组织设立警戒和警戒区;将氧气瓶、油罐等易燃易爆物品撤离危险区;迅速做好储水、供水工作,并尽快由注水管线向井口注水防火或用消防水枪向油气喷流和井口周围设备大量喷水降温,保护井口装置,防止着火或事故继续恶化《钻井井控实施细则》规定:,“,迅速做好储水、供水工作有条件应尽快由注水管线向井口注水防火或用消防水枪向油气喷流和井口周围设备大量喷水降温,防止着火和保护井口在确保人员安全的前提下,将氧气瓶、油罐等易燃易爆物品撤离危险区。

      从以上规定中可以知道,井喷失控后,就应立即组织放喷,同时在放喷口点燃特别是在有,H,2,S,的情况下,适时点火是非常很重要的,它是防爆炸、防,H,2,S,中毒的有效措施在井口、放喷火口同时都喷气的情况下,即在失控情况下,井场范围内肯定迷漫大量天然气,现场原则上是不能点火的,但要做随时点火的准备若经测定,井场天然气的浓度不高,或在特殊情况下,如,H,2,S,含量较高,为避免人员伤亡,可以在尽量加大放喷的力度,减小井口喷量的情况下考虑在放喷管线出口处点火按照过去规定,在井口喷气而放喷火口不喷的情况下肯定是不能点火的只有在井口关闭,放喷口喷气的情况下才应及时点火经修订后的,《,钻井井控规定,》,规定:“,含硫化氢井喷失控后,在人员生命受到巨大威胁、人员撤离无望、失控井无希望得到控制的情况下,作为最后手段应按抢险作业程序对油气井井口实施点火油气井点火程序的相关内容应在应急预案中明确油气井点火决策人宜由生产经营单位代表或其授权的现场总负责人来担任,并列入应急预案中《钻井井控实施细则》规定:,,“,井喷失控后,在人员生命受到巨大威胁、撤离无望、失控井无希望得到控制的情况下,作为最后手段应按抢险作业程序对油气井井口实施点火。

      油气井点火程序的相关内容应在应急预案中明确;油气井点火决策人宜由建设单位代表或其授权的现场负责人来担任,并列入应急预案中本井在井喷失控初期,比较理智地打开旁通阀用高压关全闭防喷器,以期剪断5″钻杆虽然钻杆未剪断,但夹扁的钻杆,高速气流将井口火焰冲熄,同时井口钻杆内气量减小,套压明显增高如果这时能抓住时机大力放喷并点火,也许损失就不会这么惨重本井从井喷到点成功,历时17:55,拖的时间实在太长了如果有紧急情况处理预案,如果能及时掌握井口状况,如果早有及时点火的准备,那么点火就可以早些进行了,井喷失控的时间可以缩短,人员伤亡可以减少,损失也可大为降低,这是值得总结的7)诸多极端不利条件一起袭击,超出了现有的处理控制能力,,由于该井所处的特殊构造位置,采用了特殊的钻井工艺技术,加之由于地诸多的违规错误操作,导致井喷具有高产、高压、高含硫和来势凶猛等特点,出现难以控制的不利的井下条件加之井喷发生在夜晚,更增加了处理控制的难度该井井喷时还处于许多不利的地理条件和气象条件之下罗家16,H,井所处位置处于山区丘陵地势低凹地带,四周为山井喷发生时,当地无风、大雾,据后来查卫星云图,发生事故期间正处于最不利的气象条件下,大气逆温层稳定,混合层低,空气中含有的毒,H,2,S,气体最不易散发。

      由于含,H,2,S,达151,g/m,3,的天然气相对浓度较大,故先在低洼地带聚积并向更低的地带流动由于长时间的喷发,不仅使空气中的,H,2,S,浓度迅速增高,而且大量的有毒气体又会在更高的位置和向更大的面积漫延井喷发生时正值夜晚(晚上10时),井场附近的群众大都已休息,且民房又多处于地势低洼地带,故发生井喷后,很快就会使民房处于地势低洼地带的人中毒由于群众居住比较分散,地形沟壑相间,天黑雾大,通知和疏散群众极为不便一部分被疏散出来村民缺乏认识不听劝告又返回去,来不及逃生加之整个村子只有两条通道集中在一个口子处,正巧这个位置是,H,2,S,高浓度区域逃生和疏散搜救都十分困难加之交通困难、通讯不畅,不仅增大了抢险难度,也增加了群众逃生、疏散和搜救工作的难度井喷时间,当时气象环境及该井场所处的特殊地貌地理是造成大量人员中毒伤亡的重要原因因此今后在井位布置和井场选址时,应该对该井的地理位置和地貌环境的诸多情况该有更多的了解,给予更多的注意在井场布置上,对放喷管线走向、火口情况以及住房布置等,应当作出合理布置和安排当然最重要的还是要认真做好钻井中的井控工作,杜绝井喷事故发生结 束 语,,,同处于罗家寨构造,同处于一个井场,同处于一个井眼内,采用相同的钻井工艺钻同一个气层,一个在即将完钻时晚,21:55,发生强烈井喷,一个在晚,22,时,46,分顺利完钻,为什么罗家,16H,井和罗家,16H-1,井会出现两个截然不同的结局?其中原因,值得总结,值得深思。

      罗家,16H,井和罗家,2,井特大井喷事故发生后,根据集团公司的指示,四川石油管理局和西南油气田分公司对川东地区的,“,三高,”,井认真进行了风险排查三高,”,天然气井是指高压天然气井、高含硫天然气井、高危地区天然气井高压是指以地质设计提供的地层压力为依据,当地层流体充满井筒时,预计井口压力达到或超过,35MPa,的井;高含硫是指地层天然气中硫化氢含量高于,150mg/m,3,(,>,100ppm,)的井;高危是指井口周围,500m,范围内有村庄、学校、医院、工厂、集市等人员集聚的场所,以及有危险、敏感设施的天然气井经过初步风险排查,在罗家,2,井丛式井中,除罗家,2,井、罗注,1,井已经作永久性封闭外,尚有罗家,16H-1,井、罗家,17,井也属于,“,三高,”,井经总公司批准,决定对罗家,16H-1,井、罗家,17,井也进行永久性封闭其中罗家,17,井,7〞,套管悬挂固井后尚未回接罗家,2,井丛式井组各井相对位置图,,开钻日期:,1999,年,11,月,12,日,完钻日期:,2000,年,05,月,13,日,完井日期:,2000,年,05,月,30,日实际完钻层位,/,井深:飞三~飞一段,/3404 m,,完井方法:尾管射孔。

      完井测试产量,为62.3,х104m3/d,H,2,S,含量,125.53,ɡ,/cm,3,2006,年,3,月,25,日,发生,地下严重井喷、地面天然气严重泄露后,于,2006,年,7,月,8,日注水泥进行永久性封闭罗家2井,,罗注,1,井,,罗注,1,井是为解决罗家寨气田投产后产生的气田水及净化厂排放的污水回注问题而钻探的该井于,2005,年,9,月,2,日开钻,,2005,年,11,月,11,日完钻,完钻层位嘉五,完钻井深,2211.42m,2006,年,3,月,25,日,罗家,2,井发生,地下严重井喷,并通过罗注,1,井发生地面天然气严重泄露后,,自,4,月,10,至,4,月,28,日,对,5-1/2,”,套管分段射孔、对环空挤注水泥,再在,5-1/2,”,套管内注水泥塞,从而达到了对罗注,1,井套管内外彻底封固的目的罗家,17,井,,,开钻日期:,2004,年,10,月,12,日,完钻日期:,2005,年,10,月,19,日完钻层位:飞仙关,完钻井深,4519.8m,油层套管,:,244.5mm(0~1446.41m)+,,177.8mm(1446.41~3952.85m)+,,139.7mm(3952.85~4514.74m衬管)。

      其中3829.55~3848.03m为SM2535-125耐蚀合金钢177.8mm套管井下244.5mm套管内水泥塞井深1293.00~1446.41m井口目前为法国产,Malbranque78-70,简易井口,材质,FF,级这样,在曾经一度辉煌过的、两次引起世人极大关注的罗家,2,井丛式井组的所有井,均一个个被送上了不归之路,成为令人难忘的、不堪回首的一段历史今天,我们主要从技术角度对罗家16,H,井严重井喷失控原因进行了分析,必须看到,我们在生产管理、工艺技术和人员素质等方面还存在不少问题我们要举一反三,引以为戒,努力提高我们整体的井控技术水平,杜绝类似事故再次发生四川石油管理局定制青铜警示钟悼念开县,243,位亡灵,六名事故责任者受到刑事处分,,谢谢!,,,。

      点击阅读更多内容
      相关文档
      【全国硕士研究生入学统一考试政治】2020年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2015年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2010年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】1996年政治考研真题(理科)及参考答案.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2001年政治考研真题(理科)及参考答案.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2016年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2000年政治考研真题(文科)及参考答案.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】1997年政治考研真题(理科)及参考答案.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2007年考研政治真题.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】1997年政治考研真题(文科)及参考答案.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2004年考研政治真题.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2003年考研政治真题.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2019年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2009年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2001年政治考研真题(文科)及参考答案.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2021年考研政治真题.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2014年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2018年考研政治真题.docx 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2008年考研政治真题.doc 【全国硕士研究生入学统一考试政治】2011年考研政治真题.docx
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.