
超超临界锅炉过热器爆管原因研究和预防措施.docx
4页超超临界锅炉过热器爆管原因研究和预防措施摘要:介绍了某电厂3号机660MW超超临界机组 概况,分析3号锅炉后屏过热器超温爆管的原因,主要阐述 了针对氧化皮引起爆管运行调整的措施关键词:超超临界;直流锅炉;后屏过热器;爆管;氧 化皮1引言某电厂一期4X660MW超超临界燃煤发电机组,配置哈 尔滨锅炉厂有限责任公司生产制造,由三菱重工业株式会社 提供技术支持的超超临界参数变压运行直流锅炉锅炉型号:HG-2000/26. 15-YM3o3号机组按计划于2月1日停机进行C级检修,检修结 束后,于2月23日锅炉点火2月26日停运后检查发现锅炉后屏过热器发生爆管停炉冷却后,检修人员入炉内检查,发现后屏过热器从 炉左向右数第25排、外向内数第8圈(简称25P-8)后弯前水平段400mm处爆管,爆口宽度125nini,长度105mnb爆口边缘较钝,为明显的短期过热爆口形貌;爆口管材料为:A-213S30432;规格:51X9.5;测量爆口后(后弯出口)垂直段管子外径51・1601叫 爆口前(后弯入口)水平段管 子外径4)52. 30mm附近有明显胀粗;且爆口管有明显过热变 色情况对后屏过热器及末级过热器底部弯头进行100%氧化皮 电磁波检查,发现上述变色管段弯头内明显存在氧化皮,割 取上述变色管段,分别倒出数量不等的氧化皮,后屏过热器 25P-10管段两个下弯头倒出的氧化皮数量最多,且带水潮 湿,风干后重量为225. 97克。
因此根据以上情况分析,判 断为后屏第25P-8管段内部氧化皮脱落造成管道堵塞,管道 局部短时间过热发生爆管2氧化皮导致爆管原因2. 1 TP347H管为奥氏体不锈钢管,潮电实验得知,其线 性膨胀系数为(1.6-2.1) X10-5,氧化皮的线性膨胀系数 为(0.5-0.9) X10-5,由于膨胀系数不等,管道内蒸汽介 质参数变化较快时,氧化皮容易脱落,由于蒸汽具有携带作 用,少量脱落不会导致管道堵塞,但在异常情况下,如锅炉 停止、启动过程中,升温升压速度过快、运行中超温等均会 造成氧化皮大量脱落,堵塞管道2.2正常运行温度时,氧化皮一直产生,一直脱落,随 着蒸汽带走,一般不会发生氧化皮堵塞管道当超温运行时 就会加剧高温氧化,脱落量将大幅增加,造成蒸汽不能将脱 落的氧化皮全部带走,部分沉积直至下弯头堵塞发生运行中2.3停炉过程中,由于不锈钢在运行时内壁已有大量的 氧化皮存在,而氧化皮与不锈钢的膨胀系数相差较大,冷却 时不锈钢收缩较快,氧化皮收缩较慢,氧化皮被挤碎、龟裂、 脱落,且蒸汽携带能力较低,最终氧化皮沉积至管道下部2.4过、再热器内壁的水蒸汽氧化层剥离有两个主要条 件:一是垢层达到一定厚度(临界值),一般而言奥氏体不 锈钢0. 10mm,辂钮钢0. 2-0. 5mm(运行2-5万小时可以达到)。
二是母材基体与氧化膜或氧化膜层间应力(恒温生长应力或 温降引起的热应力)是否达到临界值(与管材、氧化膜特性、 温度变化幅度、速度、频度等有关)2.5由于煤质、热负荷的变化,在低负荷(60%额定负 荷及以下),由于部分过热器管子蒸汽流量偏低,流速偏差 大,可能造成局部过热而引起爆管3解决及预防措施3.1基建设计与调试阶段(1)在锅炉的设计阶段,请第三方对其热力系统进行 校核计算2)锅炉材质采用耐氧化的合金3)在国内同 类型锅炉容易发生超温爆管的环节,加装壁温测点/工质温 度测点要保证壁温测点设计的完整性、合理性,安装的正 确性,测量指示准确性4)严格锅炉风量标定试验、空气 动力场实验、水动力试验、燃烧调整试验,达到制造商规定 的要求5)加强酸洗和吹管,保证机组投运前将易脱落氧 化皮清除干净酸洗及吹管后要对重点部位及原件进行内窥 镜检查及割管检查,确保酸洗及吹管效果3.2运行阶段3. 2.1锅炉启动阶段(1)热炉启动时控制上水速度。
