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焊一车间调整线精益生产项目.ppt

19页
  • 卖家[上传人]:飞***
  • 文档编号:52578979
  • 上传时间:2018-08-23
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    • 调整线精益生产项目,单位:乘用车一厂冲焊分厂 发布人:陈大黎,汇 报 提 纲,,现状概况 创新思路及目标 创新重点 巩固措施及推广意义 效益分析 总结及下一步打算,一、现状概况,乘用车公司冲焊一厂焊一车间焊接调整线由调整1班、调整2班和调整3班组成,主要承担瑞风白车身焊接调整以及车门、引擎盖安装等工作共有员工50名,其中白班和夜班各25名一、现状概况,存在的问题: 1、人员岗位工时不平衡,部分岗位存在等待浪费! 2、部分岗位人力分配不合理,一人可以操作,安排两人,存在人力资源浪费!违背精益生产的原则!,一、现状概况,差值为134 秒,精益前调整工段工序平衡率为: (147+127+76+76+109+143+70+108+70+108+69+36+84+112+112+83+170)/167*18*100%=56.6%,,,,1、流水线上部分操作人员单台车操作时间远低于生产节拍,造成等待浪费,2、前门装配、尾门装配等工位存在操作人员多于需求的现象,人力资源浪费,3、员工在操作时跨区域作业现象在流水线上比较普遍,造成移动距离上的动作浪费,4、现场待装配各组件的存放存在不合理现象,物料存放不合理,,存在的问题点如下:,一、现状概况,二、创新思路,测量岗位工时,,岗位要素识别,研究操作要素,制定新工艺文件并严格执行,重新分配操作要素,,,,,巩固、持续,实施过程,(以ECRS为改善手段),取消中门岗位操作工,由于引擎盖装配存在等待时间,安装合并到引擎盖装配过程中,精简1岗!,,中门挂钩移到车门工段中门总成岗位,实施过程,(以ECRS为改善手段),活动前左右前门、中门、尾门框止 口校正配备一岗位,活动后将此岗 位取消,移到铜钎焊焊接,精简1人!,内饰装配有以前3人岗减到2人岗位,精简1个岗位!,实施过程,(以ECRS为改善手段),,左右前门装配,从以前的两人装配变成目前的一人装配,精简两个岗位!,实施过程,(以ECRS为改善手段),左右前门焊点打磨抛光,由于存在等待浪费,从以前的两人目前的一人,精简1个岗位!,实施过程,(以ECRS为改善手段),内饰装配岗位内饰大小件的胶条 的粘贴拿去以及车身上中门挂钩 移到铜钎焊打磨岗位,轴销的安装,从以前左右前门装配 岗位移到引擎盖装配岗位,实施过程,(以ECRS为改善手段),精简过后,可减少11个工位器具,节约了20平方米的区域,用作班组休息区建设。

      精简前后对比图,,效果检查,,,,,,,取消岗位,,合并岗位,注:,调整工段精益活动前后岗位人数对比图,精益生产活动后可精简人员6个!,,,,,四、巩固措施及推广意义,1.对重新分配的各岗位进行岗位要素识别,并制定新的工艺文件;,标准作业指导书,作业准备及异常处理指导书,2.在项目实施过程中,有可能存在一定难以进展的问题,对以下可能存在的问题项目制定相关措施;,1.项目将工序平衡率从56.6%提升到72.5%,进一步提升焊装 整体工序平衡能力! 2.精简后取消6个操作工,按每年1人各项工资福利24000元 算,可以节约6人一年就是24000*6=144000元;多出的人可 以放到需要的岗位.,无形效益,1.精益生产活动可以优化操作动作,避免不必要的浪费,降 低员工操作强度; 2.减少工位器具使用量,减少库存量.,有形效益,效益分析,六、总结及下一步打算,总结:1、项目利用了很多方面的专业知识,这对一线操作工来说是个难得的学习和锻炼机会2、通过对问题的整改迅速实施,展示了班组较强的执行力和团队合作精神3、通过本次项目的实施,系统学习了如何利用科学的方法去分析和解决问题,如何把理论和实践有机结合起来。

      为下一次的攻关积累了宝贵的经验下一布打算:立足一线岗位,继续深入发掘精益课题,营造全员参与的良好氛围!,谢谢大家,。

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