
新型干法窑熟料烧失量高的原因及解决措施.pdf
3页新型干法窑熟料烧失量高的原因及解决措施 李永良,孙明,左艳学,宋华林 (云南富民金锐水泥建材有限责任公司 昆明 650499) 摘 要:分析了某水泥公司水泥生产线烧失量高的原因及危害,归纳总结了解决问题的措施及办法 关键词:新型干法窑;熟料烧失量;措施 富民金锐水泥建材有限责任公司2 500t/d新 型干法水泥生产线熟料烧成采用 4.O~60m回转 窑带五级旋风预热器式~5600分解炉,于 2011年1月份建成投产,熟料质量一直呈现烧失 量异常偏高现象,烧失量徘徊在0.87—1.53%之间 (见表4),熟料f-CaO和立升重相对正常,#1-观 颜色正常熟料烧失量指标是衡量熟料质量好坏 的一个重要指标;烧失量高,说明回转窑内物料 化学反应不完全,还有一部分CaCO 未分解完全 或煤粉燃烧不充分,一部分CaCO 虽己分解,但 还来不及继续完成熟料的化学反应由于煤粉没 充分燃烧完造成烧失量高,不仅增加了熟料热耗, 而且影响水泥的凝结时间、标准稠度用水量和水 泥同外加剂相容性等性能下面结合生产实际情 况,对熟料烧失量高的原因加以分析,最大限度地 降低熟料烧失量,提高熟料质量和降低能源消耗 1 烧成工段主机设备 烧成工段主机设备见表1。
表1窑烧成工段主机设备 序号 设备名称 规格型号 35 2进厂原燃材料化学分析 公司收购原燃材料的化学分析结果分别见表 2、表3 表2进厂原材料化学分析 ,% 3原因分析 烧失量又称灼减量,即将样品在950~25~C的高 温炉中灼烧所排出的结晶水,碳酸盐分解出的CO:, 硫酸盐分解出的SO ,以及有机杂质被排除后物量 的损失与低fir硫、铁等元素氧化成高价的代数和 由此可以分析熟料烧失量过高的几点原因:a、物 料的分解率偏低;b、煤粉质量较差,且有害成份 偏高;c、煤粉质量控制指标(水份、细度)合格率偏 低或不合理;d、喷煤管位置过低或过于偏料,存 在煤粉被物料包裹未燃烬;e、分解炉煤粉燃烬率 低,呈现后燃现象;f、喷煤管火焰不集中,热力强 度不够,火焰温度偏低g、配料方案不合理 4解决措施 4.1加强工艺管理,优化工艺操作参数 遭 寺匀2014年第 期 李永良:新型干法窑熟料烧失量高的原因及解决措施 (1)为响应西南水泥总部降本增效方案,并 结合附近原燃材料质量情况,烟煤进厂热值偏低, 且属于低挥发份的煤种,这种煤燃烧速度偏慢且 煤粉燃烬率偏低,针对这种煤质主要采取严格控 制进厂和煤粉的水份,降低煤粉细度。
进厂煤水 份干季≤6.0%,雨季≤8.O%,煤粉水份≤1.2%, 细度≤4.0%,提高煤粉的燃烧速率,减少煤粉后 燃现象 (2)调整配料方案,提高配料方案的适应性: 由于当地石灰石资源的限制,进厂石灰石MgO含 量偏高,对窑煅烧影响较大,配料方案的有效性 和熟料率值的稳定性是熟料质量控制的核心内容 之一,它关系到烧成系统窑热工制度的稳定以及 窑的优质高产,自2013年10月开始从配料上改 变熟料易烧性,提高熟料质量,降低熟料f-CaO, 采用“两高一中”配料方案(即KH=0.90~0.0l,gn-~ 2.8~0.1,P=1.6~0.1)由于石灰石中MgO含量达到 1.94%熟料中MgO含量将达到2.7%左右,~n,-I熟 料中相当于增加了2.0%的Fe20 ,采用常规配料 方案必然会给窑系统的安全稳定运行带来很大影 响基于对MgO影响煅烧机理的认识,我们认为 要消除高MgO对烧成的影响,主要通过突破常规 配料中熟料三率值的设定,在稳定熟料KH的前 提下,提高n和P,减少Fe:O,含量,减缓MgO 对液相量的影响,相应减缓结大球的趋势;同时 n的增加,也增加了C=S和C S的生成量及熟料的 烧成温度,以利于提高熟料强度;在回转窑操作 时要加大窑尾风机风量,尽量减少窑内还原气氛; 加快窑速,以最大限度降低窑内填充率,强化熟 料冷却。
(3)更换燃烧器并重新定位 由于原燃烧器火焰发散,火焰不集中,势力 强度不够,火焰温度偏低,虽f-CaO不高但熟料 的致密性相对偏低,利用检修期间更换使用史密 斯的新型四通道燃烧器更换后重新对燃烧器位 置进行定位,由原来的(一2.5,一3.5cm)位置调整 为(一2.0,一2.0crn),略偏下偏料,有效缓解了由 于煤粉燃烧不完全被物料包裹的机率,提高煤粉 燃烬率 (4)对分解炉燃烧器位置进行改造,提高风 煤混合和燃烬率 分解炉燃烧器在使用过程中主要表现为一是 涡壳结皮严重,局部高温,靠三次风管进风口位 置经常性结皮,且较慢清理;二是分解炉煤粉燃 烬率低,C5和分解炉出口温度呈现倒挂现象,呈 现后燃情况,对此进行技改使煤粉沿煤管喷出, 在炉内形成涡壳旋转,使炉内具有合理的三维流 场,有利于物料在炉内的分散、均布使物料同 煤粉、热气流充分进行混合和热交换,同时也延 长了物料在炉内的滞留时间,提高炉内固、气滞 留时间比,这样就能使物料和煤更充分混合燃烧 原煤管位置 设计煤 图1分解炉涡壳改造前后煤粉燃烧器的位置 (5)强化篦冷机操作,提高二次风温采取 厚料层操作,使冷却风与熟料有充分的热交换条 件,增加风料接触面积和延长接触时间,充分的 热交换使热熟料得到有效的冷却并提高冷却熟料 后的热风温度,同时一段和二段风机阀门为全开 有利于热回收,为提高二次风温和熟料质最创造 有利条件,一段篦床熟料厚度由原来的400ram左 表4调整前后熟料的化学分析及熟料强度 选 寺匀 2014年第12卷 36 \ 猫冯寺匀(DEVELoPMENT GuIDE T0 BUILDlNG MATERIAI5) 表5调整前后工艺参数变化情况 右提高到现在600~800mm,一室篦下压力由原来的 4 200pa提高到现在6 000~7 500pa,由于采用厚料 层操作,提高气体同熟料的热交换效率,使得二次 风温由原来的980~1 010'(2提高到1 070~1 100~C, 提高了煅烧温度,同时也提高对KH、SM较高的 物料的适应性,提高硅酸盐矿物总含量。
5结束语 通过以上措施,熟料烧失量趋于正常值,这 次主要从配料方案、燃烧器性能和位置、212艺操 作参和煤粉燃烧情况等进行调整,窑系统热工制 度也趋于稳定,物料的稳定性有所提高,熟料质 量也有了稳定的提高 收稿日期:2014—01—13 作者简介:李永良(1981一),男,汉族,大专, 云南陆良县人,工程师,从事水泥生产管理工作 (责任编辑:谢光全) 2013年规模以上212业企业利润增速不低 越来越多的月度经济运行数据显示,从2013年10月份开始,宏观经济已经再度出现疲软迹象国 家统计局公布,2013年全国规模以上工业企业实现利润总额为62 381亿元,比2012年增长12.2%结 合用电、货运等数据,市场机构普遍认为,2014年1~3月经济整体将下行,国内生产总值增速将继续 回落 2013年,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额15 194.1亿元,比2012年增 长6.4%集体企业实现利润总额825.4亿元,增长2.1%;股份制企业实现利润总额37 285.3亿元,增 长11%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14 599.2亿元,增长15.5%;私营企业实现利润总额 20 876.2亿元,增长14.8%。
从行业类别上看,在41个工业大类行业中,35个行业利润总额比上年增加其中,利润总额增加 较多的行业是,电力热力生产和供应业利润总额比2012年增加1 077.1亿元,汽车制造业增加1 022.7 亿元,非金属矿物制品业增加603.5亿元,计算机通信和其他电子设备制造业增加544.7亿元,黑色金 属冶炼和压延加工业增加518.7亿元从整体上看,2013年规模以上工业企业利润增速不低,但上述五 大行业新增利润总额占据了全部新增利润的大约50% (摘自《北京晨报》) 2013年河北新增44个绿色建筑项目 从河北省住房和城乡建设厅获悉,2013年,河北省大力推进绿色建筑发展,绿色建筑标识数量和 面积数保持强劲增长态势,新增绿色建筑项目44个,面积619万m2,面积数是前3年之和的1.5倍 此外,2013年河北省共有83个项目获得绿色建筑评价标识,面积达1 028万mz,绿色建筑占河北 省新建建筑面积的比例达15%以上2013年,河北省获得绿色建筑评价标识项目数量居全国第四位 为推动河北省绿色建筑发展,河北省利用建筑节能专项资金、新型墙体材料专项基金等,对获得高 星级绿色建筑评价标识的项目予以奖励。
其中,获二星级绿色建筑评价标识的奖励l5元/mz,获三星级 绿色建筑评价标识的奖励35元/m22013年已奖励26个项目,拨付奖励资金1 855万元 (摘自中国混凝土与水泥制品网) 37选 寺匀2014年第 期 。
