
SMT过程质量分析报告.ppt
35页Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,SMT,过程质量分析报告,小 组:,生产质量组,班,组 长:,潘威霖,东,组 员:,吴敬涛、王晓岚、杜娇燕,力,时 间:,2013,年,06,月,16,日,目录,过程直通率情况分析及改善,OQC,检验检验情况及后续改善,批量异常异常的情况及改善,过程直通率的分析及后续改善,根据上图所示股份产品的综合直通率有明显的改善趋势,但在本年度的第一个季度没有完成内控目标(,98.6%,)通信产品的综合直通率呈下降趋势,且未完成内控目标(,98.2%,),一、过程综合直通率的走势情况(通信产品、股份产品),二、操作类过程影响因素的走势情况(通信产品、股份产品),根据上图所示通信产品的操作类影响因素一直控制在目标以内(,0.24%,),股份产品的操作类影响因素处于超标状态(,0.45%,),三、股份产品过程不良影响因素排列情况,根据上图所示,2013,年(,1-4,月份)股份主板产品过程不良因素排列前三位:部品类、操作类、设备类累计占据整体不良比例的,85.4%,;其中操作不良占据整体比例的,32.73%,;,四、股份产品过程操作不良现象排列情况,根据上图所示,操作类不良影响前七位的故障因素:少锡、偏移、碎件、缺件、桥接、极性、错料累计占比整体现象的,87.1%,;,五、故障原因分析及控制措施,序号,故障现象,占比,分析主要问题点,改善对策,1,少锡问题,31.18%,1,、印刷堵孔问题,搅拌刀的的清洗问题;,2,、印刷抽检记录的准确性;,3,、印刷机的操作标准问题,1:4,小时的清洗网板及,15,分钟的印刷抽检及时、到位。
2,:印刷人员的资质进行评估、培训2,偏移问题,17.67%,1,、,B,类物料,CON,、片式解电解电容、线圈陶瓷电感等,PICH,在,12,以上的封装物料接料不规范导致的供料,PICH,偏差,吸取异常所致(,CM-602,的共同特性),2,、收尾手加件占比少部分,偏移问题主要为设备、制程方面问题序号,故障现象,占比,分析主要问题点,改善对策,3,碎件问题,14.84%,1,、,1-4,月份中主要存在一批印刷机顶针摆放问题导致批量异常,2000,余台,本批次异常是占据所有碎件问题的,95%,;目前已制定转产确认方案,现已规避印刷环节顶针导致的问题;,2,、,TB,面产品的印刷周转环节,1,:印刷工装问题,已制作印刷顶针摆放图,2,:针对印刷人员,定期进行培训,加强操作的规范性,3,:,TB,面产品检验工位区分放置、印刷也需进行确认,4,缺件问题,9.5%,1,、,B,类物料,CON,、片式解电解电容、线圈陶瓷电感等,PICH,在,12,以上的封装物料接料不规范导致的供料,PICH,偏差,吸取异;贴装飞件、少件(,CM-602,的共同特性),占据整日缺件比例的约,40%,;,2,、收尾手加件漏占比约,60%,1,:小件飞件、缺件问题主要为设备方面问题,2,:手加件方面,贴片人员手加件后需要找检验进行二次确认,方可下线。
序号,故障现象,占比,分析主要问题点,改善对策,5,桥接问题,9.03%,1,、印刷异物粘网板问题,,2,、印刷抽检记录的准确性;,3,、印刷机轨道的锡膏残渣清理不及时,导致高度增加,印刷多锡,印刷方面问题:,1:4,小时的清洗网板及,15,分钟的印刷抽检及时、到位2,:印刷人员的资质进行评估、培训,6,极性反问题,4.92%,1,、管状物料及托盘物料的极性确认失误占据整体极性反比例的,70%,左右,2,、收尾手放件(含散料放入料槽反),1,:管状物料进行一边封口,2,:手加件方面,贴片人员手加件后需要找检验进行二次确认,方可下线序号,故障现象,占比,分析主要问题点,改善对策,7,错料问题,3.39%,1,、过程物料换错 占据整体错料的,80%2,、收尾手放件,1,:针对错料加强换料规范的执行,2,:手加件方面,贴片人员手加件后需要找检验进行二次确认,方可下线OQC,检验检验情况及后续改善,一、通信产品,OQC,报检合格率走势情况,根据上图所示,2013,年,1-4,月份通信产品,OQC,报检合格率均未完成,95%,的目标,并且在,3,月份最低,报检合格率仅为,93.6%,二、通信产品,OQC,报检中各类故障占比情况,2013,年,1-5,月份故障占比情况,其中有锡球类占比最多,占比总故障量的,26%,;,第二位是件损类(包含撞件、器件不良、部品类),占比故障总量的,19%,报检单、标识单和标贴两类在总故障量中占比量为,4%,。
以上三个比率在故障总量中就将近,50%,,对报检合格率影响较大!,三、股份产品,OQC,报检合格率走势情况,根据上图所示,2013,年,1-5,月份股份产品,OQC,报检合格率均未完成,97%,的目标,并且最高的,5,月份中,报检合格率仅为,94.9%,四、车间股份报检故障分类统计,以上柱状图显示的是,2013,年,1-5,月份股份产品报检不合格中的故障占比情况,其中空焊的数量占比最多,共,140,批,平均每个月有,28,批的空焊情况未检验出,其次是撞件问题,在股份报检不合格中占比第二位,而在以上故障中,4,月份的空焊、,1,月份的件损问题尤为严重,不合格均在,40,批以上,五、两个车间报检中可下线数量统计,2013,年,1-5,月份报检中,不合格后工艺又判定可下线数量统计:,判定可下线原因为:虽超出质量判定标准,但此次可让步接收,从以上表格中体现出:股份产品的故障检出较稳定,而通信产品在,2,月份和,4,月份形成了鲜明的对比效果,最高时达,18,批,最少时是,3,批六、报检中各故障漏检的控制措施,序号,故障现象,占比,后续改善措施,1,空焊,21.10%,1,:空焊主要为物料来料不良,尤其,PBZ,,要求部品方面进行改善,2,:线体人员注意散料的使用,2,有锡球,12.17%,锡球主要为印刷方面问题:,1:4,小时的清洗网板及,15,分钟的印刷抽检及时、到位。
2,:印刷人员的资质进行评估、培训,序号,故障现象,占比,后续改善措施,3,件损,11.59%,主要为物料来料问题,4,撞件,5.72%,只有在股份报检中出现,均为撞在周转车、周转箱、支架上所导致的不合格,通信主要注意无工艺边产品的取放,5,有异物,7.70%,异物包括来料不良和生产中出现:,1,:要求设备在印刷前增加离子风枪,2,:规范线体操作人员的取放基板,序号,故障现象,占比,后续改善措施,6,标贴,8.37%,1,:喷码不清类,上线前检查,2,:线体人员漏贴类,报检前进行检查并双向确认,7,报检单、标示单,2.93%,报检前进行检查并双向确认,8,错料,0.63%,1,:换错料类:加强换料三确认的执行,2,:手加件:,贴片人员手加件后需要找检验进行二次确认,方可下线序号,故障现象,占比,后续改善措施,9,偏移,7.12%,1,:小件类主要为设备问题,2,:针对于接料位置不良的,已要求工艺部制作接料作业指导书,10,多件,、,少件,7.26%,主要为设备问题,五、创新公司产品,OQC,报检合格率数据情况,在创新的报检合格率数据中,最低的合格率是,99.63%,,与咱们最高的,94.9%,(股份产品,5,个月平均报检合格率),还要高出,5.73%,。
分类,一月,二月,三月,四月,五月,创新,99.93%,99.81%,99.82%,99.63%,_,一、,2013,年各线体质量事故统计(,1-7,线,2012,年下线质量事故未统计),批量异常异常的情况及改善,以上数据显示的是,2012,年下线质量事故和,2013,年质量事故的对比图(含未下线数量),其中在,2013,年中二车间的,1,线和,4,线质量事故较多,分别是,9,起和,13,起,在一车间质量事故较多的是,12,、,13,线,事故量均为,8,起,在,2013,年,1-5,月份中表现最好的是,18,线,未出现任何的质量事故下线,在统计的创新的质量事故中,,1-4,月份仅为,2,起,今年,5,月份至,6.10,号,贴片车间共错料,42,起,平均每天,1,起,影响恶劣针对于此阶段频繁错料,需引起我们的重视,找出问题,及时刹住错料的恶性的步伐针对,5.6,月份的错料,分析如下:,发现方划分,5,月份,6,月,9,日共出现错料、极性反等批量事故,42,起,依据发现问题部门划分:巡检发现,22,批次;车间发现,19,批次;工艺发现,1,批次责任方划分,依据问题责任判定划分:,贴一,16,起,贴二:,15,起;工艺部,4,起;计划管理部,5,起;质量部,1,起;,错料原因划分,错料改善对策,料盘料体不符,序号,影响因素,细分,对策,责任人,实施日期,1,料盘料体不符,对物料特性知识欠缺,由王晓岚、殷兆兆组织课件,分批次对相关材料岗位及贴片岗位进行物料知识培训,王晓岚,6,月,19,日,2,备料时截转料错误,物料结转后,要与原料盘进行型号、料体颜色、大小等比对;,殷兆兆王晓岚李绍凤,6,月,15,日,3,拆料缠错料盘,掌握阻容感等物料颜色等特性;按照规定对小于,500,颗的物料进行测值比对;,殷兆兆王晓岚,6,月,15,日,4,线体收尾时多个料站分拆料,截转错误,物料结转后,要与原料盘进行型号、料体颜色、大小等比对;,潘威霖韩立军徐玲薛宝龙,6,月,15,日,5,一个料盘,两种标贴,对多个标贴必须通过确认去除,各环节确认料盘确保料盘标贴型号唯一,殷兆兆王晓岚,6,月,15,日,错料改善对策,取料错误、放错料站,序号,影响因素,细分,对策,责任人,实施日期,1,取料错误放错位置,换料动作理解狭隘,强化换料定义:是关于续料的一串动作的连续完成,必须一气呵成。
并针对此概念梳理换料过程,进行换料流程培训贾海华,6,月,19,日,2,找料错误,强化以设备报警信息,-,上站表,-,旧料盘确认后,进行新料的找寻,潘威霖韩立军徐玲薛宝龙,6,月,16,日,3,放对位置,强化以新料盘,-,上站表,-,设备对应位置,-,旧料盘,确认后,进行新料的续接,潘威霖韩立军徐玲薛宝龙,6,月,16,日,4,填写换料记录,强化对料站、型号、数量、封样等内容的连贯填写,第二人确认的连贯进行,潘威霖韩立军徐玲薛宝龙,6,月,16,日,5,防错系统扫描、第二人确认,第二人确认要如实进行上站表、新料盘、换料记录三者的确认;系统扫描确保扫描枪正常工作状态,绿灯开启,潘威霖韩立军徐玲薛宝龙,6,月,16,日,错料改善对策,极性反,序号,影响因素,细分,对策,责任人,实施日期,1,极性反,对极性物料掌握欠缺,对于部分员工不了解物料极性要求的现状,进行极性物料相关知识的培训,吴敬涛,6,月,30,日,2,手编料极性反,要求手编料时,必须参照同型号整料盘物料的极性方向进行,并在料盘做好极性确认标识,殷兆兆王晓岚,6,月,17,日,3,截转料缠盘极性反,物料截转后,缠盘时,必须参照同型号整盘物料极性方向进行;,殷兆兆王晓岚,6,月,17,日,4,通用物料,编带方式差异极性反,参照质量部对替代物料,极性标识标识单,粘贴后发料,并在更换替代料时,由工艺进行极性确认,殷兆兆王晓岚,6,月,17,日,谢谢!,谢谢观看,/,欢迎下载,BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH,内容总结,SMT过程质量分析报告。
批量异常异常的情况及改善根据上图所示2013年(1-4月份)股份主板产品过程不良。












