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《精编》某转运站粉尘综合治理方案

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  • 卖家[上传人]:tang****xu4
  • 文档编号:133589694
  • 上传时间:2020-05-28
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    • 1、浙江兰溪发电公司输煤系统 9#转运站3-DEM技术粉尘综合治理.项目名称: 9#转运站粉尘综合治理方案批 准:金从兵审 核:刘维平会 审:阮磊初 审:张凯编 制:襄樊凯瑞电力科技有限公司2009年10月22日一、项目名称:输煤系统 9# 转运站3-DEM 粉尘 综合治理二、改造前设备(系统)状况及产生问题的原因分析:滚轴筛下落煤管由于落差大,从而产生的诱导风大,携带大量粉尘进入导料槽,落煤管中段未采取抑制诱导风措施,导料槽内强烈的正压,粉尘严重。碎煤机工作时转子鼓风效应产生的诱导风,诱导风进入密封不好的导料槽造成粉尘外溢。物料经高速下落后直接冲击皮带,导致皮带抖动,致使在皮带与导料槽密封不严处喷粉。原有导料槽容积偏小,物料高速后携带大量诱导风,在除尘器处形成正压,导致除尘器在工作时未能将粉尘全部吸出,致使出口风量大、风速高;导料槽出口喷水装置除尘效果不好,且未能正常工作。落煤管连续的转角易导致煤高速下落后冲击落煤管,也容易诱发粉尘的大量产生。缓冲锁气器已损坏,物料高速下落后,未能实现锁气,致使物料进入导料槽后风压过大,粉尘严重。滚轴筛下落煤管到皮带落差为10m,高速下落后至落料点处速度

      2、为16m/s,在导料槽处产生强烈正压,致使粉尘从导料槽处密封不严处溢出导料槽长度偏短,且导料槽出口未采取密封措施,导致在导料槽出口处喷粉严重导料槽的连续转角受煤流的强烈冲击,落煤管外壁已部分磨穿,致使皮带运行时漏粉现象严重导料槽容积偏小,不能有效消除煤高速下落后携带的强烈诱导风1、滚轴筛下落煤管由于落差大,煤粉从滚轴筛下落经高速运动后,产生强烈的诱导风,并携带大量粉尘进入导料槽,而落煤管中段未采取任何抑制诱导风措施,致使导料槽内产生强烈的正压,粉尘从导料槽密封不严处喷出,现场粉尘四溢;2、原有导料槽容积偏小,物料高速下落后携带大量诱导风,在除尘器处形成强烈正压,导致除尘器在工作时未能将粉尘全部吸出,从而在导料槽出口处的风量大、风速高,喷粉严重;3、物料在无任何缓冲措施下经高速下落后直接冲击皮带,导致皮带经常性抖动,诱导风在落料点前后处导料槽与皮带有间隙处将细煤粉喷出;4、碎煤机工作时转子鼓风效应,转子旋转产生的诱导风携带着细煤粉尘进入导料槽,在导料槽密封不严处喷粉,造成粉尘外溢;5、配重缓冲锁气器已损坏,锁气器内的翻板处于常开状态,煤粉在高速下落后,锁气器未能实现锁气,致使物料进入导料

      3、槽后形成强烈正压,在导料槽密封不严和出口处喷粉尘严重; 6、落煤管连续的转角易导致煤高速下落后冲击落煤管,松散的煤粉不断受到挤压,把间隔中的空气猛烈挤压出来,当气流向外高速运动时,带动粉尘一起逸出;7、导料槽出口喷水装置除尘效果不好,且未能正常工作。三、改造技术措施:改造方案示意图如下1、在滚轴筛漏斗下落煤管内加装弹簧感应集流装置,通过安装感应集流装置,将煤粉汇集缓冲,可实现减小煤粉下降速度,既同时减小诱导风量的目的,从而减缓导料槽内正压,防止落煤管内粉尘的产生; 2、拆除滚轴筛下落煤管,安装流线型落煤管,使经过感应集流装置汇集流动的煤粉在流线型管内沿着管壁流动,从而减缓煤流对落煤管以及皮带的冲击,减缓煤粉的下行速度,实现对煤粉的缓冲降速处理,避免因撞击管壁而造成的粉尘四溅,达到抑制粉尘产生的目的;3、拆除滚轴筛下缓冲锁气器,安装出口落煤管,并在出口落煤管内安装弹簧感应集流阻尼装置和PU集流阻尼装置各一组,减少诱导风量,同时减小煤流对胶带的直接冲击,提高胶带使用寿命; 4、出口落煤管采用前倾收口扩容设计,前倾扩容设计可有效降低落料点处气压,避免落料点处正压过大引起的喷粉现象,其有效收口

      4、可保证在落料点对中,防止皮带因偏载受料而跑偏;5、拆除原有的导料槽,采用双密封导料槽,加大导料槽的容积,提高导料槽的密封等级,确保导料槽两侧的完全密封,导料槽侧部采用半托辊结构,下部为缓冲托辊,上部为超高分子量聚乙烯组合制作而成,保证良好的密封性能,导料槽维护方便;6、在导料槽内加装无动力惯性除尘单元,在保证降低诱导风的同时吸附粉尘。多棱胶条具有很大的吸附表面积,具有耐磨损、吸附面积大,易维护的特点,无需动力消耗;7、拆除碎煤机下缓冲锁气器,安装出口落煤管,并在管内加装弹簧感应集流装置,出口落煤管和弹簧感应集流装置采用高强度镜面耐磨钢板制作,可减缓煤流对落煤管以及皮带的冲击,减缓皮带的下行速度,实现对煤粉的缓和降速处理,避免因撞击管壁而造成的粉尘四溅,达到抑制粉尘产生的目的;8、拆除碎煤机前方除尘器吸尘管,在导料槽落料点附近安装3-DEM缓冲泄压布袋,布袋采用覆膜聚丙烯材料制作,可过滤粉尘,降低导料槽内的压力;9、在导料槽内和出口设计三级小型喷雾系统,可提高惯性除尘单元的除尘效率,抑制细小粉尘的产生;四、改造后达到的效果:1、改造后碎煤室的粉尘得到极好的控制,粉尘浓度控制在8mg/m以

      5、内;2、在保修期内基本不需维修,系统运行期间满足安全生产要求;五、改造工程预算 序号拆除项目增加项目增加的目的1滚轴筛下落煤管及缓冲锁气器流线落煤管、出口落煤管减缓煤速,降低诱导风2碎煤机下落煤管及缓冲锁气器出口落煤管减缓煤速,降低诱导风3水膜除尘器吸尘管3-DEM缓冲泄压布袋过滤粉尘,降低导料槽内的压力4导料槽双密封导料槽、无动力惯性除尘单元提高密封等级,消除导料槽内粉尘 9# 转运站 粉尘 综合治理主要设备材料清单及费用预算表 序号项 目规格单位数量单价(元)金额(元)备注1滚轴筛下部落煤管改造镜面复合钢板2030006000012mm(6+6)2普通钢板61200720012mm3碎煤机下部落煤管改造镜面复合钢板630001800012mm(6+6)4普通钢板31200360012mm5弹簧感应集流阻尼装置1000套213800276006Pu感应集流阻尼装置1000套25500 110007双密封导料槽B1400米125500 66000含托辊组及密封防溢裙板8导料槽无动力惯性除尘单元B1400米43000 1200093-DEM缓冲布袋5001800套16000600010小

      6、型喷雾系统套12000020000含控制系统11尾部密封箱体套14500450012观察孔400*450套2 25005000直接费合计240900安装费(15%)36000含拆除费用合计276900六、技术经济性计算分析6.1.现有设备每年运行维护费用可计算部分 :序号设备名称运行维护项目消耗造价备注1水膜除尘电力消耗约250000KW/年4.8万元(0.32元/度) 除尘器30KW,每年运行5000小时 设备水资源消耗约11000t/年2万元耗水量2.2吨/小时设备维护费用5000元/台0.5万元2栈桥冲洗粉尘冲洗耗水量约5000 t/年0.5万元3燃料的损失按照每天0.2吨计算 60吨2.4万/年300天4废水处理废水后期处理2万元含煤废水处理5栈桥冲洗次数1次/1-2 天6设备维护人员2人4万元合计16.2万元6.2. 3-DEM转运点优化设计系统每年运行维护费用可计算部分 :序号设备名称运行维护项目消耗造价备注1无动力除尘电力消耗 无 设备维护费用10000元/台1万元密封防溢裙板以及胶条的维护设备水资源消耗无2栈桥冲洗粉尘清洗耗水量约1000t/年0.2万元3上煤时抑尘喷水

      7、喷雾锅炉热能消耗制粉消耗能量无4废水处理废水后期处理0.5万元废水处理5栈桥冲洗次数1次/5-7 天6设备维护人员1人2万元3.7万元6.3.运行后不可以计算的经济效益序号对比项目改造前改造后1系统扬尘现象扬尘现象严重扬尘少,除尘器取消,节约电费和水费2除尘设备投资投资大集成在导料槽中、投资极小3除尘设备运行维护费用除尘效果差、运行维护费用高除尘效果优、运行维护费用极低4栈桥冲洗频繁冲洗、浪费水、费用高冲洗次数极少、节水节能、费用低5对导料槽冲击和磨损严重,更换检修频繁无冲击磨损,维护量小6运行环境噪音状况环境噪音大环境噪音小7现场工作环境粉尘大、噪音大、环境恶劣无粉尘、噪音小、环境好8对胶带的破坏冲击大,甚至造成胶带纵向撕裂,胶带疲劳破坏严重,使用寿命短冲击小,不会造成胶带纵向撕裂,对胶带破坏极小,使用寿命长9 对托辊的破坏破坏严重、达不到设计寿命破坏很小,达到和超过设计寿命10安全隐患安全隐患多、易造成电气设备和旋转设备损坏,堵塞造成机组缺煤影响效率甚至停机安全隐患大大减少,上煤流畅。11可计算运行费用对比每年运行维护费用在16万元左右每年运行维护费用在4万元左右襄樊凯瑞电力科技有限公司

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