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案例1QCC小组提高一次合格率.ppt

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  • 卖家[上传人]:工****
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  • 上传时间:2024-09-19
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    • 提高E系列窗式空调一次装机合格率案      例XXX集团空调事业部窗机车间XXXQC小组 小组成员简介 (一) 小组成员简介 (二) 选题改善课题公司下达的一次装机合格率指标≥ 98%E系列窗式空调器投产后一次装机平均合格率94.6%差距问题! E系列窗机首次批产后,根据车间检验日报表,作出一次装机合格率统计表:(注,窗机即窗式空调器,下同)数据调查  对X月、X月期间影响E系列窗机一次装机合格率的问题统计如下:柏拉图分析 (一) 100%945 72.1%159695285频数(台)百分比025%50%75%89.5%84.3%93.5%柏拉图分析 (二) 聚焦改善重点:前围板螺钉断是导致不良率高的主要问题前围板螺钉断是导致不良率高的主要问题现状 目标值 94.6%98%         前围板螺钉是用于固定前围板和底盘部件的,前围板螺钉断裂会引起部件之间连接松动,产生振动和异音从而增加了返修成本;影响生产计划的顺利完成和E系列窗机的市场形象前围板和其他部件连接图略) 主要问题背景说明: 造成前围板螺钉断机螺钉倾斜风批咀断料配件尺寸不符前围板尺寸不合格底盘尺寸不合格自攻螺钉不合格螺钉直径偏大螺钉抗扭强度偏小螺钉硬度偏小  鱼骨图分析及头脑风暴  原因一:螺钉抗扭强度偏小        5月23日-25日,XXX根据公司标准QG/MK09《进货检验抽样标准》随机抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心进行抗扭强度参数测试,测试结果如下:结论:螺钉抗扭强度偏小的不合格率为0%,不是主要原因 。

      测试项目测试数目标准值不合格数不合格率抗扭强度参数10036kgf·cm00%  现场分工验证  (一) 原因二:螺钉硬度偏高        5月24日-28日,XXX根据公司标准QG/MK09《进货检验抽样标准》随即抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心进行螺钉硬度参数测试,测试结果如下:结论:螺钉硬度偏高,不合格率为11%,超过公司规定的指标(1%),是主要原因测试项目测试数目标准值不合格数不合格率硬度参数100HV0.3450-7501111%  现场分工验证  (二) 原因三:螺钉螺纹直径偏大        5月26日-30日,XXX根据公司标准QG/MK09《进货检验抽样标准》随即抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心进行螺钉螺纹直径参数测试,测试结果如下:结论:螺钉螺纹直径偏大的不合格率为0%,不是主要原因测试项目测试数目标准值不合格数不合格率螺纹直径100Ф3.0-0.1mm00%  现场分工验证  (三) 原因四:底盘尺寸不合格        5月22日-23日,XXX根据公司标准QG/MK09《进货检验抽样标准》随即抽取现场使用的100件底盘,在车间外检组进行底盘尺寸参数测试,测试结果如下: 结论:底盘孔径偏小的不合格率为10%,超过公司规定的指标0.5%,是主要原因。

       测试项目测试数目标准值不合格数不合格率两孔中心距100320 ± 0.300边孔距10090±0.300孔径100Ф3.3±0.11010%  现场分工验证  (四) 原因五:前围板尺寸不合格        5月21日-23日,XXX公司标准QG/MK09《进货检验抽样标准》随即抽取现场使用的100件前围板,在车间外检组进行前围板尺寸参数测试,测试结果如下:结论:前围板尺寸不合格率为1%,符合公司规定的指标1%,不是主要原因 测试项目测试数目标准值不合格数不合格率两孔中心距100320 ± 0.200边孔距10089±0.311%孔径100Ф5±0.100  现场分工验证  (五) 原因六:风批咀短        5月22日-23日,XX在车间生产现场前围板安装工位检验200台前围板螺钉的打入质量,发现螺钉倾斜的数量为8台,而装配工艺要求不允许出现螺钉倾斜的现象,不符合要求,是主要原因        5月30日,小组全体成员确认前围板螺钉断的主要原因有:1.    螺钉硬度偏高2.    底盘孔径不合格3.    风批咀短  现场分工验证  (六) 制定对策针对以上主因,小组成员制定了相应的对策:  对策实施实施一:自攻螺钉硬度的改进1.6月5日,XXX填写了要求对螺钉采取加严检验的申请单,经车间主任批准后送测试中心外检组执行(申请单编号:B17-043)。

      2.6月6日,在窗机车间会议室,小组成员会同测试中心检验员向外协厂(XXX标准件厂)技术人员出示了螺钉硬度测试结果(硬度不合格率11%),要求外协厂将硬度严格控制在HV0.3450-750范围之间,不良品率控制在0.5%之内,并要求外协厂必须在6月20日之前送样确认,6月25日之前必须批量供货  3. 6月20日,外协厂送来改进后的自攻螺钉200颗,经测试中心检测,标准值控制在目标准值的范围内,硬度不合格率为0 4. 6月22日-25日外协厂批量供货三批,测试中心检测不良品率为0.2% 5.为了检查外协厂提供的螺钉硬度稳定性,小组对活动过程中使用的螺钉质量进行抽查,每周抽查50粒进行测试,连续抽查8周,不良品率都在0.2%的范围内  螺钉硬度不合格率对照表12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%11%0.2%活动前活动后控制目标达到,螺钉硬度偏高的主因解决! 实施二:底盘孔尺寸的改进1.6月5日,XX要求车间外检组对底盘的进货检验采用加严抽检办法(QG/MK)严格检验 2. 6月7日,在车间会议室向外协厂技术人员出示了底盘孔径的测量结果,经双方分析认为尺寸偏小的原因是底盘冲压模具长期使用,磨损太大,需修正模具。

      并要求底盘孔径控制在Ф3.3±0.1范围内,不良品率控制在0.5%之内 3. 6月20日,外协厂送来修正模具后的底盘50个,经外检组抽样测量,孔径尺寸在Ф3.3±0.1范围内,底盘全部合格 4. 随后的批量供货2000件,经抽查100件检验,不良品率为0 5. 从6月23日开始,小组对外协厂提供的底盘连续抽查20批,底盘尺寸全部合格  活动前后底盘不合格率对照表12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%10%014.0%16.0%活动前活动后控制目标达到,底盘孔径偏小的主因得到解决! 实施三:加长风批咀长度 1. 6月7-10日,经车间主任批准后,由XXX负责选用规格如下表的风批咀各一支,用于装机50台(共100颗螺钉),实验结果如下:因此,确定长度为250mm的风批咀进行小批试生产  现用规格试验规格长度100150200250300350螺钉倾斜数量/31024确认结果不符合不符合不符合符合不符合不符合风批咀长度 试验结果检查表 2.6月11日,在车间生产现场安装前围板螺钉工位使用250mm的风批咀装机生产500台(1000颗螺钉),无螺钉倾斜现象说明该规格的风批咀符合装配要求。

       3. 6月14日,XXX编制出风批咀加长方案,风批咀长度定为250±10mm,并把尺寸图样送供应科,要求按样采购 4. 6月18日-19日,使用新采购的风批咀装机2000台,未发现螺钉倾斜的现象  效果检查 1.对策实施后,小组成员于7月16日对活动过程中和活动后E系列窗机依次装机合格率进行统计,活动后的一次装机合格率达到了98.6%,如下表:   生产日期生产台数返修数前围板螺钉断数量一次装机合格率活动中5.3-5.30676039829194.1%6.1-6.20512020415496.0%合计1188060244595%活动后98.6.22-29330052498.4%98.6.30-7.6313938298.8%98.7.7-14325943398.7%合计9698133998.6% 活动后合格率达到了98.6% 2.对策实施后,影响E系列窗机装机合格率的因素统计如下: 序号项目频数累积数累积1两器半圆管漏585843.6%2外箱刮花318966.9%3显示板失灵2111088.7%4前围板螺钉断911989.5%5其他14133100% 100%58频数(台)制图:XXX 时间:98.7.16312191443.6%66.9%82.7%89.5%半圆管漏外箱刮花显示板失灵 前围板螺钉断其他        从排列图可以看出,前围板螺钉断已经不是影响E系列窗机一次装机合格率的主要问题,因此,本次活动成功地解决了前围板螺钉断的问题,提高了E系列窗机依次装机合格率。

               小组将对策实施前后的情况进行了对比,作柱状图如下:  99.0%98.0%97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%92.0%94.6%98%98.6%活动前目标值活动后制图:XXX 时间:98.7.16         通过二个月的效果检查,E系列一次装机合格率达到了98.5%以上,说明活动成果是持续有效的E系列装机一次合格率统计表: 月份生产数量返修总量前围板螺钉断的数量一次装机合格率7月下旬21000318898.5%8月27988354698.7%9月上旬10200150598.6%         活动前后一次装机合格率对比折线图94.8%94.1%97%98.5%98.7% 98.6%345678910月份92%94%96%98%100%合格率活动前活动中活动后 3.为了肯定本次QC小组活动的成果,98年9月18日小组对取得的效益进行了讨论: •  工作效益        提高了一次装机合格率,降低了翻修率,使生产计划能顺利完成,为供不应求的空调市场及时提供了尽可能多的货源,为公司提高市场占有率提供了条件。

      •  经济效益 活动后,我们邀请了财务部门人员进行核算 : A. 加长风批咀长度增加的成本: 8.5元—3.6元单台机增加成本= 加长风批咀长度增加成本 每一个风批咀装机台数= 加长后风批价格—原风批价格每一个风批咀装机台数= 3000=0.002元 B. 单台返修损失= 返修数X单台返修工时X返修小时工资产量活动前单台返修损失= 1310 X0.5 X1024448=0.268元活动后单台返修损失= (133+468+364+204)X0.5X1068886+5120=0.078元活动前、后单台返修损失节约=活动前单台返修损失—活动后                          单台返修损失—加长风批咀长度单台增加成本                           =0.268-0.078-0.002=0.188元/台 活动过程中(6月1日—9月15日)取得的直接经济效益为: 单台返修损失节约X生产总量=0.188元/台X74006台=13913.1元•  无形效应        因为提高了一次装机合格率,产品交付使用后,减少了投诉 标准化标准化1.  测试中心将螺钉硬度控制在HV0.3450-750之内,不良品率控制在0.5%以内,编入检验作业指导书(编制:TG1125-08a)。

      2.  将底盘孔径控制在Ф3.3±0.1范围内,不良品合格率控制在0.5%之内的标准纳入车间外检组的检验作业指导书(编号:TG17-2236a)3.  重新编写该工序的作业指导书(编号:TG17-22256a),明确规定该工位使用250mm的风批咀的要求,作为指导工人正确操作的规范  活动体会及下一步打算(一)  体会 1.  通过本次活动,小组成员分工协作,各展所长,充分发挥了各自的主观能动性,提高了团队成员协同作战的能力2.    本次活动解决了生产过程中急需解决的问题,带来了一定的经济效益3.    本次活动增强了小组成员的质量意识,提高了大家解决实际问题的信心4.    通过本次活动我们学到了解决实际问题的方法 (二)下一步打算        本次活动虽然提高了E系列窗机的一次装机合格率,取得了一定的成绩,但我们仍不满足于现状小组打算将改善E系列窗机两器半圆管的问题的作为下一步的活动内容。

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