
LF精炼炉电极消耗原因及对策.doc
4页羽扶英才网LF精炼炉电极消耗原因及对策莱钢炼钢厂老区现有三座LF精炼炉,两座50t、一座60t1号、2号LF(50t)变压器容量都为6000kVA,4号LF(60t)变压器容量为1OOOOkVA它的投产对莱钢钢材结构的调整起到了非常关键的作用,相继开发成功了45Mn、65Mn、Q345BL、Q345C、Q345EL、Q345D、Q420C、Q420D等H型钢,创出了可观的经济效益并且对炼钢厂钢水成分合格率、品种钢命中率、连铸连拉率的提高起到了明显的促进作用1 精炼功能简介LF炉是通过三根石墨电极对钢水进行加热的加热时电极与炉内氧生成CO气体,而且电极中的C与渣中的氧化物作用生成CO气体,结果增加了炉气的还原性,阻止了炉气中的氧向液态金属传递,这样钢水可以进一步脱氧、脱硫及去除非金属夹杂物,有利于提高钢水的内在质量同时埋弧加热能精确控制钢水温度,一般偏差不超过5°C,因此能挽救相当一部分因温度偏低可能回炉的钢水,在转炉与连铸之间起到缓冲器的作用2 存在的问题及成因分析2.1问题莱钢炼钢厂精炼炉在品种钢冶炼过程中起了很关键的作用,但自投产以来,其电极消耗居高不下,达到0.44kg/吨钢,占成本费用的25%。
造成了巨大的浪费2.2原因分析莱钢炼钢厂使用的是普通功率石墨电极,技术指标见表1石墨电极技术指标体积密度/电阻率/抗折强度/弹性模量/(g•cm")|jlQmMPdGPaW3.5M20经过认真分析,发现莱钢炼钢厂电极消耗方式主要有:端面消耗、〔侧面消耗和电极折断消耗等看电极端面消耗羔!、电极端面消耗的主要原因是电极在电弧高温下不断升华电弧温度高,而在W14W18起弧前电极温度低,电极中的热应力使其剥落(见图1),在大电流下,电弧剧烈向外偏移,渣层较厚时,电极端和渣液相接触而部分被熔解在电流波动幅度较大、超过普通功率电极电流密度允许值,单相电流密度过大,端部应力不平衡而导致端面剥落2)电极侧面消耗电极侧面消耗是指电极圆柱体表面被氧化消耗,正常情况下,炉内状态为微负压,石墨电极表面与炉气中的氧气发能渗入石墨电极表面发生氧化3)电极折断消耗Is=卞①〔x电极折断又分为高位折断和低位折断—*①高位折断通常在电极柱的最高接头或接头座处缝隙,电极与电极间有较大的接触电阻,导致连接处局部过热而变细升温时在电磁力作用下,电极震颤或电极升降系统运行不稳,造成的高位断裂电流不稳,三相电流不平衡,电缆横向摆动,带动与之相联接的电极晃动,也加剧了电极的高位断裂。
学反应,在温度超过400°C时,氧气裂电极间接头拧不紧,存在很很小的客②低位折断端部只剩下电极头时,接合处已松动或氧化变细,为避免电极掉进熔池增碳通常被人工打掉4)接、滑电极操作不规范,增加异常消耗由于某一相电极的两段电极的连接处受热、振动等外界因素影响,产生退扣返松等现象,在滑电极时如果不进行确认,可能会造成整根电极的损失3降低电极消耗的措施3.1选择合理的供电参数1)50tLF炉配电系统分为11个档位,110〜250V电压范围内,每级增加15V60tLF炉配电系统也分11个档位,170~270V电压范围内,每级增加10V2)优化配电工艺采用适宜的电弧电压和电流值,保持电弧的稳定性,减少电磁力的变化和冲击50tLF炉化渣时选择给定功率为85%,采用1~3档;提温时选择给定功率为95%,采用9〜11档;保温时选择给定功率70%,采用5〜7档60tLF炉化渣时选择给定功率为75%,采用2〜4档;提温时选择给定功率为85%,采用1〜8档;保温时选择给定功率50%,采用5〜7档3.2优化埋弧和萤石的加入量改善埋弧效果,提高热效率,减少通电时间,降低电极消耗稳定埋弧的渣厚>100mm(因弧长70〜90mm),转炉下渣层厚度30〜50mm,因此要求新加渣料量厚度至少50〜70mm。
3.3建立精准底吹氩模式利用智能吹氩系统对吹氩工艺进行优化,根据精炼不同时间段的精炼目的,选择不同的吹氩模式,制定吹氩标准化操作规程,指导钢水吹氩操作,实现快速化渣、提温,加速钢渣循环,保持钢水液面的平稳,减少电极振动幅度,延长电极寿命3.4优化除尘效果,降低电极侧面消耗进一步优化除尘炉盖形式保证除尘效果,在保证水冷炉盖不与钢包粘结的情况下,尽量保证其密封程度,来保证除尘效果,从而保证电极周围的空气含量,降低电极侧面消耗3.5设计制造带钻脱丝板手淘汰原来的钳工扳手,设计制造新型电极拧紧扳手,用以处理由于高位断裂产生的可利用的电极,使其重新被利用,同样降低电极消耗3.6合理控制出站温度,降低电极消耗转变观念,在现操作基础上适度降低钢水出站温度连铸前4炉按偏上限控制,5〜10炉按中限控制,10炉以后按中下限控制,杜绝出高温钢,降低电耗,降低电极消耗4使用效果以上措施实施后,已经过了近一年的使用,从统计情况看效果良好,电极消耗由0.44kg/吨钢降低到0.21kg/吨钢,改进前后电极高位折断、低位折断和端面剥落占电极消耗比例的情况对比见表2表2改进前后电极消耗情况对tt高位折断低位折断5结束语'自上述措施实施以来,莱钢炼钢厂断电极的频率明显减少,电极消耗大幅度降低。
2012年1—10月精炼电极消耗为0.21kg/吨钢,确保了LF炉设备运行稳定,提高了钢水成分、温度合格率和产品质量但在实际生产过程中,影响精炼炉电极消耗的因素并不止以上提及的三个方面,炼钢厂正在进一步分析和采取措施,以期使电极消耗进一步降低。












