
HS变压器油色谱分析.docx
8页变压器故障油色谱分析方法摘要:变压器故障检测主要有电气量检测和化学检测方法化学检测主要是通过变压器 油中特征气体的含量、产气速率和三比值法进行分析判断,它对变压器的潜伏性故障及故障 发展程度的早期发现具有有效性实际应用过程中,为了更准确的诊断变压器的内部故障, 色谱分析应根据设备运行状况、特征气体的含量等采用不同的分析模型确定设备运行是否属 于正常或存在潜伏性故障以及故障类别变压器故障诊断中应综合各种有效的检测手段和方法,对得到的各种检测结果要进行综 合分析和评判,根据DL/T596 —1996电力设备性试验规程规定的试验项目及试验顺序,通 过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,在不停电的情况下,对发现变压器内部 的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效经验证明,油中气体的各种成 分含量的多少和故障的性质及程度直接有关,它们之间存在不同的对应关系1.1过热性故障是由于设备的绝缘性能恶化、油等绝缘裂化分解又分为裸金属 过热和固体绝缘过热两类裸金属过热与固体绝缘过热的区别是以CO和C02的含量为准, 前者含量较低,后者含量较高1.2放电性故障是设备内部产生电效应(即放电)导致设备的绝缘性能恶化。
又 可按产生电效应的强弱分为高能放电(电弧放电)、低能量放电(火花放电)和局部放电三 种[1]1.2.1发生电弧放电时,产生气体主要为乙快和氢气,其次是甲烷和乙烯气体这 种故障在设备中存在时间较短,预兆又不明显,因此一般色谱法较难预测1.2.2火花放电,是一种间歇性的放电故障常见于套管引线对电位未固定的套管 导电管,均压圈等的放电引线局部接触不良或铁心接地片接触不良而引起的放电分接开关 拨叉或金属螺丝电位悬浮而引起的放电等产生气体主要为乙快和氢气,其次是甲烷和乙烯 气体,但由于故障能量较低,一般总烃含量不高1.2.3局部放电主要发生在互感器和套管上由于设备受潮,制造工艺差或维护不 当,都会造成局部放电产生气体主要是氢气,其次是甲烷当放电能量较高时,也会产生 少量的乙快气体1.3变压器绝缘受潮时,其特征气体H2含量较高,而其它气体成分增加不明显值得注意的是,芳烃含量问题因为它具有很好的“抗析气”性能不同牌号油含 芳烃量不同,在电场作用下产生的气体量不同芳烃含量少的油“抗析气”性能较差,故在 电场作用下易产生氢和甲烷,严重时还会生成蜡状物质;而芳烃含量较多的绝缘油“抗析气” 性能较好,产生的氢气和甲烷就少些,因此,具体判断时要考虑这一因素的影响。
2.1首先看特征气体的含量若H2、C2H2、总烃有一项大于规程规定的注意值的 20%,应先根据特征气体含量作大致判断,主要的对应关系是:①若有乙快,应怀疑电弧或 火花放电;②氢气很大,应怀疑有进水受潮的可能;③总烃中烷烃和烯烃过量而快烃很小或 无,则是过热的特征2.2计算产生速率,评估故障发展的快慢2.3通过分析的气体组分含量,进行三比值计算,确定故障类别2.4核对设备的运行,并且通过其它试验进行综合判断在判断设备内有无故障时,首先将气体分析结果中的几项主要指标,H2,区H, c2h2)与色谱分析导则规定的注意值(表1)进行比较表1 正常变压器油中气,烃类气体含量的注意值气体组分H2CH4C2H6C2H4C2H2总烃含量(10-6)15060407051503.1当任一项含量超过注意值时都应引起注意但是这些注意值不是划分设备有 无故障的唯一标准,因此,不能拿“标准”死套如有的设备因某种原因使气体含量较高, 超过注意值,也不能断言判定有故障,因为可能不是本体故障所致,而是外来干扰引起的基 数较高,这时应与历史数据比较,如果没有历史数据,则需要确定一个适当的检测周期进行 追踪分析又如有些气体含量虽低于注意值,但含量增长迅速时,也应追踪分析。
就是说: 不要以为气体含量一超过注意值就判断为故障,甚至采取内部检查修理或限制负荷等措施, 是不的,而最终判断有无故障,是把分析结果绝对值超过规定的注意值,(注意非故障性原 因产生的故障气体的影响,以免误判),且产气速率又超过10%的注意值时,才判断为存 在故障3.2注意值不是变压器停运的限制,要根据具体情况进行判断,如果不是电路(包括绝缘)问题,可以缓停运检查3.3若油中含有氢和烃类气体,但不超过注意值,且气体成份含量一直比较稳定, 没有发展趋势,则认为变压器运行正常3.4表1中注意值是根据对国内19个省市6000多台次变压器的而制定的,其中 统计超过注意值的变压器台数占总台数的比例为5%左右3.5注意油中CO、CO 2含量及比值变压器在运行中固体绝缘老化会产生C0和 co 2同时,油中CO和CO 2的含量既同变压器运行年限有关,也与设备结构、运行负荷 和温度等因素有关,因此目前导则还不能规定统一的注意值只是粗略的认为,开放式的变 压器中,CO的含量小于300l/L, CO 2/CO比值在7左右时,属于正常范围;而密封变压 器中的CO 2/CO比值一般低于7时也属于正常值3.6应用举例3.6.1济源供电公司220KV虎岭变电站3#主变,1978年生产,1980年投运至 今已运行28年,接近设备的寿命期。
从2004年开始的油色谱报告分析中就存在多种气体 含量超标现象,具体数据见表2表2虎岭变2#主变油色谱分析报告气体 成份甲烷乙烯乙烷乙快氢COCO2总烃日期含量ml/l23.0968.815.615.3123.9504.9840001032004.5.438.94111.8&947.2128.77907.75910166.92005.6.828.1490.087.225.5623.29705.550431312006.8.1828.1164.56.45.0125.7680.749801292007.3.2025.2375.807.126.319.5702.954321142007.11.518.7681.086.245.6314.76716.75680111.72008.3.10对上述数据跟踪分析,有不同程度乙快、乙烯、总烃超过注意值,考虑变压器运行 年限、内部绝缘老化,结合外部电气检测数据,认为该变压器可继续运行,加强跟踪,缩短 试验周期目前此变压器仍运行3.6.2 2003年4月15日,35KV黄河变电站1#主变预试时发现氢气含量明显增长 变压器型号为:SL7-5000KVA/35 ,2001年8月投运,具体色谱数据如下:气体成份甲烷乙烯乙烷乙快氢COCO2总烃日期含量ml/l1.890.756.521.939.28562659.82002.5.52.261.657.333.98123.566925615.222003.4.15分析结果色谱分析显示氢气含量虽未超过注意值,但增长较快,为原数值的12倍,其 它特征气体无明显变化,说明变压器油中有水份在电场作用下电解释放出氢气,同时对油进 行电气耐压试验,击穿电压为28KV,微水测定为80ppm,进一步验证油中有水份存在。
经仔细检查发现防暴筒密封玻璃有裂纹,内有大量水锈,外部水份通过此裂纹进入变压器内 部经处理后变压器油中氢气含量恢复正常4.1实践证明,故障的发展过程是一个渐进的过程仅由对油中溶解的气体含量分析 结果的绝对值很难确定故障的存在和严重程度因此,为了及时发现虽未达到气体含量的注 意值,但却有较快的增长速率的低能量潜伏性故障,还必须考虑故障部位的产气速率根据 GB/T7252 —2001《变压器油中溶解气体分析判断导则》中推荐通过产气速率大小作为判 断故障的危害程度,对分析故障性质和发展程度(包括故障源的功率、温度和面积等)具有 重要的意义当相对产气速率(每运行月某种气体含量增加值占原有起始值的百分数的平均 值),总烃的产气速率大于10%时应引起注意,变压器内部可能有故障存在,如大于40l/L/ 月可能存在严重故障但是,对总烃起始含量很低的变压器不易采用此判据[2]4.2根据总烃含量、产气速率判断故障的方法4.2.1总烃的绝对值小于注意值,总烃产气速率小于注意值,则变压器正常;4.2.2总烃大于注意值,但不超过注意值的3倍,总烃产气速率小于注意值,则 变压器有故障,但发展缓慢,可继续运行并注意观察。
4.2.3总烃大于注意值,但不超过注意值的3倍,总烃产气速率为注意值的1 2倍,则变压器有故障,应缩短试验周期,密切注意故障发展;4.2.4总烃大于注意值的3倍,总烃产气速率大于注意值的3倍,则设备有严重 故障,发展迅速,应立即采取必要的措施,有条件时可进行吊罩检修[2]4.2.5应用举例2006年6月2日,济源供电公司110KV星光变1#主变投运,投运时油色谱分析报告为:气体成份甲烷乙烯乙烷乙快氢COCO2总烃含量 ml/l0.160.13007.3710.89327.520.29投运后1个月,2006.7.21号开始跟踪,具体所测数据如下:气体成份甲烷乙烯乙烷乙快氢COCO2总烃日期-含量 ml/l19.6948.184.830.9938.585501742006.7.2116.5439.53.930.8531.879292612006.7.2429.770.36.591.12641736661082006.8. 1828. 1164.56.41.1152.71705721002006.8. 2833.980.17.891.21782526981232006.9.540119126.91072581800177.72006.9.13分析结果:从7月一8月份跟踪试验数据认为,特征气体含量属正常范围,产气速率较 小,考虑是新投运变压器,继续跟踪运行;9月份后发现乙烯、乙快、总烃含量超过注意值, 同时产气速率超过15%,乙快、氢气增长较快。
结合投运时电气交接试验情况,此变采用 ABB油气套管,且变压器出厂时虽做局部放电试验,但油气套管未进工厂是在现场组装的 由于变压器套管直接与GIS设备连接,交接时无法进行主变局放试验通过特征气体产生 率、三比值法判断内部可能有火花放电存在,怀疑高压引线与套管连接处可能存在缺陷经 常规电气试验未发现异常,放油后检查发现,套管未端屏蔽罩固定螺丝三个中有一个较松动, 但无明显放电痕迹,紧固后对油进行脱气处理,主变试运至今色谱分析正常所谓的IEC三比值法实际上是罗杰斯比值法的一种改进方法通过计算, C2H2/C2H4. ―、C2H4/C2H6的值,将选用的5种特征气体构成三对比值,对应不同 的编码,分别对应经得出的不同故障类型应用三比值法应当注意的问题:5.1对油中各种气体含量正常的变压器,其比值没有意义5.2只有油中气体各成份含量足够高(通常超过注意值),气体成分浓度应不小 于分析方法灵敏度极限值的10倍⑶,且经综合分析确定变压器内部存在故障后,才能进一 步用三比值法分析其故障性质。












