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加氢裂化切换原料油和调整操作规程.doc

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  • 卖家[上传人]:万****
  • 文档编号:144548600
  • 上传时间:2020-09-10
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    • 加氢裂化切换原料油和调整操作规程一、反应部分切换进料前的条件:1、催化剂硫化已完成,做好硫平衡,确认好预硫化的效果2、R-101反应器入口温度160℃,R-102反应器第二床层入口温度控制在160℃后,投用各床层冷氢自动控制系统,维持床层温度稳定3、进料量为110t/h4、所有调节仪表、计量表、可燃气体报警仪及计算机等所有控制系统均可投用5、供氢系统及其它公用工程均正常运转6、开工油、原料油的性质分析数据已得到各有关方面的确认,要求初始阶段的原料最好优于设计进料(按原料氮含量<800g/g,干点<500℃来准备),这对于装置的长周期平稳运转是非常重要的7、确认所有伴热蒸汽均已投用,并进一步检查确认易凝管线,仪表导压线的伴热良好8、反应部分进油时,分馏塔入口温度已调整到250℃9、联系调度及相关单位确认具备供原料油的条件10、其它辅助系统均已运行正常,具备负荷开工的条件11、高压系统氢纯度大于85%12、循环氢入口分液罐1401-D-108的压力达到14.4MPa,循环机全量循环13、1401-A-101前注水10t/h,1401-D-105、1401-D-106界控投用14、反应分馏系统长循环。

      二、循环氢脱硫塔1401-C-101的投用 1、每四小时分析一次循环气的组成,等系统稳定后,联系调度和相关单元,改通贫富胺液进出装置系统流程,准备投用胺液系统2、投用贫胺液冷却器201-E104,将贫胺液入循环氢脱硫塔1401-C-101温度控制调节器1401-TDIC1801处于自动状态,控制入塔1401-C-101的贫胺液的温度为高于循环氢入塔温度5~7℃ 3、引贫胺液至贫胺液缓冲灌201-1401-D-108,投用201-1401-D-108液面控制阀201-LV3101,液面控制在60%4、通过手操控制器1401-HC1801逐渐全开循环氢入脱硫塔1401-C-101的付线阀1401-HV1801,使少量的循环气经过1401-C-101,防止循环气夹带胺液5、改通贫胺液泵201-P104出入口流程,将出口低流量联锁201-FSLL3103A/B、1401-FSLL3104B改至旁路位置,投用泵出入仪表、电磁阀6、按要求启动泵送胺液至循环氢脱硫塔1401-C-101,手动控制201-FIC3104A的量为64t/h,1401-C-101底液位达到50%时,投用1401-C-101底液控阀1401-LV1801A/B,把富胺液压至RDS富胺液闪蒸罐201-D111。

      7、系统稳定后,可逐渐关掉付线,投自控同时密切关注循环氢入口分液罐1401-D-108液面,如出现液面上升较快情况,或液面指示1401-LI2001>10%,应及时排液8、待系统稳定后,低流量联锁投用三、切换新鲜原料油FC-14催化剂因其含分子筛少,FF-20催化剂不含分子筛,硫化后不必专门进钝化剂钝化,直接进直馏柴油润湿后分步换进原料油即可由直馏柴油至换进100%的新鲜原料油,分四步进行,每步更换25%新鲜原料油,并保持总进料量不变每次换油应有足够的时间间隔(不少于3小时),以保持开工换油平稳操作换油过程中,裂化反应器入口升温速度≯2℃/h使用冷氢调节催化剂各床层的温升,使之控制在允许的范围内进直馏柴油及换进原料油期间按60%负荷计1、反应系统进直馏柴油,催化剂润湿1)1401-FSLL0702B低流量联锁投旁路2)控制1401-D-101液面70%,控制好N2封压力3)各急冷氢控制阀设定在180℃将1401-F-101火咀全部点燃,手阀开大,用1401-FV0901A、1401-FV0901B控制燃料气量4)最小流量线控制阀1401-FV0701A或1401-FV0701B手动70%开度,按P102的开启步骤启动P102(优先启动P102A),然后室内打开1401-FV0702A,关1401-FV0702A或1401-FV0702B,控制进料量65t/h,向反应器进油。

      同时立即将1401-F-101瓦斯加大,防止炉出口温度大幅度波动5)柴油与催化剂接触后,会产生吸附热,导致床层温度上升,此时应及时用冷氢将温升控制住若床层温度出现失控(任一床层温升>30℃),则采取下列措施处理:a)保持进料流量65t/h开大急冷氢,降低热点温度b)降低反应器入口温度(降低加热炉1401-F-101火力,加大反应器入口冷氢量)c)根据温升趋势,适当降低系统压力d)如以上措施仍不能使温度降至控制范围,则加热炉灭火,停止进料,必要时降低系统压力,直至反应器床层温度全部稳定在175℃至少2小时,再重新升压进料6)当D103液面达到50%时开始向1401-D-104减油,1401-D-104液面达到50%时向后部C201减油;界面达到50%后,投用1401-D-105、1401-D-106界控阀1401-LV1604 A/B,1401-LV1702向后路减水建立反应分馏大循环通知罐区停送开工柴油,如有必要关掉界区阀7)等吸附热产生的温波穿透反应器并稳定一小时后,开始以10t/h的提量速度提进料至110t/h,以便让柴油充分浸湿催化剂,催化剂被柴油充分润湿后,反应器床层由于吸附热引起的温升将不再存在。

      2、保持进料流率为设计流量的60%,即110t/h,反应器入口仍维持150℃3、以15℃/h提升反应器入口温度200℃,床层最高点不高于205℃,待床层温度稳定后,开始分步切换VGO原料:(1)联系调度和罐区引开工蜡油,1401-D-101液位控制调节器1401-LIC0101改为手动状态,柴油进装置量1401-FIQ0104由外操通过手阀来控制界区蜡油先甩重污油5分钟后,以27t/h的进料量引入1401-D-101,同时分馏塔C-202塔底油去原料缓冲罐D-101的循环量降到83t/h,多余的尾油外排,保持1401-D-101液面稳定提温提量过程中严格控制每一床层温升≯30℃,下同2)稳定3小时后,提蜡油量至54t/h,分馏塔C-202塔底油去原料缓冲罐D-101的循环量降到56t/h,多余的尾油外排,切换过程中内外操要密切配合,以保持1401-D-101液面稳定3)蜡油量至54t/h稳定3小时,提蜡油量至81t/h,分馏塔C-202塔底油去原料缓冲罐D-101的循环量降到29t/h,保持1401-D-101液面稳定4、蜡油量至81t/h稳定3小时,提蜡油量至110t/h,未转化的尾油全部外排。

      5、待1401-D-101液面稳定后,启用1401-LIC0101与1401-FIC0101、1401-FIC0103的串级控制,1401-D-101液面控制在70%6、以10℃/h的提温速度调整反应温度,使转化率达到指标要求用冷氢调节裂化反应器床层温度,使每一床层的出口温度基本相同若任一反应器温度超过正常操作30℃,应按紧急情况处理7、提温过程中当床层没有温升时,混氢油入炉温度调节阀1401-TV0801应在关闭状态,以便利用1401-E-101来提温,当床层出现温升时,控制好混氢油换后温度,保持1401-F-101出入口温升≮25℃同时,按方案给后部分馏系统提温8、换油阶段操作必须遵守“先提量,后提温”的操作原则,切换油期间提温速度可适当放慢,一般应待温度稳定后再继续换油,提温、切换油不可同时进行,在切换过程中要注意床层压降的变化情况,当发现较高时(>0.2MPa)可停止切换,待进一步指示原料油切换表反应器入口温度,℃柴油量,t/h蜡油量,t/h总进料,t/h20011001102008327110稳定3小时2005654110稳定3小时2002981110稳定3小时20001101109、缓慢关1401-C-101付线,投用循环氢脱硫化氢塔。

      注意1401-C-101液位变化情况,同时要特别注意1401-D-108的液位及差压1401-PDI1801变化情况,当1401-LI2001指示>10%或上升较快时,立即进行现场排液10、调整反应温度,使转化率达到65%后,稳定运行3小时,将尾油按25%、50%、75%、100%比例循环进1401-D-101,每次调整后稳定运行3小时,反应器床层温度稳定不变11、尾油全部改进1401-D-101后,稳定运行3小时,反应器入口温度以1℃/h升温速度调整反应温度,直到转化率达到要求调整期间联系化验采样分析生成油,分析频次为1次/2小时12、以5t/h的提量速度提高反应器进料量至180t/h,同时以0.5℃/h的提温速度提CAT(约每提lm3/h进料,CAT提0.5℃),提温过程中注意用急冷氢调节下一床层的温度,并且保持每一床层温升≯30℃,待所有床层温度都稳定后,恒温,注意调节每个床层的BAT大致相同,分析转化率达到要求四、调整操作1、根据转化率调整CAT,调整幅度不应过大,一般为0~0.5℃/h,此时应加大生成油分析频率,直到转化率达到要求2、如果1401-K-102负荷及1401-K-101状况允许,应当增加循环气流量,以保证反应的氢油比在设计范围。

      3、在升温至开始反应,为保证所要求的氢分压,启用1401-FV2001,排1401-D-108废氢去PSA根据需要排废氢至PSA系统,流率为2000~4000Nm3/h4、相应调节其他参数,调整操作直到产品合格,则开工进入正常生产5、开工进入正常生产2~3天后,应随转化率的升高及时调整反应温度,防止因催化剂活性恢复而导致床层温度失控。

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