
国产浆纱机电气拖动与控制系统的改造.pdf
1页国产浆纱机电气拖动与控制系统的改造 山东齐赛纺织有限责任公司江智东 九十年代前国产系列浆纱机,在国内纺织业占有量较多,从长期的使用情况来看,反映出了较多的问 题,其一是,由于机械调速装置的故障;其二是,电气拖动故障;其三是,控制系统的故障这些故障,严 重影响着生产过程中的浆纱质量和纱线的浪费 针对上述情况,依据诸多故障的主要矛盾,我们进行了现场和理性的排序,通过类比、分析,首先提 出制定以改造电气控制方案和主拖动为基础的系统改造方案 1 ) 、压缩机械变速装景,减少机械传动的频 繁故障和检修工作量;( 2 ) 、去掉原机械调速的电气部分;( 3 ) 、将串联式的多组( 异地) 停车控制,改为 并联式的多组控制,简化了串链式结构的逻辑弊病:( 4 ) 、采用变频装置拖动系统,实施开环式的连续无级 调速;( 5 ) 、全面压缩控制箱内的器件,减少控制线蔟的数量:( 6 ) 、采用多级选择打印( 简易) 一.实施方案: l 、主拖动电机选用5 .$ k W 变频电机要求①、允许最高运行频率6 0 H z 以上;②、要求低频特性较好; ⑦、’转速5 0 H z 、9 8 0 转/分 2 、变频器容量选择5 .$ k W 以上。
要求①、恒转矩特性;②、具有矢量控制; 3 、机械传动要具备止回功能,防止拖动停车后,纱线张力减少和松弛: 4 、最高引纱速度—般控制在6 S i n /分以下( 具体的改造过程中,可根据不同的车型匹配皮带轮) ,引 纱爬行速度可控制在l m /分钟左右; 5 、电气控制串联改并联式停止,.可选用逻辑式的原理进行控制,彻底解决整车依次相互串联造成的多 个故障点,从而解决了一个故障点,而影响整机连续开车的现象,避免了停车而造成的纱线浪费另外车 头处要安装急停按钮( 单设) ; 6 、记长、计数打印,可选用原控制系统但是,为了区分大类的不同品种,可分别进行单、双打印控制 通过上述方案实施改造后,电气故障和机械故障大大降低,从而延长了在浆纱过程中无故障的周期另 外,操作过程简单,浆纱过程质量大大改善 二,调试过程和注意事项“ + , 1 、变频器在拖动控制中,采用中度级加速时间停车时采用自然停车方式( 注意,不要附加任何制动) , 变频故障恢复,可采用自动恢复,但是二次以上的故障停车,可人为强行停车检修 2 、变频器要封闭逆转功能,同时适当设置转矩补偿,增强运行特性:最大过载要进行设置;变频运行 最高频率,建议进行人为设置;变频在调试正常后要进行写保护。
3 、引纱爬行速度,一定要在负荷状态下调试,避开机械负载的共振点 4 、由于采用电气开环控制,因此,操作工要注意观察车速的渐大,而影响回潮与张力的变化 三、该系统的可延伸性: l 、如果条件成熟,1 可采取单闭环拖动,宦l l 控制浆纱纱线( 弓l 纱) 的线速度方法是:在引纱辊轴端处 上,根据物理条件,配装速度传感( 】睫转编码器、接近开关、磁性开关、模拟信号或数字信号) 经过简易 转换与变频对接即可( 注意:根据变频说明的技术要求,采取转换方式) 给定线速度一般可用变频器提供 的模拟转换( 精度一般) ,同时配装转速表( 电压式) ,一般睛况可选0 ~1 0 V 或0 —5 V 数显表即可 . 2 、如果需要控制回潮参数,可配合1 选择闭环控制回路即可( 注意:其中,回潮率控制要作为主控参 数) 另外,要对其它参数进行有效的控制,如:张力( P I V ) 、上浆率等的控制,可单独另设,同时一一并考 虑合成控制,但是,每一参数的控制要经过详尽的论证后,考察实施方案 3 、该系统改造,所需费用较低,并且改造周期较短,极易实现 通过改造交付使用二年来,运行情况良好,故障率大大减少 3 9 3 。
